苯胺裝置事故淺析_第1頁
苯胺裝置事故淺析_第2頁
苯胺裝置事故淺析_第3頁
苯胺裝置事故淺析_第4頁
苯胺裝置事故淺析_第5頁
免費預覽已結束,剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、苯胺裝置事故淺析如今的化工領域,可能再沒有哪個化工產品比苯胺擁有更高的知名度 了先是苯胺高利潤回報率引發(fā)的投資熱, 繼而是中石油系統(tǒng)兩大化 工企業(yè)吉化公司和蘭化公司的爆炸事故, 苯胺以其前所未有的聚焦力, 吸引了行業(yè)內外所有人關注的眼球。盡管中石油蘭化公司苯胺的爆炸 事故已經過去一段時間了,但人們還是把它和之前吉化的那次特大爆 炸事件聯系起來,將擔心與關注的程度放大了許多倍數。歷史上的苯胺事故在“兩化 ”爆炸事故前,其實已經有過很多苯胺企業(yè)出過事故,也死過 不少人。但由于過去國家對安全事故的上報要求不像今天這樣嚴格, 所以很多事故發(fā)生了并沒有被外界所知,即使被媒體報道的,也是一 些保密意識不強

2、、國家管制不嚴的鄉(xiāng)鎮(zhèn)或民營企業(yè)。1995年 1月 6日,南京化工廠一車間硝基苯工段發(fā)生爆炸。 事故起因 是精制崗位初餾塔進料不通,導致崗位停車,但處理初餾塔進料不暢 是事故的間接原因,爆炸的直接原因是精餾塔釜下面密封失效,最終 導致再沸器下封頭局部化學爆炸;另一原因可能是再沸器列管上部分 暴露于氣相中,將硝基酚、二硝基苯等烘烤過熱,引起分解爆炸。事 故造成 7 人灼燒受傷。1996年 1月 26 日,天津創(chuàng)業(yè)化工廠生產六溴 -2,4-二硝基苯胺的企 業(yè)發(fā)生爆炸, 500平方米的廠房被夷為平地, 前來救火的工人和村民死 亡 19 人,受傷 14 人,直接經濟損失 120 萬元。事故原因是:未按規(guī)

3、 定儲存化工物料,導致火災,又由于救火措施不當,廠長和工人使用 廢水塘里呈酸性的水滅火,強氧化劑氯酸鈉遇酸反應產生大量氯酸, 氯在40C下發(fā)生爆炸。又由于備料車間同時堆放著 2, 4-二硝基苯鞍, 遇高溫高壓氣體沖擊發(fā)生爆炸,造成廠毀人亡。1996年 6 月,南京四力公司苯胺系統(tǒng)停車檢修時, 因再沸器打開后進 入空氣,和釜內的硝基酚發(fā)生劇烈反應,造成釜內溫度急劇上升,壓 力過大,發(fā)生爆炸并引發(fā)大火。事故造成 3 人死亡, 9人受傷。1996 年江蘇某化工廠硝基苯爆炸, 事故原因是精餾塔釜在排放焦油時, 由于釜壁和再沸器列管積碳,焦油沒有排凈;精餾塔填料中冷凝的硝 基苯回流到塔釜中;初餾塔內物料

4、抽人到精餾塔釜。由于精餾塔釜和 再沸器殘余物料還沒有得到充分的冷卻,又因拆開上封頭時塔內還處 于高真空狀態(tài),使大量空氣吸人,與釜壁和列管內壁積碳氧化燃燒, 急劇加熱物料, 最終導致硝基苯熱分解爆炸。 這次事故當場炸死 2 人, 再沸器的下封頭炸開并插人地下約 0.6 米深,爆炸的氣浪和沖擊波使遠 離現場 80 米處的辦公樓門、窗玻璃大部分被沖碎。1998年 7月,中石化南京化工廠 (前小南化 )苯胺系統(tǒng)停車檢修時發(fā)生 燃燒爆炸,所幸事故發(fā)生是在夜里,現場沒有工作人員,沒有造成人 員傷亡。2001年 7 月,寧波海利化工有限公司苯胺裝置停車檢修時發(fā)生爆炸燃 燒,造成 3人受傷。 2005年8 月

5、 17日,南京六合雄州化工集團龍騰化 工廠硝基苯加工車間發(fā)生設備爆炸事故,并引發(fā)大火,造成 3 名員工 受傷。事發(fā)時,2 名工人正在一樓儲槽車間添加輔助原料, 產生電火花, 引起易燃氣體爆燃,繼而引燃了主原料,并發(fā)大火。2005年 9月 5日,江蘇海門港化工區(qū)一化工廠硝基苯裝置發(fā)生爆炸燃 燒,導致硝酸泄漏和火災,主要原因是化工合成車間硝基苯反應釜內 的硝酸反應過于強烈,造成反應釜壓力過大爆炸,并引起硝酸泄漏和 火災。2005年 11月 13日,中石油吉林石化公司雙苯廠國內最大的苯胺生產 基地的新苯胺裝置發(fā)生爆炸,事故直接原因是當班操作工停車時疏忽 大意,未將應關閉的閥門及時關閉,誤操作導致進料

6、系統(tǒng)溫度超高, 長時間后引起爆裂,隨之空氣被抽入負壓操作的T101塔,引起TI01塔、 T102塔發(fā)生爆炸,隨后致使與T101、T102塔相連的兩臺硝基苯儲罐及 附屬設備相繼爆炸,隨后大火引發(fā)裝置區(qū)內的兩個硝酸儲罐爆炸,該 車間相鄰罐區(qū)內的一臺硝基苯儲罐、兩個苯儲罐也發(fā)生燃燒。事故造 成新苯胺裝置報廢,老苯胺裝置、苯酐裝置、 2, 6-二乙基苯胺等四套 裝置停產, 5 人死亡、 1 人下落不明、 2 人重傷、數十人輕傷。2006年5月 29日,中油蘭州石油化工公司在檢修過程中,檢修作業(yè) 人員在苯胺裝置廢酸回收單元的作業(yè)中,因單元內易燃物品溢出,突 然起火并發(fā)生爆炸事故。事故造成 4人死亡:,

7、4人重傷, 7 人輕傷。裝置本身是安全的吉化公司、蘭化公司都是我國大型的苯胺生產基地,工藝、設備以及各項管理都在業(yè)內相對比較先進,它們的相繼爆炸多少使關注它們的 人的腦海里都劃出了一個問號,尤其這兩個企業(yè)都是新裝置,而且都 是在首次開車后不久進行停車檢修時發(fā)生的爆炸。關于苯胺裝置的安全性,從國內外裝置設計與工藝的區(qū)別上看,國內 苯胺裝置所配套的等溫硝化裝置與國外絕熱硝化裝置相比,技術差別 不大,只要操作上嚴格按照程序操作沒有失誤,裝置本身不會發(fā)生嚴 重的安全事故。苯胺產品生產主要有硝基苯和苯胺兩個單元, 國內苯胺廠發(fā)生的安全 事故,多數是由硝基苯生產單元引發(fā)的。據統(tǒng)計,自 1983 年至今發(fā)生

8、 的爆炸傷亡事故,有的是投錯料,有的是違規(guī)野蠻操作,有的是設備 零件故障。其中蒸餾塔爆炸的有 3 起,除管理問題外,還與硝基苯的 工藝技術落后有關。我國硝基苯生產大多采用相對落后的釜式硝化工 藝,該工藝要求使用過量硝酸,但又極易產生系列硝基苯酚鹽類,需 要通過堿液洗滌除去,若酚鹽類過多進入蒸餾塔,控制不好,塔內過 于干燥和溫度過高,極易引發(fā)爆炸。目前我國像吉化、 蘭化這樣的大苯胺企業(yè)的生產技術已達到國際水平。 這些企業(yè)的硝基苯催化加氫法以硝基苯為原料, 氫氣為還原劑, 銅/硅、 鎳或鉑 /鈀為催化劑,以氫為還原劑,將硝基苯還原生成苯胺。由于該 裝置的硝基苯催化加氫反應過程容易發(fā)生安全事故, 特

9、別是爆炸事故, 因此國內大型苯胺生產企業(yè)的裝置在設計中的DCS系統(tǒng)中都加強了事故連鎖的配備,以保證生產安全。一旦工藝出現異常,DCS會自動報警并進行事故程序處理,避免事故出現。也就是說,一般情況下苯胺裝置正常運轉是有一定安全性的,不必對苯胺裝置產生過多的擔心和恐 懼。必須注意的人為因素吉化和蘭化的兩次事故均發(fā)生在停車檢修階段。 蘭州石化苯胺裝置于 4月 25日停車,計劃大修一個月。事故發(fā)生時,檢修工作已基本完成, 進入最后的清理階段。而吉林石化的苯胺事故則是發(fā)生在剛完成停車 大修后。這必須引起我們的高度重視和汲取足夠的教訓,同時也要求 苯胺企業(yè)繼續(xù)完善檢修期間的事故防范能力。根據國家發(fā)改委工業(yè)

10、 20062 號文件的精神,結合業(yè)內專家的意見, 苯胺生產事故的防范要抓住以下要素:1、采用先進工藝改造或更新老工藝,減少酚鹽類副產量,減少可能 爆炸的引發(fā)源。采用落后工藝還在生產的硝基苯和苯胺生產企業(yè)要盡 快采用先進技術,進行技術改造。2、堅持上崗培訓和實習制度,嚴格執(zhí)行操作程序和規(guī)程,關鍵環(huán)節(jié) 要實行多人檢查復核制。3、氫氣柜的主要是起緩沖作用,減少波動,穩(wěn)定生產系統(tǒng),氣柜浮 盤的浮動高低應有上下限報警。4、氫壓機系統(tǒng)是苯胺生產的心臟,一旦出現故障將直接危及安全和 正常生產,應嚴格控制重要的工藝參數 氯油比。5、粗苯胺精制系統(tǒng)的重點是要防止跑料和蒸干塔堵管,防止硝基苯與苯胺在高溫無催化劑情況下發(fā)生縮合反應生成高沸物,防止長時間 高溫加熱物料導致物料分解、結焦,造成汽化器堵塞。6、裝置應采用DCS進行

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論