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1、丹東金山熱電廠(2X 300MW新建工程煙氣脫硝工程#1機(jī)組脫硝裝置整套啟動(dòng)調(diào)試報(bào)告中國華電工程 ( 集團(tuán))有限公司二零一二年十一月編制:年 月曰審核:年 月曰批準(zhǔn):年 月曰目錄1 前言 12 系統(tǒng)及設(shè)備的主要技術(shù)規(guī)范 22.1 系統(tǒng)說明 22.2 系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù) 32.3 主要設(shè)備規(guī)范和技術(shù)參數(shù) 43 調(diào)試程序與內(nèi)容 53.1 調(diào)試程序圖 53.2 整套啟動(dòng)過程工作內(nèi)容 53.3 煙氣脫硝系統(tǒng)整套啟動(dòng)內(nèi)容: 53.4 整套試運(yùn)期間調(diào)整試驗(yàn)內(nèi)容 64 調(diào)試儀器 75 調(diào)試結(jié)論及建議 86 附表 9文檔1 前言丹東金山熱電廠2X 300MVB組煙氣脫硝工程SCR法煙氣脫硝工程是由中國華電工程公
2、 司公司成套提供。該系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR脫硝方案,系統(tǒng)布置于省煤器之后, 空預(yù)器之前,屬于高塵布置方式。還原劑為液氨經(jīng)過熱水加熱蒸發(fā)而成的氨氣。液氨卸載和 存儲(chǔ)系統(tǒng)主要作用是把液氨從槽車上卸載下來,然后輸送進(jìn)液氨存儲(chǔ)罐進(jìn)行存儲(chǔ)。系統(tǒng)主要 的設(shè)備包括兩個(gè)液氨存儲(chǔ)罐、兩臺(tái)卸料壓縮機(jī)、一個(gè)廢氨稀釋槽、兩臺(tái)稀釋風(fēng)機(jī)、兩個(gè)氨空 氣混合器、噴氨格柵、分析測(cè)量?jī)x表及一些安全輔助設(shè)施。煙氣脫硝工程整組啟動(dòng)調(diào)試是檢驗(yàn)機(jī)組脫硝系統(tǒng)的主要及其配套的附屬設(shè)備制造、設(shè) 計(jì)、施工、調(diào)試、生產(chǎn)準(zhǔn)備情況質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),是保證脫硝系統(tǒng)設(shè)備能安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、 文明地投入生產(chǎn)、發(fā)揮投資效益的關(guān)鍵性程序,是一項(xiàng)復(fù)雜而細(xì)
3、致的系統(tǒng)工程。整組啟動(dòng)的 調(diào)試是整個(gè)脫硝工程調(diào)試的一個(gè)重要階段。丹東金山熱電廠本著建設(shè)綠色環(huán)保型電廠的精神,在2X300MW機(jī)組新建工程中,同步建設(shè)一套脫硝裝置。采用選擇性催化還原法(SCR脫硝工藝,脫硝還原劑為液態(tài)純氨,催化 劑為板式催化劑,設(shè)計(jì)脫硝效率為 80%。設(shè)計(jì)脫硝裝置可用率為 98%。這是一套完整的脫硝 系統(tǒng),可處理1號(hào)爐的全部煙氣。脫硝系統(tǒng)中SCR催化反應(yīng)系統(tǒng)、氨儲(chǔ)存制備系統(tǒng)等主要部 分由中國華電工程(集團(tuán))有限公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),設(shè)備供應(yīng)和煙氣脫硝工程的分系統(tǒng)及整套啟 動(dòng)調(diào)試工作。根據(jù)能源局頒發(fā)火力發(fā)電建設(shè)工程啟動(dòng)試運(yùn)及驗(yàn)收規(guī)程(DL/T 5437-2009)的要求,同時(shí)也適應(yīng)當(dāng)前脫
4、硝工程技術(shù)水平及自動(dòng)化程度高的需要,提高工程整體質(zhì)量和技術(shù)水平, 充分發(fā)揮投資效益的原則,本工程將全面參照火力發(fā)電建設(shè)工程啟動(dòng)試運(yùn)及驗(yàn)收規(guī)程(DL/T 5437-2009 )進(jìn)行啟動(dòng)和驗(yàn)收。脫硝工程整套啟動(dòng)調(diào)試工作參照原電力部頒發(fā)的火 電工程啟動(dòng)調(diào)試工作規(guī)定進(jìn)行,整套啟動(dòng)試運(yùn)的驗(yàn)收評(píng)定工作參照原電力部頒發(fā)的火電 工程調(diào)整試運(yùn)質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) (1996 年版)進(jìn)行。脫硝工作調(diào)整啟動(dòng)試運(yùn)行過程也將 同時(shí)參照有關(guān)國標(biāo)、石油化工行標(biāo)和原電力部頒的法規(guī)、規(guī)程、反事故措施、技術(shù)供應(yīng)商和 設(shè)備制造廠的技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。1.1 調(diào)試依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)1.1.1 調(diào)試依據(jù)氨儲(chǔ)存與制備系統(tǒng)調(diào)試應(yīng)嚴(yán)格遵循以下有關(guān)規(guī)程:火力
5、發(fā)電建設(shè)工程啟動(dòng)試運(yùn)及驗(yàn)收規(guī)程 ( DL/T 5437-2009 ); 火電工程啟動(dòng)調(diào)試工作規(guī)定 ;火電工程調(diào)整試運(yùn)質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) ( 1 996年版);電力建設(shè)施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)價(jià)規(guī)程 (DL / T5210.2-2009 );GB50235-97工業(yè)金屬管道施工及驗(yàn)收規(guī)范;火力發(fā)電廠模擬量控制系統(tǒng)在線驗(yàn)收測(cè)試規(guī)定DL/T657-1998火力發(fā)電廠順序控制系統(tǒng)在線驗(yàn)收測(cè)試規(guī)程DL/T658-1998火力發(fā)電廠電子計(jì)算機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)在線驗(yàn)收測(cè)試規(guī)程(試行)石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范SH3501-2002技術(shù)供應(yīng)商調(diào)試大綱、運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè);氨儲(chǔ)存與制備系統(tǒng)P&ID圖紙;S
6、CR崔化反應(yīng)系統(tǒng)P&ID圖紙;煙氣脫硝系統(tǒng)其它制造商有關(guān)系統(tǒng)及設(shè)備資料。1.1.2調(diào)試質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參考原部頒火電工程調(diào)整試運(yùn)質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(1996年版)中相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,全部檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率100%優(yōu)良率90%以上。2 系統(tǒng)及設(shè)備的主要技術(shù)規(guī)范2.1系統(tǒng)說明丹東金山熱電廠2X 300MV機(jī)組煙氣脫硝工程采用選擇性催化還原法(SCR是國際上應(yīng) 用最多,技術(shù)最成熟的一項(xiàng)煙氣脫硝技術(shù)。其主要反應(yīng)是在一定的溫度和催化劑的作用下, 氨氣與煙氣中的NOx反應(yīng)生成對(duì)空無害的氮?dú)夂退?。SCF最佳反應(yīng)溫度320420E,為前 置式布置,在省煤器出口和空預(yù)器前溫度為350C左右的位置。使用純氨法,液氨由槽車
7、運(yùn)送到液氨儲(chǔ)罐,液氨儲(chǔ)罐輸出的液氨在氨氣蒸發(fā)器內(nèi)經(jīng)80C左右的熱水蒸發(fā)為氨氣,并將氨氣加熱至常溫后,送到氨氣緩沖槽備用。緩沖槽的氨氣經(jīng)調(diào)壓閥減壓后,送入各機(jī)組的氨氣 /空氣混合器中,與來自送風(fēng)機(jī)的空氣充分混合后, 通過噴氨格柵(AIG)的噴嘴噴入煙氣中, 與煙氣混合后進(jìn)入SCR催化反應(yīng)器。其工藝流程如下圖所示:稀釋空氣If I氨空昆合器吹灰器省煤器I -sCr入口煙道sCr反應(yīng)器| !空預(yù)器|H除塵、脫硫IT煙囪由于氨是一種可燃性氣體,與空氣混合時(shí)易發(fā)生爆炸,其與空氣混合的爆炸下限為 15.7%,爆炸上限為27.4%,同時(shí)氨氣是惡臭毒性氣體。為了防止因氨氣泄漏危害作業(yè)人員的 健康,氨儲(chǔ)存和制備
8、系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了氮?dú)獯祾呦到y(tǒng)和水噴淋系統(tǒng)。吹掃置換氮?dú)饽軌虬褍?chǔ)罐和 管道中的殘余氨氣吹入氨氣吸收箱中,并用水噴淋吸收。來自卸氨機(jī)、儲(chǔ)氨箱、氨氣緩沖箱 及相應(yīng)連接液氨、氨氣管道中的超壓緊急排放氨氣經(jīng)管道收集后,集中送至氨氣吸收箱用水 吸收稀釋。在氨氣吸收箱中吸收了氨氣的污水被疏放至污水池,然后通過污水泵輸送至化學(xué) 污水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理。相關(guān)系統(tǒng)圖為:氨站系統(tǒng)圖煙氣脫硝噴氨系統(tǒng)圖2.2系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)序號(hào)項(xiàng)目單位參數(shù)1脫硝系統(tǒng)性能設(shè)計(jì)參數(shù)1.1性能保證參數(shù)脫硝裝置總壓降Pa小于1000 (附加層催化劑投運(yùn)前、BMC工況下)小于1000 (附加層催化劑投運(yùn)后,BMC工況下)催化劑層壓降Pa350 (BM
9、CRX 況下)NH3/N0X摩爾比mol/mol 93氨的逃逸里ppm 3二氧化硫轉(zhuǎn)化率%24000脫硝裝置可用率% 981.2物質(zhì)消耗量液態(tài)純氨Kg/h114 (BMC工況)耗電量kw壓縮空氣Nm3/min4.561.3設(shè)備噪聲等級(jí)(maX設(shè)備噪聲(在聲源1m處測(cè)量)dB(A) 852脫硝裝置設(shè)計(jì)參數(shù)2.1反應(yīng)器設(shè)計(jì)參數(shù)數(shù)量2尺寸m9.68 x 8.98 x 14.38設(shè)計(jì)壓力pa運(yùn)行溫度C398最大運(yùn)行溫度C4202.2氨噴射系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)型式母管支管式噴氨格柵數(shù)量12X 22.3主要設(shè)備規(guī)范和技術(shù)參數(shù)序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠家1儲(chǔ)氨罐容積:28m3設(shè)計(jì)壓力:2.32MPa外形尺寸
10、:ID2500X H5000只2常州德爾松壓力容 器有限公司2卸氨機(jī)流量:1m3/min 吸氣壓力:1.6 MPa 排氣壓力:2.4 MPa 電機(jī)功率:18.5KW臺(tái)2蚌埠市聯(lián)合壓縮機(jī) 制造有限公司3液氨蒸發(fā)器蒸發(fā)能力:250kg/h 設(shè)計(jì)壓力:2.5MPa個(gè)2天津市奧利達(dá)設(shè)備 工程技術(shù)有限公司5氨氣吸收罐容積:4.0m3 設(shè)計(jì)溫度:50 C 工作壓力:常壓個(gè)1常州德爾松壓力容 器有限公司6催化劑平板式、氧化釩/氧化鈦催 化劑套2成都東方凱特瑞環(huán) 保催化劑有限公司7氨氣/空氣 混合器混合單元型式:文丘里式DN300 L=1600mm只2天津市奧利達(dá)設(shè)備 工程技術(shù)有限公司8CEM分析儀套4北京中
11、電興業(yè)技術(shù) 開發(fā)有限公司3調(diào)試程序與內(nèi)容3.1調(diào)試程序圖系統(tǒng)條件檢查調(diào)試技術(shù)方案交底主機(jī)條件檢查1土建條件檢查調(diào)試須滿足的條件確認(rèn)運(yùn)行、檢修條件檢查3E安全條件滿足脫硝系統(tǒng)的首次整套啟動(dòng)1!脫硝系統(tǒng)投入、出系試驗(yàn)1r整套試運(yùn)期間調(diào)整試驗(yàn)系統(tǒng)運(yùn)行3.2整套啟動(dòng)過程工作內(nèi)容煙氣脫硝系統(tǒng)整套啟動(dòng)試運(yùn)階段是從首次向反應(yīng)器內(nèi)噴氨開始,到完成所有調(diào)試項(xiàng)目移交電廠試運(yùn)為止。煙氣脫硝系統(tǒng)整套啟動(dòng)試運(yùn)分啟動(dòng)階段、調(diào)整階段和滿負(fù)荷168試運(yùn)階段三個(gè)階段進(jìn)行,首先進(jìn)行系統(tǒng)的啟動(dòng)和煙氣脫硝的投入出系試驗(yàn),接著進(jìn)行相關(guān)的調(diào)整試驗(yàn),最后進(jìn)行滿負(fù)荷168小時(shí)試運(yùn)。3.3煙氣脫硝系統(tǒng)整套啟動(dòng)內(nèi)容:2012年10月31日11:
12、 32開始,煙氣脫硝系統(tǒng)順利完成了首次噴氨任務(wù),實(shí)現(xiàn)煙氣脫硝,期間的主要運(yùn)行參數(shù)見試運(yùn)參數(shù)記錄表。煙氣脫硝系統(tǒng)首次整套啟動(dòng)步驟如下所述。3.3.1氨系統(tǒng)液氨卸料步驟:10月30日上午檢查氨區(qū)設(shè)備,將儲(chǔ)氨箱 B處于進(jìn)氨狀態(tài),10 月30日10: 30開始卸氨操作,將卸氨車上的氣側(cè)和液側(cè)分別用軟管與系統(tǒng)的氣側(cè)和液側(cè)進(jìn) 行連接,用氮?dú)鈱?duì)連接管道進(jìn)行置換 3次,每次升壓0.3MPa,靜止1分鐘,泄壓到0.2 MPa 左右,慢慢打開液側(cè)閥門向儲(chǔ)氨箱 A進(jìn)行充壓,10: 45左右儲(chǔ)氨箱壓力升到0.3MPa做了 緊急放氨吸收試驗(yàn),排放氨量 70公斤左右,排放吸收正常,過程中未發(fā)現(xiàn)排放吸收系統(tǒng)有漏氨現(xiàn)象。到儲(chǔ)
13、氨箱B繼續(xù)升壓,當(dāng)壓力與卸氨車上的壓力基本平衡,啟動(dòng)卸氨機(jī)B,調(diào)節(jié)卸氨機(jī)旁通,控制卸氨機(jī)進(jìn)出口壓差在 0.4 MPa, 11 ;40 卸氨結(jié)束,卸氨 5噸。3.3.2 液氨蒸發(fā)步驟:(操作前先檢查氨站系統(tǒng)處于熱備用狀態(tài)) 10月30日下午 15:00啟動(dòng)氨蒸發(fā)器A,待氨蒸發(fā)器筒體內(nèi)水溫70C后。開啟蒸發(fā)器A進(jìn)氨,儲(chǔ)氨箱B出氨,將蒸 發(fā)器出氨調(diào)節(jié)閥手動(dòng)將開度放在 10%然后將蒸發(fā)器出氨調(diào)節(jié)閥放在自動(dòng)(AUTO位置,設(shè) 置壓力在0.25MPa,蒸發(fā)器出氨調(diào)節(jié)閥自動(dòng)將緩沖箱壓力維持在0.24 MPa。停止蒸發(fā)器A,蒸發(fā)器A進(jìn)氨,氨箱A出氨自動(dòng)關(guān)閉。在整個(gè)168整組啟動(dòng)調(diào)試期間,閥門的自動(dòng)開關(guān)都正 常
14、,蒸發(fā)器電加熱器的工作能穩(wěn)定在 75-85偏差1C以內(nèi),在不同的反應(yīng)器進(jìn)口 NOX濃度(350-140mg/m3情況下,電加熱的起停周期在 25-30分鐘左右,蒸發(fā)器出口氣氨溫度大部 分在75-78 C之間。11月1日21: 35脫硝系統(tǒng)正式進(jìn)行168h投運(yùn),開始時(shí)蒸發(fā)器出口壓力 和脫硝效率調(diào)節(jié)振蕩幅度很大, 將噴氨調(diào)節(jié)閥轉(zhuǎn)自動(dòng)時(shí)的開度到 100%取消。觀察壓力和效率 自動(dòng)調(diào)節(jié),壓力平穩(wěn)范圍在 0.25-0.28MPa, 脫硝效率做了幾個(gè)擾動(dòng)試驗(yàn),回復(fù)時(shí)間在 5分鐘 左右,將脫硝效率穩(wěn)定控制在 84%。蒸發(fā)器的出口壓力自動(dòng)調(diào)整正常。11月1日,脫硝系統(tǒng)運(yùn)行正常,來氨10噸卸在儲(chǔ)氨箱B,卸氨壓縮
15、機(jī)A啟動(dòng)運(yùn)行時(shí)8分鐘 時(shí)自跳,發(fā)現(xiàn)溫度保護(hù)跳及時(shí)恢復(fù)至正常,檢查系統(tǒng),設(shè)備狀態(tài)正常, 20: 00 點(diǎn)啟動(dòng)脫硝 系統(tǒng),控制效率在 80%,自動(dòng)調(diào)節(jié)正常。3.3.3煙氣脫硝系統(tǒng)投入步驟:?jiǎn)?dòng)稀釋風(fēng)機(jī)A運(yùn)行正常,并且投入聯(lián)鎖。手動(dòng)緩慢開啟A/B 氨氣調(diào)節(jié)閥,當(dāng)脫硝效率達(dá)到 80%后,調(diào)節(jié)閥根據(jù)需要調(diào)整或設(shè)為自動(dòng)控制。脫硝系統(tǒng)投運(yùn), 修改了蒸發(fā)器出口自動(dòng)調(diào)節(jié)閥和噴氨調(diào)節(jié)閥的邏輯,把水溫 80C,將開度開到10%暫時(shí)定 在 3%,待 168后將取消此條件,將噴氨調(diào)節(jié)閥轉(zhuǎn)自動(dòng)時(shí)的開度到100%取消。觀察壓力和效率自動(dòng)調(diào)節(jié),壓力平穩(wěn)范圍在 0.25-0. 3MPa, 脫硝效率做了幾個(gè)擾動(dòng)試驗(yàn),回復(fù)時(shí)間在
16、5分 鐘左右,將脫硝效率穩(wěn)定控制在 80%。檢查系統(tǒng),設(shè)備狀態(tài)正常,脫銷效率在80%,自動(dòng)調(diào)節(jié)正常。3.4 整套試運(yùn)期間調(diào)整試驗(yàn)內(nèi)容3.4.1噴氨量自動(dòng)控制:設(shè)計(jì)時(shí)的噴氨量自動(dòng)控制是根據(jù)煙氣中的 NOX含量、煙氣量得到NOX 的總量,根據(jù)設(shè)定的脫硝效率(相當(dāng)與摩爾比) ,計(jì)算出需要的噴氨流量與噴氨流量計(jì)進(jìn)行 比較來確定自動(dòng)噴氨閥門的開度,我廠 1號(hào)機(jī)組主機(jī)DCS系統(tǒng)中沒有煙氣量這個(gè)參數(shù)。目前 在邏輯里組態(tài)的是PID純反饋?zhàn)詣?dòng)控制技術(shù),根據(jù)操作人員設(shè)定的脫硝效率(相當(dāng)與摩爾比) 與實(shí)時(shí)(進(jìn)口 NOX出口 NOX十進(jìn)口 NOX 100%進(jìn)行比較,實(shí)行PID控制,通過168期間的 運(yùn)行觀察,此種技術(shù)
17、完全能滿足機(jī)組設(shè)計(jì)參數(shù)運(yùn)行工況的變化,自動(dòng)調(diào)節(jié)相當(dāng)靈敏有效,在 168 期間,設(shè)定了 82%的脫硝效率,從曲線上看,脫硝系統(tǒng)的效率穩(wěn)定運(yùn)行在80%2%之間。 噴氨自動(dòng)控制精確有效,機(jī)組超過設(shè)計(jì)工況運(yùn)行狀態(tài)下基本保證 60%以上的脫銷效率。為了 防止出口氨逃逸超標(biāo),我們根據(jù)催化劑廠家性能曲線圖,增加了設(shè)定值隨著入口 NO的變化 而自動(dòng)設(shè)定功能,經(jīng)過試運(yùn)期間考察,運(yùn)行正常。NQ (mg/Nm3 350 385 400420自動(dòng)設(shè)定值(%8075706550342噴氨格柵(AIG)閥門調(diào)整試驗(yàn):噴氨格柵閥門的試驗(yàn)?zāi)康氖菍煔庵械?NOX濃度降到我們?cè)O(shè)定的指標(biāo),同時(shí)氨的逃逸率要控制在線性范圍內(nèi),也就是
18、說進(jìn)口NOX與NH3均勻地在催化反應(yīng)器中進(jìn)行反應(yīng),防止局部過噴氨使氨的逃逸率超過控制標(biāo)準(zhǔn)。在調(diào)試前,調(diào)試人員對(duì) 噴氨格柵的調(diào)整進(jìn)行了充分的認(rèn)證和調(diào)研工作,調(diào)整的方法一般有兩種,一種是將噴氨格柵 調(diào)節(jié)閥全開,閥前風(fēng)壓相對(duì)較低而且由于管道阻力的不同,風(fēng)壓有一定的不同,需要我們測(cè) 量每個(gè)噴氨格柵的出口風(fēng)壓來利用噴氨格柵調(diào)節(jié)閥開度的不同來調(diào)整到相同的噴氨混合氣 量。還要根據(jù)反應(yīng)器出口不同的部位的脫硝效率和氨逃逸率的測(cè)量反饋來反復(fù)調(diào)整才能達(dá)到 脫硝系統(tǒng)合格的性能指標(biāo)。還有一種是在滿足氨空混合氣量的前提下,將每個(gè)噴氨格柵調(diào)節(jié) 閥調(diào)節(jié)到一致的開度,盡量提高噴氨格柵閥門前的風(fēng)壓,使風(fēng)壓在每個(gè)噴氨格柵閥前都基本
19、 相同,這樣每個(gè)噴氨管的噴氨量基本相同,使進(jìn)口NOX與NH3在反應(yīng)器中均勻的反應(yīng)達(dá)到合格的性能指標(biāo)。在整套啟動(dòng)試運(yùn)期間,采用了后面一種調(diào)節(jié)技術(shù),10月31日,首先將稀釋風(fēng)氣啟動(dòng),然后將噴氨格柵調(diào)節(jié)閥逐個(gè)調(diào)整至50%左右,用U形管差壓計(jì)測(cè)量孔板前后差壓在450Pa左右,風(fēng)機(jī)的出口風(fēng)壓保持在 2.8Kpa,在脫硝系統(tǒng)168運(yùn)行期間,當(dāng)脫硝效率調(diào)整 到80%左右時(shí),氨的逃逸率在0.5ppm以下,脫硝系統(tǒng)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)中。性能指標(biāo)與其 它電廠脫硝系統(tǒng)相比,性能優(yōu)良。3.4.3脫硝效率和氨硝摩爾比調(diào)整試驗(yàn):摩爾比的定義是脫硝效率十100+氨逃逸量十進(jìn)口NOX濃度,當(dāng)氨逃逸率很小時(shí),摩爾比基本是脫硝效
20、率十 100。做脫硝效率和氨硝摩爾比調(diào)整 試驗(yàn)的目的是在氨逃逸率在控制指標(biāo)范圍內(nèi),脫硝系統(tǒng)的最大脫硝效率和最大穩(wěn)定脫硝效 率,來指導(dǎo)脫硝系統(tǒng)運(yùn)行人員的參數(shù)調(diào)節(jié)。10月30日脫硝系統(tǒng)投運(yùn)后,用手動(dòng)調(diào)節(jié)噴氨閥的開度來進(jìn)行脫硝效率試驗(yàn),控制氨逃逸率在3PPM以下時(shí),最大脫硝效率可以達(dá)到 93%4調(diào)試儀器序號(hào)儀器名稱型號(hào)精度廠家數(shù)量1紅外線測(cè)溫儀12測(cè)振儀2081%13對(duì)講機(jī)/44信號(hào)發(fā)生器0.02%15萬用表1%36氧分析儀0.1%15調(diào)試結(jié)論及建議丹東金山熱電廠#1爐煙氣脫硝工程整組啟動(dòng)試運(yùn),調(diào)試順利,試運(yùn)期間設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,儀控可靠,聯(lián)鎖保護(hù)正常投運(yùn)。在帶負(fù)荷和滿負(fù)荷運(yùn)行階段,各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì) 要求,整套調(diào)整試運(yùn)階段調(diào)試質(zhì)量驗(yàn)評(píng)合格率100%優(yōu)良率100%煙氣脫硝系統(tǒng)168小時(shí)試運(yùn)期間,平均脫硝效率為84.3% (設(shè)計(jì)脫硝效率為80%,平均氨逃逸量?jī)H為1ppm該指標(biāo) 遠(yuǎn)低于3ppm的合同保證值,這不但為機(jī)組的安全運(yùn)行提供了保障,而且也節(jié)省了氨消耗量, 168小時(shí)試運(yùn)期間共耗氨18噸,日均耗氨僅2噸左右,比設(shè)計(jì)耗氨量低 0.2噸/天。調(diào)試期 間按照調(diào)試措施中危險(xiǎn)源辨識(shí)及預(yù)控措施,對(duì)存在的各危險(xiǎn)源采取了相應(yīng)的防范與控制措 施,未因調(diào)試發(fā)生設(shè)備損壞和人員傷亡事故。5.1脫硝噴氨系統(tǒng)中所有手動(dòng)碟閥的開度在調(diào)試過程中都進(jìn)行了調(diào)整和確認(rèn),因此運(yùn)行人員 在日常運(yùn)行時(shí),不要隨意調(diào)整這些閥
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