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文檔簡(jiǎn)介
1、4#機(jī)組SCR脫硝催化劑再生工程可行性報(bào)告編制: 江蘇肯創(chuàng)催化劑再生技術(shù)有限公司2014年3月目 錄一、公司簡(jiǎn)介1二、肯創(chuàng)SCR催化劑再生技術(shù)簡(jiǎn)介1三、用戶催化劑概況3四、失效催化劑再生前期工作準(zhǔn)備44.1 檢測(cè)條件44.2 脫硝效率和活性54.3 SO2/SO3轉(zhuǎn)換率64.4化學(xué)成分分析6五、SCR催化劑再生技術(shù)方案85.1 再生技術(shù)路線85.2 廢棄物處置方案95.3 再生方案實(shí)施細(xì)則105.4 再生技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)11六、經(jīng)濟(jì)效益分析116.1 再生費(fèi)用統(tǒng)計(jì)126.2 新催化劑采購(gòu)成本126.3 風(fēng)機(jī)能耗126.4 再生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)節(jié)約統(tǒng)計(jì)12七、結(jié)論12一、公司簡(jiǎn)介江蘇肯創(chuàng)催化劑再生技術(shù)有限公
2、司是江蘇肯創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司投資成立的全資子公司,專業(yè)從事失活廢舊SCR脫硝催化劑的再生、利用以及催化劑的全壽命管理,在常州市金壇金城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的建筑面積30000多平方,占地達(dá)60畝的現(xiàn)代化催化劑再生利用中心基地正在建設(shè)中。江蘇肯創(chuàng)是一家致力于以大氣污染治理、化學(xué)清洗等技術(shù)創(chuàng)新為經(jīng)營(yíng)特色的科技型企業(yè),公司2009年通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)新版認(rèn)定,獲得江蘇省高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào),2012年通過(guò)高企復(fù)審,多次獲得區(qū)、市、國(guó)家三級(jí)科技部門(mén)的專項(xiàng)基金支持。肯創(chuàng)公司資質(zhì)齊全,通過(guò)了ISO9001、ISO14001和GB/T28001等體系認(rèn)證,擁有危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證、安全生產(chǎn)許可證,是國(guó)家二級(jí)資質(zhì)企業(yè)、國(guó)家化
3、學(xué)清洗A級(jí)、物理清洗A級(jí)資質(zhì)企業(yè)。 肯創(chuàng)公司注重科技創(chuàng)新和研發(fā)投入,與華南理工大學(xué)、華東師范大學(xué)、東南大學(xué)等大專院校具有廣泛合作,在煙氣脫硝SCR催化劑再生這一最新高科技領(lǐng)域匯聚高端技術(shù)人才,取得重大突破。2011年吳凡總經(jīng)理受聘為華南理工大學(xué)研究生院化學(xué)與化工學(xué)院專業(yè)研究生導(dǎo)師,校企聯(lián)合培養(yǎng)SCR催化劑再生專業(yè)高層次人才。同年,在華南理工大學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)上,肯創(chuàng)公司投資在華南理工大學(xué)建立了SCR脫硝催化劑再生實(shí)驗(yàn)室。 肯創(chuàng)公司從企業(yè)成立至今已申請(qǐng)十余項(xiàng)專利,其中發(fā)明專利6項(xiàng),目前已獲得4項(xiàng)發(fā)明專利和4項(xiàng)實(shí)用新型專利授權(quán)。尤其是在SCR煙氣脫硝催化劑再生領(lǐng)域,突破了國(guó)外技術(shù)封鎖,取得多項(xiàng)
4、專利,從工藝、配方、設(shè)備等方面形成全方位立體化的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),獲得國(guó)家科技部專項(xiàng)基金支持。二、肯創(chuàng)SCR催化劑再生技術(shù)簡(jiǎn)介SCR脫硝催化劑存在兩個(gè)壽命:物理壽命和化學(xué)壽命。通常物理壽命遠(yuǎn)遠(yuǎn)長(zhǎng)于化學(xué)壽命,物理壽命由其機(jī)械強(qiáng)度等物理性質(zhì)決定,催化劑的活性等化學(xué)性質(zhì)決定了其化學(xué)壽命,隨著催化劑的使用,其活性會(huì)逐漸衰減,為維持必需的脫硝效率,一般在SCR催化劑投運(yùn)1.5萬(wàn)小時(shí)后在反應(yīng)器內(nèi)預(yù)留層再增加一層催化劑,6萬(wàn)小時(shí)后需更換第一層,8.5萬(wàn)小時(shí)后需更換第二層,每隔2年進(jìn)行一次大修。從節(jié)約成本的角度出發(fā),也可將活性下降的催化劑取出再生,再生后的催化劑安裝到備用層,一般從上而下依次再生,也有的直接再生,
5、不添加新催化劑層,從而減少煙氣阻力降低風(fēng)機(jī)能耗。被更換下來(lái)的催化劑,可報(bào)廢或再生。由于催化劑的價(jià)格非常昂貴,加之其含有V2O5、WO3等重金屬,被更換下來(lái)的催化劑需要進(jìn)行專門(mén)的無(wú)害化處理。根據(jù)國(guó)外的經(jīng)驗(yàn),廢棄催化劑的處理費(fèi)用高達(dá)500歐元/m3。再生是把催化劑經(jīng)過(guò)清洗、化學(xué)藥劑浸漬、重新加入活性物質(zhì)等處理過(guò)程后,將其催化效率恢復(fù)到出廠之初。在國(guó)外,催化劑再生所需的費(fèi)用為購(gòu)買全新催化劑費(fèi)用的1/2,雖然耗資較大,但還是較重新購(gòu)買便宜,并且可以省下處理廢棄催化劑的費(fèi)用,降低對(duì)環(huán)境二次污染的壓力。我國(guó)目前已引進(jìn)國(guó)外催化劑生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù),但核心技術(shù)仍為外方掌握,再生技術(shù)更是幾乎沒(méi)有涉及。我國(guó)對(duì)該技術(shù)領(lǐng)
6、域的研究尚處于起步階段,大多數(shù)仍處于實(shí)驗(yàn)室研究階段??蟿?chuàng)公司是國(guó)內(nèi)最早研究SCR催化劑再生技術(shù)、最早取得核心專利技術(shù)、最早取得實(shí)質(zhì)性工業(yè)應(yīng)用的單位,也是目前取得專利技術(shù)數(shù)量最多、技術(shù)成果最成熟的單位??蟿?chuàng)公司開(kāi)發(fā)出的現(xiàn)場(chǎng)再生和基地式再生相結(jié)合的SCR催化劑再生技術(shù)符合我國(guó)客觀需求,再生費(fèi)用僅為新催化劑的1/2左右。從2011年至今,肯創(chuàng)再生技術(shù)已經(jīng)先后在國(guó)華太倉(cāng)電廠、廈門(mén)嵩嶼電廠、華能北京高碑店電廠、華能玉環(huán)電廠等四家電廠七臺(tái)鍋爐成功實(shí)施,機(jī)組規(guī)模從200MW到1000MW,再生涵蓋蜂窩式、波紋板式以及板式全部催化劑類型,最長(zhǎng)的已正常安全運(yùn)行超過(guò)20000小時(shí)。再生項(xiàng)目先后通過(guò)上海發(fā)電成套研究
7、院、西安熱工研究院、日立生產(chǎn)廠家等單位檢測(cè)合格,運(yùn)行穩(wěn)定。經(jīng)中國(guó)機(jī)電工程學(xué)會(huì)組織的國(guó)家級(jí)專家技術(shù)鑒定會(huì)鑒定,認(rèn)為肯創(chuàng)再生技術(shù)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白,達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯??蟿?chuàng)再生技術(shù)還先后獲得國(guó)家科技部火炬計(jì)劃項(xiàng)目、中國(guó)電力科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)和國(guó)家能源局科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)??蟿?chuàng)再生技術(shù)主要特點(diǎn)包括:(1)針對(duì)我國(guó)燃煤鍋爐煙氣高含硫、高含鈣、高灰份三高特點(diǎn),采用以有機(jī)高分子材料為主的中性化學(xué)清洗劑配合超聲波輔助清洗工藝,有效去除遮蔽堵塞催化劑活性位的鈣鹽、硅鹽,解決催化劑清潔問(wèn)題,并且對(duì)基體沒(méi)有損傷;(2)針對(duì)失活催化劑活性成分的丟失,配制專用再生液藥劑,通過(guò)溶液雙電層理論浸漬補(bǔ)充活性成分及抗SO2氧化助劑
8、,提高催化劑活性能力并控制SO2/ SO3轉(zhuǎn)化率1%。采用超聲波輔助催化劑活性再植入技術(shù),保證了金屬化合物催化組分在催化劑載體表面存在的價(jià)態(tài)、晶粒尺度和分散度,使再生液浸漬后活性物質(zhì)與抗SO2氧化助劑均質(zhì)負(fù)載,提高了再生品質(zhì);(3)針對(duì)SCR催化劑孔道堵塞這一棘手的問(wèn)題發(fā)明了旋轉(zhuǎn)式孔道疏通裝置,催化劑孔道疏通率大大提高;(4)配備可移動(dòng)式具有現(xiàn)場(chǎng)清洗再生功能的清洗再生車,可提高催化劑再生的方便實(shí)用性,具有很強(qiáng)的靈活性;(5)采用SCR催化劑專用高溫激活活化裝置,不僅使活性負(fù)載物質(zhì)受熱分解成真正活性物質(zhì),通過(guò)高溫煅燒,還可確保這些物質(zhì)在載體上牢固黏合,能有效延長(zhǎng)再生催化劑的使用壽命; (6)針對(duì)
9、清洗再生產(chǎn)生的廢水,相應(yīng)配套有再生廢水處理裝置,采用pH調(diào)節(jié)、重金屬捕集、和絮凝沉淀等相結(jié)合的工藝,廢水SS、重金屬去除效率高,渣量少,部分外排水回用,處理單元集成化,設(shè)備占地面積小,實(shí)現(xiàn)綠色施工??蟿?chuàng)公司SCR催化劑再生技術(shù)突破國(guó)外先進(jìn)技術(shù)封鎖,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)技術(shù)空白,為我國(guó)燃煤鍋爐煙氣脫硝工程的后續(xù)運(yùn)營(yíng)節(jié)省成本提供了強(qiáng)大技術(shù)支撐,提高了資源利用效率,減少了二次環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)了資源的循環(huán)再利用,達(dá)到了社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的雙贏。三、用戶催化劑概況4#機(jī)組為600MW國(guó)產(chǎn)直接空冷亞臨界凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,于2008年5月投入商業(yè)運(yùn)行,并于2009年10月完成SCR煙氣脫硝改造工程。脫硝裝置采用“高含
10、塵布置方式”的選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置,在設(shè)計(jì)煤種、鍋爐最大工況(BMCR)、處理100%煙氣量、入口NOx濃度為650 mg/Nm3條件下,按脫硝效率不小于90%設(shè)計(jì),催化劑層數(shù)按2層運(yùn)行1層備用設(shè)計(jì)。反應(yīng)器加裝的是日立遠(yuǎn)東有限公司(巴布科克日立株式會(huì)社)的板式催化劑,催化劑以不銹鋼絲網(wǎng)為基材,基體為銳鈦型二氧化鈦(TiO2),活性物質(zhì)包括五氧化二釩(V2O5)等。單件催化劑模塊外形尺寸為1881 mm × 948 mm × 1440 mm,單件重量1300 kg。單臺(tái)機(jī)組脫硝催化劑體積總量為626 m3,催化劑模塊數(shù)量為312塊。2013年6月日立巴布科克對(duì)電
11、廠催化劑進(jìn)行取樣檢測(cè),與未使用過(guò)的催化劑相比,使用過(guò)催化劑經(jīng)過(guò)18000h的運(yùn)行及前后33個(gè)月的室外放置,脫硝效率小于65%,已經(jīng)低于所要求的脫硝效率。2014年3月經(jīng)用戶取樣送檢,催化劑活性比僅為0.57,說(shuō)明催化劑脫硝性能衰減嚴(yán)重,在正常保證值內(nèi),催化劑活性衰減趨勢(shì)通常是平緩的,一旦超出正常保證值,衰減趨勢(shì)將會(huì)有所加劇,給脫硝運(yùn)行帶來(lái)極大隱患,此時(shí)通常應(yīng)考慮加裝第三層,這不僅將增加巨額催化劑采購(gòu)成本,同時(shí)由于增加一層,也增加了風(fēng)機(jī)能耗。除增加備用層以外,對(duì)失活催化劑及時(shí)進(jìn)行再生恢復(fù)其活性是更值得推薦的措施,根據(jù)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)以及我們之前再生已取得的經(jīng)驗(yàn)也證明了這一點(diǎn)。根據(jù)用戶檢修計(jì)劃,4#機(jī)組將
12、在2014年6月底進(jìn)行檢修,檢修期約50天,完全能滿足現(xiàn)場(chǎng)再生所必須的時(shí)間。四、失效催化劑再生前期工作準(zhǔn)備2014 年3月,肯創(chuàng)公司對(duì)4#機(jī)組失效催化劑(4#機(jī)組SCR反應(yīng)器左側(cè)上、下層各一片及右側(cè)上、下層各一片)進(jìn)行了采樣分析,在設(shè)計(jì)條件下,檢測(cè)舊催化劑的脫硝效率、活性及SO2/SO3轉(zhuǎn)化率,并做了再生小試。對(duì)比同一生產(chǎn)廠家同一型號(hào)的新鮮催化劑(樣品取自另外某電廠)進(jìn)行了對(duì)比實(shí)驗(yàn)分析,以下分“新鮮”、“左上”、“右上”、“再生”進(jìn)行標(biāo)記。4.1 檢測(cè)條件本次檢測(cè)條件如表1 所示。表1 催化劑檢測(cè)條件項(xiàng)目單位數(shù)值溫度380AVm/h12MR-0.9SO2ppm469NOppm317O2%4.0
13、9表中:AV:面速度,煙氣流量與催化劑的總幾何表面積(催化劑體積×比表面積)之比,m/h; MR:氨氮摩爾比。4.2 脫硝效率和活性在設(shè)計(jì)條件下,取樣催化劑、再生催化劑和新鮮催化劑的脫硝效率和活性的測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表2及圖1。表2 催化劑脫硝效率與活性檢測(cè)結(jié)果項(xiàng)目單位左上右上再生新鮮入口NOppm317317315316出口NOppm80713441NO轉(zhuǎn)化率%74.7677.6089.2187.03活性m/h18.9220.8740.4333.28檢測(cè)煙氣條件下的NO 脫除率、催化劑活性K計(jì)算公式如下: (4-1) (4-2)C2、C1分別為反應(yīng)器出、入口 NO 濃度,ppm。圖1催化劑
14、NO轉(zhuǎn)化率隨溫度的變化4.3 SO2/SO3轉(zhuǎn)換率在設(shè)計(jì)條件下,取樣催化劑、再生催化劑和新鮮催化劑的SO2/SO3轉(zhuǎn)換率的檢測(cè)數(shù)據(jù)分別見(jiàn)表3。表3 催化劑脫硝效率與活性SO2/SO3轉(zhuǎn)化率指標(biāo)項(xiàng)目單位左上右上再生未使用溫度380380380380入口SO2ppm469471472471出口SO3ppm4.034.144.303.53SO2/SO3轉(zhuǎn)化率%0.860.880.910.754.4化學(xué)成分分析采用 X 射線熒光光譜儀對(duì)受測(cè)催化劑樣品表面化學(xué)物質(zhì)成份進(jìn)行分析,檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表4。表4 催化劑樣品 XRF檢測(cè)結(jié)果單位: %檢測(cè)項(xiàng)目左上(廠方取樣)左上(我方取樣)再生新鮮V2O51.351.3
15、61.850.64WO38.208.059.1711.43MoO30.010.01Na2O0.280.24-K2O0.240.250.04-Fe2O30.620.820.750.25SO33.063.770.750.42CaO0.220.180.040.05SiO211.8411.1611.3210.63TiO269.0069.7672.5072.35MgO0.060.05-Al2O34.853.933.263.62P2O50.060.050.050.04As2O30.010.010.01-Cr2O3-0.08CeO2-0.190.22ZnO0.030.010.08CuO0.020.010.0
16、1-ZrO20.060.050.050.07Nb2O50.100.100.100.11SrO0.01Cl0.010.01V/Ti摩爾比0.017170.017110.022390.00776從檢測(cè)結(jié)果看,4#機(jī)組取樣催化劑脫硝效率不足75%,低于設(shè)計(jì)效率90%,并且反應(yīng)器左側(cè)上層催化劑活性只有18.92m/h,活性比僅是同一生產(chǎn)廠家同一型號(hào)的未使用催化劑的60%左右,催化劑已基本處于失活狀態(tài),繼續(xù)運(yùn)行很難保證在下一個(gè)檢修周期到來(lái)之前仍能滿足大氣污染排放要求。結(jié)合日立巴布科克的檢測(cè)報(bào)告,可以判斷,4#機(jī)組脫硝催化劑已經(jīng)失活,應(yīng)及時(shí)尋求解決方案,以確保機(jī)組安全運(yùn)行。結(jié)合表4檢測(cè)結(jié)果分析,與未使用催
17、化劑樣品相比,4#機(jī)組取樣催化劑樣品孔道表面上 Ca、S 的含量顯著提高,這說(shuō)明催化劑內(nèi)部微孔通道及表層被硫酸硫酸鈣顆粒堵塞,是造成其活性惰化的重要原因。此外,與新鮮催化劑樣品相比,失活催化劑樣品孔道表面上堿金屬 K、Na的含量也有一定程度的增高。對(duì)于 SCR 催化劑,煙氣及灰分中 Na、K 等堿金屬成分的存在會(huì)占據(jù)催化劑酸性中心,進(jìn)而導(dǎo)致反應(yīng)活性下降。從失活機(jī)理分析上看,上述失活機(jī)理導(dǎo)致的催化劑失效是可逆的,對(duì)失效催化劑進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室再生小試結(jié)果表明,在實(shí)驗(yàn)條件下,通過(guò)再生,催化劑中硫、鈣及堿金屬等有害元素得到有效去除,催化劑脫硝效率提高至接近90%,活性達(dá)到40 m/h,甚至超過(guò)未使用催化劑,
18、SO2/SO3轉(zhuǎn)化率1%,再生效果良好。因此肯創(chuàng)公司能夠通過(guò)再生工藝恢復(fù)其活性,肯創(chuàng)再生技術(shù)在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有若干家電廠進(jìn)行了大規(guī)模的成功再生應(yīng)用,技術(shù)可靠。因此,在充分準(zhǔn)備和論證前提下,對(duì)催化劑進(jìn)行再生處理,將是對(duì)寶貴經(jīng)驗(yàn)的積累,也是切實(shí)可行的。五、SCR催化劑再生技術(shù)方案5.1 再生技術(shù)路線根據(jù)上述對(duì)催化劑失活機(jī)理的分析,以及再生試驗(yàn),本次再生工程擬采用的技術(shù)路線為:首先采用額定壓力的射流機(jī)沖洗,去除附著不牢的浮灰和堵塞物,然后采用鼓泡清洗清除失活催化劑表面和堵塞在SCR催化劑孔道中的灰塵顆粒沉積物,超聲化學(xué)清洗過(guò)程中使用滲透促進(jìn)劑、表面活性劑作為助劑,在專利清洗劑的作用下清洗去除溶解性堿金屬、
19、硫酸鈣等污垢,為了進(jìn)一步提高SCR催化劑的活性,應(yīng)用超聲浸漬法在催化劑表面負(fù)載含有釩、鎢等氧化物的活性組分及抗SO2氧化助劑,以滿足提高脫硝催化活性與抑制SO2/SO3轉(zhuǎn)化率的要求,最后采用高溫煅燒激活活性物質(zhì),并使活性物質(zhì)與基體牢固黏附。再生工藝流程如下:去離子水清洗超聲波化學(xué)清洗回裝活化激活干燥活性液浸漬射流清洗干燥工藝說(shuō)明:(1)射流清洗:利用額定壓力的SCR脫硝催化劑專用射流清洗劑進(jìn)行沖洗,除去黏附尚且不牢的浮灰和孔道堵塞物;(2)去離子水清洗: 使用去離子水進(jìn)一步清除負(fù)壓吸塵遺留下的粉塵,降低下一步化學(xué)清洗污垢干擾,去離子水中添加滲透促進(jìn)劑和表面活性劑等化學(xué)藥劑,使載體污垢表面浸潤(rùn),
20、為下一步化學(xué)清洗創(chuàng)造良好清洗界面;(3)超聲波化學(xué)清洗: 根據(jù)取樣分析,判斷催化劑失活機(jī)理主要是催化劑內(nèi)含有Na+、K+等堿金屬離子、硫酸鈣等污垢,使用專用中性清洗藥劑,去除Na+、K+等堿金屬離子,扭曲難除污垢晶鍵形態(tài),使頑固性硫酸鈣等污垢發(fā)生溶脹效果,達(dá)到去除目的,為增加除垢效果,采用超聲波輔助;(4)活性液浸漬: 經(jīng)水洗、化學(xué)清洗后,催化劑表面呈潔凈狀態(tài),但部分活性成分丟失,根據(jù)取樣分析,采用我公司專利再生液配方配制專用再生液,根據(jù)溶液Zeta雙電層理論控制浸漬條件,控制活性組分V、W及抗SO2氧化助劑在SCR催化劑上吸附行為,同時(shí)輔以超聲波作用實(shí)現(xiàn)組分在催化劑上有效均質(zhì)負(fù)載。(5)活化
21、激活: 將負(fù)載有原始活性成分的催化劑送入我公司專利產(chǎn)品活化爐進(jìn)行活化,活化爐采用溫控技術(shù),有效激活催化劑活性物質(zhì)及抗SO2氧化助劑,激活惰性V、W價(jià)態(tài),恢復(fù)其活性,提高催化劑活性能力的同時(shí)能夠抑制SO2氧化,保證SO2/ SO3轉(zhuǎn)化率1%。通過(guò)高溫處理,活性物質(zhì)與基體牢固黏附,可延長(zhǎng)再生后的催化劑使用壽命。再生后的成品應(yīng)及時(shí)回裝。5.2 廢棄物處置方案本項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工屬于綠色施工,再生活性液廢液由本公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)回收。項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)唯一產(chǎn)生的廢棄物為催化劑清洗廢水,廢水水質(zhì)呈高懸浮物的特點(diǎn),主要成分為粉煤灰。針對(duì)這一特點(diǎn),將配備再生廢水處理裝置一套,廢水處理方案如下:根據(jù)水質(zhì)特點(diǎn),本工程主要針對(duì)懸浮物(
22、SS)、部分重金屬等污染物進(jìn)行處理,經(jīng)綜合分析,我公司選用包括重金屬捕集、絮凝沉淀等工序的二級(jí)沉淀處理工藝。廢水經(jīng)調(diào)解pH后進(jìn)入初沉池,加入重金屬捕集劑,其在常溫下與廢水中各種金屬離子如:鉻、砷、釩、鎢等迅速反應(yīng),生成不溶性的高分子螯合鹽,并形成絮狀沉淀,從而迅速將廢水中重金屬離子完全去除。同時(shí)初沉池還可去除廢水中的可沉物和漂浮物,廢水經(jīng)初沉后,約可去除可沉物和漂浮物的50%。初沉池可減輕后續(xù)處理設(shè)施的負(fù)荷,使細(xì)小的固體絮凝成較大的顆粒,強(qiáng)化了固液分離效果,對(duì)膠體物質(zhì)具有一定的吸附去除作用,在一定程度上初沉池可起到調(diào)節(jié)池的作用,對(duì)水質(zhì)起到一定程度的均質(zhì)效果,減少水質(zhì)變化對(duì)后續(xù)構(gòu)筑物的沖擊。將初
23、沉池進(jìn)水設(shè)置成瀑布的形式,廢水經(jīng)初沉池出水進(jìn)入斜板沉淀池,加入絮凝劑進(jìn)一步沉淀。 廢水處理工藝流程如下圖所示: 廢水pH調(diào)節(jié)沉淀絮凝外排,部分回用 堿重金屬捕集劑PAM絮凝劑渣外運(yùn)沉淀5.3 再生方案實(shí)施細(xì)則5.3.1 關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)再生場(chǎng)地 考慮到再生對(duì)去離子水、電、蒸汽的需要,應(yīng)在廠內(nèi)選擇離上述資源較近的平坦開(kāi)闊場(chǎng)所,場(chǎng)地面積500平方以上,搭建臨時(shí)清洗泵站。四周設(shè)圍欄與外界隔離。業(yè)主在廠房?jī)?nèi)路一側(cè)擁有具備上述條件的開(kāi)闊場(chǎng)地,場(chǎng)地問(wèn)題可以解決。5.3.2 關(guān)于工期各階段預(yù)計(jì)所需時(shí)間,去離子水清洗1-2小時(shí),超聲化學(xué)清洗0.5-1小時(shí),活化時(shí)間2-4小時(shí),干燥時(shí)間2-4小時(shí),形成流水作業(yè),平均再生
24、產(chǎn)能20-25m³/天,現(xiàn)場(chǎng)再生626m³約需30天,加上600MW機(jī)組催化劑拆裝時(shí)間約20天,但考慮到現(xiàn)場(chǎng)再生能夠與催化劑拆裝交叉進(jìn)行,故現(xiàn)場(chǎng)再生項(xiàng)目預(yù)計(jì)需要總工期40天左右,業(yè)主4號(hào)機(jī)在2014年6月份有一次B修時(shí)間約50天,因此能夠在業(yè)主檢修期內(nèi)完成本次再生工程。5.4 再生技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 通過(guò)催化劑再生技術(shù)的實(shí)施,可以達(dá)到以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): (1)催化劑清洗洗凈率達(dá)90 以上; (2)顯著提高催化劑活性,活性能力恢復(fù)達(dá)80以上; (3)再生液對(duì)催化劑基體無(wú)損壞,不會(huì)造成載體機(jī)械強(qiáng)度的降低,有利于維持催化劑的使用壽命,使用壽命可延長(zhǎng)達(dá)新催化劑使用壽命80以上; (4)再生后
25、的催化劑氨逃逸濃度達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求,即小于3ppm。 (5)再生后的催化劑SO2/SO3轉(zhuǎn)換率達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求,即小于1%。六、經(jīng)濟(jì)效益分析通過(guò)一次催化劑再生,至少可以延長(zhǎng)一倍化學(xué)使用壽命,肯創(chuàng)公司目前已在國(guó)華太倉(cāng)電廠開(kāi)展催化劑的長(zhǎng)壽命管理課題研究,計(jì)劃在2014年對(duì)再生運(yùn)行3萬(wàn)小時(shí)的催化劑進(jìn)行第二次再生。就肯創(chuàng)再生技術(shù)實(shí)施而言,最長(zhǎng)的再生催化劑已正常運(yùn)行超過(guò)兩萬(wàn)小時(shí),因此,再生催化劑完全可以正常使用至少2.4萬(wàn)小時(shí),以下效益估算就是按照再生催化劑使用2.4萬(wàn)小時(shí)計(jì)算。對(duì)失活催化劑實(shí)施再生后,減少了催化劑的廢棄處置和新催化劑的購(gòu)買,最大限度地提高資源理利用效率,這符合中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法關(guān)于再利用和資源化產(chǎn)業(yè)模式的要求,也能為企業(yè)樹(shù)立環(huán)保責(zé)任感、建設(shè)綠色發(fā)電企業(yè)形
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