2015年金屬技術(shù)監(jiān)督工作總結(jié)暨2016年金屬技術(shù)監(jiān)督工作計(jì)劃資料_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、2015 年金屬技術(shù)監(jiān)督工作總結(jié)暨 2016 年金屬技術(shù)監(jiān)督工作計(jì)劃金屬技術(shù)監(jiān)督主要指標(biāo)完成情況及簡(jiǎn)要分析1、 金屬技術(shù)監(jiān)督年度主要指標(biāo)受熱面“四 管”爆漏率受監(jiān)焊縫一 次合格率受監(jiān)焊縫無 損探傷率受監(jiān)焊縫無 損探傷率評(píng)分指標(biāo)0次/年98%100%100%98 分2015年0次/年99.20%100%100%91.4 分2014年3次/年98.6%100%100%85 分2013年0次/年99.1%100%100%2012年2次/年96.5%100%100%2、 簡(jiǎn)要分析2015年完成#1機(jī)組 C修、#2機(jī)組 A修、 #2脫硫協(xié)同粉塵提效改造、 #2機(jī) 組鍋爐及壓力容器定檢相關(guān)金屬技術(shù)監(jiān)督。

2、#1 機(jī)組 C 修期間完成低溫再熱器三 級(jí)管組金屬監(jiān)督; #2 機(jī)組 A修期間完成 #2 爐低氮燃燒改造金屬監(jiān)督, #1、2 電 除塵四電場(chǎng)波形線改造焊接監(jiān)督。截止 2015年 12月 31日機(jī)組啟停及運(yùn)行時(shí)間如下(詳情及受熱面爆漏統(tǒng)計(jì) 表見附件):#1 機(jī)組#2 機(jī)組備注2015 年運(yùn)行3411 小時(shí)6265小時(shí)2015 年啟動(dòng)6次4次2015 年停運(yùn)7次4次累計(jì)運(yùn)行41150小時(shí)37752 小時(shí)累計(jì)啟動(dòng)75 次62次累計(jì)停運(yùn)75 次61次金屬技術(shù)監(jiān)督開展的主要工作1、受監(jiān)設(shè)備開展的主要工作1.1、#1機(jī)組 總檢查 14636點(diǎn),不合格 221點(diǎn),已整改 142點(diǎn),未整改 79 點(diǎn), 未整改

3、為磨煤機(jī)大齒裂紋缺陷。鍋爐金屬監(jiān)督主要內(nèi)容:完成機(jī)組低溫再熱器三級(jí)管組更換,爐膛內(nèi)部聯(lián)箱 及疏水、取樣管檢驗(yàn),對(duì)爐膛外部高再、低再堵閥檢驗(yàn),抽查高再出口聯(lián)箱 32 排角焊縫及下方 32 排對(duì)接焊縫,屏過切割 5 根管道并進(jìn)行封堵,完成對(duì) 57 屏過圓鋼檢查及 #1球磨機(jī)大齒無損探傷,完成鍋爐 0 米前后側(cè)定排管道更換并 進(jìn)行無損檢驗(yàn),再熱器、飽和蒸汽取樣管更換。汽機(jī)金屬監(jiān)督主要內(nèi)容:汽輪機(jī)軸瓦、瓦枕螺栓、軸頸變截面, 1B小機(jī)轉(zhuǎn)子 軸瓦、推力瓦、推力盤、銷釘、圍帶、葉片,真空泵轉(zhuǎn)子,凝結(jié)水泵推力瓦,低 旁閥螺栓, #13 高加水位計(jì)管道更換等。電氣金屬監(jiān)督主要內(nèi)容:刀閘萬向節(jié)連桿。其它金屬監(jiān)督

4、: A/B 引風(fēng)機(jī)檢查處理,增壓風(fēng)機(jī)葉片及支撐檢查處理、 1 循環(huán)水泵葉輪修復(fù),聯(lián)箱對(duì)接焊縫及取樣管檢查,爐外疏水管道測(cè)厚檢查等。1.2、#2機(jī)組總檢查 10721點(diǎn),不合格 82 點(diǎn),已整改 44點(diǎn),未整改 38 點(diǎn), 未整改為磨煤機(jī)大齒裂紋缺陷。鍋爐金屬監(jiān)督主要內(nèi)容:再熱器、飽和蒸汽取樣管,高過、屏過、高再取樣 管,低氮改造涉及的水冷壁管道及相應(yīng)燃油平臺(tái)管道, 完成對(duì)屏過圓鋼檢查及 #1 球磨機(jī)大齒無損探傷,完成鍋爐 0 米前后側(cè)定排管道更換并進(jìn)行無損檢驗(yàn)。汽機(jī)金屬監(jiān)督主要內(nèi)容: 浮子油箱,BDV閥更換,#1#3 高加水位計(jì)管道更換, A/C 真空泵轉(zhuǎn)子。其它金屬監(jiān)督:脫硫吸收塔除霧器支撐

5、梁、環(huán)壁焊接,增壓風(fēng)機(jī)葉片檢查處 理,氧化風(fēng)母管, 4 循環(huán)水泵葉輪, B斗輪回轉(zhuǎn)減速機(jī)、斗輪轂。1.3 、 #2機(jī)組完成鍋爐定檢、容器定檢、大修金屬監(jiān)督共 58 項(xiàng)。鍋爐定檢主要內(nèi)容:汽包、聯(lián)箱、減溫器、高低旁閥后減溫裝置、受熱面、 汽水管道、爐外管道、安全閥、鍋爐水壓試驗(yàn)、支吊架、承重結(jié)構(gòu)、爐膛變形、 膨脹變形。1、2、3壓力容器定檢主要內(nèi)容:除氧器、高加、低加、壓縮空氣儲(chǔ)氣罐、氨罐、 1、 2蒸發(fā)器、 1 氫罐、氫氧分離器大修金屬監(jiān)督主要內(nèi)容:汽機(jī)氣缸,高、中、低壓缸轉(zhuǎn)子;中低、低低、低 壓對(duì)輪聯(lián)軸器鏈接螺栓; M32及以上,溫度大于或等于 400高、中壓缸螺栓, 高、中壓主汽門螺栓,調(diào)

6、速汽門螺栓,高低旁調(diào)節(jié)閥螺栓、小機(jī)高壓進(jìn)汽調(diào)節(jié)閥 螺栓,鍋爐主汽門螺栓;軸瓦和推力瓦;中壓主汽門和高調(diào)門內(nèi)表面; A/B 小汽 輪機(jī)汽缸噴嘴室、隔板,轉(zhuǎn)子末兩級(jí)葉片和葉根,轉(zhuǎn)子軸變截面處及推力盤 R 角;發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子中心孔及轉(zhuǎn)子軸變截面;鍋爐堵閥;爐外管道大小頭、三通各抽 查 10 個(gè);高溫再熱器出口聯(lián)箱進(jìn)口 T23 管段焊縫,高過及高再頂棚梳型板與管 子密封焊穿墻管,屛過頂棚穿墻管;高過、再熱熱段、再熱冷段彎頭抽查;主給 水管彎頭抽查 。1.4 、 金屬監(jiān)督中主要問題的分析及處理情況:1.4.1 #1 爐 A側(cè)高過蒸汽取樣管反復(fù)泄漏:2015年 2月5日#1爐 A側(cè)高過蒸汽取樣管三通下部焊縫裂

7、紋泄漏,檢修中 僅對(duì)焊縫返修; 2015年 7月 20日 C修金屬監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)該三通上部(對(duì)接焊縫下 方)母材存在裂紋缺陷,更換了部分取樣管; 2015年 11月5日該三通上部焊縫 裂紋泄漏,經(jīng)分析是因再熱聯(lián)箱受熱向 A、B 側(cè)膨脹約 20cm,取樣管膨脹受限造 成其應(yīng)力集中產(chǎn)生裂紋,隨后對(duì)取樣管增加膨脹 U 型彎,并更換三通(材質(zhì)由 12Cr1MoV更改為 1Cr18Ni9Ti )。針對(duì)此缺陷, 擴(kuò)大檢查中對(duì)兩臺(tái)機(jī)組低再取樣三 通、飽和蒸汽取樣管三通進(jìn)行檢查更換, 發(fā)現(xiàn)過熱蒸汽管道一次門前取樣管材質(zhì) 用錯(cuò),安排 2016 年檢修期間處理。1.4.2 2 爐低氮燃燒水冷壁管道缺陷:#2 爐低氮改

8、造金屬監(jiān)督中,發(fā)現(xiàn)水冷壁母材存在氣孔、焊縫折口等缺陷。因 氣孔直徑 T/2 管壁厚度,為確保今后機(jī)組安全運(yùn)行,增加對(duì) OFA噴口、拱部 水冷壁燃燒器噴口及方噴口、 乏氣風(fēng)噴口、 分級(jí)風(fēng)噴口、 所有單管以及備品配件 和制造廠邊角余料檢測(cè), 檢測(cè)均無異常; 增加對(duì)該批管材管口側(cè) 200mm超聲波檢 測(cè)無異常。 2016年#1 鍋爐計(jì)劃進(jìn)行低氮燃燒改造,要求水冷壁原材料出廠前的 檢驗(yàn),必須進(jìn)行制造廠現(xiàn)場(chǎng)見證。1.4.3 #1 、#2 爐球磨機(jī)大齒裂紋缺陷:2015年 2月磨煤機(jī)大齒通過滲透檢測(cè)未發(fā)現(xiàn)缺陷, 4 月通過磁粉檢測(cè)發(fā)現(xiàn)裂 紋。通過裂紋磁痕判斷大部分為鑄造缺陷, 因運(yùn)行環(huán)境中存在瀝青, 且清

9、洗介質(zhì) 為煤油,造成初期通過滲透檢測(cè)無法發(fā)現(xiàn)缺陷。 2015 年通過冷焊、熱焊等方式 進(jìn)行試驗(yàn)性修復(fù),目前正在對(duì)修復(fù)方法進(jìn)行評(píng)估可行性。1.4.3 低壓轉(zhuǎn)子銷釘及汽機(jī)部分螺栓斷裂:#2 機(jī)組定檢中發(fā)現(xiàn)低壓轉(zhuǎn)子末級(jí)及次末級(jí)葉片銷釘斷裂 488 根,中壓聯(lián)合 汽閥閥座緊固螺栓斷裂 51顆(共 72顆)。通過與東方汽輪機(jī)廠溝通,對(duì) #2 汽輪 機(jī)低壓轉(zhuǎn)子斷裂的銷釘進(jìn)行返廠更換, 對(duì)中壓聯(lián)合汽閥的閥座、 閥瓣螺栓, 高壓 調(diào)節(jié)閥的閥瓣螺栓、高壓主汽閥的閥瓣螺栓進(jìn)行材質(zhì)升級(jí),并全部更換,因 #1 汽輪機(jī)也存在同樣的缺陷,下一步計(jì)劃在 1 機(jī)組計(jì)劃?rùn)z修中安排進(jìn)行更換。1.4.4 引風(fēng)機(jī)及增壓風(fēng)機(jī)腐蝕問題:

10、脫硝改造后引風(fēng)機(jī)及增壓風(fēng)機(jī)葉輪、中心筒、殼體、支撐腐蝕加劇。初步分 析脫硝改造后硫酸氫銨含量增加, pH 值下降,對(duì)鋼材造成酸腐蝕。在引風(fēng)機(jī)、 增壓風(fēng)機(jī)的葉輪、筒體、支撐等處,大量沉積物匯集,使金屬表面有堅(jiān)硬、致密 的垢存在,氫不能擴(kuò)散到空氣中, 并滲入鋼材與碳鋼中的碳化鐵 (滲碳體) 發(fā)生反 應(yīng),造成鋼材脫碳發(fā)生垢下腐蝕。目前對(duì)設(shè)備腐蝕后影響安全的部件進(jìn)行修復(fù), 并做局部防腐, 為了防止設(shè)備腐蝕影響機(jī)組安全運(yùn)行, 要求每次機(jī)組停運(yùn)后進(jìn)行 檢查。1.4.5 再熱蒸汽管道:#2 爐高溫再熱器多根管道內(nèi)壁存在氧化皮,并集中到底部彎頭位置,已將 第 25 排、50 排割管取樣分析。 過熱、再熱管道氧

11、化皮堵塞是電廠易發(fā)問題之一, 且是國(guó)內(nèi)外研究重點(diǎn)。 資料表明在機(jī)組運(yùn)行過程中, 超溫或溫度急劇波動(dòng)會(huì)使受 熱面管道內(nèi)壁產(chǎn)生氧化皮; 當(dāng)機(jī)組停運(yùn)后, 降溫或溫度急劇變化時(shí), 氧化皮因與 母材的膨脹系數(shù)不同而脫落,造成受熱面管道堵塞,最終導(dǎo)致超溫過熱爆管1.4.6 其它金屬監(jiān)督問題輸煤 B 斗輪回轉(zhuǎn)減速機(jī)、 斗輪轂發(fā)現(xiàn)裂紋并進(jìn)行挖補(bǔ)。 該部件運(yùn)行 8 年,已多次對(duì)該部位進(jìn)行處理,需要在后期持續(xù)監(jiān)督。2、管理開展的主要工作2015年完成了#1機(jī)組 C修(包含低再三級(jí)管組更換)金屬監(jiān)督。完成了 #2 機(jī)組 A修金屬監(jiān)督及定檢工作,在此期間完成 #2機(jī)組低氮燃燒改造、 #2 脫硫協(xié)同粉塵治理提效改造的金

12、屬監(jiān)督。完成金屬防腐相關(guān)的管理工作2015年 3月18日簽發(fā) 2015年技術(shù)監(jiān)督工作計(jì)劃 ,7月 2日完成#1機(jī)組 C修金屬監(jiān)督計(jì)劃, 9 月 14 日完成#2機(jī)組定期檢驗(yàn)方案及協(xié)議。依據(jù)計(jì)劃督促 各部門、各單位按時(shí)完成相關(guān)內(nèi)容。針對(duì) #1 爐高過取樣管多次裂紋泄漏及主汽取樣管一次門前管材材質(zhì)錯(cuò)誤的 缺陷,要求 2016 年繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)機(jī)組管系安裝不合理,導(dǎo)致膨脹受限的檢查,全 面復(fù)查熱控及化學(xué)取樣小管材質(zhì)。#2 爐在低氮燃燒改造中,發(fā)現(xiàn)水冷壁母材氣孔,分析該缺陷為廢料切割余 留。經(jīng)與廠家溝通后,增加對(duì) #2 爐低氮燃燒改造所供水冷壁管的無損探傷檢測(cè)。 鑒于公司未參與 #2爐低氮燃燒改造水冷壁的

13、出廠驗(yàn)收,在 10 月 28 日會(huì)議要求 中強(qiáng)調(diào) #1 爐低氮燃燒改造水冷壁原材料出廠前的檢驗(yàn),北京巴威公司必須通知 公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證。2015年 11月,#2 機(jī)組脫硝協(xié)同粉塵治理提效改造金屬監(jiān)督中, 發(fā)現(xiàn)承包單 位無損檢驗(yàn)人員不熟悉檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 缺乏相應(yīng)設(shè)備、 不會(huì)操作自帶設(shè)備, 為此要求 該人員禁止現(xiàn)場(chǎng)操作及出具報(bào)告。 通過此現(xiàn)象, 在監(jiān)督各檢驗(yàn)檢測(cè)單位時(shí), 從人 員資質(zhì)、設(shè)備以及實(shí)作進(jìn)行跟蹤,保證缺陷檢出率。為了使金屬監(jiān)督具有時(shí)效性、 統(tǒng)計(jì)性、追溯性, 建立了以數(shù)據(jù)庫(kù)為核心的金 屬監(jiān)督臺(tái)賬,實(shí)現(xiàn)了信息化管理。 通過臺(tái)賬將金屬監(jiān)督細(xì)化到系統(tǒng)部件及具體焊 口位置,并可實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)當(dāng)年、去年、歷年

14、的金屬監(jiān)督數(shù)據(jù),通過系統(tǒng)、機(jī)組、檢 修類別、檢測(cè)方法復(fù)合查詢歷年金屬監(jiān)督情況, 實(shí)時(shí)查詢發(fā)現(xiàn)的問題及完成情況。發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)大齒裂紋缺陷以來, 邀請(qǐng)專家及相關(guān)齒輪廠家參與討論, 已通過 冷焊、熱焊,現(xiàn)場(chǎng)焊接、外送等多種方式對(duì)齒輪裂紋修復(fù)。 由于大齒材質(zhì)為 35CrMo, 具有硬度高、焊接性能差的特點(diǎn), 上述修復(fù)方式均在焊后或運(yùn)行一段時(shí)間后出現(xiàn) 裂紋。目前計(jì)劃在 2016年通過修復(fù) 1 臺(tái)大齒并運(yùn)行無問題的情況下,按工藝修 復(fù)其他大齒。鑒于 2016 年停機(jī)時(shí)間長(zhǎng),需要從運(yùn)行環(huán)境、材料及防護(hù)措施綜合分析,采 取措施減輕引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)的腐蝕程度。由于機(jī)組處于川南地區(qū),濕度大、雨水多, 2015 年發(fā)

15、現(xiàn)輸煤棧橋、工業(yè)水 管道等設(shè)備防腐后質(zhì)保期內(nèi)腐蝕, 經(jīng)分析由于承包單位在防腐初期除銹不全, 防 腐完成不久即鼓包、 脫落,為此要求承包單位嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收流程, 同時(shí)要求驗(yàn)收 時(shí)攜帶濕度計(jì)等工具,設(shè)備部派人跟蹤監(jiān)督,確保防腐質(zhì)量。三、金屬技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃和任務(wù)完成情況1、年度技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃完成情況2015年金屬監(jiān)督計(jì)劃共 41 項(xiàng),完成 39 項(xiàng),未完成 2 項(xiàng)。未完成項(xiàng)如下:1.1 、 年度金屬技術(shù)監(jiān)督自評(píng),自評(píng)分 98分。1.2 、 加強(qiáng)對(duì)金屬部件的失效分析,及時(shí)出具金屬失效分析報(bào)告。2、上年技術(shù)監(jiān)督整改任務(wù)書完成情況2014年金屬監(jiān)督總結(jié)會(huì)議紀(jì)要共 53 項(xiàng),完成 46 項(xiàng),未完成 7項(xiàng)。未完成項(xiàng)

16、如 下:2.1 、 焊接管理和無損檢測(cè)相關(guān)制度缺失,需編制焊接與金屬監(jiān)督制度 。2.2 、 內(nèi)部光譜分析后未填寫記錄或報(bào)告,下一步光譜分析后需填寫報(bào)告或記 錄,并錄入金屬監(jiān)督臺(tái)賬。2.3 、 加強(qiáng)與東鍋溝通,解決鍋爐高強(qiáng)螺栓斷裂的遺留問題。2.4 、 解決物質(zhì)部庫(kù)房不銹鋼材料與碳鋼材料混放的問題。2.5 、 會(huì)同鍋爐、汽機(jī)檢查事故易發(fā)的受監(jiān)部件,重點(diǎn)為壓力高、溫度高、流 量大的三通、彎頭。2.6 、 機(jī)組設(shè)備發(fā)生事故后, 屬于金屬監(jiān)督不當(dāng)造成的, 應(yīng)編制技術(shù)分析報(bào)告。2.7 、 聯(lián)系西安熱工院提供再熱器及省煤器管道的使用壽命評(píng)估報(bào)告。3、年內(nèi)歷次技術(shù)監(jiān)督專項(xiàng)會(huì)議整改完成情況:2015年 C修金

17、屬監(jiān)督計(jì)劃共 26項(xiàng),完成 26項(xiàng),未完成 0 項(xiàng);#2爐定期檢驗(yàn)共59 項(xiàng),完成 58項(xiàng),未完成 1 項(xiàng)。未完成項(xiàng)如下:3.1 、 #2爐外部檢驗(yàn)未在熱態(tài)下檢查。四、金屬技術(shù)監(jiān)督工作存在的主要問題1、技術(shù)監(jiān)督受監(jiān)設(shè)備存在的主要問題1.1 、 在低氮改造期間發(fā)現(xiàn)的水冷壁管段母材氣孔、焊接折口等問題。1.2 、 高溫高壓蒸汽管道上存在的材料不符、膨脹節(jié)安裝不合理的取樣管。1.3、2015年在#1 爐、 #2爐磨煤機(jī)大齒上發(fā)現(xiàn)裂紋。1.4 、 #2機(jī)發(fā)電機(jī)定子線圈存在微漏,導(dǎo)致定冷水含氫量超標(biāo)報(bào)警。1.5 、 #2機(jī)組低壓轉(zhuǎn)子銷釘斷裂共 488根,高壓主汽閥,調(diào)門及中聯(lián)門部分螺 栓斷裂。1.6、

18、鋼結(jié)構(gòu)螺栓斷裂 18 顆。1.7 、 引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)的金屬腐蝕。1.8、 宏觀檢查 #1、#2機(jī)組支吊架中,發(fā)現(xiàn)支吊架偏斜、銹蝕、卡夾未安裝等 問題。1.9 、 電氣專業(yè)萬向節(jié)斷裂。1.10 、 物資部庫(kù)房存在不銹鋼與碳鋼支架接觸、不銹鋼圓鋼與碳鋼混存。2、技術(shù)監(jiān)督管理工作存在的問題2.1 、 內(nèi)部光譜分析后未填寫記錄或報(bào)告,金屬監(jiān)督內(nèi)容未錄入臺(tái)賬。2.2 、 無焊接與金屬監(jiān)督制度。2.3 、 發(fā)現(xiàn)無檢驗(yàn)?zāi)芰Φ臋z驗(yàn)人員現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。2.4 、 發(fā)現(xiàn)多處防腐后質(zhì)保期內(nèi)的管道腐蝕嚴(yán)重。2.5 、 無超標(biāo)缺陷的復(fù)檢及缺陷通知單。2.6 、 壓力容器無巡檢記錄。五、2016 年金屬技術(shù)監(jiān)督工作計(jì)劃 為進(jìn)

19、一步加強(qiáng)金屬監(jiān)督工作,落實(shí)金屬監(jiān)督責(zé)任、嚴(yán)格金屬監(jiān)督制度、提高 全員金屬監(jiān)督素質(zhì),將金屬監(jiān)督工作貫穿到整個(gè)生產(chǎn)過程中, 2016 年金屬技術(shù) 監(jiān)督技術(shù)工作計(jì)劃安排如下:1、檢修監(jiān)督1.1 、#1、#2爐受熱面停爐檢查(逢停必檢鍋爐受熱面管的吹損、腐蝕、變 形檢查,以及防磨瓦塊的脫落情況檢查) 。1.2 、檢查機(jī)組爐外管道膨脹受阻情況,處理因膨脹影響的管道或膨脹節(jié)不合理 的管道;檢查管道的振動(dòng)情況,治理振動(dòng)超標(biāo)管道;檢查鍋爐就地膨脹指示器, 標(biāo)記冷熱態(tài)指示不準(zhǔn)確的膨脹指示器, 打磨生銹的膨脹指示針并刷漆, 更換過短 的膨脹指示針。1.3 、更換高溫高壓蒸汽管道上存在的材料不符、膨脹節(jié)安裝不合理的

20、取樣管。1.4 、 #2機(jī)發(fā)電機(jī)定冷水含氫量超標(biāo)報(bào)警,檢查管道及水箱是否存在氫腐蝕。1.5 、檢查脫硫增壓風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)支撐筋板和鍋爐引風(fēng)機(jī)葉片,分析腐蝕原因 并制定處理措施。1.6 、抽檢#1機(jī)高再 T23管道焊口、 #1機(jī)T91管道焊口及相應(yīng)的角焊縫。1.7 、磁粉檢查球磨機(jī)大齒,對(duì)比已發(fā)現(xiàn)裂紋是否有延伸趨勢(shì);滲透檢查 #1 機(jī)組 空預(yù)器減速機(jī)大齒( 1 臺(tái));磁粉檢查濕磨機(jī)大齒( 1 臺(tái))。2、運(yùn)行監(jiān)督2.1 、 加強(qiáng)機(jī)組運(yùn)行管理,防止機(jī)組超溫超壓運(yùn)行。2.2 、 機(jī)組啟動(dòng)頻繁,停爐時(shí)間較多,要加大爐外管道的檢查(重點(diǎn)是受監(jiān)金 屬部件應(yīng)力集中部位)和機(jī)組保養(yǎng)工作,加強(qiáng)管道、設(shè)備腐蝕檢查,

21、避免受監(jiān)金 屬部件疲勞破壞和腐蝕破壞。 重點(diǎn)檢查爐外管道易腐蝕管段、 易沖刷部位(大 小頭、彎頭、三通)及隱藏部位管段。2.3 、 巡視檢查爐外管道振動(dòng)情況,如有異常,及時(shí)做好記錄。巡視檢查支吊 架傾斜不受力、設(shè)備膨脹狀況現(xiàn)象,記錄冷態(tài)、熱態(tài)位置,如有異常及時(shí)報(bào)告。2.4 、 檢查保溫脫落、金屬外露狀況,及時(shí)進(jìn)行恢復(fù)。2.5 、 堅(jiān)持定期檢查鍋爐鋼結(jié)構(gòu)螺栓斷裂制度。2.6 、 巡視檢查容器,重點(diǎn)檢查氨站、氫站、高加。如有異常,及時(shí)做好記錄。2.7 、 做好“四管”爆漏記錄,做好承壓部件漏點(diǎn)記錄。3、物資監(jiān)督3.1 、 加強(qiáng)重要設(shè)備及材料的監(jiān)檢驗(yàn)收。3.2 、 加強(qiáng)合金鋼材、備品配件物資的出入庫(kù)、出庫(kù)管理。3.3 、 加強(qiáng)耐磨件的入廠復(fù)

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