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文檔簡介
雙錢集團(重慶)輪胎XX公司#1鍋爐系無錫華光鍋爐XX公司生產(chǎn)的UG—75/3.82—M41型中溫中壓循環(huán)流化燃燒鍋爐,配青島捷能汽輪機XX公司生產(chǎn)的CC1—3.43/1.67/0.785型抽汽式汽輪機該機組由重慶渝經(jīng)能源技術設計研究院設計,江蘇華能電力建設XX公司安裝,由重慶賽迪監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,陜西盾能電力科技XX公司負責鍋爐調試。1#鍋爐于2019年8月開始烘爐,2019年8月25日烘爐結束,2019年9月18日開始煮爐,隨后完成了#1鍋爐過熱器及主蒸汽管道的蒸汽吹掃,蒸汽嚴密性試驗及安全門調整,2019年12月17日進行72小時試運,于12月20日完成72小時試運,機組停運消缺,試運期間,鍋爐本體,輔助機械和附屬系統(tǒng)工作正常,膨脹、嚴密性、軸承溫度及振動等符合要求,鍋爐蒸汽參數(shù)均能達到設計要求,燃燒穩(wěn)定,可長期安全運行。目錄1.機組簡介單體試運冷態(tài)試驗烘爐煮爐鍋爐及蒸汽系統(tǒng)的吹掃蒸汽嚴密性試驗及安全門調整除塵、除渣系統(tǒng)整套機組啟動及帶負荷試運結論及存在問題1.機組簡介設備布置1#鍋爐系無錫華光鍋爐XX公司生產(chǎn)的UG-75/3.82—M41型中溫中壓,自然水循環(huán),循環(huán)流化燃燒,高溫旋風分離,態(tài)排渣,室外布置,全鋼架懸吊自然水循環(huán),循環(huán)流化燃燒,高溫旋風分離,態(tài)排渣,室外布置,全鋼架懸吊結構鍋爐,鍋爐設計燃料為煙煤。鍋爐呈“口”型布置,全鋼架結構,爐膛四周布滿了膜式水冷壁。鍋爐本體外形尺寸為高*寬*深=33850mm12000mm16248mm汽包中心線標高為31850mm在爐膛出口布置兩個并列的高溫絕熱旋風分離器,高溫過熱器、低溫過熱器布置在尾部煙道上方,省煤器、空氣預熱器布置在尾部垂直煙道內(nèi)。鍋爐配備一次風機、二次風機及引風機各一臺,返料風機二臺,三臺全封閉稱重式皮帶給煤機,采用高效布袋式除塵器除塵。
本鍋爐過熱蒸汽采用表面減溫的方式,在高、低溫過熱器之間布置有表面式減溫器,減溫器采用給水作為減溫水。流化床布風板有效面積為7.7m2,布風板上布置有266只鐘罩式風帽,以利于床面上均勻布風,風帽間的風板上填保溫混凝土和耐火混合混凝土??諝夥譃橐淮物L和二次風,一次風與二次風的比例為6:4,一次風由風室兩側進入風室,由布風板下經(jīng)風帽進入燃燒室,二次風由布風板上從前、后墻分二層送入爐膛。布風板為水冷布風板,有二個放渣管,兩個風室放灰管。燃煤從爐前煤倉經(jīng)三臺全封閉稱重式皮帶給煤機進入三根落煤管,給煤機內(nèi)有送煤風,落煤管內(nèi)有播煤風,以防煤管堵塞。播煤風由進風室一次風管接來,每個播煤風管都有風門,可調節(jié)播煤風量。鍋爐配有兩臺燃油點火燃燒器,燃油系統(tǒng)采用兩支機械霧化噴嘴的油槍,每支油槍的燃燒能力約為100-350kg/h,油壓為2.0Mpa,點火裝置布置于爐底風室后部,同時設有看火孔,便于觀察油槍的火焰著火情況,油槍所需助燃空氣為一次風。燃油在點火燃燒器內(nèi)燃燒后混入冷空氣形成800C左右的熱煙氣,經(jīng)由爐后進入風室,從水冷布風板下送入床內(nèi)直接加熱床料,點燃床層。鍋爐采用高溫旋風分離器,分離器布置在爐膛出口,分離器入口煙氣溫度為800--1000C左右。分離后的灰經(jīng)流化密封型飛灰回送裝置直接返回爐膛。返料風由返料風機引出供給。鍋爐主要參數(shù)名稱 單位數(shù)據(jù) 備注表壓力表壓力額定蒸發(fā)量t/h 表壓力表壓力汽包工作壓力Mpa4.39過熱蒸汽額定壓力 Mpa3.82
過熱蒸汽額定溫度°C450過熱蒸汽額定溫度°C450排煙溫度設計效率%°C 150C °C 150C 14086%13.73煤質資料符號單位實際數(shù)值設計數(shù)值Car%42.78Oar%1.81Nar%1.76Mar%9.5Har%3.06Sar%2.1Aar%38.99Qnet.arKJ/kg172601.4風機性能參數(shù)一、一次風機、二次風機及引風機系四川望江風機制造 XX公司生產(chǎn)的離心式風機。一次風機,二次風機及引風機配備西安西瑪電機(集團)XX公司生產(chǎn)的YKK450-4型,YKK315M1-4型,YKK500-6型電動機。一次風機二次風機引風機型號GG75T-INO.17DGG75T衛(wèi)NO.12.7D:GY75T4H全壓(Pa)1500091007700流量(m3/h)6540049700195050轉速(r/min壓(KV100.3810電流(A)32.636146.1功率(KW4501856302.單體試運8月2日由調試、安裝、監(jiān)理、甲方共同在生產(chǎn)現(xiàn)場試轉引風機及一次風機,經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)測各軸承溫度、振動均良好,試轉八小時后停運8月25日1由鍋爐、電氣調試人員、安裝、監(jiān)理、甲方共同參與試轉調試三臺給煤機,最小、最大轉速下運行平穩(wěn),溫度、振動正常,空轉四小時正常。9月18日由鍋爐電氣調試人員、安裝、監(jiān)理各方共同試驗鍋爐聯(lián)鎖正常。聯(lián)鎖程序如下:引風機-一次風機引風機-一次風機-#2二次風機—螺旋給煤機榴螺旋給煤機9月19日啟動二次風機進行試轉,經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)測各軸承溫度、振動均良好,試轉八小時后停運。.冷態(tài)試驗試驗內(nèi)容為了給鍋爐熱態(tài)運行調整提供必要的依據(jù),在正式點爐前要進行冷態(tài)試驗。冷態(tài)試驗內(nèi)容有:一、二次風量標定;布風板阻力特性試驗;料層阻力特性試驗;布風板均勻性試驗;確定最低流化風量。測點布置在一、二次風機的進口風道上分別安裝了測點,對一、二次風量進行標定。試驗方法對一、二次風量測量裝置進行了標定??沾矔r對布風板阻力進行測量,并在不同料層厚度下進行料層阻力特性試驗,確定最低流化風量,同時進行了布風板均勻性試驗,為運行人員提供了重要的運行數(shù)
據(jù)。—次風標定在一次風試驗過程中,根據(jù)鍋爐設計參數(shù)一次風量只進行到60000m3/h,因此試驗只進行到此工況下。一次風標定結果見下表一。一次風標定結果 表擋板開度(%實測風量(n3/h)表盤風量(m8/h)0920088441811800100902516900153402921580202003226700252003631900305804037100357004442200408704646800454005052100501505556600551906061800604303.51一—次風標定二次風機風量標定結果見表二
布風板阻力特性試驗結果表二二次風標定結果 表二布風板阻力特性試驗結果表二擋板開度(%實測風量(m3/h)表盤風量(n3/h)0710061301611500100502216500152102821800205603526900253104031400300104836000350405841600402106746300450807851200501503.6布風板阻力特性試驗在未添加床料的情況下,對布風板阻力進行測量,試驗結果見表
風量(n3/h)空床阻力(Pa)左側右側8844801009080153403002002020060035025200600500305809008003570012001100408701500150045400180019005015024002300551902700280060430330033003.7料層阻力特性試驗 料層厚度分別為400mm500mm600mnfl寸,在一次風擋板不同開度下進行料層阻力特性試驗,試驗結果見表四、表五、表六。400mn料層厚度下料層阻力 表四一次風機擋板開度(%料層阻力(Pa)一次風量(n3/h)
1444002206014.2480025018155300279031755002936018.860003375018.863003521020.8650037020216800491502271004243022.87500447504254003557025.27800461402782004969029860051730500mn料層厚度下料層阻力 表五一次風機擋板開度(%料層阻力(Pa)一次風量(n3/h)366500226784368002522948730030910
5679003572061830040305789200451609897004920078940045540628500400204873003092036360021180根據(jù)料層流化狀態(tài)觀察,確定最低流化風量為25000m3/d600mm料層厚度下料層阻力 表六根據(jù)料層流化狀態(tài)觀察,確定最低流化風量為25000m3/d一次風擋板開度(%料層阻力(Pa)一次風量(m3/h)4077002164645800026186508300310985888003610064920041660821000045070669400407505785003550051830030420447800251303.8臨界流化風量的確定:布風板均勻性試驗在床料400mm500mm600mn厚度時均進行了布風板均勻性試驗,觀察布風板均勻性良好。.烘爐該爐爐膛密相區(qū)、爐膛出口過熱器、旋風分離器處均采用不同的耐火澆注料和可塑料進行澆注,為了使內(nèi)襯的材料性能達到最佳使用狀態(tài),采用燃料烘爐。本爐于2019年8月開始烘爐,一開始用木柴進行烘爐,并控制過熱器后煙氣溫度,防止出現(xiàn)裂縫、變形。為了保證烘爐效果,進一步提高煙氣溫度,后期加入一定煙煤烘爐, 2019年8月25日烘爐結束。對過熱器后爐墻灰漿水分化驗含水率為,爐左0.6448%,爐右0.66%。5.煮爐煮爐時的水容積為31m3(按照鍋爐廠家提供數(shù)據(jù)),煮爐按鐵銹較多的新鍋爐考慮,計算所需藥品如下:藥品名稱數(shù)量磷酸三鈉(Na3Po4155Kg氫氧化鈉(NaoH)155Kg本次煮爐采用穩(wěn)壓法,點爐后升至2.0 2.5Mpa,穩(wěn)壓進行24小時后,結束煮爐工作。9月18日利用汽包自用蒸汽門給爐內(nèi)加藥,8:50開始啟動啟動風機利用床下油點火,開始煮爐,2019年9月18日9:30壓力升至0.3Mpa開始熱緊螺絲,2019年9月18日10:30壓力升至2.0Mpa開始定壓煮爐,9月19日17:00開始帶壓換水,20:00化驗爐水堿度符合要求,停止換水,停爐冷卻。9月20日冷卻放水后,經(jīng)有關各方檢查汽包、水冷壁下聯(lián)箱,煮爐合格,并清除了內(nèi)部附著物和殘渣。鍋爐及蒸汽系統(tǒng)的吹掃吹管范圍#1爐過熱器一#1爐主蒸汽管道一#1機自動主蒸汽門前一臨時管排大氣(安裝靶板)。吹管參數(shù)吹管時被吹掃系統(tǒng)各處的吹管系數(shù)應大于1,經(jīng)計算后得出,當過熱器出口壓力大于1Mpa時,即可滿足各處吹管系數(shù)大于1的要求。吹管過程#1鍋爐吹管采用蓄熱降壓法。2019年10月7日4:10啟爐吹管,吹至10月9日20:30,共吹管78次,最后連續(xù)三次靶板經(jīng)各方確認合格,#1爐吹管工作結束。吹管具體參數(shù)詳見表七。根據(jù)吹管參數(shù),過熱器及主蒸汽管道吹管系數(shù)均大于 1,靶板上沖擊斑痕粒度達到施工驗收規(guī)范要求,吹管質量合格。#1爐蒸汽管道吹掃參數(shù)總表 表七日期序號時間汽包壓力Mpa備注10.8—10.9110:402.4210:472.9310:542.2
411:022.8511:092.4611:162.3711:242.2811:312.5911:382.21011:452.41111:582.91212:052.31312:122.81412:272.21512:332.81612:412.31712:472.31812:552.41913:032.92013:142.32113:472.32213:542.42314:012.32414:072.32514:142.4加靶板
2614:212.9加靶板2714:282.4加靶板2814:362.32914:422.33014:482.7加靶板3114:552.4加靶板3215:012.93315:142.23415:212.33515:302.6加靶板3615:362.4加靶板3715:432.4加靶板3815:492.23915:562.34016:032.94116:102.34216:172.24316:232.74416:292.84516:362.4加靶板4616:422.2加靶板4716:492.4
4816:552.74917:002.45017:062.45117:132.35217:192.95317:252.35417:302.45517:362.6加靶板5617:412.4加靶板5717:472.3加靶板5817:542.35918:002.46018:062.66118:122.46218:182.36318:232.26418:292.86518:352.3加靶板6618:412.2加靶板6718:472.6加靶板6818:522.36918:582.77019:032.37119:092.27219:152.97319:242.37419:342.87519:402.87619:522.2加靶板合格7720:052.7加靶板合格7820:172.3加靶板合格7.蒸汽嚴密性試驗及安全門調整蒸汽嚴密性試驗在#1鍋爐吹管結束后,按照試運指揮部安排,關閉主汽電動門,于2019年10月8日20:40將壓力升到3.8Mpa,維持壓力進行嚴密性檢查。主要檢查汽包、聯(lián)箱、各受熱面部件和汽水管路的膨脹,檢查鍋爐及管道的焊口、人孔、手孔法蘭的嚴密性及汽水閥門的嚴密性,經(jīng)檢查汽水系統(tǒng)嚴密性及各處膨脹符合規(guī)范要求。安全閥調整在UG-75/3.82—M41型循環(huán)流化床鍋爐的過熱器出口集箱上安裝一臺A48Y-100,PN10,DN80型彈簧式安全閥,汽包上裝有二臺A48Y-6.4,PN6,4,DN100型彈簧式安全閥,以防止鍋爐超壓。為保證鍋爐安全投運,在對鍋爐進行了嚴密性檢查后,對安全閥進行整定工作。安全閥調整工作在10月22日18:20進行。在安全閥整定前對安全閥進行沖洗,并在就地安裝了0.5級的標準壓力表。整定時對安全閥的啟座壓力和回座壓力進行了調整,確保安全閥工作正常,保證機組安全運行。安全閥整定結果見表八所示。安全閥整定參數(shù)(以就地標準表為準) 表八名 稱安裝位置啟座壓力Mpa回座壓力Mpa汽包安全閥汽包左4.403.65汽包右4.553.80過熱器安全閥集汽聯(lián)箱4.043.638.除塵、除渣系統(tǒng)鍋爐排渣經(jīng)布風板上兩個放渣孔排出,經(jīng)冷渣機冷卻后進入灰渣倉。爐灰經(jīng)布袋除塵器最后進入灰倉由汽車運走,灰渣系統(tǒng)運轉正常。9.整套機組啟動及帶負荷試運9.1點火程序點爐前全面檢查,各輔機處于備用狀態(tài),其它符合點爐條件。鋪上350-400mm床料后,啟動引風機,一次風機使床料處于微流化狀態(tài),啟動油泵保持油槍油壓1-2Mpa(根據(jù)風室溫度增、減)用高能點火器點燃油槍??刂骑L室溫度不大于800C當床溫升到450C時,根據(jù)床溫上升趨勢,啟動給煤機適量給煤。當床溫很快上升則說明煤己點燃,可逐步加大給煤量及送、引風量,待床溫能穩(wěn)定在800C左右時,關閉點火油槍,完成點火。逐漸加煤、加風至床溫
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