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文檔簡介
1、電廠定排管道泄漏非停分析報告一、事件經(jīng)過(一)具體時間:2018年12月27日18:00(二)事情發(fā)現(xiàn):3號機(jī)負(fù)荷300MW,3號爐零米值班員匯報撈渣機(jī)上方突然有響聲并伴隨大量蒸汽外漏。監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)主汽壓由16.6MPa持續(xù)快速下降,給水流量946t/h突升至1035t/h,將機(jī)組負(fù)荷減至150MW。因零米泄漏區(qū)域無法靠近,且汽包補(bǔ)水量增大,水位無法維持,申請中調(diào)和集團(tuán)公司生產(chǎn)調(diào)度中心、河南公司安生部同意,3號機(jī)停運(yùn)處缺。18:30手動停爐,18:34 3號汽機(jī)打閘,發(fā)變組解列,廠用電切換正常,汽機(jī)按正常停機(jī)處理。鍋爐通風(fēng)后,停運(yùn)風(fēng)機(jī),關(guān)閉各風(fēng)煙擋板,進(jìn)行燜爐,開啟事故放水和定排門進(jìn)行鍋爐放水。(
2、三)處理過程:28日02:20汽水系統(tǒng)降壓至零,03:30腳手架搭設(shè)完成后,檢查發(fā)現(xiàn),水冷壁乙側(cè)墻下聯(lián)箱定期排污管道(編號44V,規(guī)格42*6,材質(zhì)20G),下聯(lián)箱加強(qiáng)管座向下第一個彎頭處開裂泄漏。06:30對泄漏L型管段更換完畢,更換長度約2100mm,07:00對新焊接兩道焊縫探傷合格,28日22:49機(jī)組啟動并網(wǎng)運(yùn)行。鍋爐降壓后,檢查斷開的兩端口均無彎頭部分,在鍋爐零米檢查未見到此彎頭,隨后對3號爐輸放渣系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤檢查,也未見到彎頭。分析可能為此彎頭的位置處于撈渣機(jī)斜坡起始段正上方,在管道斷開后,受力折斷掉落在撈渣機(jī)內(nèi)拉走。割下的斷口管道29日已送至華中院進(jìn)一步檢測分析,目前金屬試驗報
3、告還未完成。加強(qiáng)管座端斷口另一端斷口加強(qiáng)管座端斷口另一端斷口近照 焊接完成管道照片1、對管道斷口檢查情況:檢查加強(qiáng)管座端斷口管壁無明顯減薄現(xiàn)象;另一側(cè)管道斷口管壁管口呈喇叭狀,有明顯受力彎曲,直徑在36.5mm至37mm,管壁減薄明顯,最薄處約1.5mm,最厚處約5.0mm,且管道外壁存在腐蝕坑點(diǎn)。5.0mm1.5mm2、對3號爐定排管道彎頭及焊縫抽檢情況:測量3號鍋爐定排前墻、后墻管道18處彎頭壁厚(5.4mm至6.0mm),抽檢8道水冷壁下聯(lián)箱至定排聯(lián)箱管道接頭焊縫,均未發(fā)現(xiàn)異常。二、原因分析(一)直接原因:3號爐水冷壁乙側(cè)墻下聯(lián)箱定期排污44V管道彎頭處,在機(jī)組滿負(fù)荷工況下突然爆破泄漏,
4、是本次機(jī)組非停的直接原因。(二)主要原因:3號爐水冷壁乙側(cè)墻下聯(lián)箱定期排污管44V彎頭壁厚減薄,強(qiáng)度降低,是本次機(jī)組非停的主要原因;(三)次要原因:1、 3號爐水冷壁乙側(cè)墻下聯(lián)箱定期排污管44V電動門全關(guān)行程不到位,責(zé)任點(diǎn)檢以及運(yùn)行巡檢人員未能通過測溫等手段及時發(fā)現(xiàn),致使該閥門存在長期漏流,沖刷彎頭及管道內(nèi)壁;2、 3號爐水冷壁乙側(cè)墻下聯(lián)箱定期排污管44V彎頭處于撈渣機(jī)斜坡起始段正上方,水蒸汽對管道外壁的長期腐蝕也未能引起設(shè)備點(diǎn)檢員的高度重視,未能將該彎頭作為重點(diǎn)進(jìn)行壁厚抽查。三、暴露問題1、制度落實不到位:未嚴(yán)格和全面的落實火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程、集團(tuán)公司火電金屬技術(shù)監(jiān)督制度、火電廠機(jī)爐
5、外管道監(jiān)督管理辦法等各項制度規(guī)定開展公司的金屬技術(shù)檢測工作;2、責(zé)任落實不到位:未能根據(jù)公司人員的變動情況對防磨防爆組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,沒有分區(qū)、分級確定責(zé)任人,尤其是疏放水、放空氣、減溫水、汽水取樣、吹灰蒸汽等爐外小管及各類管座,未明確管理責(zé)任人、監(jiān)督人,導(dǎo)致責(zé)任無法落實到位;3、檢修管理方面:機(jī)組等級檢修或臨停下發(fā)的檢修項目不齊全、檢修內(nèi)容不清楚、抽查比例不達(dá)標(biāo)準(zhǔn);4、技術(shù)管理方面:鍋爐四管以及機(jī)爐外管臺賬記錄不完善,臺賬的記錄缺乏統(tǒng)一性和連續(xù)性,公司制定的防止四管泄漏管理辦法未涵蓋機(jī)爐外管等相關(guān)內(nèi)容;5、隱患排查方面:落實上級管理要求不到位,兩防隱患排查不徹底。未能按照河南公司關(guān)于受熱面專
6、項排查有關(guān)要求進(jìn)行全面開展隱患排查,對易磨損、易沖刷、易腐蝕的部位預(yù)估不到,排查不全,導(dǎo)致應(yīng)該發(fā)現(xiàn)隱患沒有及時發(fā)現(xiàn);6、人員培訓(xùn)方面:未能根據(jù)專業(yè)人員的變動,有針對性的進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),致使專業(yè)點(diǎn)檢、金屬專責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)掌握不清,技能和業(yè)務(wù)水平偏低,對設(shè)備整體狀況掌控力不足。四、防范措施1、將火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程、集團(tuán)公司火電金屬技術(shù)監(jiān)督制度、火電廠機(jī)爐外管道監(jiān)督管理辦法印刷成冊,發(fā)放至防磨防爆機(jī)構(gòu)成員,保持人手一份;2、組織防磨防爆機(jī)構(gòu)成員對火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程、集團(tuán)公司火電金屬技術(shù)監(jiān)督制度、火電廠機(jī)爐外管道監(jiān)督管理辦法三個文件進(jìn)行學(xué)習(xí),并出題考試;3、根據(jù)公司人員的變動情況對防磨防爆組
7、織機(jī)構(gòu)成員進(jìn)行調(diào)整,重新修訂公司防止四管泄漏管理辦法,將機(jī)爐外管監(jiān)督管理納入管理辦法中,同時制定各級人員職責(zé),做到有人負(fù)責(zé)、有人監(jiān)督;4、按照河南公司鍋爐防磨防爆專項檢查以及首陽山公司3號機(jī)組“12.27”非停事件結(jié)案會議的相關(guān)要求,梳理完善機(jī)、爐外管設(shè)備臺賬,制定完善三年滾動計劃,明確設(shè)備檢修檢查項目及更換時間節(jié)點(diǎn);5、加強(qiáng)閥門內(nèi)漏的管理,制定閥門測溫記錄表,明確運(yùn)行巡檢、設(shè)備點(diǎn)檢、檢修檢查的標(biāo)準(zhǔn)及周期,發(fā)現(xiàn)閥門內(nèi)漏及時處理,對于不能解列的閥門制定檢修計劃利用機(jī)組臨停機(jī)會處理,避免因閥門內(nèi)漏沖刷導(dǎo)致的爆管。6、積極安排人員參加集團(tuán)公司、中電聯(lián)、省公司等組織的有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和取證考試,做到關(guān)鍵崗
8、位持證上崗;積極參加省公司組織的受熱面專家互查活動,持續(xù)提高人員的技術(shù)理論以及業(yè)務(wù)水平。五、責(zé)任考核1.按照首陽山公司事故事件調(diào)查規(guī)程及安全生產(chǎn)獎懲實施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定,此次事件定性為設(shè)備一類障礙。2.設(shè)備管理部鍋爐點(diǎn)檢員,未有落實關(guān)于機(jī)爐外管道每3年進(jìn)行一次壁厚檢查和設(shè)備劣化跟蹤的相關(guān)要求,對本次事件負(fù)有主要責(zé)任,考核800元。3.設(shè)備管理部鍋爐點(diǎn)檢長,未全面落實集團(tuán)公司、河南公司設(shè)備管理的相關(guān)要求,對本次事件負(fù)有主要管理責(zé)任,考核800元。4.設(shè)備管理部金屬監(jiān)督專業(yè)主管,未嚴(yán)格執(zhí)行火電廠機(jī)爐外管道監(jiān)督管理辦法中每3年進(jìn)行一次壁厚檢查的管理規(guī)定,對本次事件負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任,考核500元。5.設(shè)
9、備管理部副部長,分管鍋爐專業(yè),未對點(diǎn)檢員的工作情況進(jìn)行有效的監(jiān)管,對本次事件負(fù)有管理責(zé)任,考核500元。6.設(shè)備管理部部長,對機(jī)組等級檢修管理工作不到位,對本次事件負(fù)有管理責(zé)任,考核500元。7.總工程師對本次事件負(fù)有技術(shù)管理和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,考核500元。8.副總經(jīng)理作為主管領(lǐng)導(dǎo),生產(chǎn)管理“兩落實”不到位,未嚴(yán)格落實上級管理要求,對本次事件負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,考核500元。六、河南公司相關(guān)要求1嚴(yán)格執(zhí)行金屬監(jiān)督、鍋爐壓力容器相關(guān)規(guī)程、制度、標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按規(guī)程、制度、標(biāo)準(zhǔn)的要求開展各項檢查、檢驗工作。2重視機(jī)爐外管道的監(jiān)督管理,尤其是疏放水、放空氣、減溫水、汽水取樣、吹灰蒸汽等機(jī)爐外小管及各類管座,各企業(yè)要
10、明確各類機(jī)爐外管道的管理責(zé)任人、監(jiān)督人,做到有人負(fù)責(zé)、有人監(jiān)督。3對照集團(tuán)公司火電金屬技術(shù)監(jiān)督制度、火電廠機(jī)爐外管道監(jiān)督管理辦法對每臺機(jī)組機(jī)爐外管道檢驗情況進(jìn)行排查,主要排查各檢驗項目是否進(jìn)行、檢驗比例是否符合要求、是否按檢驗周期進(jìn)行檢驗、是否嚴(yán)格按更換周期進(jìn)行更換、臺帳是否完善等,對于未按要求進(jìn)行檢驗的應(yīng)納入問題庫,制訂整改措施,明確整改時間、責(zé)任人、監(jiān)督人,限期整改。監(jiān)督人應(yīng)對責(zé)任人排查情況進(jìn)行抽查,抽查比例不低于20%,并記錄抽查結(jié)果,當(dāng)抽查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題或較多問題時應(yīng)督促責(zé)任人重新排查,并增加抽查比例。4完善機(jī)爐外管道臺帳,臺帳內(nèi)容應(yīng)包括管道單線圖(標(biāo)注各部位規(guī)格、材質(zhì),焊縫、彎頭、閥門位置及編號等)、檢驗記錄(包括焊縫、彎頭等的檢驗時間、檢驗項目及檢驗結(jié)果,下次檢驗時間、檢驗部位及檢驗項目等)、檢修記錄(包括檢修、更換的部位、時間、原因等)、檢驗報告等。5規(guī)范機(jī)爐外小管的測厚及劣化趨勢分析工作,除了按要求對彎頭測厚外,還應(yīng)對調(diào)門、內(nèi)漏閥門閥體及門后直管段進(jìn)行測厚,應(yīng)根據(jù)設(shè)備結(jié)構(gòu)、介質(zhì)種類、介質(zhì)流向確定測厚位置,原則上應(yīng)進(jìn)行多點(diǎn)測量,防止出現(xiàn)測量不到?jīng)_刷部位的現(xiàn)象,并根據(jù)歷次測量結(jié)
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