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文檔簡介

1、在堿溶液中的應力腐蝕開裂 在堿溶液中的應力腐蝕開裂 ( 堿脆 ):余熱鍋爐蒸發(fā)管開裂 澤普石化廠引進的發(fā)電機組余熱鍋爐運行156h 后發(fā)生蒸發(fā)管漏水事故。余熱鍋爐燃氣進口溫度518 ,出水溫度200 ,蒸發(fā)管為95mm (翅片直徑) ×50.8mm (中心管外徑) ×4.5mm (壁厚) , 材質為ASTM A192 高壓鍋爐管, 工作壓力1.57MPa。 (1) 檢驗結果 漏水蒸發(fā)管的硬度 (64.7HRB) 比原始態(tài)(76.5HRB) 下降16%。 漏水蒸發(fā)管的珠光體組織比原始態(tài)發(fā)生了明顯球化。 通過試驗數(shù)據對比, 漏水管的工作溫度達450 ,高于未嚴重腐蝕的蒸發(fā)管。

2、腐蝕坑中的腐蝕產物為 Fe3O4 +-Fe2O3 , 是在300500形成的, 腐蝕產物為多孔疏松狀、 與金屬附著力差。 掃描電鏡觀察腐蝕坑底的形貌為沿晶和二次裂紋特征。 爐水采用純磷酸鈉處理, PO34+ 含量為644mg· L-1 , pH 值為8.811.2, 說明爐水中存在游離的 NaOH。 (2) 運行記錄 從調試記錄中發(fā)現(xiàn), 為解決 “循環(huán)泵壓低-報警-停機” 的矛盾, 調試時在蒸發(fā)器聯(lián)箱入口處增加了一塊ϕ28mm 的節(jié)流板。 由于原設計中該處無此板, 這對原設計中的水力參數(shù)和熱力參數(shù)帶來一系列重大影響。 鍋爐的 ( 平均) 循環(huán)倍率K 降至1.87,

3、小于控制指標的2.5。因此, 蒸發(fā)器管束的運行工況遠離設計點, 處于危險狀態(tài)。 從運行記 錄 中 發(fā) 現(xiàn), 試 運 行 鍋 水 的 PO34-含 量 偏 離 了 規(guī) 定 指 標。規(guī) 定 在 pH 值 為10.511.5時, PO34- 應為50100mg· L-1 , 但實際為6 44mg· L-1 。 究其原因是電廠當時因 Na2 HPO4 未到貨而未進行協(xié)調磷鹽處理。導致鍋水pH 值和 PO34- 指標大都在含有游離的 NaOH 范圍, 當爐管結垢或發(fā)生汽水分離時, 極易造成堿腐蝕。 水力偏差分析, 在平均循環(huán)倍率1.87 時, 遠離法蘭的一組或幾組管束的實際循環(huán)倍率很

4、可能降至1 或接近于1, 必然會造成鍋水停滯和汽水分離現(xiàn)象。 (3) 結論 綜合分析結果為, 蒸發(fā)管局部過熱、 內壁高溫堿腐蝕和堿脆、 汽水腐蝕是早期腐蝕穿孔的主要原因。 (4) 改進措施 經計算增設一塊ϕ66mm 的孔板, 流量為120m3 · h-1 , 循環(huán)倍率為5.0, 符合余熱鍋爐的設計規(guī)定, 同時循環(huán)泵揚程由0.20MPa 升高到0.25MPa, 這不僅使泵功率降低, 而且改善了蒸發(fā)器的水力特性。 對鍋爐重新進行化學清洗和煮爐, 以清除鍋水濃縮時的爐管積垢, 重新建立Fe3O4 保護膜。該余熱鍋爐已安全運行了10a。 (5) 處理措施 全部更換, 氬弧焊打底,

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