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文檔簡(jiǎn)介

1、事故分析報(bào)告一一、事故發(fā)生時(shí)間2006年7月31日二、事故情況06年7月30日,焦?fàn)t氣壓縮預(yù)檢正常,。8:45啟動(dòng)開(kāi)車(chē),開(kāi)車(chē)后發(fā)現(xiàn)一入壓力顯示為0.1%。通知儀控,將2#機(jī)表?yè)Q至1#機(jī)后,機(jī)身和一回管道振動(dòng),且機(jī)身振動(dòng)報(bào)警,三段缸有異常響聲。經(jīng)過(guò)處理,振動(dòng)減小,但機(jī)身報(bào)警無(wú)法消除。2:30壓縮機(jī)振動(dòng)加大,崗位工報(bào)告三段缸響聲大,且漏油。2:45壓縮機(jī)停車(chē)。7月31日8:30壓縮機(jī)再次準(zhǔn)備開(kāi)車(chē),各種顯示正常。然壓縮機(jī)主電源卻無(wú)電,主電機(jī)無(wú)法啟動(dòng)。17:05查出原因,啟動(dòng)壓縮機(jī)。三、事故原因1、壓縮機(jī)進(jìn)出口管道原來(lái)就有振動(dòng),在鐵鉬、鎳鉬硫化時(shí)就提出過(guò)。2、由于氮?dú)庋h(huán)使用,工藝條件發(fā)生很大改變,調(diào)

2、節(jié)手段沒(méi)有落實(shí)。3、壓力波動(dòng)大,造成顯示不正常,工藝操作難度大。4、報(bào)警出現(xiàn)后,工藝人員對(duì)儀表了解不足,報(bào)警不消失,造成誤導(dǎo)。5、開(kāi)車(chē)時(shí),各種開(kāi)車(chē)允許條件正常,但高壓柜不能正常蓄能。6、203變電所高壓本體開(kāi)關(guān)機(jī)械部分不能復(fù)位,致使主電無(wú)法得電。7、故障排查時(shí)間長(zhǎng),主要是設(shè)備安裝與圖紙不符,加之變更多,影響排查時(shí)間。四、整改措施1.操作人員、車(chē)間管理人員、值班長(zhǎng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),特別是特殊情況下的操作。2、調(diào)試運(yùn)行期間,機(jī)、電、儀要三班倒,確保安全運(yùn)行。3、電器加大業(yè)務(wù)骨干力量,工人操作經(jīng)驗(yàn)積累。4、操作人員要循序漸進(jìn),增強(qiáng)判斷事故分析能力。5、本體開(kāi)關(guān)廠(chǎng)家來(lái)人,電器人員跟蹤學(xué)習(xí)。6、更換的本體開(kāi)

3、關(guān)要檢修好,以備用。7、甲醇儀控有人值班可直接聯(lián)系維修。事故分析報(bào)告二一、事故發(fā)生時(shí)間2006年9月6日二、事故情況9月6日8:40,空分氧壓機(jī)由于中壓蒸汽壓力低(3.1MPa),造成氧壓機(jī)喘振,出口壓力小于轉(zhuǎn)化系統(tǒng)壓力,轉(zhuǎn)化爐入口氧流量為零。當(dāng)壓力提高時(shí),大量氧氣進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐燃燒,受到溫度猛烈上升沖擊,轉(zhuǎn)化爐兩個(gè)測(cè)溫套管被燒熔,高壓氣體從測(cè)溫點(diǎn)泄壓,少量剛玉球及觸媒被吹出,且噴出火焰。操作工立即切氧,切原料氣,按緊急停車(chē)步驟處理。卸壓過(guò)程中,氣液分離器受卸壓沖擊力作用,造成管道變形。三、事故原因1、事故直接原因是氧壓機(jī)輸出壓力波動(dòng)大。當(dāng)氧壓力低于轉(zhuǎn)化系統(tǒng)壓力時(shí),氧氣焦?fàn)t氣不能燃燒,廢鍋產(chǎn)氣量下

4、降,蒸汽壓力下降。當(dāng)氧壓機(jī)提高正常壓力時(shí),轉(zhuǎn)化爐形成二次點(diǎn)火。但此時(shí),蒸汽、氧氣、焦?fàn)t氣比例已嚴(yán)重失調(diào),大量燃燒熱量無(wú)法移走,造成溫度計(jì)套管被燒熔。2、事故根本原因是中壓蒸汽壓力波動(dòng),造成氧壓機(jī)動(dòng)力不足,導(dǎo)致氧壓機(jī)喘振。氧氣壓力波動(dòng),喘振保護(hù)聯(lián)鎖動(dòng)作,氧壓機(jī)五回一喘振保護(hù)閥開(kāi)啟,氧壓機(jī)出口壓力降低。3、轉(zhuǎn)化系統(tǒng)聯(lián)鎖保護(hù),調(diào)試運(yùn)行沒(méi)有投用,無(wú)法保證轉(zhuǎn)化系統(tǒng)支持運(yùn)行,也給設(shè)備保護(hù)及安全帶來(lái)隱患。4、當(dāng)蒸汽壓力下降時(shí),外供開(kāi)工蒸汽沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)充,導(dǎo)致氧氣壓力大于焦?fàn)t氣壓力大于蒸汽壓力這一失衡現(xiàn)象。四、整改措施1、兩個(gè)測(cè)溫點(diǎn)由于工藝情況用盲板封墻。催化劑降低床層高度,利用另一測(cè)點(diǎn)TI60607測(cè)量溫升。

5、2、聯(lián)系電廠(chǎng),確保中壓蒸汽的穩(wěn)定(壓力:3.5±0.5MPa;溫度:390-410),使機(jī)器能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、開(kāi)工蒸汽截止閥打開(kāi),設(shè)立安全蒸汽調(diào)節(jié)。蒸汽壓力低于設(shè)定值時(shí),減溫減壓閥打開(kāi),系統(tǒng)進(jìn)開(kāi)工蒸汽。4、安全聯(lián)鎖經(jīng)修改參數(shù)后投入使用。5、加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案、事故處理等方面業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。遇到緊急情況可先斷氧氣,然后 匯報(bào),重新點(diǎn)火開(kāi)車(chē)。事故分析報(bào)告三一、事故發(fā)生時(shí)間2006年9月19日二、事故情況1、9月18日13:00,中壓蒸汽壓力降至3.08MPa,15:00則將為2.32MPa,流量為15.8T/h,空壓機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行,產(chǎn)生的冷凝液不足以同時(shí)滿(mǎn)足涼水塔及脫氧站使用。2、9月18日下午15:

6、17空分中控室員將冷凝液全部送往脫氧站,保證脫氧站用水。水冷塔改用循環(huán)水。三、事故原因1、循環(huán)水硬度為35mmol/L,Cl-為300mg/L,電導(dǎo)率<3000(電導(dǎo)率高時(shí)則會(huì)促使結(jié)垢),總磷為7-9mg/L(總磷濃度高時(shí),對(duì)設(shè)備腐蝕嚴(yán)重)。2、水冷塔用水另一路由生活水補(bǔ)充。該管路管徑為50,泵飯水泵出口壓力僅為0.38MPa。由于各方面用水,至涼水塔處壓頭更低,流速較小,不足以補(bǔ)充涼水塔泵用量(水量小,易產(chǎn)生汽蝕,損壞泵)。在無(wú)其他水源供給下,為滿(mǎn)足正常生產(chǎn)需要,只好補(bǔ)充循環(huán)水。3、循環(huán)水高溫結(jié)垢,低溫下Ca2+、Mg2+及補(bǔ)充的藥劑易產(chǎn)生冷析。水冷塔內(nèi),循環(huán)水被冷卻至15-16,循環(huán)

7、水在此條件下很容易冷析。日久則會(huì)影響氣流通暢,造成水冷塔阻力上升。水冷塔無(wú)法運(yùn)行,壓縮空氣不能充分冷卻,攜帶水分含量上升,分子刷吸水飽和而失效,導(dǎo)致空分停車(chē)。4、針對(duì)目前設(shè)計(jì)情況,提出過(guò)設(shè)計(jì)變更,但執(zhí)行力度不夠。5、對(duì)水冷塔、空冷塔水質(zhì)要求認(rèn)識(shí)不清,或有一定的認(rèn)識(shí),但執(zhí)行力度不夠。6、水冷塔用水量約為16NM3/h。四、整改措施1、暫由消防水臨時(shí)補(bǔ)加。2、冷凝液改為去空分涼水架。3、增加一條正式補(bǔ)水管線(xiàn),防止因冷凝液和補(bǔ)加水不足影響工藝運(yùn)行。4、若用循環(huán)水(其他辦法無(wú)法滿(mǎn)足)必須報(bào)請(qǐng)程總批準(zhǔn)。事故分析報(bào)告四一、事故發(fā)生時(shí)間2006年10月24日二、事故情況10月23日,精餾去脫氧站冷凝液彎頭泄

8、露嚴(yán)重,管道振動(dòng)。為不影響生產(chǎn),精餾冷凝液一路稍去脫氧站,一路去循環(huán)水,一路經(jīng)化產(chǎn)來(lái)閥門(mén)去到化產(chǎn),值班人員牛廣水和班長(zhǎng)劉國(guó)共同開(kāi)循環(huán)水閥。0:30楊列國(guó)班接班停精餾只關(guān)閉去化產(chǎn)閥門(mén)和化產(chǎn)來(lái)閥門(mén),關(guān)閉脫氧站閥門(mén),維修脫氧站彎頭。5:50精餾開(kāi)車(chē),精餾崗位操作工打開(kāi)去化產(chǎn)及脫氧站閥門(mén),精餾開(kāi)車(chē)生產(chǎn)。但由于去脫氧站閥門(mén)開(kāi),循環(huán)水閥門(mén)沒(méi)有關(guān)閉,致使循環(huán)水倒流入脫氧水站,造成氯離子超標(biāo),分析取樣達(dá)到147.47mg/L。24日12:30發(fā)現(xiàn)后,立即關(guān)閉循環(huán)水閥門(mén)。脫鹽水槽用冷凝液置換。三、事故原因1、對(duì)界區(qū)外閥門(mén)不熟悉,并且不熟悉管道走向。2、廠(chǎng)值班人員和班長(zhǎng)共同開(kāi)完循環(huán)水閥門(mén),和調(diào)度室人員共同離開(kāi)。值

9、班人員安排關(guān)閉循環(huán)水閥,班長(zhǎng)誤以為安排關(guān)閉出界區(qū)冷凝液閥。3、交接班中,沒(méi)有詳細(xì)的記錄交接班情況,交接人員交接區(qū)化產(chǎn)兩路閥門(mén)開(kāi),沒(méi)有強(qiáng)調(diào)界區(qū)外閥門(mén)情況。4、崗位之間交接班交接不清,交接人員和接班人員前后不一致。精餾現(xiàn)場(chǎng)崗位交接不能說(shuō)明閥門(mén)狀態(tài)。5、接班后,沒(méi)有落實(shí)閥門(mén)狀態(tài)。和調(diào)度聯(lián)系時(shí),只問(wèn)精餾冷凝液量的大小,對(duì)大小是否有影響。值班調(diào)度回復(fù)化產(chǎn)冷凝液去事故槽,對(duì)化產(chǎn)無(wú)影響。四、整改措施1、嚴(yán)格交接班制度,交接班內(nèi)容要有詳細(xì)記錄。2、提高認(rèn)識(shí),與循環(huán)水相連的管道,停車(chē)時(shí)必須關(guān)閉。3、認(rèn)識(shí)循環(huán)水對(duì)設(shè)備造成的危害,特別是氯離子對(duì)設(shè)備危害。弄清脫鹽水、冷凝液、循環(huán)水工藝狀況。4、加強(qiáng)分析,對(duì)廢熱鍋爐、

10、合成汽包用水分析頻次。5、加強(qiáng)通調(diào)度聯(lián)系,特別是出界區(qū)管道閥門(mén)。要通過(guò)調(diào)度室協(xié)調(diào),包括與其他車(chē)間聯(lián)系。6、引以為戒,車(chē)間管理人員加強(qiáng)巡檢。事故分析報(bào)告五一、事故發(fā)生時(shí)間2006年11月28日二、事故情況06年11月28日21時(shí),當(dāng)班精脫硫員工王宜連、周超在正常巡檢,發(fā)現(xiàn)精脫硫中溫氧化鋅槽出口法蘭處有火苗,立即用干粉滅火器進(jìn)行滅火,同時(shí)通知當(dāng)班班長(zhǎng)及值班人員。現(xiàn)場(chǎng)火勢(shì)不大,但復(fù)燃兩次,最后用消防斧剝掉保溫材料,用蒸汽將殘余火星滅掉。用測(cè)爆儀對(duì)著火部位進(jìn)行檢測(cè),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)煤氣泄露。三、事故原因1、車(chē)間在檢修之前進(jìn)行防腐除銹,選用材質(zhì)不當(dāng)。2、外單位進(jìn)行保溫時(shí),將涂有油脂的法蘭進(jìn)行保溫,致使熱量無(wú)法散出。3、中溫氧化鋅出口溫度在420,超出了鋰基脂使用溫度(-30-120)。4、在防腐除銹神石,沒(méi)有對(duì)除銹部位核實(shí),高溫部位不應(yīng)

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