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文檔簡介

1、典型電火花線切割數(shù)控機床的故障診斷與 維修實例作者:閆東清 陳永久 李博來源:科技創(chuàng)新導(dǎo)報2014年第32期閆東清1陳永久1李博2(1.吉林大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院;2.長春新鴻數(shù)控技術(shù)服務(wù)有限公司 吉林長春130012)摘要:電火花線切割數(shù)控機床非常適用于切割淬火鋼、硬質(zhì)合金等特殊金屬材料,在新產(chǎn) 品試制、精密零件加工及模具制造領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。該文就實際生產(chǎn)中廣泛使用的兩種電火 花線切割數(shù)控機床常見故障現(xiàn)象進行了分析,提出了診斷過程,并分析產(chǎn)生故障的原因以及解 決問題的辦法,供大家借鑒。關(guān)鍵詞:電火花線切割數(shù)控機床故障診斷中圖分類號:TG48文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2014)1

2、1(b)-0102-01電火花線切割數(shù)控機床是利用電蝕加工原理,采用金屬導(dǎo)線(鉬絲)作為工具電極切割工 件。機床的運動由計算機通過控制加工程序來完成,自動控制切割任意角度的直線和圓弧。這 類機床非常適用于切割淬火鋼、硬質(zhì)合金等特殊金屬材料,加工一般金屬切削機床難以正常加 工的細縫槽或形狀復(fù)雜的零件】1。但是,對于淬火鋼及硬質(zhì)合金等特殊材料的加工,電火花 線切割數(shù)控機床仍有不可替代的作用。該文就實際使用非常廣泛的兩種數(shù)控線切割機床 DK7732C數(shù)控電火花線切割機床及DK7732數(shù)控線切割機床常見的故障現(xiàn)象進行分析,供大家借 鑒。1 故障一故障現(xiàn)象:DK7732C數(shù)控電火花線切割機床在使用過程中

3、發(fā)現(xiàn)X軸方向運動不均勻。故障分析及診斷過程:X軸步進電機故障或滾珠絲杠螺母副的間隙過大;控制X軸 運動的電路板上的電容損壞。采用“分開法”單獨檢測步進電機,使用儀器檢測滾珠絲杠螺母 的間隙值在正常范圍內(nèi)。進一步檢查發(fā)現(xiàn)電容參數(shù)不正常。更換后,X軸運轉(zhuǎn)正常。分析原因及解決辦法:設(shè)備長期使用導(dǎo)致線路及器件老化,更換受損元件,設(shè)備恢復(fù)正 常工作。2故障二故障現(xiàn)象:DK7732數(shù)控線切割機床在啟動后不執(zhí)行零件加工程序。故障分析及診斷過程:微機控制裝置有故障;微機控制裝置與機床各個連接線及插 頭接觸不良;高頻發(fā)生器沒有高頻輸出。檢查板與機床各個連接線及插頭,是否有虛接現(xiàn)象; 更換備用的微機控制板后,故障

4、沒有被排除。檢測高頻信號發(fā)生器,無高頻信號輸出,故高頻 發(fā)生器出現(xiàn)問題。檢測各相關(guān)元器件,發(fā)現(xiàn)電路損壞,更換元件后,機床恢復(fù)正常。3故障三故障現(xiàn)象:DK7732數(shù)控線切割機床在使用后程序不能保存,且機床內(nèi)原有程序也調(diào)不 出來。故障分析及診斷過程:根據(jù)故障現(xiàn)象判斷,這種現(xiàn)象可能是電腦主機有關(guān)或者主板上電 池電壓不夠造成的。更換備用的電腦主機,機床故障現(xiàn)象沒有消除;進一步測量給主板供電的 電池,發(fā)現(xiàn)電壓只有2.5V (正常為3V)。更換主板電池后,測試后機床恢復(fù)正常。分析原因及解決方法:電壓降低,不能給主板提供足夠的電量,只需更換電池即可。4故障四故障現(xiàn)象:機床開機后顯示ERR,不走程序,且機床報

5、警。故障分析及診斷過程:查閱相關(guān)技術(shù)手冊,出現(xiàn)ERR是沒有反饋信號造成的2。檢 查反饋信號聯(lián)線,發(fā)現(xiàn)該信號線斷路。更換新的信號線后,機床恢復(fù)正常。分析原因及解決方法:長期使用機床,使線路老化,或操作不當,都有可能導(dǎo)致信號線 折斷。只需更換損壞的信號線,故障自然消除。5故障五故障現(xiàn)象:DK7732數(shù)控線切割機床在加工零件時,加工出來的零件不對稱。故障分析及診斷過程:出現(xiàn)此類現(xiàn)象可能是由電氣控制部分故障或步進電機在工作時丟 步造成的。先檢查電氣控制部分,沒有發(fā)現(xiàn)問題;進一步檢查步進電機,發(fā)現(xiàn)X軸的步進電機 存在丟步現(xiàn)象。更換X軸驅(qū)動控制卡,故障現(xiàn)象依然存在。更換了有磨損痕跡的導(dǎo)論,并調(diào)整 絲杠間隙

6、后,啟動機床試加工零件,加工精度完全符合技術(shù)要求。分析原因及解決方法:長期使用使磨損,傳動精度降低。更換相同類型的導(dǎo)論并調(diào)整絲 杠傳動間隙,故障消除。6故障六故障現(xiàn)象:DK7732數(shù)控線切割機床在使用時發(fā)現(xiàn)切割圓形件時切割線不重合。故障分析及診斷過程:出現(xiàn)這種現(xiàn)象應(yīng)該是步進電動機的相序混亂造成的。檢測步進電 動機各軸的驅(qū)動控制卡,發(fā)現(xiàn)機床X、Y軸步進電機控制卡接線相序不正常,同時檢測到X控制 卡上的光電耦合器也存在問題。重新測定并調(diào)整各軸的相序,用4N33替換損壞的光電耦合器, 試加工零件,測量后零件精度完全符合設(shè)計要求。分析原因及解決方法:相序混亂是廠家安裝調(diào)試時沒有按正確的相序連接,重新測

7、量并 調(diào)整好,機床即可正常工作。7故障七故障現(xiàn)象:DK7732數(shù)控線切割機床在工作時,X軸不轉(zhuǎn)動,同時聲音較大;有時X軸也 轉(zhuǎn)動,但啟動回零指令后,機床不歸零點。故障分析及診斷過程:步進電機本身出現(xiàn)問題;步進電機與X軸驅(qū)動控制卡之間的 連線故障;X軸驅(qū)動控制卡出現(xiàn)故障。采用“分開法”單獨檢測步進電機,電機工作正常;檢查步進電機及X軸驅(qū)動控制卡之間的信號聯(lián)線及插頭,沒有松動及斷路現(xiàn)象;進一步檢查X 軸驅(qū)動控制卡,發(fā)現(xiàn)集成電路TLP521-4 工作異常。更換同型號集成電路后,X軸恢復(fù)正常工作。 但高頻發(fā)生器沒有信號輸出,發(fā)現(xiàn)集成電路7555和NE555兩個元器件損壞。更換后,高頻恢復(fù) 正常。分析原因及解決方法:由于機床年代久遠,并長期工作在惡劣環(huán)境下,元器件易發(fā)生短 路現(xiàn)象。操作人員在使用設(shè)備過程中,要及時檢查,保證機床正常工作。在實際生產(chǎn)中,數(shù)控設(shè)備的完好是保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的保證。當數(shù)控設(shè)備發(fā)生故障時,迅 速找到故障的原因和部位。一方面,修復(fù)故障不僅涉及很多的技術(shù)內(nèi)容,而且許多決策更依賴 于技術(shù)人員個人的經(jīng)驗、技術(shù)和技巧。另一方面,為了滿足生產(chǎn)的需要,所用數(shù)控設(shè)備種類繁 多,尤其對于一些早期的數(shù)控設(shè)備發(fā)生故障的概率更高。因此,建立

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