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文檔簡介

1、660MW超超臨界機(jī)組磨煤機(jī)運(yùn)行分析摘要:針對某廠660MW機(jī)組配置的MPS190磨煤機(jī)運(yùn)行情況進(jìn)行分析,保證制粉出力滿足機(jī)組負(fù)荷需求,努力提高磨煤機(jī)運(yùn)行安全經(jīng)濟(jì)性。關(guān)鍵詞:磨煤機(jī);磨運(yùn)行特點(diǎn);磨煤機(jī)運(yùn)行故障分析及處理某廠四期工程 660MW 燃煤機(jī)組于2012年12月份建成投產(chǎn),其中鍋爐選用上海鍋爐廠引進(jìn)技術(shù)制造的國產(chǎn)超超臨界參數(shù)變壓直流爐,單爐膛、一次再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊型。鍋爐型號:SG1963/28-。一臺爐配備六臺MPS190HP-A型中速磨煤機(jī)一次風(fēng)正壓直吹式系統(tǒng)。燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí)5臺磨運(yùn)行,1臺磨備用。每臺磨煤機(jī)供一層共4只燃燒器。

2、鍋爐煤種如下表所示:名稱及符號單位設(shè)計(jì)煤種校核煤種1校核煤種2工業(yè)分析收到基全水分Mar%9.4010.359.10空氣干燥基水分Mad%0.770.840.80收到基灰分Aar%24.5526.3221.48干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf%18.4315.0422.60收到基低位發(fā)熱量Qnet,arKJ/Kg227802136024470哈式可磨系數(shù)HGI95.0087.0093一、磨煤機(jī)結(jié)構(gòu)及功能描述拉桿加載架輥支架磨盤行星傘齒輪減速機(jī)磨輥裝配電動機(jī)液壓缸MPS系列磨煤機(jī)是具有三個(gè)固定磨輥裝配的外加力型輥盤式磨煤機(jī)。三個(gè)磨輥裝配均勻布置在磨盤上,碾磨壓力由液壓缸提供,加載力通過加載架作用到三個(gè)磨

3、輥裝配和磨盤上,最終作用到基礎(chǔ)上。在運(yùn)行過程中,落到旋轉(zhuǎn)的磨盤中間的煤在離心力作用下甩到磨盤瓦表面上,并通過磨輥進(jìn)行碾壓。物料的干燥和碾磨是同時(shí)進(jìn)行的。一次風(fēng)從磨盤周圍的噴嘴環(huán)噴出,它起到干燥和把磨盤上的碾碎物料吹到中架體上部分離器里的作用,在分離器里完成粗細(xì)粉的分離。符合要求的煤粉被吹走,不符合要求的煤粉將落回到磨盤重新進(jìn)行碾磨。外來雜質(zhì)和大塊物料因重量較大,不能被一次風(fēng)吹走,將通過噴嘴環(huán)的噴嘴落入中架體底部一次風(fēng)室中,然后由刮板機(jī)構(gòu)將其刮到排渣箱中排出。二、磨煤機(jī)運(yùn)行特點(diǎn)MPS磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)出力包括干燥出力、制粉出力和通風(fēng)出力。運(yùn)行中維持制粉系統(tǒng)的較大出力,必須合理地進(jìn)行調(diào)整,使干燥出力、

4、制粉出力和通風(fēng)出力在最佳工況下相互平衡。干燥出力:是指干燥劑對煤的干燥能力,制粉系統(tǒng)的干燥出力在給煤量一定時(shí),取決于干燥劑的溫度、通流量、原煤的水份。制粉出力:是指磨煤機(jī)碾磨裝置對磨的碾磨能力、MPS型磨煤機(jī)碾磨能力主要取決于碾磨部件的結(jié)構(gòu)尺寸、工作轉(zhuǎn)速、加載力、磨的碾磨性能、所要求的煤粉細(xì)度以及碾磨部件的磨損程度。通風(fēng)出力:是指氣流對煤粉的攜帶能力,合理的制粉通風(fēng)量不僅取決于給煤量、煤的碾磨特性和所要求的煤粉細(xì)度,而且與原煤的水分含量以及煤粉的干燥程度等因素有關(guān)。(一)運(yùn)行中磨煤機(jī)煤粉細(xì)度的調(diào)整是一項(xiàng)繁瑣而細(xì)致的工作,必須保持經(jīng)常性和連續(xù)性,為確保符合現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行情況的最佳工況點(diǎn),國電九江發(fā)

5、電有限公司委托南京電科院進(jìn)行了分離器轉(zhuǎn)速與煤粉細(xì)度和磨煤機(jī)電耗的試驗(yàn)。試驗(yàn)共對如下三臺磨煤機(jī)進(jìn)行了相關(guān)試驗(yàn)。每臺磨煤機(jī)的試驗(yàn)均保證煤量、入口風(fēng)量、出口風(fēng)粉混合溫度及加載力在穩(wěn)定的情況下,單獨(dú)變換分離器轉(zhuǎn)速,研究轉(zhuǎn)速變化對煤粉細(xì)度和制粉電耗的影響,以給出運(yùn)行期間的合理建議。試驗(yàn)結(jié)果如下:A磨煤機(jī):(三工況下均穩(wěn)定煤量45t/h、風(fēng)量80t/h、風(fēng)粉溫度80、加載力8.5MPa)分離器轉(zhuǎn)速/rpmA2- R90%A4- R90%磨煤電耗/kwh/t35031.1214.326.7240010.68.446.994504.845.447.92C磨煤機(jī):(三工況下均穩(wěn)定煤量45t/h、風(fēng)量73t/h、

6、風(fēng)粉溫度82、加載力8.3MPa)分離器轉(zhuǎn)速/rpmC2- R90%C4- R90%磨煤電耗/kwh/t35014.887.25.554008.966.965.934502.001.526.81E磨煤機(jī):(三工況下均穩(wěn)定煤量40t/h、風(fēng)量79t/h、風(fēng)粉溫度78、加載力7.7MPa)分離器轉(zhuǎn)速/rpmE2- R90%E4- R90%磨煤電耗/kwh/t35014.804.45.8640013.243.126.084507.842.686.62以上結(jié)果顯示:1.在該試驗(yàn)煤種情況下,各臺磨煤機(jī)分離器轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)對煤粉細(xì)度有較明顯的調(diào)節(jié)效果,分離器轉(zhuǎn)速越高,煤粉細(xì)度越細(xì)。2.分離器轉(zhuǎn)速的提高也會顯著

7、導(dǎo)致制粉電耗的增加。3.通過試驗(yàn),四臺磨煤機(jī)的煤粉細(xì)度在分離器轉(zhuǎn)速400rpm時(shí)既比較接近設(shè)計(jì)煤粉細(xì)度,轉(zhuǎn)速450rpm時(shí),C、E磨煤機(jī)的出力受到限制。根據(jù)燃燒調(diào)整的結(jié)果,建議運(yùn)行時(shí)下層磨煤機(jī)的分離器轉(zhuǎn)速控制在350rpm-380rpm即可,上層的磨煤機(jī)分離器轉(zhuǎn)速可是當(dāng)提高,E、F磨煤機(jī)控制在400rpm-450rpm之間即可,但轉(zhuǎn)速調(diào)整還用考慮到磨煤機(jī)的出力狀況。在滿足帶負(fù)荷的前提下,提高煤粉燃燼率。(二)磨一次風(fēng)量及磨差壓對制粉出力的影響 磨一次風(fēng)流量大,則攜帶煤粉能力增強(qiáng),煤粉變粗,增大機(jī)械不完全燃燒損失,降低鍋爐效率,且一次風(fēng)量較大時(shí)一次風(fēng)流速高,著火推遲。低負(fù)荷時(shí)燃燒不穩(wěn)易引起鍋爐熄

8、火。而磨一次風(fēng)流量低不但影響制粉出力而且容易造成堵磨事故,同時(shí)一次風(fēng)流速低,著火提前,易燒壞噴燃器。因此選擇已較合理的一次風(fēng)流量對于制粉系統(tǒng)運(yùn)行很重要,根據(jù)廠家技術(shù)說明書要求以及現(xiàn)場試驗(yàn)情況總結(jié)分析,一次風(fēng)流量控制在7580T/H較為合理。(三)加載力對制粉出力的影響 MPS磨煤機(jī)制粉原理是原煤進(jìn)入磨輥餛和磨盤間,在磨輥餛的滾壓碾磨下磨制成煤粉。因此磨輥餛的加載力是磨煤機(jī)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要參數(shù),隨著磨輥加載力的提高,磨輥碾壓力增大,煤粉變細(xì),磨煤出力提高。磨煤單耗降低,但磨煤機(jī)設(shè)備振動加劇,磨損過快,碾磨部件使用壽命降低,特別在啟磨初期煤量低時(shí),磨煤機(jī)振動很大,磨煤機(jī)金屬耗損增加,極易損壞設(shè)備

9、。該廠MPS190HP-A型在出廠時(shí)加載力設(shè)置如下圖:但是在運(yùn)行一段時(shí)間后磨煤機(jī)振動較大,后經(jīng)該廠相關(guān)技術(shù)人員和長春電力設(shè)備總廠服務(wù)人員一起對D/E磨進(jìn)行加載力試驗(yàn)。調(diào)整作用力和反作用力并全程跟蹤,通過碾磨力調(diào)整后磨機(jī)振動明顯下降,取得了很好效果,說明原有的加載力曲線不適用現(xiàn)場磨煤機(jī)的運(yùn)行?,F(xiàn)修改曲線為:同時(shí)要求在啟動磨煤機(jī)時(shí)手動進(jìn)行調(diào)整,磨煤機(jī)正常運(yùn)行時(shí)方能投入自動。三、磨煤機(jī)運(yùn)方對機(jī)組運(yùn)行的影響(一)磨煤機(jī)啟停對機(jī)組參數(shù)的影響 磨煤機(jī)在啟動過程中,由于進(jìn)入爐膛的風(fēng)量突然增大,使得煙氣量增加,過熱器、再熱器對流吸熱量增加,在維持負(fù)荷不變的情況下,主、再熱汽溫上升。特別是鍋爐管壁溫度增加容易引

10、起超溫,建議在啟磨前降低主、再汽溫至590左右運(yùn)行,特別是利用減溫水降低一級減溫器后溫度,嚴(yán)防汽溫及壁溫的越限。并及時(shí)開大上層二次風(fēng)門的開度,減少下層二次風(fēng)門開度以及適當(dāng)調(diào)整sofa風(fēng)門擺角在40-60%間,亦可起到防止汽溫壁溫的越限,sofa風(fēng)門擺角在60%左右時(shí),應(yīng)注意后墻懸吊管溫度情況,防止懸吊管超溫。(二)低負(fù)荷燃燒時(shí)磨運(yùn)方及出力分配1當(dāng)負(fù)荷一定時(shí)給煤量也確定了,若磨組增多則分配到各臺磨的給煤量減少,磨出口煤粉濃度降低,不利于燃燒穩(wěn)定,若磨組減少,磨出口煤粉濃度增加但考慮運(yùn)行磨組突然出現(xiàn)跳閘等異常時(shí),燃燒也會變得不穩(wěn)定,綜合考慮低負(fù)荷時(shí)采用四臺磨運(yùn)行為佳,且下層AB磨給煤量盡量不低于3

11、0T/H。2低負(fù)荷期間保持相鄰磨煤機(jī)運(yùn)行,有助于燃燒穩(wěn)定。(三)磨不同運(yùn)方對經(jīng)濟(jì)參數(shù)特別是再熱汽溫的影響上層磨組運(yùn)行,火焰中心上移,爐內(nèi)水冷壁輻射吸熱量減少,在保持分離器出口溫度(過熱度)不變的情況下,鍋爐燃料量增加,爐膛出口煙溫上升,過熱器、再熱器對流吸熱量增加,主、再熱汽溫升高。反之,下層磨組運(yùn)行,火焰中心下移,爐內(nèi)水冷壁輻射吸熱量增加,在保持分離器出口溫度(過熱度)不變的情況下,鍋爐燃料量減少,爐膛出口煙溫降低,過熱器、再熱器對流吸熱量減少,主、再熱汽溫降低。綜合考慮到低負(fù)荷燃燒穩(wěn)定性,且該廠只有A磨配置等離子助燃。建議:低負(fù)荷時(shí)F磨停運(yùn),CD磨選擇停一臺,既保證了機(jī)組安全又提高經(jīng)濟(jì)性同

12、時(shí)滿足負(fù)荷的需要。四、磨煤機(jī)運(yùn)行故障分析及處理磨煤機(jī)作為發(fā)電廠最基礎(chǔ)的制粉設(shè)備,對保證發(fā)電機(jī)組的平穩(wěn)運(yùn)行,發(fā)電量的圓滿完成,有著舉足輕重的地位。經(jīng)過近2年的運(yùn)行,磨煤機(jī)運(yùn)行可靠性相對較高,出現(xiàn)較普遍的問題主要有磨煤機(jī)振動大、磨煤機(jī)石子煤量大兩類,另外出現(xiàn)過較少次數(shù)的磨煤機(jī)加卸載油壓波動大和磨煤機(jī)加卸載比例油閥堵塞的問題,通過修正加載力控制曲線、建立濾油例行工作后,該兩個(gè)問題得到有效解決。下面就磨煤機(jī)振動大、石子煤量大的問題,從運(yùn)行角度進(jìn)行分析。(一)磨煤機(jī)本體振動大運(yùn)行因素與改進(jìn)措施1原因分析(1)磨煤機(jī)在長時(shí)期運(yùn)行時(shí),由于鍋爐負(fù)荷變化要經(jīng)常調(diào)整磨煤機(jī)的制粉量,即不斷調(diào)整給煤量,使進(jìn)入磨煤機(jī)的

13、煤層厚度不斷改變,進(jìn)而使加載壓架在導(dǎo)向板的工作面上經(jīng)常上、下滑動,造成導(dǎo)向板的過量磨損,使加載桿橫向力增加和非工作面間隙增大,致使磨輥運(yùn)動軌跡改變,一定程度時(shí)就會產(chǎn)生較大的振動。(2)由于皮帶除鐵器的失靈或除鐵能力不足,在運(yùn)行中有較大的鐵塊通過皮帶給煤機(jī)進(jìn)入磨煤機(jī)。在加載力的作用下,鐵塊不斷被碾壓造成負(fù)荷不規(guī)則變化,使磨煤機(jī)產(chǎn)生較大振動。(3)加載系統(tǒng)是中速碾輥式磨煤機(jī)的重要的工作系統(tǒng),如果磨煤機(jī)振動較大,檢查結(jié)果排除了以上各種原因后,需考慮這方面的原因。磨煤機(jī)裝有3套磨輥,而每套磨輥都由通過裝在拉桿上的液壓缸提供加載力,如果其中1套或2套加載缸有故障,會分別對磨輥產(chǎn)生不均勻的加載力,造成減速

14、機(jī)失常運(yùn)行,使磨煤產(chǎn)生較大振動。(4)磨煤機(jī)的磨輥在制粉過程中起著碾壓原煤的作用,通過支架由兩盤大型滾球軸承附著在支架的主軸上,如果其中任何一盤軸承損壞或不正常工作,都會造成磨煤機(jī)振動過大。(5)在磨煤機(jī)正常運(yùn)行時(shí),按照設(shè)計(jì)比例,可使一次風(fēng)帶走足夠數(shù)量的煤粉。如果一次風(fēng)量過小,會使帶走的煤粉量減少,隨著給煤的不斷積累,將在磨煤機(jī)內(nèi)堆積很多的煤粉,造成磨輥振動。2改進(jìn)措施(1)經(jīng)常檢測壓架導(dǎo)向板及磨輥磨損情況,一旦發(fā)現(xiàn)磨損過量,要及時(shí)更換或用墊片進(jìn)行調(diào)整,保證磨輥完好和在正確軌跡上運(yùn)行。(2)經(jīng)常檢查除鐵器,及時(shí)清理原煤里的鐵塊避免其進(jìn)入磨煤機(jī)。(3)經(jīng)常檢查加載系統(tǒng)的油路,及時(shí)更換已損壞的加載

15、缸和電磁換向閥,保障3個(gè)加載油缸的加載能力同步及電磁換向閥的正常工作。(4)保證給煤量和一次風(fēng)量按規(guī)定比例運(yùn)行。結(jié)論:當(dāng)中速碾輥式磨煤機(jī)出現(xiàn)振動時(shí),應(yīng)從設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行各方面查找原因,并及時(shí)采取改進(jìn)措施消除磨煤機(jī)振動,以提高磨煤機(jī)的工作效率,延長其使用壽命,同時(shí)降低能耗,保障鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行,為電廠創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益(二)磨石子煤量大原因及處理石子煤量多,致使磨出力下降,為滿足電網(wǎng)對機(jī)組負(fù)荷的要求,必須加大磨煤機(jī)一次風(fēng)量、提高風(fēng)速,這將使風(fēng)煤比提高,煤粉細(xì)度大大下降,從而使鍋爐效率下降。1石子煤量大主要有這幾個(gè)原因(1)磨輥與磨盤磨損,磨輥磨損間隙大,磨碗刮板損壞或脫落。(2)風(fēng)環(huán)磨損。(3)煤質(zhì)太差,可磨性系數(shù)小。(4)風(fēng)量太小,大部分煤粉不能被不帶出。(5)磨煤機(jī)加載油壓工作

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