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文檔簡介
4號機組C修解體匯報會
鍋爐專業(yè)匯報材料
神華河北國華滄東發(fā)電有限責任公司2021年5月25日目錄一、工程開工及進度情況二、質(zhì)量管控情況三、主要缺陷分析和處理意見四、解體過程安健環(huán)情況五、設備解體階段的經(jīng)驗教訓六、費用情況說明七、下一階段工作重點和方案安排
一、工程開工及進度情況方案工程283,實際開工216。2、滯后工程及原因:燃燒器及燃燒燼風漏風治理.原因:檢修開始初期,大局部工作由于腳手架及保溫撤除不及時,造成延期開工。磨煤機熱一次風隔絕門、調(diào)門更換密封盤根。原因:磨煤機熱風隔絕門、調(diào)門檢修人員整體水平較差,工作進展緩慢。給煤機解體檢修。原因:給煤機由于原煤斗清理原煤工作在方案之外,造成給煤機相關工程滯后。送粉管道貼陶瓷片工作。由于貼陶瓷廠家到廠時間晚,造成該工程開工推遲滯后。
一、工程開工及進度情況3、主要非標、技改工程完成情況爐內(nèi)檢修平臺組裝已完成42密封風機入口管路改造,正在進行中預熱器出口一次風軟連接改為金屬補償器41-46磨煤機出口垂直段管道帖陶瓷,正在進行中爐內(nèi)檢修架子搭設正在進行中4、隱患工程完成情況:給水、啟動、減溫水系統(tǒng)流量測量一、二次門填料泄漏、閥蓋蓋與閥體焊縫裂紋給水、啟動、減溫水流量測量門共計36臺,目前已切除16臺,安裝完成16臺。前包墻定位卡改造,本次C修前已改造完畢,本次C修對改造結果進行效驗。
一、工程開工及進度情況5、技術監(jiān)督完成工程情況:專業(yè)自列金屬監(jiān)督工程7項,已經(jīng)完成3項。6.安評兩措完成工程情況:
無7.其它需說明的情況:無二、質(zhì)量管控情況質(zhì)檢點情況:質(zhì)檢點分布:W331
點已驗收
105點;H305點已驗收
87點;缺陷情況:共發(fā)現(xiàn)缺陷
13條;制定處理方案
13個;已消除
6條;不符合項情況:發(fā)出不符項
0項;主要內(nèi)容:a.三、主要缺陷分析和處理意見一、題目:F層燃燒器噴嘴開裂、隔板變形A、問題概述:#4鍋爐F層燃燒器噴嘴開裂、隔板變形。
B、原因分析:
1、鍋爐低負荷時,#5、#6磨部未投用,沒有一次風的冷卻,而用于冷卻噴口的周界風風量太小,冷卻效果不好;2、低負荷時噴口角度過分上揚,爐膛火焰中心上移至燃燒器E、F一次風高度,火焰切圓直徑增大,導致噴口溫度過高。C、處理方案更換噴嘴隔板;將燃燒器噴嘴開裂部位進行焊接加固;D、需說明的問題:(此處主要說明受影響的各類情況)三、主要缺陷分析和處理意見二、題目:#4鍋爐水冷壁后墻懸吊管損傷A.問題概述:水冷壁后墻懸吊管和延伸側墻水平段接觸處水冷壁管子兩處損傷。B.原因分析:1、結構形式:由于水冷壁后墻和延伸側墻水平段膨脹方向不一致,設計此處不是焊接密封,密封盒內(nèi)填充保溫密封;2、受熱后,延伸側墻水平段向前膨脹,擠壓水冷壁后墻密封板;3、運行中爐墻晃動,水冷壁后墻和延伸側墻水平段相互碰撞,將水冷壁后墻懸吊管和延伸側墻水平段接觸處水冷壁管子擠壓損傷。C.處理方案1、水冷壁管子加防磨罩;2、割除該處延伸側墻水平段鰭片。D.預防措施:有檢修時機進行檢查;
三、主要缺陷分析和處理意見
三、題目:水冷壁延伸側墻膨脹縫密封開裂A.問題概述:在本次#4鍋爐C級檢修中,檢查發(fā)現(xiàn)水冷壁、延伸側墻膨脹縫密封開裂,從此處漏
灰、漏風嚴重,漏灰、漏風容易將此部位受熱面吹損。B.原因分析:1、結構形式:由于水冷壁后墻和延伸側墻水平段膨脹方向不一致,設計此處不是焊接密封,密封盒內(nèi)填充保溫密封;2、運行中爐墻晃動,將水冷壁后墻懸吊管和延伸側墻密封盒拉裂。3、水冷壁后墻和延伸側墻膨脹方向不一致,膨脹量不同,加劇拉裂。C.處理方案:制作可伸縮密封盒密封,填充保溫將此處密封嚴密;D.預防措施:檢修中加強檢查。
四、題目:水冷壁損傷在本次#4鍋爐C級檢修中,檢查發(fā)現(xiàn)水冷壁多處割傷,傷及水冷壁管母材,現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)6處。損傷深度約2mm,如下圖:A.原因分析:鍋爐安裝過程中電建人員用氧炔焰割除水冷壁鰭片時,將水冷壁管割傷。B.處理方案:全面檢查此類缺陷,打磨后補焊。C.預防措施:檢修中全面檢查,徹底發(fā)現(xiàn)、處理割傷。D.需說明的問題:(此處主要說明受影響的各類情況)安裝造成的此缺陷較多,水冷壁爐膛內(nèi)部一面現(xiàn)已被灰覆蓋,不易檢查;2、水冷壁外部一面在保溫中,無法檢查。三、主要缺陷分析和處理意見三、主要缺陷分析和處理意見
五、題目:爐內(nèi)鐵塊卡澀輸渣機A.問題概述:運行中,#3鍋爐、#4鍋爐均發(fā)生從爐內(nèi)掉落鐵塊卡澀輸渣機的問題。如下圖。B.原因分析:1、#4鍋爐C修中,檢查燃燒器發(fā)現(xiàn)A層一次風內(nèi)部的均流隔板掉落一塊。2、一次風通過的介質(zhì)是風粉混合物,流速很快,所以煤粉對均流隔板沖刷很快,將均流隔板沖刷磨損斷,發(fā)生掉落,進入爐膛。
C.預防措施:檢修中均流隔板割除;D.需說明的問題:經(jīng)咨詢廠家,均流隔板可以割除。三、主要缺陷分析和處理意見六、吹灰電動門密封面吹損:A、問題概述:吹灰電動門密封面吹損較嚴重。B、原因分析:蒸汽流經(jīng)閥芯、閥座處于節(jié)流狀態(tài),對密封面沖刷嚴重,閥芯密封面堆焊合金硬度缺乏,形成放射狀線槽。C、處理方案:車削損傷密封面、研磨閥座。D、預防措施:測繪閥芯,加工新閥芯備用,閥門失去修復價值前更換抗沖刷截止閥。三、主要缺陷分析和處理意見七、一減左側調(diào)節(jié)閥異物損傷密封面:A、問題概述:一減左側調(diào)節(jié)閥異物損傷密封面。B、原因分析:基建遺留異物卡在調(diào)節(jié)閥密封面上,閥門關閉不嚴,造成密封面損傷。C、處理方案:取出異物,車削修復密封面。D、預防措施:管道、受熱面施工注意清潔,采取有效封堵和異物清理,防止異物進入汽水管道、受熱面。E、需說明的問題:(此處主要說明受影響的各類情況)三、主要缺陷分析和處理意見八、過熱器一級減溫水左、右側電動門、啟動別離器高水位放水電動門1、2〔共4臺〕閥桿螺母軸承損壞、閥桿螺母損傷:A、問題概述:閥門軸承損壞、破碎的軸承擠壓、刮傷閥桿螺母。B、原因分析:閥桿螺母軸承安裝間隙不合理造成軸承受力過大、軸承推力盤僅1mm厚,受力過大后破碎,碎片擠傷閥桿螺母。C、處理方案:調(diào)整軸承安裝間隙、加厚軸承推力盤厚度〔加為3mm〕,修復或更換閥桿螺母。D、預防措施:定期抽查韓國三信產(chǎn)DN100以上電動閥門減速箱,檢查閥桿軸承是否存在破損現(xiàn)象。三、主要缺陷分析和處理意見九、主給水電動門閥桿螺母軸承推力盤損壞A、問題概述:主給水電動門閥桿螺母軸承推力盤損壞。B、原因分析:軸承推力盤自身質(zhì)量差,內(nèi)部存在原始缺陷。C、處理方案:更換新軸承。D、預防措施:對軸承推力盤驗收時嚴格把關。三、主要缺陷分析和處理意見十、題目:A、問題概述:41;46給煤機驅(qū)動輥軸承進煤粉
B、原因分析:原設計不合理,該軸承本身暴露在粉塵中,且不是自密封軸承C、處理方案:1.按照一期的標準在外部安裝骨架油封做密封2.更換為自密封軸承3.對其它的給煤機也按照上述的標準安裝D、預防措施:按照上述方案執(zhí)行,1-3號爐的給煤機已改正無四、解體過程安健環(huán)情況現(xiàn)場組織較好,沒有發(fā)生一般性違章及以上違章現(xiàn)象;未發(fā)生設備損壞事件;3.未發(fā)生人生輕傷及以上事件五、設備解體階段的經(jīng)驗教訓解體初期,腳手架搭設、保溫撤除進度比較緩慢,影響了一定的工期進度,需要增加現(xiàn)場工作人員。此次檢修吹灰系統(tǒng)、輔汽系統(tǒng)檢修本可以在開工第1、2天辦理工作票,但因兩系統(tǒng)的工作票均掛靠在系統(tǒng)大票中,不能提前開出,影響了工期進度,下次檢修小系統(tǒng)單獨開票。鍋爐本體平安閥在C修前利用吹掃時機提前進行了校驗,縮短了機組由啟動至并網(wǎng)時間至少8小時。爐內(nèi)檢修平臺開工組織的好,比方案工期提前近兩天。六、費用情況說明總體費用發(fā)生情況本次C修方案費用85萬,實際公司批準方案費用80萬。二.新增費用情況無三.下一步費預計使用情況下一步費用主要為鍋爐的保溫材料費用,預計10萬元,備件費用5萬元。
七、下一階段的工作重點和方案安排
鍋爐受熱面的防磨防爆檢查工作;#4鍋爐本體、煙風道的漏風漏灰治
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