Φ4.2m×13m水泥聯(lián)合半終粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)改造實(shí)踐_第1頁(yè)
Φ4.2m×13m水泥聯(lián)合半終粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)改造實(shí)踐_第2頁(yè)
Φ4.2m×13m水泥聯(lián)合半終粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)改造實(shí)踐_第3頁(yè)
Φ4.2m×13m水泥聯(lián)合半終粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)改造實(shí)踐_第4頁(yè)
Φ4.2m×13m水泥聯(lián)合半終粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)改造實(shí)踐_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩1頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

Φ4.2m×13m水泥聯(lián)合半終粉磨系統(tǒng)提產(chǎn)改造實(shí)踐我公司2500t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn),配置一套φ4.2m×13m水泥磨+CLF170×80輥壓機(jī)+V型選粉機(jī)+0-SepaN3500選粉機(jī)+SLK2500高效渦流選粉機(jī)組成的聯(lián)合半終粉磨系統(tǒng),設(shè)計(jì)產(chǎn)能165t/h。2021年至2022年期間,水泥粉磨系統(tǒng)存在輥壓機(jī)頻繁跳停、磨頭吐料嚴(yán)重、易飽磨、產(chǎn)量低、能耗高、水泥顆粒級(jí)配不合理等問(wèn)題。針對(duì)該系統(tǒng)存在的問(wèn)題,公司采取一系列工藝優(yōu)化改造措施,取得了顯著的效果。1存在問(wèn)題(1)水泥磨頻繁飽磨,磨內(nèi)磨內(nèi)通風(fēng)不良,磨頭吐料嚴(yán)重。(2)輥壓機(jī)壓力波動(dòng)大、電流波動(dòng)大,輥縫、壓力超差,造成輥壓頻繁跳停。(3)水泥磨產(chǎn)量偏低,工序能耗未達(dá)三級(jí)指標(biāo)要求。(4)水泥顆粒級(jí)配不合理、超細(xì)粉偏多、需水量偏高、水泥外加劑適應(yīng)性差。2原因分析(1)水泥磨機(jī)一倉(cāng)有效長(zhǎng)度3m,最大球徑中40mm,最小球徑中20mm,平均球徑中28mm。通過(guò)磨內(nèi)篩余曲線(xiàn)測(cè)定(見(jiàn)圖1),判斷一倉(cāng)破碎能力不足,且有效作功長(zhǎng)度僅有2.5m,0.5m幾乎沒(méi)有做功,大大降低了一倉(cāng)的破碎能力,也是造成水泥磨頻繁飽磨,磨頭吐料嚴(yán)重的主要原因(見(jiàn)表1)。另外是磨頭進(jìn)料裝置設(shè)計(jì)不合理,石膏直接入磨后,加之熟料溫度偏低,磨內(nèi)頻繁飽磨,磨頭吐料嚴(yán)重。(2)水泥磨內(nèi)隔倉(cāng)板已使用多年,磨內(nèi)小鋼球異形、礦渣中的難磨顆粒,易造成隔倉(cāng)板堵塞嚴(yán)重,磨內(nèi)通風(fēng)及走料不暢,停磨后清理難度大,也屬于主要原因。3改造措施具體措施如下:(1)拆除原有隔倉(cāng)板,將隔倉(cāng)板位置由原位向磨尾方向移兩圈襯板距離約0.75m,并將隔倉(cāng)板更換為新型防堵型隔倉(cāng)板。改造后一倉(cāng)有效長(zhǎng)度由3m增加至3.75m。改造后提高了一倉(cāng)的破碎能力及物料通過(guò)量,有效緩解飽磨及磨頭吐料現(xiàn)象,解決存在主要問(wèn)題。更換前后的隔倉(cāng)板如圖2所示。圖2更換前后的隔倉(cāng)板圖3改造后情況(2)將水泥磨磨頭喇叭口式的簡(jiǎn)易進(jìn)料裝置更換為密封型進(jìn)料裝置,拆除多余負(fù)壓引風(fēng)管,拆除使用近7年之久的磨頭接料管,磨頭易吐料現(xiàn)象得以徹底解決,大幅降低了工人每天3t左右物料的清理工作,改善了磨機(jī)房工作環(huán)境。(3)將V型選粉機(jī)錐部至穩(wěn)流倉(cāng)下料管進(jìn)行優(yōu)化改造,切除V型選粉機(jī)底部長(zhǎng)方形收口部分,利用鋼板進(jìn)行封閉,在底部正中間開(kāi)500×500mm出料口,保證與穩(wěn)流倉(cāng)中心位置同位。改造后,有效解決了穩(wěn)流倉(cāng)物料離析造成輥壓機(jī)進(jìn)料不穩(wěn)定而導(dǎo)致的跳停。改造后如圖3所示。(4)對(duì)輥壓機(jī)蓄能器、氣動(dòng)閥氣缸進(jìn)行加大,解決閘板有時(shí)不能全開(kāi),而引起的物料偏移中心下料的情況,為穩(wěn)定輥壓機(jī)進(jìn)料奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)也解決了閘板不能瞬間關(guān)閉所引起的沖料,進(jìn)而導(dǎo)致提升機(jī)壓死現(xiàn)象。改造后如圖3所示。(5)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量水泥磨主排風(fēng)機(jī)廢氣溫度為58℃,通過(guò)熱量循環(huán)利用,將此廢氣通過(guò)管道分別引入V型選粉機(jī)及O-Sepa選粉機(jī)二次風(fēng),并在管道上設(shè)置調(diào)節(jié)閥門(mén)及補(bǔ)風(fēng)閥,改造后V型選粉機(jī)物料溫度由55℃提升至66℃,提高了系統(tǒng)物料溫度及分散選粉效果,一定程度上緩解了飽磨現(xiàn)象的發(fā)生。改造后如圖4。圖4廢氣改造圖5水泥顆粒級(jí)配對(duì)比4改造效果對(duì)比改造效果對(duì)比見(jiàn)表1~表3和圖5。5結(jié)束語(yǔ)通過(guò)上述一系列的改造,從表1、表2、表3、圖5的數(shù)據(jù)證明,通過(guò)改造解決了輥壓機(jī)頻繁跳停問(wèn)題,從根本杜絕了磨頭

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論