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文檔簡介

低氮燃燒器改造后出現(xiàn)的問題分析及治理對策2015年9月大唐華中電力試驗(yàn)研究所

低氮燃燒器2015年9月大唐華中電力試驗(yàn)研究所低氮燃燒器改造后出現(xiàn)的問題分析及治理對策一、灰渣含碳量升高二、汽溫異常三、汽溫、壁溫偏差大四、負(fù)荷響應(yīng)速率慢五、爐內(nèi)結(jié)渣六、水冷壁高溫腐蝕低氮燃燒器改造后出現(xiàn)的問題分析及治理對策一、灰渣含碳量升高一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(一)灰渣含碳量升高

低氮燃燒器改造后灰渣含碳量一般情況下會(huì)在原來基礎(chǔ)上又所升高,燃用煤質(zhì)的著火燃盡特性越差,灰渣含碳量升高的幅度越大。

不同煤種低氮改造后飛灰含碳量升高情況煤種揮發(fā)分飛灰含碳量升高值對應(yīng)q4升高值高揮發(fā)分煙煤Vdaf≥30%0.5~1.00.23~0.46%中等揮發(fā)分煙煤25%≤Vdaf≤30%1.0~1.50.46~0.69%低揮發(fā)分煙煤20%≤Vdaf≤25%1.5~2.00.69~0.92%中高揮發(fā)分貧煤15%≤Vdaf≤20%2.0~2.50.92~1.15%無煙煤及低揮發(fā)分貧煤7%≤Vdaf≤15%2.5~4.51.15~2.07%一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(一)灰一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(一)灰渣含碳量升高

不同煤種低氮改造后爐渣含碳量升高情況煤種揮發(fā)分爐渣含碳量升高值對應(yīng)q4升高值高揮發(fā)分煙煤Vdaf≥30%1.5~2.00.08~0.11%中等揮發(fā)分煙煤25%≤Vdaf≤30%2.0~2.50.11~0.14%低揮發(fā)分煙煤20%≤Vdaf≤25%2.5~3.00.14~0.16%中高揮發(fā)分貧煤15%≤Vdaf≤20%3.0~4.00.16~0.22%無煙煤及低揮發(fā)分貧煤7%≤Vdaf≤15%4.0~5.50.22~0.30%一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(一)一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(二)飛灰含碳量升高的原因低氮燃燒器改造后,主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)降低(0.8~0.85),使主燃區(qū)燃盡率降低,而燃盡區(qū)距屏底距離較近,燃盡區(qū)燃盡率的增加不足于彌補(bǔ)主燃區(qū)燃盡率的減小時(shí),爐膛出口總的煤粉燃盡率降低,引起飛灰含碳量升高。(三)爐渣含碳量升高的原因

低氮燃燒器改造后,一次風(fēng)速及帶粉情況基本不變,但爐膛-風(fēng)箱壓差減小,下二次風(fēng)量減小,特別是下二次風(fēng)也采用減小面積的改造時(shí),下二次風(fēng)量進(jìn)一步減小,造成下二次風(fēng)托粉能力減弱,一次風(fēng)中煤粉更容易落入冷灰斗,引起爐渣含碳量升高。一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(二)飛一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(四)低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的治理對策1飛灰含碳量升高的治理對策(1)將煤粉磨的更細(xì)、提高煤粉的燃盡性能

煤粉越細(xì),燃盡所需的時(shí)間越短,越容易燃盡,將煤粉磨的更細(xì),可使燃盡區(qū)的燃盡率提高,從而降低低氮改造后飛灰含碳量。

不同煤種低氮改造前后煤粉細(xì)度的控制策略:煤種揮發(fā)分(Vdaf)低氮燃燒器改造前低氮燃燒器改造后煙煤20≤Vdaf≤40R90=4+0.5nVdafR90=0.5nVdaf劣質(zhì)煙煤20≤Vdaf≤40Aar≥37R90=4+0.35nVdafR90=0.5nVdaf貧煤10≤Vdaf≤20R90=2+0.5nVdafR90=0.5nVdaf無煙煤6≤Vdaf≤10R90=0.5nVdafR90=0.5nVdaf一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(四)低一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(2)合理控制SCR入口NOx濃度

SCR入口NOx濃度控制越低,所需的空氣分級程度越高(燃盡風(fēng)量越大),主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)越低,主燃區(qū)的燃盡率越低,對應(yīng)飛灰含碳量越高。要根據(jù)所燃煤質(zhì)的情況控制SCR入口NOx的濃度。燃煤揮發(fā)分越低,SCR入口NOx濃度控制越高。若不根據(jù)煤種的情況控制SCR入口NOx濃度,往往會(huì)使低揮發(fā)分煤種SCR入口NOx濃度控制過低,引起飛灰含碳量大幅升高。一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(2)合一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策煤種Vdaf(%)SCR入口NOx控制濃度(mg/Nm3)超高揮發(fā)分煙煤Vdaf≥37250~300高揮發(fā)分煙煤30≤Vdaf≤37300~350中等揮發(fā)分煙煤25≤Vdaf≤30350~380低揮發(fā)分煙煤20≤Vdaf≤25380~420高揮發(fā)分貧煤18≤Vdaf≤20420~450中揮發(fā)分貧煤15≤Vdaf≤18450~500低揮發(fā)分貧煤13≤Vdaf≤15500~580無煙煤6≤Vdaf≤13580~850不同煤種SCR入口NOx控制值:一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策煤種V一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(3)對于設(shè)置CFS二次風(fēng)的燃燒器,增大CFS風(fēng)門開度

對于設(shè)置CFS二次風(fēng)的燃燒器,增大CFS二次風(fēng)門開度(相應(yīng)減小其它二次風(fēng)門開度),爐內(nèi)切圓直徑增大,主燃區(qū)著火變好,同時(shí)煙氣在還原區(qū)以下的停留時(shí)間延長,主燃區(qū)的燃盡率增加;CFS開度增大后,主燃區(qū)二次風(fēng)混合延遲,并且在主燃區(qū)的NOx升成量減小。在保持SCR入口NOx濃度不變的前提下,可減小SOFA開度,使?fàn)t內(nèi)空氣分級程度降低,進(jìn)一步提高主燃區(qū)燃盡率,從而降低飛灰含碳量。一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(3)對于一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(4)通過分離器改造,提高煤粉均勻性指數(shù)

進(jìn)行動(dòng)態(tài)分離器改造,提高煤粉均勻性指數(shù)。動(dòng)態(tài)分離器改造后煤粉均勻性指數(shù)由原來的1.0提高到1.15~1.20,在細(xì)度相同的情況下降低了粗顆粒煤粉的數(shù)量,可降低飛灰含碳量。一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(4)通過一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策2爐渣含碳量升高的治理對策(1)增大下二次風(fēng)噴口面積通過改造,增大下二次風(fēng)噴口面積(高度方向),增強(qiáng)下二次風(fēng)托粉能力,減少一次風(fēng)中煤粉落入冷灰斗的數(shù)量;(2)增大下二次風(fēng)與下一次風(fēng)噴口間距對于揮發(fā)分較低的貧煤,還需增加下二次風(fēng)到下層一次風(fēng)的間距,延遲下二次風(fēng)與下層一次風(fēng)的混合,使下層一次風(fēng)煤粉燃盡率增加。一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策2爐渣

二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(一)汽溫異常低氮燃燒器改造后汽溫異常表現(xiàn)為三種情況:1減溫水量大幅升高

主要發(fā)生在對沖旋流燃燒方式的鍋爐及容積熱負(fù)荷較高的四角切圓燃燒鍋爐上2低負(fù)荷再熱汽溫大幅降低

主要發(fā)生在四角切圓燃燒鍋爐上,燃煤揮發(fā)分越低,低負(fù)荷再熱汽溫下降幅度越大;容積熱負(fù)荷越低,低負(fù)荷再熱汽溫下降幅度越大。對于貧煤鍋爐采用直吹式制粉系統(tǒng)時(shí),低負(fù)荷再熱汽溫降低可達(dá)20℃,對于儲(chǔ)藏式熱風(fēng)送粉系統(tǒng),若低氮燃燒器改造時(shí)采用部分三次風(fēng)下移方案,低負(fù)荷再熱汽溫下降可達(dá)50℃二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(一3升負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅升高,降負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅降低

四角切圓燃燒方式鍋爐低氮燃燒器改造后,在升負(fù)荷過程中汽溫大幅升高,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生超溫及過熱情況;降負(fù)荷時(shí)汽溫大幅降低,10分鐘內(nèi)汽溫最大降幅可達(dá)40~50℃。此種情況對受熱面及汽機(jī)轉(zhuǎn)子而言,容易產(chǎn)生交變應(yīng)力,影響機(jī)組壽命;對于低負(fù)荷再熱汽溫業(yè)已偏低的鍋爐,降負(fù)荷過程汽溫在原來基礎(chǔ)上進(jìn)一步快速降低,末級葉片處含濕量大增,容易造成末級葉片斷裂,給機(jī)組安全帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)。

二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策3升負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅升高,降負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅降低二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(二)減溫水量大幅升高的原因

四角切圓燃燒鍋爐容積熱負(fù)荷設(shè)計(jì)較高者(對應(yīng)燃用高揮發(fā)分煙煤)及旋流對沖燃燒鍋爐低氮改造后,由于主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)大幅減少,主燃區(qū)燃盡率大幅降低,煤粉后燃嚴(yán)重,火焰中心上移過多,造成爐膛出口溫度升高,爐膛水冷壁吸熱量減?。ㄕ舭l(fā)量減少),過熱器、再熱器吸熱量增加,引起減溫水量大幅升高(或汽溫大幅升高)。同時(shí)旋流對沖燃燒方式鍋爐低氮后,結(jié)渣會(huì)加劇,水冷壁換熱能力減弱,也使?fàn)t膛出口煙溫升高,進(jìn)一步增大了減溫水量。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(二)減溫水量二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(三)減溫水量大幅升高的治理對策

1四角切圓燃燒方式鍋爐(1)增大爐內(nèi)切圓直徑

通過改造增大爐內(nèi)切圓直徑,使煤粉在主燃區(qū)停留時(shí)間延長,同時(shí)使主燃區(qū)火焰更貼盡水冷壁面,增大水冷壁吸熱量。(2)減小二次風(fēng)與一次風(fēng)的距離

通過改造,將二次風(fēng)適當(dāng)下移(保持面積不變),使二次風(fēng)與一次風(fēng)的混合提前,使燃燒發(fā)展提前,從而增加水冷壁吸熱量。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(三)減溫水量二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(3)增大二次風(fēng)噴口面積

通過改造增大二次風(fēng)噴口面積,在保持主燃區(qū)二次風(fēng)量不變的情況下降低二次風(fēng)風(fēng)速,使二次風(fēng)切圓增大,提高爐內(nèi)水冷壁的吸熱量。(4)對于直流爐,增大水煤比,降低分離器出口過熱度對于直流爐,增大水煤比,降低分離器出口過熱度,從而增大水冷壁換熱量,降低爐膛出口煙溫。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(3)增大二次二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策2旋流對沖燃燒方式鍋爐(1)通過改造減小二次風(fēng)擴(kuò)口角度,使二次風(fēng)混入適當(dāng)提前,減輕爐內(nèi)結(jié)渣。(2)通過調(diào)整增大燃盡風(fēng)中心直流風(fēng)的風(fēng)量,使燃盡風(fēng)的穿透能力增強(qiáng),使?fàn)t膛中心的煤粉燃盡率增加。(3)對于直流爐,增大水煤比,降低分離器出口過熱度,從而增大水冷壁換熱量,降低爐膛出口煙溫。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策2旋流對沖燃燒二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(四)低負(fù)荷再熱汽溫大幅降低的原因

四角切圓燃燒方式鍋爐低氮改造時(shí),若改造后的二次風(fēng)噴口與風(fēng)箱間間隙過大時(shí),間隙處存在大量的無組織漏風(fēng),低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)不投運(yùn)的燃燒器對應(yīng)的二次風(fēng)雖然關(guān)閉,但也存在漏風(fēng),使得低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)投運(yùn)燃燒器對應(yīng)二次風(fēng)噴口風(fēng)速很低。二次風(fēng)速過低時(shí),二次風(fēng)對應(yīng)的爐內(nèi)切圓直徑增大較多,二次風(fēng)處爐內(nèi)火焰離水冷壁更近,使此處水冷壁換熱量增加,爐膛出口煙溫降低,引起低負(fù)荷時(shí)再熱汽溫降低。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(四)低負(fù)荷再二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(五)低負(fù)荷再熱汽溫大幅降低的治理對策(1)封堵二次風(fēng)噴口與風(fēng)箱的間隙

封堵二次風(fēng)噴口與風(fēng)箱的間隙,減小無組織漏風(fēng),使主燃區(qū)二次風(fēng)風(fēng)速提高,從而減小主燃區(qū)爐內(nèi)二次風(fēng)切圓直徑。(2)適當(dāng)減小爐內(nèi)切圓直徑

通過改造,適當(dāng)減小爐內(nèi)切圓直徑,減少水冷壁吸熱量。(3)在爐內(nèi)增設(shè)衛(wèi)燃帶

利用檢修機(jī)會(huì),在爐內(nèi)背火側(cè)增設(shè)一定數(shù)量衛(wèi)燃帶,減少水冷壁吸熱量,從而提高爐膛出口煙溫。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(五)低負(fù)荷再二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(六)升負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅升高,降負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅降低的原因

低氮燃燒器改造后,由于主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)大幅降低(0.8),主燃區(qū)燃燒呈嚴(yán)重缺風(fēng)狀態(tài),加負(fù)荷過程的前期,氧量逐漸減小,說明風(fēng)量的增加速率慢于燃料量增加速率,雖然風(fēng)量在增加,但此時(shí)主燃區(qū)過剩空氣系數(shù)在減小,主燃區(qū)燃燒更加缺風(fēng)、燃燒發(fā)展不起來,導(dǎo)致主燃區(qū)煤粉燃盡率降低,而燃盡區(qū)由于可燃質(zhì)增加,燃燒加劇,造成火焰中心上移,爐膛出口溫度升高,引起鍋爐汽溫大幅升高。降負(fù)荷過程中氧量逐漸增大,說明風(fēng)量的減小速率慢于燃料量減小速率,雖然風(fēng)量在減小,但主燃區(qū)過剩空氣系數(shù)在增大,主燃區(qū)燃盡率增加,燃盡區(qū)燃盡率降低,火焰中心降低,爐膛出口煙溫降低,引起鍋爐汽溫大幅降低。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(六)升負(fù)荷時(shí)二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(七)升負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅升高,降負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅降低的對策(1)對熱工參數(shù)進(jìn)行整定

對熱工參數(shù)進(jìn)行整定,增大升、降負(fù)荷過程中風(fēng)量調(diào)節(jié)速率,使風(fēng)量的增加速率與燃料量增加的速率相適應(yīng)。(2)對主燃區(qū)二次風(fēng)進(jìn)行調(diào)整

升負(fù)荷過程中,同時(shí)增大主燃區(qū)二次風(fēng)門開度,使二次風(fēng)分級程度降低,提高主燃區(qū)燃盡率,減少火焰中心上移;降負(fù)荷過程中,同時(shí)減小主燃區(qū)二次風(fēng)門開度,使二次風(fēng)分級程度增加,降低主燃區(qū)燃盡率,減少火焰中心下移,使主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)保持相對穩(wěn)定。

二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(七)升負(fù)荷時(shí)三、低氮燃燒器改造后汽溫、壁溫偏差大的原因及治理對策(一)汽溫、壁溫偏差大

四角切圓燃燒鍋爐低氮燃燒器改造后,容易在分隔屏、后屏產(chǎn)生較大的汽溫及壁溫偏差,嚴(yán)重時(shí)過熱器一(二)級減溫水量大幅增加,導(dǎo)致屏式過熱器后汽溫大幅降低,引起過熱器出口溫度降低。若一二級減溫水量控制不佳,屏式過熱器局部管材壁溫超過報(bào)警值,長期運(yùn)行容易造成屏過過熱器爆管。三、低氮燃燒器改造后汽溫、壁溫偏差大的原因及治理對策(一)三、低氮燃燒器改造后汽溫、壁溫偏差大的原因及治理對策(二)汽溫、壁溫偏差大的原因

四角切圓鍋爐低氮改造后,若二次風(fēng)噴口與風(fēng)箱間間隙過大及低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)停運(yùn)燃燒器對應(yīng)二次風(fēng)門關(guān)閉不嚴(yán),使得主燃區(qū)二次風(fēng)速減低過多,造成二次風(fēng)切圓直徑增大,使主燃區(qū)旋流數(shù)增大,引起爐膛上部殘余扭轉(zhuǎn)增大,使屏過、高過、高再汽溫、壁溫偏差增大,低負(fù)荷運(yùn)行若為提高再熱汽溫而采用上組燃燒器運(yùn)行,由于上層燃燒器離屏底距離減小,此種偏差會(huì)進(jìn)一步增大。三、低氮燃燒器改造后汽溫、壁溫偏差大的原因及治理對策(二)汽三、低氮燃燒器改造后汽溫、壁溫偏差大的原因及治理對策(三)汽溫、壁溫偏差大的治理對策1.封堵二次風(fēng)噴口與風(fēng)箱的間隙2.對二次風(fēng)門進(jìn)行整定,使其能夠關(guān)閉嚴(yán)密3.對于切圓直徑設(shè)計(jì)偏大者,通過改造減小爐內(nèi)切圓直徑4.對于采用二次風(fēng)CFS設(shè)計(jì)者,減小CFS風(fēng)門開度或減小CFS噴口偏轉(zhuǎn)角5.對CCOFA或SOFA噴口進(jìn)行反切調(diào)整6.引風(fēng)機(jī)采用出力偏置運(yùn)行方式7.SOFA采用差別擺角運(yùn)行方式三、低氮燃燒器改造后汽溫、壁溫偏差大的原因及治理對策(三)

四、低氮燃燒器改造后負(fù)荷響應(yīng)速度慢的原因及治理對策(一)負(fù)荷響應(yīng)速度慢的現(xiàn)象

四角切圓鍋爐低氮改造后,鍋爐對機(jī)組負(fù)荷的響應(yīng)速度降低,往往出現(xiàn)跟不上調(diào)度要求的情況,表現(xiàn)在負(fù)荷指令變化初期鍋爐蒸發(fā)量變化緩慢,而后期負(fù)荷又快速變化,出現(xiàn)負(fù)荷超調(diào)的情況,同時(shí)在變負(fù)荷時(shí)汽溫、汽壓不易控制。四、低氮燃燒器改造后負(fù)荷響應(yīng)速度慢的原因及治理對策(四、低氮燃燒器改造后負(fù)荷響應(yīng)速度慢的原因及治理對策(二)負(fù)荷響應(yīng)速度慢原因低氮燃燒器改造后,主燃區(qū)燃燒呈嚴(yán)重缺風(fēng)狀態(tài),加負(fù)荷過程中,氧量逐漸減小,風(fēng)量的增速慢于燃料量的增速,此時(shí)主燃區(qū)過剩空氣系數(shù)仍在減小,主燃區(qū)燃燒更加缺風(fēng),燃燒發(fā)展緩慢,導(dǎo)致水冷壁蒸發(fā)出來的蒸汽量增加很少,主汽壓力升不起來,引起加負(fù)荷速率減慢。降負(fù)荷過程中氧量逐漸增大,說明風(fēng)量的減小速率慢于燃料量的減小速率,主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)增大,主燃區(qū)燃盡率增加,水冷壁蒸發(fā)量降低很有限,主汽壓了降不下來,引起減負(fù)荷速率減慢。四、低氮燃燒器改造后負(fù)荷響應(yīng)速度慢的原因及治理對策(二)負(fù)四、低氮燃燒器改造后負(fù)荷響應(yīng)速度慢的原因及治理對策(三)負(fù)荷響應(yīng)速率慢的治理對策對風(fēng)量調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行整定

對風(fēng)量調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行整定,增大升、降負(fù)荷過程中風(fēng)量調(diào)節(jié)速率,使風(fēng)量的增加速率與燃料量增加的速率相適應(yīng)。四、低氮燃燒器改造后負(fù)荷響應(yīng)速度慢的原因及治理對策(三)負(fù)(一)爐內(nèi)結(jié)渣

對于旋流對沖燃燒的鍋爐,低氮燃燒器改造后容易發(fā)生爐內(nèi)結(jié)渣;四角切圓燃燒方式鍋爐,低氮燃燒器改造時(shí)若一、二次風(fēng)同向切圓且二次風(fēng)部分采用CFS偏置布置,改造后也容易發(fā)生爐內(nèi)水冷壁結(jié)渣。

五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(一)爐內(nèi)結(jié)渣五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治(二)爐內(nèi)結(jié)渣的原因1四角切圓燃燒方式結(jié)渣的原因

四角切圓鍋爐低氮改造時(shí),二次風(fēng)采用CFS方式布置,若偏置角度過大時(shí),爐內(nèi)切圓直徑偏大,會(huì)引起一次風(fēng)煤粉氣流刷墻,造成爐內(nèi)水冷壁結(jié)渣。2旋流對沖燃燒方式結(jié)渣的原因(1)水冷壁結(jié)渣的原因

旋流對沖燃燒鍋爐低氮改造時(shí),由于采用增大二次風(fēng)擴(kuò)錐角度方式,使二次風(fēng)擴(kuò)角過大,旋流強(qiáng)度增大,一次風(fēng)煤粉著火提前且燃燒器出口外回流更貼近燃燒器壁面,外回流溫度更高,更多的高溫?zé)煔鈹y帶熔融的灰通過外回流抵達(dá)燃燒器出口四周壁面,引起燃燒器四周結(jié)渣。

五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(二)爐內(nèi)結(jié)渣的原因五、低氮燃燒器改五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策由于二次風(fēng)擴(kuò)角增大,一次風(fēng)煤粉氣流尾部與二次風(fēng)的混合減弱,一次風(fēng)尾部處于嚴(yán)重缺風(fēng)燃燒狀態(tài),在對沖作用下,爐膛中心氣流往兩側(cè)墻運(yùn)動(dòng),并在兩側(cè)墻中間部位燃燒,使該處產(chǎn)生高溫及高還原性氣氛,引起煤粉灰熔點(diǎn)溫度降低150℃以上,使側(cè)墻中間部位的灰在到達(dá)壁面時(shí)仍處熔融狀態(tài),粘附到壁面時(shí)形成側(cè)墻結(jié)渣。五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策由于二次風(fēng)擴(kuò)角增五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(2)屏過結(jié)渣的原因

旋流對沖燃燒鍋爐由于二次風(fēng)擴(kuò)角增大,一次風(fēng)煤粉氣流尾部與二次風(fēng)的混合減弱,一次風(fēng)尾部處于嚴(yán)重缺風(fēng)燃燒狀態(tài),使主燃區(qū)爐膛深度中心煤粉燃盡率降低,若SOFA中心直流風(fēng)穿透能力不足時(shí),到達(dá)屏底的煤粉燃盡率仍然偏低,使屏底煙氣溫度升高,且高于灰熔點(diǎn)溫度,熔融灰在屏上凝結(jié),形成屏上結(jié)渣。五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(2)屏過結(jié)渣的五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(三)爐內(nèi)結(jié)渣的治理對策1四角切圓燃燒方式(1)通過改造減小CFS偏轉(zhuǎn)角度

減小CFS偏轉(zhuǎn)角度,可減小爐內(nèi)切圓直徑,降低一次風(fēng)煤粉氣流刷墻概率,從而減輕爐內(nèi)結(jié)渣。(2)減小CFS風(fēng)門開度

運(yùn)行中減小CFS風(fēng)門開度,可降低CFS風(fēng)量,使?fàn)t內(nèi)切圓直徑減小,從而減輕爐內(nèi)結(jié)渣。CFS:預(yù)置水平偏角的輔助風(fēng)噴嘴五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(三)爐內(nèi)結(jié)渣的治五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策2旋流對沖燃燒方式(1)通過改造減小二次風(fēng)擴(kuò)錐角度

減小二次風(fēng)擴(kuò)錐角后,二次風(fēng)擴(kuò)角減小,旋流強(qiáng)度降低,外回流遠(yuǎn)離燃燒器出口壁面,可減輕燃燒器四周結(jié)渣;同時(shí)一次風(fēng)尾部與二次風(fēng)混合增強(qiáng),主燃區(qū)爐膛深度中心煤粉燃盡率增加,煙氣對沖后到達(dá)側(cè)墻時(shí)燃燒溫度降低且形成的可燃?xì)怏w濃度降低,有利于減輕側(cè)墻中部結(jié)渣;主燃區(qū)爐膛深度中心煤粉燃盡率增加,也使煙氣到達(dá)屏底時(shí)溫度降低,降低屏過結(jié)渣風(fēng)險(xiǎn)。五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策2旋流對沖燃燒方式五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(2)增大SOFA中心直流風(fēng)量

調(diào)整時(shí)增大SOFA中心直流風(fēng)量,增強(qiáng)直流風(fēng)的穿透力,使?fàn)t膛中心煤粉燃盡率增加,降低屏低煙氣溫度,減輕屏過結(jié)渣。五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(2)增大SOFA六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策(一)水冷壁高溫腐蝕

低氮燃燒器改造后對于旋流對沖燃燒方式,在燃用中等硫分的煤時(shí),側(cè)墻中間部位就容易產(chǎn)生高溫硫腐蝕;對于四角切圓燃燒方式,若燃燒器采用上下濃淡方式,燃用高硫煤時(shí),燃盡風(fēng)以下區(qū)域向火側(cè)容易發(fā)生高溫硫腐蝕。六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策(一)水冷壁高溫六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策(二)高溫腐蝕的原因1旋流對沖燃燒方式

旋流對沖燃燒方式側(cè)墻中間部位氧量嚴(yán)重偏低,處于高溫強(qiáng)還原性氣氛環(huán)境,CO濃度高達(dá)5000~10000ppm,由于CO濃度高,生成的H2S氣體濃度也高(200~800ppm),具有強(qiáng)腐蝕性,因而高溫腐蝕嚴(yán)重。六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策(二)高溫腐蝕六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策2四角切圓燃燒方式高溫腐蝕的原因

四角切圓鍋爐燃燒器采用上、下濃淡方式時(shí),向火側(cè)處于嚴(yán)重缺風(fēng)狀態(tài),生成的CO氣體濃度很高,當(dāng)燃用高硫煤時(shí),H2S氣體濃度也很高,若切圓直徑偏大,向火側(cè)一次風(fēng)煤粉距離壁面較近,溫度較高,容易在向火側(cè)發(fā)生高溫硫腐蝕。六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策2四角切六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策

H2S氣體濃度與腐蝕速度的關(guān)系六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策

氧量與H2S濃度的關(guān)系CO濃度與H2S氣體濃度的關(guān)系O2

(%)六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策氧量六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策(三)高溫腐蝕的治理對策1旋流對沖燃燒方式(1)減小二次風(fēng)旋流強(qiáng)度

通過運(yùn)行調(diào)整減小外二次風(fēng)旋流強(qiáng)度,使一次風(fēng)尾部二次風(fēng)混合強(qiáng)度增大,增加爐膛中心氧濃度,使主燃區(qū)中心燃盡率提高,從而降低側(cè)墻中間部位CO濃度,減少H2S氣體的生成。(2)在側(cè)墻易腐蝕部位增設(shè)貼壁風(fēng)

在側(cè)墻易腐蝕部位增設(shè)貼壁風(fēng),降低側(cè)墻中間部位壁面CO氣體濃度,從而減小H2S濃度。六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策(三)高溫腐蝕的六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策貼壁風(fēng)位置六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策貼六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策貼壁風(fēng)示意六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策貼壁風(fēng)示意六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策貼壁風(fēng)結(jié)構(gòu)貼壁風(fēng)出口速度云圖六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策2四角切圓燃燒方式(1)合理調(diào)整燃盡風(fēng)量,提高主燃區(qū)氧量

燃用高硫煤時(shí),降低燃盡風(fēng)量,合理控制SCR入口NOx濃度,提高主燃區(qū)氧量,降低向火側(cè)CO濃度,減少H2S氣體生成。(2)一次采用較小切圓或一次風(fēng)小角度反切

利用檢修機(jī)會(huì)對一次風(fēng)進(jìn)行減小切圓直徑或小角度反切改造,從而減小一次風(fēng)切圓直徑,提高向火側(cè)壁面氧濃度,降低H2S氣體的生成。六、低氮燃燒器改造后高溫腐蝕的原因及治理對策2四角切圓燃燒方低氮燃燒器改造后出現(xiàn)的問題分析及治理對策課件演講完畢,謝謝觀看!演講完畢,謝謝觀看!

低氮燃燒器改造后出現(xiàn)的問題分析及治理對策2015年9月大唐華中電力試驗(yàn)研究所

低氮燃燒器2015年9月大唐華中電力試驗(yàn)研究所低氮燃燒器改造后出現(xiàn)的問題分析及治理對策一、灰渣含碳量升高二、汽溫異常三、汽溫、壁溫偏差大四、負(fù)荷響應(yīng)速率慢五、爐內(nèi)結(jié)渣六、水冷壁高溫腐蝕低氮燃燒器改造后出現(xiàn)的問題分析及治理對策一、灰渣含碳量升高一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(一)灰渣含碳量升高

低氮燃燒器改造后灰渣含碳量一般情況下會(huì)在原來基礎(chǔ)上又所升高,燃用煤質(zhì)的著火燃盡特性越差,灰渣含碳量升高的幅度越大。

不同煤種低氮改造后飛灰含碳量升高情況煤種揮發(fā)分飛灰含碳量升高值對應(yīng)q4升高值高揮發(fā)分煙煤Vdaf≥30%0.5~1.00.23~0.46%中等揮發(fā)分煙煤25%≤Vdaf≤30%1.0~1.50.46~0.69%低揮發(fā)分煙煤20%≤Vdaf≤25%1.5~2.00.69~0.92%中高揮發(fā)分貧煤15%≤Vdaf≤20%2.0~2.50.92~1.15%無煙煤及低揮發(fā)分貧煤7%≤Vdaf≤15%2.5~4.51.15~2.07%一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(一)灰一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(一)灰渣含碳量升高

不同煤種低氮改造后爐渣含碳量升高情況煤種揮發(fā)分爐渣含碳量升高值對應(yīng)q4升高值高揮發(fā)分煙煤Vdaf≥30%1.5~2.00.08~0.11%中等揮發(fā)分煙煤25%≤Vdaf≤30%2.0~2.50.11~0.14%低揮發(fā)分煙煤20%≤Vdaf≤25%2.5~3.00.14~0.16%中高揮發(fā)分貧煤15%≤Vdaf≤20%3.0~4.00.16~0.22%無煙煤及低揮發(fā)分貧煤7%≤Vdaf≤15%4.0~5.50.22~0.30%一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(一)一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(二)飛灰含碳量升高的原因低氮燃燒器改造后,主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)降低(0.8~0.85),使主燃區(qū)燃盡率降低,而燃盡區(qū)距屏底距離較近,燃盡區(qū)燃盡率的增加不足于彌補(bǔ)主燃區(qū)燃盡率的減小時(shí),爐膛出口總的煤粉燃盡率降低,引起飛灰含碳量升高。(三)爐渣含碳量升高的原因

低氮燃燒器改造后,一次風(fēng)速及帶粉情況基本不變,但爐膛-風(fēng)箱壓差減小,下二次風(fēng)量減小,特別是下二次風(fēng)也采用減小面積的改造時(shí),下二次風(fēng)量進(jìn)一步減小,造成下二次風(fēng)托粉能力減弱,一次風(fēng)中煤粉更容易落入冷灰斗,引起爐渣含碳量升高。一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(二)飛一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(四)低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的治理對策1飛灰含碳量升高的治理對策(1)將煤粉磨的更細(xì)、提高煤粉的燃盡性能

煤粉越細(xì),燃盡所需的時(shí)間越短,越容易燃盡,將煤粉磨的更細(xì),可使燃盡區(qū)的燃盡率提高,從而降低低氮改造后飛灰含碳量。

不同煤種低氮改造前后煤粉細(xì)度的控制策略:煤種揮發(fā)分(Vdaf)低氮燃燒器改造前低氮燃燒器改造后煙煤20≤Vdaf≤40R90=4+0.5nVdafR90=0.5nVdaf劣質(zhì)煙煤20≤Vdaf≤40Aar≥37R90=4+0.35nVdafR90=0.5nVdaf貧煤10≤Vdaf≤20R90=2+0.5nVdafR90=0.5nVdaf無煙煤6≤Vdaf≤10R90=0.5nVdafR90=0.5nVdaf一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(四)低一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(2)合理控制SCR入口NOx濃度

SCR入口NOx濃度控制越低,所需的空氣分級程度越高(燃盡風(fēng)量越大),主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)越低,主燃區(qū)的燃盡率越低,對應(yīng)飛灰含碳量越高。要根據(jù)所燃煤質(zhì)的情況控制SCR入口NOx的濃度。燃煤揮發(fā)分越低,SCR入口NOx濃度控制越高。若不根據(jù)煤種的情況控制SCR入口NOx濃度,往往會(huì)使低揮發(fā)分煤種SCR入口NOx濃度控制過低,引起飛灰含碳量大幅升高。一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(2)合一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策煤種Vdaf(%)SCR入口NOx控制濃度(mg/Nm3)超高揮發(fā)分煙煤Vdaf≥37250~300高揮發(fā)分煙煤30≤Vdaf≤37300~350中等揮發(fā)分煙煤25≤Vdaf≤30350~380低揮發(fā)分煙煤20≤Vdaf≤25380~420高揮發(fā)分貧煤18≤Vdaf≤20420~450中揮發(fā)分貧煤15≤Vdaf≤18450~500低揮發(fā)分貧煤13≤Vdaf≤15500~580無煙煤6≤Vdaf≤13580~850不同煤種SCR入口NOx控制值:一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策煤種V一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(3)對于設(shè)置CFS二次風(fēng)的燃燒器,增大CFS風(fēng)門開度

對于設(shè)置CFS二次風(fēng)的燃燒器,增大CFS二次風(fēng)門開度(相應(yīng)減小其它二次風(fēng)門開度),爐內(nèi)切圓直徑增大,主燃區(qū)著火變好,同時(shí)煙氣在還原區(qū)以下的停留時(shí)間延長,主燃區(qū)的燃盡率增加;CFS開度增大后,主燃區(qū)二次風(fēng)混合延遲,并且在主燃區(qū)的NOx升成量減小。在保持SCR入口NOx濃度不變的前提下,可減小SOFA開度,使?fàn)t內(nèi)空氣分級程度降低,進(jìn)一步提高主燃區(qū)燃盡率,從而降低飛灰含碳量。一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(3)對于一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(4)通過分離器改造,提高煤粉均勻性指數(shù)

進(jìn)行動(dòng)態(tài)分離器改造,提高煤粉均勻性指數(shù)。動(dòng)態(tài)分離器改造后煤粉均勻性指數(shù)由原來的1.0提高到1.15~1.20,在細(xì)度相同的情況下降低了粗顆粒煤粉的數(shù)量,可降低飛灰含碳量。一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策(4)通過一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策2爐渣含碳量升高的治理對策(1)增大下二次風(fēng)噴口面積通過改造,增大下二次風(fēng)噴口面積(高度方向),增強(qiáng)下二次風(fēng)托粉能力,減少一次風(fēng)中煤粉落入冷灰斗的數(shù)量;(2)增大下二次風(fēng)與下一次風(fēng)噴口間距對于揮發(fā)分較低的貧煤,還需增加下二次風(fēng)到下層一次風(fēng)的間距,延遲下二次風(fēng)與下層一次風(fēng)的混合,使下層一次風(fēng)煤粉燃盡率增加。一、低氮燃燒器改造后灰渣含碳量升高的原因及治理對策2爐渣

二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(一)汽溫異常低氮燃燒器改造后汽溫異常表現(xiàn)為三種情況:1減溫水量大幅升高

主要發(fā)生在對沖旋流燃燒方式的鍋爐及容積熱負(fù)荷較高的四角切圓燃燒鍋爐上2低負(fù)荷再熱汽溫大幅降低

主要發(fā)生在四角切圓燃燒鍋爐上,燃煤揮發(fā)分越低,低負(fù)荷再熱汽溫下降幅度越大;容積熱負(fù)荷越低,低負(fù)荷再熱汽溫下降幅度越大。對于貧煤鍋爐采用直吹式制粉系統(tǒng)時(shí),低負(fù)荷再熱汽溫降低可達(dá)20℃,對于儲(chǔ)藏式熱風(fēng)送粉系統(tǒng),若低氮燃燒器改造時(shí)采用部分三次風(fēng)下移方案,低負(fù)荷再熱汽溫下降可達(dá)50℃二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(一3升負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅升高,降負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅降低

四角切圓燃燒方式鍋爐低氮燃燒器改造后,在升負(fù)荷過程中汽溫大幅升高,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生超溫及過熱情況;降負(fù)荷時(shí)汽溫大幅降低,10分鐘內(nèi)汽溫最大降幅可達(dá)40~50℃。此種情況對受熱面及汽機(jī)轉(zhuǎn)子而言,容易產(chǎn)生交變應(yīng)力,影響機(jī)組壽命;對于低負(fù)荷再熱汽溫業(yè)已偏低的鍋爐,降負(fù)荷過程汽溫在原來基礎(chǔ)上進(jìn)一步快速降低,末級葉片處含濕量大增,容易造成末級葉片斷裂,給機(jī)組安全帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)。

二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策3升負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅升高,降負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅降低二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(二)減溫水量大幅升高的原因

四角切圓燃燒鍋爐容積熱負(fù)荷設(shè)計(jì)較高者(對應(yīng)燃用高揮發(fā)分煙煤)及旋流對沖燃燒鍋爐低氮改造后,由于主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)大幅減少,主燃區(qū)燃盡率大幅降低,煤粉后燃嚴(yán)重,火焰中心上移過多,造成爐膛出口溫度升高,爐膛水冷壁吸熱量減小(蒸發(fā)量減少),過熱器、再熱器吸熱量增加,引起減溫水量大幅升高(或汽溫大幅升高)。同時(shí)旋流對沖燃燒方式鍋爐低氮后,結(jié)渣會(huì)加劇,水冷壁換熱能力減弱,也使?fàn)t膛出口煙溫升高,進(jìn)一步增大了減溫水量。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(二)減溫水量二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(三)減溫水量大幅升高的治理對策

1四角切圓燃燒方式鍋爐(1)增大爐內(nèi)切圓直徑

通過改造增大爐內(nèi)切圓直徑,使煤粉在主燃區(qū)停留時(shí)間延長,同時(shí)使主燃區(qū)火焰更貼盡水冷壁面,增大水冷壁吸熱量。(2)減小二次風(fēng)與一次風(fēng)的距離

通過改造,將二次風(fēng)適當(dāng)下移(保持面積不變),使二次風(fēng)與一次風(fēng)的混合提前,使燃燒發(fā)展提前,從而增加水冷壁吸熱量。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(三)減溫水量二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(3)增大二次風(fēng)噴口面積

通過改造增大二次風(fēng)噴口面積,在保持主燃區(qū)二次風(fēng)量不變的情況下降低二次風(fēng)風(fēng)速,使二次風(fēng)切圓增大,提高爐內(nèi)水冷壁的吸熱量。(4)對于直流爐,增大水煤比,降低分離器出口過熱度對于直流爐,增大水煤比,降低分離器出口過熱度,從而增大水冷壁換熱量,降低爐膛出口煙溫。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(3)增大二次二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策2旋流對沖燃燒方式鍋爐(1)通過改造減小二次風(fēng)擴(kuò)口角度,使二次風(fēng)混入適當(dāng)提前,減輕爐內(nèi)結(jié)渣。(2)通過調(diào)整增大燃盡風(fēng)中心直流風(fēng)的風(fēng)量,使燃盡風(fēng)的穿透能力增強(qiáng),使?fàn)t膛中心的煤粉燃盡率增加。(3)對于直流爐,增大水煤比,降低分離器出口過熱度,從而增大水冷壁換熱量,降低爐膛出口煙溫。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策2旋流對沖燃燒二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(四)低負(fù)荷再熱汽溫大幅降低的原因

四角切圓燃燒方式鍋爐低氮改造時(shí),若改造后的二次風(fēng)噴口與風(fēng)箱間間隙過大時(shí),間隙處存在大量的無組織漏風(fēng),低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)不投運(yùn)的燃燒器對應(yīng)的二次風(fēng)雖然關(guān)閉,但也存在漏風(fēng),使得低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)投運(yùn)燃燒器對應(yīng)二次風(fēng)噴口風(fēng)速很低。二次風(fēng)速過低時(shí),二次風(fēng)對應(yīng)的爐內(nèi)切圓直徑增大較多,二次風(fēng)處爐內(nèi)火焰離水冷壁更近,使此處水冷壁換熱量增加,爐膛出口煙溫降低,引起低負(fù)荷時(shí)再熱汽溫降低。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(四)低負(fù)荷再二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(五)低負(fù)荷再熱汽溫大幅降低的治理對策(1)封堵二次風(fēng)噴口與風(fēng)箱的間隙

封堵二次風(fēng)噴口與風(fēng)箱的間隙,減小無組織漏風(fēng),使主燃區(qū)二次風(fēng)風(fēng)速提高,從而減小主燃區(qū)爐內(nèi)二次風(fēng)切圓直徑。(2)適當(dāng)減小爐內(nèi)切圓直徑

通過改造,適當(dāng)減小爐內(nèi)切圓直徑,減少水冷壁吸熱量。(3)在爐內(nèi)增設(shè)衛(wèi)燃帶

利用檢修機(jī)會(huì),在爐內(nèi)背火側(cè)增設(shè)一定數(shù)量衛(wèi)燃帶,減少水冷壁吸熱量,從而提高爐膛出口煙溫。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(五)低負(fù)荷再二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(六)升負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅升高,降負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅降低的原因

低氮燃燒器改造后,由于主燃區(qū)過剩空氣系數(shù)大幅降低(0.8),主燃區(qū)燃燒呈嚴(yán)重缺風(fēng)狀態(tài),加負(fù)荷過程的前期,氧量逐漸減小,說明風(fēng)量的增加速率慢于燃料量增加速率,雖然風(fēng)量在增加,但此時(shí)主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)在減小,主燃區(qū)燃燒更加缺風(fēng)、燃燒發(fā)展不起來,導(dǎo)致主燃區(qū)煤粉燃盡率降低,而燃盡區(qū)由于可燃質(zhì)增加,燃燒加劇,造成火焰中心上移,爐膛出口溫度升高,引起鍋爐汽溫大幅升高。降負(fù)荷過程中氧量逐漸增大,說明風(fēng)量的減小速率慢于燃料量減小速率,雖然風(fēng)量在減小,但主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)在增大,主燃區(qū)燃盡率增加,燃盡區(qū)燃盡率降低,火焰中心降低,爐膛出口煙溫降低,引起鍋爐汽溫大幅降低。二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(六)升負(fù)荷時(shí)二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(七)升負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅升高,降負(fù)荷時(shí)汽溫快速大幅降低的對策(1)對熱工參數(shù)進(jìn)行整定

對熱工參數(shù)進(jìn)行整定,增大升、降負(fù)荷過程中風(fēng)量調(diào)節(jié)速率,使風(fēng)量的增加速率與燃料量增加的速率相適應(yīng)。(2)對主燃區(qū)二次風(fēng)進(jìn)行調(diào)整

升負(fù)荷過程中,同時(shí)增大主燃區(qū)二次風(fēng)門開度,使二次風(fēng)分級程度降低,提高主燃區(qū)燃盡率,減少火焰中心上移;降負(fù)荷過程中,同時(shí)減小主燃區(qū)二次風(fēng)門開度,使二次風(fēng)分級程度增加,降低主燃區(qū)燃盡率,減少火焰中心下移,使主燃區(qū)過剩空氣系數(shù)保持相對穩(wěn)定。

二、低氮燃燒器改造后汽溫異常的原因及治理對策(七)升負(fù)荷時(shí)三、低氮燃燒器改造后汽溫、壁溫偏差大的原因及治理對策(一)汽溫、壁溫偏差大

四角切圓燃燒鍋爐低氮燃燒器改造后,容易在分隔屏、后屏產(chǎn)生較大的汽溫及壁溫偏差,嚴(yán)重時(shí)過熱器一(二)級減溫水量大幅增加,導(dǎo)致屏式過熱器后汽溫大幅降低,引起過熱器出口溫度降低。若一二級減溫水量控制不佳,屏式過熱器局部管材壁溫超過報(bào)警值,長期運(yùn)行容易造成屏過過熱器爆管。三、低氮燃燒器改造后汽溫、壁溫偏差大的原因及治理對策(一)三、低氮燃燒器改造后汽溫、壁溫偏差大的原因及治理對策(二)汽溫、壁溫偏差大的原因

四角切圓鍋爐低氮改造后,若二次風(fēng)噴口與風(fēng)箱間間隙過大及低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)停運(yùn)燃燒器對應(yīng)二次風(fēng)門關(guān)閉不嚴(yán),使得主燃區(qū)二次風(fēng)速減低過多,造成二次風(fēng)切圓直徑增大,使主燃區(qū)旋流數(shù)增大,引起爐膛上部殘余扭轉(zhuǎn)增大,使屏過、高過、高再汽溫、壁溫偏差增大,低負(fù)荷運(yùn)行若為提高再熱汽溫而采用上組燃燒器運(yùn)行,由于上層燃燒器離屏底距離減小,此種偏差會(huì)進(jìn)一步增大。三、低氮燃燒器改造后汽溫、壁溫偏差大的原因及治理對策(二)汽三、低氮燃燒器改造后汽溫、壁溫偏差大的原因及治理對策(三)汽溫、壁溫偏差大的治理對策1.封堵二次風(fēng)噴口與風(fēng)箱的間隙2.對二次風(fēng)門進(jìn)行整定,使其能夠關(guān)閉嚴(yán)密3.對于切圓直徑設(shè)計(jì)偏大者,通過改造減小爐內(nèi)切圓直徑4.對于采用二次風(fēng)CFS設(shè)計(jì)者,減小CFS風(fēng)門開度或減小CFS噴口偏轉(zhuǎn)角5.對CCOFA或SOFA噴口進(jìn)行反切調(diào)整6.引風(fēng)機(jī)采用出力偏置運(yùn)行方式7.SOFA采用差別擺角運(yùn)行方式三、低氮燃燒器改造后汽溫、壁溫偏差大的原因及治理對策(三)

四、低氮燃燒器改造后負(fù)荷響應(yīng)速度慢的原因及治理對策(一)負(fù)荷響應(yīng)速度慢的現(xiàn)象

四角切圓鍋爐低氮改造后,鍋爐對機(jī)組負(fù)荷的響應(yīng)速度降低,往往出現(xiàn)跟不上調(diào)度要求的情況,表現(xiàn)在負(fù)荷指令變化初期鍋爐蒸發(fā)量變化緩慢,而后期負(fù)荷又快速變化,出現(xiàn)負(fù)荷超調(diào)的情況,同時(shí)在變負(fù)荷時(shí)汽溫、汽壓不易控制。四、低氮燃燒器改造后負(fù)荷響應(yīng)速度慢的原因及治理對策(四、低氮燃燒器改造后負(fù)荷響應(yīng)速度慢的原因及治理對策(二)負(fù)荷響應(yīng)速度慢原因低氮燃燒器改造后,主燃區(qū)燃燒呈嚴(yán)重缺風(fēng)狀態(tài),加負(fù)荷過程中,氧量逐漸減小,風(fēng)量的增速慢于燃料量的增速,此時(shí)主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)仍在減小,主燃區(qū)燃燒更加缺風(fēng),燃燒發(fā)展緩慢,導(dǎo)致水冷壁蒸發(fā)出來的蒸汽量增加很少,主汽壓力升不起來,引起加負(fù)荷速率減慢。降負(fù)荷過程中氧量逐漸增大,說明風(fēng)量的減小速率慢于燃料量的減小速率,主燃區(qū)過??諝庀禂?shù)增大,主燃區(qū)燃盡率增加,水冷壁蒸發(fā)量降低很有限,主汽壓了降不下來,引起減負(fù)荷速率減慢。四、低氮燃燒器改造后負(fù)荷響應(yīng)速度慢的原因及治理對策(二)負(fù)四、低氮燃燒器改造后負(fù)荷響應(yīng)速度慢的原因及治理對策(三)負(fù)荷響應(yīng)速率慢的治理對策對風(fēng)量調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行整定

對風(fēng)量調(diào)節(jié)參數(shù)進(jìn)行整定,增大升、降負(fù)荷過程中風(fēng)量調(diào)節(jié)速率,使風(fēng)量的增加速率與燃料量增加的速率相適應(yīng)。四、低氮燃燒器改造后負(fù)荷響應(yīng)速度慢的原因及治理對策(三)負(fù)(一)爐內(nèi)結(jié)渣

對于旋流對沖燃燒的鍋爐,低氮燃燒器改造后容易發(fā)生爐內(nèi)結(jié)渣;四角切圓燃燒方式鍋爐,低氮燃燒器改造時(shí)若一、二次風(fēng)同向切圓且二次風(fēng)部分采用CFS偏置布置,改造后也容易發(fā)生爐內(nèi)水冷壁結(jié)渣。

五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(一)爐內(nèi)結(jié)渣五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治(二)爐內(nèi)結(jié)渣的原因1四角切圓燃燒方式結(jié)渣的原因

四角切圓鍋爐低氮改造時(shí),二次風(fēng)采用CFS方式布置,若偏置角度過大時(shí),爐內(nèi)切圓直徑偏大,會(huì)引起一次風(fēng)煤粉氣流刷墻,造成爐內(nèi)水冷壁結(jié)渣。2旋流對沖燃燒方式結(jié)渣的原因(1)水冷壁結(jié)渣的原因

旋流對沖燃燒鍋爐低氮改造時(shí),由于采用增大二次風(fēng)擴(kuò)錐角度方式,使二次風(fēng)擴(kuò)角過大,旋流強(qiáng)度增大,一次風(fēng)煤粉著火提前且燃燒器出口外回流更貼近燃燒器壁面,外回流溫度更高,更多的高溫?zé)煔鈹y帶熔融的灰通過外回流抵達(dá)燃燒器出口四周壁面,引起燃燒器四周結(jié)渣。

五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(二)爐內(nèi)結(jié)渣的原因五、低氮燃燒器改五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策由于二次風(fēng)擴(kuò)角增大,一次風(fēng)煤粉氣流尾部與二次風(fēng)的混合減弱,一次風(fēng)尾部處于嚴(yán)重缺風(fēng)燃燒狀態(tài),在對沖作用下,爐膛中心氣流往兩側(cè)墻運(yùn)動(dòng),并在兩側(cè)墻中間部位燃燒,使該處產(chǎn)生高溫及高還原性氣氛,引起煤粉灰熔點(diǎn)溫度降低150℃以上,使側(cè)墻中間部位的灰在到達(dá)壁面時(shí)仍處熔融狀態(tài),粘附到壁面時(shí)形成側(cè)墻結(jié)渣。五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策由于二次風(fēng)擴(kuò)角增五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(2)屏過結(jié)渣的原因

旋流對沖燃燒鍋爐由于二次風(fēng)擴(kuò)角增大,一次風(fēng)煤粉氣流尾部與二次風(fēng)的混合減弱,一次風(fēng)尾部處于嚴(yán)重缺風(fēng)燃燒狀態(tài),使主燃區(qū)爐膛深度中心煤粉燃盡率降低,若SOFA中心直流風(fēng)穿透能力不足時(shí),到達(dá)屏底的煤粉燃盡率仍然偏低,使屏底煙氣溫度升高,且高于灰熔點(diǎn)溫度,熔融灰在屏上凝結(jié),形成屏上結(jié)渣。五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(2)屏過結(jié)渣的五、低氮燃燒器改造后爐內(nèi)結(jié)渣原因及治理對策(三)爐內(nèi)結(jié)渣的治理對策1四角切圓燃燒方式(1)通過改造減小CFS偏轉(zhuǎn)角度

減小CFS偏轉(zhuǎn)角度,可減小爐內(nèi)切圓直徑,降低一次風(fēng)煤粉氣流刷墻概率,從而減輕爐內(nèi)結(jié)渣。(2)減小CFS風(fēng)門開度

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