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文檔簡介

1、中石化上海石油化工股份有限公司擠壓造粒機組技術(shù)交流 2013年08月第1頁,共23頁。 中國石化上海石油化工股份有限公司塑料部,是國內(nèi)最大的聚烯烴生產(chǎn)基地之一。經(jīng)過三十多年的建設(shè)和發(fā)展,目前擁有年產(chǎn)25萬噸的全密度雙峰聚乙烯生產(chǎn)裝置一套、年產(chǎn)合計15.8萬噸的高壓聚乙烯生產(chǎn)裝置二套、年產(chǎn)合計40萬噸的聚丙烯生產(chǎn)裝置三套以及與之配套的動力車間、包裝車間和一個塑料研究所,占地面積900畝,合成樹脂的實際產(chǎn)能超過90萬噸/年,生產(chǎn)規(guī)模在國內(nèi)同行中名列前茅。前 言第2頁,共23頁。一擠出造粒機組概況裝 置機組型號制造商臺數(shù)投用日期1PEP305- 13SW JSW219762PEP460-13SW J

2、SW119921/2PPZSK280WP219903PPCMP305X-18AW JSW120024PECIM-460P JSW12002第3頁,共23頁。二.擠出機組近年主要工作1.1PE裝置造粒機組(P-305 13SW)國產(chǎn)化改造 2.4PE裝置擠出機(CIM-460P)主聯(lián)軸器改造3.PP裝置擠出機(ZSK280)模板國產(chǎn)化應(yīng)用第4頁,共23頁。1.1PE裝置造粒機組(P-305 13SW)國產(chǎn)化改造設(shè)備概況: 1PE裝置投產(chǎn)于1976年,擠出造粒機組的自動化程度低,且產(chǎn)品適應(yīng)性差。 擠壓機筒體、換網(wǎng)殼體及模板均采用中壓蒸汽加熱,機筒采用水冷卻。換網(wǎng)器與機頭采用鉸鏈卡套式連接;切粒裝置

3、采用帶傳動。這種結(jié)構(gòu)形式,換網(wǎng)操作需要打開機筒連接處的卡套鎖,切粒操作維護不方便。 2012年11月,我部委托大橡塑對裝置二系列擠出機造粒系統(tǒng)進行改造,提高切粒機操作適應(yīng)性,以滿足減少切粒細粉和生產(chǎn)高熔融指數(shù)產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求。第5頁,共23頁。 改造內(nèi)容:(1)切粒電機更換為變頻調(diào)速;(2)切粒機構(gòu),刀軸改造為氣液轉(zhuǎn)換油缸驅(qū)動,刀軸帶有鎖緊機構(gòu);(3)切粒機構(gòu)聯(lián)軸器,由皮帶傳動改為電機直聯(lián);(4)切粒水室接口與現(xiàn)有模板匹配,水室與模板鎖緊采用快速液壓鎖緊機構(gòu);(5)機頭體更換,連接尺寸不變,增加水室鎖緊用鎖定盤、氣缸等;(6)新增國產(chǎn)模板,相關(guān)結(jié)構(gòu)尺寸與原模板相同;(7)移動小車更換,移動采

4、用人工手動驅(qū)動;(8)新增氣液系統(tǒng)配置,用于刀軸移動及水室鎖緊,固定在移動小車架上;(9)新增液壓系統(tǒng)配置,用于刀軸鎖緊及小車移動,單獨放置;(l0)電儀系統(tǒng)在原系統(tǒng)上增加配置;第6頁,共23頁。改造情況:投用初期(問題) 投料試車,切粒裝置的電氣、儀表、運轉(zhuǎn)、開合移動的動作、粒子冷卻與輸送、電機的負荷等均一切正常、平穩(wěn),達到技術(shù)附件的要求。通過PCW振動篩上過濾出的粉末過多;取樣口觀察:粒子大小不一,存在30%的過小粒子或小薄片;切刀的磨損過快,現(xiàn)有的切刀磨損量達到0.4mm/30h,即按此運行狀態(tài),每盤刀只能維持連續(xù)運轉(zhuǎn)150h(6天)第7頁,共23頁。原因分析1.出現(xiàn)碎屑與粉末過多:主要

5、在于切刀的刀刃鋒利程度。2.切刀的磨損過快:主要是切刀刀刃的硬度不夠造成。刀刃與模板構(gòu)成一對摩擦副,通常切刀刃部硬度低于模板造粒環(huán)帶硬度HRC5-8度。不僅如此,還需切刀具有越磨越鋒利的刃部結(jié)構(gòu)。3.粒子大小不一,存在較多的過小粒子或小薄片:一方面的原因可能為模板本身的造粒環(huán)帶溫度不均勻造成出料速度不一致,另一方面原因可能為??锥氯隆5?頁,共23頁。解決措施更換切刀:大橡塑改造中所配的切粒刀由遼陽斯佳制造,機組改造前所用刀具一直由沈陽金峰生產(chǎn),其使用壽命及切粒情況穩(wěn)定。故請沈陽金峰按照新切粒刀的結(jié)構(gòu)尺寸緊急加工一套試用。利用原更換下來的但仍然能使用的模板,由遼陽斯佳進行局部改造(僅外形連

6、接尺寸改變),替代新模板;新模板返回遼陽斯佳進行清理與檢測,按照現(xiàn)有的蒸汽參數(shù)進行重新加熱量計算,及必要的修正。第9頁,共23頁。 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,2013年年初更換安裝老模板及沈陽金峰的切粒刀,切粒問題恢復(fù)正常。 6月,裝置停車檢修期間,再次更換新改造的模板,進行試車。切粒情況較改造試用初期有所好轉(zhuǎn),解決大小粒子問題,基本確定原問題為??锥滤拢炝囟鹊木鶆蛐匀杂兴啡?,溫度較進口模板相比要偏低。第10頁,共23頁。2.4PE裝置擠出機(CIM-460P)主聯(lián)軸器改造設(shè)備概況: 4PE擠出造粒機組為雙螺桿反向旋轉(zhuǎn)雙支撐類型,主要設(shè)備包括主機、齒輪泵、換網(wǎng)器、水下切粒裝置等,機組由日本

7、制鋼(JSW)制造,2002年投用。 主要技術(shù)參數(shù) 型 號: CIM460P 主機功率: 10500kw 主機轉(zhuǎn)速: 980rpm 螺桿轉(zhuǎn)速: 402.7/281.8 rpm 模板孔數(shù): 4000個 孔徑2.8mm 設(shè)計能力: 36T/H(最大39T/H)第11頁,共23頁。第12頁,共23頁。 改造原因: 機組存在設(shè)計缺陷。自02年裝置投產(chǎn)以來,機組運行中振動一直偏高(長期C區(qū)運行)。主減速箱輸入軸軸承經(jīng)常出現(xiàn)有規(guī)律的非正常過早失效現(xiàn)象,其使用壽命只有三年(0205年、0507年、0710年),且機組噪音嚴(yán)重超標(biāo)。 第13頁,共23頁。改造內(nèi)容: 通過對主減速箱歷年(3次)輸入軸軸承的失效機

8、理分析,結(jié)合其機械結(jié)構(gòu)受力理論計算。我們得出如下結(jié)論:軸承主要是接觸疲勞失效、膠合及疲勞磨損;導(dǎo)致軸承過早失效的主要原因是該部位徑向載荷大,造成輸入軸兩端軸承受力分配嚴(yán)重不均所致。主要措施:優(yōu)化主聯(lián)軸器結(jié)構(gòu),減輕其自重,改善主減速箱輸入軸兩端軸承受力,降低機組運行振動,進而實現(xiàn)有效延長軸承的使用壽命。(氣動摩擦離合器改成safeset聯(lián)軸器) 第14頁,共23頁。氣動摩擦離合器Safeset聯(lián)軸器第15頁,共23頁。SAFESET聯(lián)軸器 SAFESET液壓扭矩安全聯(lián)軸器配置較為簡單,主要是離合器本體、輸入及輸出側(cè)軸轂。該離合器完全為一機械結(jié)構(gòu),運行過程中不需要任何的輔助控制系統(tǒng)。 SAFESE

9、T的主要設(shè)計原理是:離合器內(nèi)部有一個雙層軸套,兩壁間存在著一定的間隙。注入液壓油并加壓,外壁向外擴張,通過摩擦力與輸出轂鎖緊,同時內(nèi)壁向內(nèi)壓緊,鎖住輸入軸。此時,扭矩可以通過油壓從輸入軸傳遞到輸出轂。SAFESET的剪切環(huán)固定在輸入側(cè),液壓油泵通過快速接頭與此聯(lián)軸器相連,剪力管把油密閉在雙層軸套中來進行壓力保待。油壓與承載扭矩成線性正比關(guān)系,設(shè)定了油壓,則最大扭矩也就確定了。當(dāng)輸入扭矩超出設(shè)定最大扭矩時,聯(lián)軸器會在輸入軸間發(fā)生滑動,剪力管頂端會彼剪切環(huán)切斷,釋放油壓。這一過程時間極短,只有毫秒級。油壓釋放后,該聯(lián)軸器就完全象滑動軸承一樣轉(zhuǎn)動,潤滑油已事先注入輸人軸與輸出轂之間的油槽中,此時會迅

10、速擴散至潤滑滑動表面。雙層軸套為硬化處理的表面,可以確保在發(fā)生滑動時不會發(fā)生金屬粘連,只需更換新的剪力管并再次加壓,該聯(lián)軸器就可重新投人使用。第16頁,共23頁。 改造效果: 2013年3月機組改造后,至今已運行了五個多月。測振數(shù)據(jù)證明,PK701擠出機組的主電機、主減速箱的振動品質(zhì)按國際標(biāo)準(zhǔn)化組織標(biāo)準(zhǔn)ISO108163評定為A區(qū)域,所有振動測點處的振動烈度全部小于2.3mm/s(有效值),即,全部測點處的振動烈度都遠低于ISO108163標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的振動良好極限值2.3mm/s,有效值。這樣的振動烈度說明機器振動品質(zhì)相當(dāng)于新交付使用的機器,即:振動良好,機械狀態(tài)正常。 第17頁,共23頁。測

11、振 報 告第18頁,共23頁。3. PP裝置擠出機(ZSK280)模板國產(chǎn)化應(yīng)用 PP裝置擠出造粒機組模板造粒帶近年來多次研磨,其平整度及硬質(zhì)合金厚度超出極限范圍。為了降低檢修費用,同時支持民族企業(yè),去年我公司采購了沈陽金峰的模板。今年2月,對該模板安裝試用,情況正常。連續(xù)使用半年來,經(jīng)歷了各類牌號的生產(chǎn),效果理想。第19頁,共23頁。模板技術(shù)參數(shù)模板規(guī)格762X90造粒帶直徑568/430??讌?shù)840-2.6加熱介質(zhì)導(dǎo)熱油熱介質(zhì)壓力0.5MPa熱介質(zhì)溫度240-290模板工作溫度190-200冷卻水溫度50-70物料熔融指數(shù)0.4-40g/10min造粒帶硬度HRC60-62模板基體材料1Cr13造粒帶材料TiC-NiCr第20頁,共

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