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1、華能瑞金電廠2350MW機組新建工程施工質(zhì)量評估報告(安裝專業(yè))北京國電德勝工程監(jiān)理有限公司年 月華能瑞金電廠2350MW機組新建工程焊接施工質(zhì)量評估報告批 準:審 核:楊家成編 寫:孫翠娣、陳曉銘、陳繼芳、 馮衛(wèi)國、孔祥勝北京國電德勝工程監(jiān)理有限公司年 月目 錄#1汽機專業(yè)質(zhì)量評估報告1#1電氣專業(yè)質(zhì)量評估報告15#1鍋爐專業(yè)質(zhì)量評估報告27#1熱控專業(yè)監(jiān)理評估報告35#2汽機專業(yè)質(zhì)量評估報告43#2電氣專業(yè)質(zhì)量評估報告57#2鍋爐專業(yè)質(zhì)量評估報告68#2機組熱控專業(yè)質(zhì)量評估報告75焊接專業(yè)質(zhì)量評估報告82全廠消防安裝質(zhì)量評估86華能瑞金電廠2350MW機組新建工程#1汽機專業(yè)質(zhì)量評估報告1
2、、專業(yè)的質(zhì)量概況描述(包括工程概況描述)1.1、工程概況華能瑞金電廠新建工程2350MW機組安裝工程,汽輪機為哈爾濱汽輪機廠有限責任公司生產(chǎn)的型號為CLN350-242/566/566超臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、單軸單背壓、凝汽反動式、八級回熱抽汽汽輪機。凝汽器型式為單背壓、單殼體、單流程、表面式、橫向布置。#7、#8低加布置在凝汽器接頸中。發(fā)電機為哈爾濱電機廠有限責任公司生產(chǎn)的水-氫-氫冷卻、靜態(tài)勵磁汽輪發(fā)電機。主蒸汽經(jīng)高壓旁路閥至凝汽器的管路系統(tǒng)設(shè)備,高壓旁路前設(shè)計壓力為26.775Mpa,設(shè)計溫度為576;高壓旁路后設(shè)計壓力為0.6Mpa,設(shè)計溫度為160。除氧器型號:GC1100
3、/GS-150臥式無頭內(nèi)置式除氧器。驅(qū)動汽輪機由杭州汽輪機股份有限公司設(shè)計制造,汽動給水泵組布置在汽機房12.6米層B排#4#5柱之間。主廠房設(shè)計兩臺75/20T行車,布置在A、B排立柱之間,跨距23.5m,由河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司制造。四大管道;包括主蒸汽(含高壓旁路)、再熱熱段、再熱冷段、高壓給水管道(含給水再循環(huán))。中、低壓管道主要包括18段抽汽系統(tǒng)管道;凝結(jié)水系統(tǒng)管道;中、低壓給水系統(tǒng)管道;輔助蒸汽系統(tǒng)管道;真空系統(tǒng)管道;冷卻水系統(tǒng)管道;低壓減溫水管道;除氧器溢放水及高、低加放水管道;高、低壓加熱器疏水管道;開、閉式循環(huán)水管道;凝汽器抽真空管道;凝汽器循環(huán)水管道;凝汽器膠球清洗管
4、道等。1.2、質(zhì)量概況描述汽輪發(fā)電機基礎(chǔ)2008年3月份交安,汽輪機本體安裝6月份進入施工高峰節(jié)段。發(fā)電機定子吊裝就位,發(fā)電機轉(zhuǎn)子穿裝,驅(qū)動汽輪機測量調(diào)整,驅(qū)動汽輪機扣蓋。低壓缸就位,高中壓缸就位,低壓轉(zhuǎn)子、高中壓轉(zhuǎn)子找中心,低壓缸通流間隙測量調(diào)整,高中壓缸通流間隙測量調(diào)整,低壓缸扣蓋,高中壓缸扣蓋。低發(fā)對輪中心復(fù)查,中低對輪中心復(fù)查及聯(lián)接,連通管安裝,主汽門、中壓調(diào)節(jié)汽門安裝,化妝板安裝。電動給水泵安裝,凝結(jié)水泵安裝等,由于廠家設(shè)備供貨滯后,原定5份汽輪機三缸扣蓋的里程碑推至8月份。四大管道因天津配管廠家設(shè)備到貨嚴重滯后,四大管道安裝結(jié)束到9月底。#1機凝汽器安裝組合完成已簽證;凝汽器嚴密性
5、試驗一次合格已簽證;#1機低壓缸、高、中壓缸調(diào)整結(jié)束,三缸扣蓋完成已簽證;#1機盤車裝置安裝完成已簽證;#1機低中對輪、低發(fā)對輪在聯(lián)接前,按廠家要求將所有的螺栓進行稱重,對稱的兩條螺栓重量差不能超過3g,監(jiān)理對每一條螺栓進行稱重并記錄,然后進行配對編號,在聯(lián)接時嚴格按配好的螺栓進行安裝,(詳見附表AB)#1機組低壓轉(zhuǎn)子高、中壓轉(zhuǎn)子對輪螺栓安裝記錄組號/螺栓號重量(g)偏差(g)組號/螺栓號重量(g)偏差(g)1組#01915417組#0791572#139153#1991552組#02915628組#0891572#149154#2091593組#03915729組#0991573#15915
6、5#2191604組#049157210組#1091572#159155#2291585組#059154111組#1191571#179155#2391566組#069154012組#1291551#189154#249156#1機組低壓轉(zhuǎn)子發(fā)電機轉(zhuǎn)子對輪螺栓安裝記錄組號/螺栓號重量(g)偏差(g)組號/螺栓號重量(g)偏差(g)1組#011021136組#06102102#1110208#16102082組#021021227組#07102082#1210210#17102063組#031020428組#08102061#1310206#18102054組#041020419組#091020
7、21#1410203#19102035組#0510215210組#10102011#1510213#2010202#1機發(fā)電機安裝完成已簽證;#1機對輪聯(lián)接完成已簽證;#1機調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)安裝完成已簽證;#1機主機潤滑油系統(tǒng)沖洗結(jié)束,油質(zhì)化驗NAS 6級、EH油系統(tǒng)沖洗結(jié)束油質(zhì)化驗NAS5級、電動給水泵油系統(tǒng)沖洗結(jié)束,油質(zhì)化驗NAS6級、小機油系統(tǒng)沖洗結(jié)束,油質(zhì)化驗NAS 5級、以上油質(zhì)均合格已簽證;所有的油系統(tǒng)可以進入正常運行;#1機氫、水系統(tǒng)安裝完成已簽證;發(fā)電機整套風壓試驗廠家要求漏氣量(晝夜24小時)0.73m/d;現(xiàn)場試驗漏氣量為#1機組 0.72m/d; #1機電動給水泵、凝結(jié)水泵、
8、循環(huán)水泵、開式冷卻水泵、閉式冷卻水泵、真空泵、定子冷卻水泵、直流油泵、交流油泵、高備泵、密封油泵、;單體試運合格,振動最大值0.03mm,最小值0.01mm;優(yōu)良率100%已簽證;#1機汽輪機沖轉(zhuǎn)一次成功;#1小機沖轉(zhuǎn)一次成功;其它起重設(shè)備負荷試驗經(jīng)過贛州技術(shù)監(jiān)督局驗收合格已簽證;#1機四大管道安裝完成已簽證;#1機中、低壓管道安裝完成,水壓試驗合格已簽證;#1機吹管101次靶板合格已簽證, #1機組已經(jīng)具備進入168小時試運行的條件。汽機的附屬設(shè)備單體調(diào)試工作分別展開,以調(diào)試促安裝的理念貫穿在安裝和調(diào)試的工作中。安裝工作進入施工高峰以來,汽機專業(yè)實施1993年版電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范、1
9、998年版火電誰質(zhì)量檢驗及評定標準;加上華能工程的“兩高一低”工期緊,施工單位低價中標后,再從機械投入,人員配備上打折扣。業(yè)主的工期緊,廠家的設(shè)備到貨嚴重滯后,到達現(xiàn)場的設(shè)備缺陷較多,兩臺機在同時進行安裝,因此增加了監(jiān)理工作量及管理力度,監(jiān)理成了名符其實的施工員、現(xiàn)場的質(zhì)檢員,監(jiān)理管理的再到位,也會有顧及不到位的地方。從6月份開始,#1機汽輪機本體安裝就進入了施工的高峰階段,安裝工期緊,廠家設(shè)備到貨晚,到達現(xiàn)場的設(shè)備缺陷又多,在這種情況下,監(jiān)理主要控制施工的進度、現(xiàn)場的安全、工程的質(zhì)量、對設(shè)備缺陷處理,及時與現(xiàn)場工代商議設(shè)備缺陷處理的方案,監(jiān)督施工單位處理過程中是否嚴格按方案要求實施,處理后及
10、時組織進行驗收,給下道工序爭取時間。#1機發(fā)電機穿轉(zhuǎn)子,對方案進行審批,對穿轉(zhuǎn)子前的相關(guān)試驗是否已經(jīng)全部完成進行確認,穿轉(zhuǎn)子時監(jiān)理進行全過程的旁站; #1機凝汽器在冷卻水管穿裝過程中,監(jiān)理24小時旁站隨時檢查管板孔內(nèi)部的清潔度,保證后期脹管時冷卻管與管孔接觸的嚴密性;#1機汽輪機三缸扣蓋要求是連續(xù)作業(yè),監(jiān)理24小時在現(xiàn)場進行旁站,每件設(shè)備在就位前,監(jiān)理要檢查設(shè)備的清潔度等,符合規(guī)范要求方可就位。潤滑油主油箱及儲油箱到現(xiàn)場后,按照規(guī)范要求必須進行灌水試驗,在灌水查漏時發(fā)現(xiàn)儲油箱殼體嚴重變形,經(jīng)過現(xiàn)場檢查分析確認是廠家設(shè)備的強度不夠。油箱內(nèi)部廠家在出廠前未采取防腐措施,油箱內(nèi)部銹蝕嚴重,監(jiān)理對此設(shè)
11、備存在的安全隱患及質(zhì)量問題向業(yè)主反映,并及時聯(lián)系廠家到現(xiàn)場確認后提出處理方案。處理后的儲油箱經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理驗收滿足機組正常使用。汽機油系統(tǒng)安裝要求比較高,為確保潤滑油的清潔度,潤滑油系統(tǒng)安裝過程中,對每道焊口對口前監(jiān)理對管道內(nèi)部的清潔度進行檢查,符合要求方可進行對口焊接,焊接后對焊口進行著色檢查合格后進行隱蔽簽證;潤滑油系統(tǒng)安裝完成后進行短路油循環(huán),待油質(zhì)化驗合格后方可進入軸承箱進行循環(huán),確保軸瓦的清潔度。附屬設(shè)備安裝前對基礎(chǔ)的中心、標高、幾何尺寸進行校核,必須滿足安裝要求方可進行施工。四大管道安裝時,管道內(nèi)部的清潔度進行驗收,焊口進行100%的探傷,閥門安裝前進行100%的打水壓試驗。中、低壓
12、管道安裝結(jié)束后,系統(tǒng)進行工作壓力的1.5倍整體水壓試驗,合格后進行簽證;2、專業(yè)的項目劃分情況,實際驗收情況,優(yōu)良率汽機專業(yè)項目劃分共有單位工程7項,分部工程50項,分項工廠298 項,實際驗收35項,優(yōu)良率100%。3、強制性條款要求,執(zhí)行情況3.1、強制性條款要求:設(shè)備安裝前,必須按照本規(guī)范的規(guī)定對設(shè)備進行檢查。如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題或缺陷,應(yīng)及時通知有關(guān)單位進行檢查。對于設(shè)備制造缺陷,應(yīng)聯(lián)系制造廠研究處理。由于制造質(zhì)量致使安裝質(zhì)量達不到本篇規(guī)范要求時,應(yīng)由施工單位、建設(shè)單位、使用單位共同協(xié)商,另行確定安裝質(zhì)量標準后施工,設(shè)備檢查和缺陷處理應(yīng)有記錄及簽證。設(shè)備中用合金鋼或特殊材料制造的零部件和緊
13、固件等,都應(yīng)在施工前進行光譜分析和硬度檢驗,已鑒定其材質(zhì),確認與制造廠圖紙和有關(guān)標準相符。如不相符時,應(yīng)通知制造廠研究處理。汽缸安裝前,外觀應(yīng)無裂紋、夾渣、氣孔、鑄砂和損壞。各個結(jié)合面、滑動承力面、法蘭、洼窩等加工面應(yīng)無銹蝕和污垢,防腐層應(yīng)全部除凈,蒸汽室內(nèi)應(yīng)徹底清理干凈,無任何附著物。汽缸正式組合前,必須進行無涂試裝,各結(jié)合面的嚴密程度應(yīng)符合技術(shù)規(guī)范要求。組合好的汽缸,其垂直結(jié)合面的螺栓應(yīng)在汽缸最后封閉以前進行鎖緊,如用電焊鎖緊,和汽缸壁處點焊,應(yīng)在螺母和汽缸壁處點焊。設(shè)計要求密封焊接的部位,應(yīng)同時焊好,焊接時應(yīng)防止汽缸過熱產(chǎn)生變形。汽輪機在扣大蓋前應(yīng)完成下列各項工作并應(yīng)符合要求,且具備規(guī)定
14、的安裝記錄或簽證書。墊鐵整齊,地腳螺栓緊固。臺板縱橫滑銷、汽缸立銷和貓爪橫銷最終間隙測定;汽缸水平結(jié)合面間隙測定;汽缸的水平揚度及汽輪機轉(zhuǎn)子的軸頸揚度,包括凝汽器與汽缸連接后的轉(zhuǎn)子揚度的測量;汽輪機轉(zhuǎn)子在汽封或油檔洼窩處的中心位置確定,及各轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器找中心的最終測定;轉(zhuǎn)子最后定位各轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器法蘭之間的墊片厚度記錄;汽封及通流部分間隙測定;推力軸承間隙的調(diào)整與測定;汽缸內(nèi)可拆卸零件的光譜復(fù)查;汽缸內(nèi)部、管段內(nèi)部以及蒸汽室內(nèi)部的徹底清理,管口、儀表、插座和堵頭的封閉。油系統(tǒng)管道安裝最好采用“依次組裝法”,既將油管道中的大部分連接法蘭取消,改為焊接,并將管道一次焊接安裝好,不在拆卸,其主要施工程序為
15、配置短管法蘭及管件油管及管件酸洗焊接安裝油管沖洗循環(huán)。管子、管件應(yīng)先進行徹底清理,最好作堿洗、靜泡、酸洗、水洗、鈍化、壓縮空氣吹干,并管口密封保管,管內(nèi)不得涂油。事故排油閥一般應(yīng)設(shè)兩個閘閥,一個應(yīng)為鋼質(zhì)的。事故排油閥的操作手輪應(yīng)設(shè)在運轉(zhuǎn)層距油箱5m 以外的地方,并有兩個以上的通道。手輪應(yīng)設(shè)制玻璃罩。閥門應(yīng)有明顯的開關(guān)標志,應(yīng)采用明桿閥門,不得采用反向閥門。管道上的閥門應(yīng)平放或向下,防止運行中閥蝶脫落切斷油路。進油管應(yīng)向油泵側(cè)有1/1000的坡度,回油管應(yīng)向油箱側(cè)傾斜坡度不小于5/1000,有條件的已30/100050/1000為好。油系統(tǒng)管道未全部安裝接通時,對油管敞開部分應(yīng)臨時嚴密封閉。套裝
16、的油管應(yīng)盡可能在現(xiàn)場組裝焊接,套裝式油管內(nèi)部每根油管都必須用氬弧焊或套管焊接連接。對在制造廠組成件的套裝油管可能由用戶到工廠監(jiān)制,確保清潔,安裝前仍須復(fù)查組件內(nèi)部的清潔程度,確保部件、支架等清潔、無任何焊渣、銹皮、泥沙等雜物,并檢查套管內(nèi)支架管卡,都應(yīng)牢固固定。油管法蘭連接應(yīng)無偏斜,不得強力對口,法蘭螺栓必須對稱的均勻緊固。高壓抗燃油系統(tǒng)的管路接頭、油箱等的材質(zhì)為不銹鋼,不得采用銅質(zhì)材料。所有不銹鋼管路須用鋸割,不得使用砂輪機切管或火焰切割、管端必須光潔無毛刺??谷加拖到y(tǒng)密封圈采用氟橡膠圈。對承壓容器安全門應(yīng)作檢查并達到下列要求:按工作壓力的1.25倍做嚴密性試驗,應(yīng)無滲漏。內(nèi)部應(yīng)清潔干凈,動
17、作靈活可靠,無卡澀現(xiàn)象。在安裝前盡可能作好動作試驗,動作壓力及回座壓力應(yīng)按制造廠規(guī)定,一般壓力容器按工作壓力的1.05倍1.10倍定,對除氧器及其水箱應(yīng)按額定工作壓力的1.20倍1.25倍或按滑壓運行最高壓力的1.10倍整定,起回座壓差一般應(yīng)為起座壓力的4%7%,最大不得超過10%。汽輪發(fā)電機組安裝完畢,在投入生產(chǎn)前,應(yīng)按本章進行調(diào)整、啟動、試運行。未經(jīng)調(diào)整試運行的設(shè)備,不得投入生產(chǎn)。管子、管件及管道附件的制造質(zhì)量及選用應(yīng)符合國家或行業(yè)(或?qū)I(yè))技術(shù)標準。用于高壓管道的中、低合金鋼管子應(yīng)進行不少于3個斷面的測厚檢驗并做記錄。中、高壓管道,施工前對所有的管件應(yīng)確認下列項目符合現(xiàn)行國家或行業(yè)標準。
18、化學成分分析結(jié)果;合金鋼管件的熱處理狀態(tài)說明或金相分析結(jié)果;高壓管件的無損探傷結(jié)果;用于計溫度大于430且直徑大于或等于M30的合金鋼螺栓應(yīng)逐根編號,逐根進行硬度檢查,不合格者不得使用。閥門解體后應(yīng)做嚴密性試驗。各類閥門,當制造廠家確保產(chǎn)品質(zhì)量且提供產(chǎn)品質(zhì)量及使用保證書,可不作解體和嚴密性檢查,否則應(yīng)符合本節(jié)的規(guī)定。地下埋設(shè)的管道必須經(jīng)嚴密性試驗合格、按設(shè)計要求進行過防腐處理,并作隱蔽工程驗收合格后,方可回填土。管道安裝時,應(yīng)及時進行支吊架的固定和調(diào)整工作。支吊架位置用應(yīng)正確,安裝應(yīng)平整、牢固,并與管子接觸良好。整定彈簧應(yīng)設(shè)計要求進行安裝,固定銷應(yīng)在管道系統(tǒng)安裝結(jié)束,且嚴密性試驗及保溫后方可拆
19、除。固定銷應(yīng)完整抽出,妥善保管。3.2、執(zhí)行情況:廠家設(shè)備到現(xiàn)場后,由業(yè)主組織施工單位、監(jiān)理、廠家開箱工代對設(shè)備進行開箱清點檢查、核實備品備件的數(shù)量,沒有疑問的所有開箱人員,必須在開箱單上簽字。對有缺陷的設(shè)備所有的開箱人員認可后,由廠家開箱技術(shù)工代向制造廠反映,盡快更換設(shè)備。安裝過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷,由施工單位發(fā)出“設(shè)備缺陷通知單”,廠家提供處理方安,相關(guān)部門確認后,由施工單位進行處理,現(xiàn)場無法處理的缺陷由廠家派人到現(xiàn)場進行,驗收合格后由施工單位發(fā)出“設(shè)備缺陷報驗單”進行閉環(huán)簽證。在安裝過程中,所有的合金鋼或特殊材料制造的零部件和緊固件等,現(xiàn)場已全部進行光譜分析和硬度檢驗。檢驗不合格的已經(jīng)由廠
20、家技術(shù)工代與廠里聯(lián)系進行更換,現(xiàn)場安裝的合金材質(zhì)的零部件能夠滿足工程要求。低壓缸在組合前,汽缸外觀檢查無裂紋、夾渣、氣孔、鑄砂和損壞。各個結(jié)合面、滑動承力面、法蘭、洼窩等加工面無銹蝕和污垢,防腐層已全部清理干凈,無任何附著物。汽缸正式組合后,各結(jié)合面的嚴密程度符合技術(shù)規(guī)范要求。組合好的汽缸,垂直結(jié)合面的螺栓在汽缸最后封閉以前進行鎖緊,每條螺母上用電焊點23點,在螺母和汽缸壁處點焊。汽輪發(fā)電機本體安裝工作結(jié)束,具備扣缸條件,低壓缸墊鐵布置整齊,地腳螺栓緊固并點焊。臺板縱、橫滑銷間隙符合廠家要求,汽缸立銷和貓爪橫銷最終間隙測定與廠家安裝說明書相符,低壓缸水平結(jié)合面間隙測量用0.05mm塞尺檢查塞不
21、入;汽缸的水平揚度及汽輪機轉(zhuǎn)子的軸頸揚度測量與廠家說明書相符,凝汽器與汽缸連接后,轉(zhuǎn)子揚度測量于連接前相差0.01mm;汽輪機轉(zhuǎn)子在汽封或油檔洼窩處的中心位置確定及各轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器找中心的最終測定符合廠家要求;轉(zhuǎn)子最后定位各轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器法蘭之間的墊片厚度記錄準確;汽封及通流部分間隙測定時;有部分與廠家要求不符外(設(shè)備缺陷,廠家放行);其余全部符合廠家要求;推力軸承間隙廠家要求0.250.38mm,現(xiàn)場測量為0.59mm,比廠家要求偏大0.21mm,在轉(zhuǎn)子最終定位后,將推力軸承的墊片尺寸進行重新加工,加工后的推力墊片厚度為0.30mm,滿足安裝要求。潤滑油系統(tǒng)全部采用不銹鋼管,主機潤滑油管全部由廠家提
22、供的不銹鋼管,管道內(nèi)部清潔,無雜物。每道油管在對口前,監(jiān)理對管內(nèi)的清潔進行驗收,并在管口處做出明顯的標記,以防止有漏檢現(xiàn)象。套裝油管全部采用氬弧焊接,內(nèi)部的管道焊接好后,進行著色檢查。對油管內(nèi)部的支架等清潔進行檢查,無任何焊渣、銹皮、泥沙等雜物,并檢查套管內(nèi)支架管卡,都已牢固固定。確認沒有問題在進行外部油管的對口焊接。油管法蘭連接無偏斜,安裝中未發(fā)現(xiàn)強力對口,法蘭螺栓緊固過程中對稱均勻。主油箱上的事故排油閥上設(shè)有兩個閘閥,均為鋼質(zhì)閥門。事故排油閥的操作手輪設(shè)在運轉(zhuǎn)層距油箱5m 以外的地方,機房內(nèi)有兩個通道。手輪未設(shè)置玻璃罩,但用臨時鎖控制。閥門上有明顯的開關(guān)標志,采用明桿閥門。管道上的閥門全部
23、為水平安裝。進油管向油泵側(cè)有2/1000的坡度,回油管向油箱側(cè)傾斜坡度不小于5/1000。油系統(tǒng)管道在安裝過程中,對油管敞開部分都進行臨時封閉。現(xiàn)場高壓抗燃油系統(tǒng)的管路接頭、油箱等的材質(zhì)為不銹鋼,廠家提供。所有不銹鋼管路在安裝過程中,使用手切割器或鋸弓,無使用火焰切割現(xiàn)象,管端與管座對口前用酒精對管口進行清洗。除氧器安裝結(jié)束后,在試運行前,除氧器上的安全門,由制造廠家在現(xiàn)場進行整定。按照工程建設(shè)標準強制性條文規(guī)定,管子、管件及管道附件已提供制造廠合格證明書,有關(guān)指標符合國家及行業(yè)標準。用于設(shè)計溫度大于430且直徑大于或等于M30的合金鋼螺栓已逐根編號,逐根進行硬度檢查,不合格者現(xiàn)場未見使用。作
24、為閉路元件的閥門,安裝前已經(jīng)進行嚴密性檢驗,對閥座、閥芯、閥蓋及填料室各結(jié)合面進行了嚴密性試驗,閥門的嚴密性試驗按銘牌的1.25倍壓力的進行水壓。不合格的閥門解體檢查后重新進行水壓試驗。對天津配管廠提供的主蒸汽、再熱熱段、再熱冷段、主給水系統(tǒng)管道進行100%的無損探傷檢驗,滿足國家及行業(yè)標準的要求,同意進行安裝。中、低壓管道材料由乙方購買,材料進廠后進行檢查并進行報驗,報驗的同時提供制造廠的出廠合格證(原件),符合國家標準的要求,安裝結(jié)束后對系統(tǒng)進行工作壓力的1.5倍做水壓試驗,時間為10分鐘,無壓降現(xiàn)象驗收合格。對所有管道的支吊架安裝結(jié)束后,監(jiān)理要依照設(shè)計院圖紙進行核對,對存在的問題要求施工
25、單位進行整改,滿足設(shè)計要求后在進行下道工序。四大管道的吊架在拔銷時,讓銷子處于自由狀態(tài)下將銷子拔出,對拔銷后支吊架的現(xiàn)狀施工單位做好記錄。(彈簧廠家未提供任何安裝說明書,拔銷后沒有做任何調(diào)整)。4、專業(yè)重點部位單獨為單元進行對施工質(zhì)量的描述4.1、汽輪發(fā)電機本體安裝;廠家設(shè)備到貨比一級網(wǎng)絡(luò)計劃滯后2個月時間。已經(jīng)到達現(xiàn)場的設(shè)備缺陷比較多,給施工的進度及質(zhì)量帶來很多困難。質(zhì)量方面;對廠家設(shè)備的主要缺陷,及時與廠家的工代聯(lián)系對缺陷進行確認,并給施工單位提供處理方案。低壓外缸下缸在組合過程中,廠家要求組合后的水平法蘭面的揚度為0.05mm以內(nèi),方向應(yīng)一致,現(xiàn)場組合后實際測量數(shù)據(jù)與廠家不符。將現(xiàn)場實測
26、數(shù)據(jù)傳給哈汽廠,廠家否認設(shè)備有缺陷,傳真回復(fù)是施工單位現(xiàn)場安裝有問題。經(jīng)過施工單位多次進行組合,施工單位在每進行一道工序都要求廠家現(xiàn)場技術(shù)工代進行確認并在施工記錄本上簽字,廠家對現(xiàn)場組合的數(shù)據(jù)最終予以認可。高、中壓缸在試組合時,發(fā)現(xiàn)高中壓外缸上、下半“L”螺栓孔偏心最大達14mm,密封面很窄。此缺陷現(xiàn)場無法進行處理,通過專業(yè)專題會議討論決定,由廠家派專人到現(xiàn)場進行處理,將螺栓孔擴孔到螺栓順利穿入為止,汽缸結(jié)合面密封問題將中壓#2隔板套右側(cè)支撐鍵上半墊片處理,改為單螺栓孔,鍵槽留出10mm間隙,加密封塊焊接研磨平,直至達到密封面寬度大于10mm為止。潤滑油的清潔度達到NAS6級;EH油清潔度達到
27、NAS5級;#1機組2008年11月11日15時29分定速3000r/min沖轉(zhuǎn)一次成功,機組功率351.8MW時,主機軸頸振動雙幅值;#1軸頸(X39.86/ Y 38.41um)#2軸頸(X40.05/Y 42.68um)#3軸頸(X47.57/43.79Y um)#4軸頸(X18.54/Y36.58 um)#5軸頸(X 71.33/ Y 59.70 um) #6軸頸(X59.05/Y32.69 um)軸瓦振動#1軸瓦(18.22 um)#2軸瓦(5.75um)#3軸瓦(8.65um)#4軸瓦(26.79um)#5軸瓦(26.62um)#6軸瓦(7.06um)#1機軸瓦溫度;#1瓦溫(52
28、.86)#2瓦溫(49.80)#3瓦溫(75.34)#4瓦溫(77.34)#5瓦溫(69.58)#6瓦溫(68.00)推力瓦工作面溫度(72.61);非工作面溫度(69.88,)回油溫度5159;汽輪機油系統(tǒng)循環(huán),進入軸承箱后循環(huán)時間30天,清潔度達到NAS6級以上;EH油循環(huán)時間25天,清潔度達到NAS5級;#1機發(fā)電機試運行氫氣泄漏量(24 h)3m/d;機組在滿負荷168h試運行過程中,以上參數(shù)滿足華能行業(yè)標準的要求,質(zhì)量評定等級優(yōu)良。 4.2、汽輪發(fā)電機附機及輔助設(shè)備安裝;凝汽器膨脹節(jié),廠家設(shè)備2008年5月到達現(xiàn)場,施工單位在組合過程中發(fā)現(xiàn)膨脹節(jié)的外型尺寸(長和寬)比基礎(chǔ)的預(yù)留孔洞大
29、60mm,致使此膨脹節(jié)無法就位,經(jīng)與凝汽器廠家商量確定更換。2008年6月14日凝汽器更換的膨脹節(jié)到達現(xiàn)場,但發(fā)現(xiàn)此膨脹節(jié)的直段與圓弧段的弧度尺寸不一樣,圓弧段的弧度比直段弧度大6-10mm左右,致使現(xiàn)場無法對焊連接,當時要求廠家提供連接方案,廠家工代現(xiàn)場指導(dǎo)施工單位強行對口連接,致使出現(xiàn)焊口處有折口嚴重現(xiàn)象。事后將組合好的膨脹節(jié)用傳真發(fā)給哈汽廠、凝汽器廠確認是否可以使用,哈汽廠、凝汽器廠同時發(fā)來傳真確認此膨脹節(jié)不可使用必須更換。廠家為了表示歉意,在提供更換膨脹節(jié)圓弧段到達現(xiàn)場的同時,廠家并派一名有專業(yè)水平的技術(shù)專工到現(xiàn)場指導(dǎo)膨脹節(jié)的連接,雖然工期推遲了幾天,但是質(zhì)量隱患得到徹底消除,為機組安
30、全運行提供了保證。凝汽器基礎(chǔ)與汽輪機基礎(chǔ)一同交安,幾何尺寸能夠滿足安裝要求。凝汽器組合過程驗收,底板的平整度偏差1mm,側(cè)板的垂直度偏差1mm,凝汽器整體對角線偏差5mm,管板、隔板對底板的垂直度偏差小于1mm/m,中間管板的管孔中心按廠家要求安裝,管孔的中心由B排向A排每塊管板的中心低3mm,目的是停機后冷卻水管內(nèi)部不存留積水。按規(guī)范要求冷卻水管安裝前要進行5%的渦流探傷抽查,(凝汽器冷卻水管共23000根,渦流探傷抽查1200根),0.5-1進行壓扁、擴張試驗,(凝汽器冷卻水管共23000根,壓扁、擴張抽查120根),整個試驗過程中監(jiān)理進行旁站未發(fā)現(xiàn)有異?,F(xiàn)象,滿足規(guī)范要求,施工單位已提供
31、書面報告。在整個穿管過程中,監(jiān)理進行旁站,無穿錯現(xiàn)象。切管46000個管頭,在切管過程中,未發(fā)現(xiàn)損傷管板,管頭尺寸滿足脹管要求。脹管過程中,未發(fā)現(xiàn)過脹現(xiàn)象。焊接冷卻水管使用的是廠家提供的專用焊機,冷卻水管焊接后,平整、美觀。凝汽器組裝完畢后,對汽側(cè)進行灌水試驗,灌水高度高出頂部冷卻管100mm,維持24h后,監(jiān)理組織相關(guān)單位檢查無滲漏現(xiàn)象。凝汽器的安裝工作全部結(jié)束并驗收合格,低壓缸已經(jīng)正式定位,凝汽器喉部與低壓缸開始進行連接,連接時用百分表監(jiān)視汽缸臺板四角的變形和位移。規(guī)范要求焊接過程中變形量不能超過0.10mm,在焊接過程中汽缸變形量為0.07mm,滿足規(guī)范要求。凝結(jié)水泵單體試運,軸承振動(
32、A泵0.04mm、B泵0.03mm),符合規(guī)范要求。膠球清洗裝置的收球試驗,裝球500個,回收489個收球率達到97%以上。真空系統(tǒng)嚴密性試驗(-95.2kPa);達到優(yōu)良標準。高、低壓加熱器投入正常。4.3、除氧給水裝置安裝;除氧器與2008年2008年3月29日吊裝就位,在系統(tǒng)安裝過程中,監(jiān)理對不合理的布置主動與設(shè)計院商議。進行改造(如:管道與管道安裝距離太近,不能滿足保溫要求)驅(qū)動汽輪機從2008年5月開始安裝,對基礎(chǔ)的外觀、中心線、螺栓孔的中心度、垂直度等監(jiān)理在現(xiàn)場進行檢查,對存在的問題及時向施工單位的技術(shù)人員提出,要求立即整改,滿足安裝要求。驅(qū)動汽輪機在進行軸瓦烏金著色檢查時,未發(fā)現(xiàn)
33、軸瓦烏金有脫胎現(xiàn)象,整個設(shè)備外觀檢查無銹蝕、裂蚊,對轉(zhuǎn)子進行清理檢查,轉(zhuǎn)子軸頸的橢圓度、不柱度進行測量最大偏差0.005mm,符合廠家要求。在安裝過程中,臺板與汽缸及軸承座間隙用0.03mm塞尺進查塞不入,推力盤定位后,推力間隙廠家要求0.390.53mm,推力間隙現(xiàn)場實測為0.45mm,推力瓦塊接觸達到75%以上,滿足廠家圖紙要求,驗收合格并簽證。通流間隙現(xiàn)場實測與廠家圖紙一致,符合廠家要求。驅(qū)動汽輪機于2008年5月30日扣蓋,在整個扣蓋過程中,監(jiān)理24h進行旁站,對每件設(shè)備清潔度進行檢查驗收,合格后方可就位。驅(qū)動汽輪機油系統(tǒng)安裝嚴格按照工程建設(shè)標準強制性條文要求進行施工,潤滑油系統(tǒng)經(jīng)過沖
34、洗合格后,達到NAS5級后,驅(qū)動汽輪機沖轉(zhuǎn)軸承振動0.035mm;符合廠家要求,驅(qū)動汽輪機與汽泵對輪中心進行復(fù)查合格可以進行連接。驅(qū)動汽輪機組168h運行過程中,機組功率351.3MW時,主汽壓力23.9MPa,主汽溫度560#,再熱溫度565時,驅(qū)動汽輪機前軸承振動(X67.79 um /Y24.03 um);后軸承振動(X23.59um/Y26.44 um);給水泵前軸承振動(X41.41 um /Y48.89 um)給水泵后軸承振動(X23.18 um /Y24.78 um);小汽機的徑向軸承溫度前1(64.42),小汽機的徑向軸承溫度后1(45.39)小汽機的徑向軸承溫度前2(64.4
35、3),小汽機的徑向軸承溫度后2(47.74).小汽機推力瓦軸承溫度后#1(57.25)小汽機推力瓦軸承溫度后#2(55.88)小汽機推力瓦軸承溫度后#3(59.68)小汽機推力瓦軸承溫度后#4(58.86)小汽機推力瓦軸承溫度后#5(52.35)小汽機推力瓦軸承溫度后#6(47.16),以上參數(shù)滿足華能行業(yè)標準的要求。汽前置泵單體試運軸承振動0.03mm,符合廠家要求。機組在168h試運投入正常。4.4、汽輪發(fā)電機組其它設(shè)備;汽輪發(fā)電機組其它設(shè)備安裝,于2007年12月橋式起重機開始安裝,汽機房布置2臺75/20T行車,安裝前對設(shè)備的外觀進行檢查,未發(fā)現(xiàn)問題。施工單位在大、小行車整個安裝過程中
36、,嚴格按照規(guī)范要求施工,各部位尺寸符合廠家要求。按照規(guī)范要求在使用前對行車進行靜、動負荷試驗?,F(xiàn)場試驗選用配重為鋼板及路基板。A、B行車靜負荷試驗按額定負荷的1.25倍進行試驗,試驗配重93.75T,起吊后對行車橋架中部下?lián)隙葹锳行車18mm, B行車17mm,懸吊10分鐘,卸載后下?lián)隙龋ㄓ谰米冃蜛2mm、B1mm)。動負荷試驗是額定負荷的1.1倍進行試驗。試驗配重83T,懸吊10分鐘對橋架中部下?lián)隙葹锳行車17mm,B行車16mm,在機房走一個來回后,卸載后下?lián)隙龋ㄓ谰米冃蜛回零位、B1mm),靜、動負荷試驗橋架沒有太大的變形。汽機房的其它起重設(shè)施安裝根據(jù)規(guī)范要求,能夠滿足現(xiàn)場的施工要求。經(jīng)
37、贛州質(zhì)量監(jiān)督檢查單位驗收合格并發(fā)放使用合格證書。于2008年9月10日安裝及試驗全部結(jié)束,開式循環(huán)冷卻水泵單體試運,振動值測量(A泵0.023mm)(B泵0.018mm);閉式循環(huán)冷卻水泵單體試運,振動值測量(A泵0.032mm)(B泵0.038mm);以上參數(shù)滿足驗評規(guī)范標準的要求。 4.5、四大管道安裝;四大管道在安裝前,首先對江西設(shè)計院的圖紙進行會審,對圖紙中存在的疑問提出,請江西設(shè)計院進行說明,并填寫圖紙會審紀要,相關(guān)部門簽字認可,方可進行施工準備。按照工程建設(shè)標準強制性條文規(guī)定,管子、管件及管道附件已提供制造廠合格證明書,有關(guān)指標符合國家及行業(yè)標準。用于設(shè)計溫度大于430且直徑大于或
38、等于M30的合金鋼螺栓已逐根編號,逐根進行硬度檢查,不合格者現(xiàn)場未見使用。作為閉路元件的閥門,安裝前已經(jīng)進行嚴密性檢驗,對閥座、閥芯、閥蓋及填料室各結(jié)合面進行了嚴密性,閥門的嚴密性試驗按銘牌的1.25倍壓力的進行水壓。不合格的閥門解體檢查后重新進行水壓試驗。對天津配管廠提供的主蒸汽、再熱熱段、再熱冷段、主給水系統(tǒng)管道進行100%的無損探傷檢驗合格。四大管道的吊架在拔銷時,讓銷子處于自由狀態(tài)下將銷子拔出,對拔銷后支吊架的現(xiàn)狀施工單位做好記錄。(彈簧廠家未提供任何安裝說明書,拔銷后沒有做任何調(diào)整)。機組四大管道2008年10月15日安裝結(jié)束,10月19日開始吹管,壓力6MPa,每次吹管時間35分鐘
39、,共吹管101次靶板驗收合格并簽證。2008年11月14日,機組首次帶100MW負荷時,再熱蒸汽溫度在420-430之間,發(fā)現(xiàn)#20吊架(#1吊架為爐側(cè))以下吊架刻度已經(jīng)接近底線,靠A排側(cè)支管#26恒力吊架刻度已達底線。第二天,機組帶100MW負荷時,再熱蒸汽溫度已達560,發(fā)現(xiàn)再熱蒸汽管道中聯(lián)門前管道彎頭處的向下位移較大,引起中聯(lián)門明顯傾斜。為保證主要設(shè)備的安全,試運指揮部決定,停機分析原因,確定處理方案后進行消缺。江西省電力設(shè)計院的主要設(shè)計人于2008年11月14日晚連夜趕到瑞金施工現(xiàn)場,與工代一起會同各有關(guān)單位察看現(xiàn)場,分析原因解決問題。為解決中聯(lián)門傾斜過大的問題,提出解決方案后主動請華
40、東電力設(shè)計院的專家進行分析研究,迅速趕往哈爾濱汽輪機廠,再次與鍋爐廠協(xié)商,把管道模型連成一體。經(jīng)過雙方溝通,確定再熱蒸汽管道限位點由61m下移至43m處,為此鍋爐廠修改再熱蒸汽管道導(dǎo)向限位裝置。通過對再熱蒸汽管道的進一步分析,最終提出的修改方案均能滿足汽機、鍋爐的接口要求,并得到汽機廠和鍋爐廠的確認,特別是汽機接口處的彎矩僅為原方案的17%左右。修改方案除將限位點移位外,還要對部分吊架進行更換或重新調(diào)整。為確保機組試運行期間的安全,業(yè)主聘請西安熱工院支吊架專家,對#1機組其它三大管道吊架進行檢查,發(fā)現(xiàn)有較多支吊架在冷態(tài)時指針未復(fù)原位,有的甚至卡死在極限位置,存在恒力吊架位移指針未在設(shè)計安裝位置
41、,彈簧吊架鎖定銷未去除干凈、阻尼器未在設(shè)計安裝位置等問題,在熱態(tài)時支吊架將不能滿足設(shè)計要求,造成管道技術(shù)參數(shù)的改變,成為管系及機組安全運行的隱患。西安熱工院支吊架專家對其進行全面的計算檢驗和調(diào)整,整改工作在機組停機期間進行,共整改#1機支吊架36組。#2機組四大管道的支吊架與#1機安裝一樣,在此同時對#2機的支吊架進行調(diào)整50組。1、坐標系約定見附錄;2、方案中支吊架載荷及熱位移參數(shù)均采用原設(shè)計參數(shù);3、表中刻度0%到100%為恒力彈簧由松態(tài)到緊態(tài)方向;恒力彈簧支吊架和變力彈簧支吊架的上限指彈簧機構(gòu)最松弛位置,下限指彈簧機構(gòu)最緊拉位置。1、主蒸汽管道支吊架狀態(tài)檢驗與調(diào)整措施主蒸汽管道溫度約為1
42、00,支吊架調(diào)整時要考慮管道熱膨脹影響。表1 #1號機組主蒸汽管道支吊架狀態(tài)檢驗與調(diào)整措施支吊架編號及型式載荷(N)熱位移(mm)狀態(tài)描述調(diào) 整 措 施熱態(tài)指針位置安裝工作XYZ101單彈吊-40532-40000-9018-2熱態(tài)根部向X側(cè)偏斜90將根部向-X側(cè)移動90狀態(tài)良好105單恒吊-34899-34899-65-13465指針壓死在下極限,管道位移受阻放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置55%刻度106單恒吊-28793-28793-22-13375指針壓死在下極限,管道位移受阻放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置85%刻度107單恒吊-37090-3709024-13472指針壓死在下
43、極限,管道位移受阻放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置85%刻度108單恒吊-34336-3433666-13559指針壓死在下極限,管道位移受阻放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置55%刻度109單彈吊-40295-40000-90-182熱態(tài)根部向-X側(cè)偏斜90將根部向X側(cè)偏裝90狀態(tài)良好104aZ向阻尼78728/-86-11752阻尼器頂死在上極限,管道熱態(tài)位移受阻收縮延長桿,將拉伸阻尼調(diào)至6格位置4格位置201aZ向立管阻尼2066/-11-10834頂死在上極限,熱態(tài)根部向Y側(cè)偏斜100需拉伸阻尼至3,割除根部工字鋼,降低約30;將根部向-Y側(cè)偏裝10055格位置204立管恒吊-681
44、44-68144658-96指針在30%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置70%刻度205立管恒吊-54218-542188131-145指針在20%位置,熱態(tài)X向位移受阻。重新設(shè)計安裝吊架根部,使吊架能自由位移;并放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置。60%刻度206橫擔恒吊-35674-35674-41199-152指針在30%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置60%刻度207立管恒吊-69239-69239-67210-187熱態(tài)時吊桿與生根槽鋼相卡碰,偏裝錯誤;指針在30%位置重新設(shè)計安裝生根;并放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置50%刻度208橫擔恒吊-40815-40815-
45、107203-203指針在40%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置50%刻度209立管恒吊-91371-91371-95136-229指針在50%位置,吊架生根與保溫相卡碰,位移受阻。重新設(shè)計安裝吊架根部;放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置70%刻度209aZ向阻尼209283/-5387-256冷態(tài)活塞桿伸出120,熱態(tài)卡死在下極限位置拉伸阻尼器至40mm位置,使阻尼能自由位移。230mm位置210橫擔恒吊-19345-19345-5381-247指針在50%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置60%刻度211橫擔恒吊-36678-36678-5346-189指針在60%位置放松花蘭螺
46、絲,使指針指向15%位置60%刻度212單恒吊-15446-15446-2948-125指針在50%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置60%刻度212aX向阻尼Fx=99817/-12-15-89壓縮至上極限改造吊架根部,拉伸阻尼器至60mm位置45mm位置214橫擔恒吊-43220-43220-538-129指針在60%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置60%刻度216單恒吊-17179-17179-39-27-89指針在30%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置50%刻度216aX向阻尼0/-13-23-63壓縮至上極限改造吊架根部,拉伸阻尼器至60mm位置55mm位置表2 1號
47、機組再熱蒸汽熱段管道支吊架狀態(tài)檢驗與調(diào)整措施支吊架編號及型式載荷(N)熱位移(mm)狀態(tài)描述調(diào) 整 措 施熱態(tài)指針位置安裝工作XYZ7單恒吊-35000-35000-88-74105指針壓死在下極限,管道位移受阻放松花蘭螺絲,使指針指向85%位置30%刻度11立管恒吊-87981-87981-59-131125指針壓死在下極限,管道位移受阻放松花蘭螺絲,使指針指向85%位置10%刻度12Z向阻尼/-44-127104根部向Y側(cè)偏斜150將根部向-Y側(cè)偏裝150狀態(tài)良好13立管恒吊-53430-53430-17-11269指針壓死在下極限,管道位移受阻放松花蘭螺絲,使指針指向85%位置30%刻度
48、23橫擔恒吊-33791-33791-7652-135指針在40%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置50%刻度24橫擔恒吊-28437-28437-9210-71指針在40%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置40%刻度表3 1號機組再熱蒸汽冷段管道支吊架狀態(tài)檢驗與調(diào)整措施支吊架編號及型式載荷(N)熱位移(mm)狀態(tài)描述調(diào) 整 措 施熱態(tài)指針位置安裝工作XYZ17單恒吊-50000-50000-6039-151指針在20%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置50%刻度16單恒吊-35908-35908-2714-105指針在60%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置50%刻度表4 1
49、號機組高壓旁路管道支吊架狀態(tài)檢驗與調(diào)整措施支吊架編號及型式載荷(N)熱位移(mm)狀態(tài)描述調(diào) 整 措 施熱態(tài)指針位置安裝工作XYZ219立管彈支-19925-21189-46-54-10定位銷未去除干凈,熱位移受阻清除定位銷殘余部分,使彈簧伸縮自由狀態(tài)良好220單彈支-25782-21830-43-338定位銷未去除干凈,熱位移受阻清除定位銷殘余部分,使彈簧伸縮自由狀態(tài)良好224橫擔恒吊-14734-14734-50-29-75指針在50%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置60%刻度表5 1號機組高壓給水管道支吊架狀態(tài)檢驗與調(diào)整措施支吊架編號及型式載荷(N)熱位移(mm)狀態(tài)描述調(diào) 整 措
50、 施熱態(tài)指針位置安裝工作29單恒吊-36742-36742-5331-159指針在40%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置30%刻度28單恒吊-39452-39452-254-87指針在45%位置放松花蘭螺絲,使指針指向15%位置30%刻度20單彈支架-59322-48479-23-725定位銷未去除干凈,熱位移受阻清除定位銷殘余部分,使彈簧伸縮自由狀態(tài)良好4.6、中、低壓管道安裝;中、低壓管道材料由乙方購買,材料進廠后進行檢查并進行報驗,報驗的同時提供制造廠的出廠合格證(原件),符合國家標準的要求,安裝結(jié)束后對系統(tǒng)進行工作壓力的1.5倍做水壓試驗,時間為10分鐘,無壓降現(xiàn)象驗收合格。所有
51、管道的支吊架安裝結(jié)束后,監(jiān)理要依照設(shè)計院圖紙進行核對,對存在的問題要求施工單位進行整改,滿足設(shè)計要求后在進行下道工序。5、專業(yè)的質(zhì)量評估結(jié)論: #1機組7個單位工程在施工過程中,能夠按照國家強制性條款、廠家安裝說明書、驗收規(guī)范及驗評標準的要求進行施工,用最快的速度,優(yōu)良的標準完成了全國手臺350MW超臨界機組,在一個月內(nèi)兩臺機組同時完成168h試運行。創(chuàng)造了“前無來著”的奇跡。#1機組應(yīng)驗收項目355項,(單位工程7項、分部工程50項、分項工程298項)已經(jīng)全部驗收并簽證,內(nèi)容準確,數(shù)字真實,文字清晰,驗收率100%,優(yōu)良率100%?,F(xiàn)場見證、停工待檢點、隱蔽工程簽證全部完成。施工過程中#1機
52、共處理設(shè)備缺陷18項,現(xiàn)場見證簽證102次,旁站20次; #1機組已經(jīng)通過168小時試運行,已移交生產(chǎn)。華能瑞金電廠2350MW機組新建工程質(zhì)量目標具體內(nèi)容如下:(一)、消除質(zhì)量通??;(二)、實現(xiàn)監(jiān)檢率100%;(三)、分項、分部工程合格率100%;分項工程一次合格率90%以上;機組受檢焊口一次合格率100%;(四)、單位工程綜合合格率;土建95%,安裝100%;機組移交時,汽、水、油、粉、煤、風、煙等系統(tǒng)無勝漏;未完工程、基建痕跡、投產(chǎn)缺陷均為零,環(huán)保排反放均達標。實現(xiàn)六個一次成功;鍋爐水壓試驗一次成功;廠用電受電一次成功;汽機扣缸一次成功;鍋爐點火一次成功;汽機沖轉(zhuǎn)和并網(wǎng)一次成功;脫硫系統(tǒng)
53、投入運行一次成功。一次通過168小時試運行,試運行期間帶負荷大于95%,主要儀表投入率100%,自動投入率100%,保護投入率100%,實現(xiàn)168小時試運轉(zhuǎn)完成后機組連續(xù)運行100天以上。華能瑞金電廠2350MW機組新建工程,機組在整體試運行期間,安裝項目造成的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象已經(jīng)被消除。凝汽器穿冷卻管前監(jiān)檢、發(fā)電機穿轉(zhuǎn)子檢監(jiān)、驅(qū)動汽輪機扣缸監(jiān)檢、汽輪機三缸扣缸檢監(jiān)一次成功,監(jiān)檢率100%;分項、分部工程合格率100%;分項工程一次合格率100%;汽機沖轉(zhuǎn)和并網(wǎng)一次成功;一次通過168小時試運行,試運行期間帶負荷大于95%,實現(xiàn)168小時試運轉(zhuǎn)完成后機組連續(xù)運行100天以上。#1電氣專業(yè)質(zhì)量
54、評估報告1、專業(yè)質(zhì)量概況:1.1、工程概況本工程2臺機組以220KV電壓等級接入系統(tǒng),出線3回。本工程2350MW級機組以發(fā)電機一變壓器組單元接線接入廠內(nèi)220KV母線,220KV配電裝置采用雙母線接線方式。本工程起動/備用電源由220KV母線引接,采用架空方式引接。主變壓器采用三相式,容量為420MVA。220KV斷路器、電流互感器采用SF6式,設(shè)備開斷電流為50KA,動穩(wěn)定電流為125KA。高壓廠用電電壓采用6KV,每臺機組設(shè)1臺容量為40/25-25MVA的高壓廠用工作變壓器,2臺機組設(shè)1臺同容量的起動/備用變壓器。公用負荷由機組的工作段供電。補給水泵船和灰場由廠內(nèi)6KV供電。廠用電6K
55、V系統(tǒng)中性點采用中阻接地方式,主廠房380V系統(tǒng)采用中性點直接接地方式。廠用配電裝置6KV工作段布置在汽機房6.3m層,低壓PC、MCC分散布置。事故保安電源每臺機組設(shè)1臺柴油發(fā)電機組,為機組和脫硫的保安負荷供電,容量為600KW。每臺機組設(shè)1套80KVA的交流不停電電源(UPS),網(wǎng)控系統(tǒng)設(shè)1套10KVA UPS。220KV配電裝置采用屋外管母中型單列布置,本期建設(shè)7個斷路器間隔。單元機組電氣設(shè)備控制納入機組DCS系統(tǒng)。輸煤系統(tǒng)控制采用PLC程控方式,輸煤系統(tǒng)設(shè)置工業(yè)電視攝像頭。脫硫電氣主要設(shè)備:增壓風機(2240kw 6.3kv 291A 400/5);脫硫球磨機電機型號:Y2-400-4,生產(chǎn)廠家:湘潭電機股份有限公司;脫硫電氣工程的主要項目:脫硫變壓器的安裝;接地裝置安裝;PCD段盤柜
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