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



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文檔簡介
臨工德鑫挖掘機事業(yè)部質(zhì)量保證部產(chǎn)品審核岳瑩瑩臨工德鑫挖掘機事業(yè)部質(zhì)量保證部1
1.產(chǎn)品審核報告LG685結(jié)構(gòu)件焊接審核——動臂、斗桿焊接時間2012.1.16焊接產(chǎn)品審核員:岳瑩瑩焊接審核產(chǎn)品:LG685動臂、斗桿審核引用標(biāo)準(zhǔn):1、挖掘機事業(yè)部質(zhì)量控制管理辦法
2、挖掘機事業(yè)部結(jié)構(gòu)件審核審核基準(zhǔn)、
審核指導(dǎo)書
3、產(chǎn)品工藝圖紙
1.產(chǎn)品審核報告LG685結(jié)構(gòu)件焊接審核——動臂、斗桿22.產(chǎn)品審核報告1.斗桿上耳座內(nèi)檔加強板漏焊,造成內(nèi)檔變形2.斗桿右后頭套與貼板打磨過渡,左貼板打磨過渡,U型板與底板角焊縫打磨過渡3.斗桿U型板劃痕4.燒傷5.動臂上耳板母材缺陷6.動臂前頭管座閃縫過大3mm,與工藝不符7.斗桿下耳座內(nèi)檔加強板焊歪產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的焊接缺陷2.產(chǎn)品審核報告1.斗桿上耳座內(nèi)檔加強板漏焊,造成內(nèi)檔變形產(chǎn)3焊接產(chǎn)品審核缺陷統(tǒng)計表焊接產(chǎn)品審核缺陷統(tǒng)計表4焊接產(chǎn)品審核缺陷統(tǒng)計表焊接產(chǎn)品審核缺陷統(tǒng)計表5產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708A1112008生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別2是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位斗桿班組是否排查是反饋日期2012.1.13責(zé)任人故障圖片/信息問題描述:斗桿上耳座內(nèi)檔加強板漏焊,造成內(nèi)檔變形原因分析:
操作者操作失誤,自檢互檢不到位處置措施:
左右座火焰校正后將加強板焊接在指定位置。糾正與預(yù)防措施:加強自檢互檢是否返修:是產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708A111206產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201022生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別2是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位生產(chǎn)是否排查是反饋日期2012.1.13責(zé)任人杜大鵬故障圖片/信息問題描述:斗桿右后頭套與貼板打磨過渡,左貼板打磨過渡,U型板與底板角焊縫打磨過渡原因分析:操作者操作不當(dāng)處置措施:
補磨糾正與預(yù)防措施:
培養(yǎng)操作者質(zhì)量意識,加強自檢的能力。是否返修:是產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B120107產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201022生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別3是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位生產(chǎn)是否排查是反饋日期2012.1.13責(zé)任人杜大鵬故障圖片/信息問題描述:
斗桿U型板劃痕原因分析:操作者自檢不到位來料缺陷處置措施:
補,磨糾正與預(yù)防措施:
U型板在轉(zhuǎn)運,翻轉(zhuǎn)過程中防止劃傷,對于來料劃傷嚴(yán)重的件不投入到生產(chǎn)中是否返修:是產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B120108產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201022生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別3是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位生產(chǎn)是否排查是反饋日期2012.1.13責(zé)任人杜大鵬故障圖片/信息問題描述:
燒傷原因分析:操作者操作失誤處置措施:
打磨
糾正與預(yù)防措施:
加強操作者質(zhì)量意識觀念,加強自檢是否返修:是產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B120109產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201012生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別3是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位生產(chǎn)是否排查是反饋日期2012.1.13責(zé)任人故障圖片/信息問題描述:
動臂上耳板母材缺陷原因分析:操作者自檢不到位來料缺陷處置措施:打磨修補糾正與預(yù)防措施:
耳座組焊者貼盤組焊完后將耳座輕輕放到產(chǎn)品區(qū),杜絕亂扔,亂放,防止產(chǎn)品劃傷磕碰。是否返修:是產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201010產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201042生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別2是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位生產(chǎn)是否排查是反饋日期2012.1.12責(zé)任人閆景成故障圖片/信息問題描述:
動臂前頭管座閃縫過大3mm,與工藝不符原因分析:操作者操作失誤,自檢互檢不到位處置措施:
刨糾正與預(yù)防措施:
操作者加強自檢互檢,嚴(yán)格做到“四不”原則是否返修:是產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201011產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1112078生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別3是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位斗桿班組是否排查是反饋日期2011.12.28責(zé)任人閔凡孟故障圖片/信息問題描述:
斗桿下耳座內(nèi)檔加強板焊歪原因分析:操作人員操作不當(dāng),自檢不到位處置措施:
刨糾正與預(yù)防措施:
操作者調(diào)整好工裝的位置將加強板一邊輕點住,另一邊點住,再將第一遍點住,防止位置發(fā)生變化。是否返修:是52mm49mm產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1112012THANKYOU!THANKYOU!13演講完畢,謝謝觀看!演講完畢,謝謝觀看!14臨工德鑫挖掘機事業(yè)部質(zhì)量保證部產(chǎn)品審核岳瑩瑩臨工德鑫挖掘機事業(yè)部質(zhì)量保證部15
1.產(chǎn)品審核報告LG685結(jié)構(gòu)件焊接審核——動臂、斗桿焊接時間2012.1.16焊接產(chǎn)品審核員:岳瑩瑩焊接審核產(chǎn)品:LG685動臂、斗桿審核引用標(biāo)準(zhǔn):1、挖掘機事業(yè)部質(zhì)量控制管理辦法
2、挖掘機事業(yè)部結(jié)構(gòu)件審核審核基準(zhǔn)、
審核指導(dǎo)書
3、產(chǎn)品工藝圖紙
1.產(chǎn)品審核報告LG685結(jié)構(gòu)件焊接審核——動臂、斗桿162.產(chǎn)品審核報告1.斗桿上耳座內(nèi)檔加強板漏焊,造成內(nèi)檔變形2.斗桿右后頭套與貼板打磨過渡,左貼板打磨過渡,U型板與底板角焊縫打磨過渡3.斗桿U型板劃痕4.燒傷5.動臂上耳板母材缺陷6.動臂前頭管座閃縫過大3mm,與工藝不符7.斗桿下耳座內(nèi)檔加強板焊歪產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的焊接缺陷2.產(chǎn)品審核報告1.斗桿上耳座內(nèi)檔加強板漏焊,造成內(nèi)檔變形產(chǎn)17焊接產(chǎn)品審核缺陷統(tǒng)計表焊接產(chǎn)品審核缺陷統(tǒng)計表18焊接產(chǎn)品審核缺陷統(tǒng)計表焊接產(chǎn)品審核缺陷統(tǒng)計表19產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708A1112008生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別2是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位斗桿班組是否排查是反饋日期2012.1.13責(zé)任人故障圖片/信息問題描述:斗桿上耳座內(nèi)檔加強板漏焊,造成內(nèi)檔變形原因分析:
操作者操作失誤,自檢互檢不到位處置措施:
左右座火焰校正后將加強板焊接在指定位置。糾正與預(yù)防措施:加強自檢互檢是否返修:是產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708A1112020產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201022生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別2是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位生產(chǎn)是否排查是反饋日期2012.1.13責(zé)任人杜大鵬故障圖片/信息問題描述:斗桿右后頭套與貼板打磨過渡,左貼板打磨過渡,U型板與底板角焊縫打磨過渡原因分析:操作者操作不當(dāng)處置措施:
補磨糾正與預(yù)防措施:
培養(yǎng)操作者質(zhì)量意識,加強自檢的能力。是否返修:是產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201021產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201022生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別3是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位生產(chǎn)是否排查是反饋日期2012.1.13責(zé)任人杜大鵬故障圖片/信息問題描述:
斗桿U型板劃痕原因分析:操作者自檢不到位來料缺陷處置措施:
補,磨糾正與預(yù)防措施:
U型板在轉(zhuǎn)運,翻轉(zhuǎn)過程中防止劃傷,對于來料劃傷嚴(yán)重的件不投入到生產(chǎn)中是否返修:是產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201022產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201022生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別3是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位生產(chǎn)是否排查是反饋日期2012.1.13責(zé)任人杜大鵬故障圖片/信息問題描述:
燒傷原因分析:操作者操作失誤處置措施:
打磨
糾正與預(yù)防措施:
加強操作者質(zhì)量意識觀念,加強自檢是否返修:是產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201023產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201012生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別3是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位生產(chǎn)是否排查是反饋日期2012.1.13責(zé)任人故障圖片/信息問題描述:
動臂上耳板母材缺陷原因分析:操作者自檢不到位來料缺陷處置措施:打磨修補糾正與預(yù)防措施:
耳座組焊者貼盤組焊完后將耳座輕輕放到產(chǎn)品區(qū),杜絕亂扔,亂放,防止產(chǎn)品劃傷磕碰。是否返修:是產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201024產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201042生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別2是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位生產(chǎn)是否排查是反饋日期2012.1.12責(zé)任人閆景成故障圖片/信息問題描述:
動臂前頭管座閃縫過大3mm,與工藝不符原因分析:操作者操作失誤,自檢互檢不到位處置措施:
刨糾正與預(yù)防措施:
操作者加強自檢互檢,嚴(yán)格做到“四不”原則是否返修:是產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1201025產(chǎn)品型號LG685焊接產(chǎn)品審核編號4323708B1112078生產(chǎn)過程工作裝置不合格級別3是否反饋是發(fā)現(xiàn)工位生產(chǎn)責(zé)任單位斗桿班組是否排查是反饋日期2011.1
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