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文檔簡介
項目八
泵站運(yùn)行與維護(hù)
任務(wù)四
機(jī)組故障診斷及排除+案例分析任務(wù)四
機(jī)組故障診斷及排除+案例分析四、機(jī)組故障診斷及排除(一)設(shè)備故障診斷方法1.聽診法。聽是否有異常噪聲,判斷設(shè)備內(nèi)部的松動、撞擊、不平衡等隱患。用手錘敲打零件,聽是否發(fā)生破裂雜聲,判斷有無裂紋。用電子聽診器、改錐尖或金屬棒,對聲音定性測量。2.觸測法。用人手的觸覺可以監(jiān)測設(shè)備的溫度、振動及間隙的變化情況。3.觀察法。通過測量工具和直接觀察設(shè)備機(jī)件、潤滑、油箱沉積物,設(shè)備運(yùn)動是否正常,監(jiān)測儀表數(shù)據(jù)的變化情況,綜合分析,判斷設(shè)備是否存在故障、故障部位、故障的程度及故障的原因。任務(wù)四
機(jī)組故障診斷及排除+案例分析機(jī)組設(shè)備出現(xiàn)故障后,應(yīng)查找原因,及時處理。原因查找的方法有:(1)橫向比較法。同一泵型橫向進(jìn)行比較,分析故障原因。(2)縱向比較法。同一臺水泵根據(jù)以前運(yùn)行記錄和運(yùn)行情況,查找故障原因。(3)循因追溯法。根據(jù)故障可能產(chǎn)生的原因,一一排除,最終查找出故障原因。任務(wù)四
機(jī)組故障診斷及排除+案例分析【案例1】水泵轉(zhuǎn)子竄軸故障。故障現(xiàn)象:某泵站,裝機(jī)8臺26HB-30水泵,配套電動機(jī)JS138-10型、180kW,直聯(lián)傳動。多臺機(jī)組同時運(yùn)行時,4號機(jī)組因水泵軸承損壞停機(jī)檢修。換上新軸承后,空載運(yùn)行正常,負(fù)載運(yùn)行時,發(fā)現(xiàn)水泵消耗功率增大,電動機(jī)過載。診斷分析:(1)橫向比較:多臺機(jī)組仍正常在運(yùn)行,可排除揚(yáng)程、流量、流態(tài)、電動機(jī)、傳動裝置等設(shè)計、安裝共性問題。判斷故障應(yīng)在4#水泵本身。(2)縱向比較:4#機(jī)因軸承損壞停機(jī)檢修前,運(yùn)行正常,可排除該機(jī)組安裝調(diào)整的問題。應(yīng)當(dāng)屬于部件方面的故障。(3)檢查:手動盤車,阻力不大,無異常摩擦聲音。說明泵軸、軸承等轉(zhuǎn)動部件正常,水泵靜態(tài)未發(fā)現(xiàn)問題。任務(wù)四
機(jī)組故障診斷及排除+案例分析(4)再次空載運(yùn)行,無異?,F(xiàn)象。充水后負(fù)荷運(yùn)行,仔細(xì)辯聽,水泵有輕微的摩擦聲。察看機(jī)組直聯(lián)部位,發(fā)現(xiàn)泵軸有輕微的竄動。停機(jī)后發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器間隙恢復(fù)正常。判斷故障是水泵轉(zhuǎn)子竄軸,產(chǎn)生摩擦而導(dǎo)致負(fù)荷增加。(5)分析:進(jìn)水側(cè)所裝的滾動軸承,依靠葉輪端軸承蓋內(nèi)企口緊壓它的外圈,來抵消葉輪受排出水作用而產(chǎn)生的指向進(jìn)水方向的軸向力,防止水泵轉(zhuǎn)子向進(jìn)水側(cè)竄動。發(fā)生竄軸現(xiàn)象,可能是該軸承損壞、軸承體配合不當(dāng)或磨損,使軸承“走外圈”所造成。拆開軸承體檢查發(fā)現(xiàn),無“走外圈”跡痕。但故障就出在這只軸承上,該只軸承是新?lián)Q上的。經(jīng)仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)裝配軸承時,將軸承外圈裝反了,導(dǎo)致推撥式滾柱連內(nèi)圈和泵軸向葉輪端做軸向自由運(yùn)動。空載運(yùn)行,軸承僅承受徑向力,負(fù)荷運(yùn)行,隨著軸向力的增加,轉(zhuǎn)子向進(jìn)水側(cè)移動,釀成故障。任務(wù)四
機(jī)組故障診斷及排除+案例分析【案例2】雜物阻水。故障現(xiàn)象:某泵站安裝4臺機(jī)組,20sh-28型水泵,配套電動機(jī)y315M-6,110kW。多臺機(jī)組運(yùn)行時,4#機(jī)組流量由正常逐漸變小,負(fù)荷電流略上升。診斷分析:(1)橫向比較,其他機(jī)組正常運(yùn)行,可排除水位變化過大、吸程降低問題,但應(yīng)考慮到4#機(jī)組是最邊進(jìn)水??v向比較,故障前一直運(yùn)行正常,可排除邊上進(jìn)水的流態(tài)問題??赡苁沁M(jìn)水管漏氣或水泵葉輪部件出了問題。(2)進(jìn)一步分析,如果進(jìn)水管漏氣或葉片損壞,提水量減少,負(fù)荷應(yīng)減輕,負(fù)荷電流只會下降不會上升。初步判斷可能是進(jìn)水管道受阻引起。(3)停機(jī)檢查,進(jìn)水管內(nèi)無異物阻塞,但進(jìn)水口周圍有水草雜物,運(yùn)行時吸附阻塞濾網(wǎng),停機(jī)時脫落;再開機(jī)有好轉(zhuǎn),時間長又形成堵塞,導(dǎo)致流量減小,電流增加。任務(wù)四
機(jī)組故障診斷及排除+案例分析【案例3】葉輪反轉(zhuǎn)。故障現(xiàn)象:某新建泵站,安裝1臺20ZLB—70型水泵,配套電動機(jī)y280M—6.55kW。試運(yùn)行時出水正常,運(yùn)行良好。久停未用,待再次開機(jī)時,發(fā)現(xiàn)水泵轉(zhuǎn)動正常,但不出水。診斷分析:縱向分析,機(jī)組試運(yùn)行時出水正常,排除了配套轉(zhuǎn)速低、葉片裝反或損壞、葉輪和軸的連接銷脫落,葉輪不轉(zhuǎn)等問題,未正式運(yùn)行,也不在可能水草雜物纏繞葉片。很有可能的是葉輪反轉(zhuǎn)。經(jīng)辯認(rèn),水泵確實反轉(zhuǎn)。經(jīng)查,因為在機(jī)組停運(yùn)期間,供電部門對供電線路進(jìn)行了調(diào)相,造成電動機(jī)反轉(zhuǎn)。任務(wù)四
機(jī)組故障診斷及排除+案例分析【案例4】軸承磨損。故障現(xiàn)象:淮南某泵站裝機(jī)4臺,4ZL-30-7水泵,TDL325/58-40,1600kW高壓電動機(jī),已驗收運(yùn)行幾年,2007年運(yùn)行時發(fā)現(xiàn)振動非常大,無法運(yùn)行。原因分析:水泵發(fā)生汽蝕或泵體內(nèi)出現(xiàn)較大異常。診斷分析:經(jīng)細(xì)聽振動聲音不象汽蝕,初步判斷應(yīng)屬水泵設(shè)備內(nèi)部故障。解體水泵后發(fā)現(xiàn):水泵原來是液壓全調(diào)節(jié)葉片,改成不可調(diào)節(jié)時,活塞固定采用壓蓋法,內(nèi)有間隙。這樣在運(yùn)行時葉片有擺動,產(chǎn)生振動。隨著運(yùn)行臺時增加,橡膠軸承磨損增大、壓蓋與活塞體間隙由于活塞撞擊也在增大,造成機(jī)組運(yùn)行振動變大。處理:焊死葉片、墊實壓蓋與活塞體間隙:更換橡膠軸承。
任務(wù)四
機(jī)組故障診斷及排除+案例分析【案例5】機(jī)組振動。故障現(xiàn)象:巢湖某泵站裝機(jī)4臺,900ZLB-100水泵,310kW電動機(jī),空載運(yùn)行測量電機(jī)機(jī)座水平振動值,四臺均為X:0.020mm、Y:0.105mm(X方向為水流方向),《泵站技術(shù)管理規(guī)程》允許振動值:0.020mm,Y方向?qū)崪y值嚴(yán)重超標(biāo)。原因分析:機(jī)組振動是個綜合指標(biāo),現(xiàn)幾臺都超標(biāo),產(chǎn)生振動可能是:水流原因(流態(tài)、進(jìn)水水位過低等)、機(jī)組安裝、設(shè)備本身質(zhì)量缺陷等原因。診斷分析:觀察水流情況,流態(tài)和水位都屬于正常;盤車擺度在控制范圍內(nèi)、并且無磨擦和卡阻現(xiàn)象,機(jī)組安裝原因也可排除。經(jīng)進(jìn)一步分析屬于電機(jī)底座剛度問題。處理:廠家對底座增加加強(qiáng)筋,剛度增大,重新安裝后,振動值降至允許范圍。
任務(wù)四
機(jī)組故障診斷及排除+案例分析【案例6】地基沉降。故障現(xiàn)象:某泵站裝機(jī)5臺,1600ZLBll-3.3立式軸流泵,TL500—24/1730同步電動機(jī),該站運(yùn)行二年后,汛前試運(yùn)行發(fā)現(xiàn),4臺機(jī)組都有振動變大情況,3#機(jī)組不能運(yùn)行。原因分析:水流情況正常,振動都變大,說明有共性原因,經(jīng)觀察分析,泵站基礎(chǔ)沉降可能是主要原因。但基礎(chǔ)沉降與機(jī)組振動的聯(lián)系要進(jìn)一步診斷,尤其為什么其中一臺最嚴(yán)重?診斷分析:檢測3#機(jī)組的水平值,東南+∞、西南+∞、西北-0.08mm、東北-∞,同安裝檢測報告比較,判斷出機(jī)組已出現(xiàn)水平方向扭變,由于地基與水泵電機(jī)梁是整體剛性結(jié)構(gòu),機(jī)組屬于整體傾斜。進(jìn)一步了解土建施工情況,泵站基礎(chǔ)分二塊底板澆筑,五臺機(jī)分屬二塊底板上(3#機(jī)組處于大底板分割邊緣),觀測記錄顯示,兩地基底板出現(xiàn)不均勻沉降,其中3#機(jī)組所屬大底板最嚴(yán)重。處理:地基沉降穩(wěn)定后重新安裝機(jī)組。任務(wù)四
機(jī)組故障診斷及排除+案例分析【案例7】機(jī)組異常響動。故障現(xiàn)象:2012年汛期安徽省鳳凰頸站5號泵發(fā)生異常響動。診斷分析:經(jīng)拆卸發(fā)現(xiàn)其原因為:(1)位于7.3m高程的導(dǎo)水錐外殼西半塊整體移位脫落。半塊殼體上面分布共16只大螺栓全部銹蝕腐爛,絲牙全無,自行脫落,導(dǎo)致殼體無固定點(diǎn)而自行脫落。(2)半塊殼體脫落移位后,歪抵在泵軸護(hù)套上,大部分重量和其承受水流的動載相應(yīng)地傳導(dǎo)到護(hù)套和位于其下方的水導(dǎo)室內(nèi),改變了整體受力狀況。(3)位于2.3m高程的水泵軸承水導(dǎo)室內(nèi)底部固定螺栓,共有三個螺栓松動。處理:拆除全部銹蝕腐爛的螺栓,更換導(dǎo)水錐機(jī)組,重新安裝機(jī)組。任務(wù)四
機(jī)組故障診斷及排除+案例分析【案例8】機(jī)組異常振動。故障現(xiàn)象:吉林省某泵站新裝機(jī)6臺,2000HLQ-9.2型立式混流泵,配1700kWTLl700-28/2600同步電動機(jī),試運(yùn)行過程中,開始啟動運(yùn)行正常,隨著啟動和運(yùn)行次數(shù)增加,機(jī)組振動越來越大,其中5#機(jī)組最大以及不能運(yùn)行。原因分析:首先調(diào)查試運(yùn)行期間的運(yùn)行、安裝和監(jiān)理、業(yè)主資料,資料顯示,最近一次試運(yùn)行最低水位不能滿足淹沒深度,其他幾次運(yùn)行工況正常;
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