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文檔簡(jiǎn)介
1、 國(guó)內(nèi)近年來投產(chǎn)的400t/h以上容量CFB鍋爐,在鍋爐灰渣冷卻方面,幾大鍋爐廠均趨向于選擇風(fēng)水聯(lián)合鼓泡床式冷渣器。但從近年鍋爐投產(chǎn)后的實(shí)際運(yùn)行情況證明,風(fēng)水聯(lián)合冷渣器在目前國(guó)內(nèi)燃煤品質(zhì)保證及燃煤粒徑控制方面都存在較大差距的情況下,運(yùn)行可靠性較差,冷卻效果與設(shè)計(jì)要求嚴(yán)重不符,對(duì)鍋爐安全、連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行帶來惡劣影響。本文從淄博公司2465t/hCFB鍋爐運(yùn)行近兩年來,在冷、排渣系統(tǒng)方面突出的矛盾分析,論證了冷渣器改造的必要性和可行性,并對(duì)采用滾筒式冷渣器的改造效果進(jìn)行了簡(jiǎn)要總結(jié),對(duì)國(guó)內(nèi)同類型機(jī)組具有一定借鑒意義。 淄博公司2145MWCFB機(jī)組配用哈鍋引進(jìn)ALSTOM公司技術(shù)生產(chǎn)的HG-465/
2、13.7-L.PM7型CFB鍋爐,設(shè)計(jì)煤種為淄博貧煤,最大允許粒徑7mm,d50=0.6mm,d200m不大于25。鍋爐的灰渣處理系統(tǒng)亦采用了引進(jìn)ALSTOM技術(shù)制造的風(fēng)水聯(lián)合冷渣器配合原裝進(jìn)口錐形閥組成排渣及熱渣冷卻系統(tǒng)。 1.11.1冷渣系統(tǒng)存在突出問題:冷渣系統(tǒng)存在突出問題: a.a.運(yùn)行中頻繁發(fā)生排渣不暢:運(yùn)行中頻繁發(fā)生排渣不暢: 僅從機(jī)組03年8月投產(chǎn)至04年6月,3、4鍋爐因排渣困難造成機(jī)組非停事件即達(dá)3次。鍋爐排渣困難給機(jī)組安全運(yùn)行造成了極大的被動(dòng)局面。 造成鍋爐排渣困難的根本原因是入爐煤粒度超標(biāo)造成床料粒度超標(biāo)。根據(jù)臨界流化風(fēng)量經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式,床料平均粒徑增加一倍,則臨界流化風(fēng)量
3、需要提高50%。床料粒徑增大造成流化風(fēng)量不足,爐內(nèi)流化不良,容易在排渣口附近及冷渣器內(nèi)產(chǎn)生低溫結(jié)焦,導(dǎo)致排渣困難。資料證明:風(fēng)水聯(lián)合鼓泡床式冷渣器,在煤質(zhì)穩(wěn)定連續(xù)、煤中雜質(zhì)含量控制合理且粒級(jí)匹配可靠的情況下,是符合大容量CFB鍋爐運(yùn)行要求的最佳除渣方式之一。然而在國(guó)內(nèi)當(dāng)前煤碳市場(chǎng)供應(yīng)實(shí)際情況下,煤質(zhì)變化幅度大,煤中“三塊”嚴(yán)重超標(biāo),碎煤設(shè)備磨耗速度快,碎煤系統(tǒng)粒度保障可靠程度低,風(fēng)水聯(lián)合冷渣器淄博公司CFB鍋爐實(shí)際運(yùn)行中已經(jīng)被證明難以滿足機(jī)組正常運(yùn)行要求。 b. b.冷渣效果差,對(duì)除渣設(shè)備造成惡劣損害:冷渣效果差,對(duì)除渣設(shè)備造成惡劣損害: 大量大顆粒床料排出爐膛進(jìn)入冷渣器后,同樣因粒徑過大造成
4、冷渣器內(nèi)嚴(yán)重流化不良,物料難以按照設(shè)計(jì)通過正常流化、冷卻,從一、二室翻越風(fēng)冷隔墻進(jìn)入三室,并翻越溢流口進(jìn)入正常排渣管,而是在一、二室大量堆積。由于熾熱爐渣仍含有未完全燃盡的碳,在冷渣器內(nèi)又得到充足氧氣供應(yīng),溫度又高,堆積后極易出現(xiàn)低溫結(jié)焦。淄博公司運(yùn)行一年來的實(shí)際情況已經(jīng)充分證明了這一點(diǎn)。而被迫從事故排渣口進(jìn)入輸渣機(jī)的灰渣溫度一般超過400,目測(cè)為熾熱紅渣。如此高的排渣溫度對(duì)后處理設(shè)備帶來惡劣損害,安全可靠程度急劇下降,故障頻繁,且現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件嚴(yán)重惡化。 c. c.冷渣器流化風(fēng)耗能嚴(yán)重:冷渣器流化風(fēng)耗能嚴(yán)重: 鍋爐設(shè)計(jì)由三臺(tái)50容量羅茨風(fēng)機(jī)作為冷渣器流化冷卻供風(fēng),正常運(yùn)行兩用一備,配用185K
5、W高壓電機(jī),耗電較大,且為保證充分的流化供風(fēng),經(jīng)常需要三臺(tái)風(fēng)機(jī)全部啟動(dòng)用作鍋爐排渣,耗能更為明顯。 另一方面,由于冷渣器事故排渣、鍋爐本體漏灰、刮板除渣機(jī)密封不良等因素,廠房?jī)?nèi)粉塵污染情況突出,給羅茨風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行帶來惡劣影響,空氣濾清器、潤(rùn)滑油等消耗嚴(yán)重,檢修維護(hù)費(fèi)用較高。1.21.2除渣系統(tǒng)存在諸多缺陷:除渣系統(tǒng)存在諸多缺陷: a.a.刮板輸渣機(jī)及斗式提升機(jī)故障頻繁:刮板輸渣機(jī)及斗式提升機(jī)故障頻繁: 設(shè)備本身存在先天設(shè)計(jì)及制造缺陷。刮板輸渣機(jī)采用鏈條帶動(dòng)刮板運(yùn)轉(zhuǎn)方式,回鏈采用懸臂梁式托輪承重,刮板與底板、鏈條與托輪之間部件磨損嚴(yán)重。托輪滾動(dòng)軸承在高溫除渣條件下潤(rùn)滑不良,頻繁出現(xiàn)托輪卡澀缺陷
6、,加劇了傳動(dòng)系統(tǒng)各部件磨損。再則,輸渣機(jī)刮板及鏈條結(jié)構(gòu)自重大,空載運(yùn)行耗能巨大,而其自重又加劇了托輪等各部件的磨損。在斗式提升機(jī)方面,亦存在相同問題,鏈條、鏈斗等部件磨損嚴(yán)重,故障頻繁。 另一方面則由于冷渣器排渣溫度嚴(yán)重超標(biāo),造成輸渣機(jī)及斗式提升機(jī)設(shè)備運(yùn)行狀況急劇惡化。在保證鍋爐連續(xù)運(yùn)行的前提下,冷渣器被迫大量采用短路排渣方式,排渣溫度一般在400以上,高溫爐渣超出了刮板機(jī)等設(shè)備的承受限度,刮板變形、鏈條不均衡膨脹、下垂歪斜、箱體變形等缺陷頻繁發(fā)生。據(jù)統(tǒng)計(jì),2004年除渣系統(tǒng)運(yùn)行工況最惡劣的時(shí)期,兩臺(tái)鍋爐一個(gè)月內(nèi)除渣系統(tǒng)刮板輸渣機(jī)、斗式提升機(jī)累計(jì)發(fā)生故障22次,按照平均每次故障時(shí)間46小時(shí)計(jì)算
7、,一個(gè)月內(nèi)共發(fā)生故障時(shí)間達(dá)88132小時(shí)。 b. b.鍋爐刮板輸渣機(jī)、斗式提升機(jī)維護(hù)費(fèi)用巨鍋爐刮板輸渣機(jī)、斗式提升機(jī)維護(hù)費(fèi)用巨大:大: 因上述所述的刮板輸渣機(jī)、斗式提升機(jī)日因上述所述的刮板輸渣機(jī)、斗式提升機(jī)日常運(yùn)行中頻繁發(fā)生的大量缺陷,維護(hù)工作量巨常運(yùn)行中頻繁發(fā)生的大量缺陷,維護(hù)工作量巨大,刮板、鏈條、托輪、變速箱等零配件、備大,刮板、鏈條、托輪、變速箱等零配件、備品消耗量巨大,據(jù)初步統(tǒng)計(jì),品消耗量巨大,據(jù)初步統(tǒng)計(jì),2 2465t/h465t/h循環(huán)循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組流化床鍋爐機(jī)組20042004年鍋爐除渣系統(tǒng)設(shè)備零配年鍋爐除渣系統(tǒng)設(shè)備零配件費(fèi)用平均每月件費(fèi)用平均每月8 81010萬元。萬元。
8、 鑒于淄博公司2465t/hCFB機(jī)組冷、排渣系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中存在的突出問題,淄博公司進(jìn)行了長(zhǎng)期、積極的專題調(diào)研論證,作了大量的搜資和分析比較工作,并專程對(duì)山東晨鳴紙業(yè)自備電廠、臨沂恒通化工自備電廠220t/hCFB鍋爐配用的8t/h回轉(zhuǎn)水冷式冷渣器進(jìn)行了參觀學(xué)習(xí),對(duì)該型號(hào)冷渣器生產(chǎn)廠家山東章丘圣火科技有限公司進(jìn)行了實(shí)地考察,認(rèn)為將現(xiàn)有的鼓泡床式風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造為章丘圣火公司專利設(shè)計(jì)制造的HBSL型冷渣器方案是可行的。 2.1 HBSL 2.1 HBSL型冷渣器主要結(jié)構(gòu)及工作原理型冷渣器主要結(jié)構(gòu)及工作原理 HBSL型冷渣器由進(jìn)料室、出料室、84根六棱蜂窩狀冷渣通道組成的水冷轉(zhuǎn)子、驅(qū)動(dòng)裝置、機(jī)
9、架以及斷水保護(hù)裝置等部分組成。工作時(shí)開通冷卻水,轉(zhuǎn)子在驅(qū)動(dòng)裝置帶動(dòng)下低速轉(zhuǎn)動(dòng)(02轉(zhuǎn)/分鐘),高溫爐渣進(jìn)入進(jìn)料室;轉(zhuǎn)子與水平線成一定夾角,高端設(shè)置有進(jìn)渣口,低端設(shè)置有出渣口,轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)動(dòng)一周爐渣也隨之轉(zhuǎn)動(dòng)一周,并沿下坡滾落一定距離,隨著轉(zhuǎn)子的連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),爐渣也在冷卻通道內(nèi)連續(xù)滾動(dòng)并與換熱面交替接觸,并將熱量傳遞給冷卻通道內(nèi)的冷卻水,加熱后的冷卻水匯入鍋爐給水除氧系統(tǒng),使?fàn)t渣余熱得到回收,從而起到省煤器的作用。因?yàn)闋t渣顆粒在六棱體形狀的冷卻通道內(nèi)是由高端向低端滾動(dòng)傳熱的,避免了圓管會(huì)造成的爐渣顆粒在管內(nèi)滑動(dòng)摩擦的弊端,金屬與爐渣之間的摩擦系數(shù)較小,加之設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速很低,金屬壁面的磨損因此比較小。 2
10、.2 HBSL 2.2 HBSL型冷渣器主要特點(diǎn):型冷渣器主要特點(diǎn): 連續(xù)排渣,變頻無級(jí)調(diào)速,有利于鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行;爐渣冷卻比較徹底,熱回收效率高,排渣溫度低于100,節(jié)能效果明顯;設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,適合于現(xiàn)場(chǎng)改造安裝;磨損較小,能耗較低,實(shí)際運(yùn)行壽命經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)軌蚍想姌I(yè)生產(chǎn)要求。 #3機(jī)組2005年3月24日至4月28日進(jìn)行的首次A級(jí)檢修中實(shí)施了改造,主要改造內(nèi)容如下:3.1鍋爐冷渣系統(tǒng)全面治理改造:鍋爐冷渣系統(tǒng)全面治理改造:a.錐形閥:錐形閥:將錐形閥全開,閥頭開至最大位置,閥頭壓縮空氣、除鹽水雙冷卻系統(tǒng)維持運(yùn)行。運(yùn)行中仍可利用錐形閥控制排渣。錐形閥排出之后排渣管道的非金屬膨脹節(jié)繼續(xù)作
11、為補(bǔ)償鍋爐膨脹用途。b.冷渣器:冷渣器:將目前的風(fēng)水聯(lián)合冷渣器拆除,采用HBSL型旋轉(zhuǎn)滾筒式冷渣器,鍋爐兩側(cè)各安裝2臺(tái)額定排渣量912t/h的冷渣器。要求并確保冷渣器正常排渣溫度不超過100。每側(cè)兩臺(tái)冷渣器成90度夾角布置。c.冷卻水泵:冷卻水泵:將目前的冷渣器冷卻水泵作為改造為HBSL型滾筒式冷渣器后的冷卻供水之用,目前設(shè)備安裝及運(yùn)行方式不變,只須在冷渣器安裝就位之后,安裝布置冷卻水管道。d.冷渣器流化風(fēng)機(jī):冷渣器流化風(fēng)機(jī): 將三臺(tái)冷渣器流化風(fēng)機(jī)全部拆除。原設(shè)計(jì)冷渣器流化風(fēng)機(jī)供給風(fēng)量占到鍋爐總風(fēng)量3.74,改造后通過提高二次風(fēng)風(fēng)量予以補(bǔ)償,且提高了二次風(fēng)在爐膛內(nèi)部物料中的穿透剛度,對(duì)于改善爐
12、內(nèi)燃燒,提高物料燃盡程度,保護(hù)爐內(nèi)風(fēng)管都有良好作用。 鍋爐冷渣器改造后如圖所示:#3鍋爐A側(cè)兩臺(tái)呈90度夾角布置的水冷滾筒式冷渣器:#3鍋爐B側(cè)兩臺(tái)呈90度夾角布置的水冷滾筒式冷渣器:3.2鍋爐排渣系統(tǒng)全面治理改造:鍋爐排渣系統(tǒng)全面治理改造:將3鍋爐目前的由一、二級(jí)埋刮板輸渣機(jī)、斗式提升機(jī)組成的鍋爐排渣系統(tǒng)進(jìn)行全面改造:a.I級(jí)埋刮板輸渣機(jī):級(jí)埋刮板輸渣機(jī):將I級(jí)埋刮板輸渣機(jī)全部拆除,在拆除后的空間砌筑深度1200mm寬度2070mm的運(yùn)轉(zhuǎn)溝,在運(yùn)轉(zhuǎn)溝內(nèi)安裝帶寬500mm、輸送直線距離35.3m的皮帶輸送機(jī)作為一級(jí)輸渣設(shè)備,溝內(nèi)皮帶機(jī)兩側(cè)預(yù)留700mm的檢修通道。皮帶采用阻燃抗高溫型皮帶,并在
13、皮帶機(jī)上部采用活動(dòng)式防雨防塵罩予以防護(hù),以提高現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)水平。整個(gè)廠房?jī)?nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)溝上部采用格柵蓋板加以防護(hù),保證人員檢查行走,如此消除了原先一級(jí)刮板輸渣機(jī)布置于地面之上造成了零米廠房?jī)?nèi)空間局促的弊病,優(yōu)化了廠房空間。 #3鍋爐I級(jí)皮帶輸渣機(jī)現(xiàn)場(chǎng)安裝方式如圖所示: b.II級(jí)埋刮板輸渣機(jī)及斗式提級(jí)埋刮板輸渣機(jī)及斗式提升機(jī):升機(jī):將II級(jí)埋刮板輸渣機(jī)全部拆除,安裝帶寬500mm、輸送直線距離約40m、輸送高度23m、傾角350的DJ型波狀擋邊大傾角帶式輸送機(jī)作為二級(jí)輸渣設(shè)備,皮帶機(jī)兩側(cè)安裝700mm的檢修通道。皮帶采用阻燃抗高溫型皮帶,擋邊高度100mm,橫隔板間距252mm,并在皮帶機(jī)上部采用活動(dòng)
14、式防雨防塵罩予以防護(hù)。二級(jí)皮帶機(jī)直接大傾角輸渣至渣倉(cāng)頂部,斗式提升機(jī)拆除。3.3 #3鍋爐冷渣器改造后不同鍋爐負(fù)荷下的運(yùn)行參數(shù)見下表:鍋爐冷渣器改造后不同鍋爐負(fù)荷下的運(yùn)行參數(shù)見下表: 時(shí)時(shí) 間間2005-6-20 11:002005-6-19 16:592005-6-22 12:172005-6-18 1:41備注備注鍋爐主蒸汽流量鍋爐主蒸汽流量t/h462.38369.203440.414440.414410.015 鍋爐中下層床溫平均值鍋爐中下層床溫平均值881.52862.316875.915853.65 A冷渣器出渣溫度冷渣器出渣溫度49.69649.69647.58547.58540
15、.33240.33258.39658.396 B冷渣器出渣溫度冷渣器出渣溫度49.88449.88440.13640.13647.79347.79357.40957.409 C冷渣器出渣溫度冷渣器出渣溫度48.68148.68144.83744.83756.28256.28258.29958.299 D冷渣器出渣溫度冷渣器出渣溫度38.88638.88638.30738.30738.60938.60936.07436.074 ABCDABCD冷渣器進(jìn)水溫度冷渣器進(jìn)水溫度48.31648.31645.14245.14247.0347.0344.224 A A冷渣器出水溫度冷渣器出水溫度63.13
16、463.13458.38358.38351.27951.27967.99767.997 B B冷渣器出水溫度冷渣器出水溫度63.57463.57450.3950.3969.05369.05366.8666.86 C C冷渣器出水溫度冷渣器出水溫度61.73761.73752.70152.70171.3871.3867.28467.284 D D冷渣器出水溫度冷渣器出水溫度52.88852.88850.23250.23251.88251.88249.65449.654 4.1取得的實(shí)際效益計(jì)算取得的實(shí)際效益計(jì)算(1)安全效益顯著:)安全效益顯著:顯著提高了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行水平:如前所述,2004
17、年僅因冷渣器排渣不暢即造成鍋爐非計(jì)劃停運(yùn)3次之多,另外因一二級(jí)埋刮板輸渣機(jī)、斗式提升機(jī)故障造成的事故排渣、機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行更是發(fā)生多次。通過該冷渣、排渣系統(tǒng)的優(yōu)化改造,基本能夠消除上述缺陷的發(fā)生,從而顯著提高機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行水平,并帶來可觀的安全和發(fā)電經(jīng)濟(jì)效益。(2)節(jié)能效益突出:)節(jié)能效益突出:A.A.降低煤耗:降低煤耗:循環(huán)流化床鍋爐排渣溫度即床上溫度900,爐渣熱值較高,通過冷渣器與冷卻水換熱,可使?fàn)t渣溫度降低到100以下。鍋爐爐渣余熱得到了充分回收,通過冷卻水熱量回收至機(jī)組回?zé)嵯到y(tǒng),既提高了鍋爐效率,又節(jié)能效果顯著。按照每小時(shí)1噸爐渣回收余熱計(jì)算如下:1000Kg0.32卡/ Kg850
18、272000卡=54.4 Kg(5000卡熱值)的原煤按照鍋爐年運(yùn)行5000小時(shí),單爐渣量:設(shè)計(jì)煤種20.23t/h、校核煤種24.23t/h計(jì)算,同時(shí)考慮改造前風(fēng)水聯(lián)合冷渣器排渣溫度在400500,對(duì)爐渣余熱具有一定的回收能力,按照改造前回收熱量是改造后60概算:設(shè)計(jì)煤種:20.2354.45000402201噸原煤;校核煤種:24.2354.45000402636噸原煤。按照鍋爐每小時(shí)消耗燃料:BMCR工況設(shè)計(jì)煤種75.672t/h,校核煤種79.308t/h,鍋爐年運(yùn)行5000小時(shí)計(jì)算,可降低目前單機(jī)煤耗的:設(shè)計(jì)煤種:2201(76.6725000)0.574校核煤種:2636(79.3
19、085000)0.665B.B.降低機(jī)組廠用電率:降低機(jī)組廠用電率:a.冷渣器流化風(fēng)機(jī):改造后停用2用1備(特殊情況下3用0備)的冷渣器流化風(fēng)機(jī),其減少的風(fēng)量由提高二次風(fēng)機(jī)(800KW,6KV,90.3A)風(fēng)量予以補(bǔ)償。冷渣器流化風(fēng)機(jī)銘牌功率185KW,6KV,實(shí)際正常運(yùn)行電流15A,而停用后由二次風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)量補(bǔ)償,概算將導(dǎo)致二次風(fēng)機(jī)電流升高3A,可計(jì)算節(jié)約功率:Py=I0.126(15-3)0.12695.24KW每年可節(jié)約電量:295.2500095.2萬KWhb.皮帶機(jī)、滾筒冷渣器:改造后取消一級(jí)埋刮板輸渣機(jī)(11KW)、二級(jí)埋刮板輸送機(jī)(11KW)、斗式提升機(jī)(15KW),增加滾筒式冷渣器驅(qū)動(dòng)電機(jī)(4臺(tái)1.1KW)、一級(jí)皮帶輸送機(jī)(4.5KW)、二級(jí)
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