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文檔簡介
接觸網(wǎng)故障案例分析定位線夾開裂松脫引起弓網(wǎng)故障案例發(fā)生時間:2012年6月28日發(fā)生地點:Z北南環(huán)線29#定性:責任嚴重設備故障
2012年6月28日3時36分,由于ZZ北站南環(huán)線29#桿定位器線夾開裂松脫垂落(圖1),使得該定位點處拉出值超限,導致由東往西經(jīng)過此處的10801次(SS6B—6005#)電力機車受電弓鉆弓,引發(fā)ZZ北開閉所294斷路器跳閘,重合閘不成功。
開裂的定位線夾二、故障現(xiàn)場示意圖定位線夾開裂后鉆弓東10801次
西R=25029#桿該線夾有舊裂痕1.ZZ北站南環(huán)線29#桿定位線夾開裂,在震動和曲線半徑受力較大的雙重作用下松脫垂落,使得該定位拉出值超限,導致由ZZ北Ⅲ場往田心站方向運行經(jīng)過此處的10801次電力機車受電弓鉆入承力索與接觸線之間,拉翻受電弓。2.根據(jù)《鐵道部電氣化工程局第二工程處XX電氣化引入武廣電氣化引入ZZ樞紐工程田心車站接觸網(wǎng)竣工平面圖》(ZZ樞網(wǎng)竣-05號)ZZ北南環(huán)線系1998年XX電氣化引入武廣電氣化引入時開通,運行時間12年。3.ZZ北南環(huán)線29#定位線夾開裂處有新、舊斷痕,其線夾本體無廠名、廠標。其有環(huán)夾板和無環(huán)夾板采用牌號為Qsi1-3的硅青銅材質定位線夾,螺栓采用牌號為0Cr18Ni9的不銹鋼,螺母和彈簧墊圈采用牌號為1Cr18Ni9的不銹鋼。
三、現(xiàn)場調查情況4.29#桿處于曲線中心位置,曲線長度L=546.19m,曲線半徑R=250,小半徑曲線定位線夾受力較大。5.現(xiàn)場測量39#-28#拉出值、導高進行測量均未超標。6.南環(huán)線29#桿最近一次檢修記錄:2011年8月16日對該處設備進行檢修,檢修人:A、B,未發(fā)現(xiàn)異常。7.最近一次巡視時間:2012年6月23日;巡視人:A、B、C,巡視設備無異常。
綜合以上信息分析,導致本次弓網(wǎng)故障的原因為:
1.使用無廠標的定位線夾是導致本次故障的主要原因。2.施工工藝不達標是重要原因。根據(jù)松脫的定位線夾來看,線夾的受力面可能裝反,受力面(帶螺紋側線夾部份)朝向支柱側。在曲線半徑小、張力較大的情況下,螺帽松動即有可能導致其從定位處脫落。3.設備運行環(huán)境較差。該定位處于小半徑曲線中心,受力較大(如圖2),且過車頻率較高,震幅較大是導致其脫落的原因之一。4.ZZ供電車間檢修不到位。ZZ供電車間2011年8月16日對該處定位進行了檢修,根據(jù)定位線夾開裂的新舊痕跡分析,該處定位線夾已存在較長時間,而檢修未能及時發(fā)現(xiàn)此處無廠標的線夾,最終導致這一類隱患問題沒有及時得到發(fā)現(xiàn)和遏制。5.對材質不合格產(chǎn)品清理不到位。此次發(fā)生開裂的定位線夾為無廠名廠標線夾,此類定位線夾在我段管內原XX線上多次出現(xiàn)開裂,段也進行過專項檢查和更換,但通過此次故障來看,ZZ供電車間未吸取教訓,對線夾有無廠標不重視,導致未對其進行更換。1.嚴格上網(wǎng)零部件質量把關,堅決杜絕無廠標零部件隨意上網(wǎng)。2.加強集中修相關文件的學習。一是嚴格按照《普速線接觸網(wǎng)集中修實施方案》要求做到“逐桿、逐螺栓、逐部件”要求進行檢修,不得缺項、漏項。二是嚴格按照《集中修作業(yè)指導書》要求進行檢修,對線面裝進行整治,按標準力矩25N.m對定位線夾反的定位線夾及時螺栓進行緊固。3.加強日常的業(yè)務學習和各類事故的演練,提高搶通意識和搶通能力,根據(jù)現(xiàn)場情況,采取最快的搶修手段,靈活的變通方法,確保忙而不亂,井然有序。4.規(guī)范設備檢修和普速線生產(chǎn)管理。按設備預防性維修的要求,認真落實設備周期檢修,落實設備包保制度,提高檢修質量,確保設備缺陷能及時發(fā)現(xiàn)和處理,確保設備處于可控狀態(tài)。圖1:南環(huán)線29#定位線夾開裂處有新、舊斷痕,該線夾無廠名、廠標。圖2:該定位處于小半徑曲線中心,受力較大七、責任追究
考核決定:該弓網(wǎng)故障定性為“嚴重責任設備故障”,ZZ供電車間負全部責任,根據(jù)《CS供電段安全關鍵時期考核規(guī)定(暫行)》(C供電段安發(fā)〔2012〕71)。(1)ZZ南網(wǎng)工區(qū)工長A日常檢修安排不當,造成設備長時間漏檢、漏修,且對無廠標的線夾排查、整治不力,對本次故障負有直接、主要責任,給予張鐵行政記過處分。(2)ZZ供電車間主任、支部書記、主管牽引供電副主任、主管技術員,對車間管理不到位,未按周期組織設備檢修,對檢修工藝標準和無廠標線夾排查工作監(jiān)管不力,負有重要管理責任,分別給予行政警告處分。(3)技術科主管工程師對現(xiàn)場技術指導不力,負有管理責任,按干部嚴重失職行為予以考核。(4)安調科主管普速線接觸網(wǎng)安全員,日常監(jiān)管不到位,負有一定的管理責任,按干部一般失職行為考核。(5)技術科科長對檢修監(jiān)控不到位,負有一定的管理責任,按干部一般失職行為給予考核。副科長因到任不足一個月,免于考核。接觸網(wǎng)故障案例分析β型開口銷事故2010年2月6日13點2分,G1031、G1033動車組分別在XX-XX區(qū)間XX隧道發(fā)生弓網(wǎng)故障。G1033受電弓被打脫,接觸網(wǎng)T73、T75定位管、定位器被打落,停電1小時24分。經(jīng)調查:73號桿處β型開口銷脫落,定位管及定位器整體下垂,侵入受電弓限界,造成弓網(wǎng)事故,并連續(xù)造成6架受電弓嚴重損壞。2010年2月6日韶關~英德區(qū)間黃秋山隧道β銷脫落造成弓網(wǎng)事故1.施工安裝工藝不規(guī)范。施工時人為外力過分掰開β銷,破壞了β銷的彈性,導致β銷不能滿足彈力夾緊銷釘?shù)囊蟆?.對設備零部件的細節(jié)重視不夠,前期介入、設備驗收及設備平推整治中對各類開口銷、β銷的狀態(tài)檢查沒有明確規(guī)定。3.β銷彈力失效脫落是造成此次弓網(wǎng)故障的直接原因。該處β銷松脫事故由施工造成,β銷未安裝或安裝錯誤導致脫落。BB設計的螺栓直接加β銷(無螺母)結構形式與京津西門子的設計不同,一旦β銷缺失,長期受高速振動,螺栓極可能脫出導致事故。立即由電化局和供電段雙方聯(lián)合組織對全線β型銷進行排查并更換。截止2月16日,排查并整改完畢。全線共檢查206018處,發(fā)現(xiàn)缺陷1063處,占全線總量的5%。接觸網(wǎng)故障案例分析定位器連接線脫落案例分析1.唐山車輛廠生產(chǎn)的動車組電源主斷路器在自動過分相信號發(fā)出后,未能及時切斷電源,造成動車組帶負荷過分相,是造成此次事故的主要原因。2、動車組司機在動車組電源主斷路器沒有自動切斷的情況下,未能手動操作切斷主斷路器電源,是這次事故發(fā)生的次要原因。接觸網(wǎng)故障
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