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文檔簡介
1、工控機通過CP5611實現(xiàn)PLC系統(tǒng)與 WINCC勺通訊,使用 STEP7編程軟件能夠通過MPI正常連接PLCSTEP7則陳工已經(jīng)完成 MPI參數(shù)的設置,WINCC則需要經(jīng)過如下設置:(1) .添加驅(qū)動程序和系統(tǒng)參數(shù)設置打開 WINCC工程在 Tag Management-SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE-MPI右鍵單擊 MPI,在彈出菜單中點擊 System Parameter,彈出System Parameter-MPI對話框,選擇Unit標簽,查看Logic device name (邏輯設備名稱)。默認安裝后,邏輯設備名為MPI(2) .設置 Set PG/PC In
2、 terface進入操作系統(tǒng)下的控制面板,雙擊Set PG/PC In terface圖標。在 Access Poi nt of theApplicati on:的下拉列表中選擇 MPI (WINCC),而后在 In terface Parameter Assig nment Used:的列表中,點擊 CP5611(MPI),而后在 Access Point of the Application:的下拉列表中顯示:MPI (WINCC) CP5611(MPI),如下圖所示:接著設置CP5611的通訊參數(shù),點擊Proerties :按鈕,彈出Properties-CP5611(MPI)屬性對話框
3、, 設置參數(shù),重要的參數(shù)如下所示:Address:CP5611 的地址( MPI 地址必須唯一,設置為 0)Transmission Rate:MPI 網(wǎng)絡的傳輸速率(默認為187.5Kbps)Highest Station Address:MPI網(wǎng)絡的最高站地址(必須和PLC的MPI網(wǎng)絡參數(shù)設置相同)( 3)添加通道與連接設置打開 WINCC工程在 Tag Management-SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE-M右鍵單擊 MPI, 在下拉菜單中,點擊 New Driver Connection ,在彈出的 Connection properties 對話框中點擊 Prop
4、erties 按鈕,彈出 Connection parameters-MPI 屬性對話框。重要的參數(shù)如下所示:Station Address: MPI 端口地址為 2Rack Number: CPU所處機架號為 0Slot Number: CPU所處的槽號為2經(jīng)過以上步驟的設置后,WINCC和PLC還是沒有通信上。陳工對參數(shù)檢查了一遍,發(fā)現(xiàn)WINCC和PLC的網(wǎng)絡傳輸速率不一致,將其修改后通信成功了。這次的親自操作,讓我 明白了要勤于查找并收集資料, 參數(shù)設置時要事先把要更改的參數(shù)建個文檔記錄下來, 以防 設錯參數(shù),設置參數(shù)時要專心,電氣參數(shù)不是硬件故障,看不見摸不著,一旦設錯,查找起 來非常
5、麻煩。工作時要條理清晰, 要有邏輯性。 在和電工來編碼器線時, 由于對各單機設備還不是很 熟悉,經(jīng)常走錯線槽,造成不必要的工作量,由于經(jīng)驗不足,拉好線后忘記了編號,結(jié)果又 要重新理一遍, 電氣線路復查, 以后工作中要注意記錄編碼。 在焊接編碼器的過程中, 加深 了電機位置熟悉, 更加熟悉了編碼器的接頭, 能夠熟練地根據(jù)編碼器的接線圖將 A+ A- B+ B- C+ C- U 0V接入編碼器頭中,同時根據(jù)理論知識,漸漸明白程序中如何讀取編碼器讀數(shù),進 而確定電機的位置。在對鋸切線PLC網(wǎng)絡組態(tài)的工程中,加深了我對SEW變頻器及DP通信的了解。STEP7組態(tài)時,分布式I/O很輕松就掛上了 DP網(wǎng)絡
6、,但SEW變頻器一掛上去,PLC就報通信故障, 通過檢查發(fā)現(xiàn)是變頻器 DP地址沒設對,將變頻器外盒拆開,用小螺絲刀撥好,重新上電后PLC DP燈不再閃,成功掛上 DP網(wǎng)絡。這次能親自參與 300PLC DP網(wǎng)絡組態(tài)感覺收獲了許多,以前只是在 STEP7中模擬,不能真正掌握這方面的知識。在對變頻器調(diào)試前,我先把調(diào)試的資料學習了好幾遍,牢記注意事項,確保安全。變頻器上電前,要檢查電源線路;把所有電機空開置為斷開狀態(tài);檢查電機的編碼器接線,要確保所配的9針插頭的序號順序與控制器端對應一致,同時先不要把接好的編碼器電纜插頭插到控制器上。有一次把卸料小車的編碼器插頭插到卸料推板機變頻器上了,還好在檢查的
7、時候發(fā)現(xiàn)了,這次經(jīng)歷告訴我做事要認真負責,并且要細心檢查,有時一個漫不經(jīng)心的錯誤就導致很大的損失。接好編碼器線后上電,觀察控制器狀態(tài)是否正常,如出現(xiàn)故障報警F14則說明編碼器線路異常(接線不對或有干擾),則需斷電重新檢查線路,切忌在有編碼器報警的情況下長時間不斷電并保持編碼器線連接,這樣很容易燒掉控制器的控制單元。在調(diào)試縱鋸行走電機時,發(fā)現(xiàn)變頻器老報F08故障,根據(jù)報警代碼我們鎖定是編碼器出了問題,將編碼器9針插頭拆開,發(fā)現(xiàn)有一根線脫落了, 立馬叫電工焊上。要善于根據(jù)故障代碼查找 問題,陳工對我說。在調(diào)試編碼器時,要熟練使用SEW的MT-manager軟件,由于該軟件為全英文界面,剛開始操作很
8、吃力,晚上回宿舍我就把那些經(jīng)??吹降膯卧~記下了,慢慢的就熟悉了。根據(jù)宋工給的 SEW調(diào)試步驟一步步來,不漏過一個參數(shù)??吹?IPOS程序時,因為沒接觸過,不知道如何操作,跟在陳工后面學習,我漸漸掌握了如何輸入及激活I(lǐng)POS程序。輸入IPOS程序:點擊“ file -”- “open-找到IPOS的文件打開點擊此編譯并下載按鈕,把程序下載到控制器中點擊啟動程序按鈕啟動 IPOS程序以前不清楚PLC如何控制SEW變頻器,經(jīng)過這次變頻器參數(shù)的設置及IPOS程序的輸入,再結(jié)合PLC的程序,我漸漸掌握了變頻器的定位控制。參數(shù)設定完成后,要用 MT-manager軟件點動運行一下。正反轉(zhuǎn)選擇點動速度設定當
9、前編碼器位置點動保止當前運彳了蘇在調(diào)試卸料推板機變頻器時,發(fā)現(xiàn)編碼器無讀數(shù)。 斷電后重查編碼器線, 發(fā)現(xiàn)是焊接時有兩根線碰在一起了。在點動控制橫鋸行走電機時,點動正轉(zhuǎn),橫鋸前進,但編碼器讀數(shù)卻是負的,及時調(diào)整電動機相序后,讀數(shù)正常。在調(diào)試橫向進料機時,設置的各種參數(shù)都正確,但單機就是不動,從MT-manager軟件中看到 DI0前的框內(nèi)已打勾,說明使能中繼已得到信號,但DO0前的框內(nèi)沒有打勾,可能是電機制動器沒打開,根據(jù)電路圖重新檢查接線。伺服電機的制動有時會出現(xiàn)剎 車沒有完全松開的現(xiàn)象, 檢查制動器接線是否是按原理圖中的顏色及端子號一一 對應起來接的。用MT-manager軟件點動調(diào)試成功后
10、,接著用WINCC點動前進和后退。在這個過程中,發(fā)現(xiàn)WINCC主畫面中的部分按鈕不起作用,經(jīng)過查找程序確定是WINCC中變量和PLC中程序沒有對應,將其一一對照,把變量地址修改正確。在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)變頻器或氣閥磁性開 關(guān)故障報警時, WINCC報警界面無顯示,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)是WINCC中報警記錄沒有組態(tài)好,在WINCC中打開報警記錄,根據(jù) PLC程序FC6系統(tǒng)報警中的變量,在報警記錄中重新組態(tài)。通過屬性對話框組態(tài)報警消息。在第一行報警消息中單擊鼠標右鍵選擇“屬性”打開單 個消息的屬性對話框:單個消息關(guān)鍵一點是要在變量/動作”選項卡中把組態(tài)的過程值塊與變量連接起來, 面無顯示的原因就在這里。報警界單
11、個清息過程值過程值:1過程值:2過程值:3過程值 4過程值:5過程值.6過程值:7過程值:6過程值:9過程值.10報窖回路HT以便用報畫回略采選擇一個畫 直且中顯示了迥程里方出消息的 那牛部分功 樣_ 該畫同數(shù) 成揮數(shù)琴 完謹函用 來的調(diào) 面數(shù)同対 畫函不件 齊的于串 打同尋 不保字 用用確-T 便使要1 常.果角 通能如面使畫面名稱/簽數(shù):函數(shù)名稱R諄接吏量并選擇你的報雲(yún)回略函ins確定取消幫助00在縱向進料機行走的過程中,WINCC顯示的當前位置和 PLC程序中全線速度設定與位置監(jiān)控.vert_feeder_pos_display ( DB10.DBD26)監(jiān)控的不一致,反復查看了WINC
12、C中的參數(shù)設置,發(fā)現(xiàn)屬性中勾選了個“使用線性標定”,將其取消后, WINCC顯示正確。這充分說明了要多思考,善于查找原因,才能把工作做好。以前一直不明白鋸前邊會如何調(diào)整, 跟著陳工一起調(diào)試, 不懂的就問, 總算慢慢地明白 了。先將進料機歸零, 歸零完成后手動把進料機開到夾鉗的夾板面與鋸縫中心對齊,此時讀控制器的編碼器讀數(shù) Z,如因機械限位的原因開不到與鋸縫中心對齊,可開到任意接近中心 處停下,此時控制器的編碼器讀數(shù)為 Z手動測量此時夾鉗的夾板面與鋸縫中心的距離,通過機械參數(shù)計算1mm對應的脈沖數(shù)后得出此段距離對應的脈沖數(shù)Y,則Z=Z +4XY乘以四是因為在控制器里脈沖數(shù)是要4倍頻的。鋸前邊位=
13、Z-毛板尺寸對應的脈沖數(shù) +算出的鋸邊對應的脈沖數(shù) +半個鋸片對應的脈沖數(shù);毛板尺寸對應的脈沖數(shù) =DB15.DBD152算出的鋸邊對應的脈沖數(shù) =DB15.DBD70 半個鋸片對應的脈沖數(shù) =DB15.DBD90 鋸前邊位=Z-剪切尺寸對應的脈沖數(shù) -需要的后邊條寬度對應的脈沖數(shù)-半個鋸片對應的脈沖數(shù)需要的后邊條寬度對應的脈沖數(shù):可以在WINCC上通過操作員來設定以毫米為單位的尺寸,在程序中通過 1mm 對應的脈沖數(shù)折算出。在帶板調(diào)試過程中, 縱向進料機夾板送到鋸縫處時經(jīng)常就停下來了, 進而變頻器就報警 了,反復試了幾次都是這種情況,將設備打到手動后,跑到鋸縫處查看,發(fā)現(xiàn)是鋸縫兩邊高 度不一
14、致,把板給卡住了,叫操作工磨平后,再也不會出現(xiàn)這種情況。這次經(jīng)歷告訴我,要 多次試驗, 在試驗的過程中要善于觀察, 也許問題就出在細節(jié)上。 在橫向進料機的調(diào)試過程 中,發(fā)現(xiàn)夾鉗升降不同步,以為是氣路問題,重新檢查了氣路,沒發(fā)現(xiàn)問題,反復觀察了多 次,最后發(fā)現(xiàn)是氣缸的氣壓調(diào)節(jié)不一致。 卸板段調(diào)節(jié)時, 發(fā)現(xiàn)卸料小車不主動前進節(jié)板,本 來以為是光電開關(guān)的原因,調(diào)亮光電后,還是如此。反復修改了多次程序還是沒有成功。H02.2筆卩板段目動運行獷M297. 5I IP11700.1121X0為聃勺陣堆廉斗小車歸零結(jié)束歸霧程序円 /IS)I213,1ITO0.1卸料小車卸料小車回霑位開關(guān)歸零結(jié)束/ I I(
15、S)_|KL2O.1卸料小車自動降h|K130.0選醐小車自動升*尺_I反復查看程序后發(fā)現(xiàn)上圖的上升沿M297.5被改掉了,導致卸板段一打自動,卸料小車一直走回零位開關(guān)。 可見,熟悉程序是如此的重要,我要學習的還有很多。在調(diào)試出板液壓升降臺時,堆垛滿垛后,液壓升降臺降到低位送板, 但降到位后液壓升降臺輥臺只動了一下,I I1/10I沒有將板送出。估計又是程序原因,仔細監(jiān)控了程序,發(fā)現(xiàn)M176.5出板升降臺輥臺自動送板沒有完成自保。U02.2動運行1 11213.4 辻板升降 臺隆到低位I I118.4降臺出 板位廠1 /|H77.2 出扳升降 臺下降到底 位才II 11319.0”升隆臺下 限
16、延時*ns-i升降臺有 板/ 墊癬11位擴119.0簾卩科輾筒 有板檢狽信 止位KT176.5+出板升降 臺棍臺自動 送癥帶板試生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)縱鋸鋸前邊的邊料太小,經(jīng)常落到鋸縫中,在WINC(參數(shù)設置界面將縱鋸鋸前邊偏置改為 +5后正常了。在鋸附近的有板檢測光電開關(guān)經(jīng)常不亮, 每隔一段時間就要叫操作工下去擦一遍。卸料推板機運行時抖動很大,在MT-ma nager軟件中將加減速時間調(diào)長一點,加速時間”指電機啟動時從零速或起步速度加速到規(guī)定速度減少振動和步進電機失步; 但是太的時間,適當加大加速時間可以使電機啟動時比較平緩,大則使啟動較慢。減速時間 ”指電機啟動時從運行速度減速到零速的時間,適當
17、加大減速時 間可以使電機緩慢停止, 減少沖擊振動; 但是太大則使停止制動較慢。 不過如果限位開關(guān)和 機械最后保護頂塊距離很小時, 當速度很快時, 太大的減速時間有可能會使機構(gòu)超過限位開 關(guān)撞擊機械頂塊,形成很大的沖擊。也就是說很多情況要結(jié)合具體機構(gòu)調(diào)整PLC參數(shù)的。在輔機線的調(diào)試過程中,我進一步學習了 S7-200PLC軟件?,F(xiàn)在已經(jīng)掌握了其基本 功能的操作,可以根據(jù)工藝需求,對輔機線的 PLC程序做修改。現(xiàn)在已經(jīng)完成了輔機線 線的備份工作。在預堆垛機的調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),減速位沒有正常工作。在工作中震動太大,經(jīng)過修 改施耐德變頻器參數(shù)及調(diào)節(jié)減速位接近開關(guān)位置后,穩(wěn)定了許多。在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn), 操
18、作工有時會不經(jīng)意間按到觸摸屏上的砂光機高度調(diào)整按鈕, 為此觸摸屏中的重要參數(shù) 頁面應設置密碼, 防止一些涉及加工精度及運行穩(wěn)定性的參數(shù)被操作人員任意修改,最 好提供兩種密碼,一種為固定密碼,一種可以修改。可修改密碼可以仿QQ方式,輸入一次原密碼,如正確再輸入兩次相同的新密碼,則新密碼生成。固定密碼只提供給設備 供應商??尚薷拿艽a提供給客戶管理者。經(jīng)過這次康豐項目的現(xiàn)場調(diào)試,我學到了很多知識。1. 要調(diào)試一個自動化項目,你需要對你的控制柜了解,也就是,柜子的原理圖和 接線圖了解,設備的工藝也要明白;2. 上電前,在此查看柜子的供電系統(tǒng)圖,用萬用表量柜內(nèi)電源是否有短路,確認 無誤后上電;3. 將事
19、先編寫好的程序下載到 PLC中并運行,觀察PLC指示燈狀態(tài)是否有故障,若有故障,可以用軟件在線監(jiān)控PLC緩沖區(qū)診斷故障;4. 開關(guān)量調(diào)試:關(guān)閉所控制設備的工作電源,調(diào)試需要兩個人配合,一個人控制 程序,另一個人在現(xiàn)場用表量; 程序控制有輸出, 現(xiàn)場的人先用表量, 確定是否有輸出;2. 模擬量調(diào)試和開關(guān)量調(diào)試一樣先較準線,分電流和電壓兩種信號,電流也分兩 線制和四線制,既有源和無源,電壓也分若干種。以西門子 300模塊電流為例: 420mA 對應程序的 027648 線性關(guān)系, 程序給定的與實際量的電流對應, 如果不對應可能是干 擾的原因3. 干擾的解決:首先控制柜內(nèi)要有,儀表地,工作地,保護地
20、。儀表地就是現(xiàn)場 各種儀表信號線屏蔽層最終匯流的地方,需要單獨在柜子旁邊挖接地樁;工作地就是零 線;保護地就是將你的柜殼與廠區(qū)的接地環(huán)網(wǎng)連接, 防止觸電用。 信號線的選擇: 屏蔽, 如果雙絞的更好,并且單端接地;最后就是模塊上的跳線:如果模塊的相對電位與 24V 的 M 端有電位差需要短接,超過一定的電位差會對信號產(chǎn)生干擾4. 機器試運行:所以線校對無誤后,設備上電運行,一般大型的設備帶有很多執(zhí) 行機構(gòu),所以你須要反復運行多次,如果設備有問題就會暴露出來;5. 變頻器對外界的干擾也不容忽視:一般通過模擬量給定變頻器轉(zhuǎn)速的 信號, 都極易受到干擾,所以給定信號的這個模擬量 用屏蔽雙絞線, 穿鐵管,屏蔽層單端接 地?,F(xiàn)場工程師的工作是十分重要的。 要想成為一個優(yōu)秀的現(xiàn)場工程師, 首先要對現(xiàn)場的工 作有熱情甚至激情, 然后要有嚴謹和耐心的態(tài)度。 現(xiàn)場的工作環(huán)境不想在自己的公司里那么 舒適,常常是又臟又亂的,而且由于有工期和時間的限制,壓力也很大。而且,要面對用戶 和其它專業(yè)(如電氣、儀表、工藝
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