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文檔簡介
1、7.2.5設(shè)備故障分析報告與預(yù)防措施東山礦設(shè)備故障、事故案例匯編目 錄序號故障原因分類故障、事故內(nèi)容1點(diǎn)檢不到位關(guān)于氣力輸送作業(yè)區(qū)元月5日旋轉(zhuǎn)給料器設(shè)備故障2關(guān)于氣力輸送作業(yè)區(qū)3#泵稱量器故障設(shè)備故障、事故分析3關(guān)于回轉(zhuǎn)窯1#窯磨機(jī)設(shè)備故障分析4 關(guān)于1#篩側(cè)壓板掉三破堵礦的故障分析5關(guān)于氣力輸送系統(tǒng)4#泵停機(jī)故障分析6關(guān)于氣力篩分作業(yè)區(qū)破碎機(jī)事故分析7.87關(guān)于破碎10#皮帶梅花彈性連接塊磨損故障分析7.20失控1:408關(guān)于10#皮帶驅(qū)動滾筒軸承損壞的事故分析7.13失控 10:279關(guān)于1#輸灰泵旋轉(zhuǎn)給料器事故分析7.16失控 8:3010無點(diǎn)檢手段關(guān)于3#豎窯提升機(jī)近期故障頻繁的分析報
2、告關(guān)于3#窯卸料閘板密封圈燒損的故障分析11關(guān)于氣力輸送系統(tǒng)中間站彎頭漏灰故障分析12關(guān)于氣力輸送系統(tǒng)中間站15-03#直管管道漏灰故障分析13關(guān)于氣力輸送系統(tǒng)中間站15-02#直管管道漏灰故障分析14關(guān)于氣力輸送系統(tǒng)篩分發(fā)送倉至中間站管道漏灰故障分析15關(guān)于1#破碎機(jī)同步齒輪脫出事故報告分析6.27失管 8:0316回轉(zhuǎn)窯2#窯id風(fēng)機(jī)停機(jī)故障分析 8.24失管8分鐘17維護(hù)不周破碎系統(tǒng)2#皮帶機(jī)減速機(jī)事故分析18關(guān)于一破潤滑油泵電機(jī)接線柱的故障分析19關(guān)于豎窯3#窯卷揚(yáng)小車故障分析20關(guān)于三燒庫頂切換閥未能正常切倉故障分析21關(guān)于2#板喂機(jī)槽扳起包卡車設(shè)備故障、事故分析22pc1250大臂
3、油缸鉸接銷軸磨損嚴(yán)重的故障分析23關(guān)于2#破碎機(jī)減速機(jī)事故分析24關(guān)于2#破碎機(jī)減速機(jī)軸斷事故分析6.25-27失控 56:3425回轉(zhuǎn)窯1#窯煤粉磨機(jī)出口氣動閘板線路故障分析8.25失控2h26氣力三燒庫頂切換閥故障分析 8.19失控3:0027氣力中間站3#輸灰泵故障分析 8.23失控1:30283#窯6#皮帶設(shè)備故障分析 8.22失控0:2029備件質(zhì)量關(guān)于3#皮帶液力偶合器的故障分析30關(guān)于3#破碎機(jī)設(shè)備故障、事故分析311#破碎機(jī)軟連接磨損事故分析 7.29失控5:2032檢修質(zhì)量3#豎窯卷揚(yáng)機(jī)料斗墜落的事故分析 8.23失控31:4033工程因素關(guān)于四燒管道脫落事故分析 8.19失
4、控17:20關(guān)于氣力輸送作業(yè)區(qū)元月5日旋轉(zhuǎn)給料器設(shè)備故障一、故障經(jīng)過:元月5日凌晨1:25分,作業(yè)區(qū)7#發(fā)送倉2#泵突然停機(jī),作業(yè)區(qū)主控室值班人員通知操作工現(xiàn)場查看,操作工檢查發(fā)現(xiàn)2#泵旋轉(zhuǎn)給料器葉輪卡死,造成設(shè)備超負(fù)荷斷電停機(jī),經(jīng)過人工盤車處理完畢,3分鐘后合閘送電,設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)班分別又在3:45分和6:05分,連續(xù)發(fā)生兩次給料器葉輪卡死故障,后都經(jīng)過人工盤車恢復(fù)正常工作。 影響時間:1小時40分二、故障、事故原因分析:1、施工和生產(chǎn)同步進(jìn)行,施工廢料(電焊頭、邊角料等)掉入生產(chǎn)在用料倉,后進(jìn)入旋轉(zhuǎn)給料器,由于尺寸大,硬度高,造成葉輪卡死停機(jī)。2、旋轉(zhuǎn)給料器使用時間長,軸承磨損嚴(yán)重,
5、摩擦阻力大,電機(jī)載荷加大,造成超負(fù)荷跳閘斷電。三、故障、事故原因分類:1、施工單位管理不規(guī)范。(點(diǎn)檢不到位)2、設(shè)備劣化傾向沒有掌控。四、預(yù)防措施1、強(qiáng)化施工現(xiàn)場的人員管理。2、跟蹤記錄,了解設(shè)備軸承的使用壽命,定期進(jìn)行更換工作。五、故障、事故性質(zhì)分類1、對施工單位失管。2、漸發(fā)性故障。失控關(guān)于氣力輸送作業(yè)區(qū)3#泵稱量器故障設(shè)備故障、事故分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年2月12日13:35 ,氣力輸送作業(yè)區(qū)中間站接收倉3#泵罐稱出現(xiàn)稱量異常,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)排氣閥堵塞,14:49處理完成排氣閥過濾網(wǎng),3#泵稱量器恢復(fù)正常。影響時間:1小時14分二、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面
6、)由于罐體中氣體中摻雜石灰粉,導(dǎo)致氣體經(jīng)過旋轉(zhuǎn)排氣閥造成排氣閥門堵塞。三、故障、事故原因分類:點(diǎn)檢不到位四、防范措施:通知作業(yè)區(qū)加強(qiáng)螺旋排氣閥巡檢頻次,發(fā)現(xiàn)異常及時處理。五、故障、事故性質(zhì)分類(隨機(jī)、失管、失控?)失控 關(guān)于回轉(zhuǎn)窯1#窯磨機(jī)設(shè)備故障分析一、故障、事故經(jīng)過:在2010年3月12日晚崗位工聽到磨機(jī)聲音異常,在22時31分打開磨機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)磨機(jī)內(nèi)磨機(jī)防護(hù)裝置掉下,隨即進(jìn)行補(bǔ)焊處理,在23時06分恢復(fù)生產(chǎn),影響時間0:35分鐘。二、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面)2010年3月10日1#窯定檢,在檢修期間,對1#窯磨機(jī)內(nèi)磨機(jī)防護(hù)裝置進(jìn)行補(bǔ)焊,在檢修完畢后,試車未發(fā)現(xiàn)異常
7、。在2010年3月12日晚崗位工聽到磨機(jī)聲音異常,在22時31分打開磨機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)磨機(jī)內(nèi)磨機(jī)防護(hù)裝置掉下,隨即進(jìn)行補(bǔ)焊處理,在23時06分恢復(fù)生產(chǎn),故障原因分析:1、維修人員在補(bǔ)焊防護(hù)裝置時焊接不到位,2、點(diǎn)檢員在試車前檢查防護(hù)裝置焊接完畢,確認(rèn)不到位是主要的人為因素。三、故障、事故原因分類:點(diǎn)檢不到位四、防范措施:1、今后在每次定檢檢查磨機(jī)時一定要確認(rèn),確保焊接牢固2、點(diǎn)檢員對焊接及連接螺栓主要的部件確認(rèn)到位。五、故障、事故性質(zhì)分類(隨機(jī)、失管、失控?)失控 關(guān)于1#篩側(cè)壓板掉三破堵礦的故障分析一、故障經(jīng)過:2010年4月5日周世軍和申熱夜班, 19:20分設(shè)備聯(lián)鎖停車,中控判定4#皮帶有異
8、常,于是立刻通知二破主崗?fù)跷墓鈾z查,發(fā)現(xiàn)2#、3#破的堵料,19:22分辛建平辦理停電處理堵礦,同時王文光從4#皮帶頭部往尾部檢查,中控周世軍從尾部向頭部檢查,兩人在除鐵器處發(fā)現(xiàn)1#篩側(cè)壓板(1000*150*40)豎立吸在除鐵器上形成刮子,側(cè)壓板已磨損變形,地面灑了一堆石料,同時在除鐵器上有2塊楔形塊,兩人回中控辦理1#篩、4#皮帶的停電手續(xù),1#篩北面鋼盲板相鄰側(cè)壓板掉,兩人到4#皮帶除鐵器處取側(cè)壓板、楔形塊后安裝好,堵礦在19:58分處理完畢,回去辦理了送電手續(xù)后空轉(zhuǎn)4#皮帶啟車正常后生產(chǎn)。影響時間:40分鐘二、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面) 現(xiàn)象:1#篩北面鋼盲板相鄰
9、側(cè)壓板掉;除鐵器處發(fā)現(xiàn)1#篩側(cè)壓板(1000*150*40)豎立吸在除鐵器上形成刮子,側(cè)壓板以磨損變形,地面灑了一堆石料,同時在除鐵器上有2塊楔形塊。 原因分析:側(cè)壓板變形且磨損露出鋼骨架,兩楔形塊脫落引起壓條脫落豎立(除鐵器上吸有雜質(zhì))吸到4#皮帶除鐵器上形成鋼板刮子,皮帶運(yùn)行過程壓條刮掉皮帶上運(yùn)行石料,下落石料砸到皮帶拉繩開關(guān)引起停車,破碎機(jī)連鎖停車導(dǎo)致堵礦。三、故障、事故原因分類:點(diǎn)檢不到位。四、防范措施:1. 崗位人員加強(qiáng)點(diǎn)檢。2. 點(diǎn)檢員郭子偉考核100元、巡檢人員各考核200元。五、故障、事故性質(zhì)分類(隨機(jī)、失管、失控?) 失控關(guān)于氣力輸送系統(tǒng)4#泵停機(jī)故障分析一、故障、事故經(jīng)過:
10、2010年4月14日,甲班帶班長李建忠?guī)ьI(lǐng)三名職工清除中間站倉頂灰面,10:40分開始鏟灰入倉,中午11:23分中間站發(fā)送倉4#泵旋轉(zhuǎn)給料器突然停止工作。作業(yè)區(qū)立即組織修建公司對4#泵進(jìn)行檢查,首先進(jìn)行盤車確認(rèn),發(fā)現(xiàn)盤車阻力很大,初步確認(rèn)旋轉(zhuǎn)給料器內(nèi)卡有異物。拆卸旋轉(zhuǎn)給料器下料溜筒,發(fā)現(xiàn)其中卡住一個120mm長的門把手,經(jīng)過一個多小時搶修,與12:35分恢復(fù)正常。影響時間: 停機(jī) 1小時10分,但是未影響三燒生產(chǎn)二、故障、事故原因分析: 可能是在清灰過程中,當(dāng)班人員,在不知情的情況下將無意掉入灰堆的門把手,用大板鍬鏟到了4#輸灰泵料倉中,造成4#泵無法運(yùn)轉(zhuǎn)。三、故障、事故原因分類: 點(diǎn)檢不到位
11、四、防范措施:1、為了避免雜物掉入旋轉(zhuǎn)給料器的事故再次發(fā)生,氣力作業(yè)區(qū)立即在清灰口處增設(shè)篩網(wǎng),防止異物再次掉入影響生產(chǎn)保供工作。2、對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行完善,把“清灰環(huán)節(jié)”納入到崗位巡檢工日常工作中。五、故障、事故性質(zhì)分類:失控 關(guān)于氣力篩分作業(yè)區(qū)7.8破碎機(jī)事故分析一、事故經(jīng)過:2010年7月8日15時20分,氣力篩分作業(yè)區(qū)操作人員巡檢至新投用破碎機(jī)區(qū)域,聽到破碎機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)體內(nèi)部有金屬撞擊異音,操作人員迅速停運(yùn)設(shè)備同時匯報作業(yè)區(qū)侯亮云副作業(yè)長。15時40分,侯亮云責(zé)成外協(xié)維修隊伍打開破碎機(jī)窺視檢修門,發(fā)現(xiàn):破碎機(jī)入口反擊板有一塊斷裂脫落,數(shù)塊反擊板連接螺栓彎曲變形,反擊板嚴(yán)重移位。如下圖:已斷裂壞
12、損反擊板。由于反擊板沒有生產(chǎn)準(zhǔn)備件,而且破碎機(jī)檢修用液壓系統(tǒng)沒有安裝,目前該事故作業(yè)區(qū)仍在處理過程中。影響時間:作業(yè)區(qū)迅速將舊系統(tǒng)破碎機(jī)恢復(fù)使用,對生產(chǎn)保供未造成影響。二、事故原因分析:1、直接原因:設(shè)備制造中存在的缺陷是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因。該設(shè)備由成都運(yùn)一科技發(fā)展有限公司制作。設(shè)備組裝過程中,弧形板與反擊板的螺栓聯(lián)接沒有采用鉆孔形式,直接氣割拉孔,尺寸偏差大同時對拉孔焊渣未進(jìn)行清理,螺栓根本無法保證緊固聯(lián)接,而且連接螺栓沒有防松裝置,成都運(yùn)一在設(shè)計制造過程中沒有考慮如此重要的環(huán)節(jié)(該公司沒有與我礦合作的業(yè)績)。上述缺陷,導(dǎo)致設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中反擊板連接螺栓松動,反擊板錯位曠動與高速旋轉(zhuǎn)錘頭
13、發(fā)生撞擊斷裂的重大事故。如下圖示:螺栓已斷裂脫落。氣割孔,無法保正螺栓緊固聯(lián)接。2、間接原因:(1)施工單位未進(jìn)行投產(chǎn)保駕,新建項(xiàng)目要求施工單位對新安裝設(shè)備熱負(fù)荷試車后三月內(nèi),進(jìn)行達(dá)產(chǎn)達(dá)效的保駕工作。(2)沒有安裝檢修用液壓撐桿系統(tǒng)。液壓撐桿系統(tǒng)是破碎機(jī)發(fā)生故障進(jìn)行檢修、搶修的重要裝置,但在設(shè)備安裝期間未能配套安裝。該套裝置沒有安裝,對設(shè)備內(nèi)部存在的弧形板氣割拉孔缺陷也未能檢查發(fā)現(xiàn)。(3)未執(zhí)行新點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn),在破碎機(jī)新點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)中,由于反擊板屬殼體內(nèi)隱蔽項(xiàng)目,要求對反擊板每周通過打開窺視門進(jìn)行一次檢查,未能實(shí)施。(4)沒有進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備件的儲備。反擊板屬破碎機(jī)易損件,在新設(shè)備投用的同時必須儲備的機(jī)旁
14、備件,但破碎機(jī)易損備件例如:錘頭、錘臂、反擊板和篩板等未到位。三、事故原因分類:1、主要原因:設(shè)備本身缺陷。設(shè)備出廠質(zhì)量較次。2、次要原因:(1)點(diǎn)檢不到位。反擊板有點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn),未實(shí)施。 (2)施工單位未采取保駕措施。新設(shè)備必須在投運(yùn)后制定保駕措施,對傳動、聯(lián)接等關(guān)鍵部位進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)一定階段后的檢查緊固。 (3)項(xiàng)目建設(shè)中,部分人員存在管理經(jīng)驗(yàn)不足。機(jī)旁關(guān)鍵備件未儲備,設(shè)備檢修裝置不安裝等問題。四、防范措施:1、破碎機(jī)弧形板螺栓孔必須采用鉆孔形式,保證螺栓緊固聯(lián)接。同時在對該設(shè)備其它部位檢查中發(fā)現(xiàn):減震平臺彈簧壞損,間隙調(diào)整裝置易松動問題要進(jìn)行妥善處理。2、施工單位要對投產(chǎn)設(shè)備采取可靠的保駕措施。3
15、、作業(yè)區(qū)要嚴(yán)格按照新點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、事故性質(zhì)分類1、隨機(jī):設(shè)備本身缺陷。2、失控:點(diǎn)檢不到位。3、失管:項(xiàng)目管理人員存在管理經(jīng)驗(yàn)不足。關(guān)于10#皮帶梅花彈性連接塊故障分析一、故障經(jīng)過:2010年7月20日13:20,破碎作業(yè)區(qū)二破巡檢工張玉生報告10#皮帶頭部振動明顯,有異響,13:25趙子華現(xiàn)場查看后確認(rèn)梅花彈性連接塊破損,14:02帶空原礦停車,同時機(jī)動部維修人員到位,更換梅花彈性連接塊。15:42故障結(jié)束,恢復(fù)生產(chǎn)。影響時間:1小時40分二、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面)機(jī)的因素:2006年使用以來未作更換,該彈性塊老化人的因素:沒有預(yù)見彈性塊老化程度,點(diǎn)檢員未作檢查
16、安排三、故障、事故原因分類:備件老化、點(diǎn)檢不到位四、防范措施:定期檢查五、故障、事故性質(zhì)分類失控關(guān)于10#皮帶驅(qū)動滾筒軸承的事故分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年7月12日21:33二破巡檢工姚龍告中控梁向陽10#皮帶驅(qū)動滾筒軸承(非電機(jī)側(cè))異常, 21:36-21:52中控梁向陽和姚龍到10#皮帶頭部確認(rèn),發(fā)現(xiàn)該軸承端蓋、透蓋碎裂,軸承滾珠散落。21:56告知值班人員周偉,21:57告知段長范連寶,21:57聯(lián)系機(jī)動部代金明,21:59告知機(jī)動部劉瑞平段長,22:02告知調(diào)度胡海燕,22:08告知工段李永明,22:12告知副段長趙子華, 22:50機(jī)動部劉瑞平段長到達(dá)現(xiàn)場,23:50機(jī)動部其
17、他人員到達(dá)現(xiàn)場開始更換10#皮帶頭部非電機(jī)側(cè)軸承, 2010年7月12日7:00更換完畢啟動10#皮帶帶料試運(yùn)行正常,故障結(jié)束。二、影響時間:10小時27分三、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面)人的因素:檢查不細(xì)致,所加油脂量不足。法的因素:異常情況下的檢查手段不足,溫度略高于正常情況,但在運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),未引起足夠重視,導(dǎo)致最終損壞。四、故障、事故原因分類:點(diǎn)檢不到位五、防范措施:1、按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,加強(qiáng)加油加脂管理監(jiān)督;2、加強(qiáng)設(shè)備異常情況的關(guān)注,尋求學(xué)習(xí)先進(jìn)的檢測手段;3、做好預(yù)知維修。六、故障、事故性質(zhì)分類失控關(guān)于1#輸灰泵旋轉(zhuǎn)給料器事故分析一、故障、事故經(jīng)過:7月16日上
18、午11:50氣力輸送系統(tǒng)1#輸灰泵出現(xiàn)不下料現(xiàn)象,至下午20:20處理好影響時間:8小時30分 二、故障、事故原因分析:氣力輸送系統(tǒng)1#輸灰泵出現(xiàn)不下料現(xiàn)象后,作業(yè)區(qū)立即進(jìn)行故障排查。初步判斷氣路堵塞,因此先后對哈氣管、旋轉(zhuǎn)排氣閥、流化閥分別進(jìn)行了檢查,結(jié)果未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。由于旋轉(zhuǎn)給料器減速機(jī)能正常運(yùn)轉(zhuǎn),而傳動軸不動作,最終判定旋轉(zhuǎn)給料器內(nèi)部有問題。經(jīng)過拆卸后,發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)給料器葉輪內(nèi)卡有一條長1500*150mm的皮帶機(jī)擋皮。由于卡有異物,旋轉(zhuǎn)給料器轉(zhuǎn)動而軸不轉(zhuǎn),導(dǎo)致軸頭嚴(yán)重磨損,鎖緊盤失效。為了盡快恢復(fù)生產(chǎn),對旋轉(zhuǎn)給料器總成進(jìn)行了整體更換,下午20:20恢復(fù)正常。三、故障、事故原因分類:點(diǎn)檢不
19、到位四、防范措施: 1、針對以上問題作業(yè)區(qū)對皮帶機(jī)下料口進(jìn)行改善,安裝篩網(wǎng),防止異物掉入料倉,避免故障發(fā)生。五、故障、事故性質(zhì)分類:失控 關(guān)于3#豎窯提升機(jī)近期故障頻繁的分析報告一、 事情經(jīng)過:6#皮帶提升機(jī)壞,造成停窯,共停窯8小時05分鐘時間統(tǒng)計如下:12月28日 11:10-12:30 12月29日 7:30-8:30 12月30日 10:05-10:55 12月30日 14:05-15:45 12月31日 2:50-4:05 12月31日 7:10-9:30 影響時間:共停窯8小時25分鐘二、原因分析:總體上說,3#窯3臺pl提升機(jī)已使用39年,設(shè)備老化,容易發(fā)生故障。1)鏈條與鏈條的
20、銷子磨損,間距拉伸,造成運(yùn)行時受力不勻,經(jīng)隨機(jī)測量2節(jié)鏈條,數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:部位1#提升機(jī)2#提升機(jī)3#提升機(jī)標(biāo)準(zhǔn)間距東南角640 mm643 mm642 mm640mm東北角641 mm642 mm643 mm640 mm西南角640 mm643 mm642 mm640 mm西北角641 mm642 mm643 mm640 mm經(jīng)對上述數(shù)據(jù)看,3臺提升機(jī)鏈條銷子均有不同程度的拉伸,一臺提升機(jī)共有316節(jié)鏈條,因此提升機(jī)的平均最大延伸量為316*1.5=474mm,造成額外摩擦,負(fù)荷加大,鏈輪與鏈條無法正常嚙合,鏈條脫槽,導(dǎo)致絲桿、鏈條彎曲甚至斷裂。2)提升機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,由于設(shè)備老化,1#2#
21、3#提升機(jī)主動傳動部位發(fā)生偏移,導(dǎo)致鏈輪與鏈條一側(cè)發(fā)生擠壓,而另一側(cè)間隙經(jīng)測量為5mm,增大了額外摩擦應(yīng)力,導(dǎo)致鏈板變形甚至斷裂(1#提升機(jī)已調(diào)整好)。3)對3臺提升機(jī)兩側(cè)能觀察部位的導(dǎo)軌(角鋼75*8)進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)約1m左右導(dǎo)軌有不同程度的磨損,有些部位只有1-3mm的厚度,軌道全長為24m,因此可推測不易觀察的部位也有不同程度的磨損。三、故障原因分類:無點(diǎn)檢手段四、目前采取的措施:1) 將鏈輪輪緣兩邊各加大5mm,盡量減少摩擦,使鏈輪與鏈條能夠正常嚙合。2)將鏈輪厚度邊緣加寬為7mm,減少鏈輪與鏈條的摩擦應(yīng)力。3)將絲桿直徑加大6mm,增加絲桿的使用壽命。4)由于鏈條的拉伸,要求維修
22、工在空轉(zhuǎn)時,調(diào)整絲桿的松緊程度;在帶負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)半小時后停車,再次重新調(diào)整絲桿的松緊程度,保證兩邊絲桿的受力均勻。5)將2#提升機(jī)頂部兩側(cè)的導(dǎo)軌變形磨損較大的部位進(jìn)行了局部更換。五、通過對設(shè)備的綜合分析,作業(yè)區(qū)認(rèn)為采取以下措施可有效應(yīng)對提升機(jī)出現(xiàn)的劣化傾向:1、維修:1)盡快調(diào)備件:鏈條及主動鏈輪,進(jìn)行整體更換。2)對導(dǎo)軌進(jìn)行拆除,整體更換,并調(diào)整垂直度。(需專業(yè)維修隊伍檢修)2、更換:1)利用氣力輸送作業(yè)區(qū)改造空閑2臺dt提升機(jī),用其置換現(xiàn)有3臺pl提升機(jī)。(需專業(yè)人員落實(shí)現(xiàn)場施工條件)2)調(diào)三臺符合本設(shè)備工藝技術(shù)參數(shù)的鏈板提升機(jī)參考說明書提供 提升機(jī)型號:ne100斗式提升機(jī) 要求:輸送量85
23、-100m3/h 本機(jī)總長:24.32m,鏈條節(jié)距:200mm 輸送物料:塊石灰六、故障、事故性質(zhì)分類:失管關(guān)于3#窯卸料閘板密封圈燒損的故障分析一、事故經(jīng)過:1月24日崗位工在電腦顯示中發(fā)現(xiàn)1#膛卸料閘板灰溫高,于14:39分停窯,經(jīng)檢查密封圈燒損,通知鋼建施工方進(jìn)行搶修,于16:11分更換好后開窯。影響時間:1小時32分鐘二、事故原因:1、密封圈燒損是造成停窯的主要原因。2、由于通道堵塞,造成灰溫高,密封圈燒損。 三:原因分類:無點(diǎn)檢手段四、預(yù)防措施:1、加強(qiáng)崗位工的日常點(diǎn)檢,在停窯檢查通道、清理通道時,檢查卸料閘板密封圈有無破損、防爆閥有無裂縫,發(fā)現(xiàn)跑風(fēng)及時進(jìn)行更換。2、崗位工只有在停窯
24、時才能打開閘板進(jìn)行點(diǎn)檢,平時開窯時通過電腦顯示屏進(jìn)行灰溫觀察,發(fā)現(xiàn)灰溫超過200時及時停窯檢查。3、卸料閘板密封圈和防爆閥破損隨機(jī)性很強(qiáng),不適用于安排定檢,只能發(fā)現(xiàn)跑風(fēng)后隨時處理。4、維修工必須準(zhǔn)備2件密封圈、2件防爆閥以備急用,減少更換時間。五、事故性質(zhì)分類(隨機(jī)、失管、失控?)失管關(guān)于氣力輸送系統(tǒng)中間站彎頭漏灰故障分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年4月5日14時55分,氣力輸送作業(yè)區(qū)篩分發(fā)送倉至中間站16#彎頭磨損漏灰。影響時間:1小時二、故障、事故原因分析: 由于該處彎頭懸空且位置18米高,彎頭下方是綠地、樹木,檢測難度大,無點(diǎn)檢手段。 三、故障、事故原因分類:無點(diǎn)檢手段四、防范措施:
25、1、在未漏灰情況下,及時加蓋補(bǔ)丁,延長使用壽命。 2、現(xiàn)已準(zhǔn)備改造,整體下移。五、故障、事故性質(zhì)分類:失管 關(guān)于氣力輸送系統(tǒng)中間站15-03#直管管道漏灰故障分析一、事故經(jīng)過: 2010年4月6日10時53分,氣力輸送作業(yè)區(qū)中間站發(fā)送倉至燒結(jié)接收倉15-03#直管磨損漏灰。影響時間:2小時07分二、事故原因分析: 由于該處直管上安裝有2個dn400的半面球閥導(dǎo)致焊縫較多,半徑磨損。 三、事故原因分類:無點(diǎn)檢手段四、防范措施: 1、及時更換管道。 2、加強(qiáng)焊接力度,延長使用壽命。五、故障、事故性質(zhì)分類:失管 關(guān)于氣力輸送系統(tǒng)中間站15-02#直管管道漏灰故障分析一、故障、事故經(jīng)過: 2010年4
26、月11日19時50分,氣力輸送作業(yè)區(qū)中間站發(fā)送倉至燒結(jié)接收倉15-02#直管磨損漏灰。影響時間:2小時55分二、故障、事故原因分析:由于該處直管懸空且位置18米,檢測難度大,無點(diǎn)檢手段。三、故障、事故原因分類:無點(diǎn)檢手段四、防范措施: 1、改善作業(yè)場所,增設(shè)平臺欄桿,便于維修管道、彎頭。 2、定期檢測,做好記錄臺帳。五、故障、事故性質(zhì)分類:失管 關(guān)于氣力輸送系統(tǒng)篩分發(fā)送倉至中間站管道漏灰故障分析一、故障、事故經(jīng)過: 2010年5月19日11:35,氣力輸送作業(yè)區(qū)篩分發(fā)送倉至中間站氣力輸灰管道16-03#磨損漏灰。影響時間:1小時45分二、故障、事故原因分析:由于該處直管位于運(yùn)煤通道處且懸空18
27、米,檢測難度大,無點(diǎn)檢手段。三、故障、事故原因分類:無點(diǎn)檢手段四、防范措施: 1、定期檢測加蓋補(bǔ)丁。 2、盡快進(jìn)行管道下移改造。五、故障、事故性質(zhì)分類:失管 關(guān)于1#破二軸減速機(jī)事故分析(1#破碎機(jī)同步齒輪脫出)一、故障、事故經(jīng)過:2010年6月27日10:57 發(fā)現(xiàn)粗破碎區(qū)域1#破碎機(jī)2軸不轉(zhuǎn),立即停1#破碎機(jī),同時告崗位工??「邫z查。11:12 告機(jī)動部配合檢查。11:18告調(diào)度張強(qiáng)、作業(yè)區(qū)主管。12:17崗位將同步齒輪箱內(nèi)潤滑油排空,發(fā)現(xiàn)同步齒輪端蓋螺栓斷4條,其余的脫落,造成齒輪移位。機(jī)動部維修人員其后進(jìn)行齒輪復(fù)位裝配,加注潤滑油后啟動1#破碎機(jī),運(yùn)行正常。 19:00故障結(jié)束。影響時
28、間:8小時03分二、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面)機(jī)的因素:同步齒輪端蓋螺栓斷4條(共8條),其余螺栓松動脫落后同步齒輪脫出。人的因素:沒有認(rèn)識到該部位會出現(xiàn)故障。環(huán)的因素:點(diǎn)檢存在困難,該部位處于密封隱蔽部位。三、故障、事故原因分類:無點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn) 四、防范措施:1、裝配時涂抹螺紋鎖固膠,緊固后將螺栓鎖定,防止松動;2、年檢時在同步齒輪箱蓋板上開檢查孔,定期檢查同步齒輪端蓋螺栓,點(diǎn)檢員每月檢查1次五、故障、事故性質(zhì)分類失管關(guān)于2#窯id風(fēng)機(jī)停機(jī)故障分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年08月24日23時15分,回轉(zhuǎn)窯作業(yè)區(qū)2#司窯區(qū)域id風(fēng)機(jī)軸承溫度高高報警,id風(fēng)機(jī)停機(jī)。即刻通知
29、2#司窯工及自動化到現(xiàn)場檢查。經(jīng)自動化人員檢查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場id風(fēng)機(jī)軸承的熱電偶接線松動,現(xiàn)場重新接線并緊固。通知中控工開機(jī),中控在23時23分開啟,運(yùn)行正常。影響時間:8分鐘二、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面)由于震動的原因接線端子松動,溫度突然上升到最大值(1370)。造成id風(fēng)機(jī)軸承溫度保護(hù)停機(jī)。三、故障、事故原因分類:無點(diǎn)檢手段四、防范措施:由于熱電偶為進(jìn)口設(shè)備,接線端相對較小,每次定檢時打開緊固。五、故障、事故性質(zhì)分類隨機(jī)類六、標(biāo)準(zhǔn)修訂情況:無破碎系統(tǒng)2#皮帶機(jī)減速機(jī)事故分析一、事故經(jīng)過:2010年1月21日,破碎系統(tǒng)白班檢修,19:0019:20,19:2020:00正
30、常下料生產(chǎn),20:0020:30交接班,20:30帶礦生產(chǎn),20:39一破崗位工周明旺在點(diǎn)檢時發(fā)現(xiàn)2#減速機(jī)溫度高,指令對講通知中控室值班人員周世軍,并通知一破另外值班的??「吣蒙蠝y溫槍到達(dá)2#皮帶機(jī)減速機(jī)現(xiàn)場,20:45中控通知機(jī)動部林志剛,20:56林志剛到中控室待命。期間,20:43周明旺對講告中控室2#皮帶減速機(jī)冒煙,中控緊急待料停車,停車后向周明旺詢問情況,停車10分鐘后,讓周明旺檢查油位,在這之間中控向??「咴儐柤佑陀涗?,確定是否加油,油尺位置有無記錄,隨后中控周世軍趕到2#轉(zhuǎn)運(yùn)站協(xié)助崗位檢查,現(xiàn)場檢查看不到油位,拿鐵絲和油尺對比,確認(rèn)下油位差80毫米,檢查外部設(shè)備無異常,周世軍通
31、知中控聯(lián)系有無同型的油準(zhǔn)備加油,中控室陳國英也趕到現(xiàn)場協(xié)助加油,經(jīng)調(diào)查加油1桶半,加油完成后,中控周世軍聯(lián)系各人員準(zhǔn)備啟動設(shè)備,22:34皮帶機(jī)啟動,空轉(zhuǎn)10分鐘后無異常,帶料運(yùn)行后,檢測2#皮帶減速機(jī)溫度還是高,板喂機(jī)停止給料,大約10分鐘后,檢查減速機(jī)溫度降下來,又帶料試車,溫度又升高,這樣反復(fù)啟停板喂機(jī),直到23:31,2#皮帶機(jī)自動停車,皮帶下滑4米至5米,中控緊急通知趙萬學(xué)、范連寶、趙子華并告知詳細(xì)情況,組織人員現(xiàn)場處理,22日13:00處理完畢,開始生產(chǎn),事故停機(jī)15小時20分。影響時間:15小時20分二、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面)1、經(jīng)事故調(diào)查,21日檢修時,一破
32、崗位人員協(xié)同檢修人員共7人,對1#、2#、3#皮帶減速機(jī)油全部進(jìn)行了更換。設(shè)備材料科對損壞后的減速機(jī)拆解檢查發(fā)現(xiàn),減速機(jī)二軸損壞、軸承損壞,逆止器損壞,2、經(jīng)事故調(diào)查發(fā)現(xiàn),崗位人員設(shè)備點(diǎn)檢時未帶測溫槍,減速機(jī)溫度高僅憑手感, 沒有量化的溫度記錄。3、檢查2#皮帶減速機(jī)日常點(diǎn)檢表,點(diǎn)檢表中對減速機(jī)油溫的點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)為“無異溫”,沒有量化,21日以前的點(diǎn)檢記錄中,點(diǎn)檢標(biāo)記為“”無異常記錄。追朔皮帶機(jī)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn),點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定減速機(jī)溫度標(biāo)準(zhǔn)70。作業(yè)區(qū)崗位點(diǎn)檢作業(yè)表中的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容與點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)容不符。三、故障、事故原因分類:1、加油不到位導(dǎo)致軸承潤滑不到位。(維護(hù)不周)2、崗位人員點(diǎn)檢方法不規(guī)范。四、
33、防范措施: 加強(qiáng)崗位工的點(diǎn)檢,按照加油脂標(biāo)準(zhǔn)定期注油五、事故性質(zhì)分類(隨機(jī)、失管、失控?)失控關(guān)于一破潤滑油泵電機(jī)接線柱的故障分析一、故障經(jīng)過: 2010年3月13日9:30,日常維護(hù)結(jié)束啟動設(shè)備時,一破潤滑油泵故障停車不能正常啟動,中控室操作員靳菁通知電工檢查,值班電工王棟、程茹到現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一破潤滑油泵熱繼電器動作,復(fù)位后,通知中控室試車,試車時,一破潤滑油泵仍然報故障停車,隨后開始檢查線路,查到電機(jī)接線端時,發(fā)現(xiàn)有一相接線柱脫落,電工處理故障后,10:40恢復(fù)正常。影響時間:1小時10分鐘二、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面)1、電機(jī)接線柱脫落,主要由于振動造成。潤滑油泵固
34、定在破碎機(jī)機(jī)體上,破碎機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行中振動較大。2、點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,電機(jī)接線端子檢查每月進(jìn)行一次,電工也按規(guī)定實(shí)施檢查。點(diǎn)檢按標(biāo)準(zhǔn)沒有根據(jù)現(xiàn)場狀況對于振動較大電機(jī)針對性的規(guī)定,點(diǎn)檢周期較長。三、故障、事故原因分類: 故障原因?yàn)樯a(chǎn)過程中振動造成,點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不細(xì)、維護(hù)不周也是原因。四、防范措施:1、根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,已對潤換油泵安裝方式進(jìn)行改善,制作獨(dú)立支架,安裝潤滑油泵,使?jié)櫥捅门c破碎機(jī)機(jī)體脫離,使生產(chǎn)運(yùn)行中破碎機(jī)的振動不影響潤滑油泵。2、針對小型電機(jī)電機(jī)引線較細(xì),增加檢查的頻次,每月針對性的安排檢查2次以上。五、故障、事故性質(zhì)分類(隨機(jī)、失管、失控?)失控。關(guān)于豎窯3#窯卷揚(yáng)小車故障分析一、故障、
35、事故經(jīng)過:5月19日凌晨0:30司窯工趙銀寶發(fā)現(xiàn)卷揚(yáng)小車在軌道上升2米后停止不動,立即報告當(dāng)班調(diào)度肖志榮,同時通知外協(xié)電工張福祥;張福祥于0:35分到過現(xiàn)場,和操作工及帶班長張伏虎查找故障原因,初步確認(rèn)是限位器開關(guān)故障,經(jīng)過認(rèn)真的檢查分析,斷定是下限位失靈,0:50從庫房領(lǐng)限位器進(jìn)行更換,1:15分更換好限位器,試車運(yùn)行正常,1:20開窯。影響時間:50分二、故障、事故原因分析:1、開關(guān)老化,日常無法檢查。2、開關(guān)位置處于露天環(huán)境,尤其在雨季老化更加嚴(yán)重。三、故障、事故原因分類:維護(hù)不周四、防范措施:1、增加防護(hù)罩(改善)2、按照點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開展點(diǎn)檢工作。五、故障、事故性質(zhì)分類(隨機(jī)、失管、
36、失控?) 失控關(guān)于三燒庫頂切換閥未能正常切倉故障分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年6月23日1:13-3:13,中控室操作工在切換三燒庫頂切換閥過程中突然無信號反饋,導(dǎo)致料倉無法切換,影響時間:2小時 二、故障、事故原因分析: 經(jīng)過自動化現(xiàn)場檢查判定,切換閥上的壓力開關(guān)(電磁閥)失效,導(dǎo)致信號反饋異常,無法自動切倉。經(jīng)過2小時搶修更換壓力開關(guān),并調(diào)整接觸器,設(shè)備運(yùn)行恢復(fù)正常。三、故障、事故原因分類:維護(hù)不周四、防范措施: 1、巡檢工加強(qiáng)巡檢,密切關(guān)注壓力表讀數(shù)。 2、定期檢查更換。五、故障、事故性質(zhì)分類:失控 關(guān)于2#板喂機(jī)槽扳起包卡車設(shè)備故障、事故分析一、 故障、事故經(jīng)過:2010年5月28
37、日破碎作業(yè)區(qū)二破區(qū)域2#板喂機(jī)故障停車,1:29二破崗位工王文光檢查后,告2#板喂機(jī)槽扳起包卡車無法運(yùn)轉(zhuǎn),需處理。1:30告調(diào)度,1;32告劉段,1:33告代金明2:21機(jī)動部到位,對起包部位修整割除。2:41故障結(jié)束恢復(fù)生產(chǎn)。影響時間:1小時11分二、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面)人的因素:監(jiān)控不力,未及時清理內(nèi)腔積石;機(jī)的因素:板喂機(jī)槽板裙邊弧形板因起包割除共5處,最小50*120mm,最大處50*270mm,因無備件更換,一直觀察運(yùn)行,內(nèi)腔體積石增多,導(dǎo)致運(yùn)行中局部起包卡車不能運(yùn)轉(zhuǎn)。三、故障、事故原因分類:1、維護(hù)不周2、備件周期長,損壞的槽板不能及時更換四、防范措施:
38、1、及時揀出掉落的滑板,損壞的槽板及時更換2、無備件時因加大監(jiān)控力度,機(jī)腔內(nèi)積石時停車清理五、故障、事故性質(zhì)分類失控pc1250大臂油缸鉸接銷軸磨損嚴(yán)重的故障分析一、 故障、事故經(jīng)過:2010年7月12日,根據(jù)作業(yè)區(qū)檢修安排,處理1#pc1250大臂油缸的漏油缺陷進(jìn)行處理,此檢修過程,需將大臂油缸鉸接銷軸拆卸,將大臂油缸在地面放平后,將油缸活塞拔出,然后對密封件進(jìn)行更換,在拆卸過程中,發(fā)現(xiàn)油缸下部鉸接銷軸磨損嚴(yán)重,磨損深度達(dá)10mm, 經(jīng)作業(yè)區(qū)分析后,確認(rèn)此故障為潤滑不到位,維護(hù)人員長期以來對此潤滑點(diǎn)的注油量不夠而引起的。影響時間: 2010年7月12日13日,影響時間2天。二、故障、事故原因
39、分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面) 作業(yè)區(qū)對此故障進(jìn)行分析確認(rèn),從人的方面來考慮,完全是由于維護(hù)人員維護(hù)不到位而引起的。三、故障、事故原因分類:維護(hù)不周四、防范措施: 預(yù)防措施: 1、對于工作裝置部位,非自動潤滑點(diǎn)的潤滑,要求白班司機(jī)每天對其進(jìn)行注油。 2、作業(yè)區(qū)點(diǎn)檢員、當(dāng)班班長每月必須對注油點(diǎn)進(jìn)行抽查4次,并有檢查記錄,確保潤滑到位。 3、對于其他非自動潤滑點(diǎn)的潤滑,當(dāng)班維護(hù)人員必須保證所有潤滑點(diǎn)的正常注油,并由點(diǎn)檢員確認(rèn)簽字,否則視為無注油。五、故障、事故性質(zhì)分類(隨機(jī)、失管、失控?)失控關(guān)于2#破碎機(jī)減速機(jī)事故分析一、故障、事故經(jīng)過:6月14日早上10:49分主控值班人員陳波發(fā)現(xiàn)2#板喂
40、機(jī)故障停機(jī),經(jīng)檢查無故障,張雨生、王宏偉發(fā)現(xiàn)2#破碎機(jī)堵礦,10:55清理完聯(lián)系試車,發(fā)現(xiàn)1#軸轉(zhuǎn),2#軸不轉(zhuǎn),但減速機(jī)高速軸旋轉(zhuǎn),判定聯(lián)軸器故障,打開發(fā)現(xiàn)2#軸聯(lián)軸器破損,11:05 通知值班人員、趙子華、調(diào)度值班人員、作業(yè)區(qū)主管范連寶、機(jī)動部主任劉瑞平,機(jī)動科趙顯盛,11:05維修人員到現(xiàn)場進(jìn)行維護(hù),11:55經(jīng)商定決定更換聯(lián)軸器,18:06更換完畢,18:26聯(lián)系試車正常,18:30待礦試車正常開始生產(chǎn)。影響時間:7小時19分鐘6月25日凌晨2:11 2#破碎機(jī)故障報警停車通知王文光檢查,2:18王文光反映破碎機(jī)有堵礦現(xiàn)象隨后清理3:00清理完畢點(diǎn)動試車時聽減速機(jī)異響。3:08電話告調(diào)度
41、,告范連寶,3:10告機(jī)動部代金明,4:20試車發(fā)現(xiàn)減速機(jī)輸入軸轉(zhuǎn),輸出軸不轉(zhuǎn),判斷減速機(jī)故障, 4:47機(jī)動部到位拆除減速機(jī),等備件回來更換減速機(jī),6月25日早上10:50左右接范連寶電話決定更換破碎機(jī)整體,通知機(jī)動部拆除舊破碎機(jī),落實(shí)齒板、螺栓等備件;下午3:20分新破碎機(jī)回來后直接拉回采運(yùn)院內(nèi)進(jìn)行軸的組裝,耦合器的安裝,6月27日中午10:48點(diǎn)安裝完畢試車正常準(zhǔn)備下礦生產(chǎn)。影響時間:56小時二、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面)人的因素:專業(yè)點(diǎn)檢技術(shù)差。機(jī)的因素:2#破碎機(jī)設(shè)計選型小,現(xiàn)負(fù)荷大,故障頻發(fā),使用壽命有限。料:破碎粒度超標(biāo)。三、故障、事故原因分類:1、維護(hù)不周
42、2、備件周期長,損壞件不能及時更換四、防范措施:1、及時組織備件,損壞后及時更換。2、無備件時應(yīng)加大監(jiān)控力度。五、故障、事故性質(zhì)分類失控關(guān)于2#破碎機(jī)減速機(jī)事故分析一、事情經(jīng)過:6月25日凌晨2:11 2#破碎機(jī)故障報警停車通知王文光檢查,2:18王文光反映破碎機(jī)有堵礦現(xiàn)象隨后清理3:00清理完畢點(diǎn)動試車時聽減速機(jī)異響。3:08電話告調(diào)度,告范連寶,3:10告機(jī)動部代金明,4:20試車發(fā)現(xiàn)減速機(jī)輸入軸轉(zhuǎn),輸出軸不轉(zhuǎn),判斷減速機(jī)故障, 4:47機(jī)動部到位拆除減速機(jī),等備件回來更換減速機(jī),6月25日早上10:50左右接范連寶電話決定更換破碎機(jī)整體,通知機(jī)動部拆除舊破碎機(jī),落實(shí)齒板、螺栓等備件;下午
43、3:20分新破碎機(jī)回來后直接拉回采運(yùn)院內(nèi)進(jìn)行軸的組裝,耦合器的安裝,6月27日中午10:48點(diǎn)安裝完畢試車正常準(zhǔn)備下礦生產(chǎn)。影響時間:56小時34分二、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面)人的因素:專業(yè)點(diǎn)檢技術(shù)差。機(jī)的因素:2#破碎機(jī)設(shè)計選型小,現(xiàn)負(fù)荷大,故障頻發(fā),使用壽命有限。料:破碎粒度超標(biāo)。三、故障、事故原因分類:1、維護(hù)不周2、備件周期長,損壞件不能及時更換四、防范措施:1、及時組織備件,損壞后及時更換。2、無備件時應(yīng)加大監(jiān)控力度。五、故障、事故性質(zhì)分類失控關(guān)于1#窯煤粉磨機(jī)出口氣動閘板線路故障分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年8月25日3時10分,1#回轉(zhuǎn)窯磨機(jī)出口閘板故
44、障報警停機(jī),中控馬上通知看火工現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)磨機(jī)出口閘板關(guān)閉,經(jīng)自動化檢查確認(rèn)為閘板電磁閥電纜接線頭松動所引起(原線頭直接擰在一起沒有焊接)。緊固后正常,于5:10分開啟,共用時間120分鐘。影響時間:2小時二、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面) 由于閘板電磁閥電纜08年鋪設(shè)在煤磨熱風(fēng)管上,溫度高造成電纜損壞,當(dāng)年處理時,將其移位接線頭沒有焊接,只是直接擰在一起。經(jīng)過兩年的運(yùn)行此接頭氧化松動,是造成這次故障主要原因。三、故障、事故原因分類:維護(hù)不周四、防范措施:已于2010年8月26日定檢時將此接線頭焊接。關(guān)于三燒庫頂切換閥故障分析一、故障、事故經(jīng)過:2010年8月19日8:00
45、,中控室操作工在切換三燒庫頂切換閥過程中突然無信號反饋,導(dǎo)致料倉無法切換。影響時間:3小時 二、故障、事故原因分析:經(jīng)過自動化現(xiàn)場檢查判定,切換閥上的壓力開關(guān)(電磁閥)失效,導(dǎo)致信號反饋異常,無法自動切倉。經(jīng)過搶修更換壓力開關(guān),并調(diào)整接觸器,設(shè)備運(yùn)行恢復(fù)正常。三、故障、事故原因分類:維護(hù)不周四、防范措施: 1、巡檢工加強(qiáng)巡檢,密切關(guān)注壓力表讀數(shù)。 2、定期檢查更換。五、故障、事故性質(zhì)分類:失控六、標(biāo)準(zhǔn)修訂情況:標(biāo)準(zhǔn)齊全、完善,加強(qiáng)日常維護(hù)。關(guān)于中間站3#輸灰泵故障分析一、故障、事故經(jīng)過:8月23日下午15:19發(fā)現(xiàn)中間站3#輸灰泵旋轉(zhuǎn)給料器無法運(yùn)轉(zhuǎn),作業(yè)區(qū)立即組織點(diǎn)檢員進(jìn)行故障排查,之后更換旋
46、轉(zhuǎn)排氣閥內(nèi)部密封圈及密封壓蓋,系統(tǒng)16:49恢復(fù)正常。影響時間:1小時30分二、故障、事故原因分析:經(jīng)過故障排查,主要原因是由于旋轉(zhuǎn)排氣閥內(nèi)部密封圈及密封壓蓋磨損,當(dāng)輸灰泵充壓時,部分壓縮空氣泄漏,導(dǎo)致壓力不足,旋轉(zhuǎn)給料器無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三、故障、事故原因分類:維護(hù)不周四、防范措施:密切關(guān)注輸灰泵充壓情況,若發(fā)現(xiàn)異常及時進(jìn)行更換。五、故障、事故性質(zhì)分類:失控六、標(biāo)準(zhǔn)修訂情況:標(biāo)準(zhǔn)完善,加強(qiáng)日常維護(hù)。關(guān)于 3#窯6#皮帶設(shè)備故障分析一、 故障經(jīng)過:2010年8月22日窯體檢修處理窯皮,由于6#皮帶振動電機(jī)振幅小,不能及時排料,造成卸料閘板堵塞報警。與17:00停機(jī),電工調(diào)整加大電機(jī)振幅,與17:2
47、0分處理好后開機(jī),恢復(fù)正常。影響時間:20分鐘二、故障原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面)電振振幅小,不能及時排料,造成卸料閘板堵塞。三、故障原因分類:維護(hù)不周 四、防范措施:1、根據(jù)生產(chǎn)需求,提前調(diào)整振動電機(jī)振幅。2、改變電氣控制方式,增加變頻器,便于隨時調(diào)整。五、故障性質(zhì)分類 :隨機(jī)六、標(biāo)準(zhǔn)修訂情況:有標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于3#皮帶液力偶合器的故障分析一、故障經(jīng)過:2010年3月8日21:40一破崗位人員王 健發(fā)現(xiàn)3#皮帶液力偶合器溫度異常(96),準(zhǔn)備聯(lián)系主控停車檢查發(fā)現(xiàn)液力偶合器發(fā)生噴油,油脂發(fā)黑,夾雜著明亮的金屬粉末,21:45分張新偉聯(lián)系作業(yè)區(qū)值班人員周偉,通知關(guān)仁忠到破碎辦公樓取油,21:5
48、0分通知調(diào)度員張強(qiáng)和作業(yè)區(qū)主管范連寶。22:30分加油完畢聯(lián)系試車,22:50下礦試車正常后滿負(fù)荷運(yùn)行電流偏高,降低赫茲運(yùn)行直到3月9日凌晨7:40分,周 偉到機(jī)動科拉上備件同時聯(lián)系代金明準(zhǔn)備更換液力偶合器,08:12分備件拉運(yùn)到檢修現(xiàn)場,14:25分更換完畢聯(lián)系試車正常,14:35分下礦試車正?;謴?fù)生產(chǎn)。影響時間:6小時35分鐘二、故障、事故原因分析:(從人、機(jī)、法、料、環(huán)方面) 現(xiàn)象:3月25日大連液力偶合器廠家來人打開發(fā)現(xiàn)液力偶合器軸承骨架散架、滾珠破碎、缺失。葉片被打碎,油里摻雜著金屬粉末。 原因分析:軸承質(zhì)量有問題。運(yùn)轉(zhuǎn)過程中液力偶合器軸承骨架、滾珠掉落擊碎葉片導(dǎo)致油溫升高噴油。三、故障、事故原因分類:備件質(zhì)量 液力耦合器使用說明書規(guī)定:運(yùn)行3000小時檢查油品質(zhì),如發(fā)現(xiàn)油質(zhì)變壞,應(yīng)予剛換。該液力耦合器12月26日檢修時安裝,3月8日故障噴油,運(yùn)轉(zhuǎn)時間73天,折合運(yùn)行小時數(shù)為:作業(yè)率*運(yùn)行天數(shù)*24小時=81.17%*31*24+87.10%*31*24+88.21%*11*24=1485小時3000小時。四、防范措施:1、選用規(guī)格統(tǒng)一的液力偶合器,優(yōu)化液力偶合器拆卸、裝配流程并制定檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2、發(fā)現(xiàn)液力耦合器部位異常振動、溫升異常、異響時及時檢查油品質(zhì)。五、故障、事故性質(zhì)分類(隨機(jī)、失管、失控?) 隨機(jī)關(guān)于3#破碎機(jī)設(shè)備故障、事故分析一、故障、事故經(jīng)過:2
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