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文檔簡介
案例一青藏線K310+550公里鋼軌折斷情況一、經(jīng)過
2012年8月3日11:22分,德令哈段關角工區(qū)巡道工巡查至關角至南山間時,發(fā)現(xiàn)K310+550米處右股(曲線上股)鋼軌垂直折斷(P50/25m),立即通知工務段調(diào)度和工區(qū)。11:32分工區(qū)副工長帶領職工8人趕到現(xiàn)場,采取用急救器及軌距桿進行加固、整修緊固連接零件處理(封閉命令號:5454),于11:58分緊急處理完畢,限速列車運行5km/h開通線路放行列車。而后申請?zhí)齑包c進行更換鋼軌,17:33分至18:10分更換完畢,恢復列車運行常速開通區(qū)間(封閉命令5505、開通命令5401)。二、原因分析
斷軌位于青藏線西格段K310+550m,距寧段接頭0.46米處,右股(曲線上股),鋼軌垂直折斷,鋼軌類型P50/25m。從鋼軌斷頭觀察分析:鋼軌表面為輕度魚鱗傷損,側(cè)面磨耗6mm,斷面處無舊傷,傷損類型為核傷(白核),無氧化面。主要原因分析:由于鋼軌疲勞嚴重,在重載列車反復碾壓及沖擊下,鋼軌軌頭核傷由核原點迅速擴展,導致此次鋼軌斷裂主要原因。四、探傷數(shù)據(jù)回放情況
從大型探傷車數(shù)據(jù)回放中均發(fā)現(xiàn)K310+540右股接頭處有一點疑似核傷回波,顯示波形很小(波形一閃而過)無法判別其傷損。青藏線西格段k310+540鋼軌探傷車數(shù)據(jù)截圖青藏線西格段k310+540疑似核傷數(shù)據(jù)回放截圖
從小型探傷儀器均發(fā)現(xiàn)K310+540右股接頭處有一點疑似核傷回波,顯示波形很?。úㄐ我婚W而過)無法判別其傷損。青藏線西格段k310+540小型探傷儀數(shù)據(jù)回放截圖
案例二藏線K911+860公里鋼軌折斷情況
二〇一二年九月二十二日8:45分,格爾木段納赤臺工區(qū)線路工在青藏線k911至912公里處進行養(yǎng)護作業(yè)時,發(fā)現(xiàn)k911+860、左股,焊縫焊頭拉開4mm,立即通知工務段調(diào)度和線路車間。9:02分現(xiàn)場采取用急救器及軌距桿進行加固、整修緊固連接零件處理(封閉命令號:5725),于10:30分緊急處理完畢,限速列車運行25km/h開通線路放行列車。而后申請?zhí)齑包c進行加固鋼軌,11:05分至13:15分插入短軌、打眼、上夾板加固處理完畢,恢復列車運行常速開通區(qū)間(命令5740)。
一、經(jīng)過從鋼軌斷頭表面觀察分析:鋼軌焊頭為鋁熱焊焊接缺陷傷損(焊頭疏松缺陷)。
三、探傷情況
5月12日鋼軌探傷組對該焊縫進行初次探傷檢查,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,6月12日軌檢組對該處焊頭進行二次探傷時,同時也未發(fā)現(xiàn)異常波形和報警。鋼軌探傷車于9月9日在該區(qū)段進行檢測未發(fā)現(xiàn)異常。四、探傷數(shù)據(jù)回放情況從數(shù)據(jù)回放中,大型探傷車未均發(fā)現(xiàn)K911+860左股任何異常。一、經(jīng)過
2011年2月11日4:25分,接工務部調(diào)度通知:青藏線鳥島—天棚上行2369—2416信號機紅光帶,工務段接到通知后鳥島車間主任,立即組織人員趕往現(xiàn)場,5:50分匯報經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)k240+33#軌上行右股距焊縫西端30mm處鋼軌斷裂,軌縫拉開12mm。于5:15分上好鼓包夾板,9804次列車限速5km/h開通,其后限速25km/h放行列車。6:19—7:09,現(xiàn)場對斷軌處進行打眼上夾板處理后,限速80km/h放行列車。而后與行調(diào)聯(lián)系申請?zhí)齑包c,于11:53—14:10(命令號5482)插入短軌臨時處理,恢復常速。
二、斷軌原因分析
該傷損位于:青藏線上行k240+825公里處右股,無縫線路直線地段,接頭為小型氣壓焊接,距焊縫西端30mm處鋼軌斷裂,裂紋拉開12mm,傷損為2007年發(fā)現(xiàn)并標有輕傷符號。
從鋼軌斷口面情況觀察分析:斷口處晶粒結(jié)構(gòu)均勻,沒有任何裂紋。由于在應急二線鋪設焊接時,施工單位在推瘤過程中,使用氧氣焊推瘤時傷及鋼軌母材,造成鋼軌強度減弱,遇氣溫驟降時,晝夜溫差過大,應力集中引起突發(fā)性鋼軌折斷。三、探傷情況
經(jīng)查閱哈爾蓋軌檢工區(qū)資料,該傷損于2007年1月15日檢查發(fā)現(xiàn),鋼軌軌底部位有一處焊接推瘤時留下的氧焊傷及母材的疤痕,并有記錄及鋼軌標有輕傷“△”符號。2010年12月12日哈爾蓋軌檢工區(qū)使用鋼軌焊縫探傷儀進行全斷面探傷檢查,未發(fā)現(xiàn)傷損發(fā)展。2011年2月10日在該區(qū)段使用路軌探傷儀進行檢查,傷損未有發(fā)展。2011年1月25日大型鋼軌探傷車檢查該區(qū)段時,未發(fā)現(xiàn)異常。2011年1月25日鳥島線路車間手工檢查組對此處傷損進行監(jiān)控復查,傷損未有發(fā)展。案例四青藏線K402+600公里鋼軌焊縫拉開情況
4:48分工區(qū)緊急處理后,限速25Km/h開通線路。5:51分—6:26分封鎖區(qū)間(封鎖命令號5412,開通命令號5413)進行打眼上夾板加固處理后,恢復正常行車。
1.8月8日組織人員對青藏線烏蘭至柯柯下行線k401+800—k403+200進行應力放散施工,龍口設在k402+600米處。于5:30—8:30,應力放散后實際鎖定為22℃,左右放散量為175mm,實際鋸軌量為200mm,預留焊縫25mm。作業(yè)前軌溫13℃、作業(yè)中軌溫15℃,作業(yè)后軌溫17℃,放散焊接后對該處檢查狀態(tài)正常。二、傷損原因分析案例五青藏線K213+910公里鋼軌折斷情況一、經(jīng)過
2010年10月27日5:01分,工務部調(diào)度接行調(diào)通知剛察—鳥島區(qū)間上行線2150—2136信號機間出現(xiàn)紅光帶。工務部調(diào)度立即通知西寧工務段。西寧工務段哈爾蓋車間副主任、黃玉工區(qū)工長于5:40分到達現(xiàn)場進行檢查,6:25分發(fā)現(xiàn)k213+910米處右股(曲線下股)鋼軌焊縫拉開,軌縫拉開7mm,上下左右均無錯呀。隨即,組織人員在焊縫拉開處上好鼓包夾板,用急救器固定,同時對斷裂處前后50m范圍內(nèi)扣件螺栓進行復緊,并派人看守。于6:40分對該處限速25k/h運行。10:25分—11:16分申請“天窗”(封鎖命令號:5442,開通命令號:5448),對故障處所打眼上夾板后恢復常速。16:31—19:00申請?zhí)齑胺怄i線路(封鎖命令號:5493,開通命令:5403)插入短軌,由西寧工務段修配廠對該處進行永久(鋁熱焊焊軌)處理。
三、探傷情況
西寧工務段哈爾蓋探傷組于10月2日對該地段進行了路軌探傷,未發(fā)現(xiàn)任何異常。但哈爾蓋探傷組還未對鋼軌焊縫進行全斷面探傷。案例六青藏線K83+825公里鋼軌折斷情況
一、經(jīng)過
2009年11月21日
16:18分,海晏工區(qū)在該區(qū)段整治線路時,副工長發(fā)現(xiàn)青藏線k83+825m處,左股鋼軌,距哈端軌頭14m處,由軌面向下垂直裂紋至軌額經(jīng)螺栓孔上下斜裂紋。立即匯報工務段調(diào)度并采取應急處理。16:30分段調(diào)度將此情況報告公司行調(diào)。17:35—17:47分由工區(qū)申請施工點,進行鋼軌更換,更換完畢恢復常速。案例七青藏線k770+675公里鋼軌折斷情況
一、經(jīng)過
2006年10月29日5:40分,青藏線k770+675、下行線(左股)鋼軌折斷:①軌底腳外側(cè)機械擊傷并發(fā)展成裂紋,裂紋長度10mm。②斷裂處軌縫拉開16mm。二、原因分析
由于上述的缺陷,鋼軌在應力集中下,直接導致鋼軌迅速折斷。鋼軌軌底腳機械擊傷,是施工單位使用機械施工時所為。案例八蘭青線K136+910公里鋼軌折斷情況一、經(jīng)過
2013年1月9日上午工區(qū)按照計劃安排,經(jīng)申請非封鎖天窗(時間:9:00-12:00,命令號8215)由班長帶領三名職工,對蘭青線下行k133+650-k142+380進行設備檢查,當11:45分巡檢至蘭青線下行k136+39#右股鋼軌時,發(fā)現(xiàn)鋼軌垂直折斷,斷裂處距寧端焊頭2.1米。11:47分防護員向平安驛車站申請對大峽—平安下行線進行封鎖,(11:50分大峽—平安下行線實行封鎖,調(diào)度命令,5041)。按照程序工區(qū)采用鼓包夾板進行應急加固后,11:57分申請開通大峽—平安下行線并對k136+860—k136+960限速45km/h運行(調(diào)度命令,5043)。13:43分,平安車間申請?zhí)齑埃ㄕ{(diào)度命令,5049)對傷損處所進行切割更換,插入6.2m短軌,打眼上夾板、螺栓進行臨時處理,14:25分更換完畢后恢復常速。鎖定軌溫21℃。當天氣溫:-16℃,當時軌溫:-23.5℃。二、原因分析
斷軌位于蘭青線下行K136+975m,無縫線路,距寧段接頭2.1米處,右股(曲線上股),曲線半徑:R1200m,該處鋼軌為p60,鞍鋼生產(chǎn),鋼種pd3,出廠日期:2002年8月,鐵一局廠焊焊接,無縫線路鋪設日期為2008年7月10日。從鋼軌斷頭觀察分析:鋼軌表面比較光滑,側(cè)面磨耗較輕,斷面處無舊傷痕,距軌頭表面15mm、軌頭內(nèi)側(cè)25mm處存有氣泡殘渣物質(zhì),即核的原點,存在時間較長,而后發(fā)展成核傷(即白核),核傷面積28mm×45mm,
主要原因分析:由于鋼軌在生產(chǎn)時遺留的殘渣物質(zhì),在鋼軌內(nèi)部存留,上線后經(jīng)列車反復碾壓及沖擊下,鋼軌軌頭核傷由核原點迅速擴展,是導致此次鋼軌斷裂主要原因。三、探傷檢查情況
西寧檢查監(jiān)控車間西寧探傷組于2012年8月3日使用7B型探傷儀對蘭青線下行k133+600—k138+000處線路進行路軌探傷檢查,探傷檢查時未發(fā)現(xiàn)異常,7B型探傷儀因設計有缺陷,數(shù)據(jù)存儲容量不足,因此,在當天的探傷數(shù)據(jù)調(diào)不出來,所以沒有探傷回放數(shù)據(jù)。10月16日、12月18日大型探傷車對蘭青下行進行了探傷,也未發(fā)現(xiàn)傷損情況。調(diào)閱探傷車數(shù)據(jù)進行回放均未發(fā)現(xiàn)異常。
四、綜合分析
此次設備故障,從客觀上來講,雖然是:①探傷設備存在設計缺陷;②鋼軌生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的鋼軌存在原有傷損遺留物質(zhì);③探傷檢查安排不合理(當天探傷檢查時間為夜間作業(yè)),等等云說的因素。但是,這充分說明探傷人員在探傷檢查的過程中存在很大漏洞,探傷檢查質(zhì)量上存在極大的隱患。從主觀分析,①是探傷人員責任心不強;②是探傷人員業(yè)務不精技能不硬;③是探傷工作不主動、不想辦法。導致該傷損缺陷在鋼軌中留存多年,未能及早的檢查出來,直至該鋼軌的突然折斷。四
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