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文檔簡介

1、660MW 機組高壓旁路控制系統(tǒng)故障分析及優(yōu)化摘要:介紹了神華國能哈密電廠4 臺機組高壓旁路控制部分普遍存在的問題,針 對這些普遍存在的問題,提出了旁路控制系統(tǒng)優(yōu)化方案,優(yōu)化后顯著改善了哈密 電廠機組啟停中的安全性、可靠性,解決了困擾該廠長久以來的難題,同時對發(fā) 生的高頻大幅度振蕩現(xiàn)象進行了分析,制定解決方案。關鍵詞:高壓旁路控制;系統(tǒng)故障分析;閥位反饋引言神華國能哈密電廠為4X660MW超臨界燃煤機組,機組的基本情況如下:鍋 爐為上海鍋爐廠生產的超臨界、四角切圓燃燒、緊身封閉、全懸吊鋼結構塔式爐, 型號是SG-1913/25.4。汽輪機是東方汽輪機廠設計的一次中間再熱、三缸四排汽、 凝汽式直

2、接空冷機組,型號是NZK660-24.2/566/566,配置兩臺50%汽動給水泵, 小機間接冷卻;配1套高壓旁路裝置, 2套低壓旁路裝置。汽機采用高、低壓二 級串聯(lián)旁路系統(tǒng)裝置,即主蒸汽通過高壓旁路,經再熱蒸汽管道進入鍋爐再熱器, 再熱器出口蒸汽通過低壓旁路而流入空冷凝汽器。高壓旁路系統(tǒng)裝置由 1 套 100% 容量的高壓旁路閥、噴水調節(jié)閥、噴水隔離閥等組成。旁路系統(tǒng)的容量為 40%BMCR。高旁閥是德國寶馬閥產品,型號是BMF-1,高旁閥的控制機構為西門 子智能分體式定位器。旁路系統(tǒng)的作用 機組在冷態(tài)、溫態(tài)、熱態(tài)、極熱態(tài)起動時,控制汽機主汽、再熱蒸汽進汽壓力,以適應汽機在各種工況下的啟動要

3、求,實現(xiàn)汽機沖轉、帶初負荷、切缸直至 帶滿負荷,縮短機組啟動時間和減少蒸汽介質損失,減少汽機循環(huán)壽命損耗,實 現(xiàn)機組的最佳啟動。停機時,鍋爐產生的新蒸汽經旁路減溫、減壓后進入凝汽器, 回收工質;另外,電網故障時,通過旁路系統(tǒng)的能量轉移,機組可帶廠用電甩負 荷運行。事故概述 哈密電廠4臺機組轉商業(yè)運營以來,機組啟動過程中,若干次因為高旁閥突發(fā)的高頻振蕩,導致反饋連接部分變形、脫落,致使就地反饋故障,造成閥門不 可控,給機組的啟動及安全帶來極大的安全隱患。電廠4臺機組168投運以來, 高旁閥反饋器故障情況統(tǒng)計如下:2015年3月6日, 4號機組機組啟動過程中,反饋連桿脫落,高旁閥頻發(fā)振 動,無法控

4、制,導致跳機;2015年4月17日, 3號機組啟動過程中,反饋器故障,遠方無法操作,伴著 強烈的噪音和極大的風險,就地控制,完成切缸操作,險些跳機。2015年5月21日, 3號機組啟動過程中,高旁閥故障,遠方無法操作,機組 打閘。2015年6月3日, 1號機組跳機,高旁閥反饋連桿斷裂,高旁閥無法操作, 險造成鍋爐超壓。例子:3月6號11: 04,高旁閥反饋60%,運行正常,主給水流量659t/h, 閥前壓力6.78MPa,閥后壓力0.9MPa,閥前溫度465,閥后325,11: 15分,閥 位開度到65%,主給水流量699t/h,閥前壓力6.66MPa,閥后壓力0.9MPa,此時 高旁閥出現(xiàn)反

5、饋異常。熱工人員就地檢查發(fā)現(xiàn),高旁閥活塞桿上下抖動,抖動頻 率較高,幅度也較大,范圍大概在20%左右。 11:50,高旁閥反饋70%,主給水流 量637t/h,閥前壓力7.76MPa,閥后壓力0.9MPa,閥前溫度506,閥后381,高 旁閥的反饋單元承受不了突發(fā)的高頻大幅振蕩帶來的破壞力,致使反饋桿與閥門 連接處脫開,DCS無法遠方控制,機組跳閘。原因分析哈密電廠4 臺機組高旁閥都存在共性問題,都是調節(jié)閥在操作時,管道的高 頻振動和閥桿漏氣溫度過高等因素,引起了閥門反饋器故障,導致閥門無法遠方 操作。通過多次高旁閥的異常情況分析,得出如下結論:一是高旁閥體的高頻振 動,導致反饋接受器連接桿脫

6、落,造成指令、反饋偏差,無法遠程操作;二是因 為環(huán)境溫度較高,對電子元件造成較大影響。反饋接受器的極限溫度時80 度, 但實測溫度都已經超過90 度,長時間高溫,電子元件承受不了高溫影響,導致 故障。由于蒸汽管道安裝時,在管道的布置上存在入口彎管,閥前 1.5 米和閥后2 米左右各有一個垂直彎管,在汽液混合后增加了對整個管道的沖擊,特別是閥 后短管道過短,造成水沖擊閥后管道彎管處,大大增強了管道的震動。高旁蒸汽管道上沒有大的支撐,只有一組懸吊,在較多彎管存在的基礎上 一組懸吊顯然不足夠穩(wěn)定管道,管道也會產生強烈的震動。從調節(jié)閥的使用和理論分析可以證明,誘發(fā)調節(jié)閥振動和噪聲的因素有很 多,這些因

7、素互相影響,很多又同時發(fā)生,這就使得高旁閥減震和降噪更為困難, 需要結合閥門的材質、結構、工況不同等進行綜合考慮。電廠4 臺機組高旁閥型號完全一樣,但在施工安裝時稍顯不同。 3、4 號機組 低壓旁路控制柜到閥門氣缸的連接管道,在安裝時被延長到了大于7 米的距離且 管道尺寸由原來的 30mm 變徑為 24mm 的管道。由于控制柜到氣體壓縮性較強, 且延長管道對定位器給予閥門的指令響應時間也發(fā)生了變化,造成氣缸內的壓力 波動較大,而閥位的動作皆由上下氣缸的氣壓控制,所以氣壓控制的不穩(wěn)定性也 導致了閥門的大幅振動。電廠曾于 2015 年 4 月對 2 號機組的西門子反饋器進行了改造。為減少因 為高頻

8、振蕩帶來的反饋大幅波動,將與高旁閥相連管道固定的同時,把反饋器的 固定支架延長15cm,避開高溫區(qū)。為防止反饋桿與閥門連接桿脫開,在反饋桿 尾部加了一個高溫淬火的銅墊片,保證連接處不脫開的同時,又能有效無阻滯的 滑動,通過這些改造方式,以期達到較好的控制效果,但實際上仍多次出現(xiàn)反饋 故障的情況。2015 年3 月, 4 號機組高壓旁路反饋連桿震落,從在發(fā)生管道劇烈震動,調 取了反饋桿震脫落時的2組運行參數(shù):閥前壓力7.4、8.1MPa,閥后壓力為0.93、 0.92MPa,閥前溫度為503、508C,閥后溫度為374、382C,閥門開度在70.2%、 70.15%。在此參數(shù)工況下運行時,并未超

9、過技術協(xié)議規(guī)定的壓差范圍。按照原設計的 要求,閥門設計成 3 級減壓完全滿足運行要求,但閥后壓力較低,造成蒸汽通過 閥門的流速將增加,導致閥門超標準的高頻震動。綜合以上情況及理論分析,排除了閥門本身調節(jié)回路出現(xiàn)故障的可能性,那 么在機組啟動過程中,多次發(fā)生反饋連接部分變形,脫落情況,就只能是多個因 素共同作用的結果。解決方法要避免閥門動作引起的管道高頻振動,從以下幾個部分進行了改進,來改善 高旁閥的控制:1)改變高旁閥氣源回路的布置。在3、 4號機組檢修期間,對高旁閥的氣源回路進行了改造,恢復原設計,高低壓旁路控制柜到閥門氣缸的連接管道控制在6.6米,且管道尺寸由原來的24mm變徑為30mm,

10、這樣就排除了高旁閥氣動控 制回路對閥門本身調節(jié)造成影響。2)加強管道的固定支撐。在高旁閥閥前閥后管道增加機械固定,以減少蒸汽 和汽液混合段對管道彎管的沖擊。3)重做高旁閥的保溫。在蒸汽通過高旁前做好保溫,防止閥門內外溫差對閥 體材質的損傷,同時減少閥門反饋器的電子元件,在較高溫度環(huán)境里運行,導致 電子元件本身問題造成的閥門無法操作。4)調整運行參數(shù),改進噴水減溫裝置。在機組啟動時按要求參數(shù)運行,通過 控制閥前后的壓差、溫差,增加減溫水的調節(jié),以減少閥門因前后參數(shù)差異較大 而引發(fā)的高頻震動。減溫水由下腔底部噴入,不與閥體直接接觸,噴在多孔籠罩 內,保護閥體并減少交變應力,使汽水混合降溫效果良好;

11、出口處設節(jié)流孔板, 將主蒸汽降至符合再熱冷段蒸汽設計要求,保持再熱蒸汽溫度和壓力穩(wěn)定;擴大 高旁閥出口管徑,使蒸汽擴容后與減溫水充分混合使閥后溫度能控制在260度左 右。5)對執(zhí)行機構控制部分進行改造。實際運行中,高旁閥本身也存在振動,閥 門剛動作,介質流速急劇增加,調節(jié)閥前后壓差急劇變化,引起閥門帶動管道的 振動。原寶馬閥配套使用的定位器為分體式西門子定位器,反饋器與閥門桿連接 部分通過彈簧來壓緊,運行時多次出現(xiàn)反饋部分脫開的現(xiàn)象,從而間接引發(fā)系統(tǒng) 的振蕩。電廠將分體式控制器更換為了費希爾分體式定位器,閥位反饋采用非接 觸式測量,避免了易松動的硬性機械連接故障,適用行程加大,維護量降低,很 好的解決了現(xiàn)場存在的問題,實現(xiàn)了定位控制和狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷的預測性維 護。效果檢驗完成上述六個方面的改進之后,在后續(xù)的機組啟停過程中,高旁閥的調節(jié)基 本穩(wěn)定,動作及時,未再出現(xiàn)閥門帶動管道的異常振蕩情況,同時寶馬閥廠家, 也吸取了此方面的經驗教訓,對控制器進行了改進,采用了新型的非接觸式的費 希爾定位器,實現(xiàn)控制的穩(wěn)定性。7 結束語哈密電廠

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