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文檔簡介
目 錄一、小組概況二、選題理由三、設(shè)備簡介四、堵煤的原因及現(xiàn)象五、堵煤的處理及危害六、改造的目的及方案七、改造后的效果 給煤機(jī)落煤管堵煤原因分析及處理一、小組概況略二、選題理由公司制定生產(chǎn)任務(wù)飛灰含碳量每降低1%,降低供電標(biāo)煤耗0.6%,增強(qiáng)鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定性,提高經(jīng)濟(jì)指標(biāo),促進(jìn)安全,文明生產(chǎn)。運(yùn)行中需解決的問題1、 爐墻壁積碳,造成落煤管頻繁堵煤,機(jī)爐頻繁升降負(fù)荷,影響安全運(yùn)行2、 飛灰含碳量升高3、 廠用電率上升4、 工作人員勞動強(qiáng)度增加5、 現(xiàn)場衛(wèi)生差選定課題給煤機(jī)落煤管堵塞原因分析及處理三、設(shè)備簡介1、徐州金山橋熱電有限公司一期工程為兩臺濟(jì)南鍋爐廠生產(chǎn)的-75/5.29-M12型次高壓、次高溫循環(huán)流化床鍋爐。該鍋爐為自然循環(huán)水管鍋爐,采用由高溫旋風(fēng)分離器組成的循環(huán)燃燒系統(tǒng)。爐膛為膜式水冷壁結(jié)構(gòu)。過熱器分高低兩級,中間設(shè)噴水減溫,尾部設(shè)三級省煤器和一、二級空氣予熱器。具有高效,低污染,運(yùn)行可靠性高,啟動迅速等突出優(yōu)點(diǎn)。壓縮空氣系統(tǒng)為:1#ML75ROTARY、固定式空壓機(jī),容積:13立方米/秒,排氣壓力:0.75Mpa,額定功率:75KW。2#ML90ROTARY固定式空壓機(jī), 容積:7.1立方米/秒,排氣壓力:0.75Mpa,額定功率:90KW。鍋爐采用正壓給煤方式,在鍋爐前9m平臺布置了三臺全封閉耐壓稱重給煤機(jī),給煤機(jī)出口下煤彎管布置了一次熱風(fēng)作為風(fēng)源的播煤風(fēng),作用是把煤輸送到爐膛內(nèi),同時(shí)防止?fàn)t內(nèi)的煙氣反竄。一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓設(shè)計(jì)值為15.6 kPa,運(yùn)行中最高值不大于12 kPa,在一次風(fēng)機(jī)出口管道、空預(yù)器的進(jìn)口接出鍋爐的返料風(fēng)、給煤機(jī)的密封風(fēng),降低了一次風(fēng)機(jī)風(fēng)壓;一次風(fēng)機(jī)經(jīng)過三級空預(yù)器預(yù)熱,壓力損耗大,所以運(yùn)行的播煤風(fēng)壓力為10kPa。2、煤質(zhì)分析該爐設(shè)計(jì)燃料為煙煤,其燃料特性為:揮發(fā)分(Var):20% 灰分(Aar):31.09%碳(ar):48.27% 全水分(War):9.48% 氫(Har):3.43% 氧(Oar):6.1% 氮(Nar):0.63% 全硫(Sar):1% 低位發(fā)熱量(Qnetar):19040Kj/kg(4555Kcal/kg) 入爐煤粒徑:010mm 額定負(fù)荷燃煤量:12t/h?,F(xiàn)燃用的燃料為結(jié)焦特性高,粉末顆粒多的煤種摻配洗煤渣其摻配后的特性為:揮發(fā)分(Var):19.72% 、灰分(Aar):43%、碳(ar):38% 全水分(War):6% 低位發(fā)熱量(Qnetar):4000cal/kg、左右,結(jié)焦特性:5?,F(xiàn)燃用此煤種結(jié)焦特性明顯偏高四、堵煤的原因及現(xiàn)象鍋爐投入運(yùn)行后,給煤機(jī)落煤管的堵煤問題凸顯出來,特別是燃用高水分,強(qiáng)黏結(jié)性的劣質(zhì)煤時(shí),堵煤更加嚴(yán)重,有時(shí)導(dǎo)致鍋爐被迫壓火來處理堵煤,在一次次的處理堵煤的過程中,我們對堵煤的現(xiàn)象,發(fā)生堵煤的原因及機(jī)理以及堵煤發(fā)生的危害有了更進(jìn)一步的認(rèn)識。1、我們深入分析了堵煤的原因與機(jī)理:(1)、煤質(zhì)問題。煤的水分含量大,煤的黏結(jié)性強(qiáng),以及煤的結(jié)焦性強(qiáng),都是導(dǎo)致堵煤的重要原因。(2)、煤的篩份不合理,細(xì)顆粒所占比重太大,使煤的流動性變差,易粘滯在管壁上,也導(dǎo)致堵煤。(3)、播煤風(fēng)風(fēng)壓不足,不能將煤順利的送入處于正壓區(qū)的密相區(qū)燃燒,而且由于落煤口位置正處于密相區(qū),大量的床料在落煤口湍流,阻礙了煤的進(jìn)入,使煤在落煤口燃燒,而產(chǎn)生結(jié)焦,最終導(dǎo)致落煤管堵塞。(4)、設(shè)計(jì)、安裝的缺陷。常規(guī)設(shè)計(jì)給煤機(jī)一般安裝在11米平臺,下煤管有一定的垂直高度,煤能夠利用自身的重力和播煤風(fēng)的作用,順利的進(jìn)入爐膛。而目前三臺給煤機(jī)布置在9米平臺,給煤機(jī)出口就是下煤彎頭容易造成落煤管堵塞。2、落煤管堵煤時(shí)的現(xiàn)象:()爐膛出口負(fù)壓增大。()煙氣含氧量不正常升高。()床溫下降。()主汽溫度下降。(5)若整個落煤管堵滿煤,則管內(nèi)無落煤聲,堵煤信號報(bào)警。(6)給煤流量正常3、堵煤的危害由于堵煤的頻繁發(fā)生,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,也增加了運(yùn)行人員的勞動強(qiáng)度,使運(yùn)行人員的身心健康和人身安全受到影響。具體來說,堵煤帶來的危害有以下幾點(diǎn):(1)、鍋爐、汽機(jī)頻繁的升降負(fù)荷,威脅機(jī)組的安全運(yùn)行(2)、鍋爐的燃燒效率下降(3)、 上網(wǎng)電量下降,廠用電率升高(4)、使鍋爐各受熱面磨損加劇,降低使用壽命(5)、鍋爐飛灰含碳量升高(6)、清理堵煤易損傷落煤管的澆注料,造成下渣管堵塞,危及鍋爐安全運(yùn)行。(7)、運(yùn)行人員的勞動強(qiáng)度加大,以及處理過程中人員吸入大量煤粉,嚴(yán)重影響.運(yùn)行人員的身體健康。(8)、現(xiàn)場衛(wèi)生差,影響文明生產(chǎn)(此圖為落煤管內(nèi)附著的煤 )五、堵煤的處理運(yùn)行人員一般根據(jù)前三條現(xiàn)象作出堵煤判斷,然后迅速到落煤管處傾聽,以確定是哪個落煤管堵煤,然后迅速將堵塞的給煤機(jī)停止運(yùn)行,鍋爐拉大負(fù)壓(以免捅煤孔噴煙,噴火,噴煤危及人身安全)采用鋼筋,大錘敲打等方法疏通。根據(jù)堵煤的嚴(yán)重程度,處理人員的動作熟練程度,整個處理過程耗時(shí)從幾分鐘到幾十分鐘不等。每次處理堵煤的過程就是一次鍋爐、汽機(jī)升降負(fù)荷的過程。頻繁的堵煤則鍋爐勢必頻繁升降負(fù)荷,鍋爐處在不斷的變工況下運(yùn)行,對鍋爐的使用壽命影響很大。1、為了解決堵煤問題,我們陸續(xù)實(shí)施了一些方案(1)、用鐵錘撞擊下煤管以震落管內(nèi)滯煤,但當(dāng)堵煤嚴(yán)重時(shí),此法無法疏通堵煤,且對落煤管損傷嚴(yán)重經(jīng)常砸漏管子,與爐膛連接的法蘭漏灰。(2)、在落煤管上開三到四個捅煤孔,以便用工具(鐵條、鋼筋)捅堵塞的煤,現(xiàn)場灑漏嚴(yán)重,這個方案只是治標(biāo)還是不能解決根本。(3)、在1#爐落煤管上引入一次風(fēng)進(jìn)入落煤管與爐膛結(jié)合處,吹掃風(fēng)管固定在落煤管上部,后在實(shí)際運(yùn)行中效果不是很理想,我們分析其中的原因。第一:風(fēng)壓太低,由于引入的一次風(fēng),經(jīng)過多次分流降壓后,對易結(jié)焦的部位吹掃沒有任何的作用。第二:由于吹掃風(fēng)管固定在落煤管的上部,對易結(jié)焦的部位冷卻降溫效果不好。(4)、在落煤管內(nèi)加裝溜煤板,對于爐膛口處積煤吹掃效果好,但由于溜煤滑板在落煤管內(nèi)占用空間較大,其上部彎頭積煤時(shí)很難疏通,尤其煤水分大時(shí),處理堵塞的時(shí)間大大延長,有時(shí)甚至壓火處理。(捅煤孔內(nèi)可清晰的看到高溫床料及焦塊)(運(yùn)行人員處理堵煤)六、改造的目的及改造方案如何才能提高播煤風(fēng)風(fēng)壓,讓煤在落煤管內(nèi)流動的更通暢,而又不結(jié)焦呢?總結(jié)以上的不足,我們認(rèn)真分析,認(rèn)為從壓縮空氣系統(tǒng)引入壓縮空氣(在不影響其正常工作的前提下)用來解決以上的問題.于是我們嘗試引用壓縮空氣(壓力為.MPa)作為播煤風(fēng)的補(bǔ)充,希望通過改造解決堵煤問題及提高經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。1、具體方案是:由壓縮空氣母管引入兩路壓縮空氣。第一路:接至播煤風(fēng)處插進(jìn)約0cm(此處為易附著煤處)緊貼管子下部與管子平行(不能蹺起),外部加裝閥門,對三個管子分別控制(其目的是增強(qiáng)煤的流動速度,降低積煤的可能性)。第二路:引至捅煤孔部插入至落煤管下部與爐膛之間平緩處(次處為易結(jié)焦處),緊貼管子下部不能蹺起。(如果壓縮空氣管在落煤管內(nèi)蹺起,形成突出部易影響煤的流動)。外部加裝閥門分別控制。2、吹掃風(fēng)運(yùn)行方式(1)若煤質(zhì)差時(shí),此吹掃風(fēng)可連續(xù)運(yùn)行(2)若煤質(zhì)好時(shí),此吹掃風(fēng)可間斷或連續(xù)運(yùn)行捅煤孔1播煤風(fēng)管播煤風(fēng)管爐膛#1爐七米平臺#1爐壓縮空氣安裝示意圖#1爐七米平臺壓縮空氣管1-3下煤管1-2下煤管1-1下煤管壓縮空氣管壓縮空氣管DN10七、改造后的效果(1)、落煤管至爐膛處已無結(jié)焦現(xiàn)象。(2)、落煤管沒有發(fā)生堵煤現(xiàn)象。(3)、對壓縮空氣系統(tǒng)、氣力輸灰系統(tǒng)無影響。(4)、鍋爐能夠穩(wěn)定運(yùn)行,燃燒效率有大幅度提高。(5)、飛灰含碳量降低。(6)、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有所提高。改造前后的指標(biāo)對比時(shí) 間10月1-31日11月1-30日比較值 對 比 指 標(biāo) 改造前的指標(biāo)改造后的指標(biāo)平均發(fā)電量(KWh)345634.67394789.3349154平均上網(wǎng)電量(KWh)9596765
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