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文檔簡介

1、汽油非臨氫異構(gòu)化裝置在塔河分公司的汽油非臨氫異構(gòu)化裝置在塔河分公司的生產(chǎn)應(yīng)用生產(chǎn)應(yīng)用萬重山概述概述l 塔河分公司7104t/a汽油異構(gòu)化裝置采用石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的石腦油非臨氫改質(zhì)技術(shù),利用RGW-1型催化劑的催化作用,以加氫石腦油為原料,生產(chǎn)出了符合要求的車用石油液化汽及高辛烷值的汽油調(diào)和組分。1 生產(chǎn)綜述l石腦油非臨氫改質(zhì)過程利用RGW-1型催化劑的催化作用,使低辛烷值的輕石腦油發(fā)生選擇性裂解、異構(gòu)、齊聚和環(huán)化脫氫等反應(yīng),轉(zhuǎn)化為烯烴、芳烴含量低的高辛烷值汽油調(diào)和組分,用于調(diào)兌汽油,降低調(diào)和汽油的烯烴及芳含量,降低汽油密度,提高調(diào)和汽油的辛烷值,將低辛烷值的汽油餾分轉(zhuǎn)化為幾乎不含烯烴、芳

2、烴含量低的高辛烷值的汽油調(diào)和組分。 該工藝過程簡單、投資小,操作條件緩和,干氣產(chǎn)率低,可大幅度提高加氫石腦油辛烷值。1 生產(chǎn)綜述l因非臨氫改質(zhì)反應(yīng)的特點會使催化劑上積炭很快,導(dǎo)致催化劑活性下降,因此反應(yīng)器內(nèi)催化劑單程運轉(zhuǎn)周期大約在2-2.5個月左右,裝置采用間歇操作,停工再生的生產(chǎn)方式 。l本設(shè)計年處理量為7萬噸,裝置進(jìn)料量為10噸/小時;車用石油液化汽收率為30%,高辛烷值汽油收率為68% 。見下表1: 表表1 裝置設(shè)計負(fù)荷及液收裝置設(shè)計負(fù)荷及液收物料名稱kg/ht/dt/am%入方加氫石腦油1000024070000100.00出方干氣加損失2004.814002液 化 氣30007221

3、00030改質(zhì)汽油6800163.24760068合 計5714.2824070000100.001 生產(chǎn)綜述l目前,裝置進(jìn)料量最大為56噸/小時,年處理量約為4萬噸。自2006年8月開工至今,已經(jīng)兩年半,歷經(jīng)10個生產(chǎn)周期和10次催化劑燒焦。共生產(chǎn)石腦油8.81萬噸,年平均處理量3.5萬噸,其中生產(chǎn)出液化石油汽23329噸,異構(gòu)化汽油62886噸,RON平均82.3;液收97.86%;液化石油汽收率26.48%,異構(gòu)化汽油收率71.38%。見表2 : 表表2 裝置生產(chǎn)負(fù)荷及液收裝置生產(chǎn)負(fù)荷及液收物料名稱t收率 %入方加氫石腦油88100100出方干氣加損失18852.14液化石油汽23329

4、26.48異構(gòu)化汽油6288671.38合計881001001 生產(chǎn)綜述l通過表1表2 看,裝置液收達(dá)到了97.86%,基本達(dá)到了設(shè)計指標(biāo)。而導(dǎo)致干氣超標(biāo)和液化汽收率低的主要原因是在08年6-7月的生產(chǎn)過程中,裝置單獨加工重整輕石腦油,造成吸收穩(wěn)定系統(tǒng)壓力高,氣相組分多而吸收劑量不夠,使干氣中攜帶大量的液化汽組分進(jìn)入火炬管網(wǎng),而使影響了裝置的液收。重整輕石腦油分析見表3:流 程KK 10% 50% 90% KK 密度 kg/m3溫度 29.632.438.551.866.6637.41 生產(chǎn)綜述l從流程分析看,原料油組分太輕;在實際生產(chǎn)中反應(yīng)油汽中大部分都以氣態(tài)組分進(jìn)入吸收和解析系統(tǒng),導(dǎo)致吸收

5、劑無法將輕組分完全吸收,系統(tǒng)壓力高,干氣中C3、C4含量高,干氣攜帶部分液化汽組分進(jìn)入火炬管網(wǎng),使液化石油汽的收率降低。同樣在液化石油汽中C5含量超指標(biāo),影響了液化汽的質(zhì)量;導(dǎo)致系統(tǒng)壓力高和液化汽中含量高的另一個原因是,異構(gòu)化裝置T602頂冷卻器E607/AB冷卻負(fù)荷較小,導(dǎo)致冷卻后液化氣溫度高于設(shè)計值45,1 生產(chǎn)綜述l而達(dá)到了54,從而增加了T602的負(fù)荷,使T602塔頂壓力偏高又影響到T601操作壓力,干氣量明顯增大,為確保塔頂壓力不超過控制指標(biāo),T601、T602放空閥開度過大,導(dǎo)致輕組分大量排放,使塔內(nèi)分離效果變差;同時,T602底溫偏高、頂溫高,造成液態(tài)烴中重組分?jǐn)y帶較多,使液態(tài)烴

6、中C5含量上升,液化氣中C5含量出現(xiàn)偏高。1 生產(chǎn)綜述l為此,車間及時對加工量和操作參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),將加工量由5t/h降至3t/h,同時將T602頂壓指標(biāo)上限由1.07MPa,更改為1.17 MPa,V605減少液態(tài)烴排放;同時,降低T601、T602塔底溫度至100和125,減輕吸收穩(wěn)定系統(tǒng)負(fù)荷,在保證穩(wěn)定汽油辛烷值不低于指標(biāo)的情況下,盡可能控制反應(yīng)器升溫速度,避免催化反應(yīng)劇烈而增加分餾系統(tǒng)負(fù)荷;通過操作調(diào)整液態(tài)烴的質(zhì)量得到有效控制。2 原料性質(zhì)l裝置設(shè)計反應(yīng)原料主要為加氫石腦油,同時考慮重整拔頭油及部分加氫輕石腦油,為了能使催化劑正常操作,保證產(chǎn)品合格及收率,對原料的組成及雜質(zhì)含量有一定的要

7、求;對汽油原料的設(shè)計要求和實際生產(chǎn)指標(biāo)見表3。 表表4 反應(yīng)原料油規(guī)格要求反應(yīng)原料油規(guī)格要求項 目單 位設(shè)計指標(biāo)實際生產(chǎn)指標(biāo)分析方法干 點 170GB/T 6536堿性氮g/g 2SH/T 0162硫含量g/g 150SH/T 0253-92實際膠質(zhì)mg/100ml 1.5GB/T 509機(jī)械雜質(zhì)無水溶性酸堿無GB/T 258水含量無游離水2 原料性質(zhì)l根據(jù)實際生產(chǎn)情況看,原料干點、硫含量、實際膠質(zhì)、機(jī)械雜質(zhì)、水溶性酸堿、水含量、堿性氮含量都在控制指標(biāo)內(nèi)。但是原料中的堿性氮含量和原料的干點低于120時,對催化劑的正常使用有很大的影響。07年10月堿性氮含量超標(biāo),最高達(dá)到3g/g,使催化劑的活性

8、下降很快,反應(yīng)器床層溫度提升較快,一月內(nèi)反應(yīng)器床層提溫達(dá)到了45,但當(dāng)月異構(gòu)化穩(wěn)定汽油辛烷值仍為81.7,低于82的指標(biāo);因而導(dǎo)致第5次生產(chǎn)周期只有63天就停工對催化劑進(jìn)行再生燒焦。堿性氮分析見表5: 表表5 原料中堿性氮分析原料中堿性氮分析HK10%50%90%KK密度kg/m3堿性氮g/g10月分析 38.653.287.7126.9155.9690.53.029月分析39.954.588.2132.1155.3692.11.93設(shè)計-17022 原料性質(zhì)l同樣,在08年7月當(dāng)原料中組分較輕干點只有60-80時,對催化反映也有較大的影響,當(dāng)月生產(chǎn)中催化劑活性下降很慢,一月內(nèi)反應(yīng)器床層提溫只

9、有10,因而使第8次生產(chǎn)周期維持了120天。當(dāng)月穩(wěn)定汽油辛烷值均在83以上,最高的達(dá)到86,平均在84。 l由此可見,較低的堿性氮含量和合理的原料可以延長催化劑的使用壽命和生產(chǎn)周期。3 裝置操作條件要求l表6 一段反應(yīng)器(R601)反應(yīng)操作條件表項 目反應(yīng)初期反應(yīng)末期入口壓力MPa(g)0.450.470.450.5入口溫度320420質(zhì)量空速h-10.180.22注:注:1、質(zhì)量空速為反應(yīng)器的質(zhì)量空速;、質(zhì)量空速為反應(yīng)器的質(zhì)量空速; 2、一、二段反應(yīng)器總質(zhì)量空速為、一、二段反應(yīng)器總質(zhì)量空速為0.4 表7 二段反應(yīng)器(R602)反應(yīng)操作條件表 項 目反應(yīng)初期反應(yīng)末期入口壓力MPa(g)0.34

10、0.360.340.38入口溫度320420質(zhì)量空速h-10.220.243 裝置操作條件要求 表表8 吸收穩(wěn)定操作指標(biāo)吸收穩(wěn)定操作指標(biāo)T601頂壓力MPa1.11.38T601頂溫度3252T601底溫度102112T602頂壓力MPa0.971.17T602頂溫度4757T602底溫度1251504 裝置產(chǎn)品質(zhì)量及控制指標(biāo) 表9 裝置產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)項 目單位控 制 指 標(biāo)穩(wěn)定汽油烯烴V%5穩(wěn)定汽油RON82液化氣蒸氣壓kPa1380液化氣C5含量V%3表10 實際指標(biāo)項 目單位控 制 指 標(biāo)穩(wěn)定汽油烯烴V%1.7-2.8穩(wěn)定汽油RON82-84液化氣蒸氣壓kPa965-1220液化氣C5

11、含量V%0.01-0.15 表表11 液化汽質(zhì)量分析液化汽質(zhì)量分析l備注:本裝置生產(chǎn)的液化氣C3、C4烷烴的含量在90m以上,烯烴的含量低于5m%,脫硫后可作為車用液化石油氣。蒸氣壓密度C20C30C3=iC40nC40nC4=cC4=+C4=C5037.8 kPakg/m3v/v %v/v %v/v %v/v %v/v %v/v %v/v %v/v %v/v %1013524.91.0769.674.6715.677.211.310.130.250.02表12 穩(wěn)定汽油質(zhì)量分析密度初餾10%50%90%干點全餾辛烷值烷烴烯烴環(huán)烷烴芳烴kg/m3v/v %v/v %v/v %v/v %682.

12、9252767.6149.4206.895.183.172.891.839.2113.824 裝置產(chǎn)品質(zhì)量及控制指標(biāo)l產(chǎn)品質(zhì)量對比分析:l1、加氫石腦油非臨氫改質(zhì)后,族組成發(fā)生變化,烷烴含量減少,烯烴含量有所增加,芳烴含量大幅度增加,從而使汽油辛烷值提高,RON約提高25個單位。l加氫石腦油進(jìn)行非臨氫改質(zhì)后,有利于改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增產(chǎn)液化氣和高品質(zhì)汽油調(diào)和油,降低出廠汽油烯烴含量。5 催化劑催化劑l 裝置催化劑采用中石化石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的RGW-1型催化劑,該催化劑的周期壽命約為80天,總使用壽命為2年。RGW-1型催化劑為改性分子篩和-Al2O3混合擠條產(chǎn)品,主要性質(zhì)見表13:表13 催

13、化劑組成及性質(zhì)項 目指 標(biāo)組 分分子篩、氧化鋁、活性促進(jìn)劑比 表 面 , m2/g300壓碎強(qiáng)度 , N/cm90外 形白色條狀尺 寸 (直徑長度)mm23310堆 密 度 ,g/cm30.720.056 反應(yīng)器及催化劑裝填反應(yīng)器及催化劑裝填l 2臺反應(yīng)器,直徑1400mm,采用熱壁結(jié)構(gòu),均利舊原反應(yīng)器。 表14 一段反應(yīng)器(R601)催化劑、瓷球裝填表設(shè)計需用量實際需用量裝劑種類裝填高度mm裝填體積m3裝填重量kg裝填高度mm裝填體積m3堆密度g/cm3裝填重量kg上層6瓷球1500.2314622400.36931.232210上層3瓷球1500.2314622400.36931.2323

14、15催化劑床層903013.8910000927014.260.69789950下層3瓷球1000.1543081660.25561.232315下層6瓷球1000.1543081660.25561.232315下層16瓷球3500.3606465100.71011.2322875表15 二段反應(yīng)器(R602)催化劑、瓷球裝填表設(shè)計需用量實際需用量裝劑種類裝填高度mm裝填體積m3裝填重量kg裝填高度mm裝填體積m3堆密度g/cm3裝填重量kg上層6瓷球1500.2314622400.36931.2322455上層3瓷球1500.2314622400.36931.2322455催化劑床層9030

15、13.8910000932014.340.700810050下層3瓷球1000.1543081660.25561.232315下層6瓷球1000.1543081660.25561.232315下層16瓷球3500.3606465100.71011.23228756 反應(yīng)器及催化劑裝填l因兩臺反應(yīng)器利舊,在磁球和20噸催化劑全部完成裝填后,反應(yīng)器入口離床層還有2m的空間,而卻反應(yīng)器直徑小,導(dǎo)致催化劑裝填高度大,在生產(chǎn)過程增加反應(yīng)器進(jìn)出口壓降。7 催化劑的再生l由于反應(yīng)器利舊,使原設(shè)計的操作反應(yīng)溫度(320450 )無法實現(xiàn),目前的操作溫度僅為320410 ,壓力0.25 MPa,原料空速(重量)

16、0.25 h-1;RGW-1催化劑裝量為20噸,單程操作周期2.5 3個月(設(shè)計22.5個月),再生時間約15天(設(shè)計7天),年操作時間為7900小時(原設(shè)計7000小時)。 表表16 催化劑再生指標(biāo)催化劑再生指標(biāo)l由上表看,因受反應(yīng)器操作條件的限制,在生產(chǎn)過程中沒有完全利用RGW-1催化劑的活性就停工再生,不能使生產(chǎn)周期更好地延長;同時,在催化劑燒焦再生過程中,也受反應(yīng)器操作條件的限制,使催化劑上的積碳無法完全燃燒,使再生時間從設(shè)計的7天延長到了15天。反應(yīng)溫度 燒焦溫度 操作周期 天再生時間 天設(shè)計320450380480737實際3204103804209015 表表17 催化劑干燥再生

17、條件催化劑干燥再生條件干燥壓力,MPa(a)0.6干燥溫度,400(床層最高)再生壓力,MPa(a)0.5再生溫度,380410氣劑比,v/v225再生氣體氧含量V%0.521再生氣體循環(huán)量Nm352005500循環(huán)再生氣體中CO2含量v/v %107 催化劑的再生l 在催化劑燒焦的過程中,燒焦循環(huán)壓縮機(jī)機(jī)經(jīng)常在催化劑再生到一半左右時氣缸超溫,負(fù)荷帶不起來而停機(jī)檢修;經(jīng)檢修檢查,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)吸氣閥和出氣閥閥片上結(jié)有大量的焦炭和水垢,導(dǎo)致壓縮機(jī)吸氣閥和出氣閥閥片無法正常工作,壓縮機(jī)負(fù)荷增大再生循環(huán)量下降,影響了催化劑的正常燒焦。經(jīng)過分析和查找,判斷如下:7 催化劑的再生l7.1 壓縮機(jī)吸氣閥和出氣

18、閥閥片上積碳l因催化劑在燒焦過程中循環(huán)氣內(nèi)CO2含量高,大都控制在20%以上,導(dǎo)致燒焦循環(huán)氣中CO含量也隨之增加,燒焦循環(huán)氣中含量越高,說明反應(yīng)器內(nèi)催化劑燒焦不完全,會產(chǎn)生大量未完全燃燒的活性炭隨循環(huán)氣一起進(jìn)入壓縮機(jī),活性炭進(jìn)入壓縮機(jī)氣缸后,附著在吸氣閥和出氣閥閥片上,堵塞了出氣孔增加壓縮機(jī)負(fù)荷,使壓縮機(jī)超溫被迫停車檢修,更換和清理氣閥。l同時,因燒焦尾氣放空罐V601設(shè)計上不合理,尾氣入口和出口相距太近,卻容積小,燒焦尾氣中的活性炭來不及沉降和放空就被吸入壓縮機(jī)入口管線,加劇了壓縮機(jī)閥片積碳。影響了裝置的正常生產(chǎn)和催化劑燒焦進(jìn)度。 表表18 壓縮機(jī)積碳時燒焦循環(huán)氣中氣體分析壓縮機(jī)積碳時燒焦循

19、環(huán)氣中氣體分析l因燒焦循環(huán)氣中的活性炭無法直接測出,只能通過燒焦循環(huán)氣中CO和CO2的含量判斷。當(dāng)循環(huán)氣中的CO2含量超過5%時,將氮氣補(bǔ)充進(jìn)入系統(tǒng),置換循環(huán)氣中的CO2將其中燃燒不完全的CO和活性炭從放空閥排出,防止壓縮機(jī)閥片積碳。O2 %N2 %CO %CO2 %烴類R601 出口0.7285.551.3212.340.07R602 出口0.9384.571.5713.840.07C602 出口0.8578.811.1219.150.077 催化劑的再生l7.2 壓縮機(jī)吸氣閥和出氣閥閥片上結(jié)水垢l 反應(yīng)器內(nèi)催化劑燒焦會產(chǎn)生少量的水,但是已經(jīng)在V601底部脫出,大量攜帶的可能性不大;通過觀察

20、,發(fā)現(xiàn)燒焦用系統(tǒng)工業(yè)風(fēng)中含有大量明水,而循環(huán)壓縮機(jī)氣缸內(nèi)正常溫度為8090,部分明水進(jìn)入壓縮機(jī)后在8090的環(huán)境下結(jié)成水垢聚集在閥片上,堵塞吸氣孔。l7.3 針對以上問題,在操作上采取嚴(yán)格燒焦循環(huán)氣中CO2含量不大于5%,相應(yīng)降低循環(huán)氣中活性炭的和工業(yè)風(fēng)管線低點排水以及在壓縮機(jī)入口加過濾網(wǎng)等措施,使壓縮機(jī)超溫、超負(fù)荷的問題得到了有效控制。但要從根本上解決問題,則還要更換燒焦尾氣放空罐V601。8 存在的問題l8.1 應(yīng)器溫度和再生溫度達(dá)不到設(shè)計值l 因異構(gòu)化裝置的反應(yīng)器是利舊的,反應(yīng)器材質(zhì)無法滿足設(shè)計生產(chǎn)要求;設(shè)計要求反應(yīng)器正常生產(chǎn)溫度為320-450 ,催化劑再生燒焦溫度為320-480,而

21、舊反應(yīng)器的最高使用溫度僅為410 ,嚴(yán)重制約了異構(gòu)化裝置的生產(chǎn)周期和催化劑再生周期。l8.2 液化汽冷卻負(fù)荷小l 在設(shè)計上,穩(wěn)定塔頂液化氣冷卻溫度應(yīng)該在45 以下,而實際操作過程中,由于冷卻器負(fù)荷不夠,導(dǎo)致液化汽冷卻溫度達(dá)不到設(shè)計要求,目前只能維持在55 ;致使液化氣收率明顯下降,在加工重整石腦油時,影響液化汽質(zhì)量和收率,同時給系統(tǒng)的平穩(wěn)操作帶來了困難。8 存在的問題l8.3 反應(yīng)產(chǎn)物油氣分離罐及再生循環(huán)氣緩沖罐V601容積小而且設(shè)計上有缺陷,反應(yīng)油氣和再生循環(huán)氣進(jìn)V601和出V601管線并排在一起,使氣液分離效果差,在正常生產(chǎn)過程中,導(dǎo)致富氣壓縮機(jī)帶液多;燒焦時再生循環(huán)氣壓縮機(jī)入口攜帶未完全燃燒的活性碳,影響壓縮機(jī)的正常運行和催化劑再生周期。l8.4 加熱爐負(fù)荷小,排煙溫度高;原設(shè)計裝置最大處理量為10t/h,而在實際生產(chǎn)中,當(dāng)處理量達(dá)到6.5t/h以上時,在反應(yīng)中期以后,加熱爐溫度就無法滿足生產(chǎn)要求,而且回火嚴(yán)重。9 解決辦法l針對上述生產(chǎn)和催化劑燒焦過程中

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