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文檔簡介
1、水泥廠燃爆事故的原因及對策隨著水泥生產技術的不斷進步,新型干法窯以節(jié)能環(huán)保、熟料質 量好、生產大型化、投資成本低、運轉率高和運行穩(wěn)定等優(yōu)點越來越 被水泥業(yè)界普遍認同和推廣。近年來,新型干法窯每年以較快的速度 增長,由于技術和管理人員增長不能與新型干法窯發(fā)展同步,時常出 現(xiàn)新型干法窯燃爆工藝事故,造成停產和設備損壞,甚至出現(xiàn)人員傷 亡事故,給企業(yè)造成較大的經濟損失,尤其是冬季,是新型干法窯燃 爆工藝事故的多發(fā)期。本文針對新型干法窯生產中的幾起燃爆工藝事 故進行分析,制定防范措施,以防止類似事故的再發(fā)生。1煤磨電除塵器的燃燒事故2006年冬季,連續(xù)的雨雪天氣造成 A廠露天堆場的原煤等物料潮 濕。因
2、原煤潮濕,不僅使煤磨臺產大幅下降,煤粉供應緊張,而且致 使入煤磨除塵器的煙氣濕度增大,造成煤磨電除塵器結露,灰斗堵塞。 事故發(fā)生前,中控操作員發(fā)現(xiàn)煤磨電除塵器第二電場電壓較低,隨即 安排停機檢查,打開煤磨電除塵器檢查門,發(fā)現(xiàn)電場內煤粉已經燃燒, 電場內出現(xiàn)大量的煙霧,灰斗內表層煤粉有火星,且溫度較高。隨后 組織人員進行事故善后處理工作,并做好停窯準備工作。該起事故不 僅造成停窯31h,損失煤粉20多噸,而且造成嚴重的環(huán)境污染。1.1事故善后處理(1)事故發(fā)生后,立即對煤磨系統(tǒng)停機,停煤磨電除塵器風機, 關閉煤磨電除塵器檢查門。由于著火面積較小,不需要開啟CO2滅火 系統(tǒng),開通排灰通道,將電除塵
3、器灰斗下的螺旋輸送機反轉,使得電 除塵器灰斗內的煤粉從排灰通道排放到磨房外,同時用消防水袋對排 出著火煤粉及時進行噴水滅火,防止二次燃燒,直到灰斗內的煤粉排 宀 兀。(2) 與此同時,檢查煤粉倉情況。由于煤粉倉沒有著火,要求盡 快將煤粉倉內用完,并做好停窯的準備工作。(3) 對于排出的煤粉除現(xiàn)場噴水滅火外,還派人值班看護,防止 死灰復燃。在生產正常后,組織人員清理煤粉,打掃現(xiàn)場環(huán)境。1.2原因分析(1) 煤磨電除塵器是煤磨系統(tǒng)的主要工藝設備之一,其職能是收 集煤粉成品。當其灰斗出現(xiàn)堵塞時,入煤粉倉的煤粉量將大幅下降, 煤粉倉的孔深變化較大。根據(jù)煤粉倉的孔深異常變化,很容易判斷煤 磨電除塵器灰斗
4、是否堵塞。該起事故發(fā)生前,中控操作員和巡檢人員 沒有及時作出判斷,因此不能及時采取措施,給事故發(fā)生留下隱患。(2) 由于該水泥廠煤磨電除塵器為2電場4灰斗結構,在發(fā)生事 故前,第一電場工作正常,第二電場因結露造成灰斗堵塞,這時進入 煤粉倉的煤粉量下降。由于原煤潮濕,煤磨臺產大幅下降,煤粉倉內料位較低。為避免停窯,管理人員和操作人員主觀上想盡快將煤粉倉 加滿后再停機處理。隨著灰斗的堵塞,煤磨系統(tǒng)已經進入惡性循環(huán)狀 態(tài),給煤粉在灰斗內進一步積聚創(chuàng)造了條件。(3) 在電除塵器第二電場灰斗內煤粉積聚到一定程度后,開始對 電除塵器的運行造成影響,電除塵器第二電場的二次電壓下降,出口 粉塵排放增加。如果這
5、時停機處理,事故還是可以避免的;但由于管 理人員對發(fā)生燃爆事故的可能性和嚴重性認識不足,繼續(xù)開機生產, 最終導致事故的發(fā)生。1.3改進措施(1)修訂煤磨和電除塵器操作規(guī)程,將防止煤粉燃爆管理納入其 中,盡快組織管理人員和操作人員對煤磨消防管理知識培訓,提高對 防止煤粉燃爆的安全意識。(2)要求巡檢人員每小時對電除塵器灰斗和煤粉倉的下料情況進 行檢查,尤其是雨雪天氣,發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,立即組織清理,防止煤粉 在煤磨電除塵器內聚集現(xiàn)象的發(fā)生。(3) 定期對煤磨消防系統(tǒng)進行檢查,及時更換CO2泄漏的鋼瓶 和過期滅火器,在出現(xiàn)意外時,能及時采取措施,確保煤磨生產安全。2分解爐內的放炮事故2005年冬季,B
6、廠1500t/d熟料生產線在臨時停窯約8h后,采用 柴油加熱升溫,升溫約3h后,窯尾溫度儀表顯示已經達到噴煤溫度, 開始對分解爐噴煤,幾分鐘后,分解爐出現(xiàn)放炮聲;隨后,停窯檢查, 沒有發(fā)現(xiàn)異常,于是再次用柴油點火升溫,窯尾溫度儀表顯示已達到 噴煤溫度時,對分解爐噴煤,幾分鐘后,分解爐內放炮現(xiàn)象再次發(fā)生。2.1原因分析(1)作為臨時停窯,其升溫時間隨著窯內溫度和環(huán)境溫度情況而 定,不能憑經驗操作。該起事故的主要原因是崗位人員只注意了窯尾 儀表溫度。由于該企業(yè)重點對熟料產、質量和原燃材料消耗與工資掛 鉤進行考核,中控操作員在思想上想早點火,多生產熟料,同時也能 減少柴油消耗,其出發(fā)點是好的,但沒有
7、達到預期效果。(2)從內放炮現(xiàn)象看,原因是 CO濃度超標,因烘窯升溫時窯尾 風機風門關閉,窯尾CO分析儀無法測到煙氣中的CO濃度,失去了監(jiān) 控的作用。(3)由于當時是初冬季節(jié),環(huán)境溫度較低,盡管用柴油升溫后窯 尾儀表溫度顯示達到噴煤要求,但是窯內和分解爐物料場的實際溫度 并沒有達預期溫度,溫度顯示只是局部溫度;由于窯內升溫時間過短, 造成分解爐和窯內蓄熱不足,溫度場過低,在煤粉噴入分解爐后,因 煤粉不能在分解爐內充分燃燒,分解爐內溫度不但沒有上升,反而下降,沒有燃燒的煤粉產生大量的CO在窯內聚集,分解爐內含O2下降, 隨著煤粉和空氣不斷進入分解爐(含 O2增加),當CO濃度聚集到一 定程度后,分解爐內放炮現(xiàn)象發(fā)生。2.2防范措施根據(jù)上述分析,問題的主要原因是分解爐內物料的溫度場蓄熱不 足造成的。再次點火升溫時,對用柴油升溫在原來的基礎上延長 2h (含 油、煤混噴時間),然后對分解爐噴煤,回轉窯運行正常。為防止類似 事故的再發(fā)生,提出以下整改措施:(1)要定期校正回轉窯各溫度控制點的儀表,確保準確、有效, 防止因儀表誤差造成中控操作人員的判斷失誤。(2) 回轉窯升溫時間的控制,要根據(jù)停窯時間、窯內溫度和環(huán)境 溫度
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