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文檔簡介

1、帶鋼廠精軋F2減速機設備事故分析案例1、 事故概況 2015年1月10日13:51下午第一支鋼經(jīng)過精軋(見圖1)第2架軋機時,操作臺發(fā)現(xiàn)有斷續(xù)卡阻異?,F(xiàn)象,在過鋼后停機檢查,原以為可能是支承輥卡住,卻發(fā)現(xiàn)傳動F2減速機在冒煙,發(fā)現(xiàn)該F2減速機高速斷多齒,開蓋后發(fā)現(xiàn)低速齒輪也有斷齒。因沒有新備件,搶修時不得不使用過去下線的一對舊F2齒輪副,至1月10日23:38恢復生產(chǎn),停產(chǎn)近10小時,按公司BDG05003(第3版)設備故障與事故管理制度認定為三級以上設備事故。 圖1 1150熱軋帶鋼廠精軋八機架連軋2、 原因分析1、 基礎數(shù)據(jù):1.1帶鋼廠原設計軋制寬度950mm,籌建后改軋寬度1150mm

2、,除輥身改長外,其他基本不變,精軋系統(tǒng)為八機架連軋,其中2架的JP2四輥軋機參數(shù):直流4000KW電動機。 GI ICL19320×380/400×540鼓型聯(lián)軸器, 1600減速機。 速比i3.769 GI ICL20360×550/400×540鼓型聯(lián)軸器,600齒輪機座,SWC490WH型萬向軸。2.2工藝 從工藝看,F(xiàn)2壓下量2015年比2013-2014年多0.4mm。 圖2 精軋工藝(2015年) 圖3 精軋工藝(2013-2014年)2、 從過鋼電流方面圖4看,第2架時間在51分之52分之間電流波動值最高峰達6760A左右數(shù)次,比2013-

3、2014工藝第5點電流最高值高760A。查供電所高壓變頻SVG/SVC停投未造成電流波動影響。 3、 從軋制力方面:事故時F2傳動側及操作側軋制力達885T,恢復生產(chǎn)后的第一支鋼軋制力為721T。4、從輥縫方面:事故時F2輥縫設定值與實際值相差不多,其中傳動側8.62mm,操作側9.12mm;恢復生產(chǎn)后的第一支鋼的輥縫設定值與實際值也相差不多,但傳動側抬高至9.28mm,操作側9.90mm; 圖4 電流事故時比2013-2014年工藝規(guī)定輥縫小了1.88至2.38mm。該項請帶鋼廠予以注意并討論修正! 5、從鋼坯材料方面:查精軋換輥記錄見圖5,班生產(chǎn)原始記錄見圖6及圖7, 事故前系丙班,規(guī)格為

4、寬度730*2.5mm,于1月10日7:00-8:00改為BJ4鋼種,規(guī)格為1015*2.6mm,在1#加熱爐內,10:40分第一支開軋,此時F2的輥縫傳動側9.98mm,操作側輥縫10.01mm,至事故時,中間停了兩次,11:50-12.17處理加熱爐空煤換向故障,12:36-12:56處理F6燒輥換輥,至事故前BJ4共軋29支,發(fā)現(xiàn)事故時第30支鋼為J4鋼種! 請注意事故時傳動側的輥縫比此時小了1.36mm! 圖5 精軋換輥記錄 圖6 班生產(chǎn)原始記錄1 圖7 班生產(chǎn)原始記錄26、 檢測事故后下線的齒輪齒面及其硬度對比原設計圖紙方面:發(fā)現(xiàn)高速小齒輪(圖8)齒面硬度HRC59左右,共26齒斷了

5、4齒,見圖9,齒面光滑,磨損極少,無點蝕現(xiàn)象;而低速大齒輪(圖10)齒面硬度HRC27左右,斷了半齒多,見圖11,齒面麻點多,點蝕及磨損嚴重!高低速齒輪嚙合硬度相差懸殊! 個人認為高低速齒面硬度匹配不合理,此熱軋精軋機組常超負荷,帶有重載沖擊性特點,高低速齒輪齒面硬度最好選擇中硬偏軟齒面,如選擇HRC30左右,根據(jù)速比高速齒面硬度最好比低速齒面高出HRC5-10。 圖8 高速人字齒輪 圖,9 高速齒輪電機側斷齒 圖10 低速人字齒輪 圖11 低速齒輪電機側斷半齒7、齒輪材質及結構方面:采用手持合金分析儀,測得下線的F2低速齒輪成份Fe98.25,Cr0.9,Mn0.6, Mo0.016;高速小

6、齒輪成份Fe98.0,Cr0.97,Mn0.55, Mo0.144,Ni0.08,判定低速大齒輪是原籌建投產(chǎn)的整體鑄造的,按原圖紙低速大齒輪材質為ZG40Mn2,高速ZG42CrMo。注意2011年3月寶鋼入股前后更換的“巢湖巨力”供應的F1-F7共七架新高低速齒輪(箱體利舊)鑲嵌及其圖紙與公司資料室檔案原圖紙不一致,材質與結構均有區(qū)別,尤其圖紙齒面的硬度在制造過程中中間有變更,后期更改的圖紙可能與現(xiàn)場實物不符,其中大齒輪非整體制造,齒圈為鑲嵌式。8、從潤滑油及其減速機投入使用歷史資料方面:8.1八機架精軋連軋減速機采用兩個油站集中大潤滑,兩個油站總容量最多可裝約400桶170kg齒輪油。為3

7、20中負荷工業(yè)齒輪油L-CKC,事故后,油品檢測結果:待定! 8.2從下線的齒面外觀觀察:發(fā)現(xiàn)低速齒輪麻點、磨損及凹坑(見圖12),是由于長期重復過載及潤滑不良引起。但高速齒面非常光滑無此現(xiàn)象(見圖13),是因齒面硬度過高,長期受到重載沖擊及與大齒輪齒面硬度不匹配,產(chǎn)生裂紋并延伸后脆性折斷。 圖12 低速齒面 圖13 高速齒面 8.3追溯F2剛采購回來的齒面(見圖14),為2010年11日11日采購回來于2011年1月22日上線,發(fā)現(xiàn)只生產(chǎn)兩個月,齒面點蝕嚴重見(圖15),于2011年11月30日,發(fā)現(xiàn)F2高速斷多齒報告(見圖16),就把巢湖巨力的大齒輪下線,又將原籌建的低速大齒輪換上,至事故

8、時該齒 圖14 低速新齒 圖15 投用兩個月后低速齒輪副共運行三年零1個月左右。 8.4曾經(jīng)2012年8月10日檢測的油質有問題圖17。320#的40度運動粘度只有152mm2/s。加劇了對低速齒輪的磨損。已經(jīng)影響齒輪有兩年左右了,前些天上海寶鋼油脂首席劉仁德建議改成L-CKD320重負荷齒輪油與本人前年提出的意見相同。 圖16 F2斷齒報告 圖17 油脂檢測報告 3、 結論及對策措施:3.1帶鋼廠1150熱軋F2減速機斷齒事故,主要原因是長期重復過載,長期潤滑不良,次要原因是工藝輥縫壓下量過大,事故導火索是在半天時間內軋制經(jīng)歷了三個鋼種規(guī)格。3.2嚴格控制鋼坯入精軋的溫度,注意輥道冷卻水影響

9、熱坯,包括審查粗軋區(qū)的保溫罩作用,合理調整工藝和生產(chǎn)計劃,避免短時間內發(fā)生較大波動的交變軋制力,準確調整輥縫,加強檢修安裝精度。3.3將潤滑油L-CKC改成320L-CKD重負荷工業(yè)齒輪油并定期檢測,參考執(zhí)行國家換油標準。3.4事故后應仔細檢查整個F2傳動端,包括萬向軸、二重齒輪箱等受到的連帶影響,防止其他設備事故的發(fā)生。3.5因目前上線的是舊的高低速齒輪副,低速齒點蝕及磨損嚴重,高速齒在操作側斷一個,因為應急上線,未精密點檢及探傷,可能存在其他裂紋等缺陷,將嚴重威脅持續(xù)生產(chǎn),需要加強點檢。3.6采購F2新備件時,建議采購整體減速機(含箱體)并注意采用合適的高低速齒面熱處理及其硬度,同時建議改變箱體結構及增加偏心套,獲得更好的剛性及裝配調整精度,至少快速制備一個新的高速齒。新

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