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文檔簡介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上延遲焦化的操作特點1前言 隨著控制理論的發(fā)展、計算機(jī)性能的提高,一些復(fù)雜的高級控制方法(即先進(jìn)控制技術(shù))不斷涌現(xiàn),以解決時變性強(qiáng)、強(qiáng)耦合、非線性和大時滯等過程控制問題。在這些新型的控制技術(shù)中,最為突出的是模型預(yù)估控制技術(shù)。模型預(yù)估控制(MPC)是用多變量線性模型來描述過程的動態(tài)特性,用模型預(yù)測過程輸出軌跡與希望軌跡的距離,作為控制質(zhì)量指標(biāo),求得最優(yōu)的控制策略。反饋校正、在線滾動優(yōu)化,以解決大時遲、強(qiáng)耦合的多變量過程控制問題。在多變量控制器中,一般被控變量多于操縱變量,用穩(wěn)態(tài)LP/QP技術(shù),將過程推向約束的極限。利用先進(jìn)控制技術(shù)滿足裝置安全平穩(wěn)操作的要求 、提高裝置加工
2、能力和高附加值產(chǎn)品收率,是國內(nèi)外煉化汽油普遍采用的技術(shù)手段,目前國內(nèi)先進(jìn)控制技術(shù)主要應(yīng)用在常減壓、催化裂化和聚丙烯等裝置。由于延遲焦化是既結(jié)焦又不結(jié)焦、既連續(xù)又間歇的生產(chǎn)特點,目前國內(nèi)尚無成功的焦化裝置先進(jìn)控制經(jīng)驗。隨著中石化股份公司APC推廣應(yīng)用項目的啟動,福建煉化延遲焦化先進(jìn)控制系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。2004年7月該項目試啟動,隨后投入試運(yùn)行。迄今為止,該項目運(yùn)行性能良好,完全達(dá)到了預(yù)期的增強(qiáng)裝置的抗干擾能力,提高目的產(chǎn)品收率和減少能耗的控制效果。2 焦化裝置概述2.1生產(chǎn)工藝簡介福建煉化公司60萬噸年延遲焦化裝置,采用一爐雙塔生產(chǎn)工藝,切換周期為24小時,除焦周期進(jìn)行冷焦、除焦、試壓、預(yù)熱和換塔
3、等步驟操作。裝置原料為減壓渣油,補(bǔ)充部分催化油漿,主要產(chǎn)品包括焦化干氣、汽油、柴油、蠟油和石油焦。裝置控制系統(tǒng)為Honeywell公司的TPS,先控平臺為APP NODE。先進(jìn)控制軟件使用Honeywell公司的RMPCT。2.2延遲焦化的操作特點由于焦炭塔冷一熱態(tài)周期性切換,物料和熱量損失較大,該過程使進(jìn)入分餾塔的物料和熱能輸入量明顯下降,分餾塔底、蒸發(fā)段溫度隨之下降(約10-15),進(jìn)而影響到產(chǎn)品的分布和餾出口質(zhì)量,并使加熱爐熱負(fù)荷,爐出口溫度產(chǎn)生擾動。因此,進(jìn)行焦炭塔周期性切換操作時,為減少擾動,保證操作平穩(wěn)和質(zhì)量合格,應(yīng)對操作過程進(jìn)行調(diào)整。為了保證平穩(wěn)操作,產(chǎn)品質(zhì)量合格,在操作上必須做
4、好每一步驟的工作,盡量減少這種周期性的波動。如新塔的預(yù)熱和切換要緩慢,加熱爐溫度要燒高,調(diào)節(jié)分餾塔底和蒸發(fā)段的溫度,適當(dāng)降低產(chǎn)品出裝置流量等。在以PID控制為主的回路控制情況下,往往操作在偏離最優(yōu)的保守狀態(tài),需要人工輔助操作,或切為手動,憑經(jīng)驗調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)效能差,時間長,不能充分發(fā)揮裝置的潛力,迫切需要實施先進(jìn)控制。3焦化裝置先進(jìn)控制器控制策略 多變量預(yù)估控制器是一個具有多變量、多目標(biāo)的控制器,在正常生產(chǎn)過程中,該控制器可使多個受控變量分別操作在其各自允許的范圍內(nèi),始終處于受控狀態(tài)。在建立焦化裝置多變量預(yù)估控制器的過程中,根據(jù)裝置的特點,考慮到分餾上部對新鮮進(jìn)料、分餾塔底部、加熱爐、焦碳塔四大部
5、分的影響較弱,因而在控制策略上把流程分為反應(yīng)、分餾兩部分,分別用兩個控制器實現(xiàn)先進(jìn)控制。反應(yīng)部分包括原料預(yù)熱,加熱爐,焦炭塔,分餾塔重蠟油集油箱以下部分。分餾部分包括分餾塔重蠟油集油箱以上部分。將響應(yīng)時間常數(shù)較小的反應(yīng)部分用一個控制器控制,而將響應(yīng)時間常數(shù)較大的分餾部分用另一個控制器控制,可加快加熱爐控制器的響應(yīng)速度,還減小了控制矩陣的維數(shù),可得到較好的控制品質(zhì)。以達(dá)到平穩(wěn)操作,著重于抵御焦炭塔切換帶來的干擾;保證產(chǎn)品質(zhì)量,降低質(zhì)量波動;根據(jù)裝置的原料供應(yīng)情況,在不違背加熱爐最高管壁金屬溫度和焦炭塔最終焦高約束的前提下,在提高裝置處理量,提高餾份油收率與提高輕油收率間進(jìn)行優(yōu)化;降低焦炭收率和降
6、低裝置能耗等主要目標(biāo)。4 控制器主要模型的選取思路:4.1循環(huán)比改變對流進(jìn)分餾塔上、下進(jìn)料量的比例可改變聯(lián)合循環(huán)比,聯(lián)合循環(huán)比增加會明顯降低裝置的處理能力,增加輕油、焦炭和氣體收率,但總液收減少,因此,聯(lián)合循環(huán)比是權(quán)衡裝置處理能力和產(chǎn)品分布的關(guān)鍵變量。焦炭塔塔切換會使聯(lián)合循環(huán)比大幅度波動,造成人字塔板上方油汽溫度的變化,給分餾塔上部的操作帶來擾動,也會造成下進(jìn)料的流量和溫度的波動,導(dǎo)致加熱爐進(jìn)口溫度的波動,影響加熱爐的操作及處理能力。因此,在這個部位,APC控制器的首要目標(biāo)是在各種約束均能滿足的前提下,將聯(lián)合循環(huán)比控制在合理的范圍內(nèi),并加強(qiáng)APC控制器的抗干擾能力,特別是補(bǔ)償塔切換擾動的能力。
7、4.2爐出口溫度 爐出口溫度是加熱爐最主要的控制指標(biāo),對裝置的焦炭產(chǎn)率和輕油收率有較大的影響。一般而言,提高爐出口溫度5,焦炭產(chǎn)量可下降6%(相對值),但爐管結(jié)焦的傾向增加,焦炭切割的困難度增加。加工高焦炭收率原料時,爐管結(jié)焦的傾向低,加熱爐的負(fù)荷也低,提高加熱爐出口溫度后焦炭產(chǎn)量下降的幅度大,因此,保證加熱爐出口溫度的穩(wěn)定是相當(dāng)重要的。而且采用調(diào)整爐出口溫度的上限的操作策略,根據(jù)原料性質(zhì)及爐管的結(jié)焦傾向適度提高爐出口溫度的上限以降低焦炭收率。因此 加熱爐APC控制器的最主要任務(wù)是平穩(wěn)爐出口溫度,使其更接近上下限,有利于降低焦炭產(chǎn)量或提高處理量,并兼顧煙氣氧含量。4.3 焦炭塔周期性操作克服周
8、期性操作的干擾是對APC控制器的重要要求,焦炭塔的操作的干擾事件的幅度大、持續(xù)時間長,事件的模型的精度也十分有限,因此在設(shè)計控制器時必須抓住克服干擾的要點,著重克服熱量變化造成的干擾,適當(dāng)兼顧物料平衡變化造成的干擾。焦炭塔的操作是一個周期性的過程。在暖塔、小吹汽和大吹汽階段,進(jìn)入分餾塔過熱段的熱量和物料會發(fā)生較大變化,給系統(tǒng)的操作帶來不同程度的擾動。由于暖塔、改平衡的油氣量和小吹汽的蒸汽量均沒有測量,大吹汽時油氣產(chǎn)物流量的下降也難以度量,因此,在APC控制器中,我們將這幾個周期性的擾動定義為事件擾動,由新塔中某三個測溫點溫度變化的斜率觸發(fā)。焦炭塔切換的三個事件的擾動幅度、變化特性及持續(xù)時間都不
9、相同,因此針對不同事件的特點必須制定合理出相應(yīng)的控制策略。4.3.1預(yù)熱 在預(yù)熱暖塔階段,老塔的操作狀態(tài)并未改變,但因部分油氣用于新塔預(yù)熱,進(jìn)入分餾塔的熱量和物料減少,形成擾動。按工藝特點可將該階段劃分為兩個子階段。在第一個子階段內(nèi)兩個焦炭塔的壓力未達(dá)到平衡。最初,新塔內(nèi)壓力很低,在某一暖塔閥位下,會因壓差大,產(chǎn)生很大的暖塔流量,隨新塔壓力的增高,流量減少,直至兩塔壓力平衡,流量趨于穩(wěn)定。這一子階段中暖塔流量全部用于焦炭塔升溫、升壓,對分餾塔的擾動較大,時間大約持續(xù)1小時。有經(jīng)驗的操作員傾向于采用分階段改變暖塔閥位的策略,以減少物料變化的干擾,但調(diào)整閥位的頻率和幅度均無統(tǒng)一的規(guī)范。使用APC控
10、制器的抵御事件干擾的最基本方法是將其假設(shè)為一個幅度按規(guī)律變化的擾動序列,作為控制器的前饋,而無統(tǒng)一的規(guī)范的操作員干預(yù)是無法建模,無法處理的。因此,必須首先建立規(guī)范化的操作員干預(yù)程序,以達(dá)到實現(xiàn)APC控制器抗干擾功能的先決條件。在第二個子階段中,暖塔流量已不再變化,但由于暖塔流體與塔壁的傳熱溫差減小,而散熱所占的取熱比例越來越大,對分餾塔的影響幅度迅速變小,但需經(jīng)很長時間才能趨于穩(wěn)定。建立暖塔事件模型的首要任務(wù)是辨識操作員改變暖塔閥位所造成的擾動的初始幅度及終止幅度。同時,在模型識別的過程中考察和建立規(guī)范化的操作員干預(yù)程序。4.3.2切換塔 當(dāng)新塔溫度升至360后進(jìn)行塔切換,原料進(jìn)入新塔,并向老
11、塔蒸汽,新塔和老塔頂部的油氣同時經(jīng)油氣線進(jìn)分餾塔,這一階段稱為小吹汽。此時,新塔內(nèi)液相存量很低,反應(yīng)進(jìn)行得不完全,渣油的轉(zhuǎn)化率低,裂化產(chǎn)率低,然而,老塔內(nèi)的高溫油品仍將繼續(xù)反應(yīng),并被蒸汽汽提至分餾塔,分餾塔進(jìn)料總量得到一定的補(bǔ)償。這一階段也可分為兩個子階段:在第一子階段,因蒸汽突然進(jìn)入高溫的焦炭塔,使塔內(nèi)烴分壓陡然下降,輕質(zhì)油品大量蒸發(fā)。在現(xiàn)場可觀察到分餾塔人字擋板頂部溫度降低,而塔頂壓力、溫度升高,說明進(jìn)入分餾塔的重組分量減少,而輕組分量增加的幅度很大。因為,老塔內(nèi)油品大量蒸發(fā)導(dǎo)致焦炭塔內(nèi)輕組分量減少,又由于無熱量輸入,蒸發(fā)導(dǎo)致溫度下降,蒸發(fā)量漸漸減少,焦炭塔塔壓和塔頂溫度開始回落,15分鐘
12、左右恢復(fù)到正常值。在這一子階段中,補(bǔ)償干擾的方法與其它各階段均有所不同,前者著重增加塔上部的冷卻負(fù)荷,后者著重增加塔下部的冷卻負(fù)荷;在第二個子階段,裂解反應(yīng)及產(chǎn)物蒸發(fā)消耗熱量,致使老塔的溫度下降,裂解反應(yīng)及產(chǎn)物蒸發(fā)隨之減少,持續(xù)時間約3045分鐘。我們對小吹汽階段模式識別的要點是設(shè)法確定第一子階段擾動的峰值及第二子階段終止時的擾動幅度。4.3.3大吹汽 小吹汽結(jié)束后,關(guān)閉老塔油氣線隔斷閥,加大老塔的吹汽量,吹掃后的蒸汽去接觸冷切塔。在大吹汽期間由于新塔內(nèi)液相料位低,裂解反應(yīng)進(jìn)行不充分,生成的油氣產(chǎn)物少,故進(jìn)入分餾塔的熱量和物料較小吹汽末期進(jìn)一步減少,因此大吹汽期間出現(xiàn)了最大干擾。隨著焦炭塔內(nèi)液
13、體料位不斷增高,裂解反應(yīng)逐漸趨于充分,這一階段要經(jīng)過約2小時達(dá)到平穩(wěn)。如果假設(shè)液體在焦炭塔內(nèi)的轉(zhuǎn)化與液位成正比,則在這一期間內(nèi),進(jìn)料量和熱量變化對分餾塔干擾的幅度可近似為與大吹汽持續(xù)時間成正比,因此,大吹汽階段模式識別主要是根據(jù)老塔壓力下降幅度確定初期的擾動幅度并建立和測試觸發(fā)事件的判據(jù)。4.4焦高 原料油經(jīng)輻射段加熱后,經(jīng)四通閥進(jìn)入焦碳塔底部。高溫焦化油在焦炭塔內(nèi)進(jìn)一步進(jìn)行裂解、縮合等反應(yīng),生成焦炭和油氣。隨著焦炭塔累計進(jìn)料量的增加,焦炭塔中料位及其上方的泡沫層不斷增高,可能會出現(xiàn)沖塔事故。為避免該現(xiàn)象的發(fā)生,焦炭塔設(shè)有中子料位儀,提供焦位達(dá)到三個不同高度時的時間。若中子料位儀出現(xiàn)焦位指示的
14、時間過早,就可能會出現(xiàn)沖塔事故,需及時從塔頂注入消泡劑降低泡沫層高度或減少進(jìn)料量。但是,中子料位儀并不能隨時反映焦炭累積的速率,在焦炭塔切換的初、中期難以恰當(dāng)?shù)亟o定裝置進(jìn)料量,而需留有余地,往往最終焦高小于焦炭塔的實際容焦能力。APC控制器可實時地預(yù)測最終焦高,并用中子料位儀校正,以提高預(yù)測值的可靠性,為充分發(fā)揮焦炭塔的潛能提供了前提。4.5 產(chǎn)品質(zhì)量裝置以柴油干點和蠟油10點度量柴油與蠟油的分離效果、控制產(chǎn)品質(zhì)量。改善這兩種產(chǎn)品的切割,增產(chǎn)高價值的柴油是分餾塔的主要操作目標(biāo)之一,但還需兼顧蒸汽的發(fā)生及原料的預(yù)熱,所涉及的調(diào)節(jié)手段有柴油回流、中段回流、蠟油循環(huán)的三個取熱量以及柴油、蠟油產(chǎn)品抽出
15、量等,具有明顯的多變量的特點,APC控制器可更好地協(xié)調(diào)各調(diào)節(jié)變量的動作,實現(xiàn)質(zhì)量卡邊操作。焦化裝置還需能抵御焦炭塔切換所帶來的對柴油、蠟油質(zhì)量的重大擾動,因而,增強(qiáng)APC控制器克服擾動的能力對改善產(chǎn)品的質(zhì)量控制也很重要。5主要變量的選取多變量預(yù)測控制器的輸入/輸出由三種變量組成:被控變量(CV)、操縱變量(MV)和干擾變量(DV)。以分餾控制器為例,我們在分餾系統(tǒng)控制器選擇了13個操作變量作為控制目標(biāo),8個受控變量作為受控指標(biāo),5個干擾變量作為計算和預(yù)估,分餾塔控制器的有關(guān)變量見表1至表3。表1-分餾塔控制器部分CV列表位號描述TI7202.PV 分餾塔頂溫度NAP90.PV汽油90%點FIC
16、7201.OP頂循環(huán)回流流控閥位LCO90.PV柴油90%點TI7911.PV柴油抽出溫度CGO10.PV焦化蠟油餾程10%TI7210.PV焦化蠟油抽出溫度表2- 分餾塔控制器MV列表位號描述FIC7201.SP分餾塔塔頂循環(huán)量FIC7207.SP貧柴油吸收劑流量FIC7201.OP頂循環(huán)回流流控閥位LCO90.PV柴油90%點TI7911.PV柴油抽出溫度專心-專注-專業(yè)表3- 分餾塔控制器部分DV列表位號描述SW01ST焦炭塔暖塔事件SW011ST焦炭塔改平衡事件SW02ST焦炭塔大吹汽事件6先控運(yùn)行效果反應(yīng)系統(tǒng)控制器和分餾塔控制器分別于2004年6月29日和7月15日投入使用。經(jīng)過一段
17、時間的運(yùn)行,操作人員已經(jīng)掌握了先進(jìn)控制器的操作方法,通過給各個CV、MV設(shè)定合理的上下限,先進(jìn)控制器就能夠?qū)V控制在給定的范圍內(nèi),MV也約束在范圍內(nèi)。先進(jìn)控制器投用后,不需要人工調(diào)節(jié),就能夠抵御焦炭塔切換帶來的擾動,保證裝置的平穩(wěn)操作,因而深受操作人員的歡迎。通過對延遲焦化裝置控制器投用期間和未投用期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,我們可以對先進(jìn)控制器的投用效果得到一個初步的結(jié)果。6.1反應(yīng)系統(tǒng)控制器控制器投用后, 加熱爐各主要溫度點的波動范圍都有明顯減少,見圖1、2 。對加熱爐數(shù)據(jù)進(jìn)行整理后結(jié)果見表4,爐出口溫度和爐氧含量的比投用前明顯穩(wěn)定,這樣可使?fàn)t熱效率提高,降低裝置能耗。表4反應(yīng)系統(tǒng)投用先控前
18、后數(shù)據(jù)對比項目投用前平均值標(biāo)準(zhǔn)偏差投用后平均值標(biāo)準(zhǔn)偏差變化幅度%加熱爐出口溫度492.860.7877492.960.3298-58.4爐氧含量%3.510.35022.920.2393-31.46.2分餾系統(tǒng)控制器對于焦化裝置來說,最大的擾動來自于焦炭塔的切換,先進(jìn)控制器的首要任務(wù)就是充分利用其模型預(yù)測和多變量協(xié)調(diào)的特點,抵御焦炭塔切換帶來的擾動,保證裝置的平穩(wěn)操作。先進(jìn)控制器投用后,各重要CV的波動明顯減小,即使在焦炭塔切換時也很少發(fā)生超限的情況。先進(jìn)控制器投運(yùn)后,分餾塔的操作不需人工干預(yù),幾個分餾塔的主要控制參數(shù)明顯較投運(yùn)前平穩(wěn),見圖3、4。整理后數(shù)據(jù)如下表5。 表5分餾系統(tǒng)投用先控前后
19、數(shù)據(jù)對比項目投用前平均值標(biāo)準(zhǔn)偏差投用后平均值標(biāo)準(zhǔn)偏差變化幅度%分餾塔底溫度373.356.615373.633.75543.2分餾塔底液位52.683.94452.792.34440.6分餾塔頂溫度99.783.913101.771.45662.8柴油抽出溫度237.268.103233.823.10461.7蠟油抽出溫度355.735.625358.183.90330.66.3 提高產(chǎn)品質(zhì)量焦化汽油、柴油和蠟油都不是最終產(chǎn)品,還要進(jìn)一步進(jìn)行加工,因此對產(chǎn)品的質(zhì)量控制沒有其它裝置嚴(yán)格。APC控制器中提供了汽油90點、柴油90點和蠟油的10點的工藝計算,并用實驗室分析數(shù)據(jù)校正,用作汽油與柴油及柴
20、油與蠟油切割的工藝指標(biāo),實時地調(diào)整操作參數(shù),以實現(xiàn)卡邊操作,增加高價值產(chǎn)品的收率。并通過控制油品的抽出溫度來保證油品質(zhì)量達(dá)標(biāo)。從表6投用先控前后汽柴油質(zhì)量對比對比表和圖5、6中可以看到,控制器投用以后,產(chǎn)品質(zhì)量更接近指標(biāo)上限,汽油和柴油干點的波動明顯降低,汽油干點和柴油干點的平均值分別提高了2.54和1.17,增加了柴油的收率。表6投用先控前后汽柴油質(zhì)量對比項目投用前平均值標(biāo)準(zhǔn)偏差投用后平均值標(biāo)準(zhǔn)偏差變化幅度%汽油干點191.385.366193.925.24343.2汽油干點指標(biāo)195195柴油干點356.204.155357.373.43217.4柴油干點指標(biāo)3653656.4提高裝置處理量 在滿足加熱爐能力約束的前提下,通過預(yù)測焦炭塔的最終生焦高度可及時調(diào)整裝置的進(jìn)料量,提高焦炭塔的最終料位,從而提高裝置的處理量。這里僅對提高裝置處理量的優(yōu)化操作進(jìn)行了功能測試。測試結(jié)果如下: 項目優(yōu)化功能前優(yōu)化功能后前后對比新鮮進(jìn)料量66879 kg/h68029 kg/h1150 kg/h 以提高裝置處理量為目標(biāo)的優(yōu)化功能投用后,新鮮進(jìn)料量逐漸從66879 kg/h提高到68029 kg/h,此時由于分餾塔底液位超上限,所以APC控制器不再向上推新鮮進(jìn)料量??梢钥闯?/p>
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