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文檔簡介
1、鍋監(jiān)金屬典型案例分析某發(fā)電公司1999年2號汽輪機(jī)高壓轉(zhuǎn)子彎曲事故某發(fā)電公司汽輪機(jī)為亞臨界一次中間再熱、單軸三缸三排汽、沖動凝汽式汽輪機(jī),型號為k 一 300-170 3,額定出力為300MW 。 高壓缸主汽門前蒸汽壓力為16.2MPa、溫度540 C,高壓缸排汽壓 力為3.88MPa、溫度333 C。汽輪機(jī)高中壓汽缸分缸布置,高壓缸 采用雙層缸加隔板套型式,蒸汽的流向設(shè)計(jì)成回流式,高中壓缸設(shè)有 法蘭和螺栓加熱裝置,高壓轉(zhuǎn)子采用整體鍛造式結(jié)構(gòu)。事故前工況:#2汽輪機(jī)用中壓缸沖轉(zhuǎn),機(jī)組的轉(zhuǎn)速為1200轉(zhuǎn) /分,#2機(jī)B級檢修后第一次啟動,處中速暖機(jī)狀態(tài);高壓缸正在 暖缸,高壓缸法蘭及螺栓加熱已投
2、入;主汽及再熱蒸汽溫度壓力正常, 各缸體膨脹、差脹、振動值均在正常范圍。事故經(jīng)過:1999年4月11日,#2機(jī)組B級檢修結(jié)束后,經(jīng) 過一系列準(zhǔn)備與檢查后,#2機(jī)于4月12日15時55分開始沖轉(zhuǎn), 15時57分機(jī)組沖轉(zhuǎn)至500r/min ,初步檢查無異常。16時08分, 升速至1200r/min ,中速暖機(jī),檢查無異常。16時15分,開啟高 壓缸倒暖電動門,高壓缸進(jìn)行暖缸。16時18分,機(jī)長吳X令副值 班員莊XX開高壓缸法蘭加熱進(jìn)汽手動門,令巡檢員黃X開高、中壓 缸法蘭加熱疏水門,操作完后報(bào)告了機(jī)長。16時22分,高壓缸差 脹由16時的2.32mm 上升2.61mm,機(jī)長開啟高壓缸法蘭加熱電動門
3、,投入高壓缸法蘭加熱。1 6時25分,發(fā)現(xiàn)中壓缸下部金屬溫 度高于上部金屬溫度55 C,機(jī)長安排人就地檢查中壓缸及本體疏水 門,無異常,經(jīng)分析認(rèn)為溫度測點(diǎn)有問題,聯(lián)系熱工處理。17時13分,熱工人員將測點(diǎn)處理完畢,此時中壓缸上下缸溫度恢復(fù)正常。17 時27分,投中壓缸法蘭加熱裝置。17時57分,主值余XX在盤上 發(fā)現(xiàn)#2機(jī)#2瓦水平振動及大軸偏心率增大,報(bào)告值長。13時02 分,經(jīng)就地人員測量,#2瓦振動達(dá)140 m,就地明顯異音。手動 打閘,破壞真空停機(jī)。18時08分,#2機(jī)轉(zhuǎn)速到零,投盤車,此時 轉(zhuǎn)子偏心率超出500 m,指示到頭,#2機(jī)停爐,汽機(jī)悶缸,電動 盤車連續(xù)運(yùn)行。18時18分至2
4、4分,轉(zhuǎn)子偏心率降至40 70 m 后,又逐漸增大到300呵 并趨向穩(wěn)定,電動盤車?yán)^續(xù)運(yùn)行。在 13 日經(jīng)過討論決定:鑒于14小時的電動盤車后,轉(zhuǎn)子偏心率沒有減少, 改電動盤車為手動盤車180度方法進(jìn)行轉(zhuǎn)子調(diào)直。并認(rèn)為,高壓轉(zhuǎn) 子如果是彈性變形,可利用高壓缸上、下溫差對轉(zhuǎn)子的徑向溫差逐漸 減少,使轉(zhuǎn)子熱彎曲消除。經(jīng)討論還決定,加裝監(jiān)視儀表,并有專人 監(jiān)視下運(yùn)行。13日12時40分起到18時30分,三次手動盤車待轉(zhuǎn)子偏心率下降后,改投電動盤車,轉(zhuǎn)子偏心率升高,并居高不下, 在300呵 左右。15日19時20分,高壓缸溫度達(dá)145 C,停止盤車,開始做揭缸檢查工作。設(shè)備損失情況1. 轉(zhuǎn)子彎曲最大部
5、位在高壓缸噴嘴和平衡汽圭寸處,最大彎曲值 0.44mm。2. 平衡汽封磨損嚴(yán)重,磨損量約1.2mm,磨損部位在下部左側(cè);高壓后汽封的下部左側(cè)磨損約 0.30mm ;高壓第6、7、8級隔板阻 汽片下部左側(cè)磨損約0.80-1.00mm,第9、10級阻汽片下部左側(cè)磨損約0.40-0.60mm ;第I、2、3級阻汽片下部左側(cè)容損約0.60-0.80mm. 第4、5阻汽片下部左側(cè)有少量磨損。3. 高壓缸后油擋下部左側(cè)和上部左側(cè)局部鎢金磨損嚴(yán)重,鎢金 回油槽磨去一半約1.00mm,高壓缸前油擋鎢金齒左側(cè)磨去0.35mm,銅齒磨去約0.45mm。事故發(fā)生擴(kuò)大的原因4月12日16時18分,運(yùn)行人員在操作 #2
6、汽機(jī)高壓缸法蘭加熱系統(tǒng)的過程中,漏掉了對高壓缸法蘭加熱左 右兩側(cè)回汽門的操作(或檢查),使得高壓缸左側(cè)法蘭加熱回汽門開度 很小,右側(cè)法蘭加熱回汽門全開;當(dāng) 16時22分,機(jī)長開啟高壓缸 法蘭加熱電動門投入法蘭加熱后,從 16時27分起。高壓缸左、右 兩側(cè)的法蘭的溫差開始增大,56分時達(dá)100 C(左側(cè)法蘭金屬溫度為150.43 C,右側(cè)為250.45 C)。在高壓缸左右溫差大的期間,運(yùn)行 監(jiān)盤人員沒有及時發(fā)現(xiàn),因而造成高壓缸缸體膨脹不均,轉(zhuǎn)子偏心率 增加,高壓缸內(nèi)動靜摩擦,軸承油擋磨損,高壓轉(zhuǎn)子彎曲。事故暴露的問題1. 部分運(yùn)行人員工作失職,責(zé)任心不強(qiáng)。#2機(jī)大修后運(yùn)行人員 未對系統(tǒng)進(jìn)行啟動前
7、的全面檢查。機(jī)長在下令投入高壓缸法蘭加熱系 統(tǒng)時,考慮不全面,下令不準(zhǔn)確,沒有要求操作人對高壓缸法蘭加熱 系統(tǒng)中的閥門的狀態(tài)進(jìn)行細(xì)致的核查;在 #2機(jī)上監(jiān)盤的機(jī)長、主、 副值班員,監(jiān)視機(jī)組的主要運(yùn)行狀態(tài)不認(rèn)真,#2機(jī)高壓缸左右兩側(cè) 法蘭溫差增大及轉(zhuǎn)子偏心率增大達(dá) 38分鐘沒有發(fā)現(xiàn);值長對機(jī)組啟 動過程中的重要參數(shù)跟蹤監(jiān)視不到位,掌握機(jī)組的運(yùn)行工況不全面。2. 運(yùn)行部在技術(shù)管理上存在漏洞,投產(chǎn)已兩年,運(yùn)行規(guī)程還不夠 完善,現(xiàn)場沒有正式的機(jī)組啟動前各系統(tǒng)檢查卡和啟動期間專用 記錄表:已有的整組啟動操作卡可操作性差。3. 運(yùn)行部貫徹落實(shí)五項(xiàng)重點(diǎn)反措不及時,不得力。結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際制訂和執(zhí)行重點(diǎn)反措的實(shí)施
8、細(xì)則落實(shí)不到位。4. 參加機(jī)組大修后啟動的運(yùn)行行政、 技術(shù)管理人員。未能很好地 履行對運(yùn)行人員執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程狀態(tài)的監(jiān)督和技術(shù)把關(guān)的職責(zé), 沒有及 時發(fā)現(xiàn)汽機(jī)重要參數(shù)嚴(yán)重超限的重大問題。5. 電廠領(lǐng)導(dǎo)對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不力,對有關(guān)規(guī)章制度、規(guī)程的建立;健全檢查督促力度不夠,對運(yùn)行管理要求不嚴(yán),對上級 下達(dá)的反措沒有認(rèn)真研究,貫徹落實(shí)。造成事故的原因是由于運(yùn)行人員操作檢查不到位,監(jiān)視運(yùn)行參數(shù)不認(rèn)真、工作責(zé)任心不強(qiáng)造成的設(shè)備損壞事故。防止事故的對策1. 立即組織運(yùn)行人員針對此次事故找出存在的問題,舉一反三,吸取教訓(xùn)。要求每個運(yùn)行職工寫出對“ 4.12 ”事故的認(rèn)識和感受。2. 運(yùn)行部立即組織編寫
9、機(jī)組啟動前系統(tǒng)檢查卡、啟動期 間專用記錄表,完善細(xì)化汽機(jī)運(yùn)行規(guī)程及機(jī)組啟動典型啟動操作 票。3. 運(yùn)行部要根據(jù)汽輪機(jī)制造廠的規(guī)定制定機(jī)組在各種狀態(tài)下的 典型啟動曲線、停機(jī)曲線和惰走曲線。4. 對照總公司提出的重點(diǎn)反措,運(yùn)行、檢修、燃料、生產(chǎn)、行政 部(保衛(wèi))要進(jìn)一步制定完善的實(shí)施細(xì)則。5. 在全廠范圍內(nèi),立即開展一次查思想、查管理、查隱患、查 制度、查火險(xiǎn)的安全活動。6. 健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)程制度,完善技術(shù)管理,進(jìn)一步加強(qiáng) 安全生產(chǎn)保證體系,全面落實(shí)各級 安全生產(chǎn)責(zé)任制。7. 強(qiáng)化技術(shù)培訓(xùn),進(jìn)一步提高各級人員的技術(shù)素質(zhì),近期利用學(xué) 習(xí)班時間組織學(xué)習(xí)安規(guī)、運(yùn)規(guī)和重點(diǎn)反措,在五月-六月由運(yùn)行部和
10、安監(jiān)部門組織進(jìn)行閉卷考試。今后要把運(yùn)行人員的培訓(xùn)工作作為經(jīng)常 性工作長抓不懈,逐步提高運(yùn)行人員的素質(zhì)水平。8. 在這次事故處理中,采取停盤車的方法進(jìn)行直抽是不慎重,也 是不科學(xué)的,幸好汽缸溫度較低,未引起事故擴(kuò)大,今后要嚴(yán)格執(zhí)行 運(yùn)行規(guī)程和制造廠的有關(guān)規(guī)定,避免類似的事件發(fā)生。關(guān)于某發(fā)電公司“ 3.10 ”電站鍋爐爆炸事故分析1993年3月10日,某發(fā)電公司一號機(jī)組發(fā)生一起特大鍋爐爐 膛爆炸事故(按電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程界定),造成死亡 23人, 重傷8人,傷16人,直接經(jīng)濟(jì)損失778萬元。該機(jī)組停運(yùn)132天, 少發(fā)電近14億度。一、事故經(jīng)過1993年3月10日14時07分24秒,某發(fā)電公司1號
11、機(jī)組鍋 爐發(fā)生特大爐膛爆炸事故,人員傷亡嚴(yán)重,死 23人,傷24人(重 傷8人)。某發(fā)電公司1號鍋爐是美國ABB CE公司(美國燃燒工 程公司)生產(chǎn)的亞臨界一次再熱強(qiáng)制循環(huán)汽包鍋爐,額定主蒸汽壓力 17.3兆帕,主蒸汽溫度540度,再熱蒸汽溫度540度,主蒸汽流量 2008噸/時。1993年3月6日起該鍋爐運(yùn)行情況出現(xiàn)異常,為降低再熱器管 壁溫度,噴燃器角度由水平改為下擺至下限。3月9日后鍋爐運(yùn)行工 況逐漸惡化。3月10日事故前一小時內(nèi)無較大操作。14時,機(jī)組負(fù) 荷400兆瓦,主蒸汽壓力15.22兆帕,主蒸汽溫度513度,再熱蒸 汽溫度512度,主蒸汽流量1154.6噸/時,爐膛壓力維持負(fù)10
12、毫 米水柱,排煙溫度A側(cè)110度,B側(cè)158度。磨煤機(jī)A、C、D、E 運(yùn)行,各臺磨煤機(jī)出力分別為78.5 %、73 %、59 %、38 %, B磨處 于檢修狀態(tài),F(xiàn)磨備用。主要CCS (協(xié)調(diào)控制系統(tǒng))調(diào)節(jié)項(xiàng)目除風(fēng)量 在“手動”調(diào)節(jié)狀態(tài)外,其余均投“自動”,吹灰器需進(jìn)行消缺,故 13時后已將吹灰器汽源隔離。事故發(fā)生時,集中控制室值班人員聽 到一聲悶響,集中控制室備用控制盤上發(fā)出聲光報(bào)警:“爐膛壓力高 高” 、“ MFT ” (主燃料切斷保護(hù))、“汽機(jī)跳閘”、“旁路快 開”等光字牌亮。FSS (爐膛安全系統(tǒng))盤顯示 MFT的原因是“爐 膛壓力高高”引起,逆功率保護(hù)使發(fā)電機(jī)出口開關(guān)跳開,廠用電 備用
13、電源自投成功,電動給水泵自啟動成功。由于汽包水位急劇下降, 運(yùn)行人員手動緊急停運(yùn)爐水循環(huán)泵 B、C (此時A泵已自動跳閘)。 就地檢查,發(fā)現(xiàn)整個鍋爐房迷漫著煙、灰、汽霧,人員根本無法進(jìn)入, 同時發(fā)現(xiàn)主汽壓急驟下降,即手動停運(yùn)電動給水泵。由于鍋爐部分 PLC (可編程邏輯控制)柜通訊中斷,引起 CRT (計(jì)算機(jī)顯示屏)畫 面鍋爐側(cè)所有輔助設(shè)備的狀態(tài)失去, 無法控制操作,運(yùn)行人員立即就 地緊急停運(yùn)兩組送引風(fēng)機(jī)。經(jīng)戴防毒面具人員進(jìn)入現(xiàn)場附近, 發(fā)現(xiàn)爐 底冷灰斗嚴(yán)重?fù)p壞,呈開放性破口。二、事故造成后果該起事故死亡23人,其中電廠職工6人(女1人),民工17 人。受傷24人,其中電廠職工5人,民工19人
14、。事故后對現(xiàn)場設(shè)備損壞情況檢查后發(fā)現(xiàn):21米層以下?lián)p壞情況自上而下趨于嚴(yán)重, 冷灰斗向爐后側(cè)例呈開放性破口,側(cè)墻與冷灰斗交界處撕裂水冷壁管 31根。立柱不同程度扭曲,剛性梁拉裂;水冷壁管嚴(yán)重?fù)p壞,有66根開斷,爐右側(cè)21米層以下剛性梁嚴(yán)重變形,0米層爐后側(cè)基本被 熱焦堵至冷灰斗,三臺碎渣機(jī)及噴射水泵等全部埋沒在內(nèi)。 爐前側(cè)設(shè) 備情況尚好,磨煤機(jī)、風(fēng)機(jī)、煙道基本無損壞。事故后,清除的灰渣 934立方米。該起事故最終核算直接經(jīng)濟(jì)損失 778萬元人民幣,修復(fù)時間132天,少發(fā)電近14億度。因該爐事故造成的供電緊張, 致使一段時間內(nèi)本地區(qū)的企業(yè)實(shí)行停三開四,杭州地區(qū)停二開五,浙江省工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受到了嚴(yán)重
15、影響,間接損失嚴(yán)重。三、事故原因該起鍋爐特大事故極為罕見,事故最初的突發(fā)性過程是多種因 素綜合作用造成的。以下僅將事故調(diào)查過程中的事故機(jī)理技術(shù)分析結(jié) 論綜合如下:1. 運(yùn)行記錄中無鍋爐滅火和大負(fù)壓記錄,事故現(xiàn)場無殘焦,可 以認(rèn)定,并非煤粉爆炸。2. 清渣過程中未發(fā)現(xiàn)鐵異物,渣成份分析未發(fā)現(xiàn)析鐵,零米地坪完整無損,可以認(rèn)定,非析鐵氫爆炸。3. 鍋爐冷灰斗結(jié)構(gòu)薄弱,彈性計(jì)算確認(rèn),事故前冷灰斗中積存的渣量,在靜載荷下還不會造成冷灰斗破壞, 但靜載荷上施加一定數(shù)量 的集中載荷或者施加一定數(shù)量的壓力,有可能造成灰斗失穩(wěn)破壞。4. 事故發(fā)生后的檢驗(yàn)結(jié)果表明,鍋爐所用的水冷壁管材符合技 術(shù)規(guī)范的要求,對水冷
16、壁管斷口樣品的失效分析證實(shí), 包角管的破裂 是由于冷灰斗破壞后塌落導(dǎo)致包角管受過大拉伸力而造成的。5. 對于事故的觸發(fā)原因是鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣。 事故的主要過程是: 嚴(yán)重結(jié)渣造成的靜載加上隨機(jī)落渣造成的動載,致使冷灰斗局部失穩(wěn);落渣入水產(chǎn)生的水汽,進(jìn)入爐膛,在高溫堆渣的加熱下升溫、膨 脹,使?fàn)t膛壓力上升;落渣振動造成繼續(xù)落渣使冷灰斗失穩(wěn)擴(kuò)大,冷 灰斗局部塌陷,側(cè)墻與冷灰斗連接處的水冷壁管撕裂; 裂口向爐內(nèi)噴 出的水、汽與落渣入水產(chǎn)生的水汽,升溫膨脹使?fàn)t膛壓力大增,造成 主燃料切斷,并使冷灰斗塌陷擴(kuò)展;三只角隅包角管先后斷裂,噴出 的工作介質(zhì)量大增,爐膛壓力陡升,在渣的靜載、動載和工質(zhì)閃蒸擴(kuò) 容壓力的
17、共同作用下,造成鍋爐21米以下嚴(yán)重破壞和現(xiàn)場人員重大 傷亡。因此,該起事故原因的認(rèn)定結(jié)論為:制造廠鍋爐爐膛設(shè) 計(jì)、布置不完善及運(yùn)行指揮失當(dāng);是一起鍋爐設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞和人員群 亡的責(zé)任事故。事故的直接原因是鍋爐嚴(yán)重結(jié)渣。四、防范措施1. 制造廠(ABB-CE )應(yīng)采取措施,解決投產(chǎn)以來一直存在 的再熱器汽溫低和部分再熱器管壁溫度嚴(yán)重超限的問題。2. 制造廠應(yīng)研究改進(jìn)現(xiàn)有噴燃器,防止鍋爐結(jié)焦和煙溫偏差過大 的問題。在未改進(jìn)前,制造廠應(yīng)在保證鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)的前提下,提出 允許噴燃器下擺運(yùn)行的角度和持續(xù)時間。3. 鍋爐設(shè)計(jì)中吹灰器布置密度低,現(xiàn)在吹灰器制造質(zhì)量差,制 造廠應(yīng)采取措施加以改進(jìn)。在未改進(jìn)前,電
18、廠應(yīng)加強(qiáng)檢修、維護(hù)和管 理,提高現(xiàn)有吹灰器的可用率,必要時換用符合要求的吹灰4. 制造廠應(yīng)研究適當(dāng)加強(qiáng)冷灰斗支承的措施,以提高其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性又不致影響環(huán)形集箱的安全。5. 制造廠應(yīng)采取措施加裝必要的監(jiān)視測點(diǎn),如尾部煙溫、煙壓測點(diǎn)、過熱器減溫器進(jìn)出口汽溫測點(diǎn)、輻射式再熱器出口汽溫測點(diǎn)等, 并送入計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。此外,還應(yīng)考慮裝設(shè)記錄型爐膛負(fù)壓表。6. 制造廠應(yīng)對冷灰斗的積渣和出渣系統(tǒng)的出渣增加必要的監(jiān)/測手段,包括增加必要的爐膛看火孔,以便檢查鍋爐結(jié)渣情 況。7. 制造廠應(yīng)對不符合安全要求的廠房結(jié)構(gòu)、安全設(shè)施、通道、門、走、平臺和扶梯等進(jìn)行改進(jìn),如大門不能采用卷簾門,看火孔附 近要有平臺等。8
19、. 切實(shí)加強(qiáng)燃煤管理。解決鍋爐燃煤的定點(diǎn)供應(yīng)問題。電廠要加強(qiáng)對入廠煤、火爐煤的煤質(zhì)分析和管理,完善配煤管理技 術(shù)。為防止結(jié)焦,可采取混煤、摻燒措施,但應(yīng)預(yù)先做好試驗(yàn)。9. 電廠應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程,加強(qiáng)對鍋爐的運(yùn)行分析和管理工 作。應(yīng)及時提出鍋爐運(yùn)行情況的分析意見和異常工況的應(yīng)急措施。女口: 灰斗部位結(jié)焦、搭橋,應(yīng)及時處理;定期吹灰 ,對失 效的吹灰器應(yīng)及時維修; 運(yùn)行人員應(yīng)密切注意運(yùn)行參數(shù)變化, 必要 時應(yīng)及時向上匯報(bào)或緊急停爐,以確保設(shè)備、人身安全。10. 對事故中波及的設(shè)備和部件進(jìn)行仔細(xì)的檢查。恢復(fù)運(yùn)行前必須進(jìn)行爐內(nèi)空氣動力場和燃燒調(diào)整試驗(yàn)。某電廠發(fā)生鍋爐超壓爆管事故案例分析一、事故經(jīng)過某
20、電廠1999年6月5日,根據(jù)鍋爐大修工程進(jìn)度安排,準(zhǔn)備安全門定砣。11時30分,值長 下令鍋爐點(diǎn)火;12時先后投入1-3號油槍,鍋爐開始升壓;13時,再熱器安全門開始定砣;13 時30分結(jié)束,之后鍋爐繼續(xù)升溫升壓;當(dāng)壓力升到15.8MPa 時,鍋爐分廠副廠長等人來到鍋爐乙側(cè)脈沖安全門平臺(標(biāo)高 46.5,面 積11.69 m2),準(zhǔn)備進(jìn)行一次汽系統(tǒng)安全門定砣。14時02分鍋爐 主汽壓力升至16.2MPa時,值長下令進(jìn)行事故放水、向空排汽試驗(yàn),I繼續(xù)升溫升壓。15時06分,當(dāng)主汽壓力達(dá)到17.2MPa時,突然一I聲巨響,大量汽水呼嘯而出,熱蒸汽迅速籠罩鍋爐間,經(jīng)檢查鍋爐高I溫省煤器出口聯(lián)箱至汽包
21、聯(lián)絡(luò)管的直管段突然爆裂,爆裂發(fā)生在直管段上,沿軸向開裂,裂口長 470mm 左右;爆口中間部位在汽水反 作用力作用下,形成“V”形彎;爆口方位正對著乙側(cè)一次汽系統(tǒng)安I全門,乙側(cè)部分聯(lián)絡(luò)管保溫層被吹壞。當(dāng)即將鍋爐分廠副廠長等八名 同志嚴(yán)重燙傷,其中五人醫(yī)治無效死亡。二、事故原因分析:本次安全門定砣壓力為16.66MPa,爆管時壓力為17.2MPa ,介質(zhì)溫度為290 C左右,超壓引起爆管。在鍋爐安全門定砣過程中,當(dāng)主汽壓力達(dá)到17.2MPa時,鋼管有效壁厚的實(shí)際工作應(yīng)力達(dá)到材 料的抗拉強(qiáng)度而發(fā)生瞬時過載斷裂,導(dǎo)致聯(lián)絡(luò)管縱向開裂。三、防范措施1、鍋爐超壓水壓試驗(yàn)和熱態(tài)安全門校驗(yàn)工作應(yīng)制定專項(xiàng)安全技
22、 術(shù)措施,防止升壓速度過快或壓力失控造成超壓現(xiàn)象。2、安全閥未經(jīng)校驗(yàn)的鍋爐,在點(diǎn)火試運(yùn)啟動和在安全閥校驗(yàn)過 程中應(yīng)有防止超壓的措施,并在專人監(jiān)護(hù)下實(shí)施。3、做好鍋爐發(fā)生超壓、超溫等事故預(yù)想及防范措施。4 .鍋爐在超水壓試驗(yàn)和熱態(tài)安全閥整定時,嚴(yán)禁非試驗(yàn)人員進(jìn) 入現(xiàn)場。某發(fā)電公司發(fā)生鍋爐超溫、超壓事故案例分析一、事故經(jīng)過1996年3月13日00:29 ,4號機(jī)組由于直流控制電源總?cè)劢z熔斷,造成直流操作電源消失,4號機(jī)組跳閘,汽輪機(jī)主汽門關(guān)閉。因“機(jī)跳爐”聯(lián)鎖未投入運(yùn)行,機(jī)組甩負(fù)荷后燃料沒有聯(lián)動切斷。最高主蒸汽壓力達(dá)21.3MPa、主蒸汽溫度達(dá)576 C,而額定過熱器出口 壓力為13.7MPa、汽
23、包壓力為15.88MPa、主蒸汽溫度為540 C。二、事故原因分析:運(yùn)行人員在事故處理過程中,當(dāng)手動開啟脈沖安全門鍋爐壓力 不降時(安全門、PCV閥拒動),沒有按規(guī)程果斷切斷制粉系統(tǒng),致 使鍋爐承壓部件嚴(yán)重超溫、超壓。三、防范措施:1、 制定防止鍋爐發(fā)生重大事故的應(yīng)急預(yù)案(含超壓事故),并進(jìn) 行定期演練。2、運(yùn)行中鍋爐主汽出口壓力超過安全門動作壓力 (含PCV閥) 而安全門拒動同時手動PCV閥又無法打開時,應(yīng)立即手動停爐。2、機(jī)組運(yùn)行時鍋爐主汽、再熱冷、熱段安全門、Pcv閥,廠用汽管道所有安全門必須全部投入,嚴(yán)禁隨意解列運(yùn)行系統(tǒng)安全門,防止系統(tǒng)超壓3、鍋爐超壓水壓試驗(yàn)和熱態(tài)安全門校驗(yàn)工作應(yīng)制定
24、專項(xiàng)安全技術(shù)措施,做好事故預(yù)想及對策,防止升壓速度過快或壓力、溫度失控造成超壓超溫現(xiàn)象。某發(fā)電廠#2爐因基建階段在高溫過熱器管內(nèi)遺留螺栓造成連續(xù)二次爆管事故一、事故經(jīng)過某發(fā)電廠機(jī)組額定出力為600 MW,由加拿大B&W 公司制造 96年連續(xù)兩次發(fā)現(xiàn)高溫末級過熱器泄漏,檢查發(fā)現(xiàn)二次爆破在相同 部位。割管后用內(nèi)窺鏡檢查發(fā)現(xiàn)管內(nèi)有一只 M16 X100的螺栓。二、事故暴露的問題:制造與安裝驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán),未認(rèn)真通球,以致把該螺栓遺留在管 內(nèi),導(dǎo)致管內(nèi)蒸汽通流面積減少,使過熱蒸汽得不到充分冷卻而引起 管子過熱爆破。三、防止對策:1、應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行“電建施工驗(yàn)收規(guī)范”,做好通球和驗(yàn)收工作。2、監(jiān)造時,
25、應(yīng)確保承壓部件和受熱面管內(nèi)無雜物。3、安裝時,對焊口敞開部位應(yīng)用木塞或鐵皮罩封堵。4、 系統(tǒng)封閉前,應(yīng)重點(diǎn)對減溫器等集箱內(nèi)部用內(nèi)窺鏡做檢查??傊?,通過嚴(yán)把關(guān)、層層把關(guān),該類事故是可以避免的。某電廠#2機(jī)組主蒸汽管道爆破重大事故一、事故經(jīng)過某電廠#2機(jī)組容量為125 MW , 98年管道爆破時已累計(jì)運(yùn)行 了約15.8萬小時。該管道設(shè)計(jì)規(guī)格為© 273 X25,材質(zhì)為F11。爆 破部位采用的直管規(guī)格為© 273 X20。爆破導(dǎo)致設(shè)備、廠房受到不同 程度的損壞。二、事故原因1、由于爆破管段為薄壁管,且其內(nèi)表面有缺陷,構(gòu)成薄弱點(diǎn), 產(chǎn)生應(yīng)力集中,長期在高溫高壓下運(yùn)行導(dǎo)致強(qiáng)度不足。2
26、、長期運(yùn)行后金相組織變化,性能下降;且運(yùn)行已 >10萬小 時,未及時安排普查,對薄弱環(huán)節(jié)更未能跟蹤監(jiān)檢。3、管內(nèi)壁有蠕變裂源,并向外壁擴(kuò)展,導(dǎo)致失效爆管。防范措施:1、應(yīng)禁用薄壁管。已用但暫不能更換的,應(yīng)限期解決;在暫 用期內(nèi)應(yīng)采取相應(yīng)措施和加強(qiáng)監(jiān)督。2、對管系彎頭、三通、閥門、直管及焊縫 (包括熱影響區(qū))應(yīng) 按“金屬監(jiān)督規(guī)程” 及時安排普查,對薄弱環(huán)節(jié)更應(yīng)跟蹤監(jiān)檢。3、應(yīng)考慮支吊架的非設(shè)計(jì)工況對管道一次彎曲應(yīng)力的影響,要充分重視支吊架的檢驗(yàn)和調(diào)整汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子裂紋的產(chǎn)生原因分析及處理某電廠從2003年10月至2004年12月相繼發(fā)現(xiàn)了四臺機(jī)組的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子上存在裂紋,裂紋發(fā)生位置示意圖如下:
27、其中#2機(jī)組的裂紋深度最深,第七、八道汽封塊之間裂紋測出 深度最高為10mm ;前汽封與調(diào)節(jié)級間裂紋測得深度范圍在 10-13.9mm。處理方法:將轉(zhuǎn)子送至上海汽輪機(jī)廠處理,首先請汽輪機(jī)廠專家 進(jìn)行軸強(qiáng)度的有限元校核計(jì)算,在保證軸強(qiáng)度不受影響的前提下,將 裂紋車掉,且對該位置的圓弧過渡的 R角半徑增大相應(yīng)的尺寸。結(jié) 果為#2機(jī)組汽封塊間裂紋分別車去10mm,前汽封與調(diào)節(jié)級間裂紋 車去13.6mm,將裂紋處的圓角半徑由原來的 R8加工成R20,調(diào)節(jié)級側(cè)圓角半徑也從R5變?yōu)镽15 ;其它機(jī)組將汽封塊間裂紋車去后 圓角半徑由原來的R5加工成R10 ,調(diào)節(jié)級側(cè)圓角半徑也從R5變?yōu)?R15。原結(jié)構(gòu)復(fù)合應(yīng)
28、力工況計(jì)算表明,產(chǎn)生應(yīng)力集中的位置就是端部彈 性凹槽、葉輪過渡園角等轉(zhuǎn)子截面存在突變處,原結(jié)構(gòu)溫度應(yīng)力工況 產(chǎn)生的最大應(yīng)力比值為0.99,占最大復(fù)合應(yīng)力的99 %,而且最大應(yīng) 力位置就在裂紋 C位置處,這表明,溫度應(yīng)力是裂紋產(chǎn)生的根本原 因。原因分析1、隨著電力行業(yè)的不斷發(fā)展,此廠在上世紀(jì)80年代末成為河北 南部電網(wǎng)的主要調(diào)峰廠之一,據(jù)統(tǒng)計(jì)#2機(jī)組僅在1999年就起停134 次,# 3機(jī)在1999年啟、停159次,#4機(jī)組在1995、1996年各啟、 停142次,#4機(jī)組運(yùn)行以來共起停1469次,#2、#3機(jī)組更換轉(zhuǎn)子后 分別起停1772次和876次。因原來機(jī)組設(shè)計(jì)時不是調(diào)峰機(jī)組,其抗 疲勞性
29、能不高,機(jī)組在參與調(diào)峰次數(shù)增加的情況下, 在多次的交變熱 應(yīng)力作用下,會產(chǎn)生疲勞,最終導(dǎo)致產(chǎn)生裂紋,這是汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)生 裂紋和擴(kuò)展的主要原因。2、機(jī)組在啟動過程中,暖機(jī)時間不夠,造成熱應(yīng)力大。主要有以下兩種情況如機(jī)組在熱態(tài)啟動時如存在負(fù)差脹過大的缺陷,為控制 差脹保證機(jī)組的正常順利啟動,從沖車到機(jī)組接帶初始負(fù)荷的時間比 較短,蒸汽流量的快速增大,加劇金屬溫升大,造成汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子熱應(yīng) 力大,尤其是調(diào)節(jié)級的部位和高壓側(cè)軸封處; 另外根據(jù)調(diào)度的預(yù)計(jì) 負(fù)荷安排,從并網(wǎng)到帶滿負(fù)荷,暖機(jī)時間明顯不足,造成熱應(yīng)力增大。 此種情況加速了汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子裂紋產(chǎn)生和擴(kuò)展。3、機(jī)組臨機(jī)啟動也對轉(zhuǎn)子的壽命也有一定的影響。冷機(jī)的臨機(jī)啟動對轉(zhuǎn)子的損壞程度尤其大, 在用額定參數(shù)的蒸汽 沖車時,蒸汽會在金屬表面進(jìn)行劇烈的凝結(jié)放熱, 使汽缸和轉(zhuǎn)子外表 溫度急劇上升,尤其是轉(zhuǎn)子的加熱面積大,升溫更快,其轉(zhuǎn)子表面所 受的熱壓應(yīng)力就更大,當(dāng)這個熱壓
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