
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1、word文檔下載后(可任意編輯) 學(xué)習(xí)鋼鐵公司煉鐵技術(shù)進(jìn)步有關(guān)情況的匯報(bào) 學(xué)習(xí)鋼鐵公司煉鐵技術(shù)進(jìn)步有關(guān)情況的匯報(bào) 學(xué)習(xí)鋼鐵公司煉鐵技術(shù)進(jìn)步有關(guān)情況的匯報(bào)費(fèi)總:我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了您推薦的鋼鐵公司煉鐵技術(shù)進(jìn)步,結(jié)合我們3月份及8月份2次到煉鐵廠考察學(xué)習(xí)情況,特匯報(bào)如下:1、關(guān)于“優(yōu)化配料”認(rèn)為:要合理應(yīng)用低價(jià)原料,必須要事先對(duì)一些低價(jià)礦的燒結(jié)性能等進(jìn)行分析和研究。而這些工作一般均在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行,即通過(guò)各種原料的冶金性能試驗(yàn),找出最佳冶金性能、最經(jīng)濟(jì)成本的各種原料配比,用于指導(dǎo)燒結(jié)、高爐實(shí)際生產(chǎn)?,F(xiàn)我們公司由于不具備各類礦石的冶金性能試驗(yàn)手段,因此,燒結(jié)、高爐用料結(jié)構(gòu)大多是是被動(dòng)、粗放式的。以高爐用料為例
2、,由于只知道原料的物理化學(xué)指標(biāo),當(dāng)采購(gòu)回來(lái)一批塊礦或球團(tuán)礦時(shí),開(kāi)始只能是試著使用。如爐況順行,則對(duì)該礦使用比例提高一點(diǎn);如影響爐況,則降低使用比例,嚴(yán)重時(shí)停止不用。因此,現(xiàn)在的高爐優(yōu)化配料方面,均是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的高爐實(shí)際生產(chǎn),以有利于爐況順行、低成本為原則,逐漸總結(jié)、摸索出來(lái)的用料結(jié)構(gòu)。2、關(guān)于“高鋁渣冶煉”提出了鎂鋁比概念(mgo/al2o3),有借鑒之處。即通過(guò)調(diào)節(jié)二元堿度,參考爐渣中al2o3含量,調(diào)節(jié)燒結(jié)礦中mgo含量,控制鎂鋁比,保持爐渣四元堿度在0.951.0左右。實(shí)際生產(chǎn)中,由于燒結(jié)礦中mgo含量提高有一定限制。因此,一般采用附加入熔劑的方法,如在高爐爐料中配入蛇紋石或白云石等。從
3、煉鐵廠實(shí)際生產(chǎn)看,該廠在3月份時(shí),7高爐爐渣中al2o3含量高達(dá)19.45,采用的是加入蛇紋石,用量由50kg/批增加到100kg/批(表4、5)。在8月份時(shí),其9高爐則采用的是加入120kg/批白云石的做法(表6、7),而其當(dāng)日爐渣中al2o3含量并不太高。14座高爐冶煉高鋁渣經(jīng)驗(yàn):第一階段,爐渣中al2o3含量在18以上時(shí),控制二元堿度在1.101.15之間,mgo含量控制在13.5以上,鎂鋁比值控制在0.75以上;第二階段:爐渣中al2o3含量在1718時(shí),控制二元堿度在1.051.10之間,mgo含量控制在12左右,鎂鋁比值控制在0.700.75;第三階段:爐渣中al2o3含量在16左
4、右時(shí),控制二元堿度在1.101.15之間,mgo含量控制在10左右,鎂鋁比值控制在0650.70;其通過(guò)外加蛇紋石或白云石用量的做法,達(dá)到控制合理鎂鋁比值范圍,降低高鋁渣粘度,增加其流動(dòng)性的做法,值得研究學(xué)習(xí)。安鋼高爐爐渣al2o3含量也基本處于較高水平(表1)。其中,3、4高爐在一段時(shí)間里,也由于原料中al2o3含量高,爐渣中al2o3含量也達(dá)到了1719,當(dāng)時(shí)采用了在爐料中加入蛇紋石,提高渣中mgo含量的做法。高鋁渣冶煉對(duì)爐內(nèi)爐外的操作均帶來(lái)相當(dāng)多的困難,因此,一般均要求原燃料中鋁含量越低越好,以達(dá)到降低爐渣中al2o3含量目的。從表6看出,8月1日9高爐2爐爐渣中鋁含量均沒(méi)有超過(guò)15。安
5、鋼高爐18月?tīng)t渣al2o3、mgo含量平均值 表1時(shí) 間al2o3/mgo/二元堿度月平均值鎂鋁比月平均值月最高值月平均值mgo/ al2o31月16.59418.978.7951.1270.532月15.3418.128.5621.1570.563月15.87918.378.4751.1330.534月16.5518.918.5311.1340.525月15.45817.988.7381.1240.576月14.76917.488.6561.1220.597月14.97717.679.0181.1210.608月14.55417.298.2131.1320.563、關(guān)于“多環(huán)布料”表477、
6、9高爐礦石批重為2122t,礦石為4個(gè)布料環(huán)位,焦炭6個(gè)布料環(huán)位。我們6、7高爐礦石批重為25t,礦石、焦炭均為4個(gè)布料環(huán)位;3、4高爐礦石批重為16t,礦石為3個(gè)布料環(huán)位,焦炭為4個(gè)布料環(huán)位。從實(shí)際生產(chǎn)效果看,同樣保證了爐況順行,高爐各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好。高爐在多環(huán)布料技術(shù)研究的一些細(xì)節(jié)、精細(xì)化程度方面做得較好,并在環(huán)位選擇、圈數(shù)選擇、多環(huán)布料調(diào)劑原則等,提出了具體的量化概念,可操作性、指導(dǎo)性較強(qiáng)。其核心理念為在爐喉料面形成一個(gè)焦炭平臺(tái)和中心漏斗,建立布料模型,確定環(huán)位、圈數(shù)等。以9高爐8月1日j46344243.52392362332布料分析,它的6個(gè)布料角度為46°44
7、6;43.5°39°36°33°。其中46°44°43.5°這幾個(gè)邊緣角位差較小2°,43.5°39°36°33°角位差變大至3°以上,有利于形成邊緣平臺(tái),中心漏斗。一般,布料模型的建立,大都以高爐開(kāi)爐時(shí)料面測(cè)得的實(shí)際布料數(shù)據(jù)為準(zhǔn),然后對(duì)設(shè)備提供的參數(shù)加以修正,最終找出適合高爐日常操作的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),指導(dǎo)高爐生產(chǎn)。而我們4座高爐開(kāi)爐時(shí),因各種原因,均沒(méi)有做過(guò)料面測(cè)試。因此,雖然也成功進(jìn)行了多環(huán)布料、大料批實(shí)踐,但在細(xì)節(jié)、精確控制布料方面,需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)、探索。4、關(guān)于“
8、高風(fēng)溫”風(fēng)溫是最經(jīng)濟(jì)、最廉價(jià)的能源。高風(fēng)溫在我們4座高爐上均得到了成功使用。3、4高爐日常風(fēng)溫均在11501170左右,6、7高爐相對(duì)低一點(diǎn),基本在1150左右。目前,影響風(fēng)溫進(jìn)一步提高的因素一是送風(fēng)設(shè)備不能長(zhǎng)時(shí)間承受高風(fēng)溫,時(shí)不時(shí)出現(xiàn)直吹管燒壞現(xiàn)象。二是,5、6高爐風(fēng)溫顯示檢測(cè)裝置有時(shí)會(huì)出現(xiàn)“失真”現(xiàn)象,特別是高爐倒流休風(fēng)后,由于灰塵擋住了紅外線探頭,致使不能正確顯示風(fēng)溫。每次清理均相當(dāng)費(fèi)事,也影響了入爐風(fēng)溫的進(jìn)一步提高。5、關(guān)于“提高煤比”3、4高爐噴煤投產(chǎn)后,設(shè)計(jì)噴煤量911t/h,煤粉粒度要求200目的大于85以上。經(jīng)過(guò)短時(shí)間努力,高爐噴煤能力很快達(dá)到了設(shè)計(jì)要求。但噴煤系統(tǒng)制粉能力不足
9、,嚴(yán)重制約了高爐進(jìn)一步大噴煤的需要。通過(guò)技術(shù)攻關(guān),采用降低煤粉細(xì)度,將200目的比例逐漸改為大于75以上,最低時(shí)大于70以上,成功解決了制粉能力不足的矛盾,將設(shè)備能力發(fā)揮到極限。現(xiàn)高爐最大小時(shí)噴煤量可達(dá)1213t。5、6高爐噴煤也達(dá)到了設(shè)備的極限水平。6、關(guān)于“提高頂壓”3、4高爐投產(chǎn)時(shí)間較早,其設(shè)計(jì)理念、裝備水平等與6、7高爐均有差距,其頂壓目前在125kpa。5、6高爐頂壓日常保持在165kpa,與600m3級(jí)高爐頂壓160kpa差不多。7、關(guān)于“低硅冶煉”目前,3、4高爐爐溫要求在0.400.60,5、6高爐要求在0.300.50。以8月份實(shí)際月平均爐溫為例,3高爐為0.488,4高爐為
10、0.515,5高爐為0.517,6高爐為0.528。與平均含硅量0.37相比,有差距。能取得較低硅的成功經(jīng)驗(yàn)為一是狠抓原燃料管理,要求成分穩(wěn)定,提高強(qiáng)度、改善粒級(jí)等,二是注重高爐內(nèi)部管理。這些做法應(yīng)該說(shuō)與我們差不多。但其控制低硅冶煉的獨(dú)特之處,在于高爐熱制度控制手段的多樣性。他們的具體措施為:熱制度以控制鐵水顯熱為依據(jù),日常調(diào)劑以控制鐵中含硅量為手段,保證鐵水物理溫度1480等。從我們二次考察時(shí)觀測(cè)到的他們7爐次鐵水看,物理熱均超過(guò)了1480。關(guān)于鐵水物理熱,目前已被大多數(shù)高爐采用。即改變了以前單純依靠鐵水化學(xué)熱si含量為依據(jù)的判斷爐溫標(biāo)志,增加鐵水物理熱判斷爐溫。物理熱相對(duì)化學(xué)熱,判斷爐溫更
11、直接,更能較快判斷爐溫涼熱趨勢(shì)。同時(shí),為低硅冶煉提供了可靠保證。比如,鐵水硅含量在0.20時(shí),如物理熱大于1480,則認(rèn)為正常。寶鋼高爐鐵水硅含量長(zhǎng)期控制在0.20左右,其物理熱則要求1480,1450則為警戒溫度,要求采取措施提爐溫。又據(jù)煉鐵介紹,安鋼高爐現(xiàn)在全部實(shí)現(xiàn)了主要以鐵水物理熱作為調(diào)劑、判斷爐溫的手段,化學(xué)熱硅含量為參考,其硅含量在0.30左右。反之,如果硅含量在0.50,如其物理熱低于1480,則意味著爐缸溫度不高,爐溫可能向涼。此時(shí),單從硅含量判斷,有可能誤判爐溫趨勢(shì),造成爐涼。我們6座高爐由于缺乏鐵水物理熱判斷手段,限制了硅含量進(jìn)一步降低。為了防止?fàn)t涼,高爐硬性規(guī)定:硅含量低于
12、0.30時(shí),必須采取措施提爐溫。因此,為了進(jìn)一步降低鐵水硅含量及焦比,建議適當(dāng)時(shí)高爐增加物理熱檢測(cè)手段。8、二煉鐵高爐實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo)以7月131日為例,二者主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較如下:7月份安鋼高爐與高爐主要指標(biāo)數(shù)值 表2單位高爐號(hào)爐容利用系數(shù)t/m3.d入爐干焦比kg/t燃料比kg/t礦耗t/t休風(fēng)率二煉鐵高爐7700m33.40410.69568.631.7820.0483.40408.51565.991.7420.4393.42407.21563.811.7400.91103.51399.82558.431.7470.1011850m33.29401.48559.621.7510.13123
13、.34408.48564.641.7710.00133.26387.63562.661.7400.34143.38405.98550.911.7801.24安鋼高爐3450m33.362392.212561.351.7302.25943.568392.38559.851.6900.8135580m33.943392.225519.311.6511.11963.477393.129534.611.6582.9487月份二煉鐵高爐與安鋼高爐主要指標(biāo)月平均值比較 表3項(xiàng) 目安鋼高爐高爐差 別以安鋼7月份22萬(wàn)噸產(chǎn)量粗略計(jì)算入爐品位 約58.0053.884.12利用系數(shù) t/m3.d3.6033.3
14、70.236多產(chǎn)鐵0.236 t/m3·天入爐干焦比 kg/t392.50404.6512.15節(jié)約干焦2673噸燃料比 kg/t543.78561.5817.80節(jié)約燃料3916噸礦耗 t/t1.6781.7570.079節(jié)約礦石17380噸休風(fēng)率 1.7820.401.382從表2、3可以看出,安鋼高爐原料質(zhì)量高于高爐,雖然全月休風(fēng)率高出1.382,但其主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好于高爐。二煉鐵高爐不同時(shí)期生產(chǎn)指標(biāo)比較 3月14日 7高爐(700m3)鐵水、爐渣情況 表4 鐵次鐵 水物理溫度爐 渣r2燃料比/kg/tsi/%s /%al2o3/mgo/14640.64150211.451.
15、134:0055714650.4214898:0055614660.51148919.4512.641.1814670.441481 3月14日 7高爐連續(xù)3次變料情況 表5 干焦比焦丁比入爐干焦比燒結(jié)礦球團(tuán)礦低r2燒結(jié)礦塊礦蛇紋石料線焦炭負(fù)荷計(jì)算堿度入爐品位405kg/t8kg/t413kg/t12.6t2.52t5.88t50kg1.0m4.271.1754.42397kg/t8kg/t405kg/t12.6t2.52t5.88t50kg1.0m4.391.1754.42394kg/t8kg/t402kg/t12.6t2.52t5.88t100kg1.0m4.351.1754.42注:裝料
16、制度:jjkk,礦石批重:21t,布料方式:k40337.53353323 ,j43241238.523623322728月1日 9高爐(850m3)鐵水、爐渣情況 表6鐵次鐵 水物理溫度爐 渣r2燃料比kg/tsi/%s /%al2o3/mgo/25230.360.026149813.489.471.134:0058225240.580.02115008:0058925250.220.024151825260.190.033148514.7211.871.098月1日 9高爐連續(xù)4次變料情況 表7干焦比焦丁比入爐干焦比燒結(jié)礦球團(tuán)礦低r2燒結(jié)礦塊礦白云石料線焦炭負(fù)荷計(jì)算堿度入爐品位400kg/
17、t33 kg/t433 kg/t14.96t1.32 t2.86 t2.86 t120kg1.3m4.031.1153.92400 kg/t33 kg/t433 kg/t14.52t1.32 t3.3 t2.86 t120 kg1.3m4.031.0953.99404 kg/t33 kg/t437 kg/t14.75 t1.32 t3.08 t2.86 t120 kg1.3m3.981.1053.45404 kg/t33 kg/t437 kg/t14.74 t1.32 t2.64 t3.3 t120 kg1.3m3.981.1054.02注:裝料制度:jjkk,礦石批重:22t,布料方式: k43341339336.53 ,j46344243.52392362332鐵水硅含量從平均0.5025(7爐)下降到平均0.3375(9爐),其低硅冶煉確實(shí)成績(jī)較大。9高爐硅波動(dòng)范圍在0.190.58,由于其物理熱均1480,在硅低至0.19時(shí),也反映了爐缸溫度充沛、活躍。9高爐平均入爐品位53.845,較7爐54.42下降0.575。我們看到,雖然9爐鐵水硅含量降低了0.1650,但由于原燃料質(zhì)量進(jìn)一步下降,致使其入爐干焦比較7爐反而增加了平均約28kg/t,燃料比增加了約28kg/t(未考慮焦炭質(zhì)量變化影響)。需要說(shuō)
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