準(zhǔn)備隊(duì)十月份事故案例警示教育_第1頁(yè)
準(zhǔn)備隊(duì)十月份事故案例警示教育_第2頁(yè)
準(zhǔn)備隊(duì)十月份事故案例警示教育_第3頁(yè)
準(zhǔn)備隊(duì)十月份事故案例警示教育_第4頁(yè)
準(zhǔn)備隊(duì)十月份事故案例警示教育_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩3頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、第一周事故案例警示教育第一周1.桑樹(shù)坪煤礦“7.6”煤與瓦斯突出事故 一、事故地點(diǎn):桑樹(shù)坪礦南一采區(qū)3314下聯(lián)巷掘進(jìn)工作面。二、事故時(shí)間:2015年7月6日3時(shí)56分。三、事故類別:煤與瓦斯突出壓出類型。拋出煤堆積巷道長(zhǎng)度65m,計(jì)算煤量500t,涌出瓦斯量11232m,噸煤瓦斯涌出量22.5m/t。四、事故經(jīng)過(guò)7月5日四點(diǎn)班施工超前排放鉆孔有大量煤渣排出,打鉆過(guò)程中出現(xiàn)煤壁片幫、裂縫和瓦斯超限,片幫導(dǎo)致鉆機(jī)前半部分被埋,當(dāng)班瓦檢員、安檢員采取停止施工、停止作業(yè)、撤人措施,7月5日22時(shí)工作面風(fēng)流瓦斯?jié)舛然謴?fù)正常。2015年7月6日零點(diǎn)班掘進(jìn)三隊(duì)當(dāng)班出勤6人,安排4名工人到3314下回聯(lián)工作

2、面進(jìn)行設(shè)備排查、清理鉆機(jī)隊(duì)打出的浮煤、處理工作面設(shè)備及回收壞設(shè)備,另兩人分別是皮帶司機(jī)和溜子司機(jī)。當(dāng)班瓦檢員1人,安檢員1人。2015年7月6日3時(shí)56分23秒,監(jiān)測(cè)室監(jiān)測(cè)系統(tǒng)報(bào)警,3314下回聯(lián)掘進(jìn)工作面瓦斯監(jiān)測(cè)斷線,回風(fēng)流監(jiān)測(cè)瓦斯?jié)舛?.50%。根據(jù)調(diào)度室臺(tái)賬,7月6日4時(shí)18分,調(diào)度室接到掘進(jìn)三隊(duì)當(dāng)班質(zhì)量驗(yàn)收員王家升匯報(bào),該隊(duì)施工的南一3314下回聯(lián)掘進(jìn)工作面發(fā)生煤與瓦斯突出,有4人被困。五、事故原因突出事故發(fā)生的3314下聯(lián)巷區(qū)域具備發(fā)生突出的前提條件 1.該區(qū)域復(fù)雜的高地應(yīng)力是事故發(fā)生的主要?jiǎng)恿ΑT撓锏牢挥?105工作面下保護(hù)層開(kāi)采未保護(hù)區(qū)和3212工作面上保護(hù)層開(kāi)采未保護(hù)區(qū),兩采空

3、區(qū)原有支撐壓力部分轉(zhuǎn)移到3314下回聯(lián)巷道區(qū)域,形成該區(qū)域支撐壓力疊加;該區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,煤層厚度變化大(煤巷110m內(nèi)煤層厚度為0.83.0m,巷道同一斷面的兩幫厚度差異也很大),存在構(gòu)造應(yīng)力;2.受高地應(yīng)力集中的作用,掘進(jìn)工作面局部區(qū)域形成相對(duì)高瓦斯富集帶;3.該區(qū)域3煤層煤體結(jié)構(gòu)為粒狀粉碎煤,屬松軟煤層,強(qiáng)度小,抵抗破壞能力小,防突措施執(zhí)行不到位是造成這次事故的另一個(gè)原因。1.在掘進(jìn)工作面預(yù)測(cè)檢驗(yàn)過(guò)程中,有明顯噴孔、夾鉆等動(dòng)力現(xiàn)象時(shí),現(xiàn)場(chǎng)防突人員仍以預(yù)測(cè)指標(biāo)是否超標(biāo)來(lái)判定掘進(jìn)工作面突出危險(xiǎn)性,未嚴(yán)格執(zhí)行防治煤與瓦斯突出規(guī)定第八十六條和第七十六條規(guī)定,判定有突出動(dòng)力現(xiàn)象工作面作為突出危險(xiǎn)

4、工作面。2.在預(yù)測(cè)檢驗(yàn)過(guò)程和掘進(jìn)過(guò)程中有壓出型片幫、夾鉆、噴孔等突出動(dòng)力現(xiàn)象預(yù)兆的情況下,未停止掘進(jìn)推進(jìn)作業(yè),而根據(jù)掘進(jìn)預(yù)測(cè)檢驗(yàn)指標(biāo)未超標(biāo),現(xiàn)場(chǎng)防突人員判定掘進(jìn)工作面為無(wú)突出危險(xiǎn)工作面,繼續(xù)掘進(jìn)四班,進(jìn)尺3.2m,使掘進(jìn)工作面安全保護(hù)煤柱寬度減小,抵抗突出危險(xiǎn)性的能力減弱。六、存在問(wèn)題1.對(duì)應(yīng)力集中區(qū)存在的突出危險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)不清,布置巷道未避開(kāi)疊加區(qū)。2.采用區(qū)域預(yù)抽措施能否解決以地應(yīng)力為主導(dǎo)作用的突出問(wèn)題,在技術(shù)和工藝等方面還有待于研究。3.對(duì)延時(shí)突出的時(shí)長(zhǎng)問(wèn)題認(rèn)識(shí)不清,當(dāng)出現(xiàn)突出預(yù)兆,采取停電撤人后,多長(zhǎng)時(shí)間可以進(jìn)入工作面檢查、作業(yè),有待于研究。4.以地應(yīng)力為主導(dǎo)作用的突出危險(xiǎn)性敏感指標(biāo)及臨界

5、值有待于進(jìn)一步研究。5.防突預(yù)測(cè)人員對(duì)防突措施要求不熟悉,當(dāng)出現(xiàn)突出預(yù)兆時(shí),僅用預(yù)測(cè)指標(biāo)判斷有無(wú)突出危險(xiǎn),管理人員在審核報(bào)表時(shí)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正,防突管理不嚴(yán)不細(xì)。七、防范措施1.采掘工作面合理布局,避免布置在應(yīng)力集中區(qū),確保采掘工作面獨(dú)立通風(fēng)。2.加強(qiáng)技術(shù)管理,嚴(yán)格審批工作面設(shè)計(jì)和防突措施,嚴(yán)格“兩個(gè)四位一體”防突措施各個(gè)環(huán)節(jié)確認(rèn)制,完善防突報(bào)表審批制度。3.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,建立制約機(jī)制,確保防突措施落實(shí)到位,嚴(yán)格執(zhí)行鉆孔竣工驗(yàn)收制度,繪制鉆孔竣工圖;各級(jí)管理人員要親臨現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。4.加強(qiáng)防突知識(shí)培訓(xùn),確保作業(yè)人員熟知防突措施和突出預(yù)兆。防突人員必須根據(jù)防突指標(biāo)和突出預(yù)兆

6、綜合判斷是否有突出危險(xiǎn)。各級(jí)管理人員必須熟知自己的職責(zé),并認(rèn)真履行。6.嚴(yán)格執(zhí)行匯報(bào)制度,工作面出現(xiàn)異?;蛲怀鲱A(yù)兆,現(xiàn)場(chǎng)瓦檢員、安檢員必須及時(shí)匯報(bào)礦調(diào)度,礦調(diào)度匯報(bào)公司調(diào)度,同時(shí),礦、公司調(diào)度要分別匯報(bào)相對(duì)應(yīng)的有關(guān)的部室和領(lǐng)導(dǎo)。7.加強(qiáng)與科研院所合作,研究解決地質(zhì)條件復(fù)雜的高應(yīng)力區(qū)的防突問(wèn)題,實(shí)地考察以地應(yīng)力為主導(dǎo)作用的突出危險(xiǎn)性敏感指標(biāo)及其臨界值。第一周2.觀看采掘05_掘進(jìn)工作面冒頂傷人事故 第二周事故案例警示教育第二周1.掘進(jìn)一區(qū)“6.28”頂板事故一、事故時(shí)間:2016年6月28日14:10分二、事故地點(diǎn):21310切眼三、事故類別:頂板事故四、事故經(jīng)過(guò)2016年6月28日白班,掘進(jìn)一

7、區(qū)班前會(huì)由副區(qū)長(zhǎng)李鐵善主持,當(dāng)班出勤6人,在21310切眼正常掘進(jìn)生產(chǎn),8:00時(shí)乘坐人車入井,約9:10分到達(dá)工作面,在進(jìn)行了必要工作準(zhǔn)備后,約13:00時(shí)放第一次炮、放炮后就開(kāi)始找頂、掛網(wǎng)、吊前探梁,出貨,約13:30分,楊志鵬和梁養(yǎng)成在左幫施工一根頂錨,帶班隊(duì)長(zhǎng)李鐵善正在準(zhǔn)備其他材料,李永正在聯(lián)幫網(wǎng),班長(zhǎng)柯賢鋒正在進(jìn)行打鉆,王啟平負(fù)責(zé)領(lǐng)釬,王啟平彎腰給鉆機(jī)上釬桿時(shí),頂板有一塊約300mm300mm200mm的巖石離層脫落下來(lái),砸在王啟平后背,造成王啟平受傷。五、事故原因分析(一)直接原因:王啟平在工作面工作時(shí)對(duì)頂板觀察不仔細(xì)認(rèn)真,無(wú)臨時(shí)點(diǎn)柱支護(hù),沒(méi)有進(jìn)行敲幫問(wèn)頂,前探梁只有一根穿到位,且

8、是單環(huán)吊掛,另一根前探梁沒(méi)有穿到位,在頂板有安全隱患的環(huán)境下工作,是本起事故發(fā)生的直接原因。(二)間接原因:掘進(jìn)一區(qū)對(duì)頂板支護(hù)管理不到位,敲幫問(wèn)頂制度執(zhí)行不到位,臨時(shí)支護(hù)不到位,思想上不重視,未能吸取各類頂板事故教訓(xùn),職工在工作中存在僥幸心理,自我防范意識(shí)不強(qiáng),對(duì)安全隱患認(rèn)識(shí)不到位,冒險(xiǎn)作業(yè)。是本起事故發(fā)生的間接原因。六、防范措施1.各區(qū)隊(duì)、部室要認(rèn)真吸取本起事故教訓(xùn),認(rèn)證隱患排查,執(zhí)行敲幫問(wèn)頂制度,前探梁、臨時(shí)支護(hù)要及時(shí)做到位,排查思想上和管理上的漏洞,真正樹(shù)立起安全第一的思想,克服麻痹思想和僥幸心理。2.加強(qiáng)對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)教育,明確各工作環(huán)境具體過(guò)程,提高職工的安全意識(shí)和識(shí)險(xiǎn)避險(xiǎn)能力,杜絕

9、冒險(xiǎn)作業(yè),自覺(jué)做到遵章守紀(jì),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。3.切實(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)支護(hù)質(zhì)量安全管理工作,在危險(xiǎn)的地方作業(yè)要進(jìn)行安全確認(rèn)及危險(xiǎn)源預(yù)知,并采取措施,防止事故發(fā)生。4.全礦各采掘區(qū)隊(duì)要認(rèn)真吸取本起事故教訓(xùn),舉一反三,從思想上對(duì)頂板管理高度重視,將隱患排查、規(guī)程執(zhí)行落到實(shí)處,真正做到不安全不生產(chǎn),生產(chǎn)技術(shù)部將各單位采掘工藝流程及質(zhì)量要求進(jìn)行整理,制度臨時(shí)支護(hù)程序及措施,并以書(shū)面形式下發(fā),以便區(qū)隊(duì)施工及管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。第二周2.觀看采掘17_頂板離層掉矸傷人事故第三周事故案例警示教育第三周1.呂溝礦掘進(jìn)機(jī)回轉(zhuǎn)臺(tái)螺栓切斷事故報(bào)告一、事故經(jīng)過(guò)2012年元月29日8點(diǎn)班11點(diǎn)左右,掘進(jìn)機(jī)司機(jī)正在操作期間,聽(tīng)到響聲,

10、停機(jī)檢查后發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)臺(tái)上蓋翹起,打開(kāi)回轉(zhuǎn)臺(tái)上蓋螺栓,發(fā)現(xiàn)螺栓松,拔出螺栓發(fā)現(xiàn)螺栓斷。劉某向調(diào)度室匯報(bào),并向隊(duì)長(zhǎng)劉某匯報(bào),12點(diǎn)左右劉某、劉某下井檢查發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)臺(tái)螺栓斷31條,并向董礦長(zhǎng)匯報(bào),與廠家聯(lián)系,廠家到礦13點(diǎn)左右,由朱某、劉某陪同廠家到現(xiàn)場(chǎng)檢查,廠家30日12點(diǎn)左右將螺栓送到礦,31日16點(diǎn)維修運(yùn)行正常。二、原因分析1、C七401集中運(yùn)輸巷因矸石硬度大,掘進(jìn)機(jī)切割時(shí)振動(dòng)頻率高,振動(dòng)大,造成機(jī)械疲勞是回轉(zhuǎn)臺(tái)螺栓斷的主要原因。2、回轉(zhuǎn)臺(tái)固定螺栓配合間隙過(guò)大。(螺栓為24mm,螺栓孔為27mm)3、回轉(zhuǎn)臺(tái)固定螺栓強(qiáng)度不夠或強(qiáng)度太低。使用的是24mm 10.9級(jí)高強(qiáng)度螺栓。三、防范措施1、掘進(jìn)巷道

11、遇到巖石變硬時(shí),要采取一定措施,對(duì)矸石采取松動(dòng)爆破,避免掘進(jìn)機(jī)強(qiáng)行切割。2、根據(jù)工作面巖性變化適時(shí)對(duì)掘進(jìn)機(jī)回轉(zhuǎn)臺(tái)螺栓進(jìn)行更換。3、積極與廠家人員溝通,保證回轉(zhuǎn)臺(tái)緊固螺栓強(qiáng)度符合要求或更換高強(qiáng)度螺栓。4、檢修人員按照掘進(jìn)機(jī)說(shuō)明書(shū)要求有計(jì)劃的做好掘進(jìn)機(jī)的日檢、周檢、月檢和定期檢查及維修保養(yǎng)工作,定期檢查回轉(zhuǎn)臺(tái)螺栓緊固力矩是否達(dá)到900N*m。5、掘進(jìn)隊(duì)要加強(qiáng)掘進(jìn)機(jī)司機(jī)和檢修工的管理,學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),確保按章操作,維修保養(yǎng)到位。第三周2.觀看采掘09_采煤工作面頂板冒落埋人事故第四周事故案例警示教育第四周1.棗園煤業(yè)22071回風(fēng)聯(lián)巷溜子傷人事故報(bào)告一、事故經(jīng)過(guò)2014年3月18日0

12、點(diǎn)班,掘進(jìn)隊(duì)班前會(huì)安排盧某開(kāi)22071回風(fēng)聯(lián)巷一部溜子,5:30分左右,22071回風(fēng)聯(lián)巷放炮后,溜子司機(jī)盧某站在啟動(dòng)按鈕處啟動(dòng)一部溜子,由于溜子上矸塊較多,15米鏈條飄出槽外,在溜子受力的情況下,下幫地錨被拉出,溜子頭拉翻,盧某在喊話機(jī)內(nèi)呼叫正在迎頭干活的跟班隊(duì)長(zhǎng)張某和值班長(zhǎng)王某,二人趕到現(xiàn)場(chǎng)后,看到盧保安爬在機(jī)頭上,左腳被溜子頭底拖杠劃傷。二、原因分析1、巷道高低起伏大,刮板受力不均,飄鏈嚴(yán)重,溜子機(jī)頭沒(méi)有使用壓柱、地錨長(zhǎng)度不夠(現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定地錨長(zhǎng)度僅有1.1m,并且拔出地錨沒(méi)有錨固痕跡)是造成此次事故的主要原因。2、掘進(jìn)隊(duì)對(duì)上級(jí)公司、礦領(lǐng)導(dǎo)及科室查出的隱患整改不及時(shí)、不徹底,使設(shè)備長(zhǎng)期帶病運(yùn)轉(zhuǎn),是造成此次事故的又一主要原因。3、控制按鈕離機(jī)頭近,操作時(shí)不能及時(shí)避開(kāi)危險(xiǎn)區(qū)域是造成此次事故的次要原因。4、機(jī)電科現(xiàn)場(chǎng)管理不到位,對(duì)系統(tǒng)隱患督促、落實(shí)不力,是發(fā)生此次事故的次要原因。5、安監(jiān)培訓(xùn)科現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督不到位,是

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論