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文檔簡介
1、建筑工地起重機(jī)機(jī)械傷人事故案例及分析案例一 某國際大廈工程施工升降機(jī)吊籠墜落事故 1、事故概況 1996年8月28日,某國際大廈工程SCD120/120施工升降機(jī)發(fā)生故障,工人在維修過程中,吊籠從95.4米高度墜落,造成吊籠內(nèi)三名工人當(dāng)場死亡的重大設(shè)備傷亡事故。 2、事故經(jīng)過 1996年8月28日下午五時許,該施工升降機(jī)操作工向現(xiàn)場設(shè)備員反映,開機(jī)時設(shè)備有異響,設(shè)備員派兩名修理工前往修理。經(jīng)檢查,修理工發(fā)現(xiàn)天梁導(dǎo)向滑輪損壞,則開動一側(cè)吊籠上升至26層,將該吊籠對重落地,修理工再將吊籠頂部與配重連接的鋼絲繩解開并固定在施工升降機(jī)導(dǎo)軌架頂部橫梁上,吊籠當(dāng)即下滑一段距離,限速器動作,制動吊籠下滑,此
2、時吊籠停在離地面95.4m的高度上。修理工用一段鋼絲繩將吊籠臨時懸掛在導(dǎo)軌架標(biāo)準(zhǔn)節(jié)上,然后拆卸限速器。限速器一拆下,該吊籠立即從95.4m高空墜落,造成吊籠內(nèi)3人當(dāng)場死亡的重大設(shè)備傷亡事故。 3、事故原因 (1)事故直接原因 該施工升降機(jī)在修理過程中,在制動器不起作用的情況下拆除限速器,預(yù)先安裝的保護(hù)鋼絲繩突然張緊并被剪切斷裂,導(dǎo)致吊籠墜落。 (2)事故主要原因 修理時升降機(jī)構(gòu)的制動器未調(diào)整好,制動力矩不足。 防墜落安全鎖制動后,未按使用說明書要求釋放摩擦片復(fù)位,而誤認(rèn)為防墜落安全鎖有故障并加以拆除。 起保險作用固定吊籠的鋼絲繩選用直徑偏小,且該鋼絲繩己達(dá)報廢標(biāo)準(zhǔn)。 鋼絲繩臨時扎掛吊籠的纏繞位
3、置不當(dāng)。 4、事故教訓(xùn) (1)施工升降機(jī)的限速器為主要安全裝置。當(dāng)?shù)趸\和對重的連接鋼絲繩拆除后,吊籠下滑被限速器制動,說明限速器是有效可靠的,并非損壞。在高空修理天輪,則應(yīng)按使用說明書的要求,先釋放限速器摩擦片復(fù)位,再開動升降機(jī)構(gòu)提升吊籠。修理工應(yīng)該努力提高自身的技術(shù)素質(zhì),應(yīng)深入了解設(shè)備上的關(guān)鍵零部件,并按規(guī)范與使用說明書的要求操作檢修設(shè)備。 (2) 當(dāng)拆除吊籠與對重的連接鋼絲繩之前,應(yīng)先檢查升降機(jī)構(gòu)的兩制動器是否完好、有效,一旦拆除連接鋼絲繩,吊籠應(yīng)不下滑。但是修理工沒有檢查和調(diào)整升降機(jī)構(gòu)制動器,當(dāng)?shù)趸\下滑被限速器剎住,卻未引起足夠重視,卻誤認(rèn)限速器出故障,所以說仔細(xì)閱讀說明書極為重要。要懂
4、得其結(jié)構(gòu)、原理、性能、用途不是一句空話,而是要實(shí)實(shí)在在去實(shí)踐操作、反復(fù)琢磨、掌握要領(lǐng)。 (3)在起重機(jī)械修理中經(jīng)常碰到選用鋼絲繩的問題。要檢查所用鋼絲繩是否完好,絕不使用達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)的鋼絲繩。鋼絲繩的損壞往往是各個因素綜合積累造成的,這就決定使用人員要多方面考慮,用在什么地方?目地是什么?應(yīng)該用多大直徑的鋼絲繩?如何使用?這些都需要周密考慮,不能憑經(jīng)驗(yàn)隨意取用。 案例二 某大酒店工程施工升降機(jī)吊籠墜落事故 1、事故概況 某大酒店工程地下1層、地上20層,為現(xiàn)澆框筒結(jié)構(gòu),建筑面積3.6萬m2,事故發(fā)生時已完成9層結(jié)構(gòu)施工。2003年11月20日6時05分,該工程發(fā)生1起施工升降機(jī)吊籠墜落事故,死
5、亡3人,這是一起典型的人為責(zé)任事故。 2、事故經(jīng)過 因施工需要,該大酒店工程項(xiàng)目部向某建筑總公司建筑機(jī)械租賃公司租賃了1臺SCD200/200A型雙籠施工升降機(jī),由具有安裝資質(zhì)的租賃公司(下稱安裝單位)自行安裝。2003年9月20日,租賃公司、設(shè)備生產(chǎn)廠家派出技術(shù)人員、安裝工人到場安裝。至11月15日,該施工升降機(jī)導(dǎo)軌架安裝到28.8m(19節(jié)標(biāo)準(zhǔn)節(jié))高度,并在建筑結(jié)構(gòu)2層、5層樓板面分別設(shè)置兩道附著裝置,但上行程開關(guān)曲臂未固定,上極限限位撞塊、天輪架、天輪、對重均未安裝,安裝單位未對施工升降機(jī)進(jìn)行全面檢查,亦未辦理驗(yàn)收手續(xù),即于11月16日向工程項(xiàng)目部出具了工作聯(lián)系單,申明“安裝驗(yàn)收完畢,交
6、付貴項(xiàng)目使用,并于即日起開始收取租賃費(fèi)”。11月20日6時,由無證上崗操作的女司機(jī)開動該施工升降機(jī)的一個吊籠載2名工人駛向6樓,吊籠運(yùn)行超出導(dǎo)軌架頂后從高空傾翻墜落,吊籠內(nèi)3人當(dāng)場死亡。 3、事故原因 (1)事故直接原因 使用時施工升降機(jī)上極限開關(guān)曲臂未固定,使高度電氣限位功能失效,上極限限位撞塊、天輪架未安裝,使高度機(jī)械限位功能失效;無證上崗司機(jī)違章操作,將吊籠開出導(dǎo)軌架,此時無任何安全保護(hù)裝置對吊籠起限位保護(hù)作用,導(dǎo)致吊籠冒頂傾翻墜落,籠內(nèi)人員當(dāng)場死亡。 (2)事故主要原因 1)管理混亂: 安裝單位未制定施工升降機(jī)安裝的技術(shù)監(jiān)管措施和組織措施,未落實(shí)嚴(yán)格的安裝驗(yàn)收手續(xù),施工升降機(jī)尚未安裝結(jié)
7、束就交付使用; 安排無證人員安裝設(shè)備、無證人員擔(dān)任司機(jī); 2)設(shè)備使用單位未履行施工升降機(jī)交接驗(yàn)收手續(xù),就安排工人搭乘施工升降機(jī),默許無證人員操作施工升降機(jī); 3)施工升降機(jī)生產(chǎn)廠家未按訂貨合同完全履行相應(yīng)的安裝技術(shù)指導(dǎo)、設(shè)備調(diào)試職責(zé),技術(shù)人員在施工升降機(jī)未安裝結(jié)束的情況下就撤離現(xiàn)場; 4)監(jiān)理單位對尚未安裝結(jié)束的施工升降機(jī)投入使用的情況失察。 4、事故教訓(xùn) (1)設(shè)備安裝、使用單位內(nèi)部管理混亂,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安全意識淡薄,不遵守有關(guān)安全的法律法規(guī),導(dǎo)致事故發(fā)生。 (2)施工總承包單位和監(jiān)理單位未履行安全監(jiān)督管理責(zé)任 施工總承包單位和監(jiān)理單位不但在設(shè)備安裝時未到場監(jiān)督設(shè)備安裝過程,設(shè)備投入使用前也未
8、過問設(shè)備的安全技術(shù)狀況,對施工現(xiàn)場的安全施工疏于管理。 (3)設(shè)備生產(chǎn)廠家未能全面履行合同 本次事故的施工升降機(jī)是使用單位租賃的新設(shè)備。按合同規(guī)定,該設(shè)備第一次安裝時,廠家技術(shù)人員有義務(wù)到現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),直至全面檢查,調(diào)試、驗(yàn)收合格后方可離開現(xiàn)場。但該廠技術(shù)人員在設(shè)備尚未安裝結(jié)束,設(shè)備未進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)、驗(yàn)收合格后就匆匆離開現(xiàn)場,生產(chǎn)廠家存在失職行為。案例三 某住宅樓工程塔式起重機(jī)平衡臂傾翻事故 1、事故概況 2001年9月13日,某住宅樓工程使用的一臺QTZ60A型(內(nèi)頂升)塔式起重機(jī)在頂升加節(jié)過程中平衡臂拉桿斷裂、平衡臂傾翻,造成1死3傷的重大設(shè)備傷亡事故,經(jīng)濟(jì)損失近50萬元。 2、事故經(jīng)過
9、2001年9月13日下午3:00左右,某住宅樓工程使用的一臺QTZ60A型塔機(jī)在頂升第三節(jié)時,在油缸回縮過程中,液壓遠(yuǎn)控平衡閥失控,塔機(jī)上部突然下墜,平衡臂拉桿拉斷,平衡臂與平衡重繞臂根銷軸轉(zhuǎn)動并撞擊塔身上的安裝平臺,導(dǎo)致2人墜地,其中1人當(dāng)場死亡,1人重傷,平臺上2人也身受重傷,塔身變形傾斜,塔身基礎(chǔ)節(jié)主弦桿彎曲、斷裂,內(nèi)套架嚴(yán)重變形,平衡臂拉桿銷軸彎曲3mm,上頂升橫梁下拱彎曲50mm。 3、事故原因 經(jīng)全面綜合分析,事故主要原因?yàn)橐簤哼h(yuǎn)程控制閥污染嚴(yán)重,導(dǎo)致其功能喪失;在頂升加節(jié)時,回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、前后臂架、塔帽、配重等巨大載荷突然失速下墜8O0mm砸在下塔身上,產(chǎn)生巨大的慣性沖擊載荷,超過了
10、拉桿材料的強(qiáng)度極限,導(dǎo)致拉桿過載發(fā)生塑性斷裂破壞。 (2)據(jù)調(diào)研,同廠家、同型號的塔機(jī)平衡臂拉桿也發(fā)現(xiàn)有縮頸現(xiàn)象,說明也曾發(fā)生過液壓系統(tǒng)失控現(xiàn)象,雖拉桿未斷裂,但已構(gòu)成重大事故隱患。經(jīng)全面檢查,對此類型塔機(jī)逐一全部招回,更換拉桿并全面保養(yǎng)液壓系統(tǒng),杜絕發(fā)生同類事故。 4、事故教訓(xùn) (1)建設(shè)部、省建設(shè)廳、市建工局早有明文規(guī)定,凡從事建筑施工塔式起重機(jī)拆裝的隊(duì)伍均應(yīng)通過省級建筑主管部門的資格審查并取得起重機(jī)械拆裝證,方可進(jìn)行施工,作業(yè)人員必須經(jīng)過理論和實(shí)踐的技術(shù)培訓(xùn),取得起重機(jī)械拆裝上崗證,方可進(jìn)行塔機(jī)拆裝作業(yè)。該塔機(jī)安裝作業(yè)中嚴(yán)重違反上述規(guī)定,僅1人持證上崗,其余7人均無證作業(yè),屬于嚴(yán)重違章作
11、業(yè)。塔機(jī)必須由具備拆裝資質(zhì)的隊(duì)伍和人員進(jìn)行拆裝。案例四 某大廈工程塔式起重機(jī)折臂事故 1、事故概況 1994年7月5日下午,某大廈工程使用的一臺QTZl00型塔式起重機(jī)發(fā)生起重臂臂節(jié)連接銷軸脫落導(dǎo)致折臂的重大設(shè)備事故,無人員傷亡。 2、事故經(jīng)過 1994年7月5日16:00左右,某大廈工程使用的一臺QTZl00型塔機(jī)(安裝高度29m,臂長42m)以幅度約13m起吊一捆約2.3t鋼筋時,起重臂第二節(jié)與第三節(jié)吊臂左下弦桿連接銷軸脫落,起重臂從該接頭至臂端向右下扭轉(zhuǎn)落下,臂端觸及地面后停下,導(dǎo)致起重臂、工作平臺、塔帽、液壓頂升油箱、塔頂拉桿等多處結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞,所幸無人員傷亡,經(jīng)濟(jì)損失近10萬元。 3
12、、事故原因 (1)事故直接原因 據(jù)現(xiàn)場勘察、分析,本事故是由起重臂第二節(jié)、第三節(jié)臂接頭左側(cè)下弦桿連接銷軸軸端擋板與銷軸脫落造成的。 (2)事故間接原因 1)起重臂臂節(jié)連接銷軸脫落 起重臂臂節(jié)連接銷結(jié)構(gòu)銷軸一端先出臺階,并在錐度上鉆開口銷孔。從結(jié)構(gòu)上分析,銷軸依靠焊接在起重臂上的止擋板限制向左軸向竄動與轉(zhuǎn)動,并依靠開口銷防止向右竄動。發(fā)生事故時,該銷軸的止擋板已脫落,查閱塔機(jī)產(chǎn)品圖樣,該止擋片三面應(yīng)為連續(xù)焊,焊縫高6mm,但該處焊縫僅為點(diǎn)焊,不符合圖紙要求。由一于該銷軸的止擋片脫落,使銷軸發(fā)生軸向竄動并脫落。 2)制造工藝缺陷 通過對塔機(jī)起重臂工裝與制造工藝的調(diào)查、考察,該止擋片原應(yīng)在工廠內(nèi)焊接,但實(shí)際上是在現(xiàn)場起重臂拼裝后進(jìn)行配焊的,因此焊接質(zhì)量較差。在發(fā)生事故的塔機(jī)起重臂上還發(fā)現(xiàn)多處止擋板存在類似焊接缺陷??傊祟愔箵醢?/p>
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