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熟料黃心料成因分析及解決辦法1熟料黃心料的特點黃心料的表皮與合格熟料一樣,礦物組成類似,但其內(nèi)部呈現(xiàn)黃心、升重高、f-CaO低、孔隙率低、致密難磨。在顯微鏡下觀察黃心部分,可以發(fā)現(xiàn)A礦少、B礦多。我公司自1997年6月至同年10月經(jīng)常出現(xiàn)黃心料,經(jīng)分析成因并采取相應(yīng)對策,遂趨于正常。表1系調(diào)整前后的操作數(shù)據(jù)。2黃心料的成因黃心料的形成主要與窯內(nèi)還原氣氛或煤粉燃燒不完全、碳粒沉落以及灰分沉積固溶有關(guān)。下面試從生產(chǎn)操作和控制等方面加以討論。2.1窯內(nèi)通風(fēng)一、二次風(fēng)控制調(diào)整不當(dāng)窯皮厚長結(jié)圈或煙室結(jié)皮造成通風(fēng)不良,窯內(nèi)氧不足,使煤粉中的碳燃燒不完全,出現(xiàn)CO,造成還原氣氛。在還原氣氛作用下,生料中的Fe2O3還原成FeO,FeO能與SiO2反應(yīng)生成低共熔的鐵橄欖石(F++S)等系列共熔體。因而形成黃心料。實際生產(chǎn)中一般離線型窯外分解窯要求窯尾過??諝庀禂?shù)在1.0左右。2.2煤質(zhì)的影響入窯煤粉水分過高,細度過粗,加之如果二次風(fēng)溫低,使噴煤管的黑火頭過長,粗煤粉燃燒不完全造成碳料沉積而出現(xiàn)黃心料。黃心料中部A礦少,B礦多,中間相也很少。這是由于煤粉灰分過大,噴煤管位置過于偏向物料,致煤粉灰分沉積,形成液相后滲入,使熟料中SiO2和Al2O3增加,KH值下降,低共熔物的形成,液相提前出現(xiàn),由此過早出現(xiàn)大料團及包燒現(xiàn)象。再者由于KH低,造成物料易煅燒,燒成溫度低,但用煤量與正常時相當(dāng),而這時f-CaO極低,煅燒時若有意減煤提高f-CaO,則會突然出現(xiàn)f-CaO達3%~4%的情況。煅燒時由于出現(xiàn)低熔液相粘度低,流動性好,使物料結(jié)球尺寸偏大,且容易使料球內(nèi)氣體溢出,造成熟料致密,升重高。燒成溫度較低時C3S被還原氣氛中形成的FeO所分解,故A礦少,又由于Fe2O3被還原成FeO,并大量進入B礦和玻璃體,故黃心部分C4AF含量少,液相的提前出現(xiàn),溫度的降低,易形成后結(jié)圈,后結(jié)圈又使窯內(nèi)通風(fēng)不好,更加重還原氣氛的形成,造成惡性循環(huán)。在多次操作中發(fā)現(xiàn)隨著燒成溫度的提高,黃心部分雖逐漸減輕,但并不能消除。2.3原料中有害成分原料中有害成分含量過高,尤其是硫堿比越高,越容易結(jié)皮,造成通風(fēng)不良,加之堿、硫、氯的富集循環(huán)與二次揚塵形成的低共熔物造成長厚窯皮及結(jié)圈、結(jié)蛋,出現(xiàn)大料團等現(xiàn)象,尤其在長時間停窯保溫時更為明顯。生料率值不合適,也易出現(xiàn)黃心料。2.4窯的操作操作中風(fēng)、煤料的不匹配,喂料量與窯速不匹配,窯速低,窯內(nèi)填充率過高,煅燒時物料擠壓燒成帶,使燒成帶縮短而被迫加煤急燒,或當(dāng)發(fā)現(xiàn)物料燒成不好時,加大窯頭用煤量,出現(xiàn)急燒。急燒會降低熟料中f-CaO含量;且由于急燒必然要增大加煤量,造成還原氣氛,液相粘度降低,提前出現(xiàn)液相,并形成后結(jié)圈,致使還原氣氛加重。2.5其他經(jīng)多次觀察,發(fā)現(xiàn)在出現(xiàn)黃心料期間,窯筒體溫度不高,燒成帶溫度不高,溫度高時也是窯在16m~31m處有圈或大面積窯皮過厚的時候,有圈處或厚窯皮處的筒體最高溫度224℃,最低<100℃。燒成帶筒體溫度低時僅320℃。檢修時入窯檢測發(fā)現(xiàn)窯皮厚達350mm,最厚達380mm。燒成帶結(jié)厚窯皮或結(jié)圈必然擠壓燒成帶,使燒成帶縮短,造成急燒現(xiàn)象及還原氣氛的產(chǎn)生。另外在黃心料出現(xiàn)期間,窯尾煙室結(jié)皮也很重,且在窯尾煙室能看到大量火星,嚴重時在C5也能看到火星。這說明燒成帶溫度低或通風(fēng)不良造成煤粉的不完全燃燒,使溫度分布情況變成前低尾高。窯前幅射高溫計溫度約1100℃,窯尾溫度在1130℃以上。正常時窯前幅射高溫計溫度在1340℃以上,窯尾溫度在970℃~1060℃。片面追求班產(chǎn)量致使喂料量與窯速不匹配,喂料量在120t/h~130t/h時,窯速在15r/min~18r/min,明顯偏低。3解決措施(1)調(diào)整噴煤管的位置,避免舔料過重造成厚窯皮。以前噴煤管的位置是偏中心距水平往下距離225mm,偏料距中心垂直距離250mm,現(xiàn)噴煤管位置調(diào)整為100mm,偏料165mm(我廠噴煤管為德國洪堡公司的三通道Pvrojet噴煤管)。(2)通過控制篦冷機的料層厚度,提高二次風(fēng)溫。篦冷機的篦下壓力由原來的<3kPa改成>4.5kPa。二次風(fēng)溫由原來的640℃~730℃提高至850℃~960℃,平均提高了187℃,減少了還原氣氛的產(chǎn)生。(3)控制好入窯生料的飽和比,在0.86~0.90范圍內(nèi),同時提高煅燒溫度,也可以減少黃心料。亦即降低窯內(nèi)物料的液相含量,避免包燒現(xiàn)象。這時隨煅燒溫度的提高還原氣氛有所減輕。(4)根據(jù)薄料快燒的原則,控制窯內(nèi)物料的填充率。依據(jù)先提窯速后加料及喂料量與窯速相匹配的方法來控制窯內(nèi)物料填充率。窯內(nèi)物料填充率與窯速之間的關(guān)系按下式確定:式中:φ—窯內(nèi)物料平均填充率,%;ω—窯內(nèi)物料平均運行速度ω=0.00159·S·D·n,S為窯體斜度,n為窯轉(zhuǎn)速,m/s;G—回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)kg/h;D—窯有效內(nèi)徑,m;v—窯內(nèi)物料平均體積質(zhì)量,kg/m3;填空率計算舉例:取投125t/h生料時,G=71.84t/h正常與黃心料期間窯皮平均厚度分別為240mm和305mm,從而我廠3.95m窯在正常與黃心料期間的有效內(nèi)徑分別為3.07m和2.94m;窯內(nèi)物料平均體積質(zhì)量在1073kg/m3通過窯內(nèi)斷面取樣測得;窯體斜度為4%,即2.3°;正常與黃心料期間,窯速分別為2.5r/min,1.65r/min.設(shè)填充率正常時為φ1黃心料時為φ2,按上式計算得:φ1=8.95%,φ2=15.44%.根據(jù)不同喂料量時要保持窯內(nèi)物料填充率為8.95%的原則喂料量與窯速對應(yīng)關(guān)系喂料量/(r.h-1)60708090100120130140窯速/(r.min-1)0.81.11.41.82.02.42.63.0通過以上調(diào)整,燒成帶的筒體溫度為350℃左右,16m~30m處的筒體溫度正常時也在300℃左右。調(diào)整后基本上一直沒有再出現(xiàn)黃心料,調(diào)整前后的操作數(shù)據(jù)見表1。4結(jié)語在窯外預(yù)分解窯生產(chǎn)過程中,或多或少會產(chǎn)生黃心料,本文以黃心料形成機理來探討實際生產(chǎn)中如何避免黃心料的產(chǎn)生。黃心料形成的根本原因是窯內(nèi)還原氣氛,因此在實際操作中應(yīng)注意(1)保持窯內(nèi)通風(fēng)良好,窯尾過剩空氣系數(shù)控制在1.1左右。(2)控制好煤粉灰分、水分和細度,調(diào)整好噴煤管位置,提高二次風(fēng)溫,保證煤粉的完全燃燒。(3)控制原料中的有害組分含量,控制好入窯生料成分。(4)控制好喂料量與窯速,保證窯內(nèi)物料填充率,采用薄料快轉(zhuǎn)的操作方法,提高熟料質(zhì)量。預(yù)分解窯產(chǎn)生黃心料的原因及解決措施作者:張振旺單位:山東德州晶華集團大壩有限公司[2006-5-12]
關(guān)鍵字:預(yù)分解窯-黃心料摘要:
黃心料,就是在窯內(nèi)缺氧的還原氣氛下生產(chǎn)出來的熟料。預(yù)分解窯產(chǎn)生的黃心料可分為疏松性黃心料和致密性黃心料。疏松黃心料結(jié)構(gòu)疏松,熟料燒失量高,后期強度明顯降低,它是在窯頭溫度低,窯尾存在還原氣氛的條件下產(chǎn)生的;致密黃心料是在較強的還原氣氛下,物料中的氧化鐵被還原成低價的FeO,從而使熟料的顏色發(fā)生變化,致密黃心料的特征是升重較高,致密難磨。我公司有一條2500t/d熟料生產(chǎn)線,窯規(guī)格為Ф4×60m,分解爐采用TDF爐,預(yù)熱器為五級雙系列,在生產(chǎn)過程中曾多次出現(xiàn)黃心料難題,技術(shù)人員通過分析找出產(chǎn)生黃心料的原因,及時采取相應(yīng)的措施,解決了此問題。
一、產(chǎn)生黃心料的原因分析
1.從煅燒的角度分析產(chǎn)生黃心料的原因
(1)風(fēng)、煤、料、窯速的配合不好。
2004年6月份,我公司當(dāng)時生產(chǎn)任務(wù)較緊張,窯日產(chǎn)量從2700噸提升至2800噸,創(chuàng)歷史新高,但幾天后,熟料產(chǎn)生黃心料,對熟料的質(zhì)量造成了不良影響。
原因分析是在提高產(chǎn)量時窯速雖然從3.65rpm提高至3.8rpm,但由于高溫風(fēng)機振動值較大,沒有相應(yīng)的加大系統(tǒng)拉風(fēng)(高溫風(fēng)機液偶轉(zhuǎn)速870rpm,電流105A),雖然窯速提高了,但窯內(nèi)的填充率還是增加了,使窯內(nèi)阻力增大,通風(fēng)受限,氧含量不足,以至產(chǎn)生黃心料。
我公司所使用的煤粉揮發(fā)分高,熱力釋放集中,由于窯內(nèi)阻力增大,使火焰的長度縮短,形成短焰急燒,窯速又較高,使物料在燒成帶停留時間不足,窯頭溫度難以提升,物料燒成效果不佳,同時火焰又存在缺氧現(xiàn)象,所以產(chǎn)生了較疏松的黃心料。
(2)燃燒器在窯斷面的位置調(diào)節(jié)不當(dāng)。
在投產(chǎn)初期,煤管在窯口截面位置定在靠進物料的第四象限A(60,-65),在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)窯結(jié)球頻繁,產(chǎn)生黃心料嚴重。分析原因,發(fā)現(xiàn)煤管的位置較低,火焰逼近料面,由于窯的不斷旋轉(zhuǎn),使部分火焰被裹入物料中,煤粉不完全燃燒嚴重,窯頭溫度難以提升,窯內(nèi)產(chǎn)生CO,從而出現(xiàn)結(jié)球現(xiàn)象和產(chǎn)生疏松的黃心料。
二、工藝參數(shù)的操作情況分析
1.入窯生料量波動大
在調(diào)試初期,入窯生料量波動較大,由于窯內(nèi)來料波動大,使窯內(nèi)難以建立穩(wěn)定的熱工制度,窯系統(tǒng)喂煤量難以穩(wěn)定控制,造成部分煤粉燃燒不完全,窯內(nèi)產(chǎn)生還原氣氛,以至產(chǎn)生黃心料。從我公司生產(chǎn)實際情況分析,引起喂料量波動大的原因主要有兩方面:⑴固體流量計存在零點漂移現(xiàn)象導(dǎo)致波動超過控制范圍;⑵生料計量倉料位不穩(wěn)造成的喂料波動。
2.系統(tǒng)溫度控制不合理
在投產(chǎn)初期,分解爐出口溫度控制在920℃,窯尾溫度控制在1050℃,溫度控制比較高,再加上生料中氯的含量超標(biāo),從而使分解爐縮口、窯尾煙室結(jié)皮嚴重,窯內(nèi)通風(fēng)不暢,產(chǎn)生了致密的黃心料。
3.二、三次風(fēng)的影響
投產(chǎn)后一段時間,二次風(fēng)溫度一直偏低,在900℃左右,由于二次風(fēng)溫低,使煤粉燃燒條件不好,煤粉出現(xiàn)部分不完全燃燒現(xiàn)象,使窯內(nèi)產(chǎn)生還原氣氛;另外,我公司的三次風(fēng)閥門經(jīng)常損壞,調(diào)節(jié)失靈,造成二次風(fēng)量過大,使窯內(nèi)風(fēng)量不足,以至窯內(nèi)產(chǎn)生還原氣氛,出現(xiàn)了疏松的黃心料。
三、采取的技術(shù)措施
1.針對煅燒角度出現(xiàn)黃心料采取的措施
我們查請了高溫風(fēng)機振動的原因是風(fēng)機葉輪有結(jié)皮現(xiàn)象,葉輪結(jié)皮的形成需要一個過程,結(jié)皮開始形成后較均勻,葉輪的動平衡仍然正常,當(dāng)部分結(jié)皮脫落時,使葉輪的動平衡受到破壞,造成風(fēng)機振動。對此,我們在葉輪旁設(shè)一壓縮空氣管道,定期清掃風(fēng)機葉輪。從采用這項措施后,高溫風(fēng)機振動值超標(biāo)問題再沒有出現(xiàn),從而使高溫風(fēng)機的轉(zhuǎn)速從870rpm順利的提高至910rpm(高溫風(fēng)機電流提高至115A),既保證了窯的產(chǎn)量,又有效地避免了黃心料的產(chǎn)生。
把煤管在窯口截面的位置改為A(30,-25),使火焰在窯內(nèi)順暢有力,保證了煤粉的燃燒充分。另外,預(yù)分解窯根據(jù)窯況適當(dāng)調(diào)節(jié)燃燒器內(nèi)外風(fēng)的蝶閥:當(dāng)窯前溫度低時,及時開大內(nèi)風(fēng)閥門,加強內(nèi)風(fēng)的擾動,提高風(fēng)、煤的混合程度,使窯前溫度得到提高。
加強對入廠原料的控制,對有害成分較高的物料分堆存放,搭配使用,以減小有害成分對系統(tǒng)的影響。
2.針對工藝參數(shù)操作采取的措施
針對入窯生料量波動大的問題,我們定期檢查固定流量計的使用情況,校正其測量精度,防止其發(fā)生漂移現(xiàn)象;同時調(diào)整生料下料的PID程序,使生料計量倉重穩(wěn)定在30t左右,保證下料量穩(wěn)定。
嚴格控制分解爐出口溫度不能超過880℃、窯尾溫度在1000℃以下,防止因溫度太高,引起系統(tǒng)結(jié)皮、結(jié)圈等問題的出現(xiàn);在操作中嚴格執(zhí)行薄料快轉(zhuǎn)制度,嚴格控制窯頭窯尾喂煤的
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