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文檔簡介
1、催化劑跑損攻關(guān)小組成果匯報9月5日催化裝置開工后,發(fā)現(xiàn)催化劑跑損嚴(yán)重,為此廠部成立了以李興朝、譚得寬為組長,有技術(shù)部、生產(chǎn)部、煉油一部等參加的攻關(guān)小組,以小組的形式開展工作,首先查找可能引起的催化劑跑損的原因,收集了分析參數(shù)、操作參數(shù)、設(shè)計參數(shù)、工藝計算參數(shù)等共計上萬個參數(shù),經(jīng)過綜合分析對比,篩選造成催化劑跑損的主要原因,有針對性的制定措施并逐步實施,逐一排查,犧牲了休息日、節(jié)假日,甚至有時工作到夜間12點,經(jīng)過車間大量艱苦的工作,終于有效的制止了催化劑的跑損,完成了廠部交給我們的任務(wù)。下面就具體過程匯報如下:1、跑損情況:九月份生產(chǎn)26天,共消耗催化劑101噸,平均 3.8t/d,10月1日
2、至8日,共9天,耗劑37噸,平均4.7t/d,其中9月20至9月23和9月28至10月3有兩個耗劑高峰, 每天平均5.8t/d左右。發(fā)現(xiàn)自9月28日調(diào)整藏量以來,跑損加劇,此時正進(jìn)行著lap-2降烯烴助劑試驗。 2、對催化劑的跑損我們經(jīng)過分析,確定了如下可能造成催化劑跑損的要因:a、 再生器床層流化狀況不好,影響翼閥的正常工作,從而造成催化劑跑損,如:床層存在溝流、稀相沉降高度不足、旋分器入口濃度大等;b、 再生器操作參數(shù)不能滿足旋分器的工作狀況,如:入口線速低、煙氣溫度高造成煙氣粘度大、主風(fēng)分布不均等;c、 催化劑磨損指數(shù)不合格,造成系統(tǒng)細(xì)紛增加,造成旋分器分離效率低;d、 主風(fēng)分布管出口、
3、提升管進(jìn)料噴嘴線速高造成催化劑磨損加劇破碎而跑損;e、 進(jìn)入再生器的蒸汽帶水造成催化劑破碎;或取熱器管束泄漏造成催化劑的破碎跑損;f、 兩種催化劑不配武,互相影響,加劇破碎跑損。針對以上原因我們采取了如下措施:、委托齊魯催化劑廠分析細(xì)紛粒度,將已堵塞的四旋料腿打孔對催化劑進(jìn)行了采樣分析。發(fā)現(xiàn)原四旋積存的催化劑平均粒度為10微米,大于20微米的顆粒為8-12;新近的四旋細(xì)粉平均粒度為30微米,大于20微米的顆粒為80以上;判斷為再生器二級旋分器效率低;、維持設(shè)計藏量,停止補充新鮮催化劑,購置平衡催化劑補充系統(tǒng)藏量,減少加工損失。10月7日,為了穩(wěn)定再生器的藏量,將沉降器藏量調(diào)回40t,10月12
4、日13日,向系統(tǒng)補充了20.4噸平衡劑;10月20日19:40,系統(tǒng)補充燕山平衡劑約35t;進(jìn)一步增加了再生器催化劑藏量藏量達(dá)到了108t; 、設(shè)法回收三旋細(xì)紛加入反再系統(tǒng)中,改善再生器的流化狀態(tài);10月17日,補充了由四旋料腿卸出的催化劑細(xì)粉,以改善催化劑的流化性能,在催化劑藏量高且催化劑中含有相當(dāng)細(xì)粉的情況下,有助于催化劑床層催化劑的穩(wěn)定流化; 、調(diào)整小型加料位置,由進(jìn)入再生分布管上部改回分布管底部,避免此處輸送風(fēng)對催化劑床層的影響。、10月12日,調(diào)整了再生器壓力由0.26mpa至0.21mpa,使再生一級旋分器入口線速由14.7m/s提高到了17.7m/s,二級旋分器入口線速由17m/
5、s提高到了20.6m/s,達(dá)到了設(shè)計值,并對飽和夾帶高度(11.3m)及催化劑飽和攜帶量(4.59kg/nm3)進(jìn)行了核算,其結(jié)果均在正常值范圍內(nèi),對旋分器的設(shè)計結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了核對,發(fā)現(xiàn)旋分器d50 與實際四旋催化劑采樣分析差距較大。判斷催化劑床層流化不好;、10月18日,為了消除床層可能存在的死區(qū)或有溝流,我們9:14對主風(fēng)量進(jìn)行了調(diào)整,由154583nm3/h調(diào)整到了135199nm3/h,于14:40進(jìn)一步將主風(fēng)量降至115000nm3/h,再生壓力降至0.188mpa,調(diào)整發(fā)現(xiàn)二級料腿密度由365kg/m3降至230kg/m3,藏量由35kg降至22kg,料腿料位下降約1m,與再生器密
6、相上部密度由195kg/m3降至73kg/m3有較好的對應(yīng)關(guān)系;稀相密度由8.8kg/m3下降至5.3kg/m3,計算飽和夾帶高度為11.07m,飽和夾帶量為3.29kg/nm3;同時分析四旋細(xì)粉,發(fā)現(xiàn)平均粒度變小,由23微米減小到15微米左右(分析可能是11月18日補充的細(xì)粉破碎所至); 10月21日,主風(fēng)恢復(fù)到150000nm3/h,滿足了旋分器的設(shè)計要求;、10月22日,我們將霧化蒸汽盤管壓力由0.9mpa逐步降低到了0.7mpa,同時停止補充新鮮催化劑,只補充購進(jìn)的燕山平衡劑;二級旋分器料腿密度仍然波動較大,22日4:007:15這段時間,由平時的400kg/m3高至567495kg/
7、m3,10月28日13:45由波動至459.8kg/m3,經(jīng)過計算發(fā)現(xiàn),主風(fēng)分布管的設(shè)計壓降偏小5-6kpa,占整個床層壓降的比例不合適,因此仍不能排除,催化劑床層流化狀況不均的情況;、11月1日開始單一使用mlc-500催化劑,停止補充分子篩含量較高的ca-2000,同時維持較高的催化劑藏量110t-120t,再生溫度控制在6705c,主風(fēng)量控制在150000nm3/h;采取諸如以上措施后,催化劑現(xiàn)在每天跑損大約為1.7,取得了良好效果,現(xiàn)裝置運行正常。已經(jīng)具備對裝置進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整和應(yīng)用新技術(shù)技措的條件。針對催化劑的使用情況車間制定了措施和建議,以減少催化劑不合理的消耗,請領(lǐng)導(dǎo)審核:1、 加強對原料的管理,積累化驗分析數(shù)據(jù),油品變化時,及時聯(lián)系進(jìn)行化驗分析,以便確定合適的加工方案;2、 加強對催化劑的管理,及時根據(jù)分析數(shù)據(jù)和裝置運行情況,調(diào)整催化劑的加料補充速度,同時尋找催化劑對不同性質(zhì)油品的最佳單耗,以便取得最好的經(jīng)濟(jì)效益;3、 加強裝置的平穩(wěn)運行,加強對儀表尤其是自保儀表的管理,減少裝置切斷進(jìn)料的次數(shù),以避免事故狀態(tài)下催化劑的大量跑損;4、 逐步優(yōu)化裝置的運行參數(shù),最大限度的發(fā)揮催化劑回收設(shè)備的能力,減少催化劑的跑損消耗;5、 建議對每批次的催化劑進(jìn)行技術(shù)驗收,并針對不同的原料和生產(chǎn)要求及時篩
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