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文檔簡介

1、水泥粉磨系統(tǒng)異常案例分析及解決措施(三鄒偉斌中國建材工業(yè)經(jīng)濟研究會水泥專業(yè)委員會(北京100024) 題要:本文針對國內(nèi)部分企業(yè)不同配置或者相同配置的水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)各段經(jīng)常出現(xiàn)的典型異常狀況進行了技術(shù)診斷分析,并根據(jù)其實際工藝特點制定出切實可行的解決措施,總結(jié)了實施后達到的技術(shù)經(jīng)濟效果;聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng)屬于“分段粉磨”, 該系統(tǒng)始終遵循“磨前處理是關(guān)鍵、磨內(nèi)磨細(xì)是根本、磨后選粉是保證”之增產(chǎn)、節(jié)電客觀規(guī)律。本文將筆者近幾年在走訪、調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的不同粉磨系統(tǒng)異常案例及技術(shù)分析,以連載方式進行分別敘述,文中的部分個人觀點僅供讀者參考。(本期探討管磨機異常案例部分)關(guān)鍵詞:管磨機 堵塞 襯板磨損

2、 分倉 研磨體變形“磨內(nèi)磨細(xì)是根本”, 水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)或一級閉路粉磨系統(tǒng)中,必須有一臺粉磨效率高的管磨機;宏觀上講,管磨機處于聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的第二段,由其完成少量的粉碎與大量的粉磨工作,這兩項都是通過物理方法實現(xiàn)物料由粗(大)到細(xì)(小)的演變;對于粒徑更細(xì)(32m 以下)的水泥成品而言,粉碎或預(yù)粉磨只是初級階段,對于粗顆粒物料處理有效;而粉磨則是將物料粒徑進一步磨細(xì)(縮小),達到成品質(zhì)量控制指標(biāo)要求的延續(xù);兩者的區(qū)別在于對被處理物料的施力方式與采用的設(shè)備及粒徑不同而已;在物料磨細(xì)與顆粒整形(形貌)這一環(huán)節(jié)上,管磨機獨有其優(yōu)良的特性,是其它設(shè)備所不能比擬的;管磨機對物料磨細(xì)也是對物料機械力活化的

3、過程。實際生產(chǎn)中,我們可以充分運用現(xiàn)代化測試儀器對擠壓、分級后的入磨物料、出磨物料及水泥成品等進行粒徑測試、監(jiān)控并實施對微觀參數(shù)的相關(guān)研究;本期探討粉磨系統(tǒng)中管磨機的異常案例部分。1.H 公司異常狀況描述:聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中管磨機一倉使用的研磨體質(zhì)量差、破碎變形嚴(yán)重、一倉物料粗碎能力差、導(dǎo)致粉磨系統(tǒng)效率降低;H 公司粉磨系統(tǒng)配置:采用12050輥壓機(物料通過量165t/h、主電機功率250kw-10kv-21A (額定電流,下同)×2)+550/120打散分級機(處理能力140175t/h、打散+分級電機總功率=45kw+30kw)+3.2×13m 三倉開路管磨機(主電機功率

4、1600kw-10kv-109A (額定電流,下同)、研磨體裝載量130t 、主減速器MBY1000、速比i=6.3、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速18.1r/min、一倉長度3.25m 、二倉長度2.75m 、三倉長度6.25m+四圈高度800mm 活化環(huán))+磨尾收塵風(fēng)機組成的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng),粉磨P.C32.5級水泥(成品細(xì)度指標(biāo):R45m 篩余11±1%),臺時產(chǎn)量只有57t/h、系統(tǒng)粉磨電耗35kwh/t。出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果:成品水泥細(xì)度不斷變粗,R45m 篩余由11%逐漸上升至18%甚至20%以上,同時伴有磨尾吐渣現(xiàn)象,成品水泥中出現(xiàn)米粒(1-2mm )甚至綠豆(2mm )大小的熟料及

5、混合材鋼渣顆粒,影響到水泥在后期的裝飾工程:墻面粉刷、鑲貼地(墻)面瓷磚等施工場合的應(yīng)用;技術(shù)診斷分析:由磨尾吐渣現(xiàn)象分析可知:磨機一倉粗碎能力較差,應(yīng)檢查研磨體有無破損或因研磨體直徑較小、或因未及時補充研磨體導(dǎo)致破碎能力不足;或因篩分隔倉板內(nèi)篩板破損漏料、造成物料流速較快,一倉未能及時破碎的物料很快流入二倉等;通過排空磨內(nèi)物料停磨檢查發(fā)現(xiàn):隔倉板與內(nèi)篩板完好、無異常;主要是由于一倉所用研磨體材質(zhì)差(亦非同一廠家所生產(chǎn)、系多家產(chǎn)品混用),破損、變形失圓太多,嚴(yán)重影響對進入一倉物料的破碎能力(一倉有效長度3.25m 、鋼球裝載量32t ;倒磨清理出破損、變形的鋼球9t ,破損、變形比例高達28.

6、13%,同時還有顯微硬度較大、被磨成圓角、再難以繼續(xù)破碎與磨細(xì)的鋼渣混合材顆粒;一倉內(nèi)破損與變形研磨體及雜物見圖3);采取的技術(shù)措施與效果:保持磨機一倉有效長度不變,改用國內(nèi)知名品牌、質(zhì)量優(yōu)良的耐磨鋼球,重新設(shè)計級配方案,P.C32.5級水泥臺時產(chǎn)量達到78t/h、系統(tǒng)粉磨電耗降至29kwh/t,比改進前降低6kwh/t、節(jié)電幅度17.14%;按年產(chǎn)量70萬噸計,節(jié)電420萬度、節(jié)電效益達250萬元以上; 一倉變形、破損的研磨體及雜物圖3 磨機一倉清理出的變形、破損研磨體與雜物2.L 公司異常狀況描述:配置輥壓機雙閉路水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng),磨內(nèi)磨細(xì)能力差,生產(chǎn)P.O42.5級水泥產(chǎn)量低、系統(tǒng)粉磨電

7、耗高L 公司粉磨系統(tǒng)配置:采用160-140輥壓機(物料通過量780t/h、主電機功率1120kw-10kv-79A ×2)+V選+4.2×13m 雙倉管磨機(一倉長度3.0m 、二倉長度9.5m+五圈高度950mm 活化環(huán)、主電機功率3550kw-10kv-243A 、研磨體裝載量240t 、主減速器JS150B 、速比i=47.295:1、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速15.6r/min)+ O-sepa N-4000選粉機(主軸功率240kw 、喂料能力720t/h、選粉能力240t/h、系統(tǒng)風(fēng)機風(fēng)量265000m3/h、風(fēng)壓6500Pa 、電機功率630kw )+磨尾收塵風(fēng)機組成

8、的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果:V 選分級后的入磨物料比表面積為170m 2/kg、出磨物料比表面積只有190m 2/kg(平均1.6m 2/kg/M)、 P.O42.5級水泥(成品比表面積360±10m 2/kg)產(chǎn)量155t/h、系統(tǒng)粉磨電耗38.5kwh/t;技術(shù)診斷分析:從異?,F(xiàn)象與系統(tǒng)產(chǎn)量及粉磨電耗分析,一倉粗處理能力差,尚有一定比例粗顆粒進入二倉、二倉的細(xì)磨能力不足,兩個倉的粉磨能力不平衡,造成出磨物料粒徑較粗、比表面積較低,所含成品比例較少;采取的技術(shù)措施與效果:根據(jù)入磨物料粒徑及易磨性,適當(dāng)提高一倉平均球徑、增大粗處理能力;同時強化二倉磨細(xì)能力,在入磨物料比

9、表面積為170m 2/kg前提下,出磨物料比表面積達到295m 2/kg(平均10m 2/kg/M)、系統(tǒng)產(chǎn)量提高至185t/h;增產(chǎn)30t/h、增幅19.35%、粉磨電耗由38.5kwh/t降至34.4kwh/t、降幅10.65%、節(jié)電4.1kwh/t;3.H 公司異常狀況描述:管磨機磨內(nèi)磨細(xì)能力差、系統(tǒng)產(chǎn)量低、粉磨電耗高;H 公司粉磨系統(tǒng)配置:采用180-120輥壓機(物料通過量850t/h、主電機功率1250kw-10kv-86A ×2)+V選+4.2×13m 雙倉管磨機(一倉3.25m 、二倉9.25m+四圈高度980mm 活化環(huán)、主電機功率3550kw-10kv-

10、251A 、研磨體裝載量235t 、主減速器MFY355、速比i=46.97:1、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速15.75r/min)+O-sepa N-4500選粉機(主軸功率240kw 、系統(tǒng)風(fēng)機風(fēng)量310000m3/h、風(fēng)壓7500Pa 、電機功率710kw )+磨尾雙風(fēng)機組成的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng);生產(chǎn)P.O42.5水泥(R45m 篩余8. 0±1.0%)產(chǎn)量200t/h、系統(tǒng)粉磨電耗33kwh/t;出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果:入磨物料比表面積170m 2/kg、出磨物料比表面積200m 2/kg(平均2.45m 2/kg/M),該系統(tǒng)仍有較大的增產(chǎn)、節(jié)電空間;技術(shù)診斷分析:入磨物料與出磨物料的比

11、表面積差值較小,說明磨內(nèi)磨細(xì)做功能力差、出磨物料中的成品率偏低,需要微調(diào)磨內(nèi)結(jié)構(gòu)及研磨體級配,滿足磨細(xì)要求;采取的技術(shù)措施與效果:對細(xì)磨倉四圈高度980mm 活化環(huán)外圓部分封堵400mm ,適當(dāng)抑制物料流速、延長磨細(xì)時間;同時,根據(jù)磨機主電機運行電流,引入直徑10mm 微鍛,強化對物料的進一步磨細(xì)功能;在入磨比表面積170m 2/kg前提下、出磨比表面積提高至288m 2/kg(平均9.44m 2/kg/M)、系統(tǒng)產(chǎn)量增至232t/h;增產(chǎn)32t/h、增幅16%、粉磨電耗降至29kwh/t、節(jié)電4kwh/t、降幅12.12%;4.Y 公司異常狀況描述:管磨機細(xì)磨倉未安裝使用活化環(huán)、“滯留帶”區(qū)

12、域大、小規(guī)格研磨體做功能力差、物料磨細(xì)功能不足;Y 公司粉磨系統(tǒng)配置:采用170-100輥壓機(物料通過量620t/h、主電機功率900kw-10kv-64A ×2)+V選+4.2×13m 雙倉管磨機(主電機功率3550kw-10kv-243A 、研磨體裝載量243t 、主減速器JS150B 、速比i=47.295:1、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速15.6r/min、一倉長度3.25m 、二倉長度9.25m 、無活化環(huán))+ O-sepa N-3500選粉機(主軸功率160kw 、系統(tǒng)風(fēng)機風(fēng)量240000m3/h、風(fēng)壓5800Pa 、電機功率560kw )+磨尾收塵風(fēng)機組成的雙閉路聯(lián)合粉

13、磨系統(tǒng);生產(chǎn)P.O42.5級水泥產(chǎn)量155t/h、粉磨電耗38kwh/t(成品比表面積365±10m 2/kg);經(jīng)V 選分級后的入磨物料R80m 篩余35%、R45m 篩余53%、比表面積170m 2/kg。出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果:P.O42.5級水泥(成品比表面積365m 2/kg)產(chǎn)量155t/h、系統(tǒng)粉磨電耗38kwh/t;技術(shù)診斷分析:由于沒有安裝使用活化環(huán),細(xì)磨倉 “滯留帶”( 研磨死區(qū))比例大,對小規(guī)格研磨體活化能力差,研磨體對物料的磨細(xì)做功能力較差,導(dǎo)致出磨物料中的成品比例低;采取的技術(shù)措施與效果:磨機一倉有效長度3.25m 保持不變;在二倉有效長度9.25m 范圍內(nèi)安

14、裝五圈高度1000mm 活化環(huán)、最大限度降低細(xì)磨倉磨“滯留帶”、激活研磨體對物料的磨細(xì)功能;P.O42.5級水泥產(chǎn)量提高至190t/h、增產(chǎn)35t/h、增幅22.58%;粉磨電耗降至34.3kwh/t、降幅9.74%、節(jié)電3.7kwh/t;5.L 公司異常狀況描述:管磨機分倉比例失調(diào)、一倉粉磨容積過小,存料量少,磨頭常冒灰、溢料,系統(tǒng)產(chǎn)量低、粉磨電耗高;L 公司粉磨系統(tǒng)配置:采用170-100輥壓機(物料通過量620t/h、主電機功率900kw-10kv-63A ×2)+V選+4.2×13m 雙倉管磨機(主電機功率3550kw-10kv-260A 、研磨體裝載量240t 、

15、主減速器JS150B 、i=47.295:1、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速15.6r/min、一倉長度2.50m 、二倉長度10.0m+六圈高度850mm 活化環(huán))+ O-sepa N-4000選粉機(主軸功率240kw 、系統(tǒng)風(fēng)機風(fēng)量260000m3/h、風(fēng)壓6800Pa 、電機功率630kw )+磨尾收塵風(fēng)機組成的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng);采用8%鋼渣作為混合材,生產(chǎn)P.O42.5級水泥(成品比表面積360±10m 2/kg)產(chǎn)量175t/h、系統(tǒng)粉磨電耗38.8kwh/t。經(jīng)V 選分級后的入磨物料R80m 篩余43%、R45m 篩余57%、比表面積185m 2/kg;出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果:磨機一

16、倉有效長度只有2.50m 、倉長比例20%(有效容積32.35m 3),磨頭常冒灰、溢料,現(xiàn)場環(huán)境差;技術(shù)診斷分析:一倉有效長度設(shè)計偏短,有效容積偏小、存料量少,當(dāng)系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷高時,物料不能順利進入二倉,極易導(dǎo)致磨頭溢料嚴(yán)重;此外,隔倉板與磨尾出料篦板縫隙卡、塞變形研磨體,造成磨內(nèi)通風(fēng)、過料不暢;采取的技術(shù)措施與效果:延長一倉有效長度,由2.50m 改為3.25m 、倉長比例由20%增至26%(有效容積由32.35m 3提高至42.05 m3,增加約10 m3)增大一倉存料量;剔除隔倉板及磨尾出料篦板縫隙堵塞的研磨體,保持通風(fēng)與過料能力;根據(jù)鋼渣易磨性較差、較難磨細(xì)的特點,提高一倉球徑(平均球

17、徑由28mm 提高至32mm )增大一倉粗處理能力,磨頭冒灰、溢料現(xiàn)象消除、工作現(xiàn)場環(huán)境顯著改善;P.O42.5級水泥產(chǎn)量提高至200t/h、系統(tǒng)粉磨電耗降至35.4kwh/t;6.N 公司異常狀況描述:物料經(jīng)立磨預(yù)粉磨+振動篩分級入磨、綜合水份較大;同時,管磨機級配不合理、系統(tǒng)產(chǎn)量低、粉磨電耗高; N 公司粉磨系統(tǒng)配置:采用國內(nèi)某公司生產(chǎn)的1700三輥立磨(處理能力100t/h、主電機功率400kw-10kv-28A )+振動篩(寬度5mm 篩孔)+3.2×13m 三倉開路管磨機(主電機功率1600kw-10kv-119A 、研磨體裝載量128t 、主減速器JDX1000、速比i=

18、6.3、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速18.1r/min、一倉長度3.25m 、二倉長度2.50m 、三倉長度6.50m+三圈高度650mm 活化環(huán))+磨尾收塵風(fēng)機組成的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng); 出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果:P.C32.5級水泥產(chǎn)量只有40t/h(成品細(xì)度R45m 篩余11±1.0%)、系統(tǒng)粉磨電耗高達44kwh/t。技術(shù)診斷分析:入磨物料雖然經(jīng)振動篩篩分,粒徑5mm ,但由于該立磨出力較小、只是粒徑由大到小的變化,出機物料無裂紋,幾乎對易磨性無任何改善;同時,入磨物料綜合水份達2.5%左右、物料韌性的增加導(dǎo)致易磨性變差;管磨機一倉與二倉研磨體均使用鋼球,但級配不合理,一倉平均球徑只有35mm

19、 、二倉平均球徑為20mm ,平均球徑設(shè)計與實配尺寸均偏小,完全不能適應(yīng)粉磨要求;采取的技術(shù)措施與效果:根據(jù)入磨物料水份及顆粒粒徑特征并結(jié)合現(xiàn)場工藝條件,重新優(yōu)化設(shè)計研磨體級配,一倉采用5090mm 五級配球,平均球徑提高至58.5mm ;二倉采用5030mm 三級配球,平均球徑提高至33mm ;放大管磨機前兩個倉球徑,提高粗處理能力,卡住粗顆粒,為細(xì)磨倉有效磨細(xì)創(chuàng)造良好的條件;改進后,P.C32.5級水泥產(chǎn)量提高至68t/h(高時達73t/h)、增產(chǎn)28t/h、增幅70%;系統(tǒng)粉磨電耗由44kwh/t降至35.3kwh/t、下降8.7kwh/t、節(jié)電幅度19.77%。7.Y 公司異常狀況描述

20、:管磨機隔倉板、出磨篦板被研磨體嚴(yán)重堵塞,磨內(nèi)溫度高,通風(fēng)、過料能力差;Y 公司粉磨系統(tǒng)配置:采用160-120輥壓機(物料通過量675t/h、主電機功率900kw-10kv-63.4A ×2)+650/160打散分級機(處理能力800t/h、打散+分級電機總功率=90kw+75kw)+4.2×13m 三倉管磨機(主電機功率3550kw-10kv-243A 、研磨體裝載量238t 、主減速器JS150B 、i=47.295:1、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速15.6r/min、一倉長度3.60m 、二倉長度2.48m 、三倉長度6.14m+四圈高度1250mm 活化環(huán))+磨尾收塵風(fēng)機組成

21、的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng);出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果: P.O42.5級水泥產(chǎn)量偏低,只有165t/h(成品比表面積360m 2/kg)、雖然系統(tǒng)粉磨電耗為34.4kwh/t、但仍偏高; 技術(shù)診斷分析:磨機隔倉板及出磨篦板縫堵塞嚴(yán)重、通風(fēng)與過料能力差、導(dǎo)致磨內(nèi)溫度升高(150)、加之研磨體與襯板表面嚴(yán)重粘附、粉磨能力急劇下降,導(dǎo)致水泥產(chǎn)量降低;研磨體堵塞的隔倉板與篦板見圖4;采取的技術(shù)措施與效果:改進隔倉板及出磨篦板篦縫形式,采用自清潔功能良好的隔倉板及出磨篦板、始終保持良好的磨內(nèi)通風(fēng)與過料能力;采用助磨劑消除研磨體、襯板表面粘附現(xiàn)象,始終保持良好的光潔度及研磨能力;生產(chǎn)P. O42.5級水泥產(chǎn)量提高至1

22、98t/h(成品水泥比表面積360m 2/kg )、系統(tǒng)增產(chǎn)33t/h、增幅達20%;粉磨電耗降至29.6kwh/t、降低4.8kwh/t、節(jié)電幅度為13.95%。圖4 堵塞的隔倉板與出磨篦板8.H 公司異常狀況描述:熟料溫度高,磨內(nèi)噴水,造成管磨機細(xì)磨倉研磨體與襯板表面嚴(yán)重粘附,研磨體磨細(xì)功能嚴(yán)重削弱,成品比表面積與產(chǎn)量下降;H 公司粉磨系統(tǒng)配置:采用170-100輥壓機(物料通過量620t/h、主電機功率900kw-10kv-66A ×2)+V選+4.2×13m 三倉管磨機(主電機功率3350kw-10kv-239A 、研磨體裝載量220t 、主減速器JS150B 、i

23、=47.295:1、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速15.6r/min、一倉長度3.25m 、二倉長度2.25m 、三倉長度6.75m+四圈高度900mm 活化環(huán))+磨尾收塵風(fēng)機組成的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng);生產(chǎn)P.O42.5級水泥(成品比表面積380±10m 2/kg)產(chǎn)量150t/h、粉磨電耗35.8kwh/t。出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果:成品比表面積降至320m 2/kg、系統(tǒng)產(chǎn)量降至132t/h、粉磨電耗上升至38.6kwh/t;技術(shù)診斷分析:由于熟料溫度較高,入稱重倉熟料皮帶噴水降溫;同時,因磨內(nèi)溫度高、磨尾配置噴水降溫、導(dǎo)致細(xì)磨倉研磨體與襯板表面嚴(yán)重粘附,研磨能力下降。(見圖5) 圖5 粘附的細(xì)磨倉

24、研磨體采取的技術(shù)措施與效果:停止磨前及磨內(nèi)噴水,停磨在磨內(nèi)各倉加入助磨劑,啟動磨機運轉(zhuǎn)(不喂料)40min ,徹底洗凈研磨體、襯板及球、鍛表面始終保持光潔;P.O42.5級水泥產(chǎn)量逐步提高至158t/h、系統(tǒng)增產(chǎn)8.0t/h、增幅5.33%;系統(tǒng)粉磨電耗降至34.6kwh/t。9.W 公司異常狀況描述:管磨機磨頭進料端有沖料現(xiàn)象、一倉存在少料研磨盲區(qū)、系統(tǒng)產(chǎn)量低、粉磨電耗高;W 公司粉磨系統(tǒng)配置:采用140-80輥壓機(物料通過量360t/h、主電機功率560kw10kv-42.8A ×2)+600/140打散分級機(處理能力300-600t/h、打散+分級電機總功率=55kw+45

25、kw)+4.2×13m 三倉管磨機(主電機功率3550kw-10kv-243A 、研磨體裝載量234t 、主減速器JS150B 、速比i=47.295:1、一倉長度2.9m 、二倉長度3.0m 、三倉長度6.3m+三圈高度1000mm 活化環(huán))+磨尾收塵風(fēng)機組成的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng);出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果: P.C32.5級水泥產(chǎn)量147t/h (成品比表面積380±10m 2/kg)、系統(tǒng)粉磨電耗35kwh/t、偏高;技術(shù)診斷分析:打散分級機至磨機段采用防磨階梯管道輸送方式,物料慣性較大,導(dǎo)致磨頭進料簸箕沖料、一倉存在1.25m-1.35m 少料(無料)研磨盲區(qū)、該有效長度范

26、圍不僅因少料、無料導(dǎo)致筒體襯板磨損大,而且由于該段研磨體基本沖擊、研磨不到物料,造成一倉粗碎功能降低,兩倉粉磨平衡失調(diào);采取的技術(shù)措施與效果:改進磨頭進料裝置、減少研磨少料盲區(qū)、充分利用一倉有效粉磨長度;對進料簸箕采取前封、側(cè)開、底開方式改進,有效遏制磨頭沖料,充分利用一倉有效長度范圍的粗磨功能; 改造后,P. C32.5級水泥產(chǎn)量提高至175t/h(成品比表面積380m 2/kg )、增產(chǎn)28t/h、增幅19.05%;粉磨電耗降至29kwh/t、降低6kwh/t、節(jié)電幅度17.14%;10.L 公司異常狀況描述:管磨機一倉階梯襯板嚴(yán)重磨損,提升能力大大降低,物料在一倉粗碎能力不足、磨尾吐渣、

27、成品細(xì)度跑粗、產(chǎn)量降低L 公司粉磨系統(tǒng)配置:采用120-50輥壓機(物料通過量165t/h、主電機功率250kw-10kv-21A ×2)+550/120打散分級機(處理能力140175t/h、打散+分級電機總功率=45kw+30kw)+3.2×13m 三倉開路管磨機(主電機功率1600kw-10kv-110A 、研磨體裝載量127t 、主減速器MBY1000、速比i=6.3、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速18.1r/min、一倉長度3.0m 、二倉長度2.50m 、三倉長度6.75m+四圈高度800mm 活化環(huán))+磨尾收塵風(fēng)機組成的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng);原生產(chǎn)P.C32.5級水泥臺時產(chǎn)量7

28、7t/h,出磨成品細(xì)度R80m 篩余2.5%,出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果:P.C32.5級水泥臺時產(chǎn)量降至65t/h,減產(chǎn)12t/h,出磨水泥細(xì)度跑粗,成品中含有少量小顆粒物料,影響到施工應(yīng)用,粉磨電耗上升至34.6kwh/t;盡管采取調(diào)整措施,仍不能恢復(fù)系統(tǒng)產(chǎn)量;技術(shù)診斷分析:停磨進入觀察、測量各倉襯板磨損情況,發(fā)現(xiàn)一倉階梯襯板襯板磨損非常嚴(yán)重,帶球能力差、一倉破碎功能不足,部分未被破碎的物料進入二倉,打破了磨內(nèi)粉磨平衡;一倉階梯襯板磨損前后尺寸對比數(shù)據(jù)見表1:表1 一倉階梯襯板磨損前、后尺寸對比 采取的技術(shù)措施與效果:徹底更換一倉嚴(yán)重磨損的階梯襯板、恢復(fù)對研磨體的提升、沖擊、破碎能力;生產(chǎn)P.C

29、32.5級水泥臺時產(chǎn)量逐步上升至78t/h,粉磨電耗降至31.5 kwh/t。11.W 公司異常狀況描述:開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中的管磨機所配置的兩道篩分隔倉板的物料出口端均為盲板(無篦縫)結(jié)構(gòu),由于隔倉板采用中部倒料錐過料與通風(fēng),倒料錐部位截面積縮小、風(fēng)速過高,造成后倉無料、少料研磨盲區(qū)較長,嚴(yán)重降低粉磨效率;W 公司粉磨系統(tǒng)配置:12050輥壓機(物料通過量165t/h、主電機功率250kw-10kv-21A ×2)+550/120打散分級機(處理能力140175t/h、打散+分級電機總功率=45kw+30kw)+3.2×13m 三倉開路管磨機(主電機功率1600kw-10k

30、v-115A 、研磨體裝載量135t 、主減速器JDX1000、速比i=6.3、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速18.1r/min、一倉長度3.25m 、二倉長度2.50m 、三倉長度6.50m+四圈高度800mm 活化環(huán))+磨尾收塵風(fēng)機組成的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng);出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果:粉磨P.C32.5級水泥(成品水泥細(xì)度指標(biāo):R45m 篩余12±1%),臺時產(chǎn)量只有62t/h、系統(tǒng)粉磨電耗33.6kwh/t。技術(shù)診斷分析:由于磨內(nèi)采用兩道篩分隔倉板,每道隔倉板的物料出口端均為盲板,所有物料必須從中部倒料錐通過,與磨機有效截面積相比,中部過料部位截面積明顯縮?。?.2m 磨機按有效內(nèi)徑平均值3.1m

31、計算,截面積為7.54m 2;中心倒料錐直徑按0.85m 計算、截面積只有0.576m 2,縮小了13.3倍),造成此處風(fēng)速過高(根據(jù)中控操作中磨尾收塵風(fēng)機不同比例拉風(fēng)量,筆者曾測試過多臺安裝使用這種隔倉板的中部風(fēng)速在16m/s甚至25m/s以上),過高的風(fēng)速使中部過料速度較快,每道隔倉板后倉物料距離盲板有0.5-1.5m 、甚至近2.0m 的無料或少料研磨盲區(qū)(這個盲區(qū)的襯板厚度減薄較快),兩個倉相當(dāng)于減少了磨機有效研磨總長度1.03.0m ,物料流速較快,在磨內(nèi)停留時間短,水泥成品細(xì)度不易控制,導(dǎo)致整個粉磨系統(tǒng)處于低產(chǎn)量、高電耗運行(這種出口采用盲板形式,中部通風(fēng)、過料的隔倉板適用于磨內(nèi)風(fēng)

32、速較低、物料自身流動性較好的超細(xì)粉煤灰粉磨配置);物料出口為盲板的隔倉板見圖6;圖6 物料出口為盲板形式的隔倉板采取的技術(shù)措施與效果:將兩道隔倉板出口盲板全部更換為帶孔的篦板,降低隔倉板中部風(fēng)速,隔倉板截面通風(fēng)趨于均勻,消除了后倉研磨盲區(qū);改造后,生產(chǎn)P.C32.5級水泥(成品細(xì)度指標(biāo):R45m 篩余12±1%),臺時產(chǎn)量提高至82t/h、系統(tǒng)粉磨電耗27.6kwh/t。12. Y 公司異常狀況描述:開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中的管磨機所配置兩道篩分隔倉板,由于一倉至二倉之間篩分隔倉板篩縫2.5mm 內(nèi)篩板磨損泄漏,一倉部分粗顆粒進入二倉,二倉粗磨能力不足,導(dǎo)致出磨水泥比表面積下降,系統(tǒng)產(chǎn)量降

33、低、粉磨電耗升高;Y 公司粉磨系統(tǒng)配置:14080輥壓機(物料通過量360t/h 、主電機功率560kw-10kv-40.5A ×2)+600/140打散分級機(處理能力380-600t/h、打散+分級電機總功率=55kw+45kw)+3.8×13m 三倉開路管磨機(主電機功率2500kw-10kv-185A 、研磨體裝載量185t 、主減速器JS130C 、速比i=44.588:1、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速16.6r/min、一倉長度3.50m 、二倉長度2.50m 、三倉長度6.25m+三圈高度900mm 活化環(huán))+磨尾收塵風(fēng)機組成的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng);正常生產(chǎn)P.O42.5級水

34、泥(成品比表面積380±15 m2/kg),產(chǎn)量100t/h、系統(tǒng)粉磨電耗29.6kwh/t。出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果:生產(chǎn)P.O42.5級水泥過程中,出現(xiàn)成品水泥比表面積下降323m 2/kg,磨尾有小顆粒物料排出,采取壓風(fēng)、減料措施,效果不明顯;產(chǎn)量降至75t/h、粉磨電耗上升33.8kwh/t; 技術(shù)診斷分析:對打散分級機入磨物料取樣測試細(xì)度,與正常狀態(tài)時無變化,而成品細(xì)度變粗,說明是管磨機內(nèi)部出現(xiàn)異常,磨尾排出小顆粒,應(yīng)為一倉粗處理能力不足、隔倉板磨損泄漏或?qū)е卵心ンw串倉;停機檢查發(fā)現(xiàn):一倉至二倉之間的隔倉板未損壞,但篩縫2.5mm 的內(nèi)篩板有六處磨損穿孔,泄漏的內(nèi)篩板不但失去了

35、對物料的篩分作用,同時也喪失了對粗顆粒攔截的屏障功能,形成了兩倉之間直通;導(dǎo)致部分粗顆粒物料與部分40mm 、30mm 鋼球進入二倉,二倉研磨體填充率高達36.5%,導(dǎo)致各倉粉磨平衡被打破,小顆粒又進入細(xì)磨倉未能被磨細(xì),最終排出磨外,引起出磨水泥細(xì)度跑粗、系統(tǒng)產(chǎn)量下降、粉磨電耗升高;采取的技術(shù)措施與效果:拆除、更換磨損的內(nèi)篩板,恢復(fù)隔倉板完整的篩分功能;處理完畢運行,系統(tǒng)產(chǎn)量與電耗恢復(fù)到正常狀態(tài);根據(jù)入磨物料綜合水份1.2%的特點,利用停機大修機會,重新調(diào)整倉長比例及研磨體級配,一倉至二倉之間篩分隔倉板改用篩縫2.0mm 內(nèi)篩板,提高一倉粗處理能力;調(diào)整后,P.O42.5級水泥產(chǎn)量由100t/

36、h提高至115t/h、增產(chǎn)15t/h、增幅15%;粉磨電耗下降至28.1kwh/t、降幅5.07%、節(jié)電1.5kwh/t;13. Z 公司異常狀況描述:輥壓機雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中的單倉管磨機內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理、分級襯板磨損嚴(yán)重、出磨提升機輸送能力不足,嚴(yán)重制約系統(tǒng)產(chǎn)量、粉磨電耗高;Z 公司粉磨系統(tǒng)配置:采用140-140輥壓機(物料通過量650t/h、主電機功率1000kw-10kv-69.6A ×2)+V選+4.2×14m 單倉管磨機(主電機功率3550kw-10kv-260A 、磨內(nèi)無活化環(huán)、研磨體裝載量246t 、主減速器JS150B 、速比i=47.295:1、磨機筒體

37、工作轉(zhuǎn)速15.6r/min)+ O-sepa N-3500選粉機(主軸功率160kw 、喂料能力630t/h、選粉能力210t/h、系統(tǒng)風(fēng)機風(fēng)量245000m 3/h、風(fēng)壓6500Pa 、電機功率600kw )+磨尾收塵風(fēng)機組成的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng);出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果:系統(tǒng)瓶頸是磨尾出料輸送至選粉機的NE450提升機能力偏?。ú蛔?00t/h,屬于設(shè)計初期選型不當(dāng))、生產(chǎn)運行過程中常出現(xiàn)磨頭冒灰;單倉磨分級襯板已磨損嚴(yán)重,造成磨內(nèi)研磨體分級紊亂,研磨能力差、出磨R45m 篩余達45%以上、成品率低;磨制P.O42.5級水泥(成品比表面積365±15m 2/kg),系統(tǒng)產(chǎn)量只有140

38、t/h、粉磨電耗高達39.6kwh/t;技術(shù)診斷分析:欲提高P.O42.5水泥產(chǎn)量、降低粉磨電耗,應(yīng)增大磨尾提升機輸送能力,提升量至少650t/h;由于單倉磨內(nèi)研磨體分級紊亂,不能實現(xiàn)良好的磨內(nèi)分段,應(yīng)安裝隔倉板、改為兩倉磨; 采取的技術(shù)措施與效果:第一步,拆除磨尾能力小的NE450提升機,改用NSE700高速板鏈提升機(輸送能力700t/h),生產(chǎn)P.O42.5級水泥,出磨物料R45m 篩余降至40%左右,系統(tǒng)產(chǎn)量提高至160t/h、電耗降至35.5kwh/t;第二步,增加一道雙層隔倉板,將單倉磨分為兩倉,一倉長度3.75m 、二倉長度9.75m ,一倉采用提升能力好的防磨型階梯襯板,并重新

39、進行級配;將磨損嚴(yán)重的分級襯板全部拆除,更換為分級能力更好的新型雙角度襯板,同時,安裝四圈高度1000mm 活化環(huán)消除部分“滯留帶”,穩(wěn)定提高研磨體對物料的磨細(xì)做功能力;運行后停磨觀察發(fā)現(xiàn):自隔倉板出口至磨尾出料篦板之間有效長度范圍內(nèi)研磨體實現(xiàn)了正常分級;磨細(xì)能力得到大幅度提高,出磨物料中的成品含量大幅度增加(出磨細(xì)度R45m 篩余由40%降至25%),P.O42.5級水泥(成品比表面積370m 2/kg )產(chǎn)量進一步提高至192t/h、增產(chǎn)32t/h、增幅20%;系統(tǒng)粉磨電耗降至30.1kwh/t,噸水泥節(jié)電5.4kwh/t;按照年產(chǎn)120萬噸計,年節(jié)電近650萬kwh ,按平均單價0.60

40、元/kwh,年節(jié)電效益達390萬元;14. E公司異常狀況描述:輥壓機開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng),管磨機均使用傳統(tǒng)金屬研磨體,生產(chǎn)P.O42.5級水泥,系統(tǒng)電耗33kwh/t;欲積極采用新技術(shù)、新材料,進一步降低粉磨電耗成本;E 公司粉磨系統(tǒng)配置:采用160-140輥壓機(物料通過量780t/h、主電機功率1120kw-6kv-134A ×2)+V選+3.8×13m 雙倉管磨機(一倉長度3.0m 、二倉長度9.5m+五圈高度950mm 活化環(huán)、主電機功率2800kw-6kv-329.3A 、研磨體裝載量175t 、主減速器JS140B 、速比i=44.562:1、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速16

41、.6r/min)+磨尾收塵風(fēng)機組成的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。生產(chǎn)P.O42.5級水泥,系統(tǒng)產(chǎn)量130t/h、粉磨電耗33kwh/t;采取的技術(shù)措施與效果:通過考察論證,在管磨機細(xì)磨倉應(yīng)用重慶羅曼耐磨新材料股份有限公司研發(fā)的“稀土微晶陶瓷研磨體”,進一步降低粉磨電耗;與另一套采用金屬研磨體、配置完全相同的開路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)進行對比得知:在系統(tǒng)產(chǎn)量、成品質(zhì)量相同的前提下,采用非金屬研磨體的聯(lián)合粉磨系統(tǒng)出磨水泥溫度低42. 2、磨機滑履溫度低9.8、磨尾收塵風(fēng)機工作電流低12.4A 、主電機運行電流降低103.6A 、下降幅度35%;系統(tǒng)粉磨電耗為28kwh/t,節(jié)電5kwh/t,按系統(tǒng)80萬噸年產(chǎn)量計,年

42、節(jié)電效益達240萬元,不足一年即可收回全部投資;15. C公司異常狀況描述:3.8×13m 雙倉管磨機+成品選粉機一級閉路粉磨系統(tǒng),磨尾出料端沒有配置回轉(zhuǎn)篩,通過出料篦板中心圓板的鋼鍛經(jīng)過選粉機回料進入磨機一倉,造成隔倉板與出料篦板堵塞嚴(yán)重,過料、通風(fēng)能力差;C 公司粉磨系統(tǒng)配置:3.8×13m 雙倉管磨機(主電機功率2500kw-10kv-185A 、研磨體裝載量180t 、主減速器JS130C 、速比i=44.588:1、磨機筒體工作轉(zhuǎn)速16.6r/min、一倉長度4.0m 采用鋼球、二倉長度 8.5m (采用鋼鍛) +四圈高度 850mm 活化環(huán)) +O-sepa N

43、-2000 選粉機(主軸電機功率 110kw、喂料能力 360t/h、選粉能力 120t/h、 系統(tǒng)風(fēng)機風(fēng)量 140000m3/h、風(fēng)壓 5800Pa、電機功率 400kw)+磨尾收 塵風(fēng)機組成的一級閉路粉磨系統(tǒng); 生產(chǎn) P.C32.5 級水泥產(chǎn)量 90t/h,粉磨電耗 36kwh/t; 出現(xiàn)的異常狀況及結(jié)果:生產(chǎn)過程中,隨著時間延長,出磨細(xì)度顯 著下降,R80 m 篩余只有 7.6%、選粉效率達 70%以上、循環(huán)負(fù)荷也 在 70%左右;系統(tǒng)產(chǎn)量逐漸下降至 78t/h、粉磨系統(tǒng)電耗上升至近 40kwh/t; 技術(shù)診斷分析:首先檢查選粉機進風(fēng)管道及內(nèi)部籠型轉(zhuǎn)子、導(dǎo)風(fēng)靜 葉片及密封圈等部位磨損情況,未見異常;從選粉效率與循環(huán)負(fù)荷數(shù) 據(jù)來看,選粉機子系統(tǒng)無不良狀況,說明問題應(yīng)存在于管磨機內(nèi)部; 排空磨內(nèi)物料后停機,對磨內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn):由選粉機回料帶來的鋼鍛導(dǎo) 致篩分隔倉板一倉進料端篦縫被嚴(yán)重堵塞, 基本只剩中心圓板過料與 通風(fēng),測量一倉空高為 2.26m,

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