化工行業(yè)事故案例分析_第1頁
化工行業(yè)事故案例分析_第2頁
化工行業(yè)事故案例分析_第3頁
化工行業(yè)事故案例分析_第4頁
化工行業(yè)事故案例分析_第5頁
已閱讀5頁,還剩65頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

化工行業(yè)事故案例分析第一頁,共70頁。目錄一、安全生產(chǎn)形勢二、典型事故案例分析1.湖北省宜昌枝江市富升化工有限公司“2·19”燃爆事故2.福建騰龍芳烴(漳州)有限公司“4·6”爆炸著火事故3.山東石大科技石化有限公司“7?16”著火爆炸事故4.山東濱源化學(xué)有限公司“8?31”重大爆炸事故5.河北克爾化工有限公司“2·28”重大爆炸事故(2012)6.山東博興誠力供氣公司“10.8”重大爆炸事故(2013)7.危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域其他典型事故案例第二頁,共70頁。

一、安全生產(chǎn)形勢第三頁,共70頁。

今年以來,?;沸袠I(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)雖然取得積極進(jìn)展,但面臨安全生產(chǎn)形勢依然非常嚴(yán)峻?;?、危化品較大事故多發(fā)的勢頭還沒有得到有效的遏制。1-10月份,發(fā)生化工和危險(xiǎn)化學(xué)品事故83起,死亡141人,同比減少17起、8人,分別下降17.0%和5.4%。其中較大事故13起,死亡54人,同比減少3起、2人,分別下降18.8%和3.6%。但是,發(fā)生重大事故2起,死亡13人,同比增加2起、13人(其中1起經(jīng)濟(jì)損失構(gòu)成重大事故)。反映出?;奉I(lǐng)域安全生產(chǎn)基礎(chǔ)依然薄弱,企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí)和政府安全監(jiān)管不到位的情況還普遍存在。第四頁,共70頁。11月30日,國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布消息,去年12月份,全國共發(fā)生5起重大事故,造成61人死亡,涉及煤礦、道路交通、建筑施工、生產(chǎn)經(jīng)營性火災(zāi)、工貿(mào)等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域,是重大事故多發(fā)時(shí)期,要求各地區(qū)、各單位切實(shí)做好歲末年初安全生產(chǎn)工作。國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局提出,各地區(qū)、各單位要認(rèn)真貫徹落實(shí)總局關(guān)于加強(qiáng)歲末年初安全生產(chǎn)工作的各項(xiàng)部署,深刻汲取事故教訓(xùn),始終保持憂患意識(shí)和清醒頭腦,嚴(yán)格落實(shí)安全責(zé)任和措施,統(tǒng)籌抓好礦山、交通運(yùn)輸、消防、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、燃?xì)夂凸┡秒?、建筑施工等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的安全監(jiān)管,深化安全隱患排查治理,扎實(shí)開展全國安全生產(chǎn)大檢查“回頭看”和“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng),堅(jiān)決防范遏制重特大事故發(fā)生。第五頁,共70頁。附:2014年12月份重特大事故簡況未發(fā)生特別重大事故;發(fā)生重大事故5起、61人。分別是:1.廣東省河源市境內(nèi)“12·13”道路交通事故,造成12人死亡。2.黑龍江省雞西市雞東縣興運(yùn)煤礦“12·14”瓦斯爆炸事故,造成10人死亡。3.河南省新鄉(xiāng)市長垣縣皇冠KTV“12·15”火災(zāi)事故,造成11人死亡。4.北京市海淀區(qū)清華附中一在建工地“12·29”坍塌事故,造成10人死亡。5.廣東省佛山市順德區(qū)新富華機(jī)械廠“12·31”爆炸事故,造成18人死亡。第六頁,共70頁。

二、典型事故案例分析第七頁,共70頁。1.湖北省宜昌枝江市富升化工有限公司“2·19”燃爆事故2015年2月19日8時(shí)22分,位于湖北省枝江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姚家港化工園的宜昌富升化工有限公司硝基復(fù)合肥建設(shè)項(xiàng)目在試生產(chǎn)過程中發(fā)生燃爆事故,造成5人死亡,2人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失469.28萬元。宜昌富升化工有限公司成立于2007年7月20日,從事復(fù)合肥生產(chǎn)。公司下設(shè)一個(gè)部門(生產(chǎn)辦公室)、四個(gè)車間(氯基復(fù)合肥、硝基復(fù)合肥、硝酸銨和電儀),生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、設(shè)備、安全、綜合事務(wù)職能管理。硝基復(fù)合肥車間負(fù)責(zé)2條高塔硝基復(fù)合肥生產(chǎn)線的管理。第八頁,共70頁。(一)事故經(jīng)過。2月19日6時(shí)30分,三班班長張進(jìn)按照程序,安排北塔更換配方的試生產(chǎn)工作。6時(shí)31分,停止向熔融器加返料。6時(shí)40分,停止向熔融器輸送硝酸銨溶液,走空熔融器。7時(shí)16分,啟動(dòng)硝酸銨輸送泵,開始向熔融器內(nèi)加硝酸銨溶液。7時(shí)20分許,造粒主操曹小貴在操作室發(fā)現(xiàn)1#混合槽溫度達(dá)到201℃,但隨著硝酸銨溶液的進(jìn)入,溫度緩慢下降,就未將這一情況向班長張進(jìn)報(bào)告。當(dāng)1#混合槽的料漿達(dá)到工作液位時(shí),張進(jìn)通知曹小貴向1#混合槽加入硫酸鉀和氯化鉀配比后的混合粉料。第九頁,共70頁。7時(shí)30分許,張進(jìn)到中控室,發(fā)現(xiàn)1#混合槽的溫度達(dá)到190℃,用對(duì)講機(jī)安排曹小貴將加熱蒸汽閥關(guān)小。蒸汽閥關(guān)小后,張進(jìn)觀察到1#混合槽溫度在加大粉料投入量后逐漸回落至186℃左右,即離開中控室去查看2#混合槽的放料情況,當(dāng)返回中控室時(shí),一班班長楊培峰已來接班。張進(jìn)未將1#混合槽溫度超高的情況告知楊培峰,也未向車間主任林朝云報(bào)告。第十頁,共70頁。

7時(shí)40分,林朝云在中控室發(fā)現(xiàn)2#混合槽溫度偏高(190℃~200℃),在通知張進(jìn)安排人員給2#混合槽加水降溫的同時(shí),趕往2#混合槽,看到曹小貴正在給2#混合槽加水,并在操作室觀察到溫度已降至100℃左右,安排曹小貴關(guān)閉加水閥后離開,下塔去參加公司的調(diào)度會(huì)。在車間門口遇到工藝員梁勇,告之2#混合槽溫度偏高已作加水處理,讓他上塔按新配方組織試生產(chǎn),隨后離開。其間,前來上班的一班人員與三班人員相繼完成交接班。第十一頁,共70頁。與林朝云分別后,梁勇來到中控室,發(fā)現(xiàn)1#混合槽溫度偏高、2#混合槽溫度偏低。于是安排關(guān)閉1#混合槽加熱蒸汽閥、加大粉料投入量。約5分鐘后,1#混合槽溫度不僅未降,反而還在上升,趕緊到96米層分氣包處將1#混合槽蒸汽進(jìn)氣閥關(guān)死?;氐讲僮魇視r(shí)電腦顯示1#混合槽液位已達(dá)31%(正常工作液位為30%),2#混合槽液位也達(dá)7%(正常工作液位12%)且還在繼續(xù)上漲,即準(zhǔn)備進(jìn)行造粒。喊聲“換造粒機(jī)去”,就帶領(lǐng)造粒副操覃功和、李超、李家云來到造粒機(jī)處。用電動(dòng)葫蘆將造粒機(jī)提起后,發(fā)現(xiàn)噴頭還在旋轉(zhuǎn),于是到操作室要張小波關(guān)閉造粒機(jī)電源。當(dāng)其返回正準(zhǔn)備更換造粒機(jī)時(shí),張小波對(duì)梁勇喊道:1#混合槽液位上漲很快。與此同時(shí),梁勇發(fā)現(xiàn)有料漿沿著墻壁流下,并伴有黑煙。梁勇喊快跑,并跑向樓梯處,隨后聽到一聲悶響,發(fā)生燃爆。第十二頁,共70頁。(二)事故原因

(1)直接原因。由于北塔1#混合槽物料溫度長達(dá)1小時(shí)19分鐘高于工藝規(guī)程控制上限175℃,7時(shí)9分至8時(shí)9分,實(shí)際溫度介于185℃-200℃之間運(yùn)行,且物料停留時(shí)間過長,導(dǎo)致物料中硝酸銨受熱分解,溫度持續(xù)上漲,8時(shí)22分瞬間最高溫度達(dá)629.95℃,期間1#和2#混合槽相繼冒槽,料漿流至100.5米層和96米層平臺(tái),發(fā)生高溫分解燃爆。第十三頁,共70頁。(2)管理原因。1.富升公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí),未批先建,違規(guī)組織項(xiàng)目建設(shè)和試生產(chǎn),是事故發(fā)生的主要原因。一是安全意識(shí)淡薄,安全法規(guī)、制度不落實(shí);二是設(shè)施設(shè)計(jì)存在缺陷;三是未嚴(yán)格執(zhí)行試生產(chǎn)規(guī)定;四是教育培訓(xùn)不到位。2.當(dāng)?shù)卣氨O(jiān)管部門對(duì)安全生產(chǎn)紅線意識(shí)不強(qiáng),監(jiān)管不到位,是事故發(fā)生的重要原因。湖北枝江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)在項(xiàng)目建設(shè)中不重視安全生產(chǎn),對(duì)區(qū)域內(nèi)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查不力。枝江市安監(jiān)局對(duì)富升公司未履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任的檢查及糾正不力,對(duì)硝基復(fù)合肥項(xiàng)目建設(shè)及試生產(chǎn)管理不到位。枝江市人民政府對(duì)安全生產(chǎn)重視不夠,強(qiáng)化安全生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)機(jī)制不健全,對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理還存在薄弱環(huán)節(jié)。宜昌市安監(jiān)局對(duì)督促檢查地方加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)管工作不到位。(視頻)第十四頁,共70頁。2.福建騰龍芳烴(漳州)有限公司“4·6”爆炸著火事故騰龍芳烴公司位于福建省漳州市漳浦縣古雷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),臺(tái)資企業(yè),年產(chǎn)對(duì)二甲苯80萬噸,2013年5月22日開始試生產(chǎn),同年7月30日,發(fā)生加氫裂化裝置爆燃事故,福建省安監(jiān)局責(zé)令停產(chǎn)整頓;2014年11月10日恢復(fù)試生產(chǎn),期限至2015年11月9日。第十五頁,共70頁。

(一)事故經(jīng)過。

4月6日18時(shí)56分,騰龍芳烴公司二甲苯裝置在停產(chǎn)檢修后開車時(shí),加熱爐區(qū)域發(fā)生爆炸著火,同時(shí)導(dǎo)致該裝置西側(cè)約60米外中間罐區(qū)的607號(hào)、608號(hào)2個(gè)重石腦油儲(chǔ)罐和610號(hào)輕重整液儲(chǔ)罐先后著火(4個(gè)儲(chǔ)罐容積均為10000m3,存量分別6622噸、2000噸、4000噸)。公安消防部門調(diào)動(dòng)消防車輛269部、消防官兵1169名,全力以赴組織滅火。4月7日16時(shí)40分,明火第一次被撲滅。第十六頁,共70頁。由于風(fēng)力加大和下雨導(dǎo)致覆蓋的泡沫被吹開和破碎,19時(shí)50分復(fù)燃;23時(shí)40分明火第二次被撲滅。

4月8日2時(shí)40分再次復(fù)燃,并產(chǎn)生流淌火,一度造成局勢復(fù)雜險(xiǎn)峻,經(jīng)過緊急處置,局面得到緩解;10時(shí)53分引燃609號(hào)(1562噸)儲(chǔ)罐。4月9日3時(shí)10分,609號(hào)儲(chǔ)罐物料燃盡,明火熄滅。經(jīng)全力救援,火勢未波及其它罐區(qū)。此次救援過程中,國家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心協(xié)調(diào)了國家?;窇?yīng)急救援惠州基地72米高噴消防車及大功率泡沫消防車趕赴現(xiàn)場,協(xié)助滅火,發(fā)揮了很大作用。第十七頁,共70頁。事故后裝置第十八頁,共70頁。事故后中間罐區(qū)第十九頁,共70頁。

(二)事故原因。

1.直接原因。開車過程中因操作波動(dòng)較大導(dǎo)致二甲苯塔底至鄰二甲苯塔的排料管線(DN200mm)產(chǎn)生液擊現(xiàn)象,該管線一有焊接缺陷的焊口斷開,物料(約300℃)呈霧狀噴出(1分鐘內(nèi)約10噸),形成的爆炸性混合氣體通過空氣鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)入加熱爐煙道后遇高溫爆炸,并回火引爆加熱爐周邊空間區(qū)域,爆炸沖擊波撕裂西側(cè)中間罐區(qū)儲(chǔ)罐,罐內(nèi)物料被引燃。第二十頁,共70頁。

2.管理原因。1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人重效益、輕安全,工程建設(shè)期間,工程建設(shè)、設(shè)備設(shè)施采用最低價(jià)中標(biāo)方式招標(biāo),質(zhì)量較差,埋下潛在致災(zāi)隱患多,有“豆腐渣”工程之嫌。

2.節(jié)假日開工安全風(fēng)險(xiǎn)大,管控不到位。

3.企業(yè)管理機(jī)制不順暢,員工不穩(wěn)定。

4.企業(yè)裝置規(guī)劃布局不科學(xué)、不合理,加熱爐、罐區(qū)距離太近,沒有考慮相互間安全風(fēng)險(xiǎn)。

5.地方政府重發(fā)展、輕安全,對(duì)企業(yè)監(jiān)管不到位。(視頻)第二十一頁,共70頁。斷開的管線第二十二頁,共70頁。斷開的焊口第二十三頁,共70頁。斷開口焊接缺陷第二十四頁,共70頁。3.山東石大科技石化有限公司“7?16”著火爆炸事故

2015年7月16日7時(shí)39分,山東石大科技石化有限公司(以下簡稱“石大科技公司”)液化烴球罐在倒罐作業(yè)時(shí)發(fā)生泄漏著火,引起爆炸,在事故救援過程中造成2名消防隊(duì)員受輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失2812萬元。石大科技公司位于日照市嵐山區(qū)虎山鎮(zhèn)西潘村北側(cè)沿海路西側(cè),成立于2009年12月18日,為中國石油大學(xué)(華東)的校辦企業(yè),是山東石大科技集團(tuán)公司收購日照源豐瀝青化工有限公司51%的股權(quán)之后發(fā)起成立的。主要產(chǎn)品有:汽油、柴油、液化石油氣、液化氣、石油焦、道路瀝青、石腦油、燃料油、硫磺、MTBE、苯、甲苯、丙烯、丙烷等。第二十五頁,共70頁。事故現(xiàn)場圖片第二十六頁,共70頁。第二十七頁,共70頁。爆炸現(xiàn)場受損嚴(yán)重第二十八頁,共70頁。(一)事故經(jīng)過石大科技公司申請山東省特檢院日照分院對(duì)液化烴球罐區(qū)12個(gè)球罐進(jìn)行壓力容器定期檢驗(yàn),事故發(fā)生前已完成7#罐和9#罐之外的其它10個(gè)球罐檢驗(yàn)。為對(duì)7#罐進(jìn)行檢測,采取經(jīng)7#球罐底部注水線向罐內(nèi)注水加壓,同時(shí)滿罐存水的6#罐通過罐底脫水線連接臨時(shí)消防水帶向罐區(qū)排水井排水,7#罐內(nèi)液化石油氣通過罐頂?shù)蛪和咚狗趴站€導(dǎo)入6#罐的方法,將7#罐內(nèi)的液化石油氣倒入6#罐。倒罐作業(yè)前,311罐區(qū)在用球罐安全閥的前后手閥、球罐根部閥處于關(guān)閉狀態(tài),低壓液化氣排火炬總管加盲板隔斷。倒罐作業(yè)過程中,當(dāng)班人員每小時(shí)進(jìn)行巡檢,最后一次巡檢時(shí)間為16日上午7時(shí)27分。倒罐作業(yè)的同時(shí),兩名外來施工女工在7#罐的腳手架上從事刷清漆劑作業(yè)。第二十九頁,共70頁。7月16日7時(shí)37分38秒,連接6#罐底脫水線的排水消防水帶發(fā)生液化石油氣泄漏,消防水帶在地面上浮起,且越來越高;7時(shí)38分24秒,消防水帶呈“甩龍”狀劇烈舞動(dòng);7時(shí)39分20秒,發(fā)生爆燃;9時(shí)16分,6#罐和相鄰的8#罐底部區(qū)域發(fā)生爆炸;9時(shí)27分15秒,8#罐發(fā)生罐體撕裂并爆炸;9時(shí)37分56秒,6#罐發(fā)生爆炸飛出,現(xiàn)場形成蘑菇云爆炸,并導(dǎo)致2#罐和4#罐倒塌,2#罐和7#罐著火,多罐及罐區(qū)上下管線、管廊支架等設(shè)備設(shè)施不同程度損壞。第一次爆炸發(fā)生后,救援指揮部組織人員撤離到安全區(qū)域,并制定維持穩(wěn)定燃燒的救援方案。7月17日7點(diǎn)24分左右,現(xiàn)場救援人員關(guān)閉最后一處著火點(diǎn)7#罐頂部磁翻板液面計(jì)的母管閥門后,罐區(qū)明火全部熄燃。

第三十頁,共70頁。(二)事故原因1.直接原因。石大科技公司在進(jìn)行倒罐作業(yè)過程中,違規(guī)采取注水倒罐置換的方法,且在切水過程中無人現(xiàn)場值守,致使液化石油氣在水排完后從排水口泄出,泄漏過程中產(chǎn)生的靜電放電或消防水帶劇烈舞動(dòng)金屬接口及捆綁鐵絲與設(shè)備或管道撞擊產(chǎn)生火花引起爆燃。違規(guī)倒罐、無人監(jiān)守是導(dǎo)致本次事故發(fā)生的直接原因。第三十一頁,共70頁。由于廠區(qū)沒有儀表風(fēng),氣動(dòng)閥臨時(shí)改為手動(dòng)操作并關(guān)閉了6#罐的根部手閥,事故發(fā)生后儲(chǔ)罐周邊火勢較大,不能進(jìn)入現(xiàn)場打開根部手閥、緊急切斷閥和注水線氣動(dòng)閥,無法通過向6#罐注水的方式阻止液化石油氣繼續(xù)排出;罐頂安全閥前后手動(dòng)閥關(guān)閉,瓦斯放空線總管在液化烴罐區(qū)界區(qū)處加盲板隔離,無法通過火炬系統(tǒng)對(duì)液化石油氣進(jìn)行安全泄放。重要安全防范措施無法正常使用,是導(dǎo)致本次事故后果擴(kuò)大的主要原因。第三十二頁,共70頁。2.管理原因。

(1)石大科技公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí)。一是嚴(yán)重違反石油石化企業(yè)“人工切水操作不得離人”的明確規(guī)定,切水作業(yè)無實(shí)時(shí)監(jiān)護(hù),泄漏時(shí)未能第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)和處置。二是企業(yè)違規(guī)將罐區(qū)在用球罐安全閥的前后手閥、球罐根部閥關(guān)閉,將低壓液化氣排火炬總管加盲板隔斷。三是沒有制定倒罐操作規(guī)程,未對(duì)作業(yè)過程進(jìn)行預(yù)先危險(xiǎn)性分析,沒有安全作業(yè)方案,沒有進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。四是未按照規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行管控,球罐區(qū)自動(dòng)化控制設(shè)施不完善;緊急切斷閥因工廠停儀表風(fēng)改為手動(dòng)失去安全功效。五是100萬噸/年含硫含酸重質(zhì)油綜合利用裝置項(xiàng)目,2014年10月取得試生產(chǎn)(使用)方案備案告知書前屬非法生產(chǎn)。六是操作人員無證上崗。七是安全培訓(xùn)不到位,專業(yè)素質(zhì)低,崗位技能不足。第三十三頁,共70頁。(2)中國石油大學(xué)(華東)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不力。(3)負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)不到位。一是日照市嵐山區(qū)安監(jiān)局貫徹國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級(jí)安排部署不到位。二是日照市嵐山區(qū)質(zhì)監(jiān)局對(duì)企業(yè)特種設(shè)備的日常監(jiān)管,特別是對(duì)企業(yè)停產(chǎn)期間特種設(shè)備安全使用及運(yùn)行情況監(jiān)管不力。三是日照市嵐山區(qū)經(jīng)信局“管行業(yè)必管安全”意識(shí)不夠強(qiáng),履行行業(yè)監(jiān)管責(zé)任不力。四是日照市嵐山區(qū)化工辦貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和“管行業(yè)必管安全”的要求不到位,履行化工企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任不力。(視頻)第三十四頁,共70頁。(三)國家層面的應(yīng)對(duì)措施1.國務(wù)院安委辦對(duì)該起事故掛牌督辦第三十五頁,共70頁。(2)國務(wù)院安委辦開展專項(xiàng)安全大檢查第三十六頁,共70頁。(3)下發(fā)油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定第三十七頁,共70頁。第三十八頁,共70頁。4.山東濱源化學(xué)有限公司“8?31”重大爆炸事故

2015年8月31日23時(shí)18分,山東濱源化學(xué)有限公司(以下簡稱“濱源公司”)新建年產(chǎn)2萬噸改性型膠粘新材料聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目二胺車間混二硝基苯裝置在投料試車過程中發(fā)生重大爆炸事故,造成13人死亡,25人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失4326萬元。濱源公司位于山東省東營市利津縣刁口鄉(xiāng),企業(yè)員工210人。公司下設(shè)銷售部、生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部、行管部等七個(gè)部門和三個(gè)直屬辦公室。其中,生產(chǎn)二部下設(shè)二胺車間、二酚車間、公用工程車間和總調(diào)度辦;二胺車間下轄硝化工段(即:混二硝基苯裝置)、硝化配套工段、加氫工段、二胺精餾工段。第三十九頁,共70頁。(一)事故經(jīng)過。8月28日,硝化裝置投料試車。28日15時(shí)至29日24時(shí),先后兩次投料試車,均因硝化機(jī)控溫系統(tǒng)不好、冷卻水控制不穩(wěn)定以及物料管道閥門控制不好,造成溫度波動(dòng)大,運(yùn)行不穩(wěn)定停車。8月31日16時(shí)38分左右進(jìn)行第三次投料。投料后,4#硝化機(jī)從21時(shí)27分至22時(shí)25分溫度波動(dòng)較大,最高達(dá)到96℃(正常溫度60-70℃);5#硝化機(jī)從16時(shí)47分至22時(shí)25分溫度波動(dòng)較大,最高達(dá)到94.99℃(正常溫度60-80℃)。車間人員用工業(yè)水分別對(duì)4#、5#硝化機(jī)上部外殼澆水降溫,中控室調(diào)大了循環(huán)冷卻水量。期間,硝化裝置二層硝煙較大,再次進(jìn)行停車處理,并決定當(dāng)晚不再開車。22時(shí)24分停止投料,至22時(shí)52分,溫度趨于平穩(wěn)。第四十頁,共70頁。為防止硝化再分離器(X1102)中混二硝基苯凝固,車間人員在硝化裝置二層用膠管插入硝化再分離器上部觀察孔中,試圖利用“虹吸”方式將混二硝基苯吸出,但未成功。之后,又到裝置一層,將硝化再分離器下部物料放凈管道(DN50)上的法蘭(位置距離地面約2.5m高)拆開,此后裝置二層的操作人員打開了位于裝置二層的放凈管道閥門,硝化再分離器中的物料自拆開的法蘭口處泄出,先是有白煙冒出,繼而變黃、變紅、變棕紅。見此情形,部分人員撤離了現(xiàn)場。放料2-3分鐘后,有一操作人員在硝化廠房的東北門外,看到預(yù)洗機(jī)與硝化再分離器中間部位出現(xiàn)直徑1m左右的火焰,隨即和其他4名操作人員一起跑到東北方向100m外。23時(shí)18分05秒(DCS時(shí)間,校核后為23時(shí)19分30秒)硝化裝置發(fā)生爆炸。第四十一頁,共70頁。(二)事故原因。

1.直接原因。車間負(fù)責(zé)人違章指揮,安排操作人員違規(guī)向地面排放硝化再分離器內(nèi)含有混二硝基苯的物料,混二硝基苯在硫酸、硝酸以及硝酸分解出的二氧化氮等強(qiáng)氧化劑存在的條件下,自高處排向一樓水泥地面,在沖擊力作用下起火燃燒,火焰炙烤附近的硝化機(jī)、預(yù)洗機(jī)等設(shè)備,使其中含有二硝基苯的物料溫度升高,引發(fā)爆炸,是造成本次事故發(fā)生的直接原因。第四十二頁,共70頁。

2.管理原因。

一是濱源公司安全生產(chǎn)法制觀念和安全意識(shí)淡漠,無視國家法律,安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí),項(xiàng)目建設(shè)和試生產(chǎn)過程中,違法建設(shè)、違規(guī)投料試車、違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、安全防護(hù)措施不落實(shí)、安全管理混亂,存在嚴(yán)重的違法違規(guī)行為。二是負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任的有關(guān)部門履行安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)不到位。利津縣安監(jiān)局、公安局、環(huán)保局、住建局及東營市安監(jiān)局等單位貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)不到位。三是刁口鄉(xiāng)、利津縣、東營市等地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)落實(shí)不力。(視頻)第四十三頁,共70頁。5.河北克爾化工有限公司“2·28”重大爆炸事故2012年2月28日9時(shí)4分,位于石家莊市趙縣境內(nèi)的河北克爾化工有限公司發(fā)生重大爆炸事故,造成25人死亡、4人失蹤、46人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失4459萬元。第四十四頁,共70頁。河北克爾化工有限公司成立于2005年2月,位于石家莊市趙縣工業(yè)區(qū)(生物產(chǎn)業(yè)園)內(nèi),占地163畝。該公司年產(chǎn)10000噸噁二嗪、1500噸2-氯-5-氯甲基吡啶、1500噸西林鈉、1000噸N-氰基乙亞胺酸乙酯項(xiàng)目由趙縣發(fā)展改革局備案(趙發(fā)改投資備字〔2008〕31號(hào)),總投資2.17億元。項(xiàng)目分三期建設(shè),一期工程建設(shè)一車間(硝酸胍)、二車間(硝基胍)及相應(yīng)配套設(shè)施。一期工程分別于2009年7月13日、2010年1月15日、7月13日通過設(shè)立安全審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收。2010年9月取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,未取得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證?,F(xiàn)有產(chǎn)品為硝酸胍和硝基胍。第四十五頁,共70頁。發(fā)生爆炸的地點(diǎn)為一車間。一車間產(chǎn)品是硝酸胍,設(shè)計(jì)能力為8900噸/年。該公司硝酸胍生產(chǎn)為釜式間歇操作,生產(chǎn)原料為硝酸銨和雙氰胺,其生產(chǎn)工藝為:硝酸銨和雙氰胺按2:1配比,在反應(yīng)釜內(nèi)混合加熱熔融,在常壓、175℃至210℃條件下,經(jīng)反應(yīng)生成硝酸胍熔融物,再經(jīng)冷卻、切片,制得產(chǎn)品硝酸胍。該工藝生產(chǎn)過程簡單,是國內(nèi)絕大多數(shù)硝酸胍生產(chǎn)廠家采用的工藝路線。

一車間共有8臺(tái)反應(yīng)釜,自北向南單排布置,依次為1至8號(hào)。事發(fā)當(dāng)日,1至5號(hào)反應(yīng)釜投用,6至8號(hào)反應(yīng)釜停用。第四十六頁,共70頁。

(一)事故經(jīng)過2月28日8時(shí)40分左右,1號(hào)反應(yīng)釜底部保溫放料球閥的伴熱導(dǎo)熱油軟管連接處發(fā)生泄漏自燃著火,當(dāng)班工人使用滅火器緊急撲滅火情。其后20多分鐘內(nèi),又發(fā)生三至四次同樣火情,均被當(dāng)班工人撲滅。9時(shí)4分許,1號(hào)反應(yīng)釜突然爆炸,爆炸所產(chǎn)生的高強(qiáng)度沖擊波以及高溫、高速飛行的金屬碎片瞬間引爆堆放在1號(hào)反應(yīng)釜附近的硝酸胍,引起次生爆炸。經(jīng)計(jì)算,事故爆炸當(dāng)量相當(dāng)于6.05噸TNT。第四十七頁,共70頁。(二)事故原因。1.直接原因。

克爾公司從業(yè)人員不具備化工生產(chǎn)的專業(yè)技能,一車間擅自將導(dǎo)熱油加熱器出口溫度設(shè)定高限由215℃提高至255℃,使反應(yīng)釜內(nèi)物料溫度接近了硝酸胍的爆燃點(diǎn)(270℃)。1號(hào)反應(yīng)釜底部保溫放料球閥的伴熱導(dǎo)熱油軟管連接處發(fā)生泄漏著火后,當(dāng)班人員處置不當(dāng),外部火源使反應(yīng)釜底部溫度升高,局部熱量積聚,達(dá)到硝酸胍的爆燃點(diǎn),造成釜內(nèi)反應(yīng)產(chǎn)物硝酸胍和未反應(yīng)的硝酸銨急劇分解爆炸。1號(hào)反應(yīng)釜爆炸產(chǎn)生的高強(qiáng)度沖擊波以及高溫、高速飛行的金屬碎片瞬間引爆堆放在1號(hào)反應(yīng)釜附近的硝酸胍,引發(fā)次生爆炸,從而引發(fā)強(qiáng)烈爆炸。第四十八頁,共70頁。2.間接原因。(1)安全生產(chǎn)責(zé)任不落實(shí)。企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)嚴(yán)重不足,貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)不到位,管理人員配備不足,單純追求產(chǎn)量和效益,錯(cuò)誤實(shí)行車間生產(chǎn)的計(jì)件制,造成超能力生產(chǎn),嚴(yán)重違反工藝指標(biāo)進(jìn)行操作。技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備、安全分管負(fù)責(zé)人嚴(yán)重失職,對(duì)違規(guī)拆除反應(yīng)釜溫度計(jì),擅自提高導(dǎo)熱油溫度等違規(guī)行為,聽之任之,不予以制止和糾正。(2)企業(yè)管理混亂,生產(chǎn)組織嚴(yán)重失控。企業(yè)生產(chǎn)原料、工藝設(shè)施隨意變更,未經(jīng)安全審查,擅自將原料尿素變更為雙氰胺。生產(chǎn)組織不合理,一車間經(jīng)常滯留夜班生產(chǎn)的硝酸胍,事故當(dāng)日,反應(yīng)釜爆炸引發(fā)滯留的硝酸胍爆炸,造成重大人員傷亡。第四十九頁,共70頁。(3)車間管理人員、操作人員專業(yè)知識(shí)低。公司車間主任和重要崗位員工多為初中以下文化程度,未經(jīng)有效安全教育培訓(xùn)即上崗作業(yè)。車間主任張召朋擅自將絕不可以突破的工藝控制指標(biāo)(兩套導(dǎo)熱油加熱器出口溫度設(shè)定高限)調(diào)高,使反應(yīng)釜內(nèi)物料溫度接近了硝酸胍的爆燃溫度(270℃)。車間操作人員擅自拆除溫度計(jì),導(dǎo)致對(duì)反應(yīng)釜內(nèi)物料溫度失去了即時(shí)監(jiān)控。(4)企業(yè)隱患排查走過場,應(yīng)付檢查時(shí)弄虛作假。(5)相關(guān)部門監(jiān)管不力。安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、工信、發(fā)改等部門以及企業(yè)所在生物產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)監(jiān)管力量不足,未能有效監(jiān)督企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。(6)政府監(jiān)管不力??h鄉(xiāng)政府未能有效監(jiān)管相關(guān)部門和監(jiān)督企業(yè)落實(shí)生產(chǎn)安全主體責(zé)任。(視頻)第五十頁,共70頁。6.山東博興誠力供氣公司“10.8”重大爆炸事故

2013年10月8日17時(shí)56分許,博興縣誠力供氣有限公司焦化裝置的煤氣柜在生產(chǎn)運(yùn)行過程中發(fā)生重大爆炸事故,造成10人死亡,33人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失3200萬元。公司位于山東省濱州市博興縣純化鎮(zhèn)工業(yè)園,內(nèi)部設(shè)置一分廠、二分廠、安監(jiān)部、生產(chǎn)技術(shù)部等20個(gè)部門單位。現(xiàn)有40萬噸/年焦?fàn)t兩座、60萬噸/年焦?fàn)t兩座,主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力:焦炭200萬噸/年、煤焦油11萬噸/年、粗苯2.9萬噸/年、硫銨2.3萬噸/年,外供煤氣管線45公里。其中,兩座40萬噸/年焦?fàn)t及其附屬設(shè)施于2011年1月17日取得《安全生產(chǎn)許可證》;兩座60萬噸/年焦?fàn)t及其附屬設(shè)施(項(xiàng)目名稱為3#、4#焦?fàn)t工程)尚未申請危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,仍處于試生產(chǎn)階段。第五十一頁,共70頁。2013年9月25日后,氣柜內(nèi)活塞密封油液位呈下降趨勢;9月30日后,氣柜內(nèi)10臺(tái)氣體檢測報(bào)警儀頻繁報(bào)警;10月1日后,密封油液位普遍降至200mm以下(正??刂茦?biāo)準(zhǔn)為280±40mm)。對(duì)以上異常,博興誠力二分廠化產(chǎn)車間操作人員多次報(bào)告,二分廠負(fù)責(zé)人一直沒有采取相應(yīng)措施。10月2日,博興誠力安全部下達(dá)隱患整改通知書,要求檢查氣柜可燃?xì)怏w報(bào)警儀報(bào)警原因等。10月5日11時(shí),化產(chǎn)車間檢查發(fā)現(xiàn)氣柜內(nèi)東南側(cè)6~7個(gè)柱角處有漏點(diǎn),還有1處滑板存在漏點(diǎn);二分廠負(fù)責(zé)人對(duì)此也未采取相應(yīng)安全措施,而是安排于當(dāng)日16時(shí)恢復(fù)氣柜運(yùn)行,17時(shí)左右報(bào)警顯示氣柜內(nèi)2~3個(gè)監(jiān)測點(diǎn)滿量程報(bào)警。10月6日后,氣柜內(nèi)一氧化碳?xì)怏w檢測報(bào)警儀繼續(xù)報(bào)警,企業(yè)仍未采取有效措施。期間,聯(lián)系了設(shè)備制造廠準(zhǔn)備對(duì)氣柜進(jìn)行檢修。第五十二頁,共70頁。

(一)事故經(jīng)過10月8日凌晨開始,氣柜低柜位運(yùn)行。8時(shí)至事故發(fā)生前,氣柜內(nèi)10臺(tái)檢測報(bào)警儀全部超量程報(bào)警,10時(shí)54分至13時(shí)密封油液位2個(gè)監(jiān)控點(diǎn)出現(xiàn)零液位,13時(shí)至15時(shí)液位略有回升,15時(shí)至17時(shí)再次降至零液位。17時(shí)45分氣柜當(dāng)班操作人員開始對(duì)氣柜周圍及密封油泵房等區(qū)域進(jìn)行巡檢。17時(shí)56分34秒左右(校準(zhǔn)后的北京時(shí)間),氣柜突然發(fā)生爆炸。爆炸造成氣柜本體徹底損毀,周邊約300m范圍內(nèi)部分建構(gòu)筑物和裝置坍塌或受損,約2000m范圍內(nèi)建筑物門窗玻璃不同程度受損,同時(shí)引燃了氣柜北側(cè)粗苯工段的洗苯塔、脫苯塔以及回流槽泄漏的粗苯和電廠北側(cè)地溝內(nèi)的廢潤滑油,形成大火。(視頻)第五十三頁,共70頁。

(二)事故原因。

1.直接原因。氣柜運(yùn)行過程中,因密封油粘度降低、活塞傾斜度超出工藝要求,致使密封油大量泄漏、油位下降,密封油的靜壓小于氣柜內(nèi)煤氣壓力,活塞密封系統(tǒng)失效,造成煤氣由活塞下部空間泄漏到活塞上部相對(duì)密閉空間,持續(xù)大量泄漏后,與空氣混合形成爆炸性混合氣體并達(dá)到爆炸極限,遇氣柜頂部4套非防爆型航空障礙燈開啟、或者氣柜內(nèi)部視頻攝像頭和射燈線路帶電、或者因活塞傾斜致使氣柜導(dǎo)輪運(yùn)行中可能卡澀或者與導(dǎo)軌摩擦產(chǎn)生的點(diǎn)火源(能),發(fā)生化學(xué)爆炸。第五十四頁,共70頁。

2.間接原因(1)博興誠力安全生產(chǎn)法制觀念和安全意識(shí)淡薄,安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實(shí),安全管理混亂,項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營中存在著嚴(yán)重的違法違規(guī)行為。

一是違章指揮,情節(jié)惡劣。在發(fā)現(xiàn)氣柜密封油質(zhì)量下降、油位下降、一氧化碳檢測報(bào)警儀頻繁報(bào)警等重大隱患以及接到職工多次報(bào)告時(shí),企業(yè)負(fù)責(zé)人不重視、也沒有采取有效的安全措施。特別是事發(fā)當(dāng)天,在氣柜密封油出現(xiàn)零液位、檢測報(bào)警儀滿量程報(bào)警、煤氣大量泄漏的情況下,企業(yè)負(fù)責(zé)人仍未采取果斷措施、緊急停車、排除隱患,一直安排將氣柜低柜位運(yùn)行、帶病運(yùn)轉(zhuǎn),直至事故發(fā)生。第五十五頁,共70頁。

二是設(shè)備日常維護(hù)管理問題嚴(yán)重。企業(yè)未按照《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》的規(guī)定,對(duì)投用的氣柜內(nèi)活塞、密封設(shè)施定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng),對(duì)導(dǎo)輪輪軸定期加注潤滑脂等。得知密封油質(zhì)量下降后,也沒有采取更換或著加注改質(zhì)劑改善密封油質(zhì)量等措施,致使密封油質(zhì)量進(jìn)一步惡化,直至煤氣泄漏。

三是違法違規(guī)建設(shè)和生產(chǎn)。企業(yè)的3#、4#焦?fàn)t工程從2010年10月開工建設(shè)、到2012年3月開始試運(yùn)行,一直沒有申請辦理危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇審查和試生產(chǎn)方案備案手續(xù),長時(shí)間違法違規(guī)建設(shè)和生產(chǎn),直至2011年11月被博興縣安監(jiān)局依法查處后,才申請補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。氣柜從設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、施工、驗(yàn)收、試生產(chǎn)等環(huán)節(jié)都存在違反國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的問題。第五十六頁,共70頁。

四是對(duì)外來施工隊(duì)伍管理混亂。事故發(fā)生前,企業(yè)廠區(qū)內(nèi)先后有5個(gè)外來施工隊(duì)伍進(jìn)行施工,邊生產(chǎn)、邊施工,對(duì)施工隊(duì)伍的安全管理制度不健全,對(duì)施工作業(yè)安全控制措施缺失,甚至在化產(chǎn)車間辦公室北側(cè)100米左右搭建臨時(shí)板房,違規(guī)讓施工人員生活和住宿在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi),導(dǎo)致事故傷亡擴(kuò)大。

五是安全生產(chǎn)管理制度不完善不落實(shí)。企業(yè)沒有按照《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》的規(guī)定,建立健全煤氣柜檢查、維護(hù)和保養(yǎng)等安全管理制度和操作規(guī)程,也沒有制定密封油質(zhì)量指標(biāo)分析控制制度,安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全規(guī)章制度不落實(shí),企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未取得安全資格證書。第五十七頁,共70頁。

六是安全教育培訓(xùn)流于形式。企業(yè)的管理人員、操作人員對(duì)氣柜出現(xiàn)異常情況的危害后果不了解,對(duì)緊急情況不處置或者不正確處置。許多操作人員對(duì)操作規(guī)程、工藝指標(biāo)不熟悉,對(duì)工藝指標(biāo)的含義不理解,對(duì)本崗位存在的危險(xiǎn)、有害因素認(rèn)識(shí)不足,以致操作過程不規(guī)范、操作記錄不完整。從業(yè)人員的安全素質(zhì)和安全操作技能不高,安全培訓(xùn)效果較差。第五十八頁,共70頁。(2)市縣安監(jiān)部門工作不扎實(shí),安全監(jiān)管不得力。

一是博興縣安監(jiān)局履行安全監(jiān)管責(zé)任不到位,督促指導(dǎo)本地區(qū)企業(yè)履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任不力,組織本地區(qū)安全生產(chǎn)大檢查不徹底。

二是濱州市安監(jiān)局履行安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任不到位,指導(dǎo)本地區(qū)組織開展安全生產(chǎn)檢查不徹底。(3)地方政府履行安全生產(chǎn)屬地管理職責(zé)不到位,指導(dǎo)督促安全生產(chǎn)工作不力,“打非治違”工作不徹底。

一是純化鎮(zhèn)人民政府未認(rèn)真履行屬地管理責(zé)任,對(duì)博興誠力違法違規(guī)建設(shè)、生產(chǎn)行為的檢查不認(rèn)真、不細(xì)致,對(duì)企業(yè)安全管理混亂問題失察。(視頻)

二是博興縣人民政府履行安全生產(chǎn)屬地管理責(zé)任不到位,對(duì)博興誠力存在的違法違規(guī)建設(shè)、生產(chǎn)和安全管理混亂問題失察。第五十九頁,共70頁。7.危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)域其他典型事故案例2015年7月26日7時(shí)左右,甘肅省慶陽市中石油慶陽石化公司常壓生產(chǎn)裝置發(fā)生泄漏著火事故,造成3人死亡、4人受傷。(檢修后未滿1個(gè)月發(fā)生事故,初步分析零部件不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致)第六十頁,共70頁。7月26日6時(shí)38分,慶陽石化公司300萬噸/年常壓蒸餾裝置操作工巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)渣油/原油換熱器E-117/D浮頭絲堵滲漏并伴有冒煙現(xiàn)象。隨后,檢維修公司派3名人員趕赴現(xiàn)場處理泄漏點(diǎn)。7時(shí)01分,絲堵在處理過程中突然崩出,熱油噴

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論