300MW循環(huán)流化床鍋爐調(diào)試_第1頁(yè)
300MW循環(huán)流化床鍋爐調(diào)試_第2頁(yè)
300MW循環(huán)流化床鍋爐調(diào)試_第3頁(yè)
300MW循環(huán)流化床鍋爐調(diào)試_第4頁(yè)
300MW循環(huán)流化床鍋爐調(diào)試_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩4頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、300MW循環(huán)流化床鍋爐調(diào)試?yán)?恩(四川省電力工業(yè)調(diào)整試驗(yàn)所,四川省 成都 610016)【摘 要】 詳細(xì)介紹了四川白馬300MW循環(huán)流化床鍋爐的調(diào)試情況,分析了調(diào)試中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)、設(shè)備、運(yùn)行等問(wèn)題,以及對(duì)調(diào)試工作的體會(huì),對(duì)大型循環(huán)流化床鍋爐調(diào)試、運(yùn)行具有較高的參考價(jià)值。【關(guān)鍵詞】300MW循環(huán)流化床鍋爐;調(diào)試;問(wèn)題;分析處理1. 系統(tǒng)簡(jiǎn)介四川白馬1×300MW循環(huán)流化床示范工程鍋爐為引進(jìn)法國(guó)ALSTOM設(shè)計(jì)制造的亞臨界、自然循環(huán)、中間再熱的循環(huán)流化床燃煤鍋爐。鍋爐本體由五跨組成,第一、二跨布置有由爐膛、高溫鋼板旋風(fēng)分離器、回料器以及外置床組成的主循環(huán)回路、冷渣器以及二次風(fēng)系統(tǒng)等;第三

2、、四跨布置尾部煙道(高溫過(guò)熱器、低溫再熱器以及省煤器、省煤器灰斗等);第五跨為單獨(dú)布置的回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。爐膛采用全膜式水冷壁結(jié)構(gòu),寬15051mm,深12615mm,爐膛底部采用褲衩型將爐膛分為兩個(gè)床。鍋爐配有兩臺(tái)50%容量、定速、離心式一次風(fēng)機(jī),為爐膛物料提供流化風(fēng);兩臺(tái)50%容量、定速、離心式二次風(fēng)機(jī),主要為鍋爐燃燒提供足夠的燃燒空氣和給料系統(tǒng)的密封風(fēng);5臺(tái)高壓流化風(fēng)機(jī),主要向外置床、冷渣器、回料器等提供流化風(fēng)。為將煙氣從爐膛吸出,克服阻力,配有兩臺(tái)靜葉可調(diào)離心式引風(fēng)機(jī)。煙囪設(shè)計(jì)高度210米,出口直徑5.0米。鍋爐啟動(dòng)采用床下點(diǎn)火、床上助燃方式,點(diǎn)火燃料為#0輕柴油。床下風(fēng)道燃燒器根據(jù)爐

3、膛結(jié)構(gòu)分兩側(cè)布置,每側(cè)配兩只油槍,采用空氣霧化,一級(jí)高能點(diǎn)火,單只油槍出力為8003955kg/h,風(fēng)道燃燒器的總輸入熱量為9.246MW。床上油槍共十二只,每側(cè)爐膛配備六只(前、后墻各一只,內(nèi)側(cè)墻布置四只),采用蒸汽霧化,單只油槍出力2501700kg/h,總輸入熱量為6.5919.77MW,不設(shè)置點(diǎn)火裝置,通過(guò)較高的爐膛溫度直接引燃#0輕柴油。鍋爐設(shè)有四個(gè)旋風(fēng)分離器、四臺(tái)回料器、四臺(tái)外置床,分別布置于爐膛兩側(cè),構(gòu)成鍋爐的灰循環(huán)系統(tǒng)。在煤倉(cāng)間布置4個(gè)煤倉(cāng),相應(yīng)設(shè)有4條給煤線,每條給煤線由一臺(tái)稱重式皮帶給煤機(jī)和一臺(tái)變頻調(diào)速式刮板給料機(jī)組成,分別從四個(gè)料腿將煤送入爐膛,每條給煤線設(shè)計(jì)出力60t/

4、h。輸煤系統(tǒng)為雙線結(jié)構(gòu),采用兩級(jí)破碎、一級(jí)篩分,其中二級(jí)破碎機(jī)由ALSTOM供貨,引進(jìn)德國(guó)AUBMA制造的可逆環(huán)錘式破碎機(jī),設(shè)計(jì)單臺(tái)出力為310t/h。每條輸煤線包括8條輸送皮帶,滿足火車卸煤和煤場(chǎng)來(lái)煤都能進(jìn)入爐前煤斗的要求。石灰石原料經(jīng)一級(jí)破碎后由輸送系統(tǒng)送入爐前原料倉(cāng),再經(jīng)石灰石制備系統(tǒng)進(jìn)行二級(jí)破碎后,最后由石灰石加入系統(tǒng)通過(guò)氣力輸送從四個(gè)料腿送入爐膛。鍋爐還配有一套床料加入系統(tǒng),可將啟動(dòng)床料從渣庫(kù)底部出口、由一臺(tái)倉(cāng)泵氣力輸送至爐膛或外置床。廠區(qū)除灰除渣采用灰、渣分除方式,電除塵器下的細(xì)灰通過(guò)濃相氣力輸送系統(tǒng)輸送到2個(gè)飛灰?guī)?,由汽車送到灰?chǎng)。從冷渣器排出的底渣采用機(jī)械輸送方式,送至渣庫(kù),再

5、由汽車送到灰場(chǎng)。本工程采用機(jī)、電、爐集中控制。DCS采用ABB(德國(guó))公司Symphony系統(tǒng),覆蓋機(jī)、爐、電及循環(huán)水泵房等輔助系統(tǒng)。設(shè)全廠輔助網(wǎng)絡(luò)PLC控制系統(tǒng),包括循環(huán)水精處理系統(tǒng)和電除塵控制系統(tǒng)。設(shè)全廠電視監(jiān)控系統(tǒng)和輸煤電視監(jiān)控系統(tǒng)。廠外水系統(tǒng)和輸煤系統(tǒng)單獨(dú)設(shè)置PLC控制系統(tǒng),CEMS煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。2. 鍋爐主要參數(shù)l 主要技術(shù)參數(shù)如下:參 數(shù) 名 稱單 位數(shù) 值最大連續(xù)蒸發(fā)量T/h1025過(guò)熱器出口壓力Mpa17.4過(guò)熱器出口溫度540再熱器進(jìn)口壓力Mpa3.874再熱器進(jìn)口溫度331再熱器出口壓力MPa3.694再熱器出口溫度540給水溫度280排煙溫度120.5鍋爐效率%91.

6、9l 燃煤特性名 稱符號(hào)單位設(shè)計(jì)煤種校核煤種碳Car%49.8144.96硫Sar%2.932.98灰份Aar%35.2738.57全水份war%7.699.5空氣干燥基揮發(fā)份Vdaf%14.9916.39收到基低位發(fā)熱量Qnet.arKJ/k 分系統(tǒng)調(diào)試3.1. 主要分系統(tǒng)調(diào)試情況3.1.1 爐前系統(tǒng)及鍋爐化學(xué)清洗爐前系統(tǒng)清洗采用高效堿洗除油劑,清洗范圍包括凝汽器、除氧器,高、低加汽側(cè)、水側(cè)。9月23日19:00系統(tǒng)開始上水沖洗,至25日4:15完成。鍋爐本體采用鹽酸清洗,氮?dú)忭斉牛秶ㄊ∶浩?、汽包、水冷壁、降水管、下?lián)箱。考慮到廢液處理及排放,中間鈍化采用0.

7、1%雙氧水作為鈍化劑,最終鈍化在鍋爐烘爐期間進(jìn)行,維持汽包壓力40bar、聯(lián)氨含量在1ppm左右, 36小時(shí)。10月12日鍋爐上水沖洗至14日17:00完成。3.1.2 鍋爐烘爐1) 烘爐方案本鍋爐耐火耐磨材料總重量超過(guò)4000噸,20多個(gè)品種,每個(gè)品種又有多個(gè)規(guī)格,施工復(fù)雜、難度極大,施工期近5個(gè)月。耐火材料的低、中溫養(yǎng)護(hù)直接決定著耐火材料的使用壽命,特別是烘爐時(shí)現(xiàn)場(chǎng)條件較差、又無(wú)大型循環(huán)流化床烘爐的經(jīng)驗(yàn),因此烘爐工作必須高度重視。按照耐火材料廠家提供的烘爐溫升控制曲線,耐火耐磨材料的低、中溫養(yǎng)護(hù)需要經(jīng)歷150、250、500三個(gè)恒溫階段,直接采用風(fēng)道燃燒器的正式油槍或床槍,溫升速度和恒溫水

8、平均無(wú)法滿足材料的要求,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)各方充分討論,決定采用煙氣發(fā)生器(烘爐機(jī))為加熱熱源。烘爐機(jī)在需要烘烤部位附近分區(qū)、多點(diǎn)布置,燃用#0輕柴油(鍋爐正式用油),在爐外產(chǎn)生熱煙氣,通過(guò)導(dǎo)煙管引到需烘干的區(qū)域,熱煙氣溫度能在150850范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào),從而有效控制熱煙溫度和溫升速率,將各部位耐火耐磨材料溫度達(dá)到500左右。根據(jù)爐內(nèi)耐火材料的總數(shù)量,及升溫至500的溫度要求,計(jì)算理論烘爐時(shí)需要輸入的熱量大約為80000KW/h,考慮到烘爐機(jī)油槍出力有100kg.h、200kg/h兩種規(guī)格,因此烘爐時(shí)共需烘爐機(jī)46臺(tái),冷渣器因空間較小,采用4臺(tái)小油槍外,其余均為出力200kg/h的油槍。被烘烤部位共有正式

9、溫度測(cè)點(diǎn)50個(gè),為加強(qiáng)溫度監(jiān)視,新增臨時(shí)溫度測(cè)點(diǎn)48個(gè)。臨時(shí)溫度點(diǎn)采用K型塏裝熱電偶作為測(cè)量元件,通過(guò)臨時(shí)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),接至控制就地溫度巡檢表, 集中監(jiān)視、記錄。2) 烘爐情況鍋爐于10月30日21:30點(diǎn)燃位于左側(cè)點(diǎn)火風(fēng)道的第一臺(tái)烘爐機(jī)開始烘爐,至11月18日9:15停運(yùn)所有烘爐機(jī),完成烘爐工作,歷時(shí)20天,共耗燃油580噸,因汽機(jī)高壓主汽門泄漏;高旁快開;空預(yù)器隔離材料著火,烘爐中斷三次。烘爐后期點(diǎn)火風(fēng)道、冷渣器、外置床、回料器溫度達(dá)到500,爐膛下部溫度達(dá)430,爐膛上部溫度達(dá)330、分離器出口溫度達(dá)440。烘爐結(jié)束后檢查各部位耐火耐磨材料,未發(fā)現(xiàn)裂縫、變形、損壞和脫落等現(xiàn)象,最大裂紋不

10、超過(guò)5mm。3.1.3 鍋爐冷態(tài)試驗(yàn)在第五次設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)上,經(jīng)與鍋爐制造商ALSTOM反復(fù)討論,最終確定鍋爐冷態(tài)空氣動(dòng)力場(chǎng)試驗(yàn)應(yīng)包括一、二次風(fēng)、流化風(fēng)風(fēng)量測(cè)量裝置的標(biāo)定;爐膛布風(fēng)板阻力特性試驗(yàn);爐膛不同料層高度下的阻力特性和臨界流化速度測(cè)定;布風(fēng)均勻性試驗(yàn);外置換熱器布風(fēng)板阻力、料層阻力特性測(cè)定等內(nèi)容。1) 風(fēng)量標(biāo)定對(duì)風(fēng)量裝置進(jìn)行標(biāo)定的意義在于確定各風(fēng)量裝置的修正系數(shù),并通過(guò)DCS進(jìn)行整定,使DCS顯示的風(fēng)量盡量接近實(shí)際風(fēng)量,從而使運(yùn)行人員能準(zhǔn)確掌握入爐風(fēng)量。該鍋爐所有風(fēng)量測(cè)量裝置全部采用威力巴測(cè)量元件,標(biāo)定方法是用標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速儀網(wǎng)格法,標(biāo)定結(jié)果發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)量偏差很大,經(jīng)進(jìn)一步檢查,確認(rèn)是DCS內(nèi)部計(jì)

11、算錯(cuò)誤,更改后大部分顯示風(fēng)量與實(shí)際風(fēng)量偏差<5,只有個(gè)別流化風(fēng)量偏差>5,經(jīng)反復(fù)核查并確認(rèn)測(cè)量管路無(wú)問(wèn)題后,按事前與ALSTON達(dá)成的協(xié)議,對(duì)超過(guò)5的風(fēng)量進(jìn)行了整定。2) 布風(fēng)板阻力試驗(yàn)通過(guò)布風(fēng)板阻力試驗(yàn),繪制布風(fēng)板阻力特性曲線,為冷爐啟動(dòng)時(shí)判斷風(fēng)帽是否堵塞提供依據(jù)。該項(xiàng)試驗(yàn)有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):一是一次風(fēng)量必須準(zhǔn)確;二是試驗(yàn)前必須對(duì)風(fēng)帽、爐內(nèi)雜物進(jìn)行仔細(xì)疏通和清理,試驗(yàn)結(jié)果才能真實(shí)反映布風(fēng)板的阻力特性,作為今后的判斷風(fēng)帽堵塞的依據(jù)。3) 啟動(dòng)床料的準(zhǔn)備及加入ALSTOM對(duì)初始床料的要求非??量?,要求粒徑1mm,d50200m;成分可以全部是其他CFB的循環(huán)灰,也可以是CFB灰和河沙的混合

12、物,其比例根據(jù)灰的組分現(xiàn)場(chǎng)確定。首次加入量:每側(cè)爐膛100t,每臺(tái)外置床約70t,共需500t??紤]到爐內(nèi)床料在鍋爐升溫階段可能的損失,經(jīng)與ALSTOM協(xié)商,實(shí)際控制加入到爐膛的床料粒徑按5mm進(jìn)行控制,采用CFB灰和河沙的混合物,各占50%,數(shù)量按ALSTOM的要求每側(cè)爐膛100t,床料靜止厚度約為900mm;外置床全部加粒徑1mm的河沙,數(shù)量共300t,加至距離換熱管頂部約150mm。由于當(dāng)時(shí)床料加入系統(tǒng)尚不具備投運(yùn)條件,加床料工作全部由人工完成,動(dòng)用民工100多人,四臺(tái)卷?yè)P(yáng)機(jī)和一輛25t汽車吊,搭設(shè)臨時(shí)平臺(tái)近100m2,耗時(shí)一天。在鍋爐點(diǎn)火進(jìn)行吹管過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)床料損失非常大,爐膛總差

13、壓三小時(shí)內(nèi)由最初的14Kpa下降至10Kpa以下,不得不通過(guò)刮板給煤機(jī)向爐內(nèi)補(bǔ)充床料,在四天的吹管時(shí)間內(nèi),共向爐內(nèi)補(bǔ)充床料約300t。說(shuō)明當(dāng)初ALSTOM提出的床料加入數(shù)量只是最低要求,只能作為參考,考慮到在鍋爐運(yùn)行時(shí)加床料損失會(huì)更大,因此加入初始啟動(dòng)床料時(shí)還是多加一些為好。4) 料層阻力試驗(yàn)在料層厚度為900mm時(shí)測(cè)定料層阻力與流化風(fēng)量,繪制阻力特性曲線如下,從曲線看:起初阻力隨風(fēng)量增大而增大,風(fēng)量超過(guò)一定值后,阻力略有下降(與理論有所差別);此料層厚度下的臨界流化風(fēng)量為75000Nm3/h左右,與現(xiàn)場(chǎng)觀察到的流化現(xiàn)象基本一致。3.1.4 鍋爐蒸汽管道吹洗按第五次設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要,鍋爐吹管采用

14、蓄能降壓法、分兩個(gè)階段進(jìn)行。為提高吹管時(shí)的蒸汽溫度,吹管前向爐內(nèi)加入初始床料約500噸,吹管期間鍋爐全燒油。吹洗參數(shù)為:開門6.06.5 Mpa,關(guān)門3.23.5MP,汽溫控制在400以上。鍋爐于12月15日5:40首次點(diǎn)火成功,在汽包壓力分別為3.5MPa、4.5MPa、4.5Mpa時(shí)經(jīng)三次試吹,確認(rèn)臨時(shí)系統(tǒng)安全可靠后,于12月16日13:01開始正式吹洗,至17日23:01第一階段吹洗合格,停爐冷卻。第二階段吹洗從12月19日0:42開始,至21:45完成二階段吹管工作。為盡快達(dá)到靶板合格,減少吹洗次數(shù),高旁系統(tǒng)的吹洗分別在第一、第二階段中間穿插進(jìn)行的。整個(gè)吹管期間共吹72次,消耗燃油48

15、0噸。3.2. 分系統(tǒng)試運(yùn)中主要問(wèn)題及處理3.3.1 冷一次風(fēng)道振動(dòng)大一次風(fēng)機(jī)單體試運(yùn)期間,發(fā)現(xiàn)在風(fēng)機(jī)進(jìn)口導(dǎo)葉開至3565%之間冷一次風(fēng)道振動(dòng)、噪音都非常大,經(jīng)分析其原因是鍋爐供貨商ALSTOM設(shè)計(jì)不合理。鍋爐吹管結(jié)束后通過(guò)對(duì)冷一次風(fēng)道采取加固、增加導(dǎo)流板等措施,一次風(fēng)道的振動(dòng)問(wèn)題徹底解決。3.3.2 空氣預(yù)熱器漏風(fēng)大在鍋爐吹管期間,根據(jù)二次風(fēng)量異常增大和空氣預(yù)熱器后煙氣溫度偏低的現(xiàn)象,判斷空氣預(yù)熱器漏風(fēng)大,其原因主要是空氣預(yù)熱器密封片未調(diào)整好。停爐期間,安裝公司派出大量人員對(duì)空氣預(yù)熱器密封片為期10天的進(jìn)一步進(jìn)行了細(xì)調(diào),經(jīng)啟動(dòng)風(fēng)機(jī)檢查,空氣預(yù)熱器漏風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。4. 整套啟動(dòng)調(diào)試4.1. 鍋爐

16、點(diǎn)火及升溫升壓鍋爐點(diǎn)火首先依次啟動(dòng)床下兩臺(tái)風(fēng)道燃燒器,每臺(tái)風(fēng)道燃燒器含兩只油槍,配置相互獨(dú)立的點(diǎn)火和火檢裝置,啟動(dòng)時(shí)兩只油槍同時(shí)啟動(dòng),有利于油槍的穩(wěn)定燃燒。由于油槍的出力較大,為避免兩側(cè)爐膛在點(diǎn)火初期出現(xiàn)較大的溫差,按ALSTOM的邏輯要求,20分鐘內(nèi)必須點(diǎn)燃第二臺(tái)風(fēng)道燃燒器,否則已點(diǎn)燃的風(fēng)道燃燒器將自動(dòng)停運(yùn)。風(fēng)道燃燒器將床溫提至492后,允許投入床上油槍,按鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)曲線,該過(guò)程約需要6小時(shí)。隨著床槍投入數(shù)量的增加,床溫逐步升高,當(dāng)床溫升至600以上,允許啟動(dòng)給煤機(jī)投煤。在整套試運(yùn)的幾次點(diǎn)火過(guò)程中,最大的問(wèn)題是來(lái)自老廠的燃油油質(zhì)變化和油壓波動(dòng),油質(zhì)變差時(shí),兩臺(tái)風(fēng)道燃燒器運(yùn)行不能將床溫提升至

17、400,無(wú)法點(diǎn)燃床槍;油壓波動(dòng)經(jīng)常引起保護(hù)動(dòng)作。4.2. 給煤系統(tǒng)的投運(yùn)床溫達(dá)到600后,允許啟動(dòng)給煤機(jī)向爐內(nèi)投煤。考慮到爐膛容量較大、床料較多和給煤從回料腿進(jìn)入爐膛等因素,給煤機(jī)啟動(dòng)后不需象一般小型循環(huán)流化床鍋爐那樣采取間斷、脈沖給煤,而是同時(shí)啟動(dòng)兩臺(tái)給煤機(jī)(每側(cè)爐膛一臺(tái))以最小給煤量9t/h,連續(xù)給煤。采用此方式投煤在床溫升至800到過(guò)程中,煤著火爆燃現(xiàn)象不明顯,床溫?zé)o大的波動(dòng),溫升控制主要通過(guò)調(diào)節(jié)給煤量和燃油量,操作簡(jiǎn)單,控制方便,投煤到著火時(shí)間短,這也是大型循環(huán)流化床鍋爐的優(yōu)勢(shì)之一。4.4. 外置床的投入及運(yùn)行外置床的設(shè)計(jì)是該鍋爐的重要特點(diǎn),在投煤穩(wěn)定、床溫>800、鍋爐負(fù)荷&g

18、t;100t/h后,滿足外置床投運(yùn)條件。外置床的投運(yùn)采用逐臺(tái)投入的原則,先投101和401(HTR/LTS),再投201、310(ITS)。外置床投運(yùn)后將引起床溫、床壓的劇烈變化,首先因外置床投運(yùn)后將引起爐膛床壓的下降,一般投運(yùn)兩臺(tái)外置床爐膛總差壓會(huì)降低23Kpa,因此外置床投運(yùn)前最好控制爐膛總差壓>15Kpa;其次投運(yùn)過(guò)程中應(yīng)注意床溫的變化率,及時(shí)增加煤量或油量,否則床溫將急劇下降,引起床溫保護(hù)動(dòng)作、鍋爐熄火。為防止床溫急劇下降,一般在鍋爐有油助燃的情況下投運(yùn)外置床,以防因床溫原因,導(dǎo)致鍋爐給煤機(jī)跳閘、鍋爐熄火等事故,延長(zhǎng)啟動(dòng)時(shí)間。此外在外置床投運(yùn)時(shí),空倉(cāng)、冷卻一倉(cāng)、冷卻二倉(cāng)流化風(fēng)門的

19、開啟順序和間隔時(shí)間也是關(guān)系到外置床能否正常投運(yùn)的問(wèn)題。外置床的投運(yùn)設(shè)計(jì)是由順控完成的,包括各流化風(fēng)門的開啟、錐形閥自動(dòng)投入幾個(gè)步序,ALSTOM最初的邏輯設(shè)計(jì)各流化風(fēng)門幾乎是同時(shí)開啟,沒(méi)有間隔時(shí)間。在外置床首次投運(yùn)時(shí),就因床溫低導(dǎo)致給煤機(jī)、床槍跳閘。此后對(duì)順控進(jìn)行了修改,先開冷卻二倉(cāng)的風(fēng)門,間隔20秒后開冷卻一倉(cāng)的風(fēng)門,間隔20秒后再開空倉(cāng)的風(fēng)門。按此順控投運(yùn)外置床,在以后的試運(yùn)過(guò)程中投運(yùn)外置床時(shí),床溫都能得到可靠的控制。在外置床投運(yùn)正常后,應(yīng)及時(shí)將控制外置床進(jìn)灰量的錐形閥投入自動(dòng)調(diào)節(jié)。這之前應(yīng)根據(jù)鍋爐參數(shù)正確設(shè)置給定值,避免給定值與實(shí)際值偏差過(guò)大,引起自動(dòng)調(diào)節(jié)振蕩。投入錐形閥自動(dòng)調(diào)節(jié)有兩個(gè)好

20、處:一是可以防止錐形閥在手動(dòng)方式下因長(zhǎng)時(shí)間不動(dòng),引起錐形閥卡澀;二是ALSTOM對(duì)錐形閥運(yùn)行的邏輯設(shè)計(jì)非常合理,再熱汽溫和床溫控制均比較理想。在自動(dòng)方式下,即使是溫度非常穩(wěn)定,錐形閥也不會(huì)在某一位置固定不動(dòng),而是在一定范圍內(nèi)不停地開大、關(guān)小,可以避免錐形閥卡澀;從整個(gè)試運(yùn)過(guò)程來(lái)看,再熱汽溫基本控制在±10,床溫基本控制在±20范圍內(nèi),是相當(dāng)理想的。錐形閥的這種運(yùn)行方式對(duì)執(zhí)行器電機(jī)的要求是較高的,白馬工程采用AUBMA電機(jī),電機(jī)外殼溫度通常都在90以上,到目前為止只更換過(guò)一臺(tái)執(zhí)行器電機(jī)。即使在自動(dòng)方式下,也不能完全避免錐形閥卡澀,輕微卡澀時(shí),可以開啟專門設(shè)計(jì)的錐形閥環(huán)形流化風(fēng)

21、或壓縮空氣來(lái)疏通,只要發(fā)現(xiàn)及時(shí)一般都能疏通。白馬工程試運(yùn)中出現(xiàn)過(guò)一次卡澀嚴(yán)重的事故,后使用千斤頂?shù)姆椒ㄖ档媒梃b。4.5. 冷渣器的投入及運(yùn)行本鍋爐采用四臺(tái)風(fēng)水聯(lián)合冷渣器,兩側(cè)爐膛外側(cè)墻各有兩個(gè)排渣口,通過(guò)錐形閥與冷渣器相連。冷渣器內(nèi)有三個(gè)倉(cāng),依次為空倉(cāng)、冷卻一倉(cāng)、冷卻二倉(cāng),冷卻一、二倉(cāng)內(nèi)布置蛇形管,以工業(yè)水為冷卻介質(zhì),各倉(cāng)之間由高度為2m的隔墻隔開,冷卻二倉(cāng)設(shè)置距離布風(fēng)板約2m的出渣口和回風(fēng)口。冷渣器的投運(yùn)對(duì)爐膛床溫、床壓沒(méi)有要求,在確認(rèn)冷卻水量足夠、底渣輸送系統(tǒng)運(yùn)行正常、流化風(fēng)機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)足夠后,就可以投運(yùn),一般避免在投煤提床溫階段投運(yùn)冷渣器,防止未燃燒的煤粒進(jìn)入冷渣器內(nèi)燃燒引起結(jié)焦。四臺(tái)冷渣

22、器的投運(yùn)是由四套獨(dú)立的順控來(lái)完成的,包括開啟流化風(fēng)門、排渣門、啟動(dòng)旋轉(zhuǎn)排渣閥和自動(dòng)投運(yùn)錐形閥幾個(gè)步序。正常運(yùn)行時(shí),各倉(cāng)的流化風(fēng)量是固定的,從空倉(cāng)開始依次為1200 、1700、2500Nm3/h,每臺(tái)冷渣器共需流化風(fēng)量5400Nm3/h。從所需風(fēng)量來(lái)看,設(shè)計(jì)爐渣在冷渣器內(nèi)的處于鼓泡流化狀態(tài),靠溢流方式逐步進(jìn)入下一倉(cāng),這是ALSTOM冷渣器與FW冷渣器的主要差別。試運(yùn)過(guò)程中,冷渣器出現(xiàn)多次故障,主要表現(xiàn)在:(1)排渣不暢;(2)出力不夠;(3)空倉(cāng)結(jié)焦;(4)水冷管束汽化。針對(duì)以上事故現(xiàn)象,試運(yùn)中進(jìn)行了分析,并采取了相應(yīng)措施,基本解決了排渣不暢、空倉(cāng)結(jié)焦、水冷管束汽化等問(wèn)題,但始終無(wú)法解決出力問(wèn)

23、題,鍋爐長(zhǎng)期在高床壓下運(yùn)行,常常導(dǎo)致爐膛床料翻床和塌床,最后不得不采取人工定期空倉(cāng)事故排渣的方式,才能有效控制鍋爐床壓。移交生產(chǎn)后,排渣問(wèn)題依然存在,每班由十幾個(gè)民工出渣,不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,而且長(zhǎng)期存在人身傷害和設(shè)備損壞的安全隱患。4.6. 石灰石系統(tǒng)的投入及運(yùn)行石灰石系統(tǒng)由制備系統(tǒng)和加入系統(tǒng)兩個(gè)分系統(tǒng)組成,其中制備系統(tǒng)是一套相對(duì)獨(dú)立的系統(tǒng),與鍋爐本體無(wú)直接聯(lián)系,因此即使是在鍋爐處于停運(yùn)狀態(tài)下也可投運(yùn)制備系統(tǒng)。當(dāng)石灰石粉倉(cāng)料位>2m后,允許啟動(dòng)加入系統(tǒng),在確認(rèn)爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定,床溫、床壓能有效控制的前提下,可以啟動(dòng)加入系統(tǒng)向爐內(nèi)加入石灰石。石灰石系統(tǒng)的啟動(dòng)和運(yùn)行,操作都非常簡(jiǎn)單,

24、從制備到加入由多個(gè)順控來(lái)實(shí)現(xiàn),制備系統(tǒng)只需調(diào)節(jié)一級(jí)變頻給料機(jī)的頻率,監(jiān)視二級(jí)碎石機(jī)的電流和粉倉(cāng)料位;加入系統(tǒng)在啟動(dòng)后,只需設(shè)定SO2的排放控制設(shè)定值,監(jiān)視輸送管道壓力,防止輸粉管道堵塞。為加強(qiáng)系統(tǒng)的安全性,石灰石系統(tǒng)設(shè)計(jì)很多保護(hù),如斗式提升機(jī)設(shè)有零轉(zhuǎn)速開關(guān);在混合倉(cāng)、二級(jí)碎石機(jī)入口、振動(dòng)篩等易發(fā)生堵塞的部位設(shè)有堵塞開關(guān);二級(jí)碎石機(jī)由一套自身的包括過(guò)流、振動(dòng)大、軸承溫度高等內(nèi)容的保護(hù)裝置。運(yùn)行操作簡(jiǎn)單了,但調(diào)試的工作量卻非常大,分系統(tǒng)調(diào)試從閥門的傳動(dòng)試驗(yàn)到順控的靜態(tài)試驗(yàn)、聯(lián)鎖保護(hù)試驗(yàn)用時(shí)近半個(gè)月,影響進(jìn)度的主要原因有以下幾個(gè)方面:(1)邏輯組態(tài)錯(cuò)誤多。ALSTOM設(shè)計(jì)的邏輯絕大多數(shù)是正確的,但A

25、BB在組態(tài)過(guò)程由于經(jīng)驗(yàn)不足、時(shí)間倉(cāng)促存在很多理解上的錯(cuò)誤和一些低級(jí)引點(diǎn)錯(cuò)誤;(2)就地保護(hù)開關(guān)的安裝不合理、單體調(diào)試工作馬虎,在分系統(tǒng)調(diào)試時(shí)經(jīng)常因開關(guān)不能正確送出或返回,延誤分系統(tǒng)調(diào)試。2005年1月15日石灰石系統(tǒng)帶負(fù)荷試運(yùn)以來(lái),制備系統(tǒng)一直工作不正常,首次啟動(dòng)試運(yùn)中,發(fā)生斗式提升機(jī)后的分料機(jī)和振動(dòng)篩堵塞,造成四級(jí)振動(dòng)給料機(jī)減振墊損壞,經(jīng)分析其原因是分料機(jī)的切向檔板設(shè)計(jì)無(wú)可靠的固定裝置,運(yùn)行中因振動(dòng)大引起檔板位置變動(dòng),石灰石進(jìn)入未運(yùn)行的振動(dòng)篩(設(shè)計(jì)振動(dòng)篩一臺(tái)運(yùn)行,一臺(tái)備用),從而引起振動(dòng)篩、分料機(jī)堵塞,導(dǎo)致四級(jí)振動(dòng)給料機(jī)的減振墊損壞。由于分料機(jī)本身的振動(dòng)大,要想通過(guò)切向檔板阻止1mm以下占9

26、0的石灰石粉不進(jìn)入未運(yùn)行的振動(dòng)篩幾乎是不可能的,在以后的試運(yùn)中通過(guò)強(qiáng)制兩臺(tái)振動(dòng)篩同時(shí)運(yùn)行,基本可以避免振動(dòng)篩堵塞現(xiàn)象的發(fā)生。在減振墊損壞后多次嘗試用國(guó)產(chǎn)橡膠墊代替,但短時(shí)間內(nèi)很快脫落,不成功,后期將四級(jí)給料機(jī)整體拆除用現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)加工的斜槽取代,斜槽采用不銹鋼板內(nèi)襯,沿長(zhǎng)度方向在斜槽底部配置三臺(tái)振動(dòng)器,傾斜度約為38°,經(jīng)改造的四級(jí)給料機(jī)后期運(yùn)行良好,未發(fā)生堵塞現(xiàn)象。進(jìn)入2006年4月,三級(jí)給料機(jī)減振墊也相繼損壞,至此原來(lái)判斷減振墊是因堵塞而損壞是不全面的。減振墊的損壞與給料機(jī)運(yùn)行時(shí)減振墊的溫度高和自身材質(zhì)有直接關(guān)系。按四級(jí)給料機(jī)的處理方法,用斜槽取代三級(jí)給料機(jī)后,運(yùn)行中又引起之后的斗式

27、提升機(jī)多次堵塞,主要原因是受現(xiàn)場(chǎng)條件的限制,斜槽的傾斜度偏小,后將斜槽拆除改用埋刮板式給料機(jī),至此基本解決了制備系統(tǒng)的堵塞問(wèn)題,系統(tǒng)出力也能滿足要求。4.7. 水質(zhì)的控制 ALSTOM對(duì)鍋爐給水和爐水的水質(zhì)要求,給出了一個(gè)推薦值,與我國(guó)驗(yàn)評(píng)的要求差別見(jiàn)下表,總體來(lái)講,主要指標(biāo)基本一致,個(gè)別指標(biāo)略高。給 水爐 水項(xiàng) 目單位ALSTOM標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)評(píng)項(xiàng) 目單位ALSTOM標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)評(píng)電導(dǎo)率(25)uscm0.30.3電導(dǎo)率(25)uscm50溶解氧ugl740二氧化硅ugl250250鐵ugl20100pH(25)9.29.59l0硬度umoll00磷酸根mgl0.53210PH(25)9.29.49.09

28、.5鐵ug1300聯(lián)氨ugl1050二氧化硅ugl2080與其它鍋爐不同的是本鍋爐無(wú)定期排污系統(tǒng),底部環(huán)形聯(lián)箱雖有四個(gè)放水門,但管徑小且直接進(jìn)地溝,無(wú)法在鍋爐壓力較高時(shí)用作定排;連排擴(kuò)容器設(shè)計(jì)容量也就20m3,給鍋爐洗硅帶來(lái)很大困難。在機(jī)組整套啟動(dòng)試運(yùn)前,雖然已有認(rèn)識(shí),采取了點(diǎn)火前多次沖洗、盡早投運(yùn)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)等措施,但爐水二氧化硅含量始終超標(biāo)。后在機(jī)組停運(yùn)期間,對(duì)凝汽器、除氧器進(jìn)行了人工清理、對(duì)凝結(jié)水、給水系統(tǒng)進(jìn)行了多次整體置換,機(jī)組再次啟動(dòng)后爐水品質(zhì)明顯好轉(zhuǎn),并很快合格。4.8. 整套啟動(dòng)期間發(fā)生和處理的主要問(wèn)題1) 爐膛兩側(cè)床料翻滾自05年12月31日鍋爐首次投煤以后,七次因爐膛兩側(cè)

29、床料翻滾,引起機(jī)組停運(yùn)或降負(fù)荷運(yùn)行。當(dāng)床料發(fā)生翻滾時(shí),床壓高的一側(cè)爐膛,一次風(fēng)量大幅減小,床溫急劇升高;床壓低的一側(cè)爐膛,一次風(fēng)量大幅增加,床溫急劇下降,其結(jié)果要么因床溫原因保護(hù)動(dòng)作,引起鍋爐及機(jī)組跳閘;要么一側(cè)爐膛塌床,導(dǎo)致被迫緊急停機(jī)停爐。引起爐膛兩側(cè)床料翻滾的原因主要有兩方面:一是一次熱風(fēng)門不能及時(shí)跟蹤;二是機(jī)組在負(fù)荷較高時(shí),鍋爐高床壓、一次風(fēng)機(jī)在接近額定負(fù)荷下運(yùn)行。針對(duì)第一種情況,其導(dǎo)致的結(jié)果主要是鍋爐床溫低保護(hù)動(dòng)作,停爐后主要做了以下工作:(1)對(duì)一次熱風(fēng)門進(jìn)行仔細(xì)檢查,縮小調(diào)節(jié)死區(qū);(2)增加一次熱風(fēng)門的跟蹤速度;(3)用鍋爐床壓作為前饋信號(hào),提前讓一次熱風(fēng)門響應(yīng)。第二種情況很容易

30、引起一側(cè)爐膛塌床,導(dǎo)致被迫緊急停機(jī)停爐,后果很嚴(yán)重,主要是通過(guò)避免機(jī)組高負(fù)荷下高床壓運(yùn)行,保持一次風(fēng)機(jī)有一定的調(diào)節(jié)余量的方法來(lái)進(jìn)行預(yù)防。2) 煤斗堵煤機(jī)組帶負(fù)荷試運(yùn)期間,四個(gè)煤斗頻繁堵煤,嚴(yán)重時(shí)直徑8米的煤斗,只有中間不足二米的空間煤在流動(dòng),導(dǎo)致鍋爐長(zhǎng)期在低負(fù)荷下運(yùn)行。造成煤斗堵煤的原因應(yīng)該是設(shè)計(jì)不合理。煤斗設(shè)計(jì)既未考慮煤斗的防堵措施,也未考慮一旦煤斗堵塞后的清堵措施。試運(yùn)期間不得不停爐處理,通過(guò)在煤斗內(nèi)壁敷設(shè)高分子襯膠板,3月20日機(jī)組再次啟動(dòng)后,煤斗堵煤現(xiàn)象未再發(fā)生。3) 冷渣器排渣不暢、出力問(wèn)題冷渣器的問(wèn)題是貫穿整個(gè)機(jī)組整套試運(yùn)的焦點(diǎn),在冷渣器投運(yùn)初期,四臺(tái)冷渣器先后都出現(xiàn)過(guò)排渣不暢的現(xiàn)

31、象,引起鍋爐長(zhǎng)期在高床壓下運(yùn)行。經(jīng)檢查、分析,造成冷渣器排渣不暢的主要原因是爐內(nèi)床料粒度偏大,床料中的大顆粒主要通過(guò)初始啟動(dòng)床料和給煤兩個(gè)渠道進(jìn)入爐膛。采取的措施:一方面定期對(duì)冷渣器事故排渣,排出爐內(nèi)大顆粒,對(duì)爐內(nèi)床料進(jìn)行置換;另一方面調(diào)節(jié)二級(jí)碎煤機(jī)間隙,確保給煤粒度滿足要求。但由于調(diào)小二級(jí)碎煤機(jī)間隙后,二級(jí)碎煤機(jī)的出力減小,經(jīng)常引起二級(jí)碎煤機(jī)堵塞,導(dǎo)致輸煤系統(tǒng)出力降低、給煤中斷也多次出現(xiàn)。進(jìn)入3月以來(lái),機(jī)組在高負(fù)荷時(shí),冷渣器出力問(wèn)題逐漸暴露出來(lái),表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是四臺(tái)冷渣器同時(shí)運(yùn)行時(shí),鍋爐床壓不能有效控制;二是排渣溫度高,負(fù)荷>80%時(shí)平均溫度在250左右。目前采取的措施:(1)從入

32、爐煤上想辦法,盡量燃用設(shè)計(jì)煤種、減少煤中的石頭、在7帶出口增加傾斜式固定篩,篩除煤中未破碎的石頭;(2)ALSTOM設(shè)計(jì)人員已到現(xiàn)場(chǎng),正在進(jìn)行試驗(yàn),準(zhǔn)備著手對(duì)冷渣器進(jìn)行改造。4) 引風(fēng)機(jī)振動(dòng)大引風(fēng)機(jī)振動(dòng)大最早出現(xiàn)在1月10日機(jī)組停運(yùn)后再次啟動(dòng)時(shí),因振動(dòng)大保護(hù)跳閘。整個(gè)試運(yùn)期間兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)共發(fā)生類似現(xiàn)象10多次,都出現(xiàn)在機(jī)組停運(yùn)后再次啟動(dòng)時(shí)。廠家到現(xiàn)場(chǎng)后,也沒(méi)有分析出具體原因,除進(jìn)行全面檢查外,主要采取了以下措施:(1)重新擰緊葉輪螺栓;(2)轉(zhuǎn)軸重新找正(移動(dòng)電機(jī),滿足張口要求);(3)動(dòng)平衡試驗(yàn)。經(jīng)過(guò)以上措施,每次基本能將風(fēng)機(jī)振動(dòng)控制在50m以下。3月7日機(jī)組停運(yùn)后,檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)后葉輪磨損嚴(yán)重,也是引起振動(dòng)的原因之一。5. 結(jié)論5.1. 鍋爐主循環(huán)回路設(shè)計(jì)合理、運(yùn)行穩(wěn)定。 下

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論