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1、660mw超臨界鍋爐制粉系統(tǒng)運行經(jīng)濟技術(shù)研究 摘要:大唐黃島發(fā)電有限責(zé)任公司6號660mw超臨界機組自2007年投產(chǎn)以來,鍋爐制粉系統(tǒng)陸續(xù)暴露出磨煤機出力低、單耗大、磨損嚴重等問題,針對上述系列問題,進行了詳細的制粉系統(tǒng)診斷及優(yōu)化試驗。通過現(xiàn)場試驗,摸清和掌握了目前鍋爐制粉系統(tǒng)的運行性能,深入分析了制粉系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,制粉系統(tǒng)整體安全性、經(jīng)濟性都有一定程度的提高。該診斷過程及分析辦法可為國內(nèi)同類型機組制粉系統(tǒng)的調(diào)整提供借鑒經(jīng)驗。 關(guān)鍵詞:制粉系統(tǒng);診斷;調(diào)整試驗;經(jīng)濟性 中圖分類號: tk223 文獻標識碼: a 文章編號: 0 引言 大唐黃島發(fā)電有限公司三期工程6號鍋爐為sg2102/25.
2、40-m953型超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流燃煤鍋爐,由上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)。鍋爐采用單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)、型露天布置,配套660mw汽輪發(fā)電機組。鍋爐配備了6臺zgm113g型中速磨煤機,采用冷一次風(fēng)機正壓直吹式制粉系統(tǒng),設(shè)計在bmcr工況下5臺投運,1臺備用。每臺磨煤機對應(yīng)同層的四角4只直流式煤粉燃燒器,煤粉細度r75=25%。 #6機組投產(chǎn)兩年后,在長時間的運行之后,鍋爐制粉系統(tǒng)陸續(xù)暴露出一些問題,如磨煤機出力低、單耗大、磨損大等問題,已影響到機組的安全、經(jīng)濟運行1-2。針對上述問題,進行了詳細的制粉系統(tǒng)診斷及優(yōu)化調(diào)整試驗,通過現(xiàn)場
3、試驗,摸清和掌握了目前鍋爐制粉系統(tǒng)的運行特性及調(diào)整特性,經(jīng)過調(diào)整,使得鍋爐的整體安全性、經(jīng)濟性都有一定程度的提高。 1 制粉系統(tǒng)問題概述 6號爐配備6臺zgm113g型中速磨煤機,采用冷一次風(fēng)機正壓直吹式制粉系統(tǒng)。制粉系統(tǒng)存在如下主要問題:(1)磨煤機風(fēng)量測量裝置線性度較差,表盤值和實測值對應(yīng)關(guān)系規(guī)律性較差,而風(fēng)量的準確性是磨煤機采用合適的風(fēng)煤比曲線運行的提前;(2)磨煤機的最佳風(fēng)煤比曲線不確定,合適的風(fēng)煤比曲線可保證合適的煤粉細度、均勻性指數(shù)的前提下,盡量降低制粉單耗,且有利于燃燒;(3)磨煤機加載壓力偏大,設(shè)備磨損嚴重;(4)磨煤機出力偏低,從而制粉單耗偏高,嚴重時影響帶負荷。 針對制粉系
4、統(tǒng)出現(xiàn)的上述四個問題,進行了制粉系統(tǒng)診斷及優(yōu)化試驗,對目前出現(xiàn)的問題進行摸底、診斷分析并優(yōu)化調(diào)整。為方便分析問題,選取最具有代表性的d磨煤機進行詳細的分析。 2 制粉系統(tǒng)摸底及診斷 對目前的制粉系統(tǒng)進行摸底試驗,摸清目前制粉系統(tǒng)出現(xiàn)的問題并進行初步診斷。 2.1風(fēng)量測量及風(fēng)粉分配偏差 d磨煤機風(fēng)量測試值和表盤值的對應(yīng)關(guān)系見圖1。風(fēng)粉分配偏差情況見表1。 圖1 d磨煤機風(fēng)量標定規(guī)律 從圖1可看出,d磨煤機的風(fēng)量實測值和表盤值之間無明顯規(guī)律性,說明風(fēng)量測量裝置線性度差,不能真實反映磨煤機風(fēng)量,導(dǎo)致磨煤機無法按照設(shè)定的風(fēng)煤比曲線運行。 表1d磨煤機風(fēng)粉分配偏差 從表1可知,d磨煤機一次風(fēng)管風(fēng)速偏差較
5、大,d1管風(fēng)速偏差為12.81%,需要調(diào)整縮孔,將風(fēng)速偏差調(diào)至5%以內(nèi)。d磨煤機的粉量偏差很小,運行狀態(tài)良好。 2.2磨煤機運行狀況摸底 對六臺磨煤機在常用出力下的加載力、磨電流、磨煤單耗及煤粉細度進行摸底試驗,見表2。 表2磨煤機運行狀況摸底 從表2可知,在常用出力47t/h下,磨煤單耗普遍處于9kwh/t以上;加載壓力普遍在13.5mpa以上;各個磨煤機煤粉細度不一;f磨煤機電流、功率明顯高于其它磨煤機。 2.3磨煤機最大、最小出力 表3為d磨煤機最大、最小出力工況??梢钥闯觯壳澳ッ簷C出力在58t/h的水平,遠達不到同類型磨一般出力65t/h的水平,磨煤機在大出力下磨煤單耗降低至8 kw
6、h/t左右,在低出力時,磨煤單耗很高。 表3d磨煤機最大、最小出力 3 制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗 針對d磨煤機的摸底情況進行優(yōu)化調(diào)整試驗。調(diào)整試驗內(nèi)容有風(fēng)量特性試驗、加載力特性試驗、出力特性試驗。目的是尋找合適的風(fēng)煤比曲線及加載力曲線,提高出力,降低單耗。 3.1風(fēng)量特性試驗 d磨煤機習(xí)慣運行工況下運行風(fēng)量偏大,表盤風(fēng)量比實測偏小所致是主要原因之一,通過試驗,獲得了磨煤機運行風(fēng)煤比曲線,按照該曲線運行,可保證煤粉細度在21%左右,且制粉單耗和均勻性指數(shù)較好。 圖2磨煤機風(fēng)煤比曲線 3.2加載力特性試驗 維持d磨出力46.4t/h,風(fēng)量88t/h,分離器擋板開度50,出口溫度77,通過調(diào)整加載壓力改
7、變磨煤機運行狀態(tài)。以探討加載力對磨煤單耗、煤粉細度的影響,見表4。 表4d磨煤機加載壓力特性試驗 從表4可看出,隨加載壓力增大,煤粉細度呈下降趨勢:加載壓力由11.52mpa增大至12.77mpa時,煤粉細度r90由25.6%下降至17.8%,降低了7.8%;而加載壓力由12.77mpa增大至14mpa時,煤粉細度r90由17.8%下降至16.4%,降低了1.4%。這說明加載壓力增加到一定程度后對煤粉細度的影響越來越小,即磨煤機加載壓力存在一最佳值。隨加載壓力增大,磨煤單耗呈近似線性平緩上升趨勢。工況出力下,加載力最佳設(shè)置為12mpa時,煤粉細度滿足21%的同時,磨煤單耗較低。 3.3出力特性
8、試驗 維持分離器擋板開度50,出口溫度77,通過調(diào)整d磨煤機出力改變其運行狀態(tài),加載壓力、風(fēng)量相應(yīng)調(diào)整。出力特性試驗數(shù)據(jù)見表5。 表5d磨煤機出力特性試驗 從表5可以看出,隨磨煤機出力增大,磨煤單耗呈下降趨勢;無論在什么出力下,煤粉細度r90均處于20%左右,而一般情況下,隨磨煤機出力增大,煤粉細度呈上升趨勢,由此可判斷磨煤機一直處于大加載壓力狀態(tài)運行。 4 制粉系統(tǒng)問題分析 結(jié)合制粉系統(tǒng)運行摸底情況及優(yōu)化調(diào)整結(jié)果,對制粉系統(tǒng)出現(xiàn)的問題進行分析并提出解決方法。 4.1風(fēng)量測量裝置線性度差 由圖1可知,風(fēng)量測量裝置線性度差,不能真實反映磨煤機風(fēng)量。 現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場風(fēng)量測量裝置安裝的位置距離進
9、入磨煤機風(fēng)道的彎頭太近,小于5倍的管道直徑,導(dǎo)致此處流場極不穩(wěn)定,不符合風(fēng)量測量裝置安裝的位置要求,故難于實現(xiàn)準確測量。 4.2加載壓力偏大 中速磨加載壓力的大小對磨煤單耗、磨輥磨盤的磨損速度、煤粉細度及煤粉均勻性指數(shù)都有一定的影響。加載壓力偏大時,煤粉細度變化不大,但煤粉均勻性指數(shù)上升,這對降低飛灰可燃物含量,提高鍋爐熱效率是有利的,負面影響是磨輥磨盤磨損加劇、磨煤單耗上升,磨煤機運行的安全性、經(jīng)濟性下降;加載壓力偏小時,磨輥磨盤磨損減輕、磨煤單耗下降,這對提高磨煤機運行的安全性、經(jīng)濟性是有利的,負面影響是煤粉細度上升、煤粉均勻性指數(shù)下降,此時往往飛灰可燃物含量上升,鍋爐熱效率下降。另外,加
10、載壓力也不宜過小,過小時會造成磨煤機研磨出力不足。因此,在保證煤粉細度的前提下,磨煤機加載壓力存在一最佳值。 標準加載力曲線及調(diào)整后加載力曲線分別見圖3及圖4。 圖3 標準加載力曲線 圖4 調(diào)整后運行加載力曲線 對比圖3、圖4,可知,優(yōu)化調(diào)整后的加載力運行曲線比zgm113g型磨煤機的標準加載壓力曲線加載力偏大,但在運行中發(fā)現(xiàn),其可降低的余地不大,原因分析如下。 (1)難磨煤種 對入爐煤進行多次采樣,混和后進行了哈氏可磨性指數(shù)分析,hgi=58,可磨性屬于難磨,難磨煤種往往需要較大的加載壓力。 (2)磨輥磨盤磨損嚴重 磨煤機長期磨制難磨煤種將引起磨煤機磨輥磨盤磨損嚴重,導(dǎo)致磨煤機研磨出力不足,
11、磨煤機不得不增大加載壓力運行,磨煤機增大加載壓力運行后又加劇了磨煤機磨輥磨盤的磨損,這是一個惡性循環(huán)的過程。 煤質(zhì)屬于難磨煤、磨煤機磨輥磨盤磨損嚴重導(dǎo)致磨煤機研磨出力不足是目前磨煤單耗偏大的根本原因。磨煤機加載壓力偏大是目前磨煤單耗偏大的主要原因之一。 4.3磨煤機出力偏低 磨煤機出力由其研磨出力、通風(fēng)出力、干燥出力三者中的最小者決定。目前磨煤機出力遠不能達到此型磨煤機的一般出力水平(65t/h左右),這也是目前磨煤單耗偏大的主要原因之一。原因分析如下。 (1)磨煤機研磨出力不足 如前所述,煤質(zhì)屬于難磨煤、磨煤機磨輥、磨盤磨損嚴重導(dǎo)致磨煤機研磨出力不足。 (2)磨煤機通風(fēng)出力不足 磨煤機通風(fēng)出
12、力不足的根本原因在于一次風(fēng)機。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),一次風(fēng)機設(shè)計參數(shù)(流量、全壓)偏低、實際運行時電流遠小于額定值,而空氣預(yù)熱器阻力偏大是一次風(fēng)壓偏低的主要原因。另外,磨煤機風(fēng)環(huán)磨損嚴重造成的風(fēng)環(huán)風(fēng)速下降也是導(dǎo)致磨煤機通風(fēng)出力不足的原因之一。 (3)磨煤機干燥出力不足 磨煤機出口溫度代表了原煤和煤粉的干燥程度。目前廠內(nèi)常用煤種的水份較大,一般在12%左右,大時可以達到16%左右,導(dǎo)致磨煤機出口溫度一般不能達到80,這是導(dǎo)致磨煤機干燥出力不足的根本原因。 磨煤機冷風(fēng)調(diào)節(jié)門全關(guān)時,磨煤機入口溫度在280左右,比空氣預(yù)熱器后一次風(fēng)溫偏低20以上,說明磨煤機冷風(fēng)調(diào)節(jié)門關(guān)閉不嚴,磨煤機冷風(fēng)漏量較大,造成磨煤機入
13、口溫度偏低,這也是導(dǎo)致磨煤機干燥出力不足的原因之一。 另外,由于煤種為高揮發(fā)分煤種,考慮到熱風(fēng)溫度高時磨煤機石子煤箱易自燃,運行中一般也控制較低的磨煤機入口溫度。 5結(jié)論及建議 經(jīng)過制粉系統(tǒng)摸底、診斷及問題分析之后,提出以下結(jié)論及建議。 (1)選擇一臺磨煤機的風(fēng)量測量裝置,將其移動至進入磨煤機風(fēng)道直管段的中間位置,待重新標定并運行一段時間后再檢驗其效果。如果運行可靠,則推廣至其它磨煤機;如果仍然線性度較差,則說明此風(fēng)量測量裝置本身存在問題,可對其進行改造或更換其它類型的風(fēng)量測量裝置。 (2)按照調(diào)整后的加載力曲線及風(fēng)煤比曲線運行,在保證煤粉細度在21%左右的前提下,降低制粉單耗,提高出力。 (3)定期對磨煤機磨輥、磨盤進行檢修,可考慮3000h進行堆焊或更換,確保研磨能力,使得運行加載力可處于較低水平,磨煤單耗降低,良性循環(huán)。 (4)目前磨煤機最大出力可以達到60t/h,最小出力可以達到16t/h。磨煤機在較大出力下運行有利于降低磨煤單耗,一般磨煤機出力在55t/h左右時磨煤單耗可以下降至8kwh/t以下。建議單臺磨煤機出力維持在55t/h左右,機組升負荷時能不起動磨煤機最好不要起動。 (5)經(jīng)過制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整試驗后,整個系統(tǒng)的安全性、經(jīng)濟性都有所提高。制粉單耗下降2kw
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