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文檔簡(jiǎn)介
1、XX 煤礦掘進(jìn)巷道矸石傷人事故案例2014年7月3日7時(shí)40分,XX礦H532改造風(fēng)巷發(fā)生 一起迎頭片落矸石傷人事故。事故發(fā)生后,公司安監(jiān)局、生 產(chǎn)部等有關(guān)人員立即趕赴現(xiàn)場(chǎng),對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查及追 查。現(xiàn)將事故追查處理情況通報(bào)如下:一、事故經(jīng)過(guò)2014 年 7 月 3 日早班,雙龍公司掘進(jìn)一區(qū)二隊(duì)當(dāng)班出 勤 13 人,約 7 時(shí)左右放完炮。由于裝藥量大,未對(duì)頂板進(jìn) 行超前管理,造成漏頂,職工張某在裝頂時(shí),被迎頭片落的 一塊火成巖(1.4 m X1.1 m X).5m )砸到背部,經(jīng)礦工總醫(yī)院 搶救無(wú)效死亡。二、事故原因1 、迎頭裝藥量過(guò)大,放炮漏頂,前探支護(hù)未及時(shí)竄到 位且未打臨時(shí)點(diǎn)柱、未使用
2、防片幫網(wǎng),空頂作業(yè)。2 、傷者未執(zhí)行敲幫問(wèn)頂制度,操作不規(guī)范且站位不當(dāng), 冒險(xiǎn)蠻干。3 、跟班干部不履職、不盡責(zé),未盯住現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵環(huán)節(jié), 隱患排查整治不力。4、職工安全聯(lián)保互保不到位,違章作業(yè)無(wú)人監(jiān)督、制 止。三、防范措施1 、深刻吸取事故教訓(xùn),舉一反三,開(kāi)展一次全面的隱患排查整治,及時(shí)整改、消除各類(lèi)隱患和問(wèn)題。2、切實(shí)抓好規(guī)程措施的現(xiàn)場(chǎng)落實(shí),正確使用前探梁、 防片幫網(wǎng)等安全防護(hù)設(shè)施。3、加強(qiáng)頂板管理,嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問(wèn)頂制度,認(rèn)真排查 隱患,堅(jiān)決做到不安全不生產(chǎn)。4、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理,礦井、科區(qū)管技人員跟帶班要 到關(guān)鍵地點(diǎn),認(rèn)真履行跟帶班職責(zé),排查解決問(wèn)題,嚴(yán)厲查 處不按規(guī)定操作行為。XX 煤礦采
3、煤工作面 U 型鋼崩人事故案例2015 年 7 月 24 日 13 :25 分許, XX 礦 814 工作面機(jī) 巷轉(zhuǎn)載機(jī)電動(dòng)機(jī)位置發(fā)生一起 U 型鋼卡纜螺栓崩斷致一人 死亡事故。事故發(fā)生后,安監(jiān)局、生產(chǎn)部有關(guān)人員立即趕赴 現(xiàn)場(chǎng),對(duì)事故進(jìn)行了追查分析?,F(xiàn)將事故情況通報(bào)如下:一、事故經(jīng)過(guò)該礦綜采一區(qū) 814 工作面早班為檢修班,當(dāng)班出勤 39 人,區(qū)值班安排兩巷正常抹帽套棚、清理,工作面及機(jī)巷設(shè) 備檢修。 13 :25 分左右,機(jī)電檢修工王某正在轉(zhuǎn)載機(jī)電動(dòng) 機(jī)處更換摩擦片, 左上方 2.8 米處的 U 型鋼卡纜螺栓突然崩 斷飛起擊中王磊磊頭部左上側(cè),經(jīng)搶救無(wú)效死亡。二、事故原因1、U 型鋼支架受采
4、動(dòng)超前壓力影響,卡纜螺栓突然崩 斷是造成事故的直接原因。2、目前對(duì) U 型鋼支架受壓后卡纜、螺栓崩斷缺乏有效 的防范措施。3、對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別能力不強(qiáng),未能排查出該地點(diǎn)存在的 安全隱患。三、防范措施1、深刻吸取事故教訓(xùn),舉一反三,開(kāi)展一次全面的隱 患排查,及時(shí)整改,消除各類(lèi)隱患和問(wèn)題。2、對(duì)所有 U 型鋼支架、工字鋼架棚巷道使用的卡子和 牙殼進(jìn)行全面排查,采取有效的防范措施,消除事故隱患, 嚴(yán)防類(lèi)似事故發(fā)生。3、加強(qiáng)職工培訓(xùn),提高對(duì)危險(xiǎn)源的識(shí)別能力,強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn),做到不安全不生產(chǎn)。XX 煤礦掘進(jìn)巷道瓦斯超限事故案例 2013年12月25日早班, XX 礦業(yè)公司 N536 外機(jī)巷發(fā)生 一起瓦斯超
5、限事故。事故發(fā)生后,集團(tuán)公司通防處、安監(jiān)局 有關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行了追查。現(xiàn)將追查處理情況通報(bào)如下:一、事故經(jīng)過(guò)N536外機(jī)巷,XX礦業(yè)掘進(jìn)二區(qū)施工, 使用2 xi5kW (一 用一備)、2 X7.5kW (一臺(tái))對(duì)旋局部通風(fēng)機(jī)雙路風(fēng)筒供風(fēng), 通風(fēng)距離約300m,供風(fēng)量350m 3/min,絕對(duì)瓦斯涌出量0.5 0.7m 3/min 。2012年12月25日早班5時(shí)50分左右,N536外機(jī)巷已按 計(jì)劃完成夜班工作,當(dāng)班職工已收工。早班電工王李某按照 預(yù)先申請(qǐng)的局部通風(fēng)機(jī)檢修報(bào)告, 進(jìn)行檢修、 切換試驗(yàn)工作。 切換試驗(yàn)過(guò)程中, 李某未按照操作程序作業(yè), 擅自停止 7.5kW X2對(duì)旋局部通風(fēng)機(jī)供風(fēng),
6、頻繁開(kāi)啟主備局部通風(fēng)機(jī),致使迎 頭風(fēng)量不足,導(dǎo)致 Ti甲烷傳感器最高值達(dá)2.00%,超限時(shí)間 約 imin。二、事故原因1 、電工未嚴(yán)格按照程序作業(yè)是造成瓦斯超限事故的直 接原因。局部通風(fēng)機(jī)自動(dòng)切換試驗(yàn)時(shí), 47min 內(nèi)先后 5次切 換主備局部通風(fēng)機(jī),第三次人工停止備用局部通風(fēng)機(jī)后,未 及時(shí)開(kāi)啟主局部通風(fēng)機(jī)造成迎頭停風(fēng)。2、局部通風(fēng)設(shè)計(jì)及局部通風(fēng)機(jī)安設(shè)不合理,2X7.5kW局部通風(fēng)機(jī)未按煤礦安全規(guī)程要求安裝同等能力的備用 局部通風(fēng)機(jī),是造成瓦斯超限的間接原因。3、礦操作技能教育培訓(xùn)不到位,是造成瓦斯超限的另 一原因。三、處理意見(jiàn)根據(jù)對(duì)此次事故追查認(rèn)為:該事故是一起局部通風(fēng)機(jī)管 理不到位,職工
7、操作技能差,造成的瓦斯超限事故。按照集 團(tuán)公司有關(guān)文件規(guī)定,作出如下處理。1、給予 XX 礦局部通風(fēng)管理掛紅牌處理。2、同意礦對(duì)事故責(zé)任單位及責(zé)任人的處理意見(jiàn),責(zé)成 駐礦安監(jiān)處監(jiān)督執(zhí)行。四、防范措施1、高瓦斯掘進(jìn)工作面必須使用大功率對(duì)旋局部通風(fēng)機(jī) 和大直徑風(fēng)筒,主、備局部通風(fēng)機(jī)自動(dòng)切換,提高供風(fēng)質(zhì)量 和供風(fēng)可靠性;雙路供風(fēng)的掘進(jìn)工作面,每一路主備局部通 風(fēng)機(jī)必須同等能力。2、加強(qiáng)局部通風(fēng)管理。按規(guī)定進(jìn)行局部通風(fēng)機(jī)切換試 驗(yàn)、局部通風(fēng)機(jī)及其附屬設(shè)備檢修等,確保運(yùn)行可靠。3、切實(shí)加強(qiáng)職工操作技能培訓(xùn),提高職工專(zhuān)業(yè)技能及 現(xiàn)場(chǎng)操作水平;強(qiáng)化“一通三防”和瓦斯知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)干部 職工對(duì)瓦斯危害性的認(rèn)識(shí)
8、。XX礦5勺4”重大涉險(xiǎn)事故2012 年 5 月 14 日夜班 2:25 分 , XX 礦 7128 外切眼發(fā)生一起 重大涉險(xiǎn)事故。事故發(fā)生后,集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及安監(jiān)局、通防處、 地測(cè)處有關(guān)人員立即趕赴許疃礦,勘察事故現(xiàn)場(chǎng),對(duì)事故進(jìn)行了 追查?,F(xiàn)將事故有關(guān)情況通報(bào)如下:一、事故經(jīng)過(guò)2012 年 5 月 14 日夜班 2:25 分左右, 工程建設(shè)公司許疃煤巷 項(xiàng)目部 8 隊(duì)在 7128 外切眼向 7126 軌道巷施工探水孔時(shí), 7126 軌道巷內(nèi)的積水將探水孔沖成直徑 400mm 的孔洞,大量瓦斯突然 涌入 7128 外切眼,造成 T1 探頭超過(guò)量程( 4% )被沖壞; T2 探 頭最大達(dá)到 2.2
9、3 , 12:03 分降到 1%以下。二、事故原因(一)技術(shù)管理混亂1、瓦斯防治及巷道貫通管理方面:( 1)貫通方案嚴(yán)重違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定,在7126 軌道巷沒(méi)有恢復(fù)通風(fēng)、瓦斯情況不明的情況下,未采取任何瓦斯防 治措施就采用 7128 外切眼直接貫通 7126 軌道巷;( 2)違反 XX 礦業(yè) 2013 年防范較大及以上事故規(guī)定 ( X 礦安( 2013 ) 2 號(hào)文)中“對(duì)情況不明的老巷啟封排放工作,必須 制定專(zhuān)項(xiàng)瓦斯排放措施報(bào)集團(tuán)公司審批”的規(guī)定;( 3)7128 外切眼邊探邊掘無(wú)設(shè)計(jì)、無(wú)施工措施;(4)停頭、恢復(fù)進(jìn)尺,未下達(dá)書(shū)面聯(lián)系單;(5)貫通措施要求在恢復(fù)進(jìn)尺時(shí)由瓦斯辦、地測(cè)科驗(yàn)收
10、,但 措施上沒(méi)有瓦斯辦簽字。2、防治水方面:(1)違反“嚴(yán)禁采用上山煤巷探放老空水”的規(guī)定;(2)僅設(shè)計(jì) 2 個(gè)探放水孔,直徑 75mm ,孔數(shù)偏少,不能滿 足探放水要求;(3)探放水工程結(jié)束后,未進(jìn)行探放水效果檢驗(yàn)。(二)現(xiàn)場(chǎng)管理失控1、巷道貫通管理方面:(1)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)尺量與匯報(bào)進(jìn)尺不符,實(shí)際進(jìn)尺比匯報(bào)礦調(diào) 度所多 6m ;( 2)未落實(shí)集團(tuán)公司關(guān)于特殊地段管理規(guī)定,4 月 14 日夜班無(wú)礦相關(guān)職能科室干部跟班;(3)貫通措施不落實(shí),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有通風(fēng)區(qū)熟悉通風(fēng)系統(tǒng)的干部 和施工單位干部跟班;(4)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)專(zhuān)職瓦檢員。2、防治水方面:( 1)機(jī)巷后路不具備自流排水條件, 措施要求建立排水系統(tǒng), 實(shí)際排水系統(tǒng)未建立就進(jìn)行探放水工作;( 2)地質(zhì)探放水孔無(wú)驗(yàn)收記錄;( 3)施工單位邊探邊掘無(wú)記錄,鉆孔施工無(wú)任何部門(mén)驗(yàn)收和(三)業(yè)務(wù)監(jiān)管缺失1、地測(cè)科對(duì)巷道貫通控制、探放水設(shè)計(jì)及措施、邊探邊掘措 施等現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況監(jiān)管缺失;2、瓦斯辦對(duì)整個(gè)貫通措施、瓦斯防治過(guò)程未介入,瓦斯日分 析會(huì)沒(méi)有對(duì) 7126 軌道巷瓦斯情況進(jìn)行分析;3、通風(fēng)區(qū)沒(méi)有對(duì)貫通施工巷道進(jìn)行跟蹤管理。(四)安全監(jiān)督缺失駐礦安監(jiān)處對(duì) 7128 切眼貫通 7126 軌道巷的瓦斯防治措施、 貫通措施、探放水措施及 20m 停工、復(fù)工等環(huán)節(jié)監(jiān)督缺失。三、防范措施1、強(qiáng)化技術(shù)管理。 各類(lèi)技術(shù)設(shè)計(jì)、 方案、 措施要科學(xué)、
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