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文檔簡介
#1#1機高壓缸上下缸溫差超限緣由分析一、問題的提出1、高壓缸溫差監(jiān)測方法。華能岳陽電廠汽輪機高壓缸的溫差監(jiān)測有中段上下缸溫差、排汽端上下缸溫差、中段左右法蘭溫差、頂部與左側(cè)法蘭溫差、頂部與左側(cè)法蘭溫差。每個測點均為雙支布置。2、中段上下缸溫差特別在2023年5月17日,#1機組冷態(tài)開機,并網(wǎng)發(fā)電,正常運行后覺察高壓缸外缸上下溫差TDTX020點報警,到達-25℃,下缸溫度高;6月1日再次開機后,該點溫差到達-38℃,TDTX018點到達-34℃,TDTX020點已超出了±35℃的限制標準,且該溫差隨高壓缸進汽溫度變化而消滅波動,TDTX018點的波動范圍在-26~-38℃,TDTX020-30~-42℃。3、其他溫差及轉(zhuǎn)子振動排汽端上下缸溫差、中段左右法蘭溫差均未消滅變化,并且相對很穩(wěn)定,波動幅度未超過3℃;軸系各軸承的振動未消滅明顯變化。二、檢查分析1、運行變工況比較分別比較不同負荷、不同高壓進汽參數(shù)的運行工況對該溫差的影響;負荷變化及進汽壓力與上下缸溫差的變化未覺察明顯規(guī)律,但是高壓缸進汽溫度變化的影響卻很明顯,由于高壓缸進汽會受高壓調(diào)門開度變化的影響而消滅波動,進汽溫度上升,上下缸溫差減小,進汽溫度降低,則上下缸溫差增大。通過將機組運行方式調(diào)整為滑壓運行進展試驗,高壓缸進汽溫度穩(wěn)定在530~534℃,上下缸溫差波動幅度減小,TDTX018-32~-34℃,TDTX020-35~-37℃。從上述檢查中可知高壓缸的進汽溫度變化會造成溫差的波動,由此可以知道該負溫差的消滅與內(nèi)缸的蒸汽外漏存在必定關(guān)系。內(nèi)缸的正常外漏蒸汽為進口端內(nèi)缸軸封漏汽,此為整圈均勻的漏氣,該局部的漏汽一局部通過內(nèi)外缸夾層引至高壓排氣,另一局部進入外缸軸封抽汽。造成上下缸負溫差的緣由必定是消滅了額外的不均勻的漏汽??赡芟麥绲穆馓幱袃?nèi)缸與進汽管的密封環(huán)處、內(nèi)缸軸封軸向壓力面、八段抽汽連接密封環(huán)處。由于缺乏內(nèi)缸圖紙,內(nèi)下缸底部是否有法蘭密封的堵板尚無法確認。2、高壓外缸保溫檢查,經(jīng)檢查高壓外缸的保溫,覺察上缸保溫外表較下缸低20℃,分別為62℃和82℃,經(jīng)過檢查各處保溫層厚度,確認較均勻,在外表再增加敷設(shè)保溫層后,上下缸保溫外表溫度分別為55℃和70℃,并且上下缸溫差未見明顯變化。故保溫層不對該溫差產(chǎn)生影響。3、測點檢查檢查各處溫度測點的熱電偶測量準確,測點布置與設(shè)計均相符無誤:檢查高壓外上缸中段測點005TE:1點:353.7℃2點:354.6℃007TE:1點:358.3℃2點:358.2℃下缸測點017TE:1:388.3℃2:388.3℃019TE:1:387.3℃2:387.3℃TDTX018=007TE-017TE=358.3-388.3=-30℃TDTX020=005TE-019TE=353.7-387.3=-33.6℃將溫度計布置在外缸溫差測點處外表,測得對稱兩組溫度,分別為:在溫差測點處的外缸外表上下缸溫差為-21~-25℃,在離測點往后端400mm處的上下缸外表側(cè)的對稱一組數(shù)據(jù),分別為:上下溫差達-41~-44℃。三、其他同類型機組電廠汽輪機高壓缸的上下缸溫差問題香港青山電廠A廠和B廠機組均為ALSTOM制造,有680MW和350MW的機組各四臺,經(jīng)調(diào)查得知高壓缸的上下缸負溫差問題在青山電廠的兩臺680MW均消滅過一次,1989年和1991年各一次,其緣由是由于高壓缸底部進汽管與內(nèi)缸的活塞密封環(huán)處卡澀,造成頂部與底部進汽口蒸汽泄漏不均勻,從而導(dǎo)致外缸上下負溫差增大,ALSTOM1991618方法〔附后〕,并表示將青山電廠的閱歷通知各個具有一樣構(gòu)造的電站。之后,青山電廠在其他機組大修中間續(xù)進展了改進。四、制造廠家ALSTOM將上下缸負溫差的問題以及所作的檢查工作通報ALSTOM,ALSTOM1、溫差對機組運行的影響;限制溫差的緣由是:溫差會造成缸體臨時變形,可能致使汽封很快與轉(zhuǎn)子消滅碰磨。超過-35℃就意味著很可能消滅碰磨,會使轉(zhuǎn)子的軸振動增加,但也或許不會影響振動,這是由于負荷高、汽封蒸汽流量大,轉(zhuǎn)子得到準時冷卻,而不致消滅臨時熱彎曲,也就不會影響軸振動。2、建議監(jiān)視運行ALSTOM建議:在這樣的溫差水平,#1機組能連續(xù)投入運行,同時進一步爭論分析問題,但必需嚴密監(jiān)視上下缸溫差及軸系運行參數(shù)。機組運行時,盡可能在溫差測點處使用溫度計測量記錄溫度,同時還在測點往排汽端〔比方說1m〕和往中分面〔比方說1m〕處進展測量記錄。必需留意溫度計汽缸外表金屬接觸良好。3、負溫差問題的閱歷反響ALSTOM告知我們?nèi)缦麻啔v,曾經(jīng)由于下述局部蒸汽泄漏產(chǎn)生上下缸負溫差:高壓進汽管與高壓內(nèi)缸頂部、底部的連接處承受密封活塞環(huán)密封,岳陽電廠該密封環(huán)在槽內(nèi)的軸向間隙是基于制造要求間隙,可能是 0.002~0.010″〔0.05~0.25mm〕。頂部進口管該間隙要求是沒有問題,但在底部,由于銹垢積存,冷態(tài)時會使密封環(huán)堵塞在槽內(nèi),而開機時該密封環(huán)不能脹開密封?,F(xiàn)ALSTOM準要求是:最小間隙0.010″〔0.25mm〕。另外,甚至頂部連接密封處的蒸汽泄漏也還會產(chǎn)生負溫差。參考高壓后端軸封圖,內(nèi)缸軸封座的調(diào)整墊片〔R212(A0)2637/12〕處可能消滅漏汽,這是由于軸封座的密封面并不平。他們已確認造成密封面鼓起不平的一種緣由:即在內(nèi)缸法蘭螺栓解開后,進汽口環(huán)型區(qū)域的剩余應(yīng)力松弛的結(jié)果。因此需要知道上次開缸檢查的時間。抽汽管道的連接處也可能消滅泄漏,但好象不會造成影響,由于它靠近排汽端,溫度差異不大,而且其密封環(huán)間隙很大,不太可能造成卡澀。5、設(shè)計說明機組運行一個時期后,高壓內(nèi)缸會消滅變形,特別是在進汽口環(huán)型區(qū)域更簡潔發(fā)生。這種變形主要是由于運行中進汽口環(huán)型區(qū)域的壓應(yīng)力會因蠕變而得到釋放,處于固定不變的應(yīng)力狀態(tài),因此在缸體冷態(tài)時,進汽口區(qū)就會消滅變形。通常狀況下,這個變形不會有問題,由于僅僅消滅在冷態(tài)時,而且這個變形大局部被汽缸螺栓限制住。但是由于檢修的需要,高壓缸螺栓被解開后,這個變形就會消滅問題。解開螺栓后的變形足以使內(nèi)缸軸封座的頂部和底部的對中鍵處產(chǎn)生軸向小間隙,見附圖,對中鍵受阻會使軸封座壓力面與鍵槽之間的很薄的連接處產(chǎn)生變形,從而造成軸封座壓力面鼓起變形。要解決這一問題,ALSTOM建議在高壓缸的下次打算開缸檢查中,執(zhí)行以下工作:檢查軸封座壓力面頂部和底部是否存在鼓起變形,在這一片區(qū)域消滅的任何變形都應(yīng)就地手工磨平,并進展紅丹接觸檢查,要求與整個壓力面平齊。軸封座頂部和底部的鍵與鍵槽端部的間隙增大到0.040″〔1mm〕,原設(shè)計為0.005″。五、綜合分析1、上下缸負溫差產(chǎn)生緣由分析產(chǎn)生上下缸溫差的緣由,我們可以初步得出一個結(jié)論,即高壓缸底部進汽管與內(nèi)缸的密封活塞環(huán)在開機過程卡澀,膨脹不暢,造成底部蒸汽泄漏量增加,從而在每次開機后導(dǎo)致負溫差增加,這一緣由的可能性更大一些。理由如下:A.外保溫層的影響已排解。B.測量元件故障和錯誤已排解#8段抽汽由于其位置靠排汽端,且溫度差異不大,其泄漏的影響不大。#120234月份的A在20232023整兩年中,該溫差測量并未消滅特別,則內(nèi)缸軸封座軸向壓力面的變形造成頂部或底部泄漏并未產(chǎn)生影響,因此即便是消滅泄漏,也并未影響溫差,而且在未進展開缸檢查之前,該處泄漏不會變化太大,因此軸封座軸向壓力面泄漏可能性較小。負溫差增加總是發(fā)生在每一次開機后,而在正常運行中不再隨運行時間增長而增加,這與進汽管密封活塞環(huán)卡澀影響汽缸負溫差的機理相符。密封活塞環(huán)與槽的軸向間隙越小,則密封越嚴密,蒸汽泄漏量小,但在冷態(tài)收縮后,由于蠕變和氧化皮的積存,極易造成活塞環(huán)卡澀,在開機過程中其膨脹受阻,便不能充分脹開,反而會造成蒸汽的泄漏,加大密封環(huán)的軸向間隙,雖然泄漏量會大些,但頂部和底部的蒸汽泄漏量很均勻,且不再會消滅密封環(huán)的卡澀現(xiàn)象,更不會引起上下缸溫差特別。從香港青山電廠的兩次負溫差增大的680MW機組密封構(gòu)造來看,其密封活塞環(huán)均為整圈式的,而其350MW機組的為三段式的,從其機理上來看整圈式的密封環(huán)要更簡潔消滅卡澀現(xiàn)象。我廠機組該處的密封活塞環(huán)均為整圈式的,因此從機理和實際調(diào)查來看,我廠高壓缸的進口管密封活塞環(huán)消滅卡澀的可能性會很大。2、現(xiàn)狀及運行風險A.本次停機〔6月10日〕前,#1機組高壓缸正常運行時負溫差為:TDTX018圍在-26~-38℃,TDTX020點的波動范圍在-30~-42℃,這已超出了±35℃的限制標準。B.ALSTOM建議在這樣的溫差水平,#1機組能連續(xù)投入運行,同時進一步爭論分析問題,但必需嚴密監(jiān)視上下缸溫差及軸系運行參數(shù)。在最近的兩次開機過程中,此負溫差均有較大幅度的增加,下次開機后溫差是否會消滅進一步的大幅增加;假設(shè)確實是進汽管密封活塞環(huán)卡塞緣由這一根本緣由,那么負溫差連續(xù)增加的可能性很大,這也有不行推測性。假設(shè)是軸封座軸向壓力面泄漏造成的,則負溫差很可能不會連續(xù)增加?,F(xiàn)在的這一溫差水平,已經(jīng)超過了限制標準,限制目的是為了避開軸振動增加。但從2023年7月12日開機后,負溫差由開機前的-6~-9℃增加到了-12℃,之后的幾天內(nèi)增加到了-22℃,而#3瓦軸振動振幅也由開機前的0.05mm增加到0.099mm,之后漸漸穩(wěn)定在0.07~0.08mm。無法排解這二者之間的聯(lián)系。換而言之,由于我廠#1機組的高壓汽封間隙很小,負溫差的增加已使汽封和轉(zhuǎn)子消滅了早期碰磨,由于汽封齒很易被磨去,因此軸振動處于一個相對穩(wěn)定的狀態(tài)。最近的兩次開機后,#3瓦軸振動并未見明顯的增加,是由于汽封齒被磨去,間隙增大,轉(zhuǎn)子的汽封處蒸汽流量也隨即增加,冷卻準時,轉(zhuǎn)子未消滅臨時熱彎曲。假設(shè)再次開機后上下缸負溫差連續(xù)增大,由于無法確認破壞這一平衡的負溫差點是多高,那么振動值是否會變化也不肯定。但有一點可以確定,一旦到達破壞這一平衡的負溫差,汽封與轉(zhuǎn)子的碰磨會馬上進入中期碰磨階段。這個時候振動會隨時間增加不斷增大,必需準時實行措施,打閘停機,減小碰摩,避開大軸彎曲。如再次開機投運后,除必需監(jiān)視高壓缸溫差、金屬溫度、軸系運行參數(shù)〔振動、軸承溫度、脹差、偏心率、缸脹值等〕,還要做好嚴密的事故預(yù)想,制定標準,嚴格掌握機組運行狀態(tài),甚至包括一旦打閘停機后轉(zhuǎn)子不能盤動的應(yīng)對處理方法〔如封缸措施、#3〕。六、進一步的檢查處理現(xiàn)在問題緣由并未完全確定,必需全面
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