三苯聯(lián)合裝置生產(chǎn)污水預(yù)處理設(shè)計_第1頁
三苯聯(lián)合裝置生產(chǎn)污水預(yù)處理設(shè)計_第2頁
三苯聯(lián)合裝置生產(chǎn)污水預(yù)處理設(shè)計_第3頁
三苯聯(lián)合裝置生產(chǎn)污水預(yù)處理設(shè)計_第4頁
三苯聯(lián)合裝置生產(chǎn)污水預(yù)處理設(shè)計_第5頁
已閱讀5頁,還剩8頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、三苯聯(lián)合裝置生產(chǎn)污水預(yù)處理設(shè)計    某石油化工公司新建一套100 kt/a乙苯苯乙烯和年產(chǎn)40kt/a可發(fā)性聚苯乙烯聯(lián)合裝置(簡稱EB/SM-EPS聯(lián)合裝置)。該裝置以煉油廠的催化干氣和石油苯為原料,采用國內(nèi)開發(fā)的乙烯制乙苯、乙苯負壓脫氫制苯乙烯技術(shù),引進國外的可發(fā)性聚苯乙烯生產(chǎn)技術(shù),生產(chǎn)苯乙烯單體和可發(fā)性聚苯乙烯。 該聯(lián)合裝置排放的污水中含有大量的苯、甲苯、乙苯、苯乙烯及聚苯乙烯等污染物,雖然該公司原有一座污水處理場,但由于該聯(lián)合裝置排放的污水CODCr、BOD5及SS濃度過高,不能直接排入污水處理場。因此,需建設(shè)一套污水預(yù)處理設(shè)施。 1污水來源及水質(zhì)水量 1

2、.1生產(chǎn)污水水質(zhì)水量,詳見表1。 表1  生產(chǎn)污水水質(zhì)水量污水來源排放形式水量/(m3.L-1)水質(zhì)CODcr/(mg.L-1)BOD5/(mg.L-1)SS/(mg.L-1)油類/(mg.L-1)pHEB/SM連續(xù)3.515001501505-9間斷34.315001501505-9EPS連續(xù)165000140042006-8.4PSA間斷5200010001501505-91.2設(shè)計水量Q50m3/h1.3設(shè)計進水水質(zhì) 根據(jù)計算得出混合污水的平均水質(zhì)為CODCr3888 mg/L,BOD51118 mg/L,SS2794 mg/L,pH59.4設(shè)計出水水質(zhì) 根據(jù)污水處理場進水要求

3、,確定預(yù)處理設(shè)施出水水質(zhì)。CODCr600 mg/L,BOD5350 mg/L,SS150 mg/L,pH69,油類100 mg/L 2污水處理工藝流程 工藝流程見圖1。 從國內(nèi)類似裝置的污水處理效果看,雖然該污水CODCr、BOD5及濃度高,但經(jīng)沉淀分離和混凝氣浮處理的懸浮物去除率較高,同時其生物可降解性也較好,因此可采用物理化學與生物化學相結(jié)合的處理工藝。經(jīng)計算得出混合污水進水含油量100mg/L,無需專門處理,其流程如圖1所示。來自EPS生產(chǎn)的污水從排放管自流至預(yù)沉罐,去除較大粒徑的懸浮固體,預(yù)沉后的污水自流至污水調(diào)節(jié)池。來自EB/SM及PSA生產(chǎn)污水經(jīng)格柵自流進入污水提升池,經(jīng)污水泵提

4、升至污水調(diào)節(jié)池。 污水調(diào)節(jié)池的混合污水經(jīng)污水泵提升至中和反應(yīng)槽進行中和處理,以調(diào)節(jié)污水的pH值。在中和反應(yīng)槽中設(shè)置了攪拌器及pH計,以保證出水pH值在69范圍內(nèi)。中和調(diào)節(jié)后的污水自流至氣浮設(shè)備,進行兩級氣浮處理,經(jīng)混凝氣浮處理降低了污水中懸浮固體含量及含油量。氣浮處理后的污水自流至中間貯水池。 根據(jù)上海高橋化工廠及金陵石化塑料廠類似裝置的污水處理運行經(jīng)驗,中和采用1.5氫氧化鈉水溶液,凝聚劑采用硫酸亞鐵水溶液和0.2聚丙烯酰胺水溶液。 經(jīng)物化處理后的混合污水由污水泵提升至接觸氧化池。接觸氧化池采用鼓風曝氣,布氣采用多孔管。接觸氧化池中采用高效懸浮填料,該填料為聚乙烯材質(zhì),外形尺寸10mm

5、15;7mm,比表面面積333 m2/m3,容積負荷最大可達 50 kgCODCr/(m3·d),該填料無需固定而懸浮于水中。經(jīng)生化處理后的污水自流進入沉降槽,沉降后的污水進入污水處理場。 污泥采取分類堆放和分類濃縮的方式。EPS生產(chǎn)污水預(yù)沉后的泥渣儲存于EPS原渣池中,人工定期清理運走。氣浮處理產(chǎn)生的泥渣儲存于污泥池中,然后用泵提升至真空轉(zhuǎn)鼓脫水機進行脫水處理。沉降槽產(chǎn)生的污泥先用泵提升至污泥濃縮罐中,濃縮后的上清液經(jīng)罐頂部溢流槽重力流至污水調(diào)節(jié)池中,底部污泥自流至真空轉(zhuǎn)鼓脫水機進行脫水處理。 3主要處理構(gòu)筑物及設(shè)備3.1地下污水、污泥儲存池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)???cè)莘e1264 m3。

6、其中:EB/SM-PSA污水提升池,結(jié)構(gòu)尺寸:8.7 m×3.3m×3.5m。有效調(diào)節(jié)容積31m3,停留時間3.6 h。EB/SM調(diào)節(jié)池,結(jié)構(gòu)尺寸:54.0m×6.6m×3.5m,有效調(diào)節(jié)容積830 m3,停留時間. 。物化段儲水池,結(jié)構(gòu)尺寸:7.0m×2.0m×3.5m,有效容積38 m3。污泥池,結(jié)構(gòu)尺寸:5.5m×2.0m×3.5m,有效容積27m3。EPS原渣池,結(jié)構(gòu)尺寸:2.250 ×1.0 ,有效容積4 m3。 3.2接觸氧化池 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)尺寸:15.6m×6.6m

7、5;6m,有效容積515 m3,容積負荷8kgCODCr/(m3·d),停留時間10.3 h。接觸氧化池共分成兩段,每段分三格,每段可獨立運行,也可并聯(lián)運行,操作靈活方便。 3.3EPS污水預(yù)沉罐1臺 鋼制,內(nèi)襯玻璃鋼,結(jié)構(gòu)尺寸:2.4m×6m,停留時間1.0h。 3.4中和反應(yīng)罐1臺 鋼制,內(nèi)襯玻璃鋼,結(jié)構(gòu)尺寸:4.4m×3.2m×2m, 配攪拌器4臺,每臺功率0.75kW,停留時間0.6h。 3.5GSF型組合氣浮2臺 鋼制內(nèi)襯玻璃鋼,型號:GSF50,結(jié)構(gòu)尺寸:6.2 m×2.4m×2.6m,總臺功率0.75kW,可單臺獨立運行

8、,也可并聯(lián)運行或可串聯(lián)運行,操作靈活方便。 3.6上向流斜板沉降槽1臺 鋼制內(nèi)襯玻璃鋼,結(jié)構(gòu)尺寸:5.8m×2.0m×3.6m,停留時間2h,表面負荷2 m3(m2·h)。 3.7污泥濃縮罐臺 鋼制內(nèi)襯玻璃鋼,設(shè)備規(guī)格為:2.8 m×4.8m,濃縮時間12h。 3.8真空轉(zhuǎn)鼓脫水機1臺 型號:GSGP51.75,過濾面積5 m2,總功率7.75kW。3.9離心式鼓風機3臺,用備 型號:D4582,單臺供氣量45m3/min,P1666.6kPa。 4運行情況該預(yù)處理設(shè)施占地513 m2,設(shè)計投資859萬元人民幣,于1999年10月建成。根據(jù)進度要求,EN

9、/SM先于1999年11月投入試運行,在生產(chǎn)裝置污水排放不正常,水質(zhì)水量變化很大的情況下,經(jīng)該公司監(jiān)測站進行水質(zhì)監(jiān)測,出水達到設(shè)計要求(SS主要含在EPS廢水中,故未監(jiān)測),詳見表2。實際運行表明,采用中和、沉淀、混凝氣浮和接觸氧化的處理工藝,處理三苯聯(lián)合裝置生產(chǎn)污水是可行的。 表2  監(jiān)測結(jié)果監(jiān)測時間CODcr/(mg.L-1)BOD5/(mg.L-1)pH進口出口進口出口進口出口21192966631265.67.415572375741196.27.617112875261045.87.5三溝式氧化溝的工藝及其特點1.概述氧化溝也稱氧化渠,又稱循環(huán)曝氣池,是活性污泥法的一種變形

10、,是50年代荷蘭pasveer首先設(shè)計的。最初一般用于處理在5000m3以下的城市污水。三溝式氧化溝是氧化溝的一種典型構(gòu)造型式,目前采用的三溝式氧化溝工藝,是丹麥在間歇式運行的氧化溝基礎(chǔ)上開創(chuàng)的,它實際上仍是一種連續(xù)流活性污泥法,只是將曝氣、沉淀工序集于一體,并具有按時間順序交替輪換運行的特點,其運轉(zhuǎn)周期可根據(jù)處理水質(zhì)的不同進行調(diào)整,從而使其運行操作更趨于靈活方便。這種工藝流程簡單,無需另設(shè)一次、二次沉淀池和污泥回流裝置,使氧化溝工藝的基建投資和運行費用大為降低,并在一定程度上解決了以往氧化溝占地面積大的缺點,我國邯鄲市東污水處理廠采用的就是這種工藝。2.三溝式氧化溝的工藝流程三溝式氧化溝工藝

11、主要按下面六個階段輪換運行。階段A:污水經(jīng)配水井進入溝,溝內(nèi)轉(zhuǎn)刷以低速運轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速控制在僅能維持水和污泥混合,并推動水流循環(huán)流動,但不足以供給徽生物降解有機物所需的氧。此時,溝處于缺氧狀態(tài),溝內(nèi)活性污泥利用水中的有機物作為碳源,活性污泥中的反硝化菌則利用前一段產(chǎn)生的硝酸鹽中的氧來降解有機物,釋放出氮氣,完成反硝化過程。同時溝I的出水堰自動升起,污水和污泥混合液進人溝溝內(nèi)的轉(zhuǎn)刷以高速運行,保證溝內(nèi)有足夠的溶解氧來降解有機物,并使氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,完成硝化過程處理后的污水流入溝,溝中的轉(zhuǎn)刷停止運轉(zhuǎn),起沉淀池的作用,進行泥水分離,由溝處理后的水經(jīng)自動降低的出水堰排出。階段B:進水改從處于好氧狀態(tài)的溝流

12、入,并經(jīng)溝互沉淀后排出。同時溝中的轉(zhuǎn)刷開始高速運轉(zhuǎn),使其從缺氧狀態(tài)變?yōu)楹醚鯛顟B(tài),并使階段A進入溝的有機物和氨氮得到好氧處理,待溝內(nèi)的溶解氧上升到一定值后,該階段結(jié)束。階段C:迸水仍然從溝注入,經(jīng)溝排出但溝中的轉(zhuǎn)刷停止運轉(zhuǎn),開始進行泥水分離,待分離完成,該階段結(jié)束。階段A、B、C組成了上半個工作循環(huán)階段D:進水改從溝流入,溝出水堰升高,溝出水堰降低,并開始出水。同時,溝中轉(zhuǎn)刷開始低速運轉(zhuǎn),使其處于缺氧狀態(tài)溝則仍然處于好氧狀態(tài),溝起沉淀池作用。階段D與階段A的水淹方向恰好相反,溝起反硝化作用,出水由溝排出。階段E:類似于階段B,進水又從溝流入,溝仍然起沉淀他作用,溝中的轉(zhuǎn)刷開始高速運轉(zhuǎn),并從缺氧狀

13、態(tài)變?yōu)楹醚鯛顟B(tài)。階段F:類似于階段C,溝進水,溝沉淀出水。溝中的轉(zhuǎn)刷停止運轉(zhuǎn),開始泥水分離。至此完成整個循環(huán)過程。通常一個工作循環(huán)需4-8小時,在整個循環(huán)過程中,中間的溝始終處于好氧狀態(tài),而外側(cè)兩溝中的轉(zhuǎn)刷則處于交替運行狀態(tài),當轉(zhuǎn)刷低速運轉(zhuǎn)時,進行反稍化過程,轉(zhuǎn)刷高速運轉(zhuǎn)時,進行硝化過程,而轉(zhuǎn)刷停止運轉(zhuǎn)時,氧化溝起沉淀池作用。不難看出,若調(diào)整各階段的運行時間,就可達到不同的處理效果,以適應(yīng)水質(zhì)、水量的變化。目前運行的這種工藝,大部分是預(yù)先將各階段的運行時間,根據(jù)具體的水質(zhì)、水量,編入運行管理的計算機程序中,從而使整個管理過程運行靈活、操作方便。3.三溝式氧化溝的有優(yōu)點美國EPA對不同類型生物處

14、理法的運行情況的調(diào)查結(jié)果表明,不同工藝出水BOD5小于20mgL的時間占總運行時間百分數(shù)分別是:氧化溝90,鼓風曝氣70,生物濾池60。由此可見,氧化溝的處理效果比其它生物處理方法穩(wěn)定。氧化溝的特點是低負荷運行,因此有機物可以有效去除,COD去除率在90以上。而且對氨氮完成硝化。氧化溝運行操作簡便,基建和運行費均低于活性污泥法。當要求污水脫氮時,氧化溝比其它生物脫氮工藝費用低、TN去除效率高,因為它的循環(huán)運行方式非常適合生物脫氮的過程,不需要為反硝化而增設(shè)回流系統(tǒng)。4.式氧化溝運行及設(shè)計存在的問題及解決辦法A:存在的問題以邯鄲三溝式氧化溝為例,邯鄲三溝式氧化溝的根據(jù)下列數(shù)據(jù)設(shè)計處理生活污水:進

15、水:BOD5=130 mg/LNH3N=22 mg/L(T=10 0)TN=42 mg/LSS=160 mg/L堿度=280 mg/L(以CaCO3計)出水:BOD5<15 mg/LNH3N< 23 mg/L(T=100)TN< 1012 mg/L(T=100)TN=68 mg/L(T=25 0)TSS< 20 mg/L最低溫度=10o(最高溫度=25o)清華大學周律等人2,3對邯鄲氧化溝進行了大量的現(xiàn)場測定工作,總結(jié)起來也是以下三個問題:停留時間與反應(yīng)時間問題:出水NH3N偏高,通過實驗發(fā)現(xiàn)延長硝化停留時間,可以降低出水的NH3N。這說明原設(shè)計的停留時間雖然對于BOD

16、的去除充分,但對于脫氮其停留時間是不夠的。上述問題可能也與污泥齡和運行方式有關(guān)。污泥停留時間問題:通過污泥耗氧速率和懸浮物干重損失率等評價污泥穩(wěn)定化實驗方法,對其污泥進行測定的結(jié)果表明:經(jīng)過處理的污泥尚未得到穩(wěn)定。三溝式氧化溝的容積利用率問題:從前面的討論可知三溝式氧化溝本身的容積利用率較低(58)。在邯鄲測得三溝中MLSS為5.3 、2.0、5.0 kg/m3。fa=0.40與上述的理想狀態(tài)相差很大。三條溝的MLSS分布與設(shè)計的分布情況有較大差距。這是三溝式氧化溝運行及設(shè)計的一個主要問題。B  改善三溝式氧化溝運行的一些考慮從邯鄲污水廠幾年運行來看,進一步完善工藝操作以達更為優(yōu)化的

17、運行是可能的。如下主要是以改進出水水質(zhì)為目標的完善。 由于邯鄲污水廠目前的進水水質(zhì)與設(shè)計值不全相符,這對其出水水質(zhì)有一定影響,主要反映在脫氮效果不太理想。這與水質(zhì)組成,如進水的碳氮比有很大關(guān)系,也與操作有一定關(guān)系。從三溝式氧化溝硝化反硝化的操作模式中可以發(fā)現(xiàn),反硝化操作與硝化操作的運行時間相比較短,在一個周期內(nèi)這一比值為12。前置式A/O流程,反硝化與硝化的水力停留時間比采用134。在實踐中還發(fā)現(xiàn),出水的NH+4-N常有偏高的現(xiàn)象。針對上述的一些情況進行了小型試驗,發(fā)現(xiàn)如果適當提高硝化的運行時間比例可降低出水NH+4-N值,并使脫氮的效果有所改進。由于自養(yǎng)型的硝化菌生長速度慢,其生長環(huán)境條件影響硝化速率及含氮有機物和氨氮的去除,只有硝化菌的正常代謝才能為脫氮提供NO-3-N。異養(yǎng)型反硝化菌生長環(huán)境要求低,代謝速度也較快,不僅在硝化過程中利用適宜的微環(huán)境進行同時反硝化,還可利用邊溝5h的澄清和沉淀過程進行反硝化。實踐中發(fā)現(xiàn),邊溝的脫氮效果一般為10%左右。5.三溝式氧化溝的應(yīng)用前景三溝式氧

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論