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文檔簡介
1、濃縮池煤泥水惡化原因分析1、 事故過程:10月 12日大修完成后,正常洗煤生產(chǎn)第一個圓班發(fā)現(xiàn)煤泥處理不理想,主洗車間采取1、加強(qiáng)清水層匯報制度2、加強(qiáng)跟值班監(jiān)督管理力度3、 加強(qiáng)煤泥壓濾及加藥操作管理等相關(guān)措施。至 10 月 20 煤泥水開始出現(xiàn)惡化現(xiàn)象,相關(guān)值班人員現(xiàn)場采取調(diào)整絮凝劑添加量、調(diào)節(jié)320 水力分級旋流器底流口等相關(guān)處理措施,10 月 21 日早上出現(xiàn)煤泥不沉降,煤泥絮團(tuán)懸浮至溢流堰狀態(tài)。2、 濃縮池煤泥水惡化原因分析:針對濃縮池煤泥水系統(tǒng)惡化分析主要原因有:1 、管理流程問題。管理不閉合,生產(chǎn)中出現(xiàn)問題匯報程序中斷,沒有及時得到相應(yīng)反饋。2、現(xiàn)場藥劑添加調(diào)整不合理。長時間 4K
2、g/桶添加造成煤泥絮團(tuán)穩(wěn)定,最終造成不沉淀3、 采取相關(guān)措施1、 煤泥水采樣絮凝劑小試,見附件1。2、 煤泥水篩分試驗,見附件2。3、 規(guī)范管理程序,完善閉合管理。附件2:絮凝劑試驗報告2 號 0.875%度(3.5kg/桶添力口)絮凝劑:1號0.75%濃度(3.0kg/桶添力口)煤泥水:1號:14:00煤泥水2號:21:30煤泥水3號:8:20煤泥水試驗結(jié)果:煤泥水一1號煤泥水2號煤泥水3號煤泥水1號3ml: 基本不沉降3.5ml沉降速度慢4ml:沉降,速度偏慢4.5ml沉降不明顯2號3ml絮團(tuán)較小,基本不沉降不沉降3.5ml沉降,速度偏慢不沉降4ml沉降,速度偏慢;壓縮比偏 高不沉降5ml
3、沉降不明顯不沉降6.5ml沉降速度慢7.5ml沉降不明顯備注:250ml量筒從對比試驗看,試驗結(jié)果都不理想,而且隨著洗選時間延長即3號煤泥水效果最差,初步考慮快凝劑聚鋁可能影響目前煤泥絮凝效果。根據(jù)絮 凝試驗及生產(chǎn)實際,就目前煤泥水處理情況,采取以下措施:1、 要求廠家更換符合我廠現(xiàn)生產(chǎn)條件的絮凝劑。2、 適量減少聚鋁添加量進(jìn)行短時間工業(yè)試驗。3、 更換壓濾機(jī)濾布使其真正意義上起到把關(guān)作用4、 加強(qiáng)煤泥水系統(tǒng)監(jiān)督管理。801底流小篩分試驗粒級mm質(zhì)量g產(chǎn)率%灰分>0.12513244.3022.46<0.12516655.7033.70綜合298100.0028.72320底流小篩分試驗粒級mm質(zhì)量g產(chǎn)率%灰分>0.2557694.2738.050.250.125213.4455.67<0.125142.2969.64綜合611100.0039.38320溢流小篩分試驗粒級mm質(zhì)量g產(chǎn)率%灰分>0.12589.5213.56<0.1257690.4838.79綜合84100.0036.39備注:取樣時間為21 日早上,煤泥絮團(tuán)不沉降。從上述小篩分試驗可以看出:濃縮機(jī)801 底流中 +0.125mm 以上產(chǎn)率為 44.30%。而320溢流中 +0.125mm 以上產(chǎn)率僅為9.52%, -0.125mm 以下產(chǎn)率為90.48%,說明大部分-
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