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FILENAME電站電站設(shè)備臺(tái)帳(水輪機(jī))第4頁P(yáng)AGE電站設(shè)備臺(tái)帳安裝地點(diǎn):電站廠房水輪機(jī)層設(shè)備名稱、編號(hào)水輪機(jī)型號(hào)HLA692-LJ-180制造廠XX電機(jī)廠出廠編號(hào)制造日期投產(chǎn)日期年月數(shù)量(臺(tái))1費(fèi)用來源建廠投資主要技術(shù)規(guī)范:額定流量:26.01米3/秒設(shè)計(jì)水頭:186m吸出高度:-5.73m最高水頭:202m水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪直徑:1.8m最低水頭:172m轉(zhuǎn)輪葉片數(shù):16片額定水頭:174m活動(dòng)導(dǎo)葉:24片額定轉(zhuǎn)速:500轉(zhuǎn)/分固定導(dǎo)葉:20片飛逸轉(zhuǎn)速:935轉(zhuǎn)/分水輪機(jī)安裝高程:434m額定功率:41.3兆瓦設(shè)計(jì)尾水位:455.95m最大功率:46.3兆瓦設(shè)計(jì)最低尾水位:439.73交接驗(yàn)收記事:設(shè)備改造、變動(dòng)記錄:填表人:檢修、調(diào)試及維護(hù)記錄:1、20XX年6月7日對電站發(fā)電機(jī)組水導(dǎo)軸承油更換,交代:電站水導(dǎo)軸承透平油更換工作已結(jié)束,現(xiàn)靜油位190mm,現(xiàn)場已清理。補(bǔ)充:換油檢查油質(zhì)未發(fā)現(xiàn)乳化現(xiàn)象,頂蓋內(nèi)未發(fā)現(xiàn)大量漏水,因此確認(rèn)透平油中含有的水分是油冷卻器結(jié)露。下機(jī)架上的油污經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)明顯漏油點(diǎn),確認(rèn)原因?yàn)橛挽F產(chǎn)生。2、20XX年08月07日機(jī)組主軸密封檢查處理,交代:1)對水導(dǎo)冷卻器進(jìn)行打壓試驗(yàn),完好無滲流;2)檢查水導(dǎo)油槽內(nèi)有水份,油油輕微乳化現(xiàn)象;3)主軸密封圈經(jīng)拆除檢查,未發(fā)現(xiàn)有磨損嚴(yán)重及損壞現(xiàn)象,其余各部正常。處理:1)對拆除原主軸密封(聚四氟乙烯)盤根進(jìn)行了更換;2)清掃水導(dǎo)油槽,更換透平油,加油180MM。現(xiàn)在設(shè)備能正常運(yùn)行。3、20XX年11月03日機(jī)組導(dǎo)葉接力器鎖錠漏油檢查處理,交代:經(jīng)檢查鎖錠接力器活塞桿有毛刺,密封已損壞;已更換O型密封、通油試驗(yàn),無滲漏,設(shè)備可投運(yùn)行。4、20XX年11月04日電站主軸密封漏水檢查處理,交代:檢查并緊固主軸密封壓蓋螺栓,疏通自流排水孔,現(xiàn)在工作已結(jié)束,可以投入運(yùn)行。5、20XX年12月11日電站事故配壓閥操作電磁閥接頭滲油處理,交代:對事故配壓閥操作電磁閥接頭進(jìn)行檢查緊固,經(jīng)通工作壓力油檢查,無滲漏現(xiàn)象。6、20XX年05月04日主軸密封檢查:,交代:主軸密封壓板緊固螺栓有松動(dòng),對螺栓進(jìn)行緊固后,檢查主軸密封漏水量減小?,F(xiàn)可正常投入運(yùn)行。7、20XX年05月04日水導(dǎo)油槽及機(jī)組上機(jī)架千斤頂檢查,交代:1)檢查水導(dǎo)油槽并清洗油槽,對水導(dǎo)冷卻器通水檢查無滲漏,2)檢查上機(jī)架千斤頂,并進(jìn)行緊固、鎖緊。8、20XX年05月12日機(jī)組水導(dǎo)軸承檢查處理,交代:見檢修交代本。9、20XX年09月23日水輪發(fā)電機(jī)組帶鎖定側(cè)接力器檢查,交代:停機(jī)過程中出現(xiàn)接力器行程關(guān)不到位的現(xiàn)象,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)帶鎖定側(cè)接力器推拉桿背帽松動(dòng)致使接力器推拉桿有約5度的轉(zhuǎn)動(dòng)情況產(chǎn)生,最終導(dǎo)致行程開關(guān)指示桿不能準(zhǔn)確地推到行程開關(guān)。檢查中,將接力器推拉桿較正正確位置后,將背帽打緊,現(xiàn)可正常投入運(yùn)行。10、20XX年10月25日機(jī)組水導(dǎo)油盆漏油檢查處理,交待:解體水導(dǎo)部件檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯漏油部位,僅在甩油盆油槽蓋上面的法蘭上觸摸有油漬,故此,估計(jì)為水導(dǎo)瓦與該法蘭接觸部位未設(shè)置密封條導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行中甩油,油從該處滲漏,檢修后已對該處增加密封條。檢查中還發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)瓦靠-X方向瓦瓣、瓦面磨損較嚴(yán)重,已進(jìn)行修復(fù)。其余未見異常,待機(jī)組運(yùn)行后繼續(xù)觀察是否還有漏油情況。水導(dǎo)檢修后加油至180mm。11、20XX年05月13日機(jī)組水導(dǎo)瓦溫偏高檢查處理,交代:加強(qiáng)水導(dǎo)軸承油循環(huán),加高上油槽油位使油冷卻器發(fā)揮更大的冷卻作用,處理軸承面高點(diǎn)?;匮b完畢可投入運(yùn)行。12、20XX年05月16日機(jī)組水導(dǎo)瓦溫偏高檢查處理,交代:拆出水導(dǎo)軸承,對瓦面進(jìn)一步研刮,進(jìn)油洞邊加寬,對油槽回油管加高以加強(qiáng)油冷卻,加大了瓦間隙;回裝完畢可以開機(jī)運(yùn)行。13、20XX年08月22日機(jī)組水導(dǎo)瓦檢查及碳刷清掃交代:1、解體水導(dǎo)油箱蓋、水導(dǎo)法蘭進(jìn)行檢查,更換了水導(dǎo)瓦與水導(dǎo)法蘭密封;2、更換水導(dǎo)透平油;3、清掃碳刷清掃前1.6兆歐,清掃后157兆歐,。14、20XX年06月1,6日機(jī)組水導(dǎo)油盆檢查處理,交代:檢查原因:機(jī)組運(yùn)行過程中,水導(dǎo)瓦溫上升異常,檢查水導(dǎo)油位較低,頂蓋內(nèi)有積油,懷疑水導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)油盆甩油。檢查過程:將水導(dǎo)上油箱、冷卻器、水導(dǎo)法蘭拆除,各部密封面干燥無油漬,轉(zhuǎn)動(dòng)油盆與水導(dǎo)法蘭間有油霧,應(yīng)為轉(zhuǎn)動(dòng)油盆與水導(dǎo)瓦之間縫隙甩油。處理過程:將轉(zhuǎn)動(dòng)油盆蓋上的孔洞以及擋油板搭接縫隙用金屬修補(bǔ)劑進(jìn)行封堵,更換水導(dǎo)透平油,水導(dǎo)油位加至160mm。15、20XX年08月1,3日水輪發(fā)電機(jī)檢查,交代:對水輪發(fā)電機(jī)各部分進(jìn)行全面檢查,未見異常。對水導(dǎo)加油約6升(從155mm加到170mm)。16、2016年11月25日頂蓋水位傳感器檢查,交代:頂蓋水位傳感器1號(hào)在檢查過程中無變化量,2號(hào)傳感器正常,因?yàn)楸P柜顯示屏存在缺陷,無法直接觀察到傳感器的正常狀態(tài),無法更換。17、2017年03月18日《機(jī)組年度檢修(排水卸壓階段機(jī)械部分)》檢修交代:設(shè)備年度檢修排水卸壓階段機(jī)械部分已經(jīng)完成。機(jī)組尾水排水正常,檢修排水泵啟、停符合要求,設(shè)備檢修前的工作完成。機(jī)械部分的機(jī)組無水試驗(yàn)已經(jīng)完成,數(shù)據(jù)已記錄入檢修記錄卡內(nèi),導(dǎo)葉與轉(zhuǎn)輪檢查已經(jīng)完成,排水卸壓階段的工作完成,可以進(jìn)入下一階段全面檢修階段。18、2017年04月01日,機(jī)組年度C級(jí)檢修(全面檢修階段機(jī)械部分),交代:1)轉(zhuǎn)輪氣蝕補(bǔ)焊、空氣圍帶更換。2)轉(zhuǎn)輪氣蝕經(jīng)打磨后補(bǔ)焊,已打磨拋光。19、2017年04月06日完成水導(dǎo)油盆與導(dǎo)葉接力器漏油處理,交代:水導(dǎo)油盆漏油已處理,自2017年04月05日21時(shí)00分至04月06日13時(shí)40分,對水導(dǎo)上油盆與下油盆油位觀察,油位均為176mm無變化,證實(shí)已無漏油。對導(dǎo)葉接力器處理:接力器前端蓋更換新密封,密封更換后進(jìn)行建壓試驗(yàn),經(jīng)導(dǎo)葉開關(guān)動(dòng)作后檢查無滲漏現(xiàn)象,導(dǎo)葉位移傳感器已調(diào)整至全開99.20%,全關(guān)0.00%。設(shè)備可以投運(yùn)。20、2017年05月24日對導(dǎo)葉接力器鎖錠缸活塞桿滲油處理,經(jīng)拆除檢查發(fā)現(xiàn)密封損壞,更換了兩個(gè)Φ4盤根密封,調(diào)整壓緊后操作數(shù)次,無滲漏。21、2017年07月26日對蝸殼放空閥液壓閥彎管異常聲響檢查,交代:通過檢查響聲部位,初步判斷為異物卡在彎管法蘭處或液壓閥閥瓣汽蝕兩種情況,具體是那種情況需要拆開法蘭和液壓閥才能清楚,響聲在蝸殼放空閥手動(dòng)閥以下,不影響機(jī)組正常運(yùn)行,待機(jī)組檢修時(shí)進(jìn)行處理。22、2017年09月21日完成水輪機(jī)水導(dǎo)油槽漏油處理,交代:2017年09月20日11時(shí)水輪機(jī)水導(dǎo)部分進(jìn)行分解檢查,水導(dǎo)軸承分解檢查無異常,對水導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)油盆進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)有滲漏油現(xiàn)象,于2017年09月21日23時(shí),水導(dǎo)軸承油槽漏油處理工作已完成,對水導(dǎo)軸承已加注新油,至正常油位170mm。22、2018年04月03日完成《水輪機(jī)年度B級(jí)檢修(排水泄壓階段機(jī)械部分)》工作。交代:設(shè)備年度檢修排水卸壓階段機(jī)械部分已經(jīng)完成。機(jī)組尾水排水正常,檢修排水泵啟

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