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1、豎爐齒輥卸料器的改造上傳于:1970-01-01 08:00:00   作者:zozo   來源:譚銀河    瀏覽:2次   評論:0條豎爐齒輥卸料器的改造譚銀河(湘潭瑞通球團有限公司)摘 要:湘潭瑞通球團公司的豎爐先后采用過兩種結構的齒輥卸料器,但效果均不佳,并引發(fā)種種問題,嚴重地影響了生產。在對其結構及存在的問題進行分析后,采取了三種改進方案并予以實施。使用結果表明,三種改進方案均取得了成功,齒輥使用壽命都能達兩年以上,其降本增產效益每年可達300萬元以上。關鍵詞:齒輥卸料器 改造結構 材質效益1 概 述齒輥

2、卸料機作為冶金行業(yè)豎爐球團生產的關鍵設備,其作用是將豎爐內的大塊破碎,并不斷往下排料,保證爐內暢通順行。我公司于2001年建成第一座4 m2豎爐,其齒輥卸料器設計為三動二靜,動齒輥結構為整體式,材質為45鑄鋼。2005年3月建成第二座10 m2豎爐,設計院應我們業(yè)主單位的要求,將卸料器齒輥全部設計為動齒輥(8根),其結構改為分體式。但從使用情況來看,二者均存在問題,效果不太理想,甚至嚴重影響了生產,其使用壽命通常不足8個月。因此,尋求一種高效、長壽的齒輥成了我公司亟待解決的課題。從2007年9月至年底,我公司通過招標的形式,與國內幾家供應商共同研制,生產了三種不同結構的齒輥。自2008年1月1

3、5日投入使用后,效果顯著,預計使用壽命可達到24個月以上,保證了生產的順暢,同時大大降低了備件消耗和生產成本。2 原齒輥存在的缺陷及分析我廠最早采用的齒輥為整體鑄造,齒輥中心通水冷卻,其結構見圖1。由于材質為45鋼鑄件,在爐內高溫下耐磨性很差,不到半年齒尖即被磨平,加之鑄造缺陷,極易發(fā)生漏水現(xiàn)象,并造成以下危害:漏水造成爐內溫度降低、粉末增多、風機葉輪粘泥破壞平衡、爐內下跑風、甚至結瘤等;齒尖磨損造成相鄰齒輥間間隙增大,部分大塊得不到有效破碎。第二座豎爐對齒輥結構進行了改進,采用分體式,分主軸和齒套兩大部分,套與軸之間用雙鍵聯(lián)結,主軸為通孔,用循環(huán)水冷卻,如圖2所示。其材質:主軸選用45鋼鍛件

4、;齒套選用ZG40Cr25 Ni20,熔模鑄造。該結構齒輥自2005年3月投運以來,齒輥套的耐磨性與耐高溫性能均良好,但連續(xù)出現(xiàn)開裂脫落現(xiàn)象,造成豎爐下部漏斗被脫落的齒套堵塞而無法排料,嚴重影響了生產。分析其原因,主要是卸料機齒輥套在設計和制造加工上存在較大缺陷,其內部存在大量氣孔、夾渣,組織疏松,當生產過程中不斷受爐內高溫料層及大塊擠壓后,嚴重的鑄造缺陷便引起強度和韌性大大降低,以致齒套開裂脫落。檢查開裂的齒套發(fā)現(xiàn),裂紋均出現(xiàn)在應力集中的鍵槽處。3 改進措施齒輥卸料機漏水及齒輥套開裂問題在國內球團廠普遍存在,我們在充分分析其原因后,有針對性地對齒輥套進行了改造。整體思路是:采用分體式結構,仍

5、按圖2型式裝配,主軸通水冷卻,保證在高溫下不彎曲變形;齒套采用耐高溫及耐磨材質,其核心改造部分是保證齒套不開裂。在設備制造時,我們通過公開招標,選定了江蘇聯(lián)興成套設備制造有限公司作為合作單位,并與其簽訂了使用壽命大于16個月的技術協(xié)議。供需雙方在技術上充分協(xié)商,根據(jù)經久耐用又經濟實惠的原則,采用三種方案制造并投入實用。結果證明,三種齒輥套使用19個月后,均未出現(xiàn)開裂掉落現(xiàn)象,效果均良好,預計壽命可達兩年以上。31 方案一齒套結構如圖3所示,材質仍選用ZG40Cr25Ni20,鑄造加工成形。為了保證使用效果,供需雙方進行充分交流后,決定在鑄造上采取以下方式進行控制:(1)為了提高結構致密性,在齒

6、套內放置冷鐵,并設置保溫冒口,以避免內部組織疏松并消除齒根部應力。(2)為了細化晶粒,增加高熔點化合物成核核心,在澆注前加入適量的稀土元素以及W、Mo、Ti等合金元素1,使其在高溫凝固時先形成WC等析出相,細化晶粒,造成彌散強化以消除粗大組織,同時降低C含量,提高高溫延伸率。(3)盡量降低S、P含量。為此,設置了陶瓷過濾網,控制原材料中的硫化物含量,并加入某些元素使夾雜物從條狀變?yōu)轭w粒狀,以提高其高溫強度和韌性。(4)鑄造完畢,作固溶處理,在急冷急熱下若不產生裂變,即作為成品,反之若有輕度裂紋產生,則重新回爐熔化再澆注。另外,考慮到熱膨脹因素,將單個齒套軸向長度由314 mm改為310 mm。

7、32 方案二齒套結構及外形尺寸仍按圖3制造,但材質選用1Cr18Ni9i鋼錠,先鍛打成毛坯,然后機加工成齒形,見圖4。齒輥套齒型布置由直齒分布改為斜齒分布,鍵槽與齒根不平行,以避免應力集中,齒套的強度也大為提高。33 方案三選用與方案一相同的材質(ZG40Cr25Ni20),但結構尺寸按圖5制造。將齒輥套的寬度減小,即將齒輥套的每一圈齒形做成一個單片的齒輥套;鑄造過程基本按方案一的步驟保證質量;裝配時,原每根齒輥由5個齒套變?yōu)?0個齒套,其使用功能不受任何影響。該方案的優(yōu)點在于,即使遇到齒套開裂脫落,掉落的齒套也會因體積較小而隨爐料排出,不會在卸料漏斗處造成卡堵。4 三種方案比較上述三種齒輥于

8、2008年元月15日投入使用(兩座豎爐均用),效果顯著,至2009年8月排空爐料進行檢查,均未發(fā)現(xiàn)齒套有任何裂紋,其磨損量也在35 mm左右。此時齒輥已使用19個月,由此推算,其使用壽命可達24個月以上,改造非常成功。但三種齒輥也各有優(yōu)劣:就單根齒輥而言,第一種方案成本相對較低(因澆注次數(shù)、機加工次數(shù)都少),但鑄造過程要求特別嚴格,因齒套寬度較厚(310 mm),內部產生氣孔的可能性較大,出現(xiàn)廢品的幾率也較高;第二種方案成本相對較高,機加工費用大,且鍛件毛坯加工后近23變成了廢料。其優(yōu)勢在于它是鍛件,強度高,是三種方案中壽命最長的一種;第三種方案成本居中,優(yōu)點是齒套寬度較薄(785 mm),故

9、澆注時質量容易掌握,內部產生氣孔的可能性較低,出現(xiàn)廢品的幾率不大。其缺點是澆注次數(shù)、加工次數(shù)較多。從性價比來看,我們偏向于第一種方案。5 經濟效益估算改造后至今,兩座豎爐的齒輥卸料機運行正常,狀態(tài)良好,大大提高了設備作業(yè)率,使困擾多年的生產瓶頸得到了徹底解決。其經濟效益估算如下:(1)我廠兩座豎爐共有11根齒輥,單根采購費用為143萬元,原齒輥壽命為8個月,現(xiàn)達到兩年,每年節(jié)約直接成本為143×11=1573萬元。(2)節(jié)約設備檢修費用10萬元年。(3)挽回產量損失,產值達135萬元。改造前由于齒輥開裂經常造成堵料導致豎爐停產,每年非計劃停產達120小時以上,累計損失產量=75 th×120h=9000t,產值9000×150元t=135萬元。(4)減少了輔助備件更換,每年節(jié)約的費用也在10萬元以上。以上幾項相加,本改造創(chuàng)造的年總價值至少在312萬元以上。6 結 論改造后的齒輥完全解決了我公司最突

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