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文檔簡介
1、SMT工廠新機種導(dǎo)入眾所周知,SMT工廠的發(fā)展已經(jīng)有幾十年的歷史了 ,從最早的AI插件到后來的 貼裝工藝,從之前的品種單一的大量生產(chǎn)到目前的多品種小批量生產(chǎn) ,SMT產(chǎn)業(yè)經(jīng) 歷了翻天覆地的變化,由于目前的生產(chǎn)模式是以多品種小批量為主流,所以SMT 工廠遇到的一個共同的課題就是: 對于新產(chǎn)品的導(dǎo)入,如何縮短導(dǎo)入時間和品質(zhì) 控制?那么在這里就和大家探討一下如何縮短新機種導(dǎo)入的時間,提高新機種導(dǎo)入的效率 案例該客戶是一家臺資工廠。改善前,新產(chǎn)品導(dǎo)入時間很長,大約為4個小時,根據(jù)我們的現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),主要的問題點為:1新產(chǎn)品導(dǎo)入流程不合理,在切換的時候,還發(fā)現(xiàn)有一些材料未提前準(zhǔn)備 充分,延長了產(chǎn)品切換的
2、時間;2、在新產(chǎn)品導(dǎo)入時,作業(yè)人員對作業(yè)內(nèi)容不明確,發(fā)生重復(fù)操作的現(xiàn)象, 致使現(xiàn)場人員作業(yè)效率低下。3、整個新產(chǎn)品導(dǎo)入過程中,未有一個統(tǒng)一的主導(dǎo)人員,缺少對整個導(dǎo)入過 程的控制。各個部分未協(xié)調(diào)開展工作。課題分析:對于新機種的導(dǎo)入,可以分為 3個階段進行控制,分別是新機種導(dǎo)入前、新 機種導(dǎo)入中和新機種導(dǎo)入后。對于提升新機種的導(dǎo)入效率,就是在新機種的導(dǎo)入 前和導(dǎo)入中了。接下來,我們看看在機種導(dǎo)入前要做哪些工作呢?對于該客戶來 講,新機種導(dǎo)入所涉及到的相關(guān)部門如下圖所示:紐織結(jié)構(gòu)OFM(產(chǎn)品項目負(fù)責(zé)人)生計工 程 師-mSMT工程技術(shù)蹄T程林哇產(chǎn)組快T程師E各車間組K各車間組長試產(chǎn)核心部門各個部門負(fù)
3、責(zé)的工作如下:資材部:主要負(fù)責(zé)計劃與材料 生計:從業(yè)務(wù)處得到新機種導(dǎo)入時間,及出貨時間,并安排出合理的試產(chǎn)計劃 并通知到各部門負(fù)責(zé)人員。 生管:接到試產(chǎn)計劃后,及時跟蹤物料情況,并準(zhǔn)備妥當(dāng),發(fā)料到生產(chǎn)部。 工程部:主要負(fù)責(zé)新產(chǎn)品導(dǎo)入實施細(xì)節(jié)工作二、新機種導(dǎo)入過程介紹:新機種導(dǎo)入前準(zhǔn)備=> 新機種導(dǎo)入中=> 新機種導(dǎo)入結(jié)束后檢討(即:事前、事中、事后)。 a.新機種導(dǎo)入前準(zhǔn)備:對于新機種導(dǎo)入工作,我們首先要明確:我們導(dǎo)入的產(chǎn)品涉及的部門 和需要我們提前準(zhǔn)備的工作,例如圖a就是某企業(yè)新機種導(dǎo)入所涉及到的相關(guān)部門。組織結(jié)構(gòu)畫材部Tf品管部生計生管SMTTSit*1iL程技用PM(產(chǎn)用頂目
4、貝貢人)生產(chǎn)部試產(chǎn)主昂件理人員程技術(shù)各車間組長各車間組長有了明確的組織架構(gòu)程當(dāng)中,需要各個部門提前進行準(zhǔn)備工作 需要準(zhǔn)備的事情(圖a),就可以清楚的知道參與新機種導(dǎo)入的部門和人員,在事前準(zhǔn)備這個過,在準(zhǔn)備這些具體工作之前,需要有產(chǎn)前會議,將各個落實下去 ,并制作check list進行檢查確認(rèn),如圖b.生計具體 負(fù)責(zé)人員生產(chǎn)部門組長項目負(fù)盍人(OPM)主持召開會議議題九試產(chǎn)計劃玄排試產(chǎn)會議的召開.插件組裝 人員生管人員SMT工程 技術(shù)人員2. 工禪確認(rèn)°程 序,調(diào)整"3. 試產(chǎn)安排人員“址材料彌認(rèn).5. 后工序設(shè)備假設(shè) 情況確認(rèn)"6. 目前還待解決的 問題.7可能
5、出現(xiàn)的問題品管組長OPM*組織協(xié)調(diào)各相關(guān)器門人靈做好新產(chǎn)品怖準(zhǔn)備工做眾謖計劃進荷試產(chǎn)(圖b)在試產(chǎn)前會議召開討論以后確定好了各個部門應(yīng)該準(zhǔn)備的東西,然后制作出一份checklist,進行檢查最后所有部門準(zhǔn)備全部完成便可以正式開始新機種導(dǎo)入。b新機種導(dǎo)入過程:在現(xiàn)場進行新機種的導(dǎo)入工作最重要的一點就是相關(guān)人員要始終在現(xiàn) 場,處理隨時可能會出現(xiàn)的問題,要第一時間發(fā)現(xiàn)問題,第一時間做出相應(yīng)的改善對策。此外每個人負(fù)責(zé)的工作要明確,最好是在發(fā)生問題之前就已經(jīng)做好相應(yīng)的預(yù)防工作,減少問題發(fā)生的幾率,縮短處理問題的時間。c新機種導(dǎo)入結(jié)束后檢討:在新機種導(dǎo)入結(jié)束后雖然SMT現(xiàn)場的生產(chǎn)工作結(jié)束了,但是對于整個新
6、機種導(dǎo)入過程中發(fā)現(xiàn)的問題卻仍然沒有得到解決,所以我們要對整個過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行檢討,問題包含的方面有很多,例如:工藝參數(shù)不合理,PCB設(shè)計不合理,原材料使用不合理等等。在詳細(xì)的檢討過后將所有發(fā)現(xiàn)的問題提出有效的改善方案和改善建議,然后在下次新機種導(dǎo)入過程中盡量避免類似的問題再次發(fā)生。三、如何縮短新機種導(dǎo)入的時間,提高效率:如何縮短新機種導(dǎo)入的時間是許多工廠為之頭痛的問題,這里簡明扼要的闡述一下縮短新機種導(dǎo)入時間的改善策略。首先我們要明確,縮短新機種導(dǎo)入的時間主要是指在現(xiàn)場導(dǎo)入過程的時間縮短,減少不必要的停止等待時間。其具體包括以下幾個方面:1)人員作業(yè)管理效率化,減少人員作業(yè)過程中的時間浪費
7、。例如:在我們(松下電器機電中國有限公司FA事業(yè)所CSE部SE課)其中一家客戶,在新機種導(dǎo)入過程當(dāng)中, 通過觀察和量測發(fā)現(xiàn)每次新機種導(dǎo)入需要3個小時的時間,其中由于人員作業(yè)以及相應(yīng)的管理都沒有達到標(biāo)準(zhǔn)化效率化導(dǎo)致在新機種導(dǎo)入過程中浪費的時間達 到了 1個小時10分鐘。其中人員作業(yè)不標(biāo)準(zhǔn)包括,。操作員在清潔網(wǎng)板的時候沒有按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行清洗的確認(rèn)工作,導(dǎo)致在試印刷過程中發(fā)現(xiàn)存在錫少問題,所以再次清洗網(wǎng)板,此過程中浪費的時間為30分鐘。操作員在接料過程發(fā)現(xiàn)有接料沒有按照標(biāo)準(zhǔn)SOP進行作業(yè),而后在試貼裝過程中存在有接料不良導(dǎo)致的設(shè)備吸著不良,此過程中浪費的時間為10分鐘一共發(fā)生了 4次,總的浪費時間
8、為40分鐘。通過上面兩個問題的檢討和改善,可以使得原來的新機種導(dǎo)入從 3 小時降低為 1 小時 50 分 鐘。提升比率為: 38%,提升效果非常明顯。2)操作流程標(biāo)準(zhǔn)化, 減少或者消除由于作業(yè)流程不夠明確而造成的時間浪費,效率下降 例如:在我們(松下電器機電中國有限公司FA事業(yè)所CSE部SE課)另外一家國內(nèi)客戶,在新機種導(dǎo)入過程當(dāng)中, 花費的時間是 4 個小時,其中作業(yè)流程不明確而導(dǎo)致的時間浪費是 2 個小時。主要原因是在作業(yè)流程上不夠明確,其中包括:。試產(chǎn)人員沒有第一時間到達現(xiàn)場,導(dǎo)致生產(chǎn)線停止生產(chǎn)等待。物料確認(rèn)是否到位不夠及時,導(dǎo)致物料到達SMT生產(chǎn)現(xiàn)場時間延誤。©LCR首件量測
9、時間太長,原因是一個測量員測量時間太久,生產(chǎn)線無故等待時間過長。負(fù)責(zé)人不明確,現(xiàn)場相關(guān)人員在出現(xiàn)問題的時候不知道應(yīng)該找誰,聯(lián)絡(luò)誰,時間嚴(yán)重浪費上面列出的僅僅是重要浪費時間的問題點,還有很多小的時間浪費這里就不再一一敘述了, 其中上面的 4 點重要的浪費時間總和為 2小時, 然后經(jīng)過現(xiàn)場觀察以及改善方案, 規(guī)范 化新機種導(dǎo)入的流程以后,上面的 4 個主要問題點得到改善,目前新機種導(dǎo)入的時間為 1 小時 40 分鐘。通過改善目前新機種導(dǎo)入時間與原先的新機種導(dǎo)入時間相比提升了58.3%,時間縮短多達2.33 小時,改善效果明顯。3)設(shè)備現(xiàn)場調(diào)試,參數(shù)制定的時間縮短,包括印刷機的參數(shù)設(shè)定時間縮短,貼裝
10、設(shè)備的 示教時間縮短,回流焊參數(shù)調(diào)節(jié)時間縮短以及 AOI 參數(shù)調(diào)節(jié)時間的縮短 例如:在我們(松下電器機電中國有限公司FA事業(yè)所CSE部SE課)一家日系中國客戶,在新機種導(dǎo)入過程當(dāng)中, 花費的時間是 2 個小時。 主要問題是在設(shè)備參數(shù)設(shè)定等環(huán)節(jié)上存在 時間上的浪費。其中包括以下幾個方面:。印刷參數(shù)調(diào)節(jié),sopport pin改善等方面。貼裝設(shè)備的吸著位置示教,貼裝位置示教等方面的改善。G回流問題參數(shù)設(shè)定的改善。通過改善目前新機種導(dǎo)入時間與原先的新機種導(dǎo)入時間相比提升了25%,時間縮短多達30 分鐘,改善效果顯著。通過以上 3 個方面來提高新機種導(dǎo)入的效率縮短新機種導(dǎo)入的時間,最終能夠真正的達到新
11、機種導(dǎo)入高效率,高質(zhì)量。讓我們能夠清楚的看到縮短新機種導(dǎo)入的時間應(yīng)該如何操作, 從哪些方面可以有效準(zhǔn)確的把握時間是非常重要的。四、綜述通過上面的介紹我們可以清楚的認(rèn)識到, 如何縮短新機種導(dǎo)入的時間, 作為一個管理者是 如何準(zhǔn)確的把握新機種導(dǎo)入時間的, 通過下面的一個關(guān)系圖可以幫助我們加深理解,如圖 c。PDCA的運用掌握旳證討婀在試產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題和 不良要集中進行討論并且記錄備忘. 方便在今后的試產(chǎn)當(dāng)中進行彌補防 止類似的問題再次發(fā)生工件之后深刻檢討也超fe及時有效,發(fā)現(xiàn)不良要懇 時通知相關(guān)人員,第一E寸間做出反 應(yīng)來節(jié)省試產(chǎn)時間,減少不必要的 尊待和浪費時間一工作當(dāng)中,及時有效竝施試士前會-
12、鳳確認(rèn)各個部 門對應(yīng)人員淮備的東西是否到位; 確認(rèn)好以后一等待試產(chǎn)準(zhǔn)備工作徹底全面5W2H的全面貫徹圖C)通過上面關(guān)系圖的介紹我們可以了解對于總體的新機種導(dǎo)入前導(dǎo)入后我們應(yīng)該注意什么 樣的問題,以及用什么樣的方法進行有效的把握。盡管在客戶當(dāng)中改善新機種導(dǎo)入效果明顯,但是在這里敘述的只是多家SMT工廠共同遇到和解決的問題,如果需要具體的改善措施和內(nèi)容則是必須在SMT現(xiàn)場進行實地的觀測和調(diào)查,詳細(xì)的得出數(shù)據(jù)后進行分析而得到的。所以這里建議大家在今后的新機種導(dǎo)入改善活動當(dāng)中要考慮實際工廠的情況和問題然后結(jié)合本篇文章所敘述的內(nèi)容進行改善,最后希望大家在實際的改善當(dāng)中都卓有成效。首先給大家介紹我們其中的
13、一家客戶改善事例 的時間為3小時.主要問題是:(1) 新機種導(dǎo)入前流程混亂,現(xiàn)場人員作業(yè)效率低下,重復(fù)性作業(yè)非常多,導(dǎo)入 過程中先后順序沒有明確(2) 相關(guān)人員現(xiàn)場作業(yè)統(tǒng)籌不明確,每一個相關(guān)人員不清楚到底自己需要做的 工作有哪幾項,先做什么,后做什么不清楚,不明白b作業(yè)步驟,客戶在改善之前,新機種導(dǎo)入碩事華曲認(rèn)跡謝咬嗇也豈常認(rèn)勒r敦】圖a是當(dāng)時在客戶 處現(xiàn)場觀察新機種 導(dǎo)入過程中每個環(huán) 節(jié)所花費的時間 從圖中我們可以看 出,當(dāng)時浪費時間 較多的程序是在裝 料/接料/上料確認(rèn) 環(huán)節(jié),浪費的時間 有60分鐘蹩 _藝_視片.呂1= 日¥) 旳T片臣F齊飯'=琴1=改善前作業(yè)流程主占
14、皺説斥員(圖b),導(dǎo)入過程中先后順序沒有明確相應(yīng)的改善方法有效率低下,重復(fù)性作業(yè)非常多點 J 、1 ! ! ! ! in UJJJUXtlja II I taiavnal! nII I 亍嚴(yán)II叭"-> U-當(dāng)”.iKrajriMl I »nstBaavBl、壬訂訓(xùn)胡壬I(1)制作一份新機種導(dǎo)入的作業(yè)流程,每個人員在 什么時候先做什么事情全部規(guī)定下來,然后該項工 作完成以后需要做什么工作全面清楚的規(guī)定下來 這樣做帶來的好處是可以清楚的看到現(xiàn)場在新機種 導(dǎo)入過程中每個人的工作內(nèi)容是否和流程規(guī)定的相 符合,同時每個人員也同樣能夠明確切換過程中自 己所擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧?,?yīng)該做的事
15、情,從制度上面理順整 個流程的各個環(huán)節(jié)Member新機種導(dǎo)入開始制作一份 check list反復(fù)進 行切換過程中進 行檢查,保證每個圖b責(zé)任當(dāng)時在現(xiàn) 場觀察相關(guān)人員作業(yè) 等情況,從圖中可以 看出在作業(yè)過程中人 員的移動軌跡,非常 雜亂,導(dǎo)致人員在每 個工序/每個環(huán)節(jié)的 作業(yè)當(dāng)中效率非常低 下,時間浪費非常之 大改善方法首先改善在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的第一個問題“1)新機種導(dǎo)入前流程混亂,現(xiàn)場人員作業(yè)在新機種導(dǎo)入以前硝認(rèn)好新機種甘入的相關(guān)人負(fù)準(zhǔn)備就緒裝料點料優(yōu)件上料確認(rèn)辰屈節(jié)31令供二改善后作業(yè)流程T1生產(chǎn)絃填e彳|設(shè)#工梅曲 lilfffn 品及人員 HSSA 田齊戟評工梅師別.其次我們同過現(xiàn) 場的觀察,每個操作 人員的移動軌跡,移 動的路線和作業(yè)工位 的移動順序,我們可 以看到,目前現(xiàn)場的 作業(yè)順序較之前相比 有了明顯的變化,每 個操作人員、每個技 術(shù)人員都清楚明白自 己第一步應(yīng)該做什 么,第二步應(yīng)該做什 么.(圖e)相關(guān)責(zé)任人第一時 間到達現(xiàn)場,第一時 間參與新機種導(dǎo)入 工作,保證新機種導(dǎo) 入工作的順利進行, 例如:網(wǎng)板是否確 應(yīng)經(jīng)放在SMT現(xiàn)場, 是否已經(jīng)經(jīng)過確 認(rèn).”等等工作內(nèi)容.同時在每次新機 種導(dǎo)入過程當(dāng)中進行具體的統(tǒng)一調(diào)度工作,反復(fù)演練最后達到理想的效果.四改善后實際效果經(jīng)過反復(fù)的演練 和調(diào)整,目前該客 戶的新機種導(dǎo)入 時間平
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