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1、攀鋼高爐釩鈦磁鐵礦冶煉的技術(shù)進(jìn)步付衛(wèi)國(guó), 謝洪恩(攀枝花鋼鐵研究院,四川攀枝花617000)摘要:攀鋼高爐釩鈦礦冶煉投產(chǎn)30多年以來,冶煉技術(shù)經(jīng)歷了不斷的發(fā)展和完善,隨著精料水平及裝備水平的提高,高爐冶煉不斷強(qiáng)化,逐步形成了獨(dú)特的釩鈦礦高爐強(qiáng)化冶煉技術(shù)。技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅度提高,在入爐品位僅50的條件下,高爐利用系數(shù)達(dá)到了25t(m3d)以上。關(guān)鍵詞:釩鈦磁鐵礦;高爐冶煉;強(qiáng)化技術(shù)中圖分類號(hào):TF52文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):0449749X(2008)10002104攀鋼高爐冶煉的是高鈦型釩鈦磁鐵礦,這種礦石含鈦高,高爐冶煉時(shí)爐渣中TiO2的質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)2025,在冶煉過程中會(huì)出現(xiàn)爐渣粘稠,渣鐵不
2、分,爐缸堆積等現(xiàn)象,與普通礦相比具有較大的冶煉難度。從1970年投產(chǎn)以后,高爐利用系數(shù)只有10t(m3d)左右,焦比高達(dá)800kgt(鐵)以上。在經(jīng)過30多年的生產(chǎn)實(shí)踐后,使高爐冶煉釩鈦礦的技術(shù)逐步完善,釩鈦礦的冶煉技術(shù)也達(dá)到了一個(gè)較高的水平,高爐冶煉不斷強(qiáng)化,并實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期的穩(wěn)定順行,部分指標(biāo)已達(dá)到并超過了普通礦高爐的冶煉水平,主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅度提高。年均利用系數(shù)逐漸提高到24t(m3d)以上,焦比降低到600kgt(鐵)以下1,2。1裝備水平不斷提高攀鋼高爐投產(chǎn)以來高爐的裝備水平不斷提高,70年代至80年代投產(chǎn)第1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)高爐主要采用的為鐘式爐頂、內(nèi)燃式熱風(fēng)爐;1989年投產(chǎn)的4號(hào)
3、高爐以及2005年投產(chǎn)的5號(hào)高爐均采用了外燃式熱風(fēng)爐、無料鐘爐頂、銅冷卻壁及軟水密閉循環(huán)等先進(jìn)技術(shù);熱風(fēng)爐采用了助燃空氣、煤氣雙預(yù)熱以及快速燃燒等技術(shù),使高爐的風(fēng)溫得到顯著提高,1990年以后風(fēng)溫的變化見圖1。由圖1可見,攀鋼高爐的風(fēng)溫是逐漸提高的,19701978年的平均風(fēng)溫只有921,19791990年平均達(dá)到950左右,從1993年開始風(fēng)溫達(dá)到了1000,2000年風(fēng)溫達(dá)到了1100,2006年、2007年的平均風(fēng)溫達(dá)到了1150以上。隨著風(fēng)溫的提高,煤氣利用及操作穩(wěn)定性明顯提高,焦比下降,為高爐強(qiáng)化冶煉創(chuàng)造了條件。2釩鈦礦噴煤技術(shù)的快速發(fā)展噴煤量對(duì)高爐利用系數(shù)及焦比有顯著的影響。攀鋼1
4、982年開始在1號(hào)高爐上進(jìn)行了單風(fēng)口氧煤槍噴煤試驗(yàn),噴煤量逐步達(dá)到了60kgt(鐵),為了進(jìn)一步探索噴煤對(duì)高爐強(qiáng)化冶煉的影響,1990年初在高爐冶煉條件改善后,又進(jìn)行了氧煤混噴試驗(yàn),最高的噴煤比達(dá)到了886kgt(鐵),噴煤風(fēng)口達(dá)到12個(gè),富氧率091。1995年后噴煤技術(shù)在攀鋼開始快速發(fā)展,高爐噴煤后,可以抑制爐缸風(fēng)口區(qū)TiO2的還原,降低了爐渣粘度、改善爐渣流動(dòng)性,現(xiàn)高爐的噴煤量平均在120130kgt(鐵)。1990年以后噴煤比變化見圖2。由圖2可見,噴煤量從1990年至1994年均處于較低水平,從1995年開始噴煤量以較快的速度增加。2000年的噴煤比年均達(dá)到了140kgt(鐵)的較好
5、水平,由于使用高風(fēng)溫、大風(fēng)量,提高富氧率等措施,隨著噴煤比的增加,焦比得到了顯著降低。3燒結(jié)礦質(zhì)量逐漸改善31燒結(jié)礦品位提高入爐礦石品位是高爐強(qiáng)化冶煉的一個(gè)有力措施,攀鋼高爐冶煉釩鈦磁鐵礦,由于鐵精礦品位長(zhǎng)期只有5254,致使燒結(jié)礦的品位長(zhǎng)期偏低,1994年以前燒結(jié)礦的品位在46以下。通過采取階磨階選以提高自產(chǎn)釩鈦鐵精礦的品位,攀鋼釩鈦鐵精礦的品位從過去的51%左右提高到現(xiàn)在的545左右,另外還不斷采取提高燒結(jié)礦中的普通礦配比等措施。普通礦比例增加及自產(chǎn)鐵精礦品位的提高,使燒結(jié)礦的品位逐年穩(wěn)步提高,1990年以來攀鋼燒結(jié)礦成分TFe的變化見圖3。由圖3可見,1994年以前攀鋼燒結(jié)礦品位較低,平
6、均為465,從1995年以后開始逐漸提高燒結(jié)礦品位,到2002年以后燒結(jié)礦品位平均提高到49%左右。品位的不斷提高,對(duì)強(qiáng)化高爐冶煉起到了顯著的作用。32燒結(jié)礦堿度攀鋼高爐投產(chǎn)以來,攀鋼燒結(jié)礦的堿度變化是很大的,在投產(chǎn)初期,燒結(jié)礦的堿度主要為15,以后為了保證燒結(jié)礦強(qiáng)度,堿度降至12;1980年在配加普通礦冶煉以后,燒結(jié)礦堿度提高到了l7左右,并維持了20年,至2001年開始逐漸提高,攀鋼燒結(jié)礦的堿度變化見圖4。由圖4可見,1999年以前,由于高爐冶煉的爐料結(jié)構(gòu)變化不大,燒結(jié)礦的堿度均在17左右,以后隨著爐料結(jié)構(gòu)的變化,燒結(jié)礦品位的增加以及高爐使用球團(tuán)礦配比的增加,燒結(jié)礦的堿度在逐漸提高,特別是
7、2004年高爐開始大量使用球團(tuán)礦以后堿度提高較明顯,最高達(dá)到了24。燒結(jié)礦堿度提高后,顯著改善燒結(jié)礦的強(qiáng)度和冶金性能,為高爐強(qiáng)化冶煉打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。33燒結(jié)礦粒度燒結(jié)礦的人爐粉末對(duì)高爐冶煉有很大的影響,特別對(duì)高爐的透氣性影響比較顯著。投產(chǎn)以來由于釩鈦燒結(jié)礦強(qiáng)度差,粉末多,特別是在1987年以前入爐粉末平均在15以上,1988年以后降至10以下。為了改善高爐的入爐原料條件,主要采取了改變礦槽出料口的方向;增大振動(dòng)篩的激振力;調(diào)整雙層篩上下層料的負(fù)荷分配;加長(zhǎng)上層篩的篩底長(zhǎng)度;改造礦槽下料口,嚴(yán)格控制篩分時(shí)間等措施。使篩分效率大大提高,燒結(jié)礦的入爐粉末也大大減少,從1995年的845逐漸下降到2
8、003年的191。顯著地改善了高爐的透氣性,為高爐強(qiáng)化冶煉提供良好的原料基礎(chǔ)。1990年以來高爐人爐粉末的變化見圖5。由圖5可見,攀鋼高爐入爐粉末從1994年開始逐漸下降,通過優(yōu)化了燒結(jié)原料結(jié)構(gòu),隨著燒結(jié)礦強(qiáng)度的提高并加強(qiáng)了溝下過篩,使入爐礦粉末呈顯著降低的趨勢(shì),2000年以后高爐的入爐粉末降低到2以下,入爐粉末的降低,顯著改善高爐的透氣性,強(qiáng)化高爐冶煉。4技術(shù)措施41爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化合理的爐料結(jié)構(gòu)能獲得高產(chǎn)、低耗、長(zhǎng)壽的冶煉效果。高爐配加酸性氧化球團(tuán)礦是較為合理的爐料結(jié)構(gòu),國(guó)內(nèi)許多鋼鐵企業(yè)的爐料均配加了一定量的球團(tuán)礦。攀鋼高爐長(zhǎng)期使用的爐料結(jié)構(gòu)為“高堿度燒結(jié)礦(9093)+普通塊礦(710)”。
9、隨著對(duì)高爐爐料結(jié)構(gòu)認(rèn)識(shí)的不斷深化,采用“高堿度燒結(jié)礦+酸性球團(tuán)礦”的爐料結(jié)構(gòu)對(duì)強(qiáng)化高爐冶煉、提高煉鐵生產(chǎn)水平起到了顯著的作用。攀鋼從2000年開始進(jìn)行高爐配加球團(tuán)礦試驗(yàn)研究,隨著工業(yè)試驗(yàn)的成功,2003年開始在全廠高爐上進(jìn)行推廣應(yīng)用,球團(tuán)礦比例不斷增加。隨著球團(tuán)礦比例的增加,燒結(jié)礦的堿度相應(yīng)提高,燒結(jié)礦的質(zhì)量也隨之提高。雖然燒結(jié)礦的堿度增加后會(huì)導(dǎo)致燒結(jié)TFe的降低,但由于球團(tuán)礦的TFe明顯高于燒結(jié)礦,在球團(tuán)礦配比增加后,高爐的綜合入爐品位提高,爐料結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化,對(duì)強(qiáng)化高爐冶煉起到了明顯的作用。42進(jìn)一步提高鼓風(fēng)動(dòng)能活躍爐缸由于釩鈦燒結(jié)礦鐵份低,渣量大,爐渣中TiO2還原后使?fàn)t渣與焦炭的潤(rùn)濕性
10、改善,因此在滴落帶和高爐中心料柱的空隙易被還原的爐渣所堵塞,高爐中心難以吹透,表現(xiàn)為風(fēng)壓高,高爐不接受風(fēng)量。通過多年的高爐冶煉實(shí)踐,為了提高冶煉強(qiáng)度,在改善人爐原料的同時(shí),釩鈦礦高爐冶煉應(yīng)保證有較高的鼓風(fēng)動(dòng)能,才能改善爐缸的工作狀況。攀鋼高爐的的鼓風(fēng)動(dòng)能變化見圖6。從圖7可見,1994年以前,高爐的鼓風(fēng)動(dòng)能比較低,均在60kJs以下,從1994年起開始進(jìn)行了提高鼓風(fēng)動(dòng)能試驗(yàn),取得初步成效后,1995年以后高爐的鼓風(fēng)動(dòng)能快速增加,2000年高爐鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到300kJs左右,以后繼續(xù)緩慢提高,鼓風(fēng)動(dòng)能的增加,對(duì)活躍爐缸中心,強(qiáng)化釩鈦礦的冶煉起到了重要的作用。43加強(qiáng)高爐的上部調(diào)劑攀鋼有5座高爐,2
11、座鐘式高爐,3座無料鐘爐頂高爐,鐘式高爐主要采用加重邊緣的裝料制度,變化較小。而無料鐘爐頂高爐裝料制度的變化是比較大的,為了發(fā)揮無料鐘爐頂裝料設(shè)備的布料優(yōu)勢(shì),提高釩鈦磁鐵礦的冶煉水平,1990一1993年采用的是單環(huán)布料,1994年實(shí)現(xiàn)了雙環(huán)布料,1995年以后高爐實(shí)現(xiàn)了多環(huán)布料,采用多環(huán)布料后,能很好地將爐料的落點(diǎn)控制在靠近邊緣且占較大面積的中間環(huán)帶區(qū)內(nèi),形成不同的落點(diǎn)環(huán)帶,使細(xì)粒爐料分布均勻化,減少爐料的粒度偏析,建立合理的料面平臺(tái),對(duì)控制煤氣流的分布,延長(zhǎng)高爐的壽命起到了積極的作用。為了進(jìn)一步優(yōu)化布料制度,從1998年后高爐布料又實(shí)現(xiàn)了中心加焦,礦、焦角度進(jìn)一步增大,中心氣流明顯增強(qiáng),進(jìn)
12、一步抑制了邊緣煤氣流,批重也有所增加,顯著減少了煤氣流對(duì)爐墻的沖刷。在操作中根據(jù)原燃料條件、風(fēng)溫、噴煤量的變化,及時(shí)調(diào)整進(jìn)風(fēng)面積,選擇合適的送風(fēng)參數(shù),保證開放中心,吹活爐缸,適當(dāng)抑制邊緣氣流。在下部穩(wěn)定的基礎(chǔ)上加強(qiáng)上部裝料制度的調(diào)劑,進(jìn)一步提高了煤氣利用率,從而實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)化高爐冶煉的目的。44高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化攀鋼高爐原料主要使用釩鈦磁鐵礦,由于鐵精礦TFe品位只有52%54,導(dǎo)致人爐品位長(zhǎng)期較低。1993年以前,人爐品位僅46左右,以后隨著燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整,逐漸提高到49左右,從2003年開始球團(tuán)礦使用比例提高后,人爐品位才達(dá)到5051。雖然入爐品位較低,但在采取以上技術(shù)措施后,高爐的
13、冶煉得到進(jìn)一步強(qiáng)化,主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅度提高,焦比降低,利用系數(shù)顯著提高。攀鋼高爐年利用系數(shù)及綜合焦比見圖7。由圖8可見,在1993年以前,高爐利用系數(shù)最高只有16t(m3d),綜合焦比630kgt(鐵)左右,1994年開始,隨著高爐各種強(qiáng)化措施的應(yīng)用以及精料水平的不斷提高,主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到了明顯的改善和提高,高爐的利用系數(shù)逐年提高,焦比逐年降低。利用系數(shù)從1990年代初的15t(m3d)左右提高到現(xiàn)在的23t(m3d)左右,單爐的年最高利用系數(shù)達(dá)到了24t(m3d)以上,綜合焦比降低到570kgt(鐵)左右。雖然原燃料質(zhì)量改善及人爐品位提高,會(huì)適當(dāng)增加一些原料成本,但由于高爐產(chǎn)量大幅度增加,焦比、原料單耗及折舊等進(jìn)一步降低,攀鋼的煉鐵生產(chǎn)成本始終處在國(guó)內(nèi)較低的水平
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