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土壓平衡盾構推進油箱異常回縮的處理

0盾構表土震動失效機理在南昌軌道交通結構施工中,體現了彪段結構異常收縮的問題。有時四角形彈簧收縮,有時單帶油收縮,最大收縮超過25mm,多次收縮2.5mm。收縮時,隨著盾的振動,測量結果往往會出現很大的搖晃。駕駛員無法平滑地控制結構,因此很難確保結構的合理安裝。盾體的振動不僅增加了管道損壞和損壞的可能性,還可能導致折斷廖油和被動各州密封失敗。增加了推動巢穴固定螺釘破壞的可能性,并影響了盾尾密封效果。通過對推進油缸回縮原因的查找及處理,進一步調整掘進參數,總結掘進經驗,保證盾構推進的正常進行。1項目中的地下層南昌軌道交通某標段盾構掘進到140~170環(huán)期間,推進油缸發(fā)生異?;乜s現象,盾構主要穿越(2)2回縮與刀盤轉動的關系盾構推進系統(tǒng)油缸共30根分20組,控制系統(tǒng)將20組油缸分為ABCD4區(qū),如圖1所示,盾構推進到148環(huán)時,推進油缸A區(qū)回縮量2~3mm,檢查推薦系統(tǒng)無異常,在掘進152環(huán)時4區(qū)油缸全部有回縮現象,多數回縮量為3~5mm,瞬時最大回縮量25mm,盾構姿態(tài)波動較大,推進油缸伴有較大的震動。經進一步觀察,油缸回縮具有一定的規(guī)律性,該盾構在回轉體處安裝有攝像頭,在回轉體做起點標識,觀察油缸回縮與刀盤轉動的關系,四區(qū)油缸的回縮與刀盤轉動基本一致,即正傳時,回轉體標識到A區(qū)油缸區(qū)域時,A區(qū)油缸開始回縮,到達B區(qū)油缸時A區(qū)開始伸長,B區(qū)開始回縮,依次周期性的伸縮;刀盤反轉時,油缸回縮按ADCB次序依次回縮。在后續(xù)掘進期間,是一邊推進一邊排查系統(tǒng)故障,先后調整了各組油缸溢流閥的溢流壓力及更換調速閥。在掘進169~176環(huán)間,推進油缸出現規(guī)律性的回縮或停頓現象,回縮量最大5mm,此期間油缸的最大回縮量較152環(huán)相對減小。3推進油缸控制回路工程所用盾構的推進系統(tǒng)由90kW電機驅動的力士樂恒壓變量泵(A4VSO125)為系統(tǒng)提供壓力油,推進泵與輔助系統(tǒng)泵共用90kW電機。土壓平衡盾構機推進系統(tǒng)分為推進模式與拼裝模式。推進模式:液壓油經恒壓變量泵出油口到達推進主閥塊1V003(三位四通閥0140右位得電)、過濾器0200、比例調速閥0210、插裝閥0260、進入推進油缸無桿腔,油缸活塞桿伸出;壓力由比例溢流閥0310控制、速度由比例調速閥0210控制。拼裝模式:液壓油經恒壓變量泵出油口到達推進主閥塊1V003(三位四通閥0140左位得電)進入推進油缸有桿腔使油缸的活塞桿縮回,無桿腔的油流回油箱;比例溢流閥控制壓力,插裝閥0260,0230作為液壓油的快速通道實現油缸的快速伸縮動作。推進油缸的一系列動作由PLC控制,推進模式下油液經比例調速閥、插裝閥進無桿腔,無桿腔壓力傳感器檢測到壓力信號,與溢流閥設定壓力比較,將比較信息反饋到比例溢流閥0090,可在工作中自動調節(jié)液壓泵出油壓力大小,使其跟隨推進油缸無桿腔負載壓力,在保證有足夠推進力的前提下減少壓力損失;推進速度通過推進油缸內置安裝的位移傳感器對位移的檢測結合發(fā)生位移的時間通過計算得出。4促進系統(tǒng)故障的消除4.1推進速度對放大板電流的影響利用計算機以及萬用表監(jiān)控PLC輸出控制信號以及放大板在推進過程中提供給比例調速閥0210的電流大小,以確定調速閥有無異常,在空載時檢查油缸的伸出速度與控制電流的比例關系,如表1所示,根據檢測結果隨著電位計調節(jié)數值的增大,調速閥開口增大,通過的流量增大,油缸的伸出速度增大。推進時增大推進速度旋鈕的設定值,變量泵的斜盤角度增加,電腦顯示放大版輸出電流值增大,反之亦然;隨調速閥通過流量的增加推進速度增加。推進速度不變時,不間斷監(jiān)測放大板電流,未出現輸出電流波動或斷電狀況。這一檢測結果表明:PLC與放大板輸出電流正常,比例調速閥工作正常,通過的流量連續(xù)可調,可排除比例調速閥故障。4.2油壓力設定值空載時設定溢流閥壓力(由0設定到60%),如表2所示,檢測數據表明,實際油壓力隨設定值的增大加而增加,隨設定值的減小而減小。掘進期間對溢流閥的壓力進行檢測如表3所示,根據表中數據顯示,比例溢流閥工作壓力連續(xù)可調,工作正常,可排除比例溢流閥故障。4.3油缸壓力檢測取B區(qū)(5號)油缸,分別在控制閥塊上的取壓點及油缸的無桿腔的測壓點接壓力表(400bar),兩個表顯示壓力同主控室顯示值一致,濾芯檢測正常;取下閥塊上的壓力表接入B區(qū)(5號)油缸有桿腔顯示油壓(0bar)正常;依次檢測C區(qū)(8號)、D區(qū)(15號)、A(區(qū)18號),檢測結果與B區(qū)一致。推進時檢測到油缸無桿腔最高油壓200bar,進一步表明油缸壓力正常。各區(qū)測試的同時檢測記錄恒壓變量泵出口處的油壓表顯示值,泵出口處油壓穩(wěn)定,比四區(qū)油缸中的最高油壓值高30bar。檢測泵出口最高壓力為296bar,表明推進泵出口壓力滿足推進要求。4.4測點壓力測定1)主換向閥回油口壓力檢測在管片拼裝模式下,在主換向閥塊(插裝閥)的取壓點接壓力表檢測壓力為0bar,因壓力表量程400bar及回油管為DN100管路,可確定測點壓力很小;管片拼裝模式下,各油缸動作正常,插裝閥直接回油箱的油壓很低,表明插裝閥油口壓力正常。2)各閥區(qū)換向閥的管片拼裝模式下,依次對各區(qū)插裝閥頂部的電磁換向閥斷電檢測,斷電后油缸無動作,得電后油缸動作正常,表明各區(qū)換向閥電信號正常且工作正常,插裝閥能實現正常的關閉功能。在系統(tǒng)電氣檢測期間同時檢查緊固相關的接線端子、檢查線路有無破損。在檢測期間排除了液壓泵、油缸、濾芯等可能存在的故障。通過以上一系列檢測表明,推進系統(tǒng)各項參數(數據)正常,滿足推進需要。4.5溢流閥位置壓力檢測經過全面系統(tǒng)的檢測,推進系統(tǒng)正常,但油缸回縮問題仍未解決,繼續(xù)觀測推進過程中比例溢流閥的工作狀態(tài)。在193環(huán)掘進期間,通過程序電腦監(jiān)控并同時監(jiān)測四區(qū)控制閥塊中的溢流閥處的油壓,可與主控室顯示值比對。監(jiān)測過程中發(fā)現D區(qū)油缸有回縮現象,且伴有較大的振動,監(jiān)測結果如表4所示。由表中監(jiān)測結果可以看出:溢流閥的溢流壓力高于推進油缸的油壓力,溢流閥溢流,油缸回縮。此現象表明推進油缸撐靴傳遞到油缸活塞桿的壓力大于油壓力,這一壓力由刀盤通過主軸承、前盾傳遞到油缸后由管片產生的反力,在該區(qū)處的刀盤對應位置的受力大于了液壓油產生的推力,導致溢流閥溢流,油缸回縮。5刀盤回縮原因分析推進油缸異常回縮發(fā)生在148~200環(huán)間,盡管回縮出現的時間具有隨機性,但出現回縮時又具有一定的規(guī)律,該區(qū)段部分掘進數據如表5所示。通過分析施工過程收集的數據,如表1~5的數據,可以初步判斷以下。1)刀盤已形成泥餅:該段盾構在上軟下硬地層中掘進,由于風化巖的存在,在渣土改良欠佳時刀盤易結泥餅,由表5的數據可以得出刀盤結已經結了泥餅。在掘進到166環(huán)用分散劑浸泡刀盤72h后刀盤扭矩有所減小,佐證了刀盤結泥餅的判斷。2)盾構剛推進不足200m,刀具磨損嚴重導致的推力增大可能性很小;由于本機刀盤采用中間支撐形式,在土倉內設計有4根粗大的方形牛腿,黏泥土很易黏結在4條牛腿內部形成很大的泥餅,牛腿處泥餅大大增加了刀盤的旋轉重量和刀盤扭矩。3)刀盤泥餅和半軟半硬的地層造成刀盤受到掌子面的不均勻的反力,該反力造成油缸的回縮。刀盤部分面板被泥餅糊住,該處的渣土不能進入土倉,在面板上形成坨塊,在油缸推力的作用下,掌子面會對刀盤產生較大不均勻反作用力,尤其是當面板泥餅坨塊通過土層的軟硬巖的分界面時,較大的不均勻反力引起盾體震動和油缸不能伸長,當反力值大于油缸中液壓油產生的推力時,溢流閥溢流泄壓,油缸回縮,表4中數據可得出上述判斷。4)司機的操作和對盾構的認知水平的低下及盾構施工理論知識的匱乏,也是此次出現問題的主要原因之一。打開主控室電腦輔助系統(tǒng)參數設置頁面,推進速度設置數98%(與當班司機確認此數據經常設置在90~100%),推進速度設置顯示當前推進速度電位器輸出百分比,推進速度設計最大為80mm/min,掘進時推進速度為10~20mm/min,速度的設置數值與實際推進速度相差太大,導致在當前推進速度條件下,速度設置值的不匹配,變量泵的實際供油量遠遠大于實際的要求流量,這樣在外部荷載大于推進油壓產生的推力時,溢流閥卸載導致油缸回縮。發(fā)現以上問題后,改進提高了渣土的改良效果并及時的修改了不合理的操作參數設定,在后續(xù)的推進中,推進油缸工作正常,經過20環(huán)的觀察,未出現油缸的回縮現象。6故障排除和參數設置通過本次推進油缸異?;乜s的處理,盾構推進系統(tǒng)異常回縮可能產生的因素主要有:比例調速、調壓的控制電信號不穩(wěn)定,導致供油異常;推進閥塊中的電磁閥故障導致在斷電時不能關閉;推進油缸內泄導致油缸回縮、插裝閥故障導致供油、回油異常;油泵故障或濾芯堵塞、管路泄漏進氣導致油缸異常等;在故障排除時逐項檢查逐項排除。根據地質情況確認刀盤是否結泥餅(異物),刀盤、刀具是否磨損嚴重;渣土改良不到位等造成推進

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