油水井延長免修期的方法講課稿_第1頁
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文檔簡介

油田延長油水井免修期方法(fāngfǎ)探討第一頁,共26頁。目

一、前言

二、影響油水井(shuǐjǐng)免修期的主要原因三、作業(yè)(zuòyè)原因調(diào)查和分析四、延長油水井免修期的方法(fāngfǎ)探討五、結(jié)論和建議

第二頁,共26頁。我廠所屬的三個油田七個泉油田、獅子溝(淺層)油田、紅柳泉油田均為低難采油田。2001年全廠開井?dāng)?shù)110口,維護作業(yè)157井次,平均免修期256天。這嚴(yán)重的影響了油田生產(chǎn)的經(jīng)濟效益。為了延長油水井免修期,從作業(yè)原因分析和井下作業(yè)管理入手,摸索和改進各種(ɡèzhǒnɡ)工藝方法,盡可能延長我廠油水井的免修期。一、前言

第三頁,共26頁。二、影響油水井免修期的主要(zhǔyào)原因1影響(yǐngxiǎng)油井免修期的主要原因抽油桿的斷脫抽油泵的漏失(lòushī)凡爾失靈油管漏失第四頁,共26頁。1)脫扣。產(chǎn)生的原因:①抽油桿的上扣力矩不夠,或因接頭有碰傷、端面有贓污和接箍中的絲扣未擠出,致使連接端面壓不緊;②在抽稠油、沖程較大、抽汲速度大、泵徑較大或產(chǎn)生液擊時,桿柱受力不均勻,產(chǎn)生彎曲變形。2)斷裂。產(chǎn)生的原因:①在卡泵或桿柱組合不當(dāng)時,桿柱承受的最大應(yīng)力超過充許值;②二氧化硫或硫化氫氣體腐蝕以及地層水腐蝕,使桿體表面形成脆層、裂紋等,致使抽油桿腐蝕疲勞;③桿體表面有凹痕、磕碰、褶折等應(yīng)力集中源,造成應(yīng)力集中;④大泵徑、抽稠油或液擊時,使抽油桿抽到彎曲應(yīng)力的反復(fù)作用。3)螺紋牙損壞。產(chǎn)生的原因:①桿接頭的最末一個螺紋牙型不規(guī)則,形成應(yīng)力集中;②接箍絲扣的最里一扣應(yīng)力集中,或接箍絲扣中未加緩蝕劑。4)接箍斷裂。產(chǎn)生的原因:①上、卸抽油桿時操作不正確,主要是敲擊;②井身彎曲,抽油桿下行時彎曲或油管彎曲,使抽油桿與油管磨擦(mócā);③抽油桿受到腐蝕介質(zhì)的作用。抽油桿的斷脫第五頁,共26頁。抽油泵的漏失(lòushī)產(chǎn)生(chǎnshēng)原因:⑴油管絲扣未上緊、腐蝕穿孔、制造缺陷及卸油器不嚴(yán)密等。⑵活塞與泵筒間的配合間隙過大。⑶活塞與泵筒磨損,凡爾球與凡爾座磨損或被卡等原因使泵的零件磨損。⑷井內(nèi)的地層水或硫化氫氣體強烈地腐蝕著泵零件,尤其是凡爾球和凡爾座。⑸油井出砂造成凡爾球和凡爾座磨損。⑹油井結(jié)蠟,井不斷沉積在泵的進口吸入口內(nèi),蠟或其它贓物也可能沉積在凡爾球和凡爾座上。⑺井身彎曲,抽油桿偏磨油管,金屬碎屑下落凡爾座上,墊住凡爾球,也可使活塞和泵筒偏磨,而且偏磨側(cè)的間隙不斷增大。第六頁,共26頁。凡爾(fáněr)失靈⑴井液中的砂、蠟或其它贓物,將固定(gùdìng)凡爾卡死。⑵油井的油氣比過高形成氣鎖。⑶油井的供液能力太差。油管漏失(lòushī)⑴井身彎曲使抽油桿接箍摩擦油管,這時如井液的腐蝕性大,極易造成油管漏失。⑵絲扣油不合規(guī)定或使用不當(dāng),絲扣臟或絲扣防腐涂料受污染。⑶管扣上的過緊或過松,或者絲扣磨損,上扣時不小心使絲扣損壞,絲扣油不合規(guī)定或被稀釋。⑷敲擊接箍,使接箍上出現(xiàn)凹坑或管柱上拔過重。⑸油管使用次數(shù)過多或油管已受腐蝕。第七頁,共26頁。2影響水井免修期的主要(zhǔyào)原因?qū)娱g矛盾突出,造成(zàochénɡ)的反復(fù)層調(diào)套管損壞(sǔnhuài),造成反復(fù)作業(yè)封隔器失效,造成的換封作業(yè)油管漏失水井的管理不當(dāng)?shù)诎隧?,?6頁。三、作業(yè)(zuòyè)原因調(diào)查和分析1、油井作業(yè)(zuòyè)原因調(diào)查我廠所屬的三個油田七個泉油田、獅子溝油田、紅柳泉油田均為低類難采油田。地層壓力系數(shù)低、油藏物性差、單井產(chǎn)量低、采油成本(chéngběn)高。由于低類難采油田自身開采成本(chéngběn)就大,因此我廠的檢泵均為趟井檢泵。從2002年到2005年累計躺井檢泵416井次,趟井的主要表現(xiàn)形式是干抽和卡泵。對4年來的躺井檢泵進行統(tǒng)計分類(見表1),發(fā)現(xiàn)造成我廠油井免修期低的主要原因是:1.油井含蠟高、清蠟不及時、不徹底造成油井結(jié)蠟凡爾漏失、蠟卡頻繁檢泵;2.管桿設(shè)計設(shè)計不合理和新舊油桿混用造成抽油桿斷脫頻繁;3.斜井管桿和扶正器設(shè)計不合理造成的偏磨嚴(yán)重;4.隨著油田的注水開發(fā),地層出砂的情況,也是造成檢泵的主要因素。5.管理監(jiān)督強度不夠和作業(yè)隊伍人員素質(zhì)差異大,造成重復(fù)作業(yè)。第九頁,共26頁。表12002-2005檢泵作業(yè)(zuòyè)統(tǒng)計表第十頁,共26頁。2、水井作業(yè)原因(yuányīn)調(diào)查隨著我廠各油田(yóutián)的注水開發(fā)的不斷完善,我廠這幾年來的注水井的維護作業(yè)井次也逐年增多。2002年至2005年累計注水井維護作業(yè)51井次(見表2)。這幾年為了改善七個泉油田(yóutián)的水驅(qū)效果,對七個泉油田(yóutián)進行了多次層調(diào)作業(yè);七個泉油田(yóutián)注水井套管損壞現(xiàn)象比較嚴(yán)重,我廠采用了強制換封措施,這是影響我廠注水井免修的主要原因。表22002-2005水井(shuǐjǐng)作業(yè)統(tǒng)計表第十一頁,共26頁。3、油井作業(yè)(zuòyè)原因分析1)結(jié)蠟?zāi)壳拔覀儚S各油田采油井均為機械舉升方式,即抽油泵采油方式。油井平均單井產(chǎn)油量2.7t/d。生產(chǎn)油管主要采用2?″油管,抽油桿一般組合為?″和7/8″兩級及5/8″和?″組合,抽油泵為Ф44mm、Ф38mm整筒泵,平均沉沒度為17m。結(jié)蠟造成的凡爾失靈和蠟卡是影響我廠免修期的主要因素。2004年至2005年上半年,有111井次因結(jié)蠟引起的凡爾失靈干抽和蠟卡造成的維護作業(yè),占總維護作業(yè)量的72%。因此清防蠟仍是提高免修期工作的重中之重。對最近(zuìjìn)幾年的作業(yè)進行了統(tǒng)計,因結(jié)蠟頻繁檢泵的井有33口井,分別是:七個泉:七3-3、七3-9、七3-4、七4-6、七4-8、七5-10、七5-13、七5-2、七5-3、七5-6、七5-8、七6-12、七II3-9、七II4-10、七II5-11、七II5-9、七II6-8、七評3、七中22、七中19、七中23、七3-10、七3-6、七4-10、七6-13,25口井。獅子溝:獅深10斜1、獅深8斜1、獅中15、獅中19、獅深4、獅24、獅中27,7口井。紅柳泉:紅108。第十二頁,共26頁。油井結(jié)蠟現(xiàn)象①油管、桿上結(jié)的蠟是褐黑色的固體或半固態(tài)混合物,其中含量有石蠟、膠質(zhì)、瀝青質(zhì),有時還含有泥沙、水等雜質(zhì)。②在作業(yè)過程發(fā)現(xiàn)管桿柱結(jié)蠟一般為全井段,泵的凡爾罩和進口(jìnkǒu)花管結(jié)蠟也比較嚴(yán)重。③在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)管柱內(nèi)壁結(jié)蠟分布呈多層狀,蠟質(zhì)較硬。第十三頁,共26頁。目前我廠各油田清防蠟現(xiàn)狀及清防蠟效果目前我廠各油田的清防蠟主要有熱洗清防蠟、化學(xué)藥劑清防蠟、機械清防蠟、微生物清防蠟。目前主要以熱洗清防蠟為主,洗井周期較短,一般井的洗井周期在20-30天,以水洗井為主。微生物清防蠟已在紅柳泉、七個泉油田試驗應(yīng)用(yìngyòng)了部分井,部分井在一定程度上可以廷長檢泵周期?;瘜W(xué)藥劑清防蠟,由于我廠各油田含蠟高,地層溫度低,析蠟快,加藥周期短,藥劑使用量大。機械清防蠟,已在七個泉油田做了六口井的試驗,檢泵周期明顯延長,但機械清防蠟主機易損耗,且對泵及吸入口達不到清防蠟作用。由于低類難采油田自身開采成本就大,因此檢泵均為趟井檢泵。結(jié)蠟造成的凡爾失靈是影響這類油田的主要因素,占到維護作業(yè)量的60%以上。因此必須采用合理的洗井方式才能減少結(jié)蠟而引起的趟井檢泵。第十四頁,共26頁。2)不合理的桿柱結(jié)構(gòu)(jiégòu)和新舊油桿的混用2002年至2005年,因桿柱斷脫造成的檢泵累計59井次。2002年至2005年作業(yè)次數(shù)為:26、15、9、9井次。主要的斷脫原因為:1、由于以前三個油田屬于不同的單位,管桿的使用檔案比較很亂,造成新舊油管的混用,造成一些疲勞斷脫。2、以前我廠的有桿泵采油工藝,在做下泵管桿組合,通常應(yīng)用的是《采油工藝手冊》中推薦的兩級組合,由于3個油田本身的復(fù)雜特性造成了單井的生產(chǎn)差異也較大,按照推薦的組合出現(xiàn)了大馬拉小車的現(xiàn)象,機降低(jiàngdī)了機采井的系統(tǒng)效率,也造成了桿柱的斷脫。3、在應(yīng)用《油桿泵優(yōu)化設(shè)計軟件》,進行管桿泵的優(yōu)化后斷脫現(xiàn)象明顯減少,但2005年仍出現(xiàn)了8井次斷脫檢泵,見表3。4、在2005年出現(xiàn)了23井次的光桿斷脫的現(xiàn)象,斷脫的部位主要為光桿卡子位置,從端口來看主要是因為,光桿韌性不夠,在受到傷后,造成脆性斷裂,本年度使用的光桿均為山東墨龍生產(chǎn)的光桿。第十五頁,共26頁。第十六頁,共26頁。3)油桿的偏磨獅子溝(淺層)油田的斜井有10口,占到該油田的40%。2002年和2003年由于偏磨造成的檢泵,平均每口井2個井次。井斜是偏磨的主要(zhǔyào)因素。4)供液能力(nénglì)三個油田由于開發(fā)中地層能量補充不及時,造成地層供液不足。動液面經(jīng)常在泵周圍,出現(xiàn)活塞與泵筒干磨,從而導(dǎo)致泵漏,油井(yóujǐng)不能正常生產(chǎn)造成檢泵。5)出砂隨著七個全油田注水開發(fā)的進行,七個泉部分井產(chǎn)量明顯上升,也出現(xiàn)了油田出砂現(xiàn)象。七3-10、七7-2、七4-10、七5-7、七2-2、七7-2均因出砂造成檢泵。

第十七頁,共26頁。4、水井作業(yè)(zuòyè)原因分析隨著油田的不斷開發(fā),套損井不斷增多(zēnɡduō),注水井的套損使得分注不能順利實施,造成開采過程中的層間矛盾,頻繁的調(diào)整和措施改造及增加了作業(yè)井次也在放壓過程造成地層的吐砂,也使注水井進一步套損的可能。為了不造成套損分注井的大修作業(yè),我廠2004年2005年對存在套損的分注井,采取強制換封措施。注水井的維護作業(yè)次數(shù)也不斷增加。第十八頁,共26頁。四、延長(yáncháng)油水井免修期的方法探討從以上分析可以看出,我廠油井免修期的長短,主要取決于清防蠟的效果,結(jié)蠟造成的凡爾失靈是影響這類油田的主要因素,占到維護作業(yè)量的60%以上。因此必須采用(cǎiyòng)合理的洗井方式才能減少結(jié)蠟而引起的趟井檢泵。合理的管柱結(jié)構(gòu)、合理的工作制度在一定程度上也能較少作業(yè)量。1、機械(jīxiè)清防蠟器的使用采用的機械器清蠟。2004年有針對性的選擇6口井,下了清蠟器,且使用效果不錯。紅108井,在下入清蠟器后,檢泵周期從原來的93天提高到276天。但機械清防蠟主機易損耗,且對泵及吸入口達不到清防蠟作用。第十九頁,共26頁。2、入井管桿柱的優(yōu)化以前,3個油田均采用的是?22mmD級抽油桿+?19mmD級抽油桿+?44的管式泵,出現(xiàn)了大馬拉小車,不僅使得系統(tǒng)效率較低,而且大部分井明顯運行不平穩(wěn),采油過程中的震動大,管桿的伸縮大,造成了抽油桿的斷脫。目前我廠入井的泵主要有Ф44、Ф38的兩種,入井的桿柱組合主要為:Ф19+Ф16+Ф38和Ф19+Ф16兩種。在2004年和2005年應(yīng)用管桿泵優(yōu)化軟件,對各油田進行入井管桿柱組合重新進行優(yōu)化設(shè)計。入井的泵主要有Ф44、Ф38的兩種,入井的桿柱組合主要為:Ф19+Ф16+Ф38和Ф19+Ф16兩種。結(jié)合以前的生產(chǎn)動態(tài)資料,合理設(shè)計出了下泵深度,設(shè)計過程中考慮(kǎolǜ)到了加重桿和防脫器的配套使用,部分井降低了泵徑,從而降低了井下負荷。調(diào)整抽油機的平衡,確保平穩(wěn)運行,較少震動。同時利用小皮帶輪和變頻設(shè)備降低抽油機的沖次,大幅度的降低了斷脫引起的檢泵。桿柱斷脫從2002年的26井次,降低為2005年的9井次,同時機采井的系統(tǒng)效率由幾年前的不到10%提高到20.3%。第二十頁,共26頁。3、調(diào)整了防脫器和扶正(fúzhènɡ)器的位置雖然我廠已經(jīng)在前兩年在作業(yè)過程中已經(jīng)應(yīng)用軟件做了優(yōu)化組合,但仍然出現(xiàn)了4井次(七II6-10、七5-11、七2-2)的下部斷脫,根據(jù)目前的最新理論,不同的粘度液體,對抽油桿在下行過程中的流動阻力主力不同,而且不同級別的泵在不同粘度液體下產(chǎn)生的柱塞與泵筒的磨擦力是不同的。所以這4井次的斷脫,屬于中和點靠上,導(dǎo)致下部彎曲疲勞斷脫。在今年(jīnnián)的作業(yè)過程中對這3口井桿柱中和點以下安裝2~4個抽油桿防脫器,使這3口井的檢泵周期延長。第二十一頁,共26頁。4、調(diào)整(tiáozhěng)了泵型和泵的漏失量2004年至2005年上半年因砂卡引起(yǐnqǐ)的維護作業(yè)有14井次,其中七4-10、七5-7、七4-4、七3-8、七2-2、七3-6、七7-2砂卡比較嚴(yán)重。隨著油田不斷開發(fā),油井出砂是不可避免的。對這些井由原來的管式泵調(diào)整為防砂泵。七2-2、七5-7、七3-8、檢泵周期均延長,但七4-10、七7-2、七3-6井的檢泵周期未延長,后放大泵的漏失量也未取得明顯的效果。經(jīng)分析七4-10、七3-6、七7-2,這三口井因結(jié)蠟和出砂雙重影響,曾經(jīng)把這3口井的泵調(diào)整為防砂泵,但由于防砂泵的吸入口僅為20cm,很容易蠟堵。因此建議對這3口井在06年的采油方式上應(yīng)用螺桿泵采油。5、斜井(xiéjǐnɡ)的優(yōu)化

獅子溝(淺層)油田的斜井有10口,占到該油田的40%。2002年和2003年由于偏磨造成的檢泵,平均每口井2個井次。井斜是偏磨的主要因素。2004年和2005年,對于這些斜井,應(yīng)用斜井管桿柱軟件使的設(shè)計的扶正器更加合理,并盡量選用小直徑抽油桿,從而較少了偏磨。因偏磨造成的檢泵數(shù)量明顯大幅下降。偏磨造成的檢泵從2002年的21井次降低為2005年的1井次。第二十二頁,共26頁。6、低產(chǎn)(dīchǎn)井的間抽低滲難采油田,由于采用了人工舉升能力大于油層的供液能力,造成采油井的供液不足,生產(chǎn)不能正常進行的普遍現(xiàn)象。在油田開發(fā)中對嚴(yán)重供液不足井,間抽是一種及其有效的方法。但間抽不可變避免地要降低產(chǎn)量,為了做到“高效”、“高產(chǎn)”,就必須確定合理的間抽制度。通過泵抽產(chǎn)量的變化、泵抽時沉沒度的變化、地層滲流量的變化、液面恢復(fù)的變化建立起了每口低產(chǎn)井間抽的工作制度。目前對于3個油田的低于1噸/天的33口都進行了間抽。這樣減少了因地層供液不足,動液面經(jīng)常在泵周圍,出現(xiàn)活塞與泵筒干磨,導(dǎo)致的不能正常生產(chǎn)造成檢泵的作業(yè)工作量,同時又降低了能耗,節(jié)約了成本。七個泉油田平均檢泵周期315天,獅子(shīzi)溝油田平均檢泵周期350天,紅柳泉油田平均檢泵周期229天。七個泉油田間抽井的平均檢泵周期537天,獅子(shīzi)溝油田間抽井的平均檢泵周期536天,紅柳泉油田間抽井的平均檢泵周期436天。由此可見對于低產(chǎn)井實行間抽制度,可以起搞這些井的免修期。第二十三頁,共26頁。7、注水井(shuǐjǐng)的修套、分注和強制換封2001年以前七個泉油田,有注水井10口,但存在套損的井有7口,嚴(yán)重制約了油田的分層開采(kāicǎi)。為此2001、2002、2003年先后對這些井進行了脹套修復(fù),并實施了分注。對于不能修復(fù)的,打了更新井。使得注水井的分注率達到了80%以上。盡可能較少層間矛盾,減少了措施改造

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