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1、太鋼第二煉鋼廠頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐工藝生產(chǎn)實踐發(fā)表日期: 2007-3-14閱讀次數(shù): 328摘要 : 太鋼第二煉鋼廠通過引進鋼鐵研究總院的“長壽復(fù)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝技術(shù)”,將2 號、 3號頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐改造為頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐??偨Y(jié)闡述了改造后復(fù)吹轉(zhuǎn)爐終點碳氧積、脫磷、脫碳、造渣和吹煉等各項工藝的研究。關(guān)鍵詞 : 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐工藝研究太原鋼鐵 ( 集團 ) 有限公司 ( 以下簡稱太鋼) 第二煉鋼廠有3 座轉(zhuǎn)爐, 其中 2 號、3 號轉(zhuǎn)爐冶煉碳鋼,原設(shè)計公稱容量為50t 頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐,是1970 年從奧地利引進投產(chǎn)的,2000 年將其出鋼量擴容為 80t 。2004 年,引進鋼鐵研究總院的“長壽復(fù)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝技
2、術(shù)”,將頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐改造為頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐。1 頂?shù)讖?fù)合吹煉轉(zhuǎn)爐主要工藝技術(shù)指標1.1 復(fù)吹轉(zhuǎn)爐終點碳氧積2005年對 Q235-A、HP345、T5IOL 、45 鋼等鋼種進行了68 爐碳氧積的測定, 表明:在終點 w(C)為 0.07,溫度為 1669的條件下, 碳氧濃度積為 0.00277 。頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐終點碳氧關(guān)系見圖1。從圖 1 中看出, 隨著轉(zhuǎn)爐終點C 含量的降低, 終點溶解氧含量升高,特別是 w(C) 低于 0.05 ,溶解氧升高明顯,因此在生產(chǎn)高碳鋼時應(yīng)控制終點C 含量。使C 含量控制在規(guī)格上限,降低溶解氧含量,提高鋼液純凈度。1.2復(fù)吹轉(zhuǎn)爐脫磷研究復(fù)吹轉(zhuǎn)爐吹煉終點渣中,F(xiàn)eO含量
3、、堿度同磷分配比的關(guān)系由于復(fù)吹終點渣中FeO含量明顯降低, 熔池相對平穩(wěn), 致使脫磷困難, 磷分配比低, 僅為 46.75 。2005 年,通過工藝摸索,提高轉(zhuǎn)爐造渣工藝,轉(zhuǎn)爐成品P 含量降低,磷分配比明顯提高,達到了76 44。取樣分析渣中FeO 含量、堿度同磷分配比的關(guān)系,結(jié)果見圖2、圖 3。從圖 2,圖 3 中看出,隨著渣中含量的增加,脫磷率增加。爐渣堿度在FeO 含量的增加,磷分配比呈上升趨勢,說明隨著渣中2 4 范圍內(nèi),脫磷能力隨爐渣堿度提高而提高。FeO復(fù)吹轉(zhuǎn)爐吹煉終點溫度同磷分配比的關(guān)系通過研究轉(zhuǎn)爐終點溫度同磷分配比得出,在轉(zhuǎn)爐溫度較低的情況下,磷分配比呈上升趨勢,說明復(fù)吹轉(zhuǎn)爐低
4、溫有利于脫磷。終點溫度同磷分配比的關(guān)系見圖4。底部供氣強度對脫磷的影響底部供氣的效果:一方面改善熔池動力學(xué)條件,加強鋼一渣間的傳質(zhì),對脫磷有利。另一方面對熔池溫度和爐渣成分,尤其是 FeO 總含量的影響,進而對脫磷起作用。從實際跟蹤情況看底部供氣強度在小范圍波動,對脫磷的影響不明顯。根據(jù)以上一系列生產(chǎn)實踐,采取的脫磷措施有:將爐渣堿度由2.8 3.0調(diào)整為3.0 3.2;冶煉過程加紅泥球,提高渣中 FeO,促進脫磷反應(yīng)進行;針對 P 要求低的鋼種,吹氧采用高拉補吹工藝。此外,低磷鋼出鋼后鋼包中加改性劑,降低渣的氧化性,提高堿度,有效地防止回磷。1.3復(fù)吹轉(zhuǎn)爐脫碳研究冶煉過程中,由于供氧強度的不
5、同會影響吹煉的平穩(wěn)。吹煉前期,因熔池溫度不均勻,化渣不良,爐渣粘度高,當(dāng)熔池高速脫碳時易發(fā)生泡沫渣噴濺。吹煉中期隨熔池脫碳速度增加,鋼渣乳化形成泡沫渣,大量飛濺產(chǎn)生的鐵滴進入爐渣中。在脫碳前期,由于鐵滴中C 含量較高,對渣中FeO還原非常充分,渣中FeO含量降低,CaO含量升高,造成爐渣返干,嚴重時會發(fā)生金屬噴濺,造成粘槍、粘爐口等故障??刂蒲鯓尭叨葴p少渣中鐵滴的噴灑量是抑制返干的主要手段。而采用底吹大流量攪拌,促進熔池溫度均勻和鋼渣反應(yīng)平衡,提高成渣速度是抑制前期噴濺的重要手段。由于第二煉鋼廠轉(zhuǎn)爐沒有副槍,不能取過程渣樣,只能取轉(zhuǎn)爐終點渣樣進行分析,見圖5。圖 5 渣中 TFe、FeO 含量
6、與終點碳關(guān)系從圖 5 中看出,隨著轉(zhuǎn)爐終點轉(zhuǎn)爐頂槍槍位和底吹流量,調(diào)整渣中1.4復(fù)吹轉(zhuǎn)爐脫硫研究C 含量的降低,渣中TFe 含量呈上升趨勢,因此,要合理控制TFe 含量,以控制終點C 含量。從圖 6 中可知,爐渣堿度在2 4 范圍內(nèi),復(fù)吹轉(zhuǎn)爐脫硫能力隨爐渣堿度提高而增加,爐渣與鋼水間硫分配比大致波動在 3 8 之間。復(fù)吹轉(zhuǎn)爐渣中 FeO含量低,鋼水氧化性較頂吹弱,脫硫效果比頂吹好。同時底吹加強了熔池的攪拌,脫硫動力學(xué)條件好,脫硫效果增加。1.5復(fù)吹轉(zhuǎn)爐造渣工藝研究復(fù)吹轉(zhuǎn)爐吹煉初期吹煉過程較為平穩(wěn),爐渣易返干,噴濺較少,爐渣對爐襯的化學(xué)侵蝕較輕,但容易造成爐底上漲。通過現(xiàn)場跟蹤、分析,最后確定復(fù)
7、吹轉(zhuǎn)爐造渣工藝為:采用石灰、輕燒白云石和鎂球等造渣,單渣法操作。堿度控制:初渣R=1.8 2.8 ,終渣 R=3.0 3.2 。同時過程中使用紅泥球造渣,增加過程中渣中 FeO 含量,促進脫磷反應(yīng)進行。1.6 復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉工藝研究通過對轉(zhuǎn)爐冶煉過程進行跟蹤分析,轉(zhuǎn)爐的裝入量、 冶煉時間、 氧耗之間的關(guān)系見圖7,圖 8。從圖 7,圖 8 中看出,隨著轉(zhuǎn)爐裝入量的增加,供氧時間逐漸增加,但是噸鋼供氧時間明顯下降,所以在保證轉(zhuǎn)爐冶煉正常、不噴濺的情況下增加裝入量,可以有效地增加轉(zhuǎn)爐的爐產(chǎn)量。而從圖 9 看出,隨著廢鋼量的增加,供氧時間呈倒拋物線型,說明廢鋼的配入有一個合理的范圍,在這個范圍內(nèi),轉(zhuǎn)爐冶
8、煉時間最短。通過調(diào)整頂吹供氧制度,改變槍位,促進前期渣中FeO的大量生成,加速化渣,促進脫磷反應(yīng)進行,確定裝入制度為:每爐裝入量按90t 94t 控制,其中鐵水70t 72t ,生鐵10t ,廢鋼3310t 12t ;吹煉制度為:氧壓控制在0.78MPa 0.8MPa,氧氣流量控制在17800m /h 18000m /h;調(diào)整頂槍槍位,保證渣鋼間充分乳化,增加鋼渣反應(yīng)面積,槍位較頂吹時提高100 200 。1.7確定底部供氣制度根據(jù)轉(zhuǎn)爐所煉鋼種要求N 含量不同,同時考慮降低轉(zhuǎn)爐噸鋼氬耗,通過調(diào)整底吹模式、改變N2、 Ar切換時間,保證了復(fù)吹效果,降低了噸鋼氬耗。表1 不同鋼種使用的底吹模式。表
9、 1復(fù)吹工藝底吹供氣強度供氣模式原終點 w(C)/%前期供氣 (N2) 強度后期供氣 (Ar) 強度生產(chǎn)鋼/(Nm 3/(t·min)/(Nm 3/(t ·min)A 0.100.030.08特殊鋼種B0.10-0.250.030.06冷硅等品種鋼C 0.250.030.04Q235A等高、中碳鋼2 結(jié)論一年多的生產(chǎn)實踐表明,第二煉鋼廠頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐的主要技術(shù)指標明顯好于頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐。(1)2005 年第二煉鋼廠復(fù)吹轉(zhuǎn)爐終點碳氧積達到0.00277 。(2)轉(zhuǎn)爐脫磷率大幅度提高,從2005 年 6 月份開始提高并穩(wěn)定在75以上。(3)復(fù)吹轉(zhuǎn)爐噸鋼氬耗由2005 年 1 月份的
10、 0.86Nm3/t ,下半年下降為 0.50Nm3/t 。(4)石灰消耗由 2004 年下半年的57.54kg/t降低為 2005 年的 53.53kg/t 。(5) 氧槍槍齡由 2004 年的 55 次提高到 2005 年的 160 次。(6)復(fù)吹轉(zhuǎn)爐爐齡:2號爐爐齡為10241 爐,復(fù)吹爐數(shù)為9940 爐,復(fù)吹率為97.06 ; 3 號爐爐齡為9172 爐,復(fù)吹爐數(shù)為8893爐,復(fù)吹率為96.96 出師表兩漢:諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂, 今天下三分, 益州疲弊, 此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi),忠志之士忘身于外者,蓋追先帝之殊遇,欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽,以光先帝遺德,恢
11、弘志士之氣,不宜妄自菲薄,引喻失義,以塞忠諫之路也。宮中府中,俱為一體;陟罰臧否,不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者,宜付有司論其刑賞,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等,此皆良實,志慮忠純,是以先帝簡拔以遺陛下:愚以為宮中之事,事無大小,悉以咨之,然后施行,必能裨補闕漏,有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇?,曉暢軍事,試用于昔日,先帝稱之曰愚以為營中之事,悉以咨之,必能使行陣和睦,優(yōu)劣得所?!澳?”,是以眾議舉寵為督:親賢臣, 遠小人, 此先漢所以興隆也; 親小人, 遠賢臣, 此后漢所以傾頹也。 先帝在時,每與臣論此事, 未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。 侍中、尚書、 長史、 參軍,此悉貞良死節(jié)之臣,愿陛下親之、信之,則漢室之隆,可計日而待也。臣本布衣,躬耕于南陽,茍全性命于亂世,不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顧臣于草廬之中,咨臣以當(dāng)世之事,由是感激,遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆,受任于敗軍之際,奉命于危難之間,爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎,故臨崩寄臣以大事也。受命以來,夙夜憂嘆,恐托付不效,以傷先帝之明;故五月渡瀘,深入不毛
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