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文檔簡介

LeanProjectTemplate

提高X80裝配前線生產效率CITrac#:PlantName:1Projectcontext項目背景2LeanProjectNameCITrac#Lean-6688Define

2016年1月份接到客戶計劃,2016年4月份X80車型產量增加,客戶需求24輛份/小時,目前產能為21輛份/小時。通過VSM價值流分析,對改善機會進行了識別。3通過高水平價值流的繪制識別到座椅裝配4條生產線中X80的線平衡為82.12%,為4條生產線中最低Projectcontext項目背景ProjectTarget項目目標提高X80前線生產效率24輛份/小時SOW立項表4LeanProjectNameCITrac#Lean-6688DefineCIStatementofWork項目陳述Formrev.:2007-0328a

ProjectTitle:項目名稱

提高X80裝配前線生產效率Location工廠:ChangChun-FJC

Project#項目號

Type類型:LEANOriginator發(fā)起:郭志峰

CustomerQualityFocus是否客戶質量關注:NOCreateDate創(chuàng)建日期:2016/1/7

PROJECTDESCRIPTION項目描述Process/ProductBeingImproved:改進的流程/產品

X80裝配總成ProjectScopeandBoundaries項目范圍及邊界:開始:前座生產

結束:成品下線CustomerY(s)客戶的輸出:生產節(jié)拍BusinessY(s)業(yè)務的輸出:人工成本ProblemStatement問題陳述:X80車型客戶增產,目前產能21輛份/小時不能滿足客戶需求,通過提高增值率提高產能ProjectObjective/SuspectedRootCause項目目標/估計的根本原因:24輛份/小時影響B(tài)BP指標PrimaryBBPmetricimpacted:CONVERSIONCOST/EQUBBPProductLine產品類:ESTIMATEDSAVINGS(fromCOPQ)預測節(jié)約(劣質成本)Est.HardSavings

預計硬節(jié)約:14萬元Est.SoftSavings

預計軟節(jié)約:

ProcessOwner過程擁有者:郭志峰BlackBelt黑帶:劉俊鵬

CIManager持續(xù)改進經(jīng)理:張秀麗GreenBelt綠帶:

Controller財務控制員:楊茹LeanImplementer精益推行者:

MBB主黑帶:JDI項目組長JDIProjectLeader:

OtherTeamMembers其他團隊成員:郭志峰,馬竹,薛增新,于浩,王會宵,叢子龍,王卓OTHERINFORMATION/SPECIALINITIATIVEFLAGS

SpecialInitiatives:

ImpactsSafety?是否影響安全

ImpactsEnvironment?是否影響環(huán)境

編寫:李斌審核:批準:

TeamandSchedule團隊及計劃ProjectLeader:郭志峰TeamMember:馬竹、薛增新、谷宇、于浩、王會宵叢子龍、王卓5LeanProjectNameCITrac#Lean-6688DefineMilestone里程碑Define定義Measure測量Analyse分析Improvement改善Control控制TargetDate目標日期1/71/9~1/151/181/19~3/153/20ActualDate實際日期1/71/9~1/151/181/19~3/153/20ProjectSchedule:Cleartheprocess明確過程6LeanProjectNameCITrac#Lean-6688MeasureX80前線VSM日產能TT人員班次線平衡率當前指標30016820282.12%Describetheprocessstatus描述過程現(xiàn)狀7LeanProjectNameCITrac#Lean-6688MeasureTT=171S132根據(jù)線平衡圖的分析得知:問題1:工序F05,整形工位CT與TT差距較大,產生等待浪費;問題2:工序F130,護板鋼絲工位工位CT與TT差距較大,產生等待浪費;問題3:F15與F17工位,為瓶頂工位。Reasonanalysis原因分析8LeanProjectNameCITrac#Lean-6688Analyse針對問題3:使用時間研究工具對F05、F13操作任務進行時間分析3通過對分析發(fā)現(xiàn):1.F05工位轉身取件動作浪費23s.2.F13工位轉身取件動作浪費20s.3.F05、F13工位均存在等待浪費。31122TT=171STT=171SF05F13Reasonanalysis原因分析9LeanProjectNameCITrac#Lean-6688Analyse針對問題1、2:使用時間研究工具對F15、F17操作任務進行時間分析通過對分析發(fā)現(xiàn):4.F13工位轉身取件動作浪費32s.5.F17工位轉身取件動作浪費26s.4465TT=171STT=171SF15F17針對問題1:原因驗證整形搬運次數(shù)多,走動距離2.8m,整形實際時間少,等待時間過長。

真因F05工位將在生產案臺上下進行操作,每輛份將走動2.8m。生產線1.0m1.0m0.8mF05F13進行護板鋼絲裝配,每種座椅共有3種配置,平均取件將會走動距離1.8m生產線配置1配置1配置11.2m2.0m產品配置多,散件多,取件距離遠.

真因針對問題2、4、5:一.針對問題1措施1:將工位案臺取消,進行工位合并。Solutions改進階段After改進后Before改進前取消案臺,減少走動距離2m生產線1.0m1.0m0.8mF05生產線0.8m一.針對問題2、4、5問題措施2:借鑒RAV4生產線的Kitting物料配送方式,消除操作者不必要的走動浪費Solutions改進階段After改進后Before改進前減少員工轉身走動不必要動作,消除非增值時間128s。生產線配置1配置1配置11.2m2.0mSolutions改進階段13LeanProjectNameCITrac#Lean-44930Improvement固取消100%匹配,定為20輛份匹配1輛份。減少F05工位消除等待時間70s減少走動時間16s合并重組后的工序、操作時間及人員:減少F05工位Solutions改進階段14LeanProjectNameCITrac#Lean-44930Improvement取消身后料架,使用KITTING減少F14工位工位合并F11:減少操作時12SF13:減少操作時間15SF14:減少操作時間14SF15:減少操作時間16SF17

:減少操作時間14S合并重組后的工序、操作時間及人員:減少F14工位15Before改進前After改進后LeanProjectNameCITrac#Lean-44930Improvement線平衡圖:線平衡圖:X80前線線平衡圖Savings改善收益16LeanProjectNameCITrac#Lean-44930Validation改進成果指標現(xiàn)狀目標改善成果每小時數(shù)量212424CT171S150S150S線平衡82.12%84.2%84.2%備注:取消F05工位合并減少1名操作者,取下F13工位減少,則減員2人/班。將1名操作者轉給物料,共計2班減少3人。投入與收益投資KITTING改造RMB0.52萬收益硬節(jié)約:人員RMB21萬總計節(jié)約RMB20.48萬Controls控制措施17LeanProjectNameCITrac#Lean-6688Control1.改進完畢后,對過程流程圖進行了修改2.更新了現(xiàn)場操作指導書和物料發(fā)放指導書,并對生產線進行了培訓18LeanProject

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